脱硝催化剂砷中毒现象

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脱硝催化剂砷中毒现象
氮氧化物是大气污染的重要组成部分,火电行业排放的氮氧化物占据了总排放量的30%左右,选择性催化还原技术(Selective Catalytic Reduction,SCR)以成熟的工艺和较高脱硝效率已在燃煤电站内得到广泛应用,其中脱硝催化剂是SCR系统中最关键的部分。

在燃煤电厂的实际运行当中,砷中毒是引起催化剂活性下降的主要原因之一,如果煤中砷的质量分数超过3×10-6,SCR催化剂的寿命将降低30%左右。

催化剂的活性下降将会对脱硝系统及下游设备的运行造成不良影响,甚至会导致NOx超标排放。

1煤炭燃烧中As的迁移
煤炭是一种复杂的天然矿物,由于煤本身不均匀的自然特性,各种煤中砷的含量变化很大,美国的煤含砷量为0.6~16ppm,南非煤含砷量为0~8ppm,英国煤中砷含量可高达220ppm,我国的煤含砷量为0.5~80ppm,一般来说,我国西南部的煤中As含量非常高。

煤中的砷多数以硫化砷或硫砷铁矿(FeS2˙FeAs2)等形式存在,小部分为有机物形态。

因此煤在燃烧过程中由于高温和强烈的氧化作用,会释放出As。

As在煤中的赋存状态不同,燃煤过程中砷释放的难易程度也不同。

煤在炉膛内燃烧的过程中,砷及其化合物以不同形态发生迁移,分别进入到炉渣、飞灰、烟气中。

温度和煤质是燃烧过程中砷及其化合物形态分布的主要影响因素,在炉膛高温区砷主要以AsO(g)存在,随着温度的降低,在SCR脱硝反应器入口,砷主要以As2O3(g)蒸汽形式在于烟气中,同时由于飞灰具有较强的吸附能力,所以部分砷及砷化物蒸汽被飞灰所捕获同时存在于飞灰中。

2催化剂砷中毒机理及危害
2.1催化剂砷中毒机理
煤在燃烧过程中释放出的砷会引起催化剂中毒。

SCR催化剂的砷中毒是由气态砷的化合物(As2O3)扩散进入催化剂表面及堆积在催化剂小孔中,在有O2的环境下,在催化剂活性位点上被氧化为As2O5,活性位点被占据造成活性下降;同时As2O3扩散进入催化剂,并固化在活性和非活性区域,使反应气体在催化剂内的扩散受到限制,且毛细管遭到破坏,形成一个
砷的饱和层。

砷的饱和层几乎没有活性,并会阻挡反应物扩散到催化剂内部,所以催化剂表面活性被砷破坏,但催化剂内部活性却没有降低。

催化剂As中毒反应机理如图1所示。

2.2催化剂砷中毒危害
砷中毒后的催化剂氧化性能大幅提高且温度区间向低温段移动,在催化剂活性温度范围内更多NH3及SO2会被氧化,造成NOx浓度及SO2的转化率升高。

4NH3+5O2→4NO+6H2O
由于反应中的NH3被消耗,氨氮摩尔比变小,导致脱硝率降低;为了确保出口NOx达标,维持既定的脱硝效率,势必要加大脱硝系统的喷氨量,进而导致氨逃逸浓度升高;而SO2的转化率增加,会在空预器冷端处增加硫酸氢铵(ABS)的生成量,造成空预器堵塞和腐蚀,影响脱硝系统及下游设备的正常稳定运行,给电厂造成环保指标超标的隐患,同时也会对机组正常生产运行造成风险。

3解决催化剂砷中毒的方法
催化剂的砷中毒反应是不可逆的,根据上述失活原理,解决SCR催化剂砷中毒主要有以下方法。

(1)煤燃烧前,采用物理化学方法在减少原煤中灰分的同时减少富集在灰分中的As元素量。

(2)燃烧过程中加入添加剂(如高岭土、石灰石、石灰等),通过物理和化学吸附控制气态As元素的排放量。

(3)改变催化剂的化学特性,一是改变催化剂的表面酸位点,使催化剂对砷不具有活性,从而不吸附氧化砷;另一种方法是通过采用钒和钼的混合氧化物,经高温煅烧获得稳定的催化剂,使砷吸附的位置不影响SCR的活性位。

以V9Mo6O40作为前驱物制得TiO2-V2O5-MoO3催化剂具有较强的抗砷中毒能力。

该催化剂吸收砷化物的容量明显增加,从而使得催化剂抗砷中毒的性能增强。

(4)改善催化剂的物理特性,通过优化催化剂孔结构,使催化剂具备高孔隙性,有效克服毒物的沉积和聚积。

(5)催化剂再生,恢复催化剂的活性。

4催化剂再生技术
部分砷中毒来自于毛细凝聚堵塞微孔现象,是一种物理现象,无法避免,考虑到催化剂的运行成本和催化剂处置的难度,对采用SCR技术的燃煤电站而言,催化剂再生是处理砷中毒的首选方法。

龙净科杰采用美国科杰公司(原Coalogix公司,现为SteagSCR-TECH公司)第四代全球最领先的催化剂再生技术,美国电厂普遍燃煤含砷量高,且使用4层催化剂,催化剂再生后均要满足催化剂化学寿命24000小时和确保系统SO2/SO3转化率不大于1的要求。

龙净科杰组建了专业的团队,根据砷含量、硫含量、催化剂型式等制订催化剂的最佳再生方案,以解决失活催化剂的砷中毒问题,专有的抗砷植入配方及抗硫配方,可以在催化剂表面
植入特定的化学元素以延缓脱硝催化剂活性的衰减,同时保证SO2/SO3转化率较低(低于新催化剂)。

在龙净科杰已完成的神华国华绥中电厂4#、大唐哈尔滨第一热电厂1#、2#机组催化剂再生等项目中均存在不同程度的砷中毒现象(砷含量20-35ppm),龙净科杰针对不同项目制订了详细的再生方案,有效清除了失活催化剂中的砷元素(再生后的催化剂中砷元素含量远低于0.01%),并采用具有抗砷效果的植入配方。

绥中项目的再生催化剂2015年8月投运,哈一热的是2016年5月投运,运行以来反映均很好。

5结论
催化剂中毒是烟气脱硝过程中的关键问题之一,提高SCR催化剂的催化效果、降低催化剂的使用成本和避免其中毒具有较大的意义。

砷中毒是造成催化剂失活的主要因素之一,会导致脱硝效率降低,氨逃逸浓度增加,下游空预器低温段腐蚀等现象。

通过过化学和物理特性避免砷中毒已在应用,但再生技术效果更好。

催化剂再生技术可以有效的解决砷中毒引起的催化剂失活现象,对于碱金属中毒也有去除作用,具有较好的经济性和推广性。

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