电机烧毁事故分析

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原因分析:
残留的酸水腐蚀导致电机槽内部分线圈的绝缘损坏。
磷酸P720B/200kw电机烧毁原因分析
事故经过:
9月3日上午11:50时,P720B电机在运行跳闸,送电后再次启动, 电机运转10几秒后冒烟,立刻停机检查,电机三相绕组对地绝缘为0 兆欧。
原因分析:
该电机是2014年12月14日循环水泵房进水时被酸水淹过的备用电 机,2015年8月1日泵房再次水淹,将该电机安装使用32天后烧毁,解 体检查电机局部线圈短路,判定为上次水淹后,电机部分线圈绝缘老 化,是造成电机烧毁的主要原因。
Hale Waihona Puke Baidu70% 60% 50%
长期过负荷
70%
40% 30% 20% 10% 0% 一铵装置电机烧毁原因分布图
绕组绝缘老化
30%
磷酸P710C/185kw电机烧毁原因分析
事故经过:
8月1日上午11:30时,循环水泵房5台电机被酸水浸泡,进水电机 经过2天的加热烘干,摇表检测P710C泵电机的三相绕组对地绝缘为 5MΩ ,相间绝缘为(0.1兆欧),根据低压电机最低绝缘0.5兆欧的规 范要求,判断需要重新更换电机线圈。
事故经过:
9.19日早晨7:30时,P521C泵电机在运行中跳闸,摇表检测三相绕 组相间、对地绝缘200兆欧,脱开机械后再次启动,测量电机三相电 流为120A、41A、43A。运行20秒后电机冒烟。
原因分析:
解体检查观察定子线圈两侧无明显的烧毁痕迹,用电桥测量电机 三相线圈,电阻分别为0.125、0.126、0.085欧姆,根据三相电阻差 值,判断线圈内部有匝间短路现象。
1.要求天车保运单位合理调整提升、开合电机的抱闸,恢复大车行走电机的抱闸 装置,避免打倒车时的巨大电流冲击烧毁电机。 2.及时维修机械故障或调整负荷,减轻电机振动和负荷,避免线圈相互摩擦导致 绝缘损坏。 3.定期对电机的轴承清洗加油或更换轴承,保持良好的润滑效果。 4.对经常过负荷的电机改型更换,避免小马拉大车现象。 5.在潜水泵的进水口增加过滤网,避免吸入杂物造成电机赌转,对抽过含酸等腐 蚀性液体的潜水泵,要及时用清水冲洗,并保持干燥储存。 6.电机配备合适的防护罩,避免电机暴晒或雨水浸泡。 7.加强电机的维护保养,及时疏通进风口和通风槽的杂物,保持良好散热环境。 8.增加电机密封措施,利用密封胶和绝缘胶皮加强电机端盖和接线盒进口的密封, 避免潮气或粉尘进入电机腐蚀绕组绝缘。 9.根据电机的实际运行负荷,及时调整供电设备的保护定值。 10.对55kw及以上电机维修时,电机引线加长至接线盒外部与电缆连接,便于随 时检查电缆接头故障,避免电机缺相烧毁事故。
50% 40% 30% 20% 10% 0%
26.60% 20.00% 6.8%
选矿装置电机烧毁原因分析图
天车电机
46.60%
绕组绝缘老化 长期过负荷 轴承跑内套
电机烧毁原因分析及数量统计
二、磷酸装置烧毁电机51台、合计2520.7kw。
1.绕组绝缘老化烧毁电机18台、合计1485kw,占烧毁总量的35.4%。 2.进算进水烧毁电机15台、合计890.5kw,占烧毁总量的29.4%; 3.长期过负荷烧毁电机12台、合计36kw,占烧毁总量的23.5%; 4.轴承跑套或散架烧毁电机6台、合计109.2kw,占烧毁总量的11.7%;
磷酸P521C/90kw电机烧毁原因分析
事故经过:
9.12日凌晨5:20时,P521C泵电机在运行中跳闸,当班电工摇表检 测三相绕组对地绝缘为零,解体检查电机线圈整体发热烧黑,线圈端 部绑扎线过热断开。
原因分析:判断为机械过负荷,是电机过热烧毁的主要原因。
磷酸P521A/90kw电机烧毁原因分析
45% 40% 35% 轴承散架及跑套 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 10.5% 5.3% 磷铵装置电机烧毁原因分析图 21.0% 21.0% 天车电机 长期过负荷 进煤粉尘 42.2% 绕组绝缘老化
电机烧毁原因分析及数量统计
四、一铵装置烧毁电机10台、合计355.6kw。
1.长期过负荷烧毁电机7台、合计46.1kw,占烧毁总量的70%; 2.绕组绝缘老化烧毁电机3台、合计309.5kw,占烧毁总量的30%。
磷铵NP536B/110kw电机烧毁原因分析
事故经过:
9月13日凌晨3:00时,NP536B在运行中跳闸,值班电工用摇表检测 电机一相绕组对地绝缘为0.1兆欧,判断电机烧毁。
原因分析:
解体检查电机线圈两侧无明显的烧毁痕迹,判断为槽内一相绝缘 老化,是电机烧毁的主要原因。
选矿鄂破110kw电机烧毁原因分析
事故经过:
10月8日晚0:00时,选矿鄂式破碎机启动5分钟后跳闸,当班电工 用摇表现场检测,电机两相绕组对地绝缘为0兆欧,判断线圈烧毁。
原因分析:
解体检查,发现电机负荷侧4组线圈在铁芯槽内有短路烟熏痕迹, 线圈端部其他位置无烧毁迹象,由此判定槽内线圈局部绝缘老化,是 造成电机短路烧毁的主要原因。
预防电机烧毁的防范措施
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 磷酸装置电机烧毁原因分析图
11.7%
绕组绝缘老化
35.4% 29.4% 23.5%
进酸进水 长期过负荷 轴承散架及跑套
电机烧毁原因分析及数量统计
三、磷铵装置烧毁电机19台、合计659.2kw。
1.天车烧毁电机4台、合计180kw,占烧毁总量的21%; 2.轴承跑套烧毁电机4台,合计198.5kw,占烧毁总量的21%: 3.长期过负荷烧毁电机2台,合计5.5kw,占烧毁总量的10.5%: 4.近煤粉尘烧毁电机1台,合计55kw,占烧毁总量的5.3%: 5.绕组绝缘老化烧毁电机8台、合计418.7kw,占烧毁总量的42.2%。
2015年电机烧毁原因分析及数量统计
2015年1月至9月各装置共烧毁电机95台,合计4071.2kw。 一、选矿装置烧毁电机15台、合计535.7kw。
1.天车烧毁电机7台、合计315kw,占烧毁总量的46.6%; 2.绕组绝缘老化烧毁电机4台、合计175.5kw,占烧毁总量的26.6%; 3.长期过负荷烧毁电机3台,合计8.2kw,占烧毁总量的20%; 4.轴承跑套烧毁电机1台,合计37kw,占烧毁总量的6.8%。
电动机结算及考核情况汇报
一、结算情况 1. 截止2015年6月已结算电机维修费271738元,其中包括2014年12月电机维修 费24217元。 2. 2014年磷酸P410B/200kw电机由于负荷侧轴部磨损、弯曲、擦芯烧毁,根据 维修项目和口头协议核定维修费17000元,未签订书面合同。 3.磷酸CC560/132kw电机断轴,协议维修价8000元,电机维修使用29天后再次 断轴并导致电机烧毁。 4.磷酸CP730/280kw高压电机烧毁,协议价58000元,以上三台电机合计维修费 83000元至今尚未结算。 二、电机管理考核 1.因粉尘、进酸、进水、轴承散架等原因烧毁电机,按维修费用的10%,处罚 考核使用单位。 2.因供电质量、设备缺陷、保护装置失灵等原因烧毁电机,按维修费用的10%, 处罚考核供电单位。 3.维修保质期内发生质量缺陷或造成电机烧毁,责令维修单位免费返工维修。
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