品质异常改善报告模板(8D)

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品质改善8D报告书

品质改善8D报告书
故障履历
图纸 其它(调查、防
错) 二级供应商调查
部门
时间进度
作成单位

作成

审核
批准
抄送领导: 产品名称 产品编号 作成日期
作成部门填写:
作成部门(一级)
发生区域
客户名称 缺陷等级


D1 异常现象描述:
A[重要]
B[一般]
C[轻微]
*******有限公司
品质改善(8D)报告书
组长
组员
8D小 组
对策单位
作成
审核
批准
表单编号:
作成部门(二级)
生产线别 对策期限 受影响的批次数
重发不合格:


意见/结果:
未(检出)发现的理由?


返检
OK数量
NG数量
责任部门
负责人
附 件:
是否形成经验教训
D6 永久对策(为了今后不产生不合格品采取的措施)


针对发生的原因,对D2重新检讨!
负责部门
责任人
时间
附 件:
D7 效果确认【请附上相关数据】
开始日期
生产数量
不良数量
0
验证结果
有效
验证说明
制造完成后(例:最终检查) 发货前
Yes/No






对策部门填写:
D4暂时措施(为了防止不良品流向客户所采取的措施内容)
考虑事项
Yes/No
半成品


库存品


服务件(售后备件)
是否其它是否OK零件标识: D5 原因、要因分析: 从4M(人、机、料、法)、5W1H(谁、哪里、何时、做什么、为什么、如何)、5Why(5个为什么)方面考虑。

品质异常改善报告模板(8D)

品质异常改善报告模板(8D)
2)我们原来的测试方案:插上模块,在服务器上看到数据就测试ok。现在添加一个步骤,生产好了后,
发货前增加查看模块的状态,看下有没有可能复现该现象(被reload)。
责任人/日期(PRINCIPAL/DATE):
6D:效果验证(AFFIRM OF EFFECTIVENESS):
责任人/日期(PRINCIPAL/DATE):
责任人/日期(PRINCIPAL/DATE):
4D:根本原因分析(DEFINE ROOT CAUSE OF NONCONFORMANCE):
红灯闪烁表示模块处于AP模块,红灯亮表示模块STA正常连接了。
我们出厂时模块是处于APSTA模式的,我们模块出厂时的最后一步就是测试看服务器是否接收到数据,如果服务器有数据,正常。如果在AP模式下,服务器是不可能接收到数据的。
由APSTA转到AP有两种方式,1.网页reload 2.按键reload
1)可能原因: reload了;
2)其他原因,暂时未知。
责任人/日期(PRINCIPAL/DATE):
5D:改善措施(CORRECTIVE ACTIONS):
1)针对reload后的产品可以使用手动配置(配置到路由器)进行使用,徐敏提供相对应的技术指导
品质异常改善报告(8D)
客户(Customer)
发生日期
(OCCURREDDATE)
型号(Model)
S-W02E
回复日期
(REPLY DATE)
1D:问题描述(NONCONFORMANCEDESCRIPTION):
小机内置WiFi模块接收到信号后,红色指示灯一直闪烁不停。
提出人/日期(PRESENTER/DATE):
7D:永久性改善对策:

8D专项质量改善报告模板

8D专项质量改善报告模板

8D专项质量改善报告(电源端子板滑丝的质量问题)拟制:审核:批准:日期:****有限公司D1、组建小组:控制器组于****年12月19日针对近一周工程柜在装配过程中出现9例电源端子接线时滑牙问题组建问题处理小组。

D2、问题描述:控制器组员工于****年12月12日—12月18日装配工程柜的过程中共出现9例电源端子接线时端子固定位置滑牙情况。

按每天15台的装配量,一周7天共装配105台,不良数9台,不良率8.5%。

D3、实施及确认暂时性的对策:1、查证装配柜机使用的电钻是否有扭力要求,扭力是否合适;2、查证接线时装配方式有无问题;3、调查接线端子物料是否有更换厂商或使用异常批次器件;4、立即调查生产过程,看生产过程是否出现改变。

D4、原因分析及验证要因首先对暂时性的对策的执行结果进行分析:1、经查证控制柜装配无电钻扭力要求,扭力调整随意性大有不合理扭力情况。

2、控制柜打钉及接线方式为常规状态,针对控制柜的装配方式有改进空间。

3、端子板上的接线端子都是由一家叫****公司提供,近期没接收过品质异常或让步接收的端子,也未更换品牌及厂家,但其质量情况不能确认。

4、调查生产过程,未发现与原来过程有明显区别。

对控制柜的装配过程进行综合分析,分别判断各自环节出现的可能性:基本装配流程为:标准柜前加工→装配标准柜→装配工程柜据查证,装配标准柜时和装配工程柜时都有螺钉打滑情况出现,装配标准柜工序打滑端子钉的数量少,多数打滑端子钉都出在装配工程柜工序。

针对在此过程中,端子板打滑的原因,进行了如下分析,见下图(图一):因果图【图一】哪些因素才是导致电源接线端子滑丝的要求?要因确认调查情况见表一:【表一】要因确认表序号原因分析调查情况是否要因1 装柜人员使用电钻时扭力随意性大;经查证,装配柜机的电钻无扭力要求,员工根据自己习惯的扭力进行作业,调节扭力大时容易导致接线端子滑丝;是2 员工质量意识差;出现多台电源端子滑丝时并未进行反馈;是3 装柜时不专注;有上班说话情况,不注意自己使用电钻的扭力,有导致端子滑丝的现象;是D5、制定永久对策:根据确定的要因,制定对策表如下:D6、执行及验证永久对策:针对上述要因,按对策表执行结果如下:1、工艺人员已确认好合适的装配扭力,所有电钻都已按要求调至9kgf且在扭力调整环上做好记号并完成对工程柜装配员工的宣导工作。

8d改善报告范文

8d改善报告范文

8d改善报告范文以下是为您生成的一篇关于“8D 改善报告范文”的作文,尽量满足您的需求,内容可能不够专业和准确,仅供参考。

---#在我们的生产线上,最近出现了一个让人头疼的问题——产品质量出现了波动。

这可把我们整个团队都给急坏了,要知道,质量可是我们的生命线啊!于是,一场轰轰烈烈的 8D 改善行动就此展开。

**一、问题描述**这批产品在质检环节中被发现存在外观瑕疵、尺寸偏差以及性能不稳定等多种问题。

客户那边已经开始抱怨了,说我们的产品影响了他们的生产进度,这压力可真是山大呀!就拿外观瑕疵来说吧,有的产品表面有明显的划痕,就像是被小猫小狗抓过一样;还有的产品颜色不均匀,一块深一块浅的,看起来特别别扭。

尺寸偏差也很让人头疼,本该是标准的长度和宽度,结果有的大了一圈,有的小了一截,这怎么能行呢?性能方面就更不用说了,部分产品在测试的时候,一会儿正常,一会儿又出故障,简直就像个任性的小孩子,让人捉摸不透。

**二、小组成立**为了解决这个问题,我们迅速成立了 8D 改善小组。

小组里有生产线上的工人师傅老张、老李,有负责质量检测的小王,有技术部门的专家刘工,还有我这个负责统筹协调的小组长。

大家虽然来自不同的岗位,但都怀着一颗要把问题解决的心,聚到了一起。

老张是个经验丰富的老师傅,平时话不多,但一说起生产的事儿,那可是头头是道。

老李呢,干活儿特别麻利,而且点子多。

小王虽然年轻,但工作认真负责,眼睛里容不得一点沙子。

刘工就更不用说了,技术方面的权威,大家都对他充满了期待。

**三、临时措施**在找到根本原因之前,我们先采取了一些临时措施,尽量减少问题的影响。

首先,对已经生产出来的有问题的产品进行隔离,防止它们混入合格品中。

然后,加强了质检的频率和力度,确保每一个出厂的产品都经过严格的检验。

同时,通知客户我们正在积极解决问题,并承诺会尽快给出一个满意的解决方案。

这期间可真是忙得脚不沾地啊!小王每天都在质检室里加班加点,眼睛都快看花了。

原材料品质异常8D报告

原材料品质异常8D报告
(4)限期未回复者,视为默认接受敝司相关处理措施。
备注:
(1)请贵司接到敝司的《原材料品质异常联络函》后48小时回复。
(2)请贵司调查不良原因及对策改善,要求书面回答。
供应商对策回答栏
库存数量
库存处理方法
库存处理结果
库存处理良品出货标识
对敝司品质判定回执
担当人:
不良原因(制造):
不良再发生防止对策:
入货数量
其它:
不良状况/内容:
略图:
部门确认
品质部
生产部
采购部
批准
处理措施:(1)请贵司接到敝司《原材料品质异常联络函》后再限期内回复相关内容。
(2)若委托敝司返工、挑选/加工的按25元/小时计算(不含材料费,材料费另计)。
(3)因贵司产品、或委外加工生产工艺造成敝司产品发生重大品质事故及客户(市场)投诉,敝司有权要求贵司做出相应的不限额的经济赔偿。
实施日期:
承认
担当
不良原因(品管)
不良再发生防止对策:
实施日期:
承认
担当
改善后结果确认(日常IQC担当)
担当
日期
原材料品质异常
COPY:发行NO:
问题点
不良次数
添符样品
检验员
确认
担当
第次
有无
产业公司
发现场所
受入检查
检查日期
品质判定
部品编号
制成检验
检查数量
供应商来厂加工/挑选特采
部品名称
客户投诉
不良数量
生产部加工/挑选退货
适用机种
市场投诉
不良率
扣款处理暂收
入货日期
售后服务

异常处理单(8D报告)

异常处理单(8D报告)

曹翊
2016/11/11
8-D 效果追踪(Effectiveness Verification)
负责人
日期 (Due Date)
后续交货跟踪情况Impoved shipments follow up
第一批
1st
第二批
第三批
shipment
2nd shipment
3rd shipment
抱怨改善状况Effect of improvement
核准 (Approved by):
黄庆
2-D 相关责任单位(Relative Dept) :
审核 (Reviewed by):
毕永强
承办 (Prepared
by):
禹明超
制造部、品质部
3-D 原因分析( Root Cause)
1,外观不良:①,外观出现压伤、变形、缺料、裂痕、脏污、批锋不良,产品在成型过程中由 于作业不规范,对产品外观及环境不够重视,致使不良品流入。②孔径异常,产品在成型过程中 由于模具磨损致使孔径出现披锋,作业员没能及时反馈,造成不良品流入。 2,检测:品质部在检验过程中未按正常检验标准进行作业,致使不良流入。
调查(Prepared by): 禹明超
以永久对策平行展开到贵司所有产品,把永久对策以文件形式规定下来,便于后续产品的质量管 控
毕永强
2016/11/11
7-D 标准修订(Standard recension) 对作业指导书HSM-SOP-0001~0030文件进行修订,让作业程序更详细化
责任人
日期
(Followed by) (Due Date)
异常时积极和客户勾通,不可擅自决定,未经客人同意的异常产品不可出货。

质量投诉整改8D报告

质量投诉整改8D报告
2、该品种贵司有二个物料代码,而我司的ERP系统不允许同一物料重码,所以在我司的系统中,默认物料代码是***。为贵司备货时,通过ERP系统下达的生产计划和成品入库时,对应物料代码均为默认物料代码。
3、当订单要求代码为***时,依靠人工进行核对的修正,一旦出现工作疏漏,就易造成包装盒条码与订单要求不符。
生产单位:
问题程度
严重

重要
贵司反馈IQC检验时发内箱粘贴的料号要求不符
组长:***
领导人:***
团队成员:
部门/任务
电话/e-mail
1、重新检验我司该规格的库存产品。
效果
执行日期
100%
10.10.8
D4.查明并且详细说明产生问题的根本原因:
1、我司库房配货人员和发货人员在发货时,习惯性只核对产品规格、电压、容量等项目,未能核对包装盒上的条码是否与订单要求一致。
影响问题的
程度(%)
100
D5.确认的永久性纠正措施(注明这些措施对避免问题再发生的效果大小)
1、经核对,自09年下半年已来,贵司的订单已很少用***,基本上都用***,我司已于***开始将系统中的默认物料代码更改为*****,使之在大多数情况下与贵司订单保持一致;
2、要求我司库房配货人员和发货人员在发货时,不仅要核对产品规格、电压、容量等项目,同时核对条码。
效 果 (%)
100
D6.贯彻执行永久的整改措施执行情况
1、ERP数据更改已实施;
2、培训工作已实施;
执行日期
同D5
负责人是否验证执Fra bibliotek日期***

开始时间
最后更新
报告人
***
终止时间
***

注塑行业产品8D改善报告样板

注塑行业产品8D改善报告样板

注塑行业产品8D改善报告样板1.引言注塑行业是一种重要的加工方式,市场需求量大,但也面临着品质不稳定、交货周期长等问题。

为了提高产品质量和客户满意度,我们接受了一份客户投诉,对产品缺陷进行了分析和改善。

本报告旨在总结和展示我们使用8D方法改善产品质量的过程和结果。

2.问题描述在我们的产品中,存在以下问题:1)缺陷类型:部分产品的尺寸偏差超出了客户要求;2)缺陷数量:近期共有50件产品被客户退回,占全部生产的5%;3)缺陷原因:初步分析,根因可能是生产过程中的设备问题或操作不当。

3.8D步骤我们按照8D改善方法的步骤进行了详细的分析和改善。

3.1D1:团队成立我们成立了一个跨部门的改善团队,包括生产部门、质量部门和工程部门的成员,确保了全面性和有效性。

3.2D2:问题描述我们详细描述了产品的缺陷情况,并制定了改善目标:减少产品尺寸偏差至客户要求的范围内。

3.3D3:紧急措施为了防止更多的产品缺陷,我们立即采取了以下紧急措施:1)暂停生产线,对所有设备进行检查和维护;2)增加生产过程中的检验环节,确保产品质量;3)进行员工培训,加强操作规范和质量意识。

3.4D4:根本原因分析为了找出导致产品尺寸偏差的根本原因,我们进行了以下分析:1)检查和测试设备,发现其中一台注塑机的控制系统存在问题,导致了产品尺寸偏差;2)通过观察,发现一些操作员没有严格按照操作规程进行操作,也是导致尺寸偏差的原因之一3.5D5:纠正措施针对发现的根本原因,我们采取了以下纠正措施:1)更换注塑机的控制系统,确保其正常运行;2)对操作员进行再次培训,强调操作规程的重要性;3)设立严格的质量检查流程,确保产品的尺寸满足客户要求。

3.6D6:验证纠正措施的有效性我们重新上线生产,并对产出的产品进行了全面的尺寸检验。

结果显示,产品的尺寸偏差已经控制在客户要求的范围内。

3.7D7:预防措施为了防止类似问题的再次发生,我们制定了以下预防措施:1)定期维护设备,确保其良好的功能状态;2)加强员工培训,提高其操作规程的意识;3)强化质量管理,建立更完善的质量控制机制。

8D报告模板及实例

8D报告模板及实例
Action against Escape Point 逃逸点纠正措施:
以上措施正在实施,能达到预期效果。
D7 Systemic Prevent Recommendations系统性预防措施
Action against Root cause 纠正措施:
1、将此该异常列入质量异常案例对所有质量人员进行宣导培训。
不良比例:XXXX
不良内容:关于XXXXXXXXXXXXXXXX改善报告。
1、立即对客户处的少料铜排进行补料。
% Effective
有效性:
100%
DateImplemented执行日期:2012/03/08
D1 Define Team成立团队
Team Member
Department
Title
Phone Number
Action against Root cause 纠正措施:
1.XXXXXXXXXXXXX。
2.XXXXXXXXXXXXXXXXX。
Verification/Validation验证/确认:
以上措施正在实施,能达到预期效果。
Effective % 有效性:90%
责任人:XXXXXXXXX
完成时间:2012/03/08
Customer
客户
XXXXX
Customer Ref No.
客户投诉报告号
XXXXX
Part Number
产品编号
XXXXXX
Quantity Defective
不良数量
XXXXXX
D0 Aware of Problem 了解问题
Symptom(s)故障现象:
发生日期:2012/03/08
地点:XXXXXXX

8D质量改进报告模板

8D质量改进报告模板
2、可能因素分析:
序号
可ห้องสมุดไป่ตู้因素
分析、试验、确认过程
重要度
所占比例
备注










重要度——主要因素标识为“●” 、次要因素标识为“⊙”、无关因素标识为“○”
5D:制定措施并验证
1、实施计划:
序号
改进内容
整改措施及要求
完成时间
责任人
备注
1
2
3
4
5
2、措施早期验证:
序号
整改措施及要求
验证过程
整改效果
验证人(部门)
备注
1
2
3
4
5
3、改进措施实施日期: 首件零件编号:
验证结论
责任单位
责任人
下发技术问题通知书
下发时间
编号
内容简介

其它纠正措施
序号
改进项目
责任单位
责任人
1

8D组长签字确认:
6D:实施永久性纠正措施
7D:预防措施
8D总结和激励
完成时间
责任人
备注

2D:问题说明
1、问题描述:
2、原因分析:
3、现生产表现:
4、改进目标:
3D:临时措施
1、现生产临时措施:
2、遏制措施(方案):
4D:根本原因
1、从人(人的要求)、机(工装、设备、量检具等)、料(零部件、实物等)、法(标准、产品文件、工艺文件等)、环(环境因素等)等方面进行分析(鱼刺图):
项目名称
责任单位
项目来源
整改级别
成立日期

品质8D报告标准模板

品质8D报告标准模板

品质8D 报告标准模板
小组负责人:管理者代表:8D 报告对象:
客户 供应商 公司内部报告编号:品质严重性: 非常严重 严重 轻微
报告日期: 客户/ 供应商名称:
涉及报告或文件:D1:成立改善
小组
D2:问题描述问题描述问题图片
1.
2.
3.
4.
D3:临时措施序号
临时措施要点及描述责任人完成日期结果确认
12
3
4
D4:根本原因
分析序号根本原因描述与分析责任人完成日期结果确认12
3
4
D5:永久性纠正措施序号永久性纠正措施描述责任人完成日期结果确认1
2
3
4
D6:纠正措施验证
序号纠正措施实际验证情况责任人完成日期结果确认1
2
3
4
D7:预防措施序号
预防措施具体描述责任人完成日期结果确认12
3
4
D8:批量验证/
团队激励
此项目原因分析准确,制定的永久性纠正措施验证可行有效。

承认小组的集体努力,对小组工作进行总结并祝贺,同时给予必要的物质和精神奖励。

品质8d报告(优秀10篇)

品质8d报告(优秀10篇)

品质8d报告(优秀10篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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品质8D改善报告模板(带内容)

品质8D改善报告模板(带内容)
品质8D改善报告
客户代码
BJHW
产品型号
0669 LENS
交货日期
2020/3/6
批号
20200306001
交货数量
20000PCS
投诉日期
2020/4/6
D1:小组成员
成员
职能
联系电话
成员
职能
联系电话
陈xx
品质主管
186xxxxxxxx
周良
品工
158xxxxxxxx
D2:问题描述
客户抽检0669 COVER LENS物料,抽检80pcs,不良5pcs,不良率:6.25%;1、边缘溢墨4pcs,漏工序1pcs。
流出原因
QC人员在检验时未仔细检查,导致不良流出。 D5:纠正措施
责任部门 执行日期 效果确认
1、对所有在线、成品产品进行返检确认,避免不良再次流出;
生产部
2、现场对所有员工进行不良现象宣导告知,工程及品质人员现场纠正作业方式;
/品质部 2020/4/11
OK
3、对品质检验员进行培训,并统一检验人员作业手法,提高检验拦截能力。
/工程部
D6:预防措施
责任部门 执行日期 效果确认
1、重新调整油墨配比方案,提高油墨粘度,避免油墨粘度过低造成油墨流动性高导
致出现溢墨现象。 2、针对漏盖色工序,周转时增加标识牌,避免周转过程中出现混料情况。
工程部 /品质部
2020/4/11
OK
D7:水平展开及标准化 针对油墨问题,将更改后的配方更新至《油墨配方管制表》 D8:验证完成
责任部门 执行日期 效果确认
工程部
即日
OK
关闭日期 验证人
联系电话
制作:

(完整版)8D质量整改报告模板

(完整版)8D质量整改报告模板

1D:成立小组
1、成立时间:
2、人员分工:
3、实施计划:3.1 项目计划
3.2工作计划
2D:问题说明
1、特性失效模式分析:
2、市场表现:
对产品市场主流情况进行描述3、生产表现:
4
、改进目标:
现状: 目标 3D :临时措施
4D :根本原因
从人、机、料、法、环、测进行分析(鱼刺图):
2、可能因素分析: 要因(关键因子)标识为“●” 、非要因标识为“○”

面 序

可能因素
分析、试验、确认过程
重要度
备注

1


2


3


4


5

5D :制定措施并验证
1、实施计划:

机 料


操作不当
未按工艺要求对新换感应器验证
感应器验证缺
乏有效监督
R
部层深浅和脱碳层深
检测手段健全
金相检测人员未按工艺
切割检测面
表面淬火工艺合理
设备维护问题
未明确感应器验证要求
金相切割机夹紧装置失效
调质后中杆未
进行机械加工去除脱碳层
2、措施早期验证:
综上分析:
3、市场处理方案:6D:永久措施
7D:预防措施
8D:总结激励。

品质异常处理报告(8D)-sample

品质异常处理报告(8D)-sample

… yes … no
… yes … no
Recognition Contributions(肯定团队的集体努力):
Remarks(备注):
肯定团队的集体努力的结果,对上述
D D1~D7 的工作进行总结
8 Result(结果):
Writer(编写):
Reviewer(审核):
Fitness(适当): ______ Unfitness(不适 当):______
D 否将有效的纠正措施纳入相关
7
的体系文件中, 或是否展开至 所涉及的所有部门和相关文件 Reviewer(审核) /Date(日期):
Process Flow update necessary
FMEA update necessary
Control Plan update necessary
… yes … no
Date(日期):
事项说明:(1)供应商收到此报告后,填写 D3、D4、D5,需在 3 个工作天内回复。
(2)回复可用传真或 E-mail 形式。
Approved (批准)
Page 2 of 2
表格编号(Form NO.):XXXX
Schedule(进度)
D1 Team Establish(组建小组)
P D2 Problem Description(问题叙述)
L D3 Containment Action(围堵不良品行动)
A
D4 D5
Define the Problem Cause(根本原因) Permanent Corrective Action(纠正措施)
□ 退货
( □全部特采
□部分特采)
□补货
□加工

品质异常d改善报告

品质异常d改善报告
第一步骤
解决问题的内/外部成员
填表/期
审 核
第二步骤
问题描述
第三步骤
暂时对策
完成日期
执行单位
第四步骤
原因分析
责任单位
第五步骤
永久性改善对策
完成日期
执行单位
第六步骤
措施生效核实
第七步骤
预防再发之对策
完成日期
执行单位
第八步骤
效果确认
结案日期
执行单位
核 准: 审 核: 确 认:
注:1、报告中不可出现“加强”、“望贵司允收”等字眼
2、报告请在2个工作日内回复。若被我司判退,请在1个工作日内回复。否则按相关规定处罚。
3、结案需连续追踪类假产品2批。若一个月内供应商未有再交货可根据当批补货状况结案。
4、如有疑问,请致电、传真:
5、报告1—7步骤需作完事回复。若无完事回复将扣款50元。
品质异常d改善报告
XXXXXXX有限公司
品质异常(8D)改善报告
一、品保根据检验不良情形填写以下内容:NO:
表单编号
供应商
采购单号
日期
发生日期
品名规格
填表人
数 量
抽检数
不良数
不良率
处 理
□退货 □特采 □挑选 □加工
不良描述
二、供应商收到此报告时,请做分析及改善并认真填写,(第一至七步由供应商填写,第八步由本公司IQC填写。)

产品外观不良8d改善报告

产品外观不良8d改善报告

产品外观不良8d改善报告> 项目名称:产品外观不良8D改善报告> 编号:XXXXXXX> 日期:XXXX年XX月XX日1. 引言在生产过程中,我们发现产品外观出现不良问题,这不仅给产品品质带来了负面影响,也对公司声誉造成了严重损失。

为了解决这个问题,我们进行了一系列的分析和改进措施,并制定了该8D改善报告。

2. 问题描述我们的产品外观出现不良的情况主要表现为以下几个方面:- 表面有明显划痕- 涂层出现脱落- 颜色不均匀这些问题不仅影响了产品的美观度,更可能导致一些功能上的缺陷,从而影响了产品的可靠性。

3. 根本原因分析通过对问题进行分析和探索,我们发现了造成产品外观不良的根本原因:- 生产设备的不稳定性- 生产工艺的缺陷- 操作人员技术水平不足4. 8D改善措施为了解决问题,我们采取了以下8D改善措施:4.1 D1:建立跨部门团队我们组建了包括生产、质检、工程等多个部门的跨部门团队,以协调和整合各个部门的资源,共同解决问题。

4.2 D2:问题确认和定义我们通过对不良产品进行全面检测和验证,确认了问题的具体表现和范围,并对问题进行了定义,确定了改善的目标。

4.3 D3:制定临时对策为了尽快解决当前的问题,我们采取了一些临时对策,例如进行现场培训和操作规程的修订,以提升操作人员的技术水平,减少不良问题的发生。

4.4 D4:根本原因分析我们通过对生产设备和工艺进行全面的调研和分析,找出了生产设备的不稳定性和生产工艺的缺陷这两个根本原因,并进行了深入的问题追溯。

4.5 D5:制定长期对策基于根本原因的分析,我们制定了长期的对策:- 更新和维护生产设备,确保设备的运行稳定性和效率- 优化生产工艺,改进涂层技术和颜色控制工艺- 加强对操作人员的培训和管理,提升技术水平和责任意识4.6 D6:执行对策我们按照制定的长期对策,进行了一系列的执行行动,包括设备维护、工艺改进和人员培训,以确保改善措施的落地和有效实施。

异常改善分析报告-8D

异常改善分析报告-8D
異常改善分析報告(Corrective Action Report)
8 D改善步驟(8 DISCIPLINE WORKSHEET)
報告編號:
To:
Dept:
From:
Date:
□客戶抱怨□制程異常□供應商品質異常□其它
Discipline 1問題描述(Describe the Problem)
Date:
异常改善分析报告-8d 搜索 異 析報 (corrective action report) 8 d 驟(8 discipline worksheet) 報 編號: to: dept: from: date: □ 戶 怨□ 異 □ 應 質異 □ discipline 1問題描述(describe the problem) date: discipline 2 內 員(internal members) 員(external members) discipline 3異 析(describe the root cause) date: discipline 4臨時處 對策(containment plan) date: discipline 5 對策(permanent plan) date: discipline 6效 確認(verification of effectiveness) date: discipline 7 發防 對策(prevent recurrence) date: discipline 8 組 員 (congratulate your team) date:
Date:
Discipline 6效果確認(Verification Of Effectiveness)
Date:
Discipline 7再發防止對策(Prevent Recurrence)
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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
责任人/日期(PRINCIPAL/DATE):
4D:根本原因分析(DEFINE ROOT CAUSE OF NONCONFORMANCE):
红灯闪烁表示模块处于AP模块,红灯亮表示模块STA正常连接了。
我们出厂时模块是处于APSTA模式的,我们模块出厂时的最后一步就是测试看服务器是否接收到数据,如果服务器有数据,正常。如果在AP模式下,服务器是不可能接收到数据的。
2D:处理成员(Internal/External Members)
销售: 技术部: 客服: 生产:
责任人/日期(PRINCIPAL/DATE):
3D:临时措施(TEMPORARY ACTIONS):
出现红灯闪烁,不影响模块的使用,可能会影响模块的老化测试。
对老化测试的影响,可以通过重新连接下测试路由器(重新配置到路由器)来解决。
由APSTA转到AP有两种方式,1.网页reload 2.按键reload
1)可能原因: reload了;
2)其他原因,暂时未知。
责任人/日期(PRINCIPAL/DATE):
5D:改善措施(CORRECTIVE ACTIONS):
1)针对reload后的产品可以使用手动配置(配置到路由器)进行使用,徐敏提供相对应的技术指导
品质异常改善报告(8D)
客户(Customer)
发生日期
(OCCURREDDATE)
型号(Model)
S-W02E
回复日期
(REPLY DATE)
1D:问题描述(NONCONFORMANCED号后,红色指示灯一直闪烁不停。
提出人/日期(PRESENTER/DATE):
2)我们原来的测试方案:插上模块,在服务器上看到数据就测试ok。现在添加一个步骤,生产好了后,
发货前增加查看模块的状态,看下有没有可能复现该现象(被reload)。
责任人/日期(PRINCIPAL/DATE):
6D:效果验证(AFFIRM OF EFFECTIVENESS):
责任人/日期(PRINCIPAL/DATE):
7D:永久性改善对策:
究竟在哪个环节被reload,是不是还有其他的问题会导致这个问题,我们要通过测试,看能否复现,找到根本原因,再做更改。
责任人/日期(PRINCIPAL/DATE):
8D:最终确认(FINAL AFFIRMANCE BY TW):
确认人/日期(AFFIRMANT/DATE):
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