井口套管取换技术在川西气井中的应用
千斤顶取套管悬挂器工艺在TK718井的应用
千斤顶取套管悬挂器工艺在TK718井的应用【摘要】近年来,塔河油田套损井数量呈大幅上升趋势,其中部分套损井套损位置在井口附近,严重缩短了油气井开发寿命,且造成了很大的安全隐患。
本文通过分析井口套管损坏原因,结合TK718井在取换套管过程中运用千斤顶取套管悬挂器工艺的介绍,浅谈了几点认识,对同类套损井治理具有一定的借鉴作用。
【关键词】井口套管千斤顶取悬挂器塔河油田现有油气水井700多口,近年来,相继发现有40多口井存在不同程度的套损现象,包括套管腐蚀、变形、错断、破裂、漏失等,其中套损井套管损坏多发生在井口附近[1]。
根据统计,近年来井口套损井占塔河油田套损井中45%。
井口套损严重影响了油井的正常生产,并带来了油田开发作业成本的提高,同时极大增加了采输生产和作业维护过程中的安全风险,特别是高压油气井,井口油层套管强度必须能承受最高关井压力和储层改造施工压力,对井口油层套管强度要求高。
套管强度降低甚至破损后,必须采取大修处理以满足后续施工要求。
因此,研究套损机理,改进套损井治理工艺技术,对保证油水井快速恢复正常生产、经济效益具有十分重要的意义。
本文通过介绍千斤顶取套管悬挂器+套管倒扣直接对扣回接的取套换套技术在塔河油田深层高压油气井中的应用实践表明,其具有可操作性强、见效快、经济性好的优点。
1 井口套管损坏原因和特征1.1.4?操作因素深井在钻井过程中钻杆与套管的接触力、钻井液体系、井口偏心等因素造成了井口套管磨损,使套管强度降低,进而加快了套损[3]。
作业过程作业管柱与套管硬接触,磨损套管,直接造成套管机械伤害。
1.1.5?腐蚀因素塔河油田主体油藏为奥陶系碳酸盐岩油藏和三叠系-石炭系碎屑岩油藏,高含硫化氢,地层水矿化度高,盐类和硫类介质都是腐蚀介质,加速了井口套管的损坏。
气体的冲蚀、腐蚀,是造成7″套管强度降低的根本原因;且从悬挂器胶皮窜漏、节箍断口腐蚀情况看,套管一般裂口和本体都有腐蚀现象,即套管在长时间的腐蚀作用下造成断裂损坏;1.2 塔河采油三厂套损特征近年来塔河油田采油三厂发现并治理的11口套损井有以下特征:(1)5口井为井口附近20m之内套管断裂,占套损井总数的45.45%,而且7”套管的固井水泥返高都低于200m;(2)生产套管未回接井悬挂器窜漏的井有4口,占套损井总数的36.36%,通过固井质量曲线可以看出悬挂器附近固井质量较差;并且处于大套泥岩或砂泥岩互层段;(3)S76井在射孔段以上发生缩径,主要原因为尾管处于泥质含量较高的奥陶系良里塔格组地层,地层产液含水量达90%以上。
石油工程技术 井下作业 任XXX井套管回收技术实践
任XXX井套管回收技术实践由于受我国石油勘探水平的限制,目前全国各油田勘探成功率还比较低,这样势必存在着许多报废的探井。
这些井既没有油气可开发,也没有其他任何使用价值。
另外,随着我国各油田多年来的勘探、开发,已有一部分油田进入了油田开发后期,干枯报废井数量急剧增加。
这些井的油气已经全部采尽,失去了任何使用价值。
但是,这些报废的探井和干枯的开发井中存在有大量昂贵的不同尺寸的套管,白白埋在地下是一种资金浪费。
如果采用套管回收技术,取出全部或部分套管,将很大程度上减少经济损失。
现以华北油田任XXX井为例,介绍报废套管回收技术。
1任XXX井基本情况任XXX井是华北油田于1984年9月至1985年2月钻成的一口探井,实钻井深4173.13m(井身结构如图1所示)。
该井经试油未取得工业油流,因而报废。
为了减少经济损失,1996年9月至1996年11月进行了套管回收作业,共回收φ178mm套管2109m,重达84t。
2.井眼准备—通井注水泥塞使用车载作业机下螺杆钻具通井,下φ142mm钻头。
自1002~1032m钻通水泥塞,然后,下φ146mm通径规通井,下至1002m时有轻微遇阻。
采用边砸边下的方法下油管,通至2630m 遇阻。
用50m3热水洗井一周,在2630m注水泥塞。
注意:拔套管井如有少量原油或气体必须注水泥塞,否则容易引起火灾烧坏设备和危及人员生命安全。
用水泥20袋,水泥浆密度1.8g/cm3,水泥浆量0.85m3。
图1任XXX井井身结构示意图图2爆炸结构示意图3.提拉活动套管使被软卡套管卡点下移采用华北油田华源公司自制液压拔套管机,提拉0~180t150次,大范围活动套管,用美国测卡仪测卡点,卡点在2110m,分析卡点高的原因是下φ178mm套管时钻井液密度高达1.52g/cm3,重晶石沉淀卡死套管,属软卡。
4爆炸震脱套管丝扣作业4.1地面仪器部分地面仪表+电缆绞车+天地滑轮传输到井下。
4.2井下仪器部分电缆头+磁定位+加重杆+爆炸安全接头+软连接电缆+爆炸聚能重锤(见图2)。
川西大尺寸套管长封固段固井技术
以下 技 术 难 题 :
() 1气层多 、 高压。川 西地 区凡气显示 良好 的井 , 超 I ~般都有 多个气显示层 。在 已钻 的中深井及深井 中 , 术套管井段一般都 技 有 1 个 以上气显示层 , O 蓬莱镇组 和沙溪庙组均有很活跃 的气 层 , 而且 沙 溪 庙 组 气 层 压 力 高 , 井 液 密 度 要 1 g c 甚 至 钻 .9 /m。 2 0 /m。 .g c 以上才能压住气层 ; 须五地层 的压力更高 , 井液密 度 钻 普遍大于 20 / m , 高达 2 2g c , .gc 。最 . 0 /m3 如此 高 的地层 压 力 , 而 且气层又很活跃 , 给固井作 业带来 了很大 困难 , 论从 钻井液 就 不 顶替还是防止因水泥浆“ 失重 ” 造成的环空气窜均有很大难度 ; () 2 井径扩大较大 , 井眼极不 规则 。川 西各构 造主 产层 多与 裂缝 有关 , 而且断层 d多 , 三 因此地层 裂缝多 , 破碎 , 之泥 页岩水 加 敏性强 , 吸水 膨 胀 , 易 坍塌 掉 块 , 这就 使 井 径 扩 大 严 重 。一 般
( ) 固段 长 , 水 泥量 大 , 泥浆 “ 3封 注 水 失重 ” 差 值 大 。各 压 层 套 管水 泥均 需 返 至地 面 , 1 . mm钻 头 下 2 4 5 3 1 1 5 4 . mm中 间
套 管 , 井 水 泥 用 量 均 大 于 1 0 , 大 为 2 0 。 对 于 川 西 地 固 8 t最 5t I
中图分类 号 : 26 2 文献 标识 码 : TE 5+. B
川 西 大 尺寸 套 管 长 封 固段 固井技 术
川西高温高压气井井筒完整性优化设计及应用
ta aewon u h rmotee n eut gi a lweb r i r h mb r2o a ei s ih a olwe h tcs ro ti tef e s l s o me t s ln g swel l ef l ei teMe e fX@ h WetSc u n.fl d r i n l o au n n o
关键词 : 井筒完整性 ; 优化设计 ; 套管防磨 ; 防腐
中 图分 类 号 : E 8 ; 9 1 . 文 献 标 识 码 : I) :0 3 6  ̄. s.0 8 3 6 2 1 .20 2 T 9 3TE 3 2 A X I1 .9 9 i n 1 0 —2 3 .0 10 .8 s
摘
要: 川西须二 气藏埋藏深 , 具有 高温、 高压、 o3 的特 点, 含 2 恶劣工况 导致井 筒失效 问题 十分 突 出。统计分析表 明导致 川
西须二 气井井筒失效最主要 的 因素是套 管磨损 , 其次为 c 2 o 腐蚀 , 再次是 井 I失效 , 3 " 还有粘扣 、 管质 量缺陷等失 效模 式。根 套
tmp r t r ,o3 e r g n a s p r t n l n i mn n a a s d p o n n l o e fi r .S a i isa d a a y i f d u e ea u e 2b a i ,a d h r h o e ai a v r n o e o e th sc u e r mi e twe b r l e t t t n n l s i so t l au sc s n
Optm a sg fweli e r t n t pplc to n HPHT a l i lde in o l ntg iy a d isa ia i n i g swel
川西首口页岩气水平井固井技术
川西首口页岩气水平井固井技术全家正;白龙;刘忠飞;周回生;王洋;何峻宇;丁俊选【摘要】目前页岩气水平井的固井面临着套管难以下入、居中度低、顶替效率低、水泥环弹韧性差等技术难题.基于川西地区地质条件和钻井状况的认知,分析了川西首口页岩气水平井XYHF-1井的固井难点,总结了有效通井、优化扶正器安装、滑套固井技术、优选水泥浆体系等提高该并固井质量的技术措施,对固井质量进行了分析总结并认为SCW冲洗液、三级冲洗工艺、弹韧性水泥浆体系的应用是提高页岩气水平并固井质量的有效措施.【期刊名称】《天然气勘探与开发》【年(卷),期】2013(036)004【总页数】4页(P77-80)【关键词】页岩气;水平井;固井技术;滑套固井【作者】全家正;白龙;刘忠飞;周回生;王洋;何峻宇;丁俊选【作者单位】中国石化西南油气分公司工程监督中心;中国石化西南油气分公司工程监督中心;西南石油大学石油工程学院;中国石化西南油气分公司工程监督中心;中国石化西南油气分公司工程监督中心;中国石化西南油气分公司工程监督中心;中国石化西南油气分公司工程监督中心【正文语种】中文近年来,作为非常规天然气的页岩气开发异军突起,已成为全球油气资源开发的新亮点。
全球非常规油气资源预计可达到921.4×1012m3,其中页岩油气资源量可达到456.0×1012m3。
我国非常规油气资源量巨大,页岩油气资源量达到26×1012m3[1-3]。
页岩气开发的关键技术是水平井技术和分段增产压裂技术,这两大核心技术对固井质量的要求都很高,因此页岩气固井技术便成为了页岩气开发的关键技术。
而目前,我国国内页岩气水平井固井技术处于研究与应用的初级阶段。
XYHF-1井是川西首口页岩气水平井,在该井的固井过程中,存在水平段较长、套管偏心、井壁界面油湿等难题。
本文分析了这些固井难题,提出了相应的技术措施,并成功完成了固井施工,为后续页岩气水平井的固井工艺设计提供了技术支撑。
取换套施工技术在阳2-4井的应用
与 渗 漏 问题 而 发 展 所 形 成 的 一项 修 井 工 艺 技术 , 它 可 以彻 底 修复 油 水 井 套管 , 复 原井 的技 术 指 标 和 恢 功用 , 能够 满 足开 发方 案 的技 术要 求 , 通过 该 井 的施 工实践 , 为今 后套 损 井 的治理 , 供 了可 靠 的技术 保 提 障 。阳 2 —4井位 于江 苏 省 盱 眙县 , 造为 金 湖 凹 陷 构 东 阳 构造 , 一 口注 水井 , 是 因注水 井通 常 注入 压力 较 高 , 了达 到 该井 日后 分 注 的要求 , 复该 井 的正 常 为 恢 注水 , 充该 区块 地 层 能 量 , 高 其储 量 动 用 程 度 , 补 提
阳2 —4井 实 钻井 深 1 3 . m, 工 井 底 1 2 . 78 0 人 72 0 实际 套铣 井段 0 - 2 . 0 水 泥 返 高 5 2 0 m, " 5 0 5 m, - " 6 . m。 该 井实 际 施工 周 期 2 d 套 铣平 均 速 度 8 . 5 d 取 6, 6 7 m/ , 套换 套用 时 1 。 d 阳 2 4取 换 套 前 井 身 结 构 为 : 开 O3 1 1 — 一 1. × 14 9 m+表 层 套管 O 4 . ×1 3 1 m; 开 2 5 9 2 45 9. 3 二 1. × 1 3 m+油层 套管 1 9 7 7 7 6 m。 阳2 78 3 . ×1 3 . 2 新 —4井 换套 井 段为 : 油层 套 管 0 5 5 4 m。  ̄ 0 .7
易塌 ,  ̄ 9 . 用 1 3 7套 管套 铣 1 9 7套 管 , 隙小 , 3. 间 岩 6 0根 。座 封 Y2 1 1 4封 隔器 卡 点 5 3 0 倒 出 1— 1 7 . m,  ̄ 3 扣钻 杆 1 。②倒 油层 套管 。  ̄ 2 . 6可 7反 O根 下 1 42 屑多 , 以返 出 , 难 易沉 积 。 捞 上提 4 0 8 KN, 取 1 2 3 取 套难 度大 。破 损套管 位置较 深 , .. 破损情况 退式 捞 矛 , 住 第一根 油 层 套管 后 , 不明, 给倒 扣取 套增加 了难 度 。 环 形 钢 板 , 气 1 mi 倒 扣 , 出  ̄1 9 7套 管 3 放 0 n后 起 3. 2 井 眼准 备 根 。⑧接 2 64导管 , 4. 内径 24 5 m, 3 5 2.r 长 .m。④ a ① 光油 管通 井 。 7 3油管 通井至 6 5 6 m, 0 . 8 循环 焊 三通 。 下雪7 ⑤ 3反扣钻 杆对 扣 , 配好 泥浆提 出井 用 替泥浆 , 通井 正常 。 ②通 井规 通井 。 1 通 井规通 井 筒 内原 压井液 。 西1 8 . 至 4 5 8 m 遇 阻 , 压 3 KN 未 能 通 过 。⑧ 打 印 。 8. 6 加 0 4 3 套 铣施 工 1 8铅模 于 4 5 8 m 打 印 , 1 8.6 印痕显 示 : 模底 部 有 铅 套铣 管 住 结 构 : 2  ̄2 0套铣 头 + ̄1 3 7套 铣 管 9. 齿 状 印 痕 两 道 , 面 有 明 显 切 割 , 割 面 宽 5 ~ +方 钻杆 。 侧 切 6 施工 参数 : 钻压 1 - 4 KN, 0- 0  ̄ 排量 9 5 / ~1 L 6 mm, 2 缩径 至 1 8 0 mm。 套管 整形 。 mm 数级递 s 转速 6 - 8 r mi , 压 2 2 5 a 实 际套 铣 井 ④ 以2 , 0- 0 / n 泵 - ~ . MP , 增依 次下 1 8至 1 O梨形 胀管 器针对 4 5 8 m 段 0 2 . m, 0 2 8  ̄4 9  ̄5 0 5 一趟钻 , 具体 套铣 情况见 表 1 。 表1 套 铣 施 工 情 况 套 管段进 行整 形 。 修套 。 ⑤ 用 1 O梨形铣 锥 修整4 5 2 8 4 9 破损段 。⑥ 验套 。下 P 8m T一 1 4封 隔器针 对 1 序 井 进 套 速 钻 转 排 泵 薯沣 导 段 尺 铣 度 压 速 量 压 m m L・ m—I KN r Ii-I s 慨 用 L ・II L・ 一1 I I L 4 4 以上 及 4 0 以 下 套管 试 压 , 压 至 1 MP , 8m 9m 试 2 a 套管 完好 , 眼准备 结束 。 井 1 O 9.l 192 4. 一1 2 9.1 98 9 3 S T测井 B 2 9.1 l.5 1I4 03 192 —2O8 l6 .2 3 208—300 91 l3 1.5 1. 9.5 I8 扇 区水 泥 胶 结测 井 ( B 技术 , S T) 是用 于 固井质 4 30O 2. 205 30 1.一5O5 1. . 量 评价 的一 种先进 的测 井技 术 , 目前 在该 油 田使用 , 获 得 很 好 的效 果 。 阳 2 4井 应 用 S T 测 井 检 查 — B  ̄1 9 7 层 套管 0 6 0 管 外是 否 存在 水 泥封 固 4 4 套 铣 复 杂 情 况 处 理 3. 油 ~ 0m . 的效 果非 常 明显 , 结果是 1 9 7 层套 管管外 水 其 3. 油 在套 铣过程 中 , 主要 问题是 : 眼井段 盐城 组泥 裸 泥 返 高 在 5 0 5 0以上 油 层 套管 外 无 水 泥 封 固 , 6 m, 6 岩 、 泥 岩 易垮 易塌 , 沙 而且 具 有 一定 蠕 变性 , 成 套 造 为下步 取套 方案 的确 定 , 奠定 了基 础 。 铣后 , 提遇卡, 上 下放 遇 阻 。但 由于 处理 较 为得 当 , m ∞ O 一 一 一 4 套 铣 未 发 生卡∞ 事 故 。采取 主 要措 施 有 : 套铣 操 作平 ① 暑; 们 钻 4 1 套铣 工具选 择 . 稳 , 一 均匀 。 ∞ 送钻 ∞ 钻压过 大 或溜 钻 , 易造 成蹩钻 , 容 增大 O 一 一
双效防磨技术在川西深井的应用
( n ie r g S p r i o n e fS u h e tOi a d Ga mp n , I OP . y n 1 0 0 Ch n ) E gn e i u e vs n Ce tr o o t w s l n s Co a y S N EC De a g 6 8 0 , ia n i Ab t a t T e e i s v r a i g w a u i g t e d l n f e p w l i e tSc u n w ih b i g id n t u l o e u n sr c : h r s e e e c sn e rd rn r l g o e e l n W s ih a , h c r sa h d e o b e frs q e t h i i d n r o e ai n a d p o u t n o a e 1 n o d rt r tc a i g t i p p ra a y e h e s n o a i g we r n e e mi e h p r t n r d ci fg sw l r e p oe te s , hs a e n lz d t e ra o fc sn a d d tr n d t e o o .I o n a c re p n i gp oe t g me s r s d v lp n h u le f in y a t e rn c n l g . h stc n lg a e n a p id i o r s o dn r tc i a u e , e eo i gt e d a- f ce c n i a i g t h o o y T i e h o o y h sb e p l n t n i w e e wo
石油工程技术 井下作业 文10-XXX井大修取换套施工案例
文10-XXX井大修取换套施工案例1取换套管依据和修井前的准备工作1.1取换套管的依据文10-XXX井位于文留构造文10断块,于1978年6月9日完井,1979年5月21日投产,1979年8月24日转为注水井,井身结构为:φ444.5mm钻头×173.00m,下φ323.85mm套管×172.84m;φ215.9mm钻头×2439.54m,下φ139.7mm套管×2421.97m。
油层在2206.80~2314m。
投产转注后5次酸化,1990年8月发现管外出水。
1990年11月,在0~2256m井段进行了4项套管监测测井。
根据测井资料,经对比和综合分析认为:1.1.1套管腐蚀和变形损坏比较严重。
全井除少部分井段(如188~255m)套管以内腐蚀为主外,绝大部分套管以外腐蚀为主,典型井段如940~975m。
1.1.2腐蚀井段测量井段内共有21处,891.50m套管严重腐蚀,有可能已经穿孔或接近穿孔。
另有21处,1141.50m套管轻度腐蚀。
1.1.3变形井段测量井段内有17处套管变形,其中2253~2256m套管严重变形,导致测井时遇阻。
由于仪器在2256m处遇阻,以下井段有6个注水层未测出。
1.1.4漏点采用DD-Ⅱ数字系统组合仪找漏,证实25.0m和41.5m两处为漏点。
至于其他处是否有漏点,只有将上部漏点封堵后才能测出。
1.1.5方案根据上述情况,决定对该井1640m以上的套管进行取、换工作,以便进行腐蚀描述和因素研究;对1640~2316.87m井段的套管进行多级胀管修复,直到满足生产要求。
1.2修井前的准备工作1.2.1设备和工具准备:1.2.1.1设备用3200型钻机,并在井架立管平台上安装一个特殊平台,以便排放小钻杆。
1.2.1.2钻具、工具φ73mm正扣钻杆3450mm、φ127mm正扣钻杆1700mm、φ219mm正扣套铣筒100~200m、φ193.7mm正扣套铣筒50m、φ139mm套管柱1640m、φ139mm内割刀1副、φ139mm外割刀1副、φ139mm可退式捞矛1副、φ219mm铣鞋3只、φ139mm全封式回接接头1只、胀管器(φ100mm、φ112mm、φ114mm、φ116mm各1只)和φ114mm通径规1只。
更换套管头新技术研究与应用
新疆石油科技2018年第2期(第28卷)1前言2015年开始在鲁克沁油田试验减氧空气吞吐、氮气泡沫驱、天然气吞吐增产技术,增油效果显著,部分井钻井完井采用的是简易套管头,所承压力不能满足试验需求。
因此,为了能满足增产要求,创新一套更换套管头的工艺技术势在必行。
2套管头结构套管头是钻探油气井必须的井口装置之一,它的下端通过螺纹或焊接与表层套管相连,上端通过法兰或卡箍与防喷装置相连。
各层套管与套管头的连接,采用螺纹连接的心轴式套管挂坐入套管头内,或用卡瓦和任何适合的悬挂方式来完成。
在鲁克沁油田,一般是导管+表层套管+油层套管的套管组合程序就能满足相对较简单的地质要求。
3钻井过程套管头及悬挂器的安装3.1安装程序(1)当表层套管固井完毕,卸掉联顶节后,将套管头的本体与表层套管相连接,然后安装防喷器,准备二开;(2)当进行油套完井作业时,将最后一根套管穿过套管悬挂器,利用套管接箍,将套管悬挂器坐入本体内,与本体固定在一起;(3)进行注水泥作业,然后进行提拉预应力,应用套管悬挂器挂住套管。
候凝后,拆卸防喷器,完成整个固井作业。
3.2存在的弊端(1)井口套管悬挂方式及结构(环钢)对套管施加预应力时的滑移量有严格的限制,导致预应力固井工艺难度大大增加,使得实施预应力固井工艺的效果难以保证;(2)吞吐或注气作业时,套管受热膨胀所产生的热应力非常大,采用简易套管头套管悬挂方式和结构,在控制套管受热伸长时存在强度不足的问题,国内有相当一部分油井在注气生产过程中出现了环钢被拉开口井口失控上窜,造成油井停产,甚至污染环境。
3.3悬挂器悬挂载荷计算油层套管悬挂在悬挂器上,在套管内产生很大的轴向应力和周向应力,在此综合应力的作用下,油层套管有可能被挤毁。
为确保在提拉预应力时套管不被挤毁,根据API 标准推荐的计算方法,悬挂器的最大轴向悬挂载荷为:F=103A F σs 〔2/(1+a 2+b 2)〕1/2;式中A F =π(R 12-R 02);更换套管头新技术研究与应用赵明凯*吐哈油田公司鲁克沁采油厂,838202新疆吐鲁番市摘要为提高单井产量,自2015年开始在鲁克沁油田开展减氧空气吞吐、氮气泡沫驱和天然气增产吞吐技术试验,增产效果显著,部分井钻井完井采用的是简易套管头,所承压力不能满足试验需求。
川西中深定向井下φ177.8生产套管工艺技术研究
得 了成功 , 达到 了 开发设计 的 目的和要求 , 这对于川西地 区 中深定 向井 后期 作业 与挖 潜工作 以及 其提 高油气 产量
二 、 管 入 井数 值 模 拟 分 析 套
为 了搞 清川 西 中深丛 式 定 向井 25 9井 眼 下 1.
在 25 9 1 . 井眼采用 17 8生产套管完井 , 都未 7. 但
收稿 日期 :2 0 0 6—1 2—2 3
入 17 8生产套管未能到位 的原因及其完井技术 7.
基金项 目:中国石化集团公司西南石油局重 点科 研项 目“ 西 中深 定 向井下 0 7 . 川 17 8生产 套管工 艺技 术研究 ” 的部分研 究成 果 , 编号 :
C 一 1 -- 3 2。 J 0 00
作者简介 :李枝林 (9 9 , 17 一) 在读博士 , 主要研究方 向是油气井测 量和井下 控制工程 。地址 :6 0 0 ) ( 150 成都新都 西南石 油大学 研究生 院 博 20 级 , 0 5 电话 :0 8 8 0 2 3 , m i P t l @t .o ( 2 ) 3 3 74 E— a : e z o cr l m l m n
一
k, N 井人斜井段后 , 下放 阻力进一步增加 , 靠上提下 放缓慢下人 , 当下至井深 1 1 3m时, 9 套管无法再下 入, 接方钻杆循环 、 活动均无效 , 余下 66m裸眼井 0 段, 就此固井 , 7 . 套管未能下到位。 17 8
套管气密封检测技术在深层采气井中应用
2016年第45卷第7期第72页石油矿场机械OIL FIELD EQUIPMENT2016,45(7):72-74文章编号:1001-3482(2016)07-0072-03套管气密封检测技术在深层采气井中应用马晓伟(大庆钻探工程公司钻井工程技术研究院,黑龙江大庆163413)摘要:为了解决套管螺纹上扣不到位、螺纹质量不合格导致的深层天然气开采过程中发生泄露的问题,开展了套管螺纹气密封检测技术研究。
通过向套管螺纹连接内壁内注入高压氦气,利用套管外侧集气罩上的氦气传感器检测套管螺纹是否泄露。
现场应用20 口井,检测出有7 口井的73根套管螺纹处发生泄漏。
通过重新上扣、及时更换不合格套管等方法,规范了下套管作业标准,杜绝不合格套管入井,形成了成熟的气密封检测技术。
目前,该项技术已成为大庆油田解决套管泄漏、保 障深层天然气井安全开采的主导技术,已在天然气开发井全面推广应用。
关键词:套管;螺纹;气体密封;检测器中图分类号:TE927. 503 文献标识码:B doi:10. 3969/j.issn. 1001-3482. 2016. 07. 016Application of Casing Gas Sealing Testing Technology in Deep Gas WellsMA Xiaowei{D r illin g E n gine ering Technology Research Institute,D a q in g D r il l in g E n g in e erin g Corporation,D a q in g 163413 ,C hina)Abstract:In order to solve the leakage problem in deep natural gas exploration for casing thread make-up was not in place and the quality of the thread was not good,the research was carried out for the casing threads gas testing technology in Daqing oilfield,in the way of injecting high pressure helium into the inner sealed space of the inner wall of the connecting pipe and installing an gas collecting cover,on which there is an helium gas sensor at the outer of the casing pipe,then the leakage of the casing thread could be judged.At present,the technology has been applied in20 wells and 73 casing threads leakage have been detected in 7 w ells,then some actions were taken, such as remaking-up and replacing the casing to standardize the casing running operation,eliminate substandard casing into the w ell,forming a mature gas leakage testing technique.So far,the technology has become the leading technology to solve casing leakage and improve the exploitation safely in deep gas reservoir,which has been applied in the development gas wells fully.Keywords:casing;thread;air seal;detector随着深井、水平井等技术的应用越来越广泛,天然气的开发规模也逐渐増大。
12-川西地区防气窜固井技术
川西地区防气窜固井技术作者:洪少青(中石化石油工程西南有限公司固井分公司 )摘要:四川川西地区地下富含丰富的天然气资源,但该地区具有复杂的地质条件:气层多且活跃,地层压力体系复杂,存在裂缝发育等,固井工程防窜难度相当的大,文章分别针对浅层气井及深井固井防窜进行阐述,包括技术难点、技术措施及固井工艺采用水泥浆体系,以利于川西提高固井质量,消除气窜现象。
关键词:川西防窜固井工艺序言四川盆地是一个四面群山环抱,受强烈挤压的构造盆地。
盆地内同等发育着海、陆两大沉积构造,沉积面积总厚度大6000—1200m.地貌上以北东向伸展的龙泉山、华蓥山为界,大体可分为盆西的成都平原、盆中红色丘陵、盆东平行谷岭。
盆地西部是一个大型的坳陷区.在川西坳陷及其东坡面积近6×104km2范围内,发育有巨厚的上三叠系和侏罗系陆相碎屑岩地层。
侏罗系蓬莱镇组气藏及沙溪庙气藏是目前主力开发的气藏,上三叠统须家河组气藏是目前深层天然气的主要勘探、评价层系。
根据多年来的实钻情况来看川西地区油气藏具有以下复杂的地质条件。
1) 多气层,异常高压系统川西地区钻井工程中钻遇的压力体系十分复杂,具有超高压、多压力系统等地层压力特点。
在蓬莱镇组中下部井深约800m以后,压力系统就逐步进入了高压过渡带,到须四、须三段压力达到了超高压压力段,最高地压梯度大于 2.0MPa/100m,之后在须二段又出现了低压段,地层压力梯度普遍在1.55—1.58MPa/100m。
川西地区钻井过程中钻遇的气层多,气层纵向跨度大。
目前探明的气层从300m 到5300m均有发育。
由浅至深,从蓬莱镇组到须家河二段的地层已经探明具有工业开采价值的气藏有8层组(即蓬莱镇、遂宁组、上沙溪庙、下沙溪庙、千佛崖、白田坝、须家河四段、须家河二段),含气层砂体多达数十组。
2) 地质特性复杂川西钻井过程中钻遇多套地层,地质特性复杂,钻遇岩性差异较大,由岩性引起的硬、塌、缩径等复杂情况。
川西地区高压天然气深井钻井完井技术
3) 润滑性能。钻井液 润 滑 性 能 主 要 与 钻 井 液 的 泥饼粘附系数有关。川西地区实钻经验表明,钻井液 密度低 于 1.80kg/L 时, 直 井 粘 附 系 数 控 制 在 0.16 (3.5MPa/45min,下 同 ), 密 度 超 过 1.80kg/L 时 直 井粘附系数控制 在 0.18 以 内, 定 向 井 粘 附 系 数 要 低 于 0.14。
4 高压井控技术
据不 完 全 统 计, 西 南 石 油 局 “八 五 ” 前 施 工 的 33口井中井控作 业 台 时 达 15890h, 至 少 有 9 口 井 发 生过重大 井 喷。 “八 五” 以 来, 该 局 从 管 理、 装 备、 技术上对井控给予了高度的重视,总结出高压气井井 控技术要点和技术对策,并在生产实践中不断完善, 井控作业台时大大降低,未发生重大井喷事故。
第 33 卷 第 5 期
徐 进 :川 西 地 区 高 压 天 然 气 深 井 钻 井 完 井 技 术
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当前钻井技术水平、完井测试与试采要求等,用系统 工程的观点在综合分析的基础上选择套管必封点。
2) 利用压 力 剖 面、 地 质 参 数、 工 程 参 数, 采 用 Landmark 钻 井 设 计 软 件 进 行 井 身 结 构 设 计 及 校 核 。
1) 根据钻 井 目 的、 地 层 特 性、 邻 井 实 钻 情 况 及
收 稿 日 期 :2005-05-10 作者简介:徐进(1960-),男,1982年毕 业 于 西 南 石 油 学 院 钻 井 工 程 专 业 ,副 局 长 ,教 授 级 高 工 。 系 本 刊 编 委 。 联 系 电 话 :(028)83332055
油水井小修作业取换套管技术研究与应用
油水井小修作业取换套管技术研究与应用油水井經过常年生产,一直处于高温、硫化氢、地表水腐蚀环境下,极易导致固井段以上套穿孔,给油田安全生产带来严重隐患。
以往一般采用大修作业方式实施更换套管作业,论文探索利用小修作业的方式实施对损坏套管进行更换,这对提高油井的井筒完好性、消除安全隐患,节省作业成本有着积极的意义。
【Abstract】After years of production,oil-water wells have always been in an environment of high temperature,fulling with hydrogen sulfide and surface water corrosion,which can easily lead to perforation of the casing pipe that above the well cementing section,and bring serious hidden danger to the safety production of oilfield. In the past,the operation mode of overhauling work was generally adopted to carry out the operation of casing replacement. The paper explores to use the minor repair operations to replace the damaged bushing,which has a positive significance to improve the integrity of the rockshaft,eliminate hidden danger of safety and save the operation cost.标签:油水井;小修作业;取换套管1 引言油井采用蒸汽吞吐开采方式时,生产时间较长,在高温蒸汽、油层内硫化氢及地表水电化学腐蚀等作用下,导致固井段以上套穿孔、变形,易发生油气泄露现象,极易导致环境污染及人身伤害事故,因此在治理以上隐患问题上刻不容缓。
石油工程技术 井下作业 文23-XXX井取技术套管换灰固段油层套管
文23-XXX井取技术套管换灰固段油层套管在技术套管内取换油层套管往往只是进行简单的打捞倒扣工序。
而在中原油田文23 -XXX井施工中,由于上部油层套管被水泥固死在技术套管内,而且靠边的油层套管上又带有套管扶正器。
采用传统的套铣、磨铣工艺处理了十余天,毫无进展。
决定突破传统工艺及思维,首次采用先割断下部油层套管,倒扣取换技术套管,从而取出灰固段油层套管的工艺。
仅用了3天就处理取出灰固段油层套管。
1文23-XXX井基本情况1.1套管程序见图1、表1。
图1文23-XXX井井况示意图表1套管程序程序外径(mm)内径(mm)钢级壁厚(mm)下入深度(m)灰面(m)表层套管339.7320.4J559.65327.89地面技术套管244.5220.7P11011.991808.381737.5 222.4P11011.051964.14220.7P11011.992435.89油层套管139.7118.62Pll010.542515.271900 121.36P1109.173599.841.2修前简况1999年4月至11月,大修打捞油管、换套、试压合格。
11月29日射孔S四3-5,2789.5~2869.1m,61.6m/18层。
气举诱喷时环形钢板漏气。
2000年12月21日从环形钢板观察孔处挤水泥1m3,封固油套与技套环空,观察孔仍漏。
后找漏证实在855.53m~886.8m 处有漏点。
1.3地质要求1.3.1取换油层套管至1800m。
1.3.2对1800m以上油层套管试压20MPa稳压30min压降不超过0.5MPa为合格。
2解决问题的思路2001年10月,对文23-XXX井实施换套施工,当取套至73.5m时发现油层套管被水泥固死,通过打印证实,油层套管不居中,一边紧贴技术套管。
采用传统的套铣、磨铣工艺处理了十余天均无进展,换套施工陷入僵局,如果不采取新工艺,这口高产气井面临着报废。
由于传统的磨铣、套铣工艺无法处理这个问题,便考虑取换技术套管,从而取出灰固段油层套管的方法。
石油工程技术 井下作业 川孝15X-2井应用割捞一体化技术应用案例
川孝15X-2井应用割捞一体化技术应用案例在川西新场气田,油气井大修中,切割和打捞套管作业周期的长短是施工进度快慢的关键。
在传统套管切割打捞工艺中,通常是采取“两步走”,即切割和打捞作业由起下2趟钻来完成。
其程序是,先用通径规或合适尺寸的钻头通井至切割点以下,提钻后再组装钻具下入相应尺寸的套(衬)管内割刀进行切割,割断后下入可退式打捞矛进行打捞。
因此,每提出一段衬管至少需进行3趟起钻和3趟下钻作业。
为此,造成施工周期长,劳动强度大,材料消耗多。
同时,又因修井液浸泡时间过长而更多地伤害了油气层。
本实例提出切割和打捞一体化技术(简称“割捞一体化”),能较好地解决上述问题。
该技术就是将传统切割和打捞作业的“两步走”,合并为“一步走”,将切割和打捞两项作业合并为一趟起下钻来完成。
从而大大缩短了施工周期,减小了劳动强度,节约了生产成本,同时也减少了对气层的伤害。
1川孝15X-2井概况川孝15X-2井是位于新场构造南翼的一口详探井。
该井于1993年4月25日完钻,完钻井深2400m,完钻层位为侏罗系沙溪庙组。
完井后经酸化测试获天然气产能8190m3/d。
经过数年的开采,修井前天然气日产量仅为1000m3/d左右。
在对该井的修井施工中,主要任务是完善井身结构,改先期衬管完井为后期套管射孔完井,逐层对上沙C、B、A层进行加砂压裂。
在本井修井作业过程中,关键是井内φ127mm衬管的切割与打捞作业。
若能最大限度地缩短割捞衬管的施工时间,减少压井液对油气层的伤害,则能较大程度地释放地层能量,获得较好的经济效益。
1.1井身结构1.1.1钻头程序:φ444.5mm×51m+φ311.2mm×757m+φ215.9mm×2260m+φ149.2mm×2400m。
1.1.2套管程序:φ339.7mm×49m+φ244.5mm×755.82m+φ177.8mm×2149.69m+φ127mm衬管(2096.85~2399.93)m。
再利用井更换套管头在储气库的应用
再利用井更换套管头在储气库的应用【摘要】按照地质方案及会议纪要要求,钻遇储气库层位的老井中,1口做为储气库观察井利用,其余井在储气库层位未射孔且气库层位上、下套管环空固井质量优良不窜槽的前提下,可做为下部油藏开发井利用,否则进行全井段封堵,确保气层高压下注采气安全。
根据方案部署和实施要求,对可作为继续开发的利用井,先进行井况监测,在现有技术条件下,能复测固井质量的复测固井质量,同时开展井径、腐蚀等套管监测,判定可利用性,经井筒试压进一步确认,不能满足利用条件的封井,如可利用,则更换气密封套管头。
【关键词】套管结构方式程序结构1 套管头的结构套管头主要有两部分组成:表层套管头和套管头四通。
1.1 表层套管头1.1.1 阀门配置结构为单翼单阀配置1.1.2 套管头下四通型号:TF13-3/8″×9-5/8″-5000Psi (35MPa)1.1.3 主要技术参数:(1)额定工作压力:5 0 0 0 P s i(35MPa)。
(2)主通径:320mm 。
1.2 套管头四通1.2.1 阀门配置结构为单翼单阀配置。
1.2.2 套管头四通型号:TF9-5/8″×5-1/2″-5000Psi (35MPa)1.2.3 主要技术参数:(1)额定工作压力:5 0 0 0 P s i(35MPa)。
(2)主通径:230mm 。
2 安装套管头2.1 打桥塞,拆防喷器、原装简易套管头井筒处理后,为了下一步施工安全,打可取式桥塞封堵井筒,可取式桥塞是一种用于井下封堵工具,采用独特的自锁定结构,具有可靠的双向承压功能,无需上覆灰面,即可实现可靠密封。
桥塞可用电缆座封工具或油管液压座封工具送进座封,我们平时用的是油管液压座封工具送进座封,座封时,在地面用泵车向油管加内压,活塞与芯轴产生相对运动,推动卡瓦咬紧套管内壁,压缩胶筒密封套管环空。
与此同时,桥塞内部结构自锁,张力棒(环)拉断。
座封工具随油管起出井口,桥塞牢牢卡封在井下预定位置。
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深 , 井施工 具有井 眼轨迹 复杂 、 钻 钻井 周期 长 、 眼尺 寸 井 小等 特点 , 防磨措施 采取不 当极 易造 成井 口套管 发生 偏 磨 。须二气 藏埋深 4 0  ̄ 5 0 m± , 压 系 数 1 6 , 70 00 地 . 0 气 井井 口最大关 井压力 约 5 7 MP , 高压 气 井 , 用 5 0 a为 常 套 管 尺 寸 为 1—/ 95 s 3 7 3 5 或 1 —/ 33 8 + -/ - “ - 33' 3 8- 1 —/ —/ ” —/ 06 8+75 8+51 2结构 , 油层套 管 为气密封 扣 , 套
压气井 中的应 用实 践表 明 , 其具 有可操 作性 强 、 效快 、 见 经济 性好 的优点 。 1 川 西 井 口套管取 换 难点 川西地 区 以须 二气 目的层 的井 , 于地 层 复 杂 、 由 井
( ) 铣套 管外环空 水泥 ; 2套 () 下 内割刀割 下 已磨 损 的套 管 ; 3再 () 4 安装 外 回接密封 装置 ; () 回接 密封装 置上连 接套 管至井 口; 5在 ( ) 复套 管头及 油管头 ; 6恢 () 7 密封试 压 ; ( ) 压后对 套管 环空补 注水泥 浆 。 8试 套 管外 回接 密封装 置原理 : 回接密 封装置 顶部 为 外 橡胶 密封 件 , 部为金 属密封 件 。橡 胶密封 靠 自身弹性 下 形成 密封 , 属 密 封 靠 上 提 拉力 , 缩 变 形 形 成 密 封 。 金 压
对 于川西 高压气 井宜 采用 套 管倒 扣 直接 对扣 回接 的方式 , 在此方案实 施无效 的情况 下可进一 步采用套 管 外 回接方案 。 3 套 管倒扣直接对 扣 回接技 术关键点 () 须首先确 定套 管损 坏位 置 和形状 , 1必 这是 切 割 点选 择 的基 础 , 可采取工具 找漏 、 臂井 径仪 、 多 红外线井
() 2 下套铣 筒套铣套 管环 空水 泥环 ; () 3 下倒扣 捞矛打捞 、 扣捞 出破损套 管 ; 倒 () 4 清洗 回接丝扣 ; () 5 通过上 扣 回接 套管 ; () 复套 管头及 油管 头 ; 6恢 () 7 密封试 压 ; () 8 试压后 对套管 环空补 注水 泥浆 。 优点 : 无需 特殊工 具 , 成本 低 。 不足 : 对倒 扣及上 扣要求 高 。
() 3由于是高压气井 , 要求取换套后能承受较高压力 。 2 取 换套技 术选 择 井 口段套 管损 坏后 常用 的取换技 术 主要有 两种 : 套 管外 回接 、 管倒扣 直接对 扣 回接 。 套 2 1 套管外 回接 技术 . ( ) 内割刀先 割 下悬 挂 器 下 部套 管 , 出套 管 悬 1用 取
2 1 年第 5 01 期
西部探 矿工 程
7 1
井 口套 管 取 换 技 术 在 川 西 气 井 中 的 应 用
董 海 峰 , 啸 峰 范 小 波 王 超。 刘 , ,
(. 1 中国石化西 南 油气分 公 司工 程技 术研 究院 , 四川 德 阳 6 8 0 ; 1 0 0 2 中国石 化集 团西 南石 油局井 下作 业公 司, . 四川 德 阳 6 8 O ) 1 0 0
深 井钻井 中由于井 口套管 与钻具 接触 时间最 长 , 是 最容 易发生偏 磨 的井段 , 管 强 度 降低 。在气 井 ( 套 特别
挂器 ;
是高压气井) 井 口套管强度必须能承受最高关井压 中, 力和储 层改造 施工 压力 , 井 口套 管强 度 要 求 高 , 管 对 套 强度 降低甚 至破损 后 , 必须 采 取 有 效 的处 理 措 施 , 进 如 行倒 扣 、 取换 新套 管 , 以满 足 后 续施 工 要 求 。通 过 套 管 倒扣 直接对 扣 回接 的取 套 换套 技 术 在 川西 地 区深 层 高
摘 要 : 井钻 井过程 中井 口段套 管 易发生磨损 , 深 造成 套 管强度 降低 , 增加 了后期 作业及 采输 生产 的安 全风险 , 特别是 高压 气井。而 目前只 能通过 取换 方式 处理损 坏后 的 井 口段 套 管 , 取换作 业难度 大 、 求 要 高。提 出了两套 井 口套管取换方案 , 结合 作业难度 , 推荐优 先采用套 管倒扣 直接 对扣 回接 的方案 。 关键词 : 口套 管 ; 井 取换 ; 切割 ; 对扣 中图分 类号 : 2 6 文 献标识 码 : 文章编 号 : O 4 5 1 ( O 1 0一 O 7 —0 TE 5 B 1 O — 7 6 2 1) 5 0 1 2
管头 为芯轴式 密封 , 于 以上 特 征 , 井井 口套 管 发 生 基 气 磨损后 , 取换 套难度 大 、 求高 : 要 ( ) 出套管前 必 须先 取 掉 芯 轴式 悬 挂 器 , 后 重 1取 然 新安装 卡瓦式 悬挂 器 , 密封要求 高 、 复难 度大 。 恢 () 2 套管 螺纹 为气 密封 扣 , 卸 扣 时不 允 许 损 坏 且 上
* 收 稿 日期 :000-0 2 1-61 第 一 作 者 简 介 : 海 峰 (9 4)男 ( 族 ) 四 川 自贡人 , 级 工 程 师 , 从 事 油 气井 完 井 、 试 及 修 井等 技 术 工 作 。 董 1 7一 , 汉 , 高 现 测
7 2西部探矿工 Fra bibliotek 21 0 1年第 5 期
扭矩 大 。
外 回接 密封 装置 连接在 回接套 管下 部 , 套管 引人 补接 把 器 内腔 , 终在 回接处形 成两 道密封 。 最 优点 : 工艺 相对简单 。 不足: 套管外 回接 密 封装 置 的承 压 能力 较低 , 能 只 达 到 3 MP 5 a的静 密封 , 在钻井 过程 中因钻具 的转 动 、 扰 动可 能对 其密封 性能有 一定 影响 ; 目前 套管外 回接 密 且 封装 置要 由国外 特别定 制 , 业周期 长 、 作 费用高 。 2 2 套 管倒扣 直接对 扣 回接 技术 . () 1 切割悬 挂器下 部套 管 , 出悬挂器 ; 取