T 1452综采工作面转角开采技术探讨
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T 1452综采工作面转角开采技术探讨
摘要: t1452综采工作面为唐山矿五槽精煤的重点产煤掌,随着回采的推进,工作面经历跳面后,需要通过转23°拐点来完成正常回采。
在保证安全生产的前提下,为保证工作面的规格质量和精煤的产出,作者对该工作面转角开采关键技术进行了调研,总结相关经验,以保证工作面的顺利推进。
关键词:转角开采;调斜;长短刀
中图分类号:td822 文献标识码:a 文章编号:1006-4311(2013)16-0056-03
1 概述
传统综采工作面一般都布置为等长和有较大的走向推进长度,以避免回采过程中支架、输送机装拆、搬运和工作面的频繁搬迁。
但开采时间较长或地质条件较复杂的矿井,随着开采强度和年限的增加,满足综采工作面布置要求的储量逐步减少,由于煤层底板等高线的变化、地质构造、老区域布置的影响、造成综采面起止位置与工作面推进方向斜交,直接影响综采工艺使用范围和煤炭采出率。
t1452综采工作面就是受底板等高线的变化、地质构造等影响,在工作面机头储17+4,机尾储20+3号位置布置了转角23°的拐点,在t1452不规则工作面块段条件下的综采旋转开采技术进行调研,对拓宽综采工艺的使用范围、发挥综采潜力,提高矿井机械化开采水平、经济效益和煤炭采出率有重大意义。
2 现场调研
唐山矿t1452综采工作面倾斜长度156米,共安装105组
g320-13/32型掩护式液压支架。
工作面煤层厚度平均2.9米左右,采高2.7米左右。
由于向斜轴位于采面机头范围,受采面涌水大及煤层顶板原生沉积发生变化的影响,1~43组支架范围打全岩,目前全采面铺单层金属网回采,采面倾角10°~29°。
根据煤层赋存和t1452工作面现状,采用大实心旋转方式,以有利于工作面的管理和两巷的维护。
为改善工作面和运输巷设备间的搭接,防止工作面输送机下滑和液压支架挤架,过拐点采用大小比例相结合,即在过拐点采用7:1的进刀比例。
原则为保证运输机与转载机合理搭接接煤,同时保证工作面等长,以便操作。
旋转区巷道布置如图1所示。
t1452工作面旋转夹角为23°,采用的旋转开采时,其工作面最大长度为154m,即拐点处。
在此机头侧出现支架下滑,机头伸长,而机尾侧出现小面,即无液压支架支护的空间。
工作面输送机需要加长。
该工作面为5槽复合顶板,较难控制,煤厚平均2.85m,煤层厚度变化不大,煤层倾角:平均18°。
老顶:厚度8m,成份硅质,含有炭化面,局部含细纱岩薄层。
直接顶:厚度1.8m,灰色粉砂岩、砂质泥岩,上部含0.2m-0.8m煤线。
伪顶:深灰色碳质泥岩,厚0.3m,成份泥质。
直接底:深灰色泥岩,厚度1.0m,成份泥质。
老底:灰白色粉砂岩,厚度5.5m,成份以石英为主,硅泥质胶结,水平层理。
走向长度:平均660m。
倾斜长度平均151m。
可采储量:35.44万吨。
t1452综采工作面采用斜交块段之间实心旋转的工艺。
实心旋转
过程简单,操作方便,旋转范围、工作量相对较小。
但由于旋转中心端工作面支架移架步距小、推进速度慢、支架对顶板反复支撑次数多,中心附近顶板管理困难,输送机、液压支架容易下滑、挤架,输送机与转载机搭接比较困难。
3 旋转工艺及参数的确定
为保证工作面两端不同推进度的要求,有效利用采煤机截深,旋转期间采煤机可采用长、短刀相结合的切割方式。
工作面每旋转一个角度,需要一组“长”、“短”刀配合割煤。
如图2所示。
图2中a~g点的长度为旋转外侧每进一刀,旋转外侧推进度的距离。
此距离是采煤机滚筒实际截深的整数倍。
为了保证推采质量,每一短刀的切割线平行于长刀切割线,而每次切割之后必然在工作面出现拐点,每个拐点的弯曲角度应不大于刮板运输机设计允许的弯曲角度。
t1452工作面使用sgz-730/320型刮板运输机、
mg-200/500-qw型双滚筒采煤机。
首先工作面按1:7的推进比例进行调斜。
根据调斜比例将工作面分成7段,以此确定进刀位置,分别在距机尾90组、75组、60组、45组、30组、15组处进刀,依次向机头方向割煤,最后一刀为工作面全长割煤。
回采工艺过程采用短刀斜切、单项割煤、及时支护、先零后整割煤方式,如图2所示。
将a~g按采煤机截深分为ab、bc、cd、de、ef、fg五等份。
截割开始时,采煤机停在距机尾20m处,第一刀由此开始向机尾空刀,随后移架,至输送机机尾后,采煤机从机尾割煤至90组处,然后采煤机上行空刀,从90组位置自下向上顺序推
移输送机。
第二刀从机尾开始向机头方向割煤至75组,按第一刀的顺序依此类推,最后在机头完成斜刀后,完成工作面全长割煤、移架和推移输送机,为下一个循环做准备。
短刀割煤时,支架基本不转向,待每循环最后割长刀时,将煤壁割直,并从工作面机头向机尾将支架调成于输送机垂直。
4 调斜实际参数统计
5 调斜经验总结
旋转期间工作面在靠近旋转中心侧的支架阻力普遍较高,向机尾依次减小。
主要原因是在工作面上部一侧推采时工作面推进速度快,进度大,移架次数多,支架受力时间短,而机头侧支架不能及时前移卸载,工作面下部推进慢、移架次数少、工作面内测尺寸小,因此,支架工作阻力较大。
造成机头顶板破碎,断面高度低,行人侧宽度不够。
工作面下部支架顶板破碎,旋转期间支架之间形成的三角区,再加上五槽的复合顶板,导致架间窜矸严重,顶板管理困难,旋转期间工作面必须铺设双层金属网,适时调整支架,移架时要使用侧护板,避免支架歪斜和架间漏矸,另外重点关注移架时的清理框架工作。
现场观测防止输送机下滑有效方案:
①在刮板输送机机头每10组支架位置处,用单体柱斜向上方支撑,推移输送机时,辅助向上推移,抵消推移刮板输送机时下滑分力。
②严格控制工作面刮板输送机推移顺序,由下向上推移刮板输送机。
③随时调整支架的支护状态,保证推移刮板输送机有小的推移的角度。
6 效果评价
6.1 t 1452工作面过转角开采取得了成功,工作面支架、煤壁及运输机实现了真正的三直一平要求,采面高度掌握较好,涉及到工作面局部托煤顶、打底矸、遇断层变化等问题,都得到了很好落实。
6.2 工作面加机尾过早,在机尾距拐点50米时,我们为了考虑过拐点的问题,进行了提前的加机尾工作,结果导致机头在过拐点前未能缩进煤壁,造成了后来机头进行了两次跨帮才满足了行人侧的宽度要求,而且造成了机尾小面过大。
6.3 工作面机头、机尾的三角区都得到了较好控制,保证了顶板稳定,通过抓两出口、超前的规格质量,保证了出口稳定,为转角开采提供了有利保障。
6.4 通过采面几个月开采情况看,对于五槽复合顶板的控制应该是沿板回采,避免采入底板里,因此解决托煤顶问题是重中之重。
6.5 转角期间,没有出现支架倾倒及挤架、咬架现象,能够及时根据伪斜量及时调整采面,保证了支架山向,实现了支架的及时调相。
因此要随时掌握支架的走势。
6.6 采面转角期间,根据现场实际情况,灵活运用进刀的比例进行调整,从全过程看,我们采取了3:1、4:1、6:1、平推等多种
进刀方式是正确的,而实行教条的7:1的进刀比例是不可取的。
6.7 在转角期间,要求机尾进刀速度快,因此机尾替超前、跨帮也是重点,否则满足不了进刀量,建议提前将机尾做出来,避免出现人员大量堆积、工作量又不足的现象。
7 结论
t 1452工作面通过提前谋划,制定方案,并在生产实际中严格落实进刀和调斜措施,顺利完成了转角开采工艺。
通过全过程的调研,发现了转角开采中的一些问题并及时进行了调整,安全上得到了保证,为同类工作面的转角开采提供了经验。
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