大型矿井型无烟煤选煤厂的升级改造和技术创新
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结语
通过多年的技术改造,成庄矿洗选厂最终形成了原煤分级破碎、块 煤斜轮重介、末煤旋流器重介、粗煤泥螺旋分选、细煤泥浓缩压滤回收 的先进生产工艺,各项技术经济指标达到国内先进水平。总结回顾成庄 洗选厂多年的升级改造工作,我们在建设设计或改扩建矿井型大型选煤 厂应借鉴应用以下观念:选煤工艺要高效简洁。生产系统必须灵活。须 运用先进手段来确保煤质。从系统角度全程做好块煤防碎工作。原煤煤 量及质量最大限度保证均衡稳定。须配备先进自动控制系统和机电保护 装置。 同时,在环节设计或改造时,应充分考虑矿井生产在煤量、煤质方 面的不均衡系数相对较大的实际情况,有关设备选型不宜偏于保守,设 备负载发生较大变化时,必须对土建部分进行安全校验,必要时须对厂 房进行加固处理。
常生产。随后近十年中,针对现场存在问题,成庄矿洗选厂吸收国内外先进
理念,先后引进建成了国内第一座模块重介选末煤车间,对全厂各环节进行 了系统技术改造,使系统原煤处理能力达到800万吨/年以上,全厂运行方式
达到十余种,产品品种结构更加合理,产品质量优异,畅销国内外,全厂各
项技术指标达到国内先进水平。现将有关设计、技改方面的好的理念总结归 纳出来,与大家共享。
品略高,洗选过程主要是排矸。同时,因受矿井原煤生产和市场需求多变的
影响,其生产运行方式及产品结构必须能够灵活多变,快速调整,且需要配 备较大的原煤(或筛选煤)缓存场地。加之,洗块煤综合售价远远高于筛末
煤,块煤防碎成为生产过程不可忽略的重要因素。综合来讲,大型矿井型无
烟煤选煤厂的主要特点是环节处理能力大、具有大的储煤场及部分煤流能够 内部循环、工艺相对简单、产品品种多、生产运行方式灵活、对块煤防碎有
大型矿井型无烟煤选煤厂 的升级改造和技术创新
发布人:张新民
1.前言
山西省晋城煤业集团成庄矿洗选厂是一座原设计400万吨/年的矿井型动
力煤选煤厂,1997年投产,最初采用块煤重介、末煤不入洗的生产工艺,由
于系统设计上存在诸多不足之处,导致全厂处理能力明显不足,产品结构单 一,产品质量得不到有效控制,生产流程呆板,在投产初期一度影响矿井正
2.2 成庄矿洗选厂各环节升级改造
装车外运系统: 在末煤装车胶带机机头增设旁路胶带机延 伸到厂房外新增露天储煤场,实现筛末煤公路
装车外运。将块精煤装车胶带机机头溜槽改为
分叉式可升降式簸箕,当车皮依次过衡时,通 过分叉簸箕升降即可实现连续装车。延长现有
装车线路及配套调车绞车,将每道装车数量提
升到30节。增设车号自动识别系统,进行精确 装车控制系统改造,实现每节车皮末段装车时
主洗系统: 介质系统:针对原设计管路不耐磨,所选介质泵功率不足的问题,将全部 介质管路更换为耐磨管,并更新了功率更大的介质泵,改原有两段磁选(一段 为3台、二段1台CTN1024型磁选机)为一段磁选(艺利Φ914*3048型双滚筒磁选 机),在简化工艺的同时,又确保了系统的稳定运行。
输送机:针对进入厂胶带运输机能力不足的情况,采用提高带速、增加带
着较严格的要求。
2.2 成庄矿洗选厂各环节升级改造
原煤预处理 成庄洗选厂原设计采用采用预先 筛分筛出大块物料,筛上物经手选后
破碎,破碎后产品与预先分级筛下产
品混合后入选或转载到储煤场暂存的 生产工艺,其缺点是环节相对较多,
岗位用人多,故障率高,经常制约矿
井正常生产。
原有原煤预处理流程图
2.2 成庄矿洗选厂各环节升级改造
筛分破碎。成功在国内选煤行业探索出一 条全新的原煤预处理工艺。
改造后原煤预处理流程图
2.2 成庄矿洗选厂各环节升级改造
主洗系统:
成庄洗选厂主洗系统原设计采用双系统斜轮分选机洗出块精煤, 筛末煤直接作为商品外运的生产工艺,部分设备性能落后,局部环节 设计不合理,生产能力低下,产品结构单一,整个系统无法稳定运行。 对此,我们采取各个环节逐项解决,生产工艺优化改进的技术改造策 略。在不对厂房进行大的变动,充分利用现场空间和设备潜力的原则 指导下,先后对原煤准备筛分机组、介质泵、磁选机、胶带运输机、 工艺管路、电控系统等多个环节进行升级改造。
原煤预处理: 成庄矿洗选厂大胆创新实践,采用英国MMD 公司生产的MMD625型分级破碎机,实现矿 井来煤一次性直接破碎成-80mm粒级以下, 大大简化了生产工艺,精减了岗位人员。 并在筛分破碎车间与主洗系统之间增设了 旁路缓冲系统,当主洗系统故障停车后, 破碎后的原煤自溢转载到新建地面露天储
煤场,从而保证了矿井原煤的连续提升和
煤泥水浓缩压滤示意图
2.2 成庄矿洗选厂各Байду номын сангаас节升级改造
装车外运系统: 原设计选后产品只能通过与块精煤联合建设的两个装车点进行铁路 装车。其中,两排块精煤仓跨骑两股铁路线布置,仓内块煤分别通过仓 下给煤机及受料胶带机,将其转载到机头装车点进行装车;末煤仓为落 地仓,仓内末煤通过仓下胶带机转载运到装车点缓冲小仓进行装车。原 系统存在以下问题:①产品煤无法进行公路外运;②块煤装车时在相邻 两节车皮依次通过装车轨道衡位置时,必须临时停下块煤装车胶带机及 给煤机,装车效率低;③每股道只能装20节车,不能满足大煤量及时装 车外运的需要;④采用纯人工凭经验装车,装车精度不高。
2.2 成庄矿洗选厂各环节升级改造
煤泥水系统: 原设计洗块煤系统产生的煤泥水采用斜板沉淀池进行水力分级, 底流粗煤泥采用沉降过滤离心机回收处理,溢流细煤泥给到Φ20m浓 缩机进行澄清沉淀,沉淀浓缩后的细煤泥给到XMZ340型压滤机回收处 理,滤饼掺入筛末煤。由于斜板沉淀池底流物料含粗颗粒较多,其固 体物含量受系统生产波动影响变化较大,浓度高时导致沉降过滤离心 机过载切销,浓度低时又导致沉降过滤离心机“拉稀”。而后改造为 斜板沉没池底流给到1837型高频筛进行脱水,高频筛筛上物出口设置 分叉溜槽,既可直接掺入筛末胶带机,又可在水分偏高时经FC1200型 煤泥离心机进一步脱水后再掺入筛末煤,从而实现了粗煤泥的稳定回 收。
2.2 成庄矿洗选厂各环节升级改造
主洗系统:
筛分系统:在不对原有土建进行改造的前提下, 运用增加筛宽、提高倾角、加大筛面等手段,采用 申克公司的生产相应筛机,先后完成了原煤准备筛 分机组、脱泥筛、脱介筛和块精煤分级的能力提升 改造,进一步提升了系统的处理能力及筛分效率。
2.2 成庄矿洗选厂各环节升级改造
宽、增加驱动功率等手段实现了输送能力的明显提升,针对关键部位的胶带运 输机则采用双驱动配置(正常情况下一台工作一台备用),当其中一侧驱动发 生故障时,快速切换到另一台,保证了系统的连续运行。
2.2 成庄矿洗选厂各环节升级改造
主洗系统: 电控系统:淘汰落后的S7系列1600/6KvA变压器及旧型低压配电 柜,换用新型SRN系列2500/6KvA变压器和新型低压配电柜,并配备以 E3PLUS为主要元件的智能检测单元,大功率设备均采用变频器启动, 增设了智能无功补偿装置和电力监控系统,确保了电气系统稳定运行。 洗末系统:于1998年率先引进国内第一套模块式重介洗末煤系统, 以有压两产品大直径重介旋流器作为主洗设备,增加了洗末煤品种。 而后于2002年针对原系统粗煤泥不分选的不足之处增设了螺旋分选模 块及煤泥离心机脱水设备。
2.2 成庄矿洗选厂各环节升级改造
煤泥水系统: 原细煤泥回收系统因设计不合理不能满足 正常生产需要。后对全厂煤泥水系统进行 重新优化改进。增设1台Φ30.5m进口浓缩 机,配套自动加药装置,新建单独的压滤 车间,令全厂煤泥水系统产生的细煤泥全 部进入新增浓缩机进行统一处理,溢流进 行循环利用,底流给到新增XMZ1060型压滤 机回收处理。块煤系统浓缩机循环水池与 Φ30.5m浓缩机循环水池之间增设连通管, 实现洗块和洗末系统循环水的正常循环利 用。
2.正文
2.1大型无烟煤选煤厂生产运行特点分析
由于无烟煤用途十分广泛,大型无烟煤选煤厂相对于炼焦煤选煤厂相说, 其品种结构相对复杂,其中,热稳定性好的洗块煤是合成氨厂的良好原料, 洗末煤用于钢铁企业高炉喷吹及烧结矿用,筛末煤则大量用于电厂和民用。 通常来讲,由于市场定位的不同,其产品灰分相对于炼焦煤选煤厂生产的产
块煤装车示意图
电脑屏幕及语音精准提示,大大提高了装车精
准度,避免了超亏吨现象。
2.3 其它方面的技术创新和特色做法
运行方式灵活。 成庄矿洗选厂生产运行方式由最初的四种增加到十余种,可实现矿井来煤直 接或部分入选、筛块或筛末单独落地存储、储煤场存煤单独或与矿井混配后返 回入选、末原煤全部不入洗或部分入洗、筛末煤单独返回入仓等多种生产组织 方式,可在矿井停产或事故情况下利用储煤场存煤保持正常洗选外运;在外运
车皮数量减少情况下,通过增加储煤场储量,提高公路外运量等手段保持矿井
正常生产;当矿井煤质发生变化时,采用井下不同盘区生产的原煤混配或矿井 来煤与地面储煤场存煤混配等方式保证入选煤量煤质均衡稳定;当铁路来车品 种比例与选煤厂所产品种比例不协调出现块仓或末仓满时,可通过筛块或筛末 落地来保证其它商品煤继续进行生产。
筛末煤按灰分高低自动入仓示意
实时监测,避免了系统过载运行质量不稳定情况的发
生。
2.3 其它方面的技术创新和特色做法
应用螺旋溜槽,显著提高块率。 成庄洗选厂针对国内煤仓内钢结构螺旋溜槽无法正常使用的情况, 与有关单位合作,吸取德国井底煤仓混凝土螺旋溜槽的技术特点,率先 在国内研制成功了钢结构壁挂式外螺旋溜槽,并进一步改进其性能,延 伸使用到矿井及地面各转载环节,在防碎的同时也起到了很好的降噪、 降尘作用。通过各环节广泛安设螺旋溜槽及采用转载溜槽内积料箱缓冲、 滞流减速、高位接料等方式,成庄矿整个矿井原煤块率获得明显提升, 并为矿井增创了可观的经济效益。
2.3 其它方面的技术创新和特色做法
煤质煤量实时调控。 在筛末煤入仓胶带机上安设清华大学ZZ89型在线灰
分仪的方式,通过PLC程序设定相关灰分调控值来自动
控制翻板切换,当灰分高于设定值时,翻板自动将来 煤给到高灰产品仓,否则给入低灰产品仓,从而充分 保证了筛末煤质量。此外,在洗块煤、洗末煤产品胶 带机上也安装了在线灰分仪,当洗精煤灰分超标时, 系统自动报警,提示现场操作人员及时检查调整,实 现了生产过程的全面质量调控。此外,成庄洗选厂还 利用及原煤胶带机煤量与运行电流密切相关的关系, 通过设置电流上限来控制原煤煤量,结合皮带秤数据