选煤厂振动筛筛板的优化改造
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
选煤厂振动筛筛板的优化改造
【摘要】针对选煤厂振动筛故障率高、筛分效果不理想等问题,提出改进措施,解决了抚摩难题,效益显著。
【关键词】振动筛;筛板
前言
对于大多数行业,尤其是对于选煤厂来说,振动筛是不可缺少的主要分级、脱水设备,不仅振动筛的型号各异,而且振动筛的筛板也有所不同,不同的筛板在重量、使用效果、开孔率等方面也存在较大的差异。以肥矿集团杨营能源公司选煤厂为例,进行阐述。该选煤厂设计生产能力45万吨/年,选煤工艺采用>50mm动筛排矸、<50mm重介分选、粗煤泥tbs分选、浮选压滤联合工艺流程。该厂动筛车间使用两台yahg1848振动筛做原煤准备筛分,50mm粒级以上经人工捡矸后进入动筛跳汰机排矸,50mm粒级以下进入原煤仓直接装仓或进入重介质旋流器进行洗选。该厂动筛车间自运行以来,两台振动筛故障率高、筛分效果一直不理想,给选煤厂原煤煤流系统的生产带来很多不利影响。为解决这一难题,技术人员经过充分研究,对筛板进行了改进,不仅有效的解决了上述难题,而且取得了较好的经济效益。
2 抚摩改造方案
针对这一情况,经过对原煤筛自身结构的特点和使用情况的分析,发现通过改变振动筛的振幅或振动频率来提高筛分效率几乎不可能,结合原煤的大样分析结果,决定对原煤振动分级筛的筛板进
行改造。振动筛筛板改造的具体情况:
3 改造前后对比
筛板改造前,筛梁断裂一次,筛梁与筛板均需更换,筛板经过改造后,彻底解决了停机处理筛孔的问题,节省了人力且保证了生产的连续性。具体效果为:
①筛板重量大大减轻,对振动筛起了一定的保护作用。
②由于筛框的改进,使筛板的减振效果显著增加,很少有螺丝松动现象,筛板破裂及筛梁断裂的现象没有了。
③透筛率有很大改善,振动筛筛板开孔率原来只有35%,改造后筛板中部开孔率达到90%以上,整体综合开孔率提高到80%。这样既利用了冲孔筛板比较牢固,耐冲击(入料端第一块筛板)的优点,又充分利用了焊接筛网开孔率高,透筛效果好的长处。
④改造后筛分率提高到90%以上,振动筛的处理能力增加了20%左右;透筛明显,手选皮带上未煤量大为减少,捡矸效率明显提高;进入跳汰机的末煤量明显减少,洗水浓度明显降低,斗提机脱水效果提高,放水困难,动筛跳汰机锥形体及斗提机放料阀门堵塞等现象较以前有较大改观。
4 经济效益
改造前每年投入:更换筛梁需1.5万元;更换筛板需5.2万元。
改造后每年投入:更换筛板需2.2万元。
改造后年节约资金4.5万元,另外再加上影响时间减少所带来的收益,年可节约十多万元。
5 结束语
改造后的筛板经过近10个月的运转使用表明,对原煤振动筛筛板的改进比较成功,改进后故障率明显降低,维修时间大为缩短,筛分效率、处理能力都有较大提高,使用效果十分明显。由此可见,将冲孔筛板改造成组合型筛板,对增大现有振动筛处理能力,提高筛分效率是十分有效的。
[责任编辑:王洪泽]