水处理阴阳床再生控制的改进
阴双室床再生置换时间长的分析及处理
阴双室床再生置换时间长的分析及处理摘要:某化学制水水处理系统工艺流程为阳床-除碳器-阴床,交换器采用双室床,阴双室床在再生过程中出现置换时间长, 并伴有酸度,影响阴双室床制水周期。
文章介绍了对阴双室床进行的相关试验和数据分析,解决了上述问题,并提出了相应的措施。
关键词:阴双室床置换时间长原因分析处理某公司离子交换器有两套阴双室床,每套设计出力为74~104t/h,床体直径φ2000mm,属于强、弱型树脂联合应用的离子交换装置。
其结构分为上下两室,下室树脂采用201×7强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂,树脂层高1800mm,上室树脂采用D301弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂,树脂层高1200mm;采用工业用液碱氢氧化钠作为再生剂;采用逆流再生方式,再生液自下而上先通过强型树脂层,再通过弱型树脂层;出水控制范围:电导率<5us/cm,SiO2-<100ug/L,pH>6。
1 存在问题阴双室床自2012年6月更换树脂后,在再生过程中出现置换时间长,且置换排水出现酸度现象。
2 原因查找通过对设备结构、树脂质量、再生方法、再生操作控制要点等因素的分析,造成阴双室床置换时间长且带有酸度现象的主要原因有三个方面:(1)再生剂质量不合格;(2)有机物污染;(3)再生操作不合理。
2.1 再生剂质量检查对再生剂的纯度进行复验,化验结果NaOH:33%、Na2CO3:0.65%、NaCI:4.2%、Fe2O3:0.007%等指标均符合国家标准GB 209-2006《工业用氢氧化钠》标准,再生剂质量合格。
2.2 有机物污染检查提取上下室树脂各50ml分别装入250ml锥形瓶中,用除盐水摇动洗涤3~4次,加10%的NaCL溶液,剧烈摇动5~10min后,观察阴离子交换树脂色泽,均为无色透明,判定阴树脂未受有机物污染。
2.3 再生操作工艺检查原阴双室床设计再生用碱量是以一定量的碱再生液放入计量箱用空为准,起初碱计量箱碱液在高位时碱再生液浓度能保持在1.8%~2.0%之间,随着碱计量箱内碱液位的不断降低,再生液浓度无法恒定保持在1.8%~2.0%之间,其再生液浓度先高后低,当达到理论置换终点时(2.5h)置换排水的电导率维持在176~220us/cm之间,且置换排水出现酸度,导致置换排水不合格;当置换时间超过4h的做法是无论置换排水是否合格阴双室床强制转入正洗,正洗后阴双室床也可正常投入使用。
论提高水处理阴阳床运行周期和周期制水量
论提高水处理阴阳床运行周期和周期制水量摘要:某厂水处理阴阳床为锅炉补给水除盐设备,投运八年,制水量和运行周期明显下降,造成在制水过程中,床体运行时间缩短,再生频繁,酸碱耗量增加。
通过仔细认真分析认为某厂阴阳床运行周期逐渐缩短伴随制水量下降的主要原因及解决此问题采取的方法和措施。
关键词:阴阳床;运行周期;提高;控制水处理阴阳床制水量和制水周期随着使用时间增加,运行周期逐渐缩短,周期制水量降低,再生频繁,能耗高。
针对上述问题,通过原因分析和科学手段,提高水处理阴阳床制水量和制水周期。
1、原因分析水处理阴阳床运行周期逐渐缩短伴随制水量下降的主要原因是树脂压实污堵和树脂轻度污染,逆流再生离子交换器平时再生只进行小反洗,即对中排装置以上的压脂层进行反洗而对于中排装置以下的绝大部分树脂不进行反洗。
由于运行时间太长时,压脂层就要截留一部分杂质及污物,夹杂在树脂间隔,影响树脂的交换能力和再生效果。
同时由于较长时间树脂未反洗,极易出现树脂结块等不良现象,增加了水流阻力,大大影响了出水流量。
2、制水设备2.1再生再生一般是指恢复填料至初始工作状态的过程。
对于离子交换树脂而言,就是指恢复其交换能力的过程,此过程主要由反洗、进再生剂、置换、正洗等阶段组成。
2.2酸碱耗酸耗是指恢复阳离子交换树脂1mol离子交换能力所消耗再生剂(如盐酸)的克(g)数;碱耗是指恢复阴离子交换树脂1mol离子交换能力所消耗再生剂(如氢氧化钠)的克(g)数。
酸、碱耗常用的单位是g/mol。
阳双室床酸耗=再生用盐酸量/[周期制水量×(进水平均碱度+出水平均酸度)],阴双室床碱耗=再生用氢氧化钠量/[周期制水量×(进水平均酸度+进水平均CO2+进水平均SiO2)]2.3失效制水设备动态离子交换过程中,工作层不断移动,当保护层出水水质达到一定标准时,为保证水质合格,即认为交换器已经失效,通常失效的判断标准为阳床出口钠离子≤100μg/l,阴床出口电导率≤5μs/cm,二氧化硅≤50μg/l。
如何提高阴阳床再生水平
一级除盐系统简介:
一级化学除盐系统由阳子交换器、
除碳器和阴离子交换器所 组成,其组合
方式分为单元制,共三个单元。
图 一级复床除盐系统 1—阳床进水; 2—强酸性H型阳离子交 换器; 3—除碳器; 4—中间水箱; 5—中间水泵; 6—强碱性OH型阴离子交 换器
公司阳床离子交换器简介
进水装置的作用:是均匀分布进水 于交换器的过水断面上。另一个作 用是均匀收集反洗排水。
ROH + HCO3ROH + Cl-
RHCO3 + OHRCl + OH-
2ROH + SO42-
R2SO4 + 2OH-
运行制水时反应向右进行,再生时反应向左进行。
运行
再生
阳离子交换树脂运行与再生时离子转移的示意图
运行时
再生时
影响再生效果的因素
• 再生剂种类 • 再生方式 • 再生剂用量 • 再生剂浓度 • 再生剂流速 • 再生剂温度 • 再生剂纯度
比耗:再生剂的实际酸耗与理论酸耗(酸的摩尔质量)的比值。在实际中常用平均比耗来表示 。
HCl酸耗 HCl比耗 =
36.5 碱耗:使交换剂恢复1mol的离子交换能力,所消耗碱的克数 。
碱的克数 碱耗(g/mol)= 周期制水量(L)×(阴床进水平均酸度+0.2)(mol/L)
碱耗
NaOH比耗= 40
床体运行、再生原理
3、低浓度再生; 处理温度为
4、保持适当流 50℃~60℃)
速。
(4)油的污染及处理
污染的原因
1、原水带入交 换器; 2、使用蒸汽混 合加热原水时, 油随蒸汽带入原 水;
污染的特征
1、造成树脂微 孔的污堵; 2、致使树脂交 换容量降低; 3、周期制水量 明显减少。
阴阳床再生废水排放达标改造措施
阴阳床再生废水排放达标改造措施摘要:pH值是工业污水处理中最常见的受控变量之一,阴阳床是电厂除盐水处理最常用的生产工艺,其再生过程会产生强酸和强碱污水,须经中和处理方可排放。
某动力厂动力车间采用阴阳床离子交换工艺生产一级除盐水、使用混合离子交换床技术生产二级除盐水;离子交换床失效后再生废水需排入中和池,调节中和池pH值至6-9才可以排入雨排系统,送至后续污水处理工艺。
在此中和池中和过程中,对于中和池排水的酸碱耗用量计算,才是节约中和酸碱耗的根本方法,本文就如何控制中和排水酸碱耗方法提出探讨。
关键词:计量控制;降低;池排水;酸碱耗;方法浅析动力厂动力车间化学水装置采用离子交换技术对锅炉给水进行处理,由于此种工艺路线不可避免的存了还原再生过程,因此会产生一定量的废水。
因对离子交换树脂采用酸、碱再生工艺,废水pH值均(6~9)不能达到此环保排放要求,必须使用中和池对此加以控制和监测。
酸、碱中和过程中pH值变化呈严重非线性特性,加之废水中和过程需要在体积较大的“容器”(中和池)内进行,从而使得废水中和过程较为缓慢,不仅中和池内pH值(6~9)控制较困难而且易造成过调现象,造成了酸、碱中和剂使用耗量增加,致使整个除盐水系统运行不经济。
1废水pH值的控制原理及特性该石化动力厂动力车间采用如图1所示操作控制流程。
离子交换床再生废水经在线pH计检测或人工用pH试纸检测后,若是酸性pH<6时,加入氢氧化钠中和,提高废水pH值;若pH>9时,加入硫酸中和,降低废水pH值。
整个过程的实质就是控制中和反应后,废水的pH值。
图1中和池流程1.1酸碱中和的非线性特性图2H+与HO-反应浓度曲线通常中和酸碱反应都有较为严重非线性特性,如(图2)所示,就是在H+与HO-反应时浓度非性关系;在图形两端,pH值随着加入酸、碱的量变化较较为缓慢,需要加入较多中和剂才能改变;但在图形中部时,随着中和剂的加入pH值变化非常灵敏,几近突变。
阴阳床再生小看法
一级除盐再生前准备:关闭阴床手动出水门,阴阳床取样门,确定再生水箱水位,温度,规程规定冬季水箱温度应控制在30-35度,平时加热一般加热到25度左右,可以考虑再生水箱加热到30度左右,这样可以保证进酸尤其是进碱的时候酸碱溶液可以和树脂附着物,胶体硅更充分的接触,营造更好的去除环境。
1、放水2、空气擦洗:空气擦洗的主要目的是能让树脂充分扰动,以提高在大反洗的时候有更好的反洗效果,平时在空气擦洗的时候往往树脂动不了,习惯性的形成一个走过场,下次我们再生的时候可以改变平时现空擦再大反洗的做法,可以先进行大反洗,再空气擦洗的做法。
3、大反洗:规程要求大反洗使树脂充分膨胀,树脂浮起高度不超过上窥镜的2/3,可在平时大反洗过程当中启一台再生水泵时是不可能把树脂浮起高度到上窥镜的,但是看树脂的扰动情况来说,底部视镜和中部视镜以得到充分扰动,会自然认为树脂已经扰动充分,下次我们可以启2台再生水泵以达到规程的要求到树脂浮起高度至上部视镜。
4、小反洗:至出水清,这部是靠肉眼来判断,一般反洗20来分钟就会达到出水清了,那何不让他再反一会让他出水“更清”。
5、静止6、放水7、预进水:预进水的目的是要让进气把床体顶牢,控制好流量,但是以我厂0C阴床来看在反洗完成以后树脂中部视镜是不满的,所以在顶压预进水是树脂是顶不大牢的,以0C 阴床的情况来看要把再生水泵出口流量调到小于等于21吨,超过了21吨树脂就会浮动,从而影响再生效果。
8、进酸碱:当预进水流量调到规程规定的22-24吨时,在3,5分钟内流量肯定是会下降的,我们会再把流量调上去,再进酸碱,在进酸碱浓度达到规定的3%之后,在进到20分钟左右的时候酸碱浓度会慢慢降到低浓度以下,也就是2.5%以下,我们进行第二次调酸碱,整个进酸碱过程我们会调2-3次左右才会保证规程规定的流量及浓度。
在进酸碱过程当中当流量调到24吨左右时虽然一开始床体树脂不会浮动,但过几分钟之后树脂会出现慢慢浮动的情况,所以我们在进酸碱调流量的时候要时刻关注床体有无浮动情况。
水处理培训资料 第十五讲 阴阳床的常见故障及维修
第十四讲阴阳常见故障及混床再生操作步骤一手动阳阴床常见故障分析及解决方法4、日常维护保养1)过滤器每天必须进行反洗、静止分层、正洗过程。
砂碳过滤器确保出水浊度≤4。
2)定时检查前置泵运转情况。
按保养手册定时更换润滑脂。
3)定期检查电气控制系统,确保设备正常运行。
4)定期更换罐体滤料,建议砂碳每半年更换一次;树脂需视水质而定,一般2-3年更换一次。
二混合床的操作控制按如下步骤进行:1 反洗分层操作当混合床运行失效之后,必须设法将阴、阳树脂分离,以便再生。
这是关键的操作步骤。
在实际生产中,大都采用水力筛分法,利用阴、阳树脂相对密度的不同,用反洗的水力,将树脂悬浮起来,在到达一定的膨胀率之后,让树脂沉降下来,阳树脂的相对密度大沉于下面,阴树脂的相对密度小浮于上面,使两种树脂明显分开。
反洗分层操作时,开始的流速要小,逐渐增大流速至10m/h左右,树脂膨胀率达到50%,时间约15min,然后静置,放水操作,约10-15min,将水放至树脂层上面约10mm为止。
混合床树脂分层有时要2次,甚至3次方才分好,有的时候通以压缩空气反洗,或者通入NaOH溶液,将阴树脂再生成OH型,阳树脂变为Na型,使两者间密度差加大,以增加分层效果。
2.吸药用30%-33%的盐酸,50%的NaOH从混床上下部同时进水,盐酸的用量=阳树脂的体积/2.5,NaOH 的用量=阴树脂的体积/5.5,控制好流速,使酸碱在45-60分种左右同时吸完。
3慢洗吸完酸碱后,关闭吸酸,洗碱阀,此时进入慢洗状态,用PH试纸测量中排的出水,直到出水呈中性为止。
4快洗关闭慢洗阀门,开快洗阀门,从混床上下部同时进水,用PH试纸测量中排的出水呈中性。
可正洗,即从进碱口进水,对阴阳树脂进行串联清洗,从底部排放。
5 阴、阳树脂混合操作树脂经过再生和清洗之后,将分层的树脂进行均匀混合。
从底部通入已经净化除油的压缩空气,时间约5min,然后从底部迅速排水。
注意:气混时一定要打开排空阀,同时要观察压力表的变化。
阴阳离子交换器再生操作参数优化
阴阳离子交换器再生操作参数优化阴阳离子交换器再生操作参数优化[摘要]:通过对阴阳床再生操作参数的现场优化调试,使阴阳床周期产水量及运行时间达到设计值,保证出水水质,同时降低再生剂用量,使化学水处理站生产更安全、稳定、经济、创造更好的生产效益。
[关键词]:水处理阴阳离子交换器再生操作参数优化1 引言攀钢钢钒公司动力厂120t/h化学水处理站为攀钢冷轧厂的酸洗、平整、镀锌线等用户提供一级除盐水,要求其水质指标为电导率≯10μs/cm,Na离子浓度≯100ppb。
站内有阴阳离子交换器(以下简称阴床、阳床)各3台,其设备性能参数见表1。
除盐水生产工艺流程如图1所示。
当阳床出水水质Na+≯100ppb,阴床出水水质电导率>10μs/cm时,即视为运行失效,需要用一定浓度的HCL和NaOH 分别对阳床或阴床进行再生,使阳床或阴床恢复交换能力。
该站阴、阳床再生方式采用无顶压逆流再生。
该站阴、阳床再生效果的好坏,将直接影响阴、阳床出水水质指标和周期产水量的多少。
严格控制阴、阳床的再生操作条件,再生剂的浓度、再生剂用量、再生流速等条件将对阴、阳床的再生效果的好坏起关键作用。
2 生产现状分析将该水站自1996年4月投产至1996年12月阴、阳床的运行情况参数、整理后列于表2,计技术参数列于表3。
对比表2、表3可看出,阴、阳床的平均周期产水量、再生一台阴、阳床的平均产吨水酸碱耗量、平均运行时间都波动较大,达不到设计技术参数的要求。
阳床实际平均周期制水量1441m3,比设计值1960m3少536m3;阴床产吨水的碱耗量0.91kg/t,比设计值0.35 kg/t多耗0.56kg/t。
虽然阴阳床的再生酸碱耗量都大于设计耗量,而阴阳床的周期制水量并没有达到设计制水量。
对此问题在现场条件下经过周密分析后认为:主要是阴阳床再生操作参数没进行优化调试而造成。
因此,对阴阳床再生时影响再生效率的关键操作参数:再生剂耗量,再生剂流速,再生剂浓度进行了现场试验。
提高水处理阴阳床运行周期和周期制水量
提高水处理阴阳床运行周期和周期制水量摘要:在某公司(下称该公司)锅炉水处理系统检验中了解到,该公司现有的两套水处理系统所采用的设备和工艺基本相同,而2#系统阴床周期制水量低明显较低。
通过对锅炉水处理系统进行现场分析,查找出影响阴床周期制水量低的主要原因,提出相应的对策措施,关键词锅炉水处理周期制水量低主要原因分析结果对策措施。
关键词:周期制水量;水处理;运行周期考虑到两套系统不是使用的同一批树脂,在使用管理过程中(如树脂保管和填装过程)也与1#系统存在一些差异,故没有把系统设备、工艺设计、操作程序等作为分析的主要对象,在排除了树脂质量对制水量的影响因素后,检验人员(下称我们)从树脂使用方面进行了如下分析。
一、明确“五位一体”管理职责,为机组长周期稳定运行提供机制保障一是坚持以日检、周检和月度例会相结合的机组日常运行管理模式,确保烯烃部关键机组管理实施细则得到有效执行。
设备专业根据装置实际运行情况编制个性化的机组特护内容,规定特护巡检路线和频次,设立组织机构,明确“五位一体”各专业职责,加强巡检问题的相互沟通与处置跟踪,提高巡检质量。
二是坚持机组文档纸质管理与设备EM系统资料上传相结合,确保机组每次技措技改、设备检修、备件更新、机组附仪表专业在装置今年大修期间,通过机组吸入罐液面、密封油高位槽液面、润滑油压力、机组转子轴位移等共计28个停机联锁点的三取二联锁改造,进一步提高仪表的可靠性,消除装置事故隐患。
三、强化机组日常定期检查与预防性检查,为机组长周期稳定运行提供基础性保障烯烃部根据机组特护内容要求,制订每台机组日常定期检查表,落实责任人、检查时间、检查内容等,检查表内容包括每月一次对机组在用油进行全分析,通过油品漆膜倾向指数等确认油质安全;三个月一次对密封油油气分离器定期拆装,检查密封油油质,判断机组浮环密封工作情况;半年一次对机组油站油泵进行定期切换,检查主、备用油泵轴承、联轴器膜片、调速器等工作情况,确保周期内正常运行。
提高阳床、阴床的再生效果
提高阳床、阴床的再生效果摘要:新疆某电厂自2012年投产以来,制备除盐水的水源为地下深井水,2021年5月起该厂水源更换为自来水。
自使用自来水以来,阳床、阴床的周期制水量由原先的9万吨下降为3万吨,大大增加了除盐水的制备成本。
为解决这一问题,经过查阅资料及与其他电厂沟通,分析原因,制定相应对策,逐一验证,反复试验,很大程度上解决了该厂阳床、阴床再生效果差的问题,提高了制水量和出水水质,延长了制水周期。
关键词:阳床再生;阴床再生;原因分析1、概述新疆某电厂锅炉补给水系统有三套二级除盐设备,单套额定出力120t/h,系统流程为:自来水→叠片过滤器→超滤装置→保安过滤器→反渗透装置→阳床→除碳器→阴床→混床→除盐水箱→除盐水泵→主厂房各用水点。
阳床、阴床为逆流再生固定床,树脂类型分别为0017、2017;分别采用浓度为2.8%–3%盐酸、2.5%–2.8%氢氧化钠再生,再生水采用除盐水。
阳床、阴床罐体直径Ф2500mm,树脂层高2200mm。
除碳器直径为Ф1600mm,鼓风机式,内部填料为多面空心球,填料高度为2500mm。
2、存在问题自2012年投产以来,制备除盐水的水源为地下深井水。
2019年5月起水源改为自来水,自来水为河水与地下深井水1:1比例掺配而来。
自使用自来水以来,阳床、阴床的周期制水量由原先的9万吨下降为3万吨。
增大了酸碱使用量,制水成本上升。
为此,化学专业为了解决除盐设备周期制水量低的问题,自2022年1月起进行了一系列的试验、调整工作,于2022年7月基本解决了上述问题。
3、原因分析3.1 宏观分析源水水质变化情况调取深井水、自来水的历史水质全分析报表,选取代表性指标进行比对,详见表1。
表1深井水和自来水水质分析比对从水质分析结果可知,自来水的悬浮物、有机物含量相对较高。
有机物吸附在树脂上,会占据或者结合树脂上的活性基团,使树脂的强碱活性基团碱性降低而降解,使树脂降低了离子交换能力。
提高阳床、阴床的再生效果
提高阳床、阴床的再生效果【摘要】离子交换法在化学除盐、制取纯水方面占有重要地位,是一种不可或缺的方法。
阳床与阴床中的树脂在工作过程中,交换容量逐渐达到饱和,失去对离子的交换能力。
失效的树脂需要再生,其再生水平是提高水质,增加出水量,延长树脂使用寿命的重要环节。
介绍影响树脂再生效果的相关因素,在此基础上,分析和比较不同的树脂再生方法及提高再生效果的措施。
【关键词】离子交换树脂;阳床;阴床;化学再生1 、引言我车间的900吨/小时水处理装置始建于1976年,负责着向化肥装置的循环水系统、空分循环水系统、硝酸循环水系统提供过滤水,向我厂动力锅炉、石化厂、等单位提供一级、二级脱盐水。
由于生产的需要,于1996年对水处理装置进行了扩能改造,生产能力由原来的生产过滤水800 吨/小时,一级脱盐水350吨/小时,二级脱盐水60吨/小时;扩建为生产过滤水1200吨/小时,一级脱盐水680吨/小时,二级脱盐水780吨/小时;2000年为了解决24万吨乙烯装置的用水,对脱盐水生产系统又进行了改造和扩建,使装置的生产过滤水能力达到1600吨/小时,一级脱盐水达到900吨/小时,二级脱盐水达到850吨/小时(其中含处理冷凝液能力250吨/小时)。
该装置主要采用了絮凝沉降过滤技术、纤维球过滤技术、树脂离子交换技术生产过滤水和一、二级脱盐水。
该装置目前由四座水力循环澄清池、16格虹吸滤池、3台生水换热器、5台精密纤维球过滤器、8台阳离子交换器、7台阴离子交换器、二套树脂体外清洗罐、10台混合离子交换器、3台氢床等设备组成。
此时,需要对树脂分别再生,无论是阳树脂还是阴树脂,其再生度越高,则再生后,树脂中残留的有害离子含量越少,出水中离子泄漏量越低,而出水量也随之升高,由此可见,好的再生效果可以保证除盐的正常运行,延长制水时间,提高制水量和出水品质,因此,研究如何提高树脂的再生效果,具有重要的现实意义。
1.再生机理及再生效果影响因素2.1树脂再生基本原理离子交换树脂工作时,分别通过阳树脂中的H+和阴树脂中的OH-将进水中的阳离子和阴离子置换出来。
阴阳床再生污水中和处理的控制
阴阳床再生污水 中和处理的控制
一
关键词 :阴阳床再生污水
过程控制
无模型自 适应控制MF p A H
崔健先生 沈阳卡斯特科技发展有限公司
助理工程 师:魏磊先生 助理工程师。
崔健 魏处理中最常见的受 H
生产装置的实际运行状况决定 .受其影
旦 进 入 p H
滴定 曲线 的 陡峭 区则 往
往 加 药 过 量 出现 超调 。
过 程增 益特
性 的变 化可 以达到 数百
倍之多。
图 1 管道加药方式
5 ・ 2oo7
维普资讯
阴阳床 再生污水中 和处理的控制
污水。 值与加药量的关系表 H
入1p 3 H值
5 4
环 与c 理 像】 I 处
泵以避免其长时间在不 良工况下运行。
2 构建先进控制平台 .
出1p 3 H值
6. 5 65
注碱 量
2 /h L 1L /h 5
系统在控制层采 用美国 SX E 公 IN T 司的R U D S T / C 产品系列 I P m控制器 , 配 置模拟量和开关量输入输 出接 口,嵌入
生产工艺,其再生过程会产生强酸和强
三 控制特点
2 大滞后() . 1 非线性 .
污水 p 值与加 H 药 量之 间 的关 系 呈 现 极 强的 非线 性特
本文第一作者崔健先生
从改变加药量到实际 p H值
发 生变化 大约 需要 1 而过 程 0 S
碱污水,须经中和处理方可排放。 本文以某石化公司阴阳床再生污水p H 值稳定控制系统项 目为例 .通过对 阴阳 床污水处理管道加药工艺的分析 ,阐述
提高阳床、阴床的再生效果
水 中有机物 、 微生物和胶体等成分的污染 , 树脂会失去除盐功 近 。过高的温度会导致树脂 内部基 团的分解 ,影响树脂的正 能。此 时, 需要对树脂分别进行 再生 。研究表明, 无论是阳树 常 使 用 , 缩短寿命 。 脂还 是阴树脂 , 其再生度越高 , 则再生后, 树脂 中残留的有害 2 . 2 . 3再生剂浓度 离子含量越少, 出水中离子泄漏量越低, 而出水量也随之升高。 再生剂浓度在很大程度上影 响树脂 的再生度和破碎率 。 由此 可见, 好 的再生效果可 以保证除盐系统 的正常运行 , 延长 对于 阳树脂 , 随着 再生剂浓度的增加 , 再生度呈现先上升后下 制水时间, 提高制水量和 出水品质 。因此 , 研 究如何提高树脂 降的趋势 。这是因为在低浓度 区,H 随 再生液浓度的增加而 的再生效果, 具有重要的现实意义。 2再生机理 及再生效果影响因素
的树脂再生方法及提高再生效果 的措施。 关键词 : 离子交换树脂 阳床 阴床 化学再生 电再生
中图分类号 : T Q 0 8 5
文献标识码 : A
文章编号: 1 0 0 7 - 3 9 7 3 ( 2 0 1 3 ) 0 0 1 . 0 5 4 — 0 2
树脂的再生剂又可作为弱碱阴树脂 的再生剂 ,适用 范围相 当
次通过填装阳离子交换树脂的阳床 和阴离子交换树脂的阴床 有利于再生, 尤其对于阴树脂 的再生 , 其效果更加明显。 因此 , 后, 水中的有害离子可 绝大部分地被脱去 , 达到净化的 目的。 在条件允许的情况下 , 可 以将 再生液预热, 适当地提高其温度 。
但是 , 在工作过程中, 阳床 、 阴床 的树 脂 都 会 逐 渐耗 尽 , 加 上 原 但 是 , 要保 证 升 温 在 一 定 的 范 围 之 内 , 通常控制在 3 5 ~ 4 0 ℃ 附
精处理高速阴阳床控制指标
精处理高速阴阳床控制指标摘要:一、引言二、精处理高速阴阳床的概述1.精处理高速阴阳床的定义2.精处理高速阴阳床的工作原理三、精处理高速阴阳床的控制指标1.阴阳床的分离效果2.处理速度3.能源消耗4.设备运行稳定性四、影响精处理高速阴阳床控制指标的因素1.进料水质2.设备维护与保养3.操作参数五、提高精处理高速阴阳床控制指标的方法1.优化进料水质2.定期维护设备3.合理调整操作参数六、结论正文:一、引言精处理高速阴阳床作为一种高效的水处理设备,在保障水质安全方面发挥着重要作用。
然而,如何实现对精处理高速阴阳床的有效控制以确保其处理效果和设备运行稳定性,是当前水处理行业面临的重要问题。
本文将围绕精处理高速阴阳床的控制指标展开讨论,并提出相应的解决措施。
二、精处理高速阴阳床的概述1.精处理高速阴阳床的定义精处理高速阴阳床是一种采用高速分离技术,对水中阴阳离子进行有效分离的水处理设备。
它通过填充一定比例的离子交换剂,实现对水中离子的选择性吸附,从而达到阴阳离子分离的目的。
2.精处理高速阴阳床的工作原理精处理高速阴阳床的工作原理主要是利用离子交换剂对阴阳离子的选择性吸附能力,将进料水中的阴阳离子分离出来。
在处理过程中,通过高速分离技术,使离子在阴阳床中迅速扩散,从而实现快速分离。
三、精处理高速阴阳床的控制指标1.阴阳床的分离效果阴阳床的分离效果是衡量精处理高速阴阳床性能的重要指标。
良好的分离效果可以确保出水水质达到国家相关标准,满足生产和生活需求。
2.处理速度处理速度是衡量精处理高速阴阳床工作效率的重要指标。
高速处理能力可以提高生产效率,降低生产成本。
3.能源消耗能源消耗是精处理高速阴阳床运行过程中的关键成本因素。
降低能源消耗有助于降低运行成本,提高设备的经济性。
4.设备运行稳定性设备运行稳定性是保障精处理高速阴阳床正常运行的关键。
稳定的运行状态可以确保出水水质的稳定,降低设备故障风险。
四、影响精处理高速阴阳床控制指标的因素1.进料水质进料水质对精处理高速阴阳床的处理效果和设备运行稳定性具有重要影响。
阴阳床再生试运规定
为确保制水系统安全可靠备用,水处理再生备用及试运行操作事项规定如下:1、水处理除盐床体再生后,如阳床出水钠在20μg/L~100μg/L,阴床出水硅在
35μg/L ~100μg/L,混床出水电导在≈0.1~0.15μS/cm,隔离组操作人员应及时将再生结果及操作经过汇报隔离组长和运行班长。
2、水处理除盐床体再生后,如阳床出水钠在20μg/L~100μg/L,阴床出水硅在
35μg/L ~100μg/L,隔离组未采用即时重新再生而转入试运行时,如在规定的试运行时间或规定的试运行水量下,出水指标仍未进一步好转时,试运行结束的当值运行班长应及时调整制水系统或继续运行至失效,或确定失效重新再生等运行方式,严禁试运行后在上述偏大指标下备用。
3、如再生后床体在上述偏大指标下试运行期间或继续运行至失效期间出现后续
制水设备出水指标有明显上升趋势,应立即停止试运行重新再生。
4、水处理一级除盐床体再生后,在反渗透系统正常运行情况下,试运行水量调
整为1000t~1500t;二级除盐床体再生后试运行水量调整为2000t,试运行正常后转入备用。
5、在反渗透退出情况下,水处理各除盐床体再生后试运行规定按原规程规定执
行。
6、再生后及时确认再生效果,联系校表投表并进行手工监测比对,规定手工参
数应在大正洗后30分钟内出具分析结果初步判断再生效果,同时参考在线表计参数,综合判断再生效果。
再生效果分析确认时不出现延误现象。
各床体《再生记录本》中再生后钠、硅参数填写栏同时记录手工值和在线表计值。
7、床体在试运行期间和正常运行期间要采信在线仪表参数,表计失灵或不准时
应及时入缺消缺,必要时采用手工仪表比对监督。
阳双室双层浮动床再生后正洗不合格原因分析与改进建议
正洗 流速为 8 0—10 h 正洗 时间为 1 一 O分 3f ; O 3
钟 ; 洗水 耗 为 5 0m ; 正 —7 3
正洗要求 : 正洗开始起床时流量不要过大, 缓慢
地 升 高到 床 内流 速 4 t 5/ 右 , h左 然后 逐步 增大 到 正洗
流速 , 正洗流速应控制在(o 2t ) 6 一1 / 。 0 h
床先接触 弱酸树 脂 , 后进 入 上室 与强 酸树 脂 接触 , 处
理好的水 由离子交换器上部流出。该工艺结合了逆 流再生 工艺和强 酸 型树脂 与弱酸 型树 脂 串联 再 生运 行的优点 , 既具有 双层床可获得较高 的工作交换容 量, 稳定的出水水质 , 较低 的再生剂 比耗和较低的再
水 源及 水 质 : 表 l 下 水水 质分 析报 告 ; 见 地
表 1 地下水水 质分析报告
理系统的设备运行工况、 运行操作 、 系统设计 、 设备 管理、 监督试验等多方面进行检查和校核 , 特别是对 栉 4阳床再生后正洗不合格 、 周期制水量 降低甚 至 不能投入运行的原 因进行分析 , 并提 出解决方法和
t / h
l
13 实际运行控制参数 : . 制; n 30- 40
m 3;
树脂实际装载量( 从上下水室人孔处测量 ) : 上水 室 强 酸 型 阳树 脂 装 载 高 度 : . 装 载量 :. 09m; 41 ( 失效态) ; 下水室弱酸型阳树脂装载高度 : . 装载量 : . 20 m; 8 94 m( 3失效态) ; 再生方式: 二步再生 , 酸量各为 l ; , 第一 、 2 二步再生
生液排放 浓度 的特 点 , 同时 由 于 比普 通 的逆 流 固定
阳床再生效果差原因分析
阳床再生效果差原因分析摘要煤气发电项目化水站在运行过程中,出现阳床再生效果差,耗酸量大,对正常的生产运行带来一定影响,同时增加了运行成本,针对这一问题,从多角度入手,查阅相关资料,总结运行经验,分析相关指标数据,通过对再生工艺进行优化、改进,最终这一问题得以解决,有力的保证了生产。
关键词:再生、中和、酸碱降耗、措施煤气发电化水站各个水处理设备运行工况已经趋于其最佳工况,但是阳离子交换器在运行中出现失效后再生效果差的问题,主要表现为按照正常的逆流再生程序难以实现再生,必须依靠高浓度(7%-10%)的酸进行浸泡再生,酸耗比增大(再生中酸的用量增大),同时在再生过程中发现阳树脂颜色较深,呈铁红色(阳树脂正常颜色为米黄色,颜色较淡),初步分析为铁污染较为严重,严重影响了正常的生产。
现从其交换原理,再生方式,再生液的浓度,水源水质等几个方面逐一进行分析,寻找原因。
一、阳离子交换器(阳床)交换原理化水站选用的阳离子交换器中的阳树脂为强酸性H树脂,简称H型树脂。
强酸性H 树脂是一类具有离子交换功能的高分子材料。
在溶液中它能将本身的离子与溶液中的阳离子进行交换。
强酸性H树脂是一种人造有机聚合物产品。
聚合反应生成具有三度空间立体网状结构的聚合物骨架(树脂母体),再于骨架上导入不同的化学活性基而成。
由于它的活性基如磺酸基(-SO3H)、羧基(-COOH)等都含有活性强酸性H离子可在水中解离出来,用于与其它阳离子进行交换。
H型阳离子交换树脂不溶于水和一般溶剂。
化学性质相当稳定摸起来硬而有弹性,机械强度也足够承受相当压力,颜色浅呈透明状。
离子交换的选择性是指离子交换剂对于某些离子显示优先活性的性质。
离子交换树脂吸附各种离子的能力不同,有些离子易被交换树脂吸附,但吸着后要把它置换下来就比较困难,而另一些离子很难被吸着,但被置换下来却比较容易,这种性能称为离子交换的选择性。
离子交换树脂对水中不同离子的选择性与树脂的交联度、交换基团、可交换离子的性质、水中离子的浓度和水的温度等因素有关。
阴阳床再生废水排放达标改造措施
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3 2 采取工 艺技 术流 程图 .
甘
肃
科
技
第2 2卷
各 设 备的操作 可 以在= 个地 方操 作 : ①计算 机 画面上 换 ; ⑤报警功能 : 以画面方式 和声光信号方式对各种
通过 鼠标操 作 ; 现场 控制 柜 面板上 的操 作 ; ②
格 率低 , 严重 的破 坏 了生态 环境 。
P 值 由 4或 1 H O左 右 调 整 至 6 9 理 的 基 本 方 法 : 性 水 加 碱 , 性 水 加 酸 碱
步 向 中线靠 近 。进 入第 二 阶段 , 由于 P 值 变化 极 H 其敏 感 , 同时 P 值 传 感 器对 于 小 范 围 P 值 变化 H H
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第2 2卷 第 2 期
20 0 6年 2月
甘 肃 科 技
Ga s ce c n c n l g n u S in e a d Te h o o y
V . N o. 22 2 Fe . 2 6 b 00
阴阳床 再 生 废水 排 放 达标 改造 措 施
量满足 当量定 律 , 制 系 统 根据 当量 定 律计 算 出加 控 入 量 , 次性加 入 , 一 在第 一 级 管 道混 合 器 内反应 , 对 酸 碱污水 进行粗 调处 理 , 足部 分 由二级 调节加入 不 第二 阶段 :
中, 由于酸性水 排放 量 大 , 周期 短 , 碱性 水 排 放 量 而 小, 周期 长 , 出现 酸 性水 过 剩 现 象 ; 厂现 有 中和 池 我
是一 大难 题 。 因此 我 单 位 与 科 研 单 位 合 作 , 用 采
B 0 M01型酸 碱性污水 “ 家“ 化 中和排 放装置 SE 专 优 对 中和系统进行 改造 。
提高化学水处理除碳效率延长阴床运行周期
提高化学水处理除碳效率延长阴床运行周期摘要:在离子交换水处理系统中,阳床出水若先用除碳器除掉水中游离二氧化碳,再流经阴床,则可以减轻阴床的负担,延长阴床工作时间,减少再生用碱量,降低碱耗。
因此化学水除碳效率的高低直接影响到阴床的周期制水量,本文深入分析了影响因素,对于主要的影响因素,分别采取改进措施,提高了除碳器的效率,延长阴床运行周期,降低碱耗。
关键词:除碳器;原因;措施;效率1、概述热电部热化负责全厂除盐水供给,长江来水经过新供水混凝澄清通过一级泵站送至我装置,经我装置一、二级过滤器处理后,通过换热器,提高生水温度,送至清水箱,经阳离子交换器交换后,变成半成品水即软化水,进入除碳器,除掉水中游离二氧化碳,减轻阴床的负担,有利于阴床除硅。
我装置共设置4台鼓风式除二氧化碳器,简称除碳器,我装置除碳器自96年投用自今,规格为直径2米,高度5.716米,钢制衬胶,内装直径50mm塑料多面空心球,高3.7米,进水装置为母管式。
我装置除碳器自96年投用自今,设备老化,配水装置腐蚀程度大,塑料多面空心球已老化破碎,喷淋密度减小,气水的接触面减小,导致除碳效果下降。
2 、鼓风式除碳器原理原水经阳离子交换后,原水中中阳离子几乎都转为H+出水呈酸性,并含有大量的游离CO2气体,大量的游离碳酸存在于水中,不仅腐金属设备那么这些游离的CO2进入阴床在水中大部分又转化为HCO3-并被阴离子交换树脂除去,这样就会增加阴离子交换器的工作交换容量,从而会增大阴床的碱耗,减少制水量,甚至使出水水质不合格。
因此在阳床之后必须设计除碳器。
除碳器结构如图所示:1-配水装置;2-填料层;3-填料支撑;4-风机接口;5-风室根据享利定律:在等温和平衡状态下,气体的溶解度该气体在平衡时液面上的分压成正比,因此只要设法减少液面上CO2气体的分压,就可以降低溶解在水中的CO2含量。
阳床出水进入经布水装置将水淋洒在塑料空必多面球上,目的是使水分散成细滴并成薄膜状,以增加气水的接触面,有利于游离的CO2气体的析出.同时用风机从塔底将空气吹入,空气流将气水界面的CO2气体带走,以减少CO2的分压,可促使水中的游离CO2气体析出排走.进水从上向下,空气流从下而上,可使水在下滴过程中不断将水中的CO2排除.除碳效率可达95%以上。
水处理阴阳床再生控制的改进
水处理阴阳床再生控制的改进摘要:在水处理工艺中,采用沸腾浮动床技术的比较多,而以产水量大、出水品质优良、再生剂用量低的双室沸腾浮动床,更是水处理工艺之首选。
但在双室沸腾浮动床水处理工艺的实际运行过程中,再生剂的用量往往因为再生过程的不合理控制,或根本不控制而使这种技术工艺的优点不能完全突现出来。
现在我们把再生技术由定量(定再生剂用量)再生改为过程控制再生,大大降低了再生剂的用量,节约了酸(碱)、除盐水,减少了排污,使这种工艺的优越性更加完善。
关键词:离子交换器:离子交换剂;再生技术;控制水处理工艺的先进设备双室沸腾浮动床在应用方面还存在很多问题,从离子交换器再生角度出发,提出了双室沸腾浮动床应用的运行与再生控制方法,降低了酸(碱)的使用量和废水排放量,达到了降耗减本的目的,也进一步发挥了双室沸腾浮动床的优越性。
1工艺概况水处理阴阳离子交换器再生技术,是将因吸附水中阳离子的阳床和吸附水中阴离子的阴床,在吸附达到饱和而失效后,阳床利用酸(HCL),阴床利用碱(NaOH)将饱和失效的阴阳离子交换剂再生,恢复其吸附能力的技术。
多年的传统技术是按照离子交换树脂的交换(吸附)容量,即单位体积的离子交换树脂吸附水中离子的能力(单位mol/m3),来确定再生剂(酸HCL或碱NaOH的用量,所以为了保证再生效果,都采用的是过量再生,即用离子交换树脂的交换(吸附)容量(mol/m3)数的1.5倍摩尔量来确定再生剂的用量。
这种再生方法特别适用于过去的固定床或单室浮动床技术,也多用于软化水工艺。
2存在问题双室沸腾浮动床技术,是一个离子交换器中设上下两个交换工作室,将强弱两种离子交换剂分别装入上下两个室中,正常运行时,水从下部进入交换器中,先与下室的弱离子交换剂接触,吸附其大量的弱酸(碱)离子,然后再进入上室与强离子交换剂接触,吸附其强酸(碱)离子。
再生过程正好相反,再生剂(3%的HCL或NaOH)是从上部进入交换器中,先与上室的强离子交换剂接触,置换出强酸(碱)离子,然后再进入下室与弱离子交换剂接触,置换出大量的弱酸(碱)离子。
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水处理阴阳床再生控制的改进
摘要:在水处理工艺中,采用沸腾浮动床技术的比较多,而以产水量大、出
水品质优良、再生剂用量低的双室沸腾浮动床,更是水处理工艺之首选。
但在双
室沸腾浮动床水处理工艺的实际运行过程中,再生剂的用量往往因为再生过程的
不合理控制,或根本不控制而使这种技术工艺的优点不能完全突现出来。
现在我
们把再生技术由定量(定再生剂用量)再生改为过程控制再生,大大降低了再生
剂的用量,节约了酸(碱)、除盐水,减少了排污,使这种工艺的优越性更加完善。
关键词:离子交换器:离子交换剂;再生技术;控制
水处理工艺的先进设备双室沸腾浮动床在应用方面还存在很多问题,从离子
交换器再生角度出发,提出了双室沸腾浮动床应用的运行与再生控制方法,降低
了酸(碱)的使用量和废水排放量,达到了降耗减本的目的,也进一步发挥了双
室沸腾浮动床的优越性。
1工艺概况
水处理阴阳离子交换器再生技术,是将因吸附水中阳离子的阳床和吸附水中
阴离子的阴床,在吸附达到饱和而失效后,阳床利用酸(HCL),阴床利用碱(NaOH)将饱和失效的阴阳离子交换剂再生,恢复其吸附能力的技术。
多年的传
统技术是按照离子交换树脂的交换(吸附)容量,即单位体积的离子交换树脂吸
附水中离子的能力(单位mol/m3),来确定再生剂(酸HCL或碱NaOH的用量,
所以为了保证再生效果,都采用的是过量再生,即用离子交换树脂的交换(吸附)容量(mol/m3)数的1.5倍摩尔量来确定再生剂的用量。
这种再生方法特别适
用于过去的固定床或单室浮动床技术,也多用于软化水工艺。
2存在问题
双室沸腾浮动床技术,是一个离子交换器中设上下两个交换工作室,将强弱
两种离子交换剂分别装入上下两个室中,正常运行时,水从下部进入交换器中,
先与下室的弱离子交换剂接触,吸附其大量的弱酸(碱)离子,然后再进入上室
与强离子交换剂接触,吸附其强酸(碱)离子。
再生过程正好相反,再生剂(3%的HCL或NaOH)是从上部进入交换器中,先与上室的强离子交换剂接触,置换出
强酸(碱)离子,然后再进入下室与弱离子交换剂接触,置换出大量的弱酸(碱)离子。
由于采用的是过量的再生剂再生,这样必然造成再生废液中有大量过量的
酸碱随着排出。
而且再生液配制是用大量的除盐水配制,这也势必造成大量的除
盐水浪费,大量废酸液、废碱液不能等摩尔量排出,中和废酸碱液问题,又造成
了再生剂的二次浪费。
这样做的危害:首先浪费了大量酸碱和再生用除盐水,使
除盐水成本增加;其次是排出大量的生产废水,严重污染环境;第三是浪费了大
量的而且珍贵水资源。
3改进方案
化学水处理以前再生时,均采用理论酸、碱量的150%,来确定实际用酸、
碱量,现在化学水通过不断改造,化学水使用的阴阳离子交换器,已全部采用目
前国内比较先进的双室沸腾浮动床工艺和设备,这种双室沸腾浮动床设备设有上
下两个工作室,上室装强树脂,下室装弱树脂,这种工艺设备的特点是工作交换
容量大,单台出水量多,其原理是上室的强树脂交换(吸附)能力强,交换容量小,不易再生,下室的弱树脂交换(吸附)能力弱,交换容量大,易再生。
运行
时水从下至上通过双室沸腾浮动床,弱树脂先把弱酸(或碱)性离子吸附,到上
室强树脂再把强酸(或碱)性离子吸附,从而达到除去水中盐分的目的。
而再生
时酸(或碱)再生剂从上而下通过双室沸腾浮动床,由于强酸(或碱)性离子交
换剂不易再生,因而新再生剂首先再生不好再生的强酸(或碱)性离子交换剂,
然后再生易再生的弱酸(或碱)性离子交换剂,达到完全恢复阴阳离子交换器的
交换吸附功能。
以前用过量酸(或碱)再生主要考虑到强酸(或碱)性离子交换
剂不易再生,所以用大量酸(或碱)来保证再生效果,而现在采用了双室沸腾浮
动床技术,用上了弱酸(或碱)性离子交换剂,它易再生,用再生了强酸(或碱)性离子交换剂的废再生液,即可再生恢复交换(吸附)能力,所以对再生强酸
(或碱)性离子交换剂的过量酸(或碱),可完全用于再生弱酸(或碱)性离子
交换剂,使排出的再生废水中酸(或碱)的含量降低。
以前在双室沸腾浮动床再生结束控制终点时没采用任何手段,只是把计算好的酸(或碱)用完为止,而现在采用再生终点用PH值控制,当再生时再生废水的PH值升高或降低,亦可作为再生控制终点。
同时为避免离子交换剂因过分失效而不易再生,采取了对阴阳离子交换器失效由控制硅酸根离子和钠离子改为控制出水总量,这样既保证了除盐水质量,又降低了再生用酸(或碱)的量。
4实施效果
通过精细管理,改变工艺控制的方式和方法,达到了可观的经济效益,根据2014年与2015年的数据计算效益:2015年酸比耗下降0.018kg/t除盐水,节
约盐酸64.9t(100%);碱比耗下降0.045kg/t除盐水,节约烧碱162.5t (100%);按酸(碱)再生时用除盐水配成3%的再生液,可节约除盐水
7576.2t;亦少排污水7576.2t;按电耗1.124kw·h/t除盐水年可节电
8515.67kw·h。
可见通过水处理阴阳床再生控制的改进,不仅节约了水资源;还减轻了对环境的污染。
参考文献:
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