包钢4150m^3高炉使用经济炉料操作实践

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最新炼铁厂3#高炉满炉料焖开炉实践名师精编资料汇编

最新炼铁厂3#高炉满炉料焖开炉实践名师精编资料汇编

莱钢股份炼铁厂3#高炉满炉料焖开炉实践当前国内高炉焖炉主要有两种方式,一是降料线焖炉,一般应用于长时间停产,或者炉体冷却设备损坏严重需要更换,二是满炉料焖炉,一般应用于更换重要设备、时间在10以内的休风。

股份3#高炉于2009年9月15日18:25-9月19日13:16进行满炉料焖炉休风年休,主要对主沟、撇渣器、流铁沟、下渣沟进行浇注式改造。

本次焖开炉准备充分、措施得当、组织有力,取得了圆满成功。

开炉后首次铁采用了长时间焖铁操作,并且首次铁顺利通过撇渣器,未放火渣,实现了长期休风复风零铁损的目标,降低了炉前劳动强度。

炉况恢复相对顺利,至19日23:00风量加到2000m3/min,基本加全,次日凌晨1:30风口开全,渣铁热量相对充足,复风不到两个班次炉况完全恢复正常。

现把焖开炉过程总结如下:1.焖炉焖炉前厂里及车间制定详细的焖炉方案,并下发各个班组学习。

焖炉前一个班适当提高炉温,并降低焦炭负荷,为长期休风做好准备。

休风料由净焦、轻负荷料和正常料组成,具体组成如下表:考虑到小矿批赶不上料线,把矿批由原计划的18t/p改成25.5t/p。

休风前对冷却设备进行重点检查,防止因设备漏水造成复风困难。

本次焖炉在休风前及时发现16#风口小套漏水,及时控制进水,并把出水管甩出,停风后及时予以更换,把漏水对炉况造成的负面影响减低到最小。

休风后重点是做好封炉后上下部的密封工作,以减少高炉热量损失,为此主要采取了以下措施:1.1 休风后立即卸下吹管,更换漏水的风口小套,风口堵满泥,并在风口各套间结合面抹黄油。

每班工长定期检查密封情况,确保密封效果。

1.2 对炉体煤气泄露处及时进行焊补。

休风前对煤气泄漏处进行点火并做标记,休风后立即焊补。

尤其是渣口和铁口周围的炉皮开裂处,进行重点焊补。

1.3 对炉体进行灌浆造衬。

炉缸风口以下灌浆料为无水浇注料,风口以上为有水料。

风口以下共灌入10t 左右,其中铁口周围共灌入约2t。

灌浆料进一步起到了密封作用。

包钢3#高炉开炉操作实践

包钢3#高炉开炉操作实践

包钢3#高炉开炉操作实践
马祥;王利廷;初立新
【期刊名称】《包钢科技》
【年(卷),期】2004(030)003
【摘要】包钢3#高炉开炉采用了炉缸填充焦炭、全熟料的开炉方法.开炉前选择的操作制度合理,开炉顺利,炉温充足.出铁后,通过调整进风面积、矿焦比、批重、顶压、热风温度等参数,采取早喷煤和富氧措施,冶炼强度快速提高,仅用7天就达产.【总页数】4页(P34-37)
【作者】马祥;王利廷;初立新
【作者单位】包钢(集团)公司炼铁厂,内蒙古,包头,014010;包钢(集团)公司炼铁厂,内蒙古,包头,014010;包钢(集团)公司炼铁厂,内蒙古,包头,014010
【正文语种】中文
【中图分类】TF542
【相关文献】
1.包钢3#高炉中修开炉快速达产实践 [J], 贾西明;郝志忠;王利廷
2.包钢炼铁厂3#高炉操作实践 [J], 李志钢;赵河
3.宣钢3#高炉中修开炉达产实践 [J], 韩涛;王中华;李兵
4.昆玉钢铁2#、3#高炉复产开炉生产实践 [J], 陈艳波;王庆鲲;蔚飞;王广林
5.略钢3#高炉开炉操作实践 [J], 张猛
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包钢4150m~3高炉长期休风装料方案优化

包钢4150m~3高炉长期休风装料方案优化
G a o Do n g— — h u i
( I r o n— m a k i n g P l a n t o fR a r e — e a r t h S t e e l C o . , L t d . o fB a o t o u S t e e l i n I n n e r Mo n g o l i a , B a o t o u 0 1 4 0 1 0, N e i Mo n g g o l , C h i n a )
高炉长期休风时 , 其休风过程是否顺利 、 送风后 炉况 恢复 过程 容 易 与 否 , 主 要 取 决 于休 风 方 案 是 否 合适 _ l 和 高 炉 休 风 减 矿 计 划 制 定 的 是 否 成 功 。高
炉休 风减 矿计 划 是 高 炉休 送 风 管 理 的重 要 内容 , 主
高东辉 , 闫 风, 潘喜顺
( 内蒙古 包钢 稀 土钢 炼铁 厂 , 内蒙 古 包头 0 1 4 0 1 0 )

要: 文章结合包钢 4 1 5 0 m 高炉长期休风的实际情况 , 对休风装料 方案进行 优化 : 根据矿批 大小适 当减风 , 配
合休风料 的装入 ; 炉腹下部集 中加 净焦 , 从而 有效加 热炉 缸 ; 保 留炉腰净 焦 , 提 高软熔带 透气性 ; 计算炉 料装入 量
o f l o n g t e r m b l o w n—d o n w l o a d i n g p a t t e r n .Ac c o r d i n g t o t h e o r e b a t c h s i z e, we r e d u c e d t h e b l a s t t o c o o p e r a t e w i t h c h a r g i n g

包钢8_高炉开炉达产实践_郝志忠

包钢8_高炉开炉达产实践_郝志忠
2015 年 对高炉的关键区域,关键设备制定了详 细的单体试车、联动试车方案。针对 7# 高炉开炉过 程中,出现过问题的区域及故障率较高的设备,制订 了对于易发故障有针对性的试车方案,对于在 7# 高 炉开炉过程中故障易发且对强化过程影响较大的槽 下联合炉顶系统进行了 100 余小时的长时间系统联 合试车,经过长时间试车,使问题逐步暴露后,不断 加以改进,使得关键系统可靠性大幅增加。此次 8# 高炉开炉过程中没有因炉顶、槽下系统出故障而导 致的减风或休风现象。科学的具有针对性的试车方 案得到了有效的推行,极大地保证了开炉节奏的顺 利展开。7 # 、8 # 高炉在 开 炉 至 达 产 期 间 受 各 系 统 影 响减风次数的对比见表 2。经过上述措施的采取, 此次 8#高炉开炉受设备影响导致减风的情况大幅 减少。关键设备的良好作业状态、大幅减少的故障
w( Al2 O3 ) ≤14% 。在实际情况中,炉内所用喷涂料 YPZ - 1 以及保护砖全部含有 50% 以上的 Al2 O3[1], 随着开炉料装入及开 炉 送 风 造 成 的 冲 击 以 及“熔
分布合理。全开风口缓解了压量关系,不堵风口可 提前插枪无需休风插枪为迅速达产创造了条件。表 3 为国内部分 4 000 m3 级高炉开炉风口面积选取情
率以及完善的事故应对预案是此次 8# 高炉能够实
现快速达产的关键因素之一。
表 2 7#和 8#高炉在开炉至达产期间
受设备影响减风次数对比

高炉 7# BF 8# BF
炉前 5 1
炉顶 10 0
槽下 0 0
喷煤 1 0
送风系统 1 1
3 开炉方案制定
3. 1 全炉 O /C 情况 本次开炉料全炉焦比设定为 3. 49 t / t。炉料结

包钢4号高炉富氧喷煤强化冶炼实践

包钢4号高炉富氧喷煤强化冶炼实践
率不超过 2 20 8月下旬, %,06年 公司投产 2台 400 h制氧机, 0 m/ 0 3 4号 高炉用氧量增加到
15 m/左右, 氧率1 月份达到37%, 3 0 h 0 3 富 1 . 如图 9
1 所示。
用氧后产量大幅度增加, 月份4 1 0 号高炉日 产 生铁42.t 812, 利用系数达到21 , .9 人炉焦比降到 0
通 几 q 口 nQ n 勺 白 n ‘ - 1 J  ̄o 0 5 n U 』亡 C 5 J 二 0
具体如图 1 所示。
120 祠\ 10 的 “ 50
.妇 戏 40加
27 .6 么7 4 2 7 2
140 印 。
次 叭 哥 屏 仲

27 .0 2印 . 2防 . 26 4
富氧率,%
图3 包钢4 号高炉透气性与富氧率的关系
录, 首次超过1 2 m) 2 m) 号(2 3 号(2 3高炉。 0 0 , 3 0 0
1 月产量继续走高, 1 平均日 产生铁4 t , 93 利用系 1/ d 数达到223又刷新了1 月份的记录。具体技术 . , 3 0 经济指标见表2 0
表 1 全国重点钢铁企业高炉生产技术经济指标
一m 火
0 0 0
57 印 61
81

76


81
富氧率, % J. 02 且 ‘. 58 1 .. 86 1 内 39 j 丹 79 j
2 富氧对高炉冶炼的影响
富氧是强化高炉冶炼的有效措施之一。富氧
后, 由于鼓风含氧量的增加, 氮的含量减少, 致使单 位生铁的风量、 煤气量都减少, 煤气对炉料下降的阻
·3 5·
的次数, 使烧结矿的人炉粉末大大减少, 见表3 0 () 2 提高焦炭质量。 06 月, 20 年9 公司新上78 , 号焦炉, 缓解了焦炭供应不足的局面, 使焦炭的质量 有很大的改观。同时, 月份, 1 0 干熄焦的投人使用, 使人炉焦炭水分降低很多( 具体见表4 , )为高炉强 化创造了良 好的外部条件。但由于初期干焦和湿焦 混上, 焦炭水分不稳定, 对高炉生产产生一定的影 响, 炉温波动大, 影响高炉顺行。

高炉炼铁实用操作技术讲座

高炉炼铁实用操作技术讲座

高炉炼铁实用操作技术讲座主讲人:车奎生作者简介:建龙钢铁控股有限公司企划部一级主任工程师,炼铁高级工程师职称,具有23年大中小高炉实际操作管理经验。

1993年4月至2002年3月在担任过9年包钢大高炉车间主任,期间创下了包钢炼铁厂高炉利用系数、喷煤比、综合焦比、高炉寿命40年历史最好记录。

2002年4月至2003年12月在担任唐山建龙炼铁厂厂长期间,创下450M3高炉开炉6天达产、连续半年平均利用系数4.05t/m3.d、高炉喷吹单一无烟煤首月全厂喷煤比126kg/t、富氧后连续半年全厂喷煤比165 kg/t四项当时同类型高炉全国第一。

作为主要组织者“450M3高炉设计与工艺技术创新”2004年通过了河北省科技厅省级成果鉴定。

多次成功的为全国各地钢铁企业成功处理各种严重失常炉况以及强化冶炼增产节焦现场操作指导,在正常炉况强化冶炼、失常炉况安全快速恢复、高炉安全经济开炉与科学快速度达产等各方面具有丰富的理论和实际经验,具有许多独创的行之有效的专利型新技术。

在高炉工长、炉长、厂长强化培训等各方面具有丰富的经验,为全国许多钢铁企业培养出上百位优秀的高炉工长、炉长和炼铁厂长。

第一讲、国内外高炉炼铁新技术与发展方向一、我国炼铁技术十大发展趋势(一)、高炉大型化得到了进一步发展并逐步被全国各家钢铁企业所认同。

1、高炉大型化在我国的发展过程高炉大型化在国外上世纪七十年代已经普遍得到认同和发展,我国当时只有十大钢具有部分大型高炉,许多省属地方骨干企业大都是350m3以下小高炉,武钢、包钢原苏联设计的1513m3高炉在我国已经属于大型高炉了,80~90年代宝钢采用新日铁技术的4150~4350m3高炉相继投产,开创了我国高炉大型化的新纪元,1991年武钢投产3200m3新五号高炉,鞍钢、首钢、马钢、包钢、唐钢等大国企一些2200、2500、3200立级的大型高炉相继投产。

进入二十一世纪,很多原先的省属骨干企业如济钢、莱钢、安钢、邯钢、宣钢2500立级高炉相继建投产,一些优秀的的民营钢铁企业如沙钢、国丰、津西、建龙、潍刚、纵横等都在建设1080~2500立级的大型高炉,说明高炉大型化已经逐步得到了中小国营和民营企业的认同,当然这与国家的环保和钢铁产业政策也是分不开的。

包钢3号高炉生产操作实践

包钢3号高炉生产操作实践

包钢3号高炉生产操作实践以包钢3号高炉生产操作实践为题,我将为大家介绍包钢3号高炉的生产操作实践,包括高炉的操作流程、设备操作细节以及操作中需要注意的事项等。

包钢3号高炉的操作流程如下:1. 原料准备:将所需的铁矿石、焦炭、石灰石等原料按照一定比例进行配料。

2. 原料装料:将配料好的原料通过送料系统依次装入高炉上部的料斗中。

3. 点火预热:点火后,通过燃烧炉底的燃料,使炉内温度逐渐升高,进行预热。

4. 高炉运行:在达到预定温度后,开始正式投料,同时维持适当的风量和煤气量进行燃烧。

5. 炉温控制:通过调整风量、煤气量和混合料的投料比例,控制炉内温度在适当范围内。

6. 炉渣处理:根据炉渣的化学成分和性质,及时对炉渣进行处理,保持炉内的正常运行。

7. 收集铁水:高炉内的熔融铁经过炉底的铁口流出,收集到铁水箱中。

8. 铁水处理:对收集到的铁水进行脱硫、除杂等处理,以提高铁水的质量。

9. 铁水出渣:去除铁水中的炉渣,并将熔融铁流入铁水罐中,待后续处理。

10. 高炉停炉:根据生产需要,经过一段时间的运行后,停止高炉的操作。

在操作过程中,需要注意以下几点:1. 原料配比要准确:根据高炉的生产要求,严格按照配料比例进行原料的配比,以保证高炉的正常运行。

2. 控制燃烧条件:通过控制风量、煤气量和混合料的投料比例等,保持适当的燃烧条件,以提高冶炼效果。

3. 炉渣处理要及时:根据炉渣的化学成分和性质,及时对炉渣进行处理,以保持炉内的正常运行。

4. 温度控制要精确:通过调整风量和煤气量等参数,控制高炉内的温度在适当范围内,以保证冶炼的效果。

5. 铁水处理要细致:对收集到的铁水进行脱硫、除杂等处理,以提高铁水的质量,为后续工序提供良好的原料。

6. 安全操作:在高炉的操作过程中,要严格遵守安全操作规程,注意防火、防爆等安全事项,确保人员和设备的安全。

总结一下,包钢3号高炉的生产操作实践包括原料准备、点火预热、高炉运行、炉温控制、炉渣处理、收集铁水、铁水处理、铁水出渣以及高炉停炉等步骤。

宝钢高炉操作指南

宝钢高炉操作指南

大型高炉操作宝钢有三座特大型高炉,其中1、2号高炉炉容为4063m3,3号高炉炉容为4350m3。

在高炉操作技术上有其特点,操作管理也形成了具有宝钢特点的模式。

1.宝钢大型高炉操作管理内容1.1特大型高炉操作特点特大型高炉炉炉容大,炉喉直径大,操作中具有炉顶布料控制要求高、炉子惰性大(滞后性)、气流控制较难、原燃料条件要求高、设备性能要求稳定等特点1.1.1滞后性所谓滞后性是指当对高炉采取调节措施(如炉温调节或气流分布调节等),由于炉容大,高炉难以在较短时间内起作用达到预期目的,而现状情况会持续一定时间,因此操作特大型高炉必须采取趋势管理,做到早动、少动,使高炉保持稳定。

1.1.2布料控制特点特大型高炉的炉喉直径大(炉喉直径9.5m以上)在这麽大的圆截面上布料,径向O/C分布和料层厚度,对料面的稳定性和气流分布的合理性都产生重大影响,因此恰当地运用炉顶布料的调节手段,使煤气流分布合理,是保证炉况顺行和取得好的操作指标的重要条件之一。

1.1.3 不同冷却设备的高炉的特点宝钢的1号和2号高炉是采用冷却盘冷却的高炉,而3号高炉是采用冷却壁冷却的高炉。

冷却盘冷却的高炉由于冷却盘插入炉内,冷却强度大,容易造成炉墙粘结进而影响炉子顺行。

但到炉龄后期,依托冷却盘,在炉体钻孔进行硬质压入时可以比较容易地造壁,对高炉长寿有利。

冷却壁冷却的高炉,炉墙不容易粘结,即使发生粘结也容易发生粘结物脱落,造成风口曲损和影响炉况顺行。

在炉龄后期,当炉墙侵蚀严重、冷却壁水管破损较多时,高炉长寿带来困难。

1.2 大型高炉操作管理主要内容高炉的操作管理主要有炉温管理(高炉操作的热制度和造渣制度)、透气性管理(高炉操作的炉顶装入制度和送风制度)、操作炉型管理(高炉的气流分布控制和热负荷管理)和长寿管理(高炉长寿操作制度和长寿技术、措施的运用)。

2.炉温管理2.1 影响炉温的因素影响高炉炉温的主要因素有:原燃料条件的变化、炉况顺行状况、喷吹燃料稳定状况、出铁出渣状况、冷却设备有无漏水、高炉有无休减风等。

包钢大型高炉合理操作炉型维护

包钢大型高炉合理操作炉型维护

Abstract:In2016,therateforbendinganddamageoftuyereoflargeblastfurnaceofBaotouSteelachieved70%, whichbecamethemainrestrainingfactorforintensifiedsmeltingofblastfurnace.Inthispaper,itisintroducedthebending anddamageoftuyerewereeliminatedthroughsuchmethodsasadjustingthelowerblastparameters,controllБайду номын сангаасngthemiddle heatingloadandoptimizingupperchargingsystem tomaintainthereasonableoperationalfurnaceprofile.Theresults showedthatthebendinganddamageoftuyerecouldbeeffectivelyeliminatedbycontrollingreasonableoperationalfurnace profile. Keywords:largeblastfurnace;bendinganddamageoftuyere;operationalfurnaceprofile;blastparameter;heating load;chargingsystem
高炉热风围管的设立旨在消除圆周方向上各风 口鼓风动能的不均匀性,这种不均匀性影响了初始 煤气流在圆周方向的分布,进而影响了软熔带的位 置和形状,造成了高炉操作炉型不规整的现象,鼓风 动能较弱的 区 域 从 风 口 中 观 察 有 “大 块 ”掉 落 现 象 发生,风口数量也相应增加。

包钢生产实习报告

包钢生产实习报告

包钢生产实习报告包钢生产实习报告xx-xx年6月26、29日两天我们来到了包钢集团炼铁厂,包钢炼铁厂现共有五座高炉出铁,总容积为9880立方米,现在六号高炉正在筹建。

其中1、2、3、5号高炉为皮带传输,4、6号为先进的自动化管理操作炉。

我们主要观察学习了4号高炉,从外表看4号高炉为圆球形的炉体,进入内部我们看到了上料,出钢,除渣和除尘等装置,除尘装置是干法除尘(其中为布袋)。

炉冶炼用的原料主要由铁矿石、燃料(焦炭)和熔剂(石灰石)三部分组成。

通常,冶炼1吨生铁需要1.5-2.0吨铁矿石,0.4-0.6吨焦炭,0.2-0.4吨熔剂,总计需要2-3吨原料。

为了保证高炉生产的连续性,要求有足够数量的原料供应。

因此,无论是生铁厂家还是钢厂采购原料的工作是尤其重要。

高炉生产是连续进行的。

一代高炉(从开炉到大修停炉为一代)能连续生产几年到十几年(昆钢的20年左右)。

生产时,从炉顶(一般炉顶是由料种与料斗组成,现代化高炉是钟阀炉顶和无料钟炉顶)不断地装入铁矿石、焦炭、熔剂,从高炉下部的风口吹进热风(1000~1300摄氏度),喷入油、煤或天然气等燃料。

装入高炉中的铁矿石,主要是铁和氧的化合物。

在高温下,焦炭中和喷吹物中的碳及碳燃烧生成的一氧化碳将铁矿石中的氧夺取出来,得到铁,这个过程叫做还原。

铁矿石通过还原反应炼出生铁,铁水从出铁口放出。

铁矿石中的脉石、焦炭及喷吹物中的灰分与加入炉内的石灰石等熔剂结合生成炉渣,从出铁口和出渣口分别排出。

煤气从炉顶导出,经除尘后,作为工业用煤气。

现代化高炉还可以利用炉顶的高压,用导出的部分煤气发电。

高炉冶炼目的是将矿石中的铁元素提取出来,生产出来的主要产品为铁水。

付产品有:水渣、矿渣棉和高炉煤气等。

高炉冶炼是把铁矿石还原成生铁的连续生产过程。

铁矿石、焦炭和熔剂等固体原料按规定配料比由炉顶装料装置分批送入高炉,并使炉喉料面保持一定的高度。

焦炭和矿石在炉内形成交替分层结构。

矿石料在下降过程中逐步被还原、熔化成铁和渣,聚集在炉缸中,定期从铁口、渣口放出。

包钢四号高炉提高煤比实践

包钢四号高炉提高煤比实践

均风 温 达 17 ℃ , 19 1 3 较 9 7提 高 了 6 ℃ 。 现 o 风 温 水 平 保 持 在 18 ℃ 一 1 1℃ 之 间 。 10 20
3 2 积 极 富氲 .
证 高 炉顺 行 。多 环 市 料 则 不 适 于 这 种 气 流 分 布所 对应 的 中 心 漏 斗 稳 定 、 尖 离 开 炉 墙 较 堆 远 的料 面 的形 成 。加 上 四 号高 炉还 不 能 实现 重量 模 式 布 料 , 料 条 件 又 欠 稳 定 , 此 , 原 因 四
了 17 t( ・ ) 上 水 平 。 在 此 基 础 上 又 .0/ m3 d 以 积极采取各种措 施 和调剂手 段来提 高煤 比 , 降低 焦 比 , 而 实 现 降低 生 铁 成 本 。 到 1 9 从 99 年一 季 度 , 比 已 提 高 到 15【/。 四 号 高 煤 0I t g 炉 主要 技 术 经 济 指 标 见 表 l 。
号 高 炉 不适 合采 用 多 环 市 料 。 于是在稳定下部 送 风制度 的前题 下 , 确
富氧 能 够 提 高 鼓 风 含 氧 浓 度 , 速 煤 粉 加 燃 烧 , 高燃 烧 率 。 富 氧 还 可 以 提 高 理 论 燃 提 烧温度 , 补偿 因 提 高 煤 比后 理 论 燃 烧 温 度 的 降低 , 时 富 氧是 强化 冶炼 的有 效 手 段 , 不 同 对 易接 受 风 量 , 以强 化 冶炼 的包 钢 高 炉来 讲 , 难
合 适 的铁 口孔 道 的 深 度 。如 若 渣 铁 出 不 净 、 打 人 孔 道 的泥 漂 浮 四散 , 弥补 不 上 喇 叭 臼 , 造 成 孔 道深 度变 浅
4. . 12 潮 铁 口 出铁 的 影 响
况 下 , 请 示 同 意 后 方 可 采 用 闷炮 的 作 业 方 经 式 , 日常 的工 作 中 , 在 不允 许 随 意 采 用 此 作 业 方 式 , 为此 作 业 方 式 是 将 泥 推 人孔 道 、 泥 因 用 将 孔 道 的硬 壳顶 开 , 顶 人 的 泥在 受 热 后 , 新 水

2018-2019-包钢炼钢厂实训报告-优秀word范文 (8页)

2018-2019-包钢炼钢厂实训报告-优秀word范文 (8页)

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包钢4150m^3高炉提高煤比生产实践

包钢4150m^3高炉提高煤比生产实践
Ⅳ 一s h u n, L I 一z h u, S HI
( 1 . I r o n - m a t a n g P l a n t o fR a r e E a r t h S t e e l C o . , L t d o fB o . o t o t t S t e e l i n I n n e r M o n g o l i a . , B o o t o u 0 1 4 0 1 0 , N e / M o n g g o l , C h i n a ; 2 . T e c h n i c a l C e n t e r o fS t e e l U n i o n C o r p .o fB a o t o u S t e e l i n I n n e r Mo g o l i a , B a o t o u 0 1 4 0 1 0 , N e i Mo n g g o l , C h i n a )
潘喜顺 , 李玉柱 , 石 钢
( 1 . 内蒙 古 包钢稀 土钢 炼铁 厂 , 内蒙古 包头 0 1 4 0 1 0 0 1 4 0 1 0 )

2 . 内蒙古 包钢 钢联股 份 有限公 司技 术 中心 , 内蒙古 包头

要: 包钢 4 1 5 0 m 高炉为 了降低生铁成本 , 实施 了降低 焦比提高煤比攻关 。生 产实践表明 : 抓好精料工作 是保
证 高炉顺 行 、 降低焦 比提高煤 比的基础 ; 优 化炉内操 作 、 提高风温和富氧喷煤相结 合是提高 煤 比的途径 。2 0 1 5年 9
月起煤 比达到并稳定在 1 3 0 k g/ t 以上。 关键词 : 高炉 ; 煤 比; 原燃料 ; 焦炭
中图 分 类 号 : T F 5 4 3 文 献标 识码 : B 文章 编 号 : 1 0 0 9— 5 4 3 8 ( 2 0 1 6 ) 0 5— 0 0 1 2— 0 4

包钢4号高炉开炉达产实践

包钢4号高炉开炉达产实践

包钢4号高炉开炉达产实践
4号高炉开炉达产实践在我们公司得到极大的重视和重申,组织全民共建包钢未来的发展。

开炉达产实践可以说是公司新一波发展活动的开始。

开炉达产实践虽然只是一次实践活动,但是深刻的影响了公司全体员工的心态及工作行为,极大地提升了每一位员工的素质。

开炉达产实践不仅仅开一次发展,更重要的是公司传达出来的文化。

一个有战略、有愿景、有文化的公司有强大的发展活动能力,才能达到可持续发展的高度。

4号高炉开炉达产实践,不仅在做的过程中,从头到尾每一步都要慎重,要贯彻每一项任务的全部要求,也要聚焦于未来的发展,确定一致性的通过策略,这样每一次开炉达产,都是最优解决方案。

开炉达产实践,把我们作为一个具有实践意义的集体,从中获得全新体会,不断更新自我,不断飞越未来,开启一段我们共同编织发展,共创包钢未来的旅程。

宝钢高炉操作指南

宝钢高炉操作指南

宝钢高炉操作指南宝钢高炉操作指南一、引言本文档旨在提供宝钢高炉操作指南,以确保高炉操作的安全性、高效性和稳定性。

操作人员应严格按照本指南的规定进行操作,以确保生产顺利进行。

二、安全操作2.1 炉前安全措施- 操作人员必须穿戴符合安全标准的工作服,并佩戴好安全帽、安全鞋等个人防护装备。

- 炉区内不得堆放杂物,如发现炉前存在杂物应及时清理。

- 操作人员要随时保持警惕,注意观察炉区是否出现异常情况。

2.2 高炉操作准备- 在每次开炉前,操作人员应检查高炉设备的工作情况,确保各项设备运行正常。

- 严格按照操作手册,正确配置炉料,掌握炉料的成分和配比,确保炉料的质量满足要求。

- 操作人员应熟悉高炉的操作界面,了解各项参数的含义和调节方法,以便进行准确操作。

三、高炉操作步骤3.1 开冷块炉- 打开冷块炉门,并使用钩子将冷块翻起至一定高度。

- 确保冷块炉门完全打开后,打开引风机,并适时调节炉内温度。

3.2 加料操作- 合理配置并投料,根据需要的炉料种类和质量,确保炉料的正常供给和均匀分布。

- 控制加料速度和数量,根据高炉运行情况和指标要求进行调整。

3.3 加热操作- 打开鼓风机和煤气喷嘴,控制炉内温度升高的速度。

- 根据炼铁过程的要求和高炉内温度的变化情况,调整鼓风机和煤气喷嘴的工作参数。

3.4 操作控制- 根据高炉操作手册的要求,掌握操作界面的工作参数设定和调节方法。

- 根据高炉的运行情况和操作要求,进行相关的操作控制,确保高炉的安全、稳定和高效运行。

四、文档附件1.宝钢高炉操作手册2.宝钢高炉设备运行记录表3.宝钢高炉操作培训材料五、法律名词及注释- 高炉:一种用于冶炼铁和其他金属的工业炉。

- 炉前安全措施:为了确保工作人员的安全,特别设定的安全措施。

天钢3200m^3高炉应用低品位矿冶炼操作实践

天钢3200m^3高炉应用低品位矿冶炼操作实践
I r o n a n d S t e e l G r o u p C o mp a n y L i m i t e d ( T I S C O) ,t h e a u t h o r s t o o k me a s u r e s s u c h a s e n h a n c i n g
1 引 言
表 1 高 炉 参 数 值
天津钢 铁 有 限公 司炼铁 厂共 有 3座 高炉 , 2 高
名称 有效容积 V J m
参数值
炉有效容积 3 2 0 0 m 3 , 高炉 由中冶京诚工程技术有 限公司设计 , 高径比 H / D为 2 . 1 5 , 属于矮胖型高炉 ,
Ab s t r a c t A i m i n g a t t h e s i t u a t i o n o f i r o n o r e g r a d e d e c l i n a t i o n f o r 3 2 0 0 m B l a s t F u r n a c e o f T i a n j i n
Y A NG Xi a o - d o n g , Y A0 H o n g - x i n , S U N L i a n g a n d L I Ho n g - f e i
( I r o n — m a k i n g P l a n t , T i a n j i n I r o n a n d S t e e l G r o u p C o m p a n y L i mi t e d , T i a n j i n 3 0 0 3 0 1 , C h i n a )
天聿 幺 4 " -
天钢 3 2 0 0 m3 高炉应 用低 品位矿冶炼操作实践

高炉操作规程(新)以及问题处理

高炉操作规程(新)以及问题处理

前言(1)本规程在1998年版本的基础上修订;(2)编写格式和原则,采用规定;(3)参与修订的人员有:韩建军郝志忠王利廷汪进刚马祥渠世平李亚兵白利民王朝晖张长顺姬跃峰李炳炎(4)本规程规定包钢炼铁厂高炉工艺技术内容及要求;本规程适用于包钢炼铁厂。

(5)引用标准:国家及行业技术、质量标准冶金焦炭:炼钢生铁:铸造生铁:1 原燃料管理1.1 高炉工长应在本班与运料调度联系,获取并记录以下内容:1.1.1 人造富矿卸入矿槽槽号、槽存情况,中间(储)仓的使用情况,以及以下成分性能TFe、FeO、CaO、 SiO2、 MgO、K2O、Na2O、F2、 P、 S、碱度、转鼓指数。

1.1.2 球团矿的以下性能、应于生产次日白班报告高炉:抗压强度、膨胀率。

1.1.3 天然块矿卸入矿槽槽号、槽存情况,及以下成分性能TFe FeO SiO2 CaO Mn S P F2 Al2O3 Na2O K2O。

1.1.4 焦炭(包括落地焦炭)卸入矿槽槽号、槽存情况,及以下成分性能灰份、挥发份、硫份、水、M40 M10、CRI、CSR。

1.1.5 熔剂卸入矿槽槽号、槽存情况,及以下成分性能CaO SiO2 Al2O3 MgO1.1.6 喷吹用煤粉的以下成分C 水分挥发分灰分 -200目。

1.2 高炉发现异常情况应及时通报上级主管部门。

外部原燃料条件发生变化时,生产部要及时通报高炉,分析原因,研究对策。

1.3 矿槽不得漏空,保证50%以上存量1.4 确保原燃料称量,禁止随意调零。

1.5 中间仓及大仓,>40%。

中间仓及中贮仓使用需均匀搭配。

1.6 筛分系统管理1.6.1 栈桥卸料车振动筛必须与卸料同步运行。

槽下振动筛必须保证漏料时正常运行。

1.6.2 所有振动筛底均应定期检查、清理,筛眼不合格应及时更换。

1.6.3 返矿输送系统必须确保高炉正常生产时连续运转。

1.6.4 烧结矿入炉粉末(<5mm粒级) <5%。

1.6.5 烧结返矿〉5mm粒级,不允许≯ 15%。

450m3高炉强化冶炼实践

450m3高炉强化冶炼实践

450m3高炉强化冶炼实践张伟王忠晓( 西宁特钢股份公司)摘要:西钢高炉经过改变原燃料状况,采取富氧鼓风、喷吹煤粉、高风温、高顶压、多环布料等强化措施,各项技术经济指标不断进步,取得了十分明显的冶炼效果。

关键词:高炉强化冶炼多环布料高风温富氧喷煤1、前言2#高炉于2005年9月11日点火投产。

投产后设备故障频发,休风率较高,很长一段时间各项指标难以达标。

经过2006年、2007年的多次检修(更换部分设备、热风炉换球),尤其是2009年不断采取强化冶炼措施后,利用系数逐月更新。

10月高炉日产量突破1800t。

其中6日产量为1817.085t,利用系数达到了4.04 t/ (m3.d),实现了炉况长期稳定顺行。

2、存在问题高炉强化冶炼的主要途径是提高冶炼强度和降低燃料比。

而强化生产的主要措施是在精料的基础上采取高风温、高压、富氧鼓风、脱湿鼓风、喷吹燃料等技术。

我厂由于存在原燃料成分不稳定、入炉原料品位低、基础设施薄弱等因素,严重影响着高炉顺行和强化。

3、强化冶炼的措施方案高炉冶炼过程受许多主客观因素影响,炉况总是有波动的。

高炉操作者必须善于掌握各种波动因素,进行综合判断和分析,随时掌握炉温发展趋势,抓住炉况失常萌芽,及时果断地运用各种行之有效的调节方法,才能保持炉况持续稳定运行。

冶金参数对焦比的影响见表13.1实施精料方针精料不仅有利于提高冶炼强度,而且有利于降低焦比、提高煤比,是高炉提高利用系数的基础。

努力改善原燃料条件,达到精料要求水平是各钢铁企业的追求目标。

2009年以来,公司采取措施使原燃料质量得到大幅度提升,并提高了综合入炉品位,给高炉强化冶炼创造了条件。

高炉炼铁对精料的要求见表2、表3表3 精料要求水平1)优化烧结工艺,提升烧结矿质量,提高烧结矿品位。

由于受原料条件、生产工艺的限制,烧结矿存在品位低、粉末多、粒度小、强度低、冶炼性能差的缺点。

对小球制粒系统进行了改造,并对小球烧结工艺进行了优化,使烧结矿的质量得到了明显提高,为高炉的稳定顺行提供了保证。

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剧了焦炭劣化,这一系列问题造成了高炉料柱透气 性恶化,炉况难以强化。自开炉后,在毫无大型高炉 管理、技术 和 操 作 经 验 的 基 础 上,通 过 优 化 装 料 制 度、送风制度,不断总结成功经验,在原燃料条件远 低于同行业平均水平以及有害元素大量入炉的基础 上,解决了风口曲损的生产难题,实现了高炉利用系 数稳步攀升,顺行周期不断延长。
包钢 4150m3 高炉渣比 330kg/t,焦炭反应后 强度 6510%,较同立级高炉渣比 290~310kg/t高 30~40kg/t、焦炭热性能反应后强度偏低 430%, 加大了提高利用系数的难度。
收稿日期:2019-02-12 作者简介:刘 璐(1988-),女,内蒙古包头市人,助理工程师,现从事炼铁相关工作。
20
包钢科技
第 45卷
1 存在的问题
1.1 原燃料条件差 包钢 4150m3 高炉 2018年自产矿入炉比例逐
步提高到 38%左右,原燃料条件较差,其中有害元
素大量入炉,尤其是焦炭热性能、渣比、烧结矿的平 均粒径和冶金性能与同行业同立级高炉条件相比差 距较 大。包 钢 4150m3 高 炉 入 炉 料 主 要 性 能 见 表 1、表 2。
S负荷 /(kg·t-1)
4.97
碱负荷 /(kg·t-1)
4.14
表 1 包钢 4150m3高炉入炉料主要指标
Zn负荷 /(kg·t-1)
渣铁比 /(kg·t-1)
入炉品位 /%
0.52
330
58.41
CRI /%
24.74
CSR /%
65.10
平均粒径 /mm 17.6
RDI+6.3/% 29.3
2.RareEarthSteelIron-makingPlantofInnerMongoliaBaotouSteelUnionCo.,Ltd.,Baotou014010, InnerMongoliaAutonomousRegion,China)
Abstract:Inthepaper,itisintroducedsuchdifficultiesasthepoorthermalpropertyofcoke,highcontentofthe harmfulelementinthefurnace,poorairpermeabilityofstockcolumnanddifficultadjustmentofinitialairflowdistribution areovercomebysuchmeasuresasadjustingtheblowing-insystem andchargingsystem undertheconditionofthetwo 4150m3 blastfurnacesofBaotouSteelwitheconomicfurnaceburdensothattheproblemsofbendinganddamageoftuyere aresolvedaswellastheperiodoftrouble-freeoperationforblastfurnaceisprolonged. Keywords:self-producedore;blastfurnace;chargingsystem
第 45卷第 2期 2019年 4月
包 钢 科 技 ScienceandTechnologyofBaotouSteel
Vol.45,No.2 April,2019
包钢 4150m3 高炉使用经济炉料操作实践
刘 璐1,2,王艺慈1,贾西明2
(1内蒙古科技大学材料与冶金学院,内蒙古 包头 014010; 2内蒙古包钢钢联股份有限公司稀土钢炼铁厂,内蒙古 包头 014010)
受矿产资源以及钢铁市场行情的影响,逐步探 索 使 用 大 量 经 济 炉 料 是 大 势 所 趋。 包 钢 两 座 4150m3高炉采用高比例的自产矿及其他经济炉料 入炉后,有效的降低了生铁成本,尤其是铁料成本。 但由于焦炭本身质量较差,高比例自产矿带来的后 果是矿石的 软 熔 温 度 低,软 熔 区 间 较 宽、最 大 压 差 高、球团矿的膨胀率较高,并且 K2O、Na2O含量高加
表 2 包钢 4150m3高炉入炉烧结矿主要指标
RDI+3.15/% 57.9
RDI+0.压差 /Pa 14585
RI/% 77.3
由表 1、表 2可知,与同立级高炉相比,包钢大 高 炉 的 入 炉 碱 负 荷 达 到 4138 kg/t,锌 负 荷 0519kg/t左右的 水 平,大 幅 超 出 同 行 业 同 立 级 高 炉 的 管 控 标 准 (碱 负 荷 300 kg/t,锌 负 荷 015kg/t)。个别月份碱负荷接近 500kg/t,锌负荷 超过 065kg/t。较高的锌负荷容易造成炉墙的结 瘤,破 坏 砖 衬;大 量 入 炉 的 钾、钠、锌 在 炉 内 循 环 富 集,充当了焦炭劣化反应的催化剂,降低了焦炭的强 度,同时易造成球团的恶性膨胀与烧结矿的低温还 原粉化,产生大量粉末,严重危害料柱透气性。在目 前炉腹煤气量较大、冶炼强度较高的前提下,较高的 锌、碱负荷为高炉合理炉型的控制增添了难度。
OperationPracticesfor4150m3BlastFurnaceofBoutouSteel withEconomicFurnaceBurden
LiuLu1,2,WangYi-ci1,JiaXi-ming2
(1.SchoolofMaterialandMetallurgy,InnerMongoliaUniversityofScienceandTechnology,Baotou014010, InnerMongoliaAutonomousRegion,China;
摘 要:文章介绍了包钢两座 4150m3高炉在使用经济炉料的条件下,克服了焦炭热性能差,入炉有害元素含量 高、料柱透气性差、初始气流分布难以调剂的难题,通过采取调整送风制度、装料制度等措施,解决了风口曲损问 题,延长了高炉顺行周期。 关键词:自产矿;高炉;装料制度 中图分类号:TF54 文献标识码:B 文章编号:1009-5438(2019)02-0019-04
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