加热器端差
火力发电厂加热器端差超标的原因分析及处理方法
火力发电厂加热器端差超标的原因分析及处理方法摘要:本文介绍了火力发电厂加热器端差超标对火电厂经济性和安全性的影响,阐述了加热器端差超标的原因分析及处理方法。
关键词:加热器;端差;经济性影响;安全性影响;原因分析;处理1 引言加热器是火力发电厂热力系统中非常重要的设备,其运行端差直接影响热力系统的经济性。
加热器端差超标使整个回热系统运行时偏离设计值,造成机组运行经济性下降。
因此,通过分析加热器端差超标的原因并采取相应的措施,对提高火力发电厂运行的经济性和安全性至关重要。
2 提出问题2.1加热器端差超标对回热系统的影响2.1.1加热器上端差超标,会造成加热器给水出口温度达不到设计值,直接导致锅炉热负荷增加,不仅造成煤耗的增加,而且锅炉还有超温的安全隐患。
2.1.2加热器下端差超标,使得进入下一级的加热器疏水温度高于设计值,在加热器温升一定的情况下,排挤本级抽汽,造成各段抽汽压力偏离设计值,使汽轮机各级的进汽量发生了变化,在影响经济性的同时,还对机组的安全性构成威胁。
2.1.3加热器端差超标,使加热器疏水管道内部产生汽液两相流动,引起管道振动加剧,影响管道焊口、支吊架等附件的强度,缩短其使用寿命,同时严重影响机组的安全运行。
2.1.4加热器端差超标,造成锅炉燃烧增加,增加了烟气排放量,加大了烟气处理系统的负担。
2.1.5加热器端差超标,使加热器水侧温度上升曲线过陡,换热管温差偏大,造成换热管寿命缩短,且容易引起换热管泄漏。
2.1.6加热器端差超标,原因是加热蒸汽在加热器内部没有按照设计流动路径依次经过过热段、凝结段及疏水冷却段,造成加热器内部温度较高,严重时疏水和蒸汽不断来回变换,直接引起高加本体振动,不但缩短加热器使用寿命,而且严重威胁机组的安全稳定运行。
2.2加热器端差超标对经济性的影响相关资料表明,300MW汽轮发电机组给水温度每下降1℃,发电煤耗增加0.11g/(KW•h)。
若按加热器端差超标,影响给水温度下降约10℃计算,由此增加发电煤耗为:0.11×10=1.1 g/(KW•h),严重影响机组运行的经济性。
加热器端差
一、加热器端差(一)加热器端差的定义表面式加热器的端差,有时也称为上端差(出口端差),若不特别注明,通常都是指加热器汽侧出口疏水温度(饱和温度)与水侧出口温度之差。
图3-1所示,加热蒸汽以过热状态1进入加热器筒体,放热过程中温度下降、冷凝至汽侧压力P'j下对应的饱和状态2,以疏水温度t sj离开加热器,而给水或凝结水则以温度为t wj+i的状态点a进入加热器水侧,吸热升温后以温度为t wj的状态点b离开。
由于金属管壁传热热阻的存在及结构布置的原因,普通的表面式回热加热器的t wj比t sj要小,通常用e=t sj-t wj代表加热器的端差。
显然,端差e越小,热经济性就越好。
我们可以从两个方面来理解:一方面,如果加热器出口水温t wj不变,端差减小意味着t sj不需要原来的那样高,回热抽汽压力可以降低一些,回热抽汽做功比x r增加,热经济性变好;另一方面,如果加热蒸汽压力不变,t sj不变,端差e减小意味着出口水温t wj升高,其结果是减小了压力较高的回热抽汽做功比,而增加了压力较低的回热抽汽做功比,热经济性得到改善。
例如一台大型机组全部高压加热器的端差降低1°C,机组热耗率就可降低约0.06%。
加热器端差究竟如何选择?从图3-1可看出,随着换热面积A的增加,e是减小的,它们有如下关系3=^^<3-1)—1式中A——金属换热面积,m2;△t一一水出、进口的温度差,C;K――传热系数,kJ/(m2・h・C);G——水的流量,kg/h;Cp——水的定压比热容,kJ/(kg・C)。
因此,减小端差e是以付出金属耗量和投资为代价的。
我国某制造厂为节省成本,将端差增加1C,金属换热面减少了4m2。
各国根据自己钢材、燃料比价的国情,通过技术经济比较确定相对合理的端差。
我国的加热器端差,一般当无过热蒸汽冷却段时,e=3〜6C;有过热蒸汽冷却段时,e=-1〜2C。
机组容量越大,e减小的效益越好,e应选较小值。
校对--加热器疏水端差分析
7.17运行分析
加热器端差,一般分为上端差和下端差。
一般不加特别说明时,加热器端差都是指出口端差(加热器汽侧压力下的饱和水温度与出口水温度的差值)又称为上端差;我们在这里提到的端差则是指离开疏水冷却器的疏水温度与进口水温度间的差值,又称下端差。
加热器疏水端差大,对机组影响主要是:降低经济性,并且可能会造成下一级加热器过热或冲刷,损坏加热器.
自七月十一日以来,#3机组#7高加下端差逐步增大,最高达到24℃(进水温度210℃,疏水温度234℃)为此,我们主要从以下几个方面进行分析和调整:
1、受热面污垢,汽侧空气排气不畅,使传热系统值减小,集聚空气,造成抽汽没有充分利用,从而造成端差增大。
这样,我们从关小加热器连续排空一二次门入手,逐步进行开关试验。
2. 水位过低:大量抽汽经疏水管进入下一级加热器,大量排挤下一段抽汽,使热经济性下降,并可能使下级加热器汽侧超压,尾部管束冲蚀加大等,同时加速对本级疏水管道及阀门的冲刷,引起疏水管振动和疲劳破坏。
所以我们从建立加热器疏水水位着手,关小加热器正常疏水汽液两相流前手动门,在调整过程中,应缓慢进行,避免加热器水位大幅波动,从而造成保护动作,高加解列。
3、正常疏水旁路门未关严,部分疏水走旁路,造成疏水水位过低。
我们对加热器正常疏水汽液两相流旁路电动门进行了校紧处理。
4、事故疏水调节阀不严,造成疏水大量泄漏,造成疏水水位过低。
我们首先关闭事故疏水调节阀前后手动门,然后进行观察,从端差是否改变及管道阀门温度有无变化,来判定改阀门是否泄漏,根据泄漏量联系检修处理。
解析加热器端差对电厂经济性的影响
解析加热器端差对电厂经济性的影响摘要:电厂工作运行过程中,机组加热器端差对电厂的热经济有着直接的影响,本文主要通过对热力系统矩阵产生的热平衡,以及热耗变换系数理论进行了研究分析,并且通过数学公式推导,建立起了一定功率条件下的加热器端差,对机组热经济产生的影响。
关键词:加热器;电厂经济;端差加热器端差的产生与边缘化,直接影响到了机组工作过程中的热经济程度。
当前主要采用的方式为等效热降法、矩阵法,有效分析出了定流条件下的加热器端差对机组热经济所产生的影响。
但是在机组设计和选型的过程中,通过对设备的大修或者是技术改造之后,通常都要求输出的整体功率达到标准值,或者是在不同的功率工作条件下,对其所产生的热经济进行了比较,此时保证定向流量一定的条件下,所建立起来的数学模型就不再适用这种条件。
基于对热力系统中的矩阵平衡研究,重点引入了热耗变化系数,并且对机组内部的绝对工作效率与矩阵热平衡方程式进行了求偏导,建立在一定功率工作条件下,对加热器端差对电厂机组的热经济产生的影响进行了探讨。
1.加热器端差对机组经济性影响分析在电厂机组运行工作过程中,回热加热器是机组热系统中至关重要的设备之一,在运行过程中对机组的安全性、经济性的影响非常明显,主要表现在对加热器本身的端差产生的影响,其中主要包含的是加热程度不足、压力损耗、散热损失以及去掉加热器之后对机组运行效率和经济性产生影响。
通过对这些方面因素的定量分析之后,对热经济的端差进行了有效的改进,通过节能改造、完善热力设备以及改进机组运行条件等,不断提升设备热经济对电厂的发展具有重要的意义。
在这些因素的发展过程中,其中传热端产生的影响比较明显。
同时加热器端差主要指的是加热蒸汽产生饱和温度后,和加热器出口端的水温之间产生的差值。
通过对加热器的热交换过程进行总结之后,在技术选定端差在设备的运行过程中,因为各个方面原因,对加热不足的的运行端进行了分析,并且在各种不同原因条件下,对机组的运行条件进行了有效处理,并且直接可以表现出一种良好的电厂发展的经济程度,但是这在热交换的过程中,属于不可逆的范畴,产生额外的冷源损失,并且在很大程度上降低了装置内的热力资源的交换程度。
加热器疏水端差优化调整
2、对水位计的准确程度进行检验
• 1、水位计的新零点确定后,在新零点的基础上,对水位计的准确程度 进行检验。即先将水位计上下隔离手动门关闭,将水位计隔离。然后 对水位计进行注水,以新零点为起点,水位达到100mm时,记录DCS 中显示的数值,两者之间的差值就是DCS的测量误差,也是DCS需要 调整的量。 • 2、以此类推,继续注水,使水位分别达到200mm、300mm、 4000mm、500mm等直到满量程1000mm,记录DCS显示的数值, 确定好需要调整的量。 • 3、表3、表4中数据是各种水位高度下所对应的DCS中的显示偏差。因 各加热器的实际运行水位在500 mm左右,所以在DCS中进行校核时, 全部以水位计水位在500 mm高度这个点的偏差为准,将该点的偏差 8 校核为零。
℃
℃ ℃
3.3
-0.4 -2.3
3.4
-2.6 -2.2
3.6
-1.1 -2.0
7.0
-1.7 1.4
6.7
-0.3 1.1
2.2
-0.6 -3.4
3.5
-0.8 -2.1
12
4、水位调整后端差下降情况
• 1、 表6为水位调整后,各加热器端差数据。从表6数据可以看到,只 有两台机的5、6号低加下端差略超标1℃左右,其余全部合格。 • 2、机组5、6级抽汽的影响。由于汽轮机是哈尔滨汽轮机厂生产的 CH01型,该型号机组低压缸设计结构不合理,内部漏汽严重,5、6级 抽汽温度偏高是通病,暂时无法彻底处理,也间接影响到5、6号低加 的端差。我厂5级抽汽超温20℃以上、6级抽汽超温35℃以上,是导致 5、6号低加下端差略超标的主要原因,应与加热器水位无关。 • 3、导波雷达水位计精度影响。高压加热器导波雷达水位计的引出管上 下高差过大,也是影响水位准确测量的主要因素之一。我厂将导波雷 达水位计的引出管上下高度差从2米缩短到1.2米,也取得了良好效果。
热力发电厂加热器端差应达值初探
热力发电厂加热器端差应达值初探【摘要】在电厂热力系统中,加热器作为重要辅机之一,影响整个发电厂经济性。
对于其端差的确定影响其经济性考核,而制造厂给出的端差是额定工况下取得的,对于运行实际的指导作用十分有限。
在运行实际中加热器端差受到加热器水位、管束清洁度等因素影响较大。
本文通过分析、计算加热器端差的应达值,希望对加热器的运行优化调整、节能技术监督提供一些指导性的意见。
【关键词】加热器;端差;应达值;节能监督0 引言在电力行业中,发电机组以凝汽机为主,提高凝汽机组的运行经济性及安全性是当前节能工作的一项重要内容。
加热器是重要的辅机之一,其运行水平直接影响电厂的热经济性。
其中影响其经济型的主要因素有:加热器运行端差、抽汽压损、散热损失。
抽汽压损与加热器安装高度、管路阻力、阀门压损有直接关系,而散热损失对其经济性影响几乎可以忽略不计。
那么,换热端差就是衡量加热器性能优劣的主要指标,在换热面积一定的情况下,换热端差越小代表其换热性能越好,反之则越差。
端差具体分为加热器端差(TTD)和疏水端差(DCA),加热器端差也叫给水端差或上端差,其定义为加热器蒸汽入口压力下的饱和温度与给水出口温度的差值;疏水端差也叫下端差,其定义为离开加热器壳侧的疏水出口温度和进入管侧的给水进口温度之差。
考虑到加热器上端差对机组经济性的影响远比下端差大,如果没有明确的说明,一般文献多指上端差。
根据经济性计算并考虑电厂热力系统,燃料费用和材质,德国大电厂技术协会推荐的最佳端差见表1。
(带过热蒸汽冷却段的加热器的端差可以是负值。
)表1 最佳端差推荐表1 监测加热器端差的意义制造厂提供的加热器端差,实在额定工况下取得的设计端差,而在实际运行中加热器端差的应达值一直是困扰工程技术人员的难题,是加热器节能监督中较为容易忽视的问题,也是造成对加热器经济性、安全性评价失真的原因。
当加热器运行时,其加热器端差的应达值并不等于设计端差,其应达值是随着工况变化而变化的[1],即使加热器不在设计端差下运行并不说明加热器一定发生故障,而只要达到加热器端差应达值,加热器的运行状况是正常的[2]。
加热器端差 热耗-概述说明以及解释
加热器端差热耗-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容:加热器端差问题在工业生产和能源利用过程中具有重要意义。
加热器端差是指加热器内外介质温度之差,也称为温度差异或温度梯度。
在实际应用中,由于各种原因,加热器内外介质温度往往存在一定的差异,这种差异导致了热耗的产生。
加热器是将一种能量形式转化为热能的设备,广泛应用于工业生产、能源供应和家庭生活中。
然而,加热器端差问题会导致能量的损失和浪费,降低了加热效率,增加了能源消耗。
为了解决这个问题,减少能源的浪费,提高加热器的效率,对加热器端差的影响和原因进行深入研究显得尤为重要。
本文将首先对加热器端差的定义和原因进行介绍,探讨不同因素对加热器端差的影响。
然后,将重点分析加热器端差对热耗的影响,阐明其给能源利用带来的负面影响。
最后,我们将总结加热器端差对热耗的影响,提出改进加热器端差的建议,以期促进加热器效率的提高,减少能源的浪费。
通过对加热器端差问题的研究,可以为工业生产和能源利用的优化提供理论依据和技术支持。
同时,也可以为开展相关领域的进一步研究提供参考和借鉴。
1.2 文章结构文章结构部分旨在介绍整篇文章的组织和结构安排,让读者对文章的内容有一个清晰的认识。
本文将按照以下结构进行阐述:首先,在引言部分,将概述加热器端差和热耗的主要内容和背景。
介绍加热器端差的定义和原因,以及该问题对热耗的影响。
接下来,正文部分将深入讨论加热器端差的定义和原因。
将解释加热器端差的概念,并分析其产生的原因。
我们将探讨加热器设计中可能存在的问题,以及导致端差的因素,如管道设计的不当、流体运动不均衡等。
随后,正文部分将详细探讨加热器端差对热耗的影响。
我们将分析端差对热交换效率的影响,以及可能导致能源浪费的结果。
此外,我们还将讨论端差对加热器寿命和性能的影响,并探讨如何降低这些负面影响。
最后,结论部分将总结加热器端差对热耗的影响。
我们将回顾文章的主要观点,并提出改进加热器端差的建议。
给水回热加热器端差与机组经济性探析
给水回热加热器端差与机组经济性探析1 概述在热力系统中,给水回热加热器设备的应用比较广泛,该设备的性能好坏会对机组的经济性能产生很大的影响,设备性能的发挥会受到多种因素的影响,比如加热器端差、设备运行过程中的热损失、抽汽管道压损等。
其中回热加热器端差的影响力最大,在蒸汽压力下,加热器内部的出口水温同饱和温度之间会形成一定的差值,被称为端差,此处特指上端差。
端差的设置需要根据设备的经济技术发展水平,设备运行时所处的环境比较复杂,此时最容易产生给水加热不足方面的运行端差。
端差不会造成直接的热损失,但是之所以会影响机组的热经济性,是因为它本身会提高热交换的不可逆性,冷源损失会有一定程度的损失。
要进行科学的定量分析,推动热力系统的节能改造和现场运行管理工作的优化,以有效缓解加热端差产生的影响。
2 等效热降分析法对机组经济性的评估在回热系统中,热力系统的重要设备之一是给水加热器,给水加热器的运行状态对机组的经济性产生较大的影响,影响因素主要有加热器的端差(其中包括加热不足问题)、散热损失、给水部分旁路、压损、切除加热器等。
对这些因素进行定量分析可以进一步完善热力系统设备、改善运行管理和操作,可以有效提高装置热经济性。
在机组的运行过程中普遍存在的一个的问题是加热器端差大于设计值,该问题的解决是研究的重点。
对装置的经济性进行分析,通常采用等效热降法、循环函数法以及矩阵法等,本文主要采用等效热降法建立模型并进行分析。
加热器No.j具有端差,端差值用Δτj(焓值)表示,可以用来表示加热器No.j 对给水加热不足的情况,端差增加或加热器加热不足都会造成加热器No.j-1的抽汽热量增加,用Δτj来表示抽汽热量的增加值,随着Δτj的不断增加,依据等效热降原理,此时新蒸汽的等效热降会有一定程度的降低,减少值用Δτjηi-1来表示,此时加热器No.j会减少Δτj的抽汽热量,新蒸汽增加△τjηi的等效热降。
此时,对端差形成的新蒸汽等效热降用下列公式表示:ΔH=Δτj(ηj-1-ηj)(kJ/kg)在等效热降变化的计算过程中要注意根据不同的情况来采取不同的计算公式:第一,加热器中配置有疏水冷却器的情况,存在的端差Δτj会使新蒸汽等效热降在一定程度上下降,用β表示加热器No.j-1的疏水份额,此时的计算公式为:ΔH=Δτj(1-β)(ηj-1-ηj)(kJ/kg)第二,加热器No.j-1的类型属于汇集型,要想降低新蒸汽等效热降,必须使加热器No.j的热量增加Δτj,否则会使新蒸汽等效热降增加。
金堂电厂600MW#2高加下端差偏大的原因及处理
金堂电厂600MW#2高加下端差偏大的原因及处理摘要:针对金堂电厂600 MW亚临界燃煤火力发电机组,分析#2高压加热器下端差偏大的原因和系统缺陷,提出改进优化措施,提高高加运行的热经济性和安全稳定性。
关键词:高压加热器;端差;经济性高压加热器,简称高加,是在火力发电厂中利用回热抽汽对锅炉给水进行加热的表面式换热装置,可以提高锅炉给水温度,降低机组能耗,从而提高机组热效率。
我厂机组为N600-16.7/538/538-2型汽轮机,系东方汽轮机厂与日立公司合作设计生产的亚临界、一次中间再热、凝汽式、单轴、双背压、三缸四排汽、冲动式汽轮机。
其中我厂#2高压加热器型号为JG-2300-2。
一、高压加热器的原理和结构1、高压加热器的工作原理一台加热器内部可分为蒸汽冷却段、凝结段、疏水冷却段三个换热部分,其每个阶段的具体工作原理如下:蒸汽冷却段是利用从汽轮机抽出的蒸汽的一部分显热来提高给水温度的。
它位于给水出口流程侧,并有包壳板密闭。
采用蒸汽冷却段可以提高离开加热器的给水温度,使其接近或略超过该抽汽压力下的饱和温度。
从进口管进入的过热蒸汽在一组隔板的导向下,以适当的线速度和质量速度均匀地流过管子,并使蒸汽保留有足够的过热度以保证蒸汽离开该段时呈干燥状态。
这样,当蒸汽离开该段进入凝结段时,可以防止湿蒸汽冲蚀和水蚀的危害。
凝结段是利用蒸汽冷凝时的潜热来加热给水的。
一组隔板使蒸汽沿着加热器长度的方向均匀分布,起支撑传热管的作用。
进入该段的蒸汽,根据汽体冷却原理,自动平衡,直至由饱和蒸汽冷凝成饱和的凝结水,并汇集在加热器的底部,收集非凝结气体的排气管必须置于管束最低压力处以及壳内容易聚集非冷凝气体处。
非冷凝气体的聚集影响了传热,因而降低了效率并造成腐蚀。
疏水冷却段是把离开凝结段的疏水的热量传给进入加热器的给水,而使疏水温度降低到饱和温度以下。
疏水冷却段位于给水进口流程侧,并有包壳密闭。
疏水温度降低后,当流向下一个压力较低的加热器时,减弱了在管道内发生汽化的趋势。
加热器端差对机组经济性的影响
加热器端差对机组经济性的影响作者:张超来源:《中国高新技术企业》2015年第14期摘要:加热器端差是加热器进口抽汽压力基础上的饱和温度以及给水出口温度之差,对各级加热器端差的运行热经济性进行准确而快速的评价,对热力系统的设计和检修具有重要的意义。
文章对加热器端差对机组经济性的相关影响进行了分析,希望能够通过此次的理论研究对实际操作起到一定指导作用。
关键词:加热器端差;机组经济性;热力系统;热平衡方法;数学模型文献标识码:A中图分类号:TK223 文章编号:1009-2374(2015)14-0072-02 DOI:10.13535/ki.11-4406/n.2015.14.035处在同一热力系统当中,各加热器型式和所处位置都在一定程度上有着差异,所以加热器端差对机组经济性所产生的相应影响也会存在着差异。
在这一情况下,倘若只是将高压或者是低压作为界限,对其采取相同端差,这样就违反了科学性。
如何更合理地解决这一端差影响就显得格外重要。
1 加热器端差的理论分析1.1 加热器端差增大的原因分析加热器在运行过程中,其自身会存在着端差问题,这一现状对热损失虽没有造成直接性的影响,但却对热交换不可逆性得到了增强,从而就产生了额外的冷源损失,这样就会使加热器装置的热经济效率大大降低。
从实际情况来看,加热器端差在增大的问题上存在着多方面因素,其中受热面积垢以及加热器的抽空系统不良和部分冷水走旁路等,都会使得加热器端差增大,这样会致使回热系统当中的加热器出口水温发生降低的现状,在本级的抽汽量就会大幅度降低,而比其高的一组在抽汽量上就会得到增加,最终会使得整个机组的功能降低。
1.2 加热器端差理论方法分析此次对加热器端差的研究主要是运用了热力系统矩阵热平衡方程式以及热耗变换系数的相关理论,在经过严密的数学推导作用下,对定功率基础上的加热器端差对机组热经济所产生影响的数学模型进行建立。
通过这一模型的建立能够对热力系统自身的结构特点以及辅助汽水系统的影响进行分析,并能够针对多种形式的加热器和其间的多样连接方式下的机组热效率及端差间变化关系进行探究。
高压加热器端差大原因论文
高压加热器端差大原因论文【摘要】府谷电厂高加下端差大的问题主要出在:汽轮机回热系统高加的要求和高加生产厂家本身设计存在较大偏差。
基于当前给水温度基本满足设计要求的情况下,平时通过运行调整尽量维持高加较高效率运行。
同时我们还要参看其他空冷同类型机组高加运行情况,为二期设备的选型提供参考。
一、府谷电厂简介陕西省府谷电厂煤电一体一期(2×600MW)工程位于陕西省榆林市府谷县境内,规划容量(2×600MW+4×1000MW)机组,全部采用空冷机组。
二、给水回热系统存在的问题府谷电厂600MW的给水加热系统共设有3台高加、一台除氧器,3台低加,运行中我们发现,#1机的#1、2高加,端差偏大,#3高加下端差不正常的偏低;#2机组的#1、2、3高加下端差均偏大,尤其#2机#3高加一直在18℃以上。
高加端差有上端差:加热器进汽压力下的饱和温度与出水温度的差值称为上端差;下端差:正常疏水温度与进水温度的差值称为下端差。
造成高加下端差增大的原因一般有以下几个方面:1、高加长期低水位运行,使高加疏水不能充分冷却; 2、高加的水侧的水室存在短路现象;3、高加内部积聚空气使传热效率降低;4、高加入口三通旁路电动门泄漏或进口联程阀开不到位造成小旁路泄漏,表现为#1高加出口给水温度比高加后给水母管温度高;5、给水品质不合格,高加管束表面积盐,影响换热效果6、温度测点是否准确。
高加下端差过大带来的问题:加热器下端差增大、疏水温度未得到应有的冷却,致使蒸汽在本级加热器中的放热程度降低,加热用汽量增大;同时,疏水温度的提高及加热用汽量的增大又导致下一级加热器用汽量的减少,即形成高品位抽汽增加,低品位抽汽减少,带来机组经济性的降低。
三、对高加运行中存在问题的分析府谷电厂高加采用哈尔滨锅炉厂生产的型号为单列卧式U型管表面加热。
下面我们对于#1、2机高加下端差大的问题,我们逐一对原因进行分析排除:1、由于#1、2机投产以来就一直存在这种问题,且两台机大修过程中对高加进行彻底检查,均未发现异常情况,基本可以排除,高加结垢和内部损坏的原因。
论汽轮机回热加热器端差对机组的影响及对策
论汽轮机回热加热器端差对机组的影响及对策摘要:现阶段,汽轮机回热加热器在我国应用的越来越广泛。
基于此,本文研究了汽轮机回热加热器端差对机组的影响,并针对其影响提出了相应的解决策略,旨在推动汽轮机回热加热器的进一步优化与发展,希望相关研究,为减小汽轮机回热加热器端差对机组的影响提供借鉴与帮助。
关键词:回热加热器端差;管系泄露;不凝结气体据调查,现阶段我国生产的加热器上端差不超过3℃,有的还有可能是负值,而加热器的下端差一般在5.6℃左右。
回热加热器端差是影响机组经济性的重要原因,加热器端差能有效的反映加热器性能的优劣,端差越大,证明该加热器的经济性能越低。
因此,在汽轮机回热加热器广泛应用的今天,减小汽轮机回热加热器端差对提高热器性能显得尤为重要。
1汽轮机回热加热器端差对机组的影响1.1影响加热器传热效果上端差变大,证明加热器的过热蒸汽没有将给水充分加热,也可以说是本级抽汽加热器加热性能不够,这就说明了本级加热器没有完成自身的加热任务,将任务推卸给下一级的加热器,从而增加了下一级加热器的抽汽量,使整体加热效率降低。
应对加热器注入合适水位的水,因为如果加热器内水位过高,可能会导致抽汽逆止门动作,甚至汽轮机进水。
下端差过大,证明加热器没有完全的冷却疏水,本级加热器没有散发自身优势,疏水就排放到了下一级的加热器,增加了本级高品质抽油量,降低了工作效率。
如果本级加热器内的水位较低,会导致本级高压回热抽油量有所增加,下级低压回热抽汽量下降,这就致使汽轮内相对高品质蒸汽做功缩减,导致锅炉内的热效率降低。
1.2偏离运行参数设计值由于机组本身在设计和制造的过程中存在缺陷,又或者由于在运行调整和系统泄露时,机组运行的热性能指标达不到预期的设计值,使机组在偏离设计值较大的工作状况下运行,进而引发加热器端差偏离设计值。
而加热器事先设定好的端差参数设计值,与实际上加热器运行所需的正确端差参数设计值之间存在着差异,这种差异有可能导致运行中产生各种各样的失误,有可能给企业和使用者带来严重的经济损失,甚至有可能危及生命。
300MW机组高压加热器端差解析与经济性影响分析
300MW机组高压加热器端差解析与经济性影响分析摘要:阐述了300MW机组高压加热器的基本原理及运行状况和存在的问题,分析高压加热器端差大的原因及端差对机组经济性的影响,提出改善高加运行状况的措施。
关键词:高压加热器端差 300MW机组异常分析经济性1 高压加热器概况高压加热器,是利用汽轮机的部分抽汽对给水进行加热的装置,其运行状况不仅影响到火电机组的经济性,还影响到机组的安全运行。
蓬莱电厂两台机组汽轮机的高压加热器采用三台单列卧式表面加热器。
1.1.高压加热器结构(1)过热蒸汽冷却段。
过热蒸汽冷却段用包壳板、套管和遮热板将该段管子封闭,内设隔板使蒸汽以一定的流速和方向流径传热面达到良好传热效果,又避免过热蒸汽与管板、壳体等直接接触,降低热应力,并使蒸汽保留有足够的过热度,以保证蒸汽离开该段时呈干燥状态,防止湿蒸汽冲蚀管子。
该段设有高加给水的出口部位。
(2)凝结段。
蒸汽凝结段是用蒸汽凝结时放出的汽化潜热加热给水,带有一定过热度的蒸汽从两侧沿整个管系向心流进整个凝结段管束。
不凝结气体由管束中心部位的排气管排出,排气管是沿整个凝结段设置,确保不凝结气体及时有效地排出高加,以防止降低传热效果。
(3)疏水冷却段。
疏水冷却段同样是用包壳板、挡板和隔板等将该段的加热管束全部密封起来。
带疏冷段的加热器,必须保持一个规定的液位,避免蒸汽漏到疏水冷却段中,造成汽水两相而冲蚀管子,并保证疏水端差满足设计要求。
1.2 高压加热器端差增大的危害如果高压加热器运行中的端差远高于设计值,以及由于内部损坏导致停运,对机组的热经济性影响很大。
另外还可能伴随着产生受热面超温、轴向推力增大,甚至汽轮机水冲击等严重危害机组安全的现象。
2 高压加热器端差异常增大原因分析2.1 高压加热器设计制造、检修维护、正常运行失误(1)高加设计、制造存在缺陷。
主要表现在:高加内部管系的管子与管板之间采用机械胀管、管口焊接的方式,胀接力与胀接长度不够,制造工艺质量较差。
火电机组加热器端差对机组经济性影响分析
火电机组加热器端差对机组经济性影响分析发布时间:2022-12-01T03:26:52.607Z 来源:《中国科技信息》2022年第33卷15期作者:许振洲[导读] 高压加热器是利用汽轮机的抽汽来加热锅炉给水;使给水达到所要求的温度,从而提高电厂的热效率和保证机组出力。
许振洲(山西大唐国际云冈热电有限责任公司山西大同 037039)摘要:高压加热器是利用汽轮机的抽汽来加热锅炉给水;使给水达到所要求的温度,从而提高电厂的热效率和保证机组出力。
低压加热器是利用汽轮机抽汽来加热锅炉给水的主要设备之一,它是汽轮机回热系统的重要组成部分。
能有效地提高凝结水温度和回收热量及工质,对提高电厂的经济效益具有重意义。
高、低加热器投运率是电厂重要的经济性考核指标,高压加热器解列情况下,影响机组煤耗升高10g/kwh。
高加正常投运下,其上下端差能够反应各加热器的换热效率。
本文就端差影响因素以及治理进行论述。
关键词:高压加热器、低压加热器、上端差、下端差正文:1、设备概述高压加热器主要部件包括:壳体、水室、管板、换热管、支撑板、防冲板、包壳板等。
1.1、壳体:壳体为全焊接结构。
依照技术条件壳体进行焊后热处理和无损检验,除安全阀接管外,高加的所有部件均为全焊接的非法兰结构。
1.2、水室:高加的水室由锻件与厚板焊接而成,封头为耐高压的半球形结构。
水室上设圆形人孔以便于进行检修。
圆形人孔为自密封结构,采用带加强环的不锈钢石墨缠绕垫。
水室内设有将球体分开的密闭式分程隔板,为防止高加水室内给水短路,在给水出口侧设有膨胀装置,以补偿温差引起的变形及瞬间水压突变引起的变形与相应的热应力。
给水进口侧设置有防冲蚀装置。
1.3、管板:采用与水室相连的锻件作为管板。
1.4、管子:高加使用U型管作为加热管。
1.5、管子支撑板:在换热管的全长上布置有一定定数量的支板,使然汽流能垂垂直刷管于以改进传热效果,并增加管管束的整体性,防振振动。
1.6、防冲板:为防止由蒸汽和上级疏水的冲击引起换热管的损坏,在蒸汽和上级疏水入口处均,设有不锈钢防冲板。
影响回热加热器端差因素分析
影响回热加热器端差因素分析摘要:通过阐述“加热器”、“端差”等基本概念,扼要分析了端差对汽轮机相对内效率的影响。
根据影响加热器端差的因素,从设计、制造、安装与运行维护方面进行了深入的分析。
以实践为依据,列举针对存在的问题采取相应措施后所取得的效果。
关键词:加热器;端差;影响因素;防范措施0 引言随着高参数、大容量汽轮发电机组快速服役以及汽轮发电机组设计、加工技术日臻完善,仅仅依靠设计制造对提高汽轮机相对内效率已经没有多少潜力可挖。
影响汽轮机机组经济性的主要因素有初终端蒸汽参数、汽轮机相对内效率、厂用电率等。
受制于材料制约,进入汽轮机做功的初端蒸汽参数尚未超越超超临界水平,终端低压缸排汽参数受制于机组阻塞背压不可能无限降低,汽轮机相对内效率在无颠覆性认知情况下不可能有大的突破空间。
在当前电力行业市场竞争剧烈的形势下,如何在现有技术条件下尽可能提高火力发电设备的经济性就成了当务之急[1]。
本文结合机组实际运行工况,详述影响汽轮机回热加热器端差的因素,并通过案例分析消除影响因素后回热系统运行效果,为今后的设备制造、安装检验、运行维护提供参考。
1 基本概念1)回热加热器“回热加热器”是指从汽轮机中间级抽出部分蒸汽来加热凝结水或锅炉给水的热力设备[3]。
2)加热器端差加热器端差有上下端差之分,上端差又称给水端差,下端差又称疏水端差。
“上端差”是指加热器抽汽压力下的饱和温度与加热器出口水温之差;“下端差”是指加热器疏水温度与加热器进口水温之差。
在加热器的型式、结构确定后,影响加热器换热效率的因素主要在于其端差是否达到设计值。
2 加热器端差分析1)上端差大分析上端差大,说明工质未充分被抽汽加热,也就是说本级抽汽加热能力不够,这就等于把本级加热器的加热任务推卸给了下一级加热器,增加了下一级加热器的加热量,相当于排挤了本级低品质抽汽,增加了下一级高品质抽汽量,致使汽轮机相对内效率降低。
1)下端差大分析下端差大,说明加热器疏水没有被充分冷却,本级加热器抽汽换热的能力没有被充分利用就排到了下一级加热器,排挤了下一级加热器低品质的抽汽,增加了本级高品质抽汽量,致使汽轮机相对内效率降低。
加热器端差对机组经济性的影响
9.37 6.3 5.24 6.68 14.25
89.15
86.15
68.48
65.48
加热不足,△q
41.1989
27.285 2
22.558 5
28.1684
59.99l 8
3 3
ei
O.087 258 0.15l 58 O.185 656 0.042988 0.076 823
O.95 O.33
万方数据
万方数据
374
汽轮机技术
第48卷
衰2
编号
8号加热器 7号加热器 6号加热器
除氧器 4号加热器 3号加热器 2号加热器 l号加热器
编号 8号加热器 7号加热器 6号加热器 4号加热器 3号加热器 2号加热器 l号加热器
压力,B“
63.212
设计工况与实际运行端差对照及其它相关参数
设计工况
△码=厶下7(,7:一17;)=1.18475kJ/kg 同时新蒸汽吸热量增加:
△Q,:△r,f鲤照一鲤盘1:o.51342kJ/kg
、 q7
98 7
相对效率变化量为:
2]再矿2 却6田7,:笔#笺丑:o.u‘121z0u∞05斗4% %
热耗率减少: 却7=却7×g=9.9儿24kJ/(kW·h)
标准煤耗率减少: I铀圻=·S叼7×65=0.368 539/(kW·h)
对于动叶不可调的循环水泵,循环水流量只能通过改变循环水泵的运行台数来进行调节,这样,循环水的流量和泵的耗功差异很大。通过循环水泵 不同运行方式下的试验,并根据机组的微增出力情况进行经济比较,寻找机组在不同负荷及不同冷却水温情况下的最佳背压,确定循环水泵的最优运行 方式,并以此指导运行,达到节能降耗的目的。
加热器端差对经济性影响的分析
加热器端差对经济性影响的分析Hessen was revised in January 2021加热器端差对经济性影响的分析在关于汽轮机组的经济性问题上人们往往把目光放在汽轮机的初终参数上,认为它们的变化对机组的经济性影响较大,这无疑是正确的。
但分析整台机组的经济性仅限于此也是不全面的,还应关注汽轮机的回热系统,因为汽轮机的回热系统也有相当的节能潜力,现代热力发电厂的汽轮机组都无例外的采用了给水回热加热,回热系统既是汽轮机热力系统的基础,也是全厂热力系统的核心,它对机组和电厂的热经济性起着决定性的作用。
一、给水回热加热系统及其优点给水回热加热指在蒸汽热力循环中从汽轮机数个中间级抽出一部分蒸汽,送到给水加热器中用于锅炉给水的加热,提高工质在锅炉内吸热过程的平均温度,以提高机组的热经济性。
给水回热加热系统是原则性热力系统最基本的组成部分,采用蒸汽加热锅炉给水的目的在于减少冷源损失,一定量的蒸汽作了部分功后不再至凝汽器中向空气放热,即避免了蒸汽的热量被空气带走,使蒸汽热量得到充分利用,热耗率下降,同时由于利用了在汽轮机作过部分功的蒸汽加热给水,提高了给水温度,减小了锅炉受热面的传热温差,从而减少了给水加热过程中的不可逆损失,在锅炉中的吸热量也相应减少。
综合以上原因说明给水回热加热系统提高了机组循环热效率,因此,汽轮机采用回热加热系统对提高机组运行经济性有决定性的作用,而回热加热系统的运行可靠性和运行性能的优劣,将直接影响整套机组的运行经济性。
采用回热加热循环的优点(1)提高热效率。
由于抽汽的原因,排至凝汽器的蒸汽量减少,冷源损失减少,所以循环热效率提高。
(2)对于锅炉来说,因给水温度提高,锅炉热负荷降低,因此炉内换热面积减少,节约了钢材用量。
(3)由于中间抽汽,使汽轮机末几级的蒸汽流量减少,减少了汽轮机末几级的流通面积,使末级叶片的长度减少,解决了汽轮机末级叶片设计、制造的难题。
(4)由于进入凝汽器的蒸汽量的减少,凝汽器的热负荷减少,换热面积也减少,减少了钢材用量,节省了投资。
燃煤火电机组高压加热器端差大的分析与优化
燃煤火电机组高压加热器端差大的分析与优化摘要:针对600 MW亚临界燃煤火力发电机组,分析高压加热器疏水端差偏大的原因和系统缺陷,提出改进优化措施,提高高加运行的热经济性和安全稳定性。
结果表明,高压加热器内部换热包括过热蒸汽冷却段、冷凝段和疏水冷却段,合理控制各段的比例,以减小高加的疏水端差和上端差,提高其热经济性。
高加系统常见的缺陷包括阀门、法兰泄漏,高加水位测点故障,阀门机务卡涩、手轮或支架故障,外部保温缺失和电动阀故障。
高加端差偏大的原因包括受热面结垢、积存空气、高加水位实际过高或过低、高加管束有效换热面积下降、保温不足、汽水外漏、事故疏水阀内漏、疏水回路不通畅或通流截面积不够。
降低高加端差的优化措施包括高加汽侧管束化学碱清洗、系统排气、控制合理的高加水位,更换水位测量仪表,加强巡检和排查高加保温不足、汽水泄漏和恢复部分被封堵的管束。
关键词:燃煤火力发电机组;高压加热器;疏水端差;事故放水水位;降低端差1.引言高压加热器(简称高加)为燃煤火力发电机组回热系统的主要设备,高加疏水端差大不仅导致热经济性降低,同时还会引起疏水管道振动增高,威胁汽轮机系统的安全运行[1-5]。
因此,有必要对高压加热器的系统工作原理和故障原因进行分析,研究降低疏水端差和管道振动的处理方法,优化运行。
本研究拟针对燃煤火力发电机组,分析高压加热器疏水端差偏大的原因和系统缺陷,提出改进优化措施,提高高加运行的热经济性和安全稳定性。
本文的分析有助于了解高加疏水端差偏大的原因,提出运行优化措施和设备缺陷技改方案,提高高加设备的运行安全性和经济性。
2.高加系统的结构和工作原理以北仑电厂600 MW亚临界湿冷燃煤火力发电机组2号机为例进行分析。
抽汽回热系统设有3台表面式、U型管高压加热器,全部为卧式结构,分别布置在汽机房19.8 m层、13.7 m层和6.1 m层,均由法国阿尔斯通公司设计制造。
高压加热器内部换热包括过热蒸汽冷却段、冷凝段和疏水冷却段,合理控制各段的比例,以减小高加的疏水端差和上端差,提高其热经济性。
300MW机组高压加热器端差增大的原因及采取措施
300MW机组高压加热器端差增大的原因及采取措施马岩昕(黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司)摘要:针对300MW供热发电机机组,高压加热器端差高的情况,详细分析了高压加热器端差升高的原因,并认真查找其存在的问题,进而制定了详细的改进措施。
改进措施实施后,高压加热器端差显著降低,机组的热经济性显著提高。
该方法可给同类型机组,高压加热器高问题提供参考。
关键字:高压加热器;端差高;显著降低某电厂两台机组均为哈尔滨汽轮机厂生产的C250/N300-16.7/537/537-73D型亚临界、一次中间再热、高中压合缸、双缸、双排汽、单轴、反动、凝汽式汽轮机。
八段抽汽分别供给三台高压加热器、一台除氧器、四台低压加热器作加热汽源,回热抽汽与加热器组成回热加热系统,回热加热器对锅炉给水进行逐级加热的过程,叫热力循环。
给水回热加热的意义在于采用给水回热以后,一方面,回热使汽轮机进入凝汽器的排汽量减少了,汽轮机冷源损失降低了;另一方面,加热提高了锅炉给水温度,使工质在锅炉内的平均吸热温度提高,使锅炉的传热温差降低,相应的减少了汽轮机的热耗量,提高汽轮机循环的热效率。
1 高压加热器的工作原理高压加热器的加热分三个过程:过热蒸汽冷却段:由于供给高加的蒸汽一般带有较高的过热度,热交换在过热蒸汽和给水之间进行时,给水就被加热到高于或等于蒸汽的饱和温度,这样就改进了传热效果。
过热蒸汽冷却段用包壳板、套管和遮热板将该段管子封闭,内设隔板使蒸汽以一定的流速和方向流径传热面达到良好传热效果,又避免过热蒸汽与管板、壳体等直接接触,降低热应力,并使蒸汽保留有足够的过热度,以保证蒸汽离开该段时呈干燥状态,防止湿蒸汽冲蚀管子。
该段设有高加给水的出口部位。
凝结段:由过热蒸汽冷却段来的带一定过热度的饱和蒸汽在此段和给水间进行热交换,通常该段的换热面积最大。
蒸汽凝结段是用蒸汽凝结时放出的汽化潜热加热给水,带有一定过热度的蒸汽从两侧沿整个管系向心流进整个凝结段管束。
技术问答加热器端差
技术问答加热器端差
什么是加热器的上、下端差?
上端差是指加热器抽汽饱和温度与给水出水温度之差;
下端差是指进水与加热器疏水的温度之差;
下端差过大、小有什么危害?
过大为疏水调节装置异常导致加热器水位高,或加热器泄漏,减少蒸汽和钢管的接触面积,影响热效率。
严重时会造成汽机进水;
下端差过小可能为抽汽量小,说明抽汽电动门及抽汽逆止门未全开。
疏水水位低,部分抽汽未凝结既进入下一级,排挤下一级抽汽,影响机组运行经济性,另一方面部分抽汽直接进入下一级,导致疏水管道振动。
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(2)影响端差的原因分析。造成该机组端差大的原因有以下几个方面:
——仅供参考
1)高压加热器泄漏堵管,影响高压加热器的传热效果,导致上、下端差加大。高压加热器泄漏堵管的原因 有设计制造因素;此外,高压加热器启停时,给水温度变化率超标也是造成高压加热器泄漏堵管的一个原因。
2)运行参数偏离设计参数较大。由于机组设计和制造缺陷,以及运行调整和系统泄漏的原因,机组运行的 热力性能指标达不到设计值,使得机组在偏离设计值较大的工况下运行。
加热器端差究竟如何选择?从图 3-1 可看出,随着换热面积 A 的增加,θ 是减小的,它们有如下关系
式中 A——金属换热面积,m2;
Δt——水出、进口的温度差,℃;
K——传热系数,kJ/(m2·h·℃);
G——水的流量,kg/h;
cp——水的定压比热容,kJ/(kg·℃)。
因此,减小端差 θ 是以付出金属耗量和投资为代价的。我国某制造厂为节省成本,将端差增加 1℃,金属换 热面减少了 4m2。各国根据自己钢材、燃料比价的国情,通过技术经济比较确定相对合理的端差。我国的加热 器端差,一般当无过热蒸汽冷却段时,θ=3~6℃;有过热蒸汽冷却段时,θ=-1~2℃。机组容量越大,θ 减小 的效益越好,θ 应选较小值。例如 ABB 公司 600MW 超临界燃煤机组,四台低压加热器端差均为 2.8℃;东芝 350MW 机组的四台低压加热器端差也为 2.8℃;国产优化引进型 300MW 机组最后三台低压热器均为 2.7℃。
图 3-2 疏水冷却器的设置
(二)疏水冷却段(器)及其热经济压力降产生热能贬值,又避免采用 疏水泵方式带来其他问题,可采用疏水冷却段(器),如图 3-2 所示。
由于在普通加热器中疏水出口水温为蒸汽侧压力下对应的饱和水温,若将该水温降低后再排至压力较低的 j+1 级加热器中,则会减少对低压抽汽的排挤,同时本级也因更多地利用了疏水热能而产生高压抽汽减少、低压 抽汽增加的效果,因此采用疏水冷却段(器)可以减小疏水逐级自流带来的负面效果。
表 3-1
某 300MW 机组高压加热器的数据
按照等效热降的分析理论,对三台高压加热器的端差偏离设计值的热经济性进行了加工,结果见表 3-2。 表 3-2
某 300MW 机组高压加热器端差对热经济性的影响
由表 3-2 可知,该机组三台高压加热器的性能均达不到设计要求,而且与设计值偏差较大,高压加热器堵管数 量多,均超过或接近允许堵管率,导致上下端差大,疏水温度高。在高压加热器正常投运中,由于高压加热器性 能差距的影响,较之设计工况,热耗率上升了 0.868%,发电煤耗上升了 3.366g/(kW·h)。
设置疏水冷却段(器)没有像过热蒸汽冷却段那样的限制条件,因此目前 600MW 机组的所有加热器都设置 了疏水冷却段。设置疏水冷却段除了能提高热经济性外,对系统的安全运行也有好处。因为原来的疏水为饱和水, 当自流到压力较低的加热器时,经过节流降压后,疏水会产生蒸汽而形成两相流动,对管道下一级加热器产生冲 击、振动等不良后果,加装疏水冷却器后,这种可能性就降低了。对于高压加热器而言,加装疏水冷却段后,疏 水最后流入除氧器时,也将降低除氧器自生沸腾的可能性。
显然,端差 θ 越小,热经济性就越好。我们可以从两个方面来理解:一方面,如果加热器出口水温 twj 不变, 端差减小意味着 tsj 不需要原来的那样高,回热抽汽压力可以降低一些,回热抽汽做功比 Xr 增加,热经济性变好; 另一方面,如果加热蒸汽压力不变,tsj 不变,端差 θ 减小意味着出口水温 twj 升高,其结果是减小了压力较高的 回热抽汽做功比,而增加了压力较低的回热抽汽做功比,热经济性得到改善。例如一台大型机组全部高压加热器 的端差降低 1℃,机组热耗率就可降低约 0.06%。
3)加热器水位的影响。高压加热器在“基准”水位运行是保证加热器性能的最基本条件,当水位降低到一定程 度时,疏水冷却段水封丧失,蒸汽和疏水一起进入疏水冷却段,疏水得不到有效冷却,经济性降低;同时,水位 过低易造成疏水带汽,使本级疏水的汽液两相流大量窜入下一级加热器,排挤了下一级加热器的抽汽量,使高能 级抽汽变为低能级使用,造成机组的经济性大幅度降低。
式中 ηi——变化前汽轮机装置的效率;
η1——1 号高压加热器的抽汽效率;
H——变化前新蒸汽等效热降。
其他各加热器由于端差造成加热不足 Δτj,引起的煤耗相对变化率的计算按式(2-60)计算。
按照上述等效热降理论计算的该超临界机组加热器上、下端差与煤耗率相对变化量之间的关系见图 3-4 和 图 3-5。图中,加热器按抽汽压力从高到低编号。由图 3-4 和图 3-5 可知,在各个加热器端差偏离设计值的改 变值相同的情况下,煤耗值的改变有大有小,显示了对煤耗影响的各不相同,因此,根据实际情况对不同加热器 选择不同的加热器端差,在实际的应用中是非常必要的,也是提高运行管理水平的一个方面。
加装疏水冷却器(段)后,疏水温度与本级加热器进口水温之差称为下端差(入口端差,疏水端差,一般用符 号 表示), =t′sj-twj+1,如图 3-2 所示。下端差一般推荐 =5~10℃。例如国产优化引进型 300MW 机组
——仅供参考
7 台表面式加热器下端差均为 5.5℃;石洞口二厂 600MW 超临界机组 7 台表面式加热器从高到低的下端差依次 为:5.8、5.7、5.7、5.7、5.8、5.7、5.7℃;国内设计及建设的 1000MW 超超临界机组,三台高压加热器的 下端差均为 5.6℃。
(四)高压加热器端差大的解决措施
在机组实际运行中,根据高压加热器端差大的具体表现形式,具体分析原因,提出详细的处理措施。一般应 对以下几个方面进行处理:
(1)高压加热器管系或管板泄漏是高压加热器运行中比较大的缺陷,应该作停机处理,制定详细的措施、步 骤和工艺。对加热器进行查漏、堵管、焊接,对泄漏严重、堵管率超过设计值的加热器,应更换最新设计的加热 器或铜管。
图 3-3 N300MW/16.67/537/537 热力系统
1—1 号高压加热器;2—2 号高压加热器;3—3 号高压加热器;4—除氧器;
5—5 号低压加热器;6—6 号低压加热器;7—7 号低压加热器;8—8 号低压加热器
(1)端差对热经济性的影响。该机组的原则性热力系统如图 3-3 所示。机组高压加热器的设计数据及运行数 据见表 3-1。由表 3-1 可知,该机组三台高压加热器端差、疏水端差、加热器温升都与设计值偏离较大,导致 机组的经济性下降。
2. 600MW 超临界机组加热器端差的热经济性分析
某 N600-24.2/566/566 型超临界机组,回热系统配置三台高压加热器、四台低压加热器和一台除氧器。 加热器端差对热经济性的影响分析如下:
各个加热器都有其端差设计值,考虑第 j 级加热器,当其运行端差偏离设计值 Δt 时,该变化造成的影响可 以认为是第 j 级加热器在运行中出现的给水加热不足 Δτj。按照等效热降的分析理论,当第一级高压加热器(即抽 汽压力最高的加热器)出现加热不足 Δτ1 时,会减少本段的抽汽量,使新蒸汽的做功增加 Δτ1η1,同时由于给水 加热终温降低,循环吸热量增加 Δτ1,此时加热器端差与装置效率的相对变化率(也即煤耗相对变化率)为
(三)加热器端差对机组热经济性影响分析实例
若加热器的端差在增大,将造成该加热器的出口水温度降低,造成给水吸热量减少,相应的抽汽量减少,同 时下一级(压力更高)加热器的进口水温度降低,抽汽量增加,使高品位的抽汽量增加,机组的热经济性下降。因 此,在运行中,应注意监视加热器的端差。以下通过实例计算对加热器端差对机组热经济性的影响作定量分析。
疏水冷却装置分内置式和外置式两种。内置式是在加热器内隔离出一部分加热面积,使汽侧疏水先流经该段 加热面,降低疏水温度和焓值后再自流到较低压力的加热器中,通常将之称为疏水冷却段。外置式疏水冷却器实 际上是一个独立的水-水换热器,如图 3-2 所示。借用主水流管道上孔板造成的压差,使部分主水流流入疏水冷 却器吸收疏水的热量。疏水的温度和焓值降低后流入下一级加热器中。
4)管束表面污垢。加热器长期运行后,会在管子内外表面形成以氧化铁为主的污垢,降低了传热效果,增 加压力损失,使高压加热器出口温度降低,造成高压加热器给水端差大。
5)空气积聚使传热效率降低。加热器中不凝结气体的来源是加热器停用、检修时滞留在加热器壳侧和水侧 的空气,以及抽汽或疏水带入或析出的不凝结气体。不凝结气体的存在降低了传热效果,增大了加热器的端差。
近几年来,一些大型机组,如国产优化引进型 300MW 机组、600MW 机组、进口机组完全采用疏水逐级 自流方式,且疏水最后汇于热经济性略好的热井中,此时应以确保凝结水泵安全运行来校核热井中净压水头高度 是否满足要求。这些机组首要考虑的就是系统简单、安全可靠。更有的将最低压力的低压加热器的疏水冷却段也 取消了,如北仓港电厂 2 号机压力最低的两台低压加热器就只有冷凝段,没有疏水冷却段。因为此处的抽汽压 力较低,疏水的温度与主凝结水的温度差已比较小,设置疏水冷却段的实际意义已不大。
1. 300MW 机组高压加热器端差分析
高压加热器端差过大对机组的热耗影响很大,直接影响到机组的发电煤耗。国内很多机组,如 125MW 机 组、200MW 机组、300MW 机组都存在加热器端差过大的问题。以山东省某电厂 N300MW/16.67/537/537 机组为例,分析高压加热器端差对机组热经济性的影响。
一、加热器端差 ?? ??
(一)加热器端差的定义
表面式加热器的端差,有时也称为上端差(出口端差),若不特别注明,通常都是指加热器汽侧出口疏水温度 (饱和温度)与水侧出口温度之差。图 3-1 所示,加热蒸汽以过热状态 1 进入加热器筒体,放热过程中温度下降、 冷凝至汽侧压力 P′j 下对应的饱和状态 2,以疏水温度 tsj 离开加热器,而给水或凝结水则以温度为 twj+1 的状态 点 a 进入加热器水侧,吸热升温后以温度为 twj 的状态点 b 离开。由于金属管壁传热热阻的存在及结构布置的原 因,普通的表面式回热加热器的 twj 比 tsj 要小,通常用 θ=tsj-twj 代表加热器的端差。