火力发电厂汽机专业节能降耗方法与措施
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2011-8-9 汽机节能降耗宣传提纲-宋涛 11
第二部分: 第二部分:汽机本体节能工作
弯路: 弯路 : 开始强调只强调经济型,未强调强度要求, 造成机组负荷22万时部分级段超过设计压力,或推 力瓦温度偏高,造成带高负荷困难,以后由于强调 了强度要求,各级压力的设计值相应提高,基本可 以达到22万要求。并更改机组的铭牌出力为220MW。 实际煤耗下降1克投资150 万元。 不考虑煤耗下降的效果时,增容1KW约投资900元, 比重新建新机组投资小(建新机组约4500元/千瓦) 的多,经济上是非常合算的。
2011-8-9 汽机节能降耗宣传提纲-宋涛 3
第一部分:山东1999年 第一部分:山东1999年-2002 1999 年节能降耗简介
工作方法 :首先抓技术管理,管理节能工作中,在工作
中以电厂的力量为主,电力研究院是协助电厂工作,并作 为具体工作的技术支持。先进行试点,然后大量推广。在 各个试点电厂的管理节能降耗的主要是按下列步骤进行的:
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第三部分: 第三部分:系统的节能潜力
极个别电厂再热喷水从入口引出与出口引出(根据抽头级数 不同略有区别),每喷一吨水多耗电4-4.5千瓦/吨,如果喷 水量为为30吨,多耗电120-130千瓦。 暖泵水从给水泵出口引出,电耗大。出口引出时7.5-9.5千 瓦/吨。前置泵引出0.2千瓦/吨,一般需要3-5吨(通过差压 和节流孔大小计算流量),可节电30-40千瓦。 过冷度对经济性的影响(1℃影响0.06克) 1 影响0 06克 过热减温水(从高加前)0.014克/吨,若5%,影响0.46克, 再热约为过热的6倍,影响2.5-3克。 凝结水泵调节方式(汽蚀调节、变速、节流、再循环)
第一步:通过管理节能降耗的要求提出需要进行 小规模的摸底试验(注:大型试验需耗大量人力、 物力、时间) 第二步:通过大量的试验找出管理和设备存在的 问题。部分。并不断的总结提出新的计划。
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第一部分:山东1999年 2002年 第一部分:山东1999年-2002年 1999 节能降耗简介
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9. 系统阀门查找内漏、外漏 10.除氧器排汽量试验 11.真空变化对功率的影响 12.回热系统试验 13.对高低加热器的端差进行调查,各加热器出水水温升状况; 14.循环水泵改双速前的效率试验等。 15.通过合理的调度,能否尽量减小电网系统的旋转备用功率 过大的弊病来达到节能降耗的目的。
火力发电厂汽机专业 节能降耗方法与措施
主讲: 主讲:山东电力研究院热能所宋 整理、完善:广安公司 整理、完善:
涛
刘扬志
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汽机节能降耗宣传提纲-宋涛
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汽机专业节能降耗
第一部分:山东 年 第一部分:山东99年-02年节能降耗简介 年节能降耗简介 第二部分: 第二部分:汽机本体节能工作 第三部分: 第三部分:系统的节能潜力 第四部分: 第四部分:冷端部分的节能潜力 第五部分: 第五部分:辅机的节能潜力
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停机过程中,有较强的碰擦声,投盘车时,连续掉闸2次 (过流热偶保护动作),盘车电流晃动。 自动投盘车装置失灵后,手动盘车投不上(有内部碰磨声 ),禁止用行车强行盘动。 厂用电消失时,以及其它无法投入盘车的情况。 1、闷缸处理的操作措施 (1)真空到0kPa; (2)关闭与缸体相连的所有疏水阀; (3)停止轴封供汽; (4)除非出现厂用电消失、油系统着火等情况,否则,顶轴油 泵和润滑油泵应尽量投入运行;
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第二部分: 第二部分:汽机本体节能工作
其他:汽封形式(轴向)、减小间隙防摩擦技术(100MW), 蜂窝汽封、低压缸扩散均匀、减小排气流道损失等 由制造厂改进,改进技术思路基本一致。采用叶形略有区 别。 改后效果: 3.改后效果: 高压缸平均约提高3.5%、中压缸2.5%、低压缸8.5%; 试验表明热耗为1952-1970(平均1961大卡/千瓦时); 平均节约标煤10-14克/千瓦时。
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(5)大轴不盘车(此时应注意上下缸温差,一般情况下 无须处理,如果温差过大或温差增大过快,应怀疑是否有进 水或进冷气的可能性,应及时检查系统)。 以上情况可维持到缸温到150℃以下,再及时处理。 2、如果在闷缸处理过程中,情况好转,也可试投盘车,但 、如果在闷缸处理过程中,情况好转,也可试投盘车, 必须达到如下条件: 必须达到如下条件: (1)油泵和顶轴油泵工作正常,最高瓦温不大于90℃; (2)上下缸温差不大于50℃; (3)能手动试投盘车,异音消失; (4)与盘车相关的设备运转正常,具备投盘车的条件。
第三步:根据有关试验的数据分析找出管理节能降 耗的潜力,然后制定今后辅机设备改进、设备缺陷 处理和运行方式改进中的实施计划。 第四步:根据辅机设备改进、设备缺陷处理和管理 中的实施计划不断的检查和分析施计划中的不足。 第五步:根据实施的情况总结节能降耗的经验,并 制定巩固节能效果的规章制度和赏罚机制。防止节 能降耗的反弹现象出现。
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第二部分: 第二部分:汽机本体节能工作
上汽技术来源主要渠道:西门子 模块式直接套用 东汽技术来源主要渠道:日立、 GE。 模化形成 (根据相似原理扩展新叶型) 哈汽、北重技术来源主要渠道:全三维技术,软件 计算和风洞试验。
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汽机专业从以下15个方面进行工作: 汽机专业从以下15个方面进行工作 15个方面进行工作 1. 2. 冷却塔的换热效果试验 辅机和主机运行方式的最佳配合试验
3. 低负荷时机组采用滑压运行方式经济性比较试验 4. 真空严密性试验 5. 真空系统找漏 6. 测量凝汽器端差 7. 估算循环水量的最佳配合 8. 射水抽气器改变工质对真空的影响试验
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第二部分: 第二部分:汽机本体节能工作
200MW机组: 机组
问题: 1. 问题: 200MW机组存在的问题主要是热耗高。未经改造的机组大修后热耗 一般在2040-2070大卡/千瓦时(平均2055大卡/千瓦时) 采用的改进技术: 2. 采用的改进技术: 静叶损失大,开发了后加载叶型,使负荷后移,减少总损失(图示) 采用分流静叶栅,减少损失(图示) 调节级采用子午面收缩静叶栅(图示) 弯扭静叶栅,以适合气流特性和对动叶的匹配。 有以前的准三维动力设计,改为全三维流型,使动静叶匹配最佳, 特别是根部。改善较大。(引进软件技术)
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新型汽封,美国用于新机组启动减少蹭磨的措施(0 .17mm、材质 为不锈钢) 检修时提高级效率的调整:(间隙重视,光洁度重视,调整焓降重 视差)运行时调节级压力低不是好事,变工况时,两头效率变化大, 调节级焓降大(因为级间效率67-40%变化,压力级为90%左右基 本不变,变工况时损失在两头排气和进汽)、检修时进行检查和整 理,方法做专用工具进行。
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第一部分:山东1999年 第一部分:山东1999年-2002 1999 年节能降耗简介
两部分:本体改造和管理节能(含辅机改造) 本体:根据不完全统计共投资3.2亿Leabharlann Baidu改造机 组30余台(50MW-300MW),机组增容30多万 千瓦,平均改造机组降低煤耗10克,高的16克 小的几乎没有效益,(潍坊和德州),其他效益 平均13.82克)。 管理:根据已报数据统计截止2002年12月31 日,全省管理节能降耗达6.5787克/千瓦时, 6.5787克 6.5787
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第二部分: 第二部分:汽机本体节能工作
改进效果与费用: 改进效果与费用: 1)差别较大:好的在1905,差的效果不明显大约2020-2050范 围内,原因分析多方面(系统内部磨损等) 2)煤耗下降1克投资180万元, 3)不考虑煤耗下降的效果时,增容1KW约投资1220元 4)机组节能改造除降低了煤耗之外,增容带来得效益是巨大 的,一般基建投资每建造1KW的发电容量需要投资4000元以上, 而节能改造后增容的投资仅1000元左右。经济效益显著。
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第二部分: 第二部分:汽机本体节能工作
2.中压缸 中压缸: 中压缸 1)静叶损失大, 2)动叶未采用自带冠,汽封齿数少,损失大。 3)流道:可应用光顺子午流道技术改善流线。 3.低压缸: 低压缸: 低压缸 1)静叶采用弯扭叶片技术 2)铸造隔板改为焊接式,减少尺寸偏差,气动损失 减少。
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第二部分: 第二部分:汽机本体节能工作
汽机本体除通流部分外,可以掌握或能解决的节能问题还有 汽机本体除通流部分外,可以掌握或能解决的节能问题还有:
运行方式:运行方式不合理造成热耗上升 运行方式不合理造成热耗上升 1)由于机组的负荷与热耗不成线性比例关系,在某个负荷点,负荷 小的变化可引起热耗较大的变化,运行中应尽量避开高热耗点 (可通过简单的试验方法得到)。 2)定压/滑压:低负荷时,滑压比定压运行热耗低;高负荷时,定 压比滑压运行热耗低。应根据负荷变化,及时改变滑压或定压运 行方式。 3)通盘调度机组间的负荷,使机组尽量避开调节阀节流损失较大的 负荷点或高热耗点运行。
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第二部分: 第二部分:汽机本体节能工作
300MW机组存在的问题: 300MW机组存在的问题:热耗高 MW机组存在的问题 1.高压缸: 1)调节级效率低:静叶损失大,可将出汽边 厚1mm下降到0.38mm。焓降大(效率低),可 使用挖涡技术和弯曲叶片降低损失,重新分 配各级焓降,向设计值靠近。 2) 动叶顶部漏气大; 3) 端汽封间隙大。
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第二部分: 第二部分:汽机本体节能工作
4.费用 平均其他各个厂投资为1800万左右,价效比为150万左右, (平均煤耗降低1克 /千瓦时 约投资150万元), 平均提高 效率4 –4.5%. 无煤增发功率3.5-4.5%,燃煤量不变基础上 增加出力约8000千瓦,考虑到机组本身有5%的设计余量,通 过挖掘潜力,或通过改进隔板强度(隔板要换掉),再花很 少的钱适当改进部分设备(一般各个水泵,风机,锅炉等重 要设备都有至少5%的余量)。就可以达到增发出力约10%的 要求。通过实验只要推理瓦温度和调节级压力不超限。夏天 能达到22万要求的,就可以改为铭牌出力为22万机组。
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第二部分: 第二部分:汽机本体节能工作
较为典型的龙口电厂# 汽轮机试验结果 汽轮机试验结果: 较为典型的龙口电厂#4汽轮机试验结果: 名称 高缸效率 中缸效率 低缸效率 修正后热耗 单位 % % % 千焦/千瓦 千焦 千瓦 时 大卡/千瓦 大卡 千瓦 时 试验值 85.09 . 91.43 . 86.33 . 8238.89 . 1967.83 保证值 85.46 . 92.84 . 87.03 . 8155.89 . 1948.00 .
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闷 缸 措 施
2003年1月29日,章丘电厂#1机组发生汽轮机进水事件,我院 技术人员到现场经分析后决定对不能投入盘车的汽轮机进行了 闷缸处理,避免了大轴弯曲等重大事故的发生,保证了机组达 到启动条件后顺利启动。 汽轮机进水事故容易在启动、非正常运行、停机时或停机后 发生。汽轮机进水容易引起汽缸变形、盘车无法投入甚至大轴 弯曲等严重后果,必须认真对待。按照《防止电力生产重大事 故的二十五项重点要求》,当汽轮机进水造成无法盘车时,不 应进行强制盘车或对汽轮机强行冲转,应进行闷缸处理。 当机组正常停机时,应当按规程及时投入盘车装置。如果是 在非正常情况下停机,缸温在150℃以上,原则上盘车都应当投 入运行,如果发现有下列情况之一时,可不投入盘车,应进行 闷缸处理:
第二部分: 第二部分:汽机本体节能工作
弯路: 弯路 : 开始强调只强调经济型,未强调强度要求, 造成机组负荷22万时部分级段超过设计压力,或推 力瓦温度偏高,造成带高负荷困难,以后由于强调 了强度要求,各级压力的设计值相应提高,基本可 以达到22万要求。并更改机组的铭牌出力为220MW。 实际煤耗下降1克投资150 万元。 不考虑煤耗下降的效果时,增容1KW约投资900元, 比重新建新机组投资小(建新机组约4500元/千瓦) 的多,经济上是非常合算的。
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第一部分:山东1999年 第一部分:山东1999年-2002 1999 年节能降耗简介
工作方法 :首先抓技术管理,管理节能工作中,在工作
中以电厂的力量为主,电力研究院是协助电厂工作,并作 为具体工作的技术支持。先进行试点,然后大量推广。在 各个试点电厂的管理节能降耗的主要是按下列步骤进行的:
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第三部分: 第三部分:系统的节能潜力
极个别电厂再热喷水从入口引出与出口引出(根据抽头级数 不同略有区别),每喷一吨水多耗电4-4.5千瓦/吨,如果喷 水量为为30吨,多耗电120-130千瓦。 暖泵水从给水泵出口引出,电耗大。出口引出时7.5-9.5千 瓦/吨。前置泵引出0.2千瓦/吨,一般需要3-5吨(通过差压 和节流孔大小计算流量),可节电30-40千瓦。 过冷度对经济性的影响(1℃影响0.06克) 1 影响0 06克 过热减温水(从高加前)0.014克/吨,若5%,影响0.46克, 再热约为过热的6倍,影响2.5-3克。 凝结水泵调节方式(汽蚀调节、变速、节流、再循环)
第一步:通过管理节能降耗的要求提出需要进行 小规模的摸底试验(注:大型试验需耗大量人力、 物力、时间) 第二步:通过大量的试验找出管理和设备存在的 问题。部分。并不断的总结提出新的计划。
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第一部分:山东1999年 2002年 第一部分:山东1999年-2002年 1999 节能降耗简介
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9. 系统阀门查找内漏、外漏 10.除氧器排汽量试验 11.真空变化对功率的影响 12.回热系统试验 13.对高低加热器的端差进行调查,各加热器出水水温升状况; 14.循环水泵改双速前的效率试验等。 15.通过合理的调度,能否尽量减小电网系统的旋转备用功率 过大的弊病来达到节能降耗的目的。
火力发电厂汽机专业 节能降耗方法与措施
主讲: 主讲:山东电力研究院热能所宋 整理、完善:广安公司 整理、完善:
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汽机专业节能降耗
第一部分:山东 年 第一部分:山东99年-02年节能降耗简介 年节能降耗简介 第二部分: 第二部分:汽机本体节能工作 第三部分: 第三部分:系统的节能潜力 第四部分: 第四部分:冷端部分的节能潜力 第五部分: 第五部分:辅机的节能潜力
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停机过程中,有较强的碰擦声,投盘车时,连续掉闸2次 (过流热偶保护动作),盘车电流晃动。 自动投盘车装置失灵后,手动盘车投不上(有内部碰磨声 ),禁止用行车强行盘动。 厂用电消失时,以及其它无法投入盘车的情况。 1、闷缸处理的操作措施 (1)真空到0kPa; (2)关闭与缸体相连的所有疏水阀; (3)停止轴封供汽; (4)除非出现厂用电消失、油系统着火等情况,否则,顶轴油 泵和润滑油泵应尽量投入运行;
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第二部分: 第二部分:汽机本体节能工作
其他:汽封形式(轴向)、减小间隙防摩擦技术(100MW), 蜂窝汽封、低压缸扩散均匀、减小排气流道损失等 由制造厂改进,改进技术思路基本一致。采用叶形略有区 别。 改后效果: 3.改后效果: 高压缸平均约提高3.5%、中压缸2.5%、低压缸8.5%; 试验表明热耗为1952-1970(平均1961大卡/千瓦时); 平均节约标煤10-14克/千瓦时。
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(5)大轴不盘车(此时应注意上下缸温差,一般情况下 无须处理,如果温差过大或温差增大过快,应怀疑是否有进 水或进冷气的可能性,应及时检查系统)。 以上情况可维持到缸温到150℃以下,再及时处理。 2、如果在闷缸处理过程中,情况好转,也可试投盘车,但 、如果在闷缸处理过程中,情况好转,也可试投盘车, 必须达到如下条件: 必须达到如下条件: (1)油泵和顶轴油泵工作正常,最高瓦温不大于90℃; (2)上下缸温差不大于50℃; (3)能手动试投盘车,异音消失; (4)与盘车相关的设备运转正常,具备投盘车的条件。
第三步:根据有关试验的数据分析找出管理节能降 耗的潜力,然后制定今后辅机设备改进、设备缺陷 处理和运行方式改进中的实施计划。 第四步:根据辅机设备改进、设备缺陷处理和管理 中的实施计划不断的检查和分析施计划中的不足。 第五步:根据实施的情况总结节能降耗的经验,并 制定巩固节能效果的规章制度和赏罚机制。防止节 能降耗的反弹现象出现。
2011-8-9 汽机节能降耗宣传提纲-宋涛 14
第二部分: 第二部分:汽机本体节能工作
上汽技术来源主要渠道:西门子 模块式直接套用 东汽技术来源主要渠道:日立、 GE。 模化形成 (根据相似原理扩展新叶型) 哈汽、北重技术来源主要渠道:全三维技术,软件 计算和风洞试验。
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汽机专业从以下15个方面进行工作: 汽机专业从以下15个方面进行工作 15个方面进行工作 1. 2. 冷却塔的换热效果试验 辅机和主机运行方式的最佳配合试验
3. 低负荷时机组采用滑压运行方式经济性比较试验 4. 真空严密性试验 5. 真空系统找漏 6. 测量凝汽器端差 7. 估算循环水量的最佳配合 8. 射水抽气器改变工质对真空的影响试验
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第二部分: 第二部分:汽机本体节能工作
200MW机组: 机组
问题: 1. 问题: 200MW机组存在的问题主要是热耗高。未经改造的机组大修后热耗 一般在2040-2070大卡/千瓦时(平均2055大卡/千瓦时) 采用的改进技术: 2. 采用的改进技术: 静叶损失大,开发了后加载叶型,使负荷后移,减少总损失(图示) 采用分流静叶栅,减少损失(图示) 调节级采用子午面收缩静叶栅(图示) 弯扭静叶栅,以适合气流特性和对动叶的匹配。 有以前的准三维动力设计,改为全三维流型,使动静叶匹配最佳, 特别是根部。改善较大。(引进软件技术)
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新型汽封,美国用于新机组启动减少蹭磨的措施(0 .17mm、材质 为不锈钢) 检修时提高级效率的调整:(间隙重视,光洁度重视,调整焓降重 视差)运行时调节级压力低不是好事,变工况时,两头效率变化大, 调节级焓降大(因为级间效率67-40%变化,压力级为90%左右基 本不变,变工况时损失在两头排气和进汽)、检修时进行检查和整 理,方法做专用工具进行。
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第一部分:山东1999年 第一部分:山东1999年-2002 1999 年节能降耗简介
两部分:本体改造和管理节能(含辅机改造) 本体:根据不完全统计共投资3.2亿Leabharlann Baidu改造机 组30余台(50MW-300MW),机组增容30多万 千瓦,平均改造机组降低煤耗10克,高的16克 小的几乎没有效益,(潍坊和德州),其他效益 平均13.82克)。 管理:根据已报数据统计截止2002年12月31 日,全省管理节能降耗达6.5787克/千瓦时, 6.5787克 6.5787
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第二部分: 第二部分:汽机本体节能工作
改进效果与费用: 改进效果与费用: 1)差别较大:好的在1905,差的效果不明显大约2020-2050范 围内,原因分析多方面(系统内部磨损等) 2)煤耗下降1克投资180万元, 3)不考虑煤耗下降的效果时,增容1KW约投资1220元 4)机组节能改造除降低了煤耗之外,增容带来得效益是巨大 的,一般基建投资每建造1KW的发电容量需要投资4000元以上, 而节能改造后增容的投资仅1000元左右。经济效益显著。
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第二部分: 第二部分:汽机本体节能工作
2.中压缸 中压缸: 中压缸 1)静叶损失大, 2)动叶未采用自带冠,汽封齿数少,损失大。 3)流道:可应用光顺子午流道技术改善流线。 3.低压缸: 低压缸: 低压缸 1)静叶采用弯扭叶片技术 2)铸造隔板改为焊接式,减少尺寸偏差,气动损失 减少。
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第二部分: 第二部分:汽机本体节能工作
汽机本体除通流部分外,可以掌握或能解决的节能问题还有 汽机本体除通流部分外,可以掌握或能解决的节能问题还有:
运行方式:运行方式不合理造成热耗上升 运行方式不合理造成热耗上升 1)由于机组的负荷与热耗不成线性比例关系,在某个负荷点,负荷 小的变化可引起热耗较大的变化,运行中应尽量避开高热耗点 (可通过简单的试验方法得到)。 2)定压/滑压:低负荷时,滑压比定压运行热耗低;高负荷时,定 压比滑压运行热耗低。应根据负荷变化,及时改变滑压或定压运 行方式。 3)通盘调度机组间的负荷,使机组尽量避开调节阀节流损失较大的 负荷点或高热耗点运行。
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第二部分: 第二部分:汽机本体节能工作
300MW机组存在的问题: 300MW机组存在的问题:热耗高 MW机组存在的问题 1.高压缸: 1)调节级效率低:静叶损失大,可将出汽边 厚1mm下降到0.38mm。焓降大(效率低),可 使用挖涡技术和弯曲叶片降低损失,重新分 配各级焓降,向设计值靠近。 2) 动叶顶部漏气大; 3) 端汽封间隙大。
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第二部分: 第二部分:汽机本体节能工作
4.费用 平均其他各个厂投资为1800万左右,价效比为150万左右, (平均煤耗降低1克 /千瓦时 约投资150万元), 平均提高 效率4 –4.5%. 无煤增发功率3.5-4.5%,燃煤量不变基础上 增加出力约8000千瓦,考虑到机组本身有5%的设计余量,通 过挖掘潜力,或通过改进隔板强度(隔板要换掉),再花很 少的钱适当改进部分设备(一般各个水泵,风机,锅炉等重 要设备都有至少5%的余量)。就可以达到增发出力约10%的 要求。通过实验只要推理瓦温度和调节级压力不超限。夏天 能达到22万要求的,就可以改为铭牌出力为22万机组。
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第二部分: 第二部分:汽机本体节能工作
较为典型的龙口电厂# 汽轮机试验结果 汽轮机试验结果: 较为典型的龙口电厂#4汽轮机试验结果: 名称 高缸效率 中缸效率 低缸效率 修正后热耗 单位 % % % 千焦/千瓦 千焦 千瓦 时 大卡/千瓦 大卡 千瓦 时 试验值 85.09 . 91.43 . 86.33 . 8238.89 . 1967.83 保证值 85.46 . 92.84 . 87.03 . 8155.89 . 1948.00 .
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闷 缸 措 施
2003年1月29日,章丘电厂#1机组发生汽轮机进水事件,我院 技术人员到现场经分析后决定对不能投入盘车的汽轮机进行了 闷缸处理,避免了大轴弯曲等重大事故的发生,保证了机组达 到启动条件后顺利启动。 汽轮机进水事故容易在启动、非正常运行、停机时或停机后 发生。汽轮机进水容易引起汽缸变形、盘车无法投入甚至大轴 弯曲等严重后果,必须认真对待。按照《防止电力生产重大事 故的二十五项重点要求》,当汽轮机进水造成无法盘车时,不 应进行强制盘车或对汽轮机强行冲转,应进行闷缸处理。 当机组正常停机时,应当按规程及时投入盘车装置。如果是 在非正常情况下停机,缸温在150℃以上,原则上盘车都应当投 入运行,如果发现有下列情况之一时,可不投入盘车,应进行 闷缸处理: