44.双水内冷发电机定子端部故障现场处理及分析预防3

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发电机定子冷却水路堵塞的故障分析及预防

发电机定子冷却水路堵塞的故障分析及预防
2ge东芝日立提倡的富氧理论是建立在疏导的前提下提倡先氧化后阻止的办法即运行时保证提供足够量的氧分子短时间内加速线圈内表面的片状氧化一旦片状氧化膜形成将通过致密的氧化物自然隔阻铜氧化的进一步发生从而杜绝氧化物的再次产生
电力系统装备
Electric Power System Equipment
运行与维护
(2) 发 电 机 定 冷 水 路 堵 塞 分 为 异 物 堵 塞、 氧 化 铜 腐 蚀、 引线气堵三种,原因不同,处理方法也不相同,需要经过具 体现象来分析判断处理。
(3)现阶段对铜腐蚀形成堵塞的机理比较清楚,停机时 可用反冲冼或反冲洗加酸洗处理,运行时按标准严格监控定 冷水水质。 3 发电机定冷水路堵塞处理方法及程序 3.1 异物堵塞
[关键词]定冷水路堵塞 ;氧化铜腐蚀 ;热水流试验 ;冷却水质 ;引线气堵 [中图分类号]TM76 [文献标志码]B [文章编号]1001–523X(2019)11–0157–02
Fault Analysis and Prevention of Blockage of Cooling Water Channel of Generator Stator
[Keywords]constant cooling water blockage; copper oxide corrosion; hot water flow test; cooling water quality; lead gas blockage
1 研究背景 发电机定子冷却水路(定冷水路)堵塞在国内外很普遍,
国内进口机组中最严重的是 GEC360MW,1998 年竟发生 10 多 kg 铜堵塞,其它如日立 1000 MW,ALSTOM950MW 等 都发生了发电机定冷水路堵塞,国内几家大公司也都发生了 类似问题。 2 发电机定冷水路堵塞的现象分析

某双水内冷发电机的一次漏水事故处理及分析

某双水内冷发电机的一次漏水事故处理及分析

某双水内冷发电机的一次漏水事故处理及分析【摘要】双水内冷发电机漏水事故时有发生,它直接影响到电网的安全稳定运行。

通过对一次135MW发电机漏水事故的处理和分析,提出改进措施,以减少漏水事故的发生。

【关键词】发电机;漏水事故;处理分析;改进措施1 概述双水内冷汽轮发电机是指定子、转子绕组均采用水内冷却的发电机;定子铁心及结构件采用空气冷却,定子端部压圈由冷却水铜水管加强冷却的发电机。

我国是最早研制生产双水内冷发电机的国家。

因此,双水内冷发电机技术在国内得到了很大发展;但由于材质、制造工艺、运行检修等方面存在的问题,双水内冷发电机的漏水事故时有发生,它直接影响到电网的安全稳定运行。

135MW发电机普遍配置了高阻漏水报警仪,但它存在准确度不高、漏水不报警、调试整定不精确等问题。

下面通过对一次135MW发电机漏水事故的处理和分析,提出改进措施,减少漏水事故的发生。

2 事故经过2011年7月4日3时55分,某发电厂的4号发电机(容量135MW)事故音响报警:发电机开关及磁场开关绿灯闪光、“1DL事故音响”、“FMK事故音响”、“发电机保护动作”、“保护Ⅰ跳闸信号”、“保护Ⅱ跳闸信号”、“4号机故障录波器”、“110kV故障录波器”、“220kV故障录波器”、“控制回路断线”、“复合电压动作”等光字牌亮;4号发电机保护A、B屏“差动保护”出口信号灯亮,C屏“主汽门关闭”、“发电机断水”、“灭磁开关联跳发电机开关”等出口信号灯亮,“发电机开关跳闸1”、“发电机开关跳闸2”、“停微机励磁调节器”、“停手动工频柜”、“跳发电机灭磁开关”、“关主汽门”出口跳闸灯亮,机组故障跳机;保护动作情况:4号发电机保护A、B屏差动保护动作;故障发生时,机组各轴承振动瞬间上升,故障切除后,振动恢复正常;汽机惰走时间为17分钟多,与正常停机惰走时间无明显区别,停转后电动盘车无法立即投入,立即进行人工盘车并对轴系进行检查,发现发电机转子与励侧端盖有摩擦现象、发电机集电环与刷架有摩擦,部分刷握磨损;拆除擦磨部位部件后,继续人工盘车并全面检查后,投入电动盘车,盘车电流为29A,与故障前相比无明显变化。

水内冷发电机故障案例原因分析和防范措施

水内冷发电机故障案例原因分析和防范措施

水内冷发电机事故案例短路事故原因及防范措施我公司双水内冷发电机短路后,我公司电气专业通过查看现场、检查运行记录、调DCS运行记录等,对发电机短路发生的起因进行全面分析,并制定了相应的防范措施,在分析和处理过程中有不当的地方,请各位领导专家给予批准指正。

一、原因分析:1、造成本次短路的原因有两个方面:1.1、发电机上下层线棒连接的水电接头部分的手包绝缘受潮。

1.2、发电机端部绕组加固用的涤玻绳表面脏污,在手包绝缘受潮后,起着相间线棒短路搭桥,造成发电机AB相短路及接地短路。

2、受潮原因分析:2.1、发电机启动前停机备用10天。

备用期间,我公司维护车间在发电机冷却风室中设置了照明加热装置对发电机下面铁芯进行直接加热处理,防止发电机受潮,但因功率小(1K多瓦),达不到通过加热防止发电机受潮的目的。

2.2、在发电机停运期间,发电机内冷水系统停运,造成发电机定子线圈温度低。

夏季空气特别潮湿,空气湿度大(我公司两台空冷机组在夏天运行时要定期排除发电机冷却风室冷却器产生的积水,空气湿度非常大),容易在发电机定子线圈部分结露,使发电机定子线圈受潮。

QFS型双水内冷发电机端部上下层线棒连接的水电接头部分的手包绝缘绝缘最薄弱,该部分绝缘受潮也最严重。

定子线圈水冷手包绝缘绝缘受潮后,一般通过常规的绝缘检查是不容易暴露问题的(发电机在没有安排检修工作的时候,发电机出口与母线连接部分是连接好的,我公司的母线是采样的露天布置的母线,在天气潮湿的情况下,通常只有10多兆欧),通常只有通过定子端部手包绝缘表面电位测试才能发现该问题。

3、涤玻绳表面脏污原因分析:3.1、我公司发电机在2000年投入运行后,汽轮发电机励端轴承大量漏油,漏油通过发电机励端上端盖缝隙进入发电机内部,附着在发电机铁芯、定子线圈上。

2006年,该发电机进行了大修,对汽端轴承进行了处理,较大程度的缓解了漏油问题,同时在大修中清理了发电机内部,但附着在上下层线棒之间和铁芯缝隙处油无法完全清理干净,发电机内部有少量的油长期存在。

2024年发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防

2024年发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防

2024年发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防以下是2024年发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防的解决方案:
1. 故障处理:
a. 首先,立即停止发电机,并断开电源供应。

b. 检查压圈冷却水管是否存在破裂、漏水或其他损坏情况。

如果发现问题,立即更换受损管道。

c. 检查其他相关部件,如冷却水泵、冷却系统管道等,确保无其他故障。

d. 启动发电机,并检查冷却系统是否正常工作。

2. 预防措施:
a. 定期检查压圈冷却水管的状态,特别关注是否存在腐蚀、破裂、漏水等问题。

对于有问题的水管,及时更换。

b. 定期维护冷却系统,包括排出冷却系统中的空气和杂质,确保冷却水的循环畅通。

c. 确保冷却水的水质符合要求,定期检测水质,并进行必要的处理和清洗。

d. 定期检查和维护冷却水泵,确保其正常工作。

e. 注意定子压圈冷却水管的温度,如果超过正常范围,应立即检查和修复。

通过以上措施,可以及时处理和预防发电机定子压圈冷却水管故障,确保发电机的正常运行和安全性。

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发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防(4篇)

发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防(4篇)

发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防一、背景发电机定子压圈冷却水管是发电机中进行冷却的重要部件之一。

其主要功能是通过水冷却,维持发电机正常运行时的温度,保证发电机的稳定性和寿命。

然而,在长期的运行过程中,发电机定子压圈冷却水管可能会出现故障,导致发电机的冷却效果减弱甚至完全失效。

因此,及时处理和预防这些故障对于发电机的正常运行至关重要。

二、故障处理1. 故障现象:发电机定子压圈冷却水管出现渗漏、堵塞或断裂等故障。

这些故障会导致冷却水无法正常流动,进而影响发电机的散热效果。

2. 处理方法:a. 渗漏故障:当发现冷却水管有渗漏现象时,应先停机并切断电源,然后用毛巾等吸取漏水,找到漏水的具体位置。

如果是由于连接处松动导致的渗漏,只需重新拧紧连接。

如果是冷却水管本身出现破损导致的渗漏,则需要更换新的冷却水管。

b. 堵塞故障:当发现冷却水管出现堵塞时,应先停机并切断电源,然后用高压水枪或软管将水管进行清洗,清除管道内的杂物和积垢。

如果堵塞严重无法清除,则需要更换新的冷却水管。

c. 断裂故障:当发现冷却水管出现断裂时,应先停机并切断电源,然后将断裂处清理干净,用专用的胶带或水管接头进行连接。

但这只是临时措施,为了确保发电机的安全运行,还需要及时更换新的冷却水管。

三、故障预防1. 定期检查:对发电机定子压圈冷却水管进行定期的检查,发现问题及时进行处理,避免小问题演变成大故障。

2. 清洁保养:保持发电机定子压圈冷却水管的清洁,定期清除管道内的杂物和积垢,防止堵塞产生。

3. 耐久性材料:在选择冷却水管时,应选择耐久性较好的材料,能够抗腐蚀、高温和高压的材料,增加冷却水管的寿命。

4. 加强维护:发电机定子压圈冷却水管是发电机中的重要组成部分,应加强维护工作,定期检查冷却水管的连接状态和磨损程度,并及时进行维修或更换。

总结:发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防对于发电机的正常运行至关重要。

及时处理渗漏、堵塞或断裂等故障,可以保证发电机的冷却效果,延长发电机的使用寿命。

发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防

发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防

发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防发电机的定子压圈冷却水管故障是指在定子压圈周围的冷却水管道出现不正常情况,如渗漏、断裂、堵塞等问题。

这些故障会影响发电机的正常运行,甚至导致设备损坏和危险发生。

因此,做好定子压圈冷却水管故障的处理和预防非常重要。

首先,在发电机定子压圈冷却水管故障发生时,需要迅速采取故障处理措施。

具体步骤如下:1. 立即停机:一旦发现冷却水管故障,应立即停止发电机运行,以避免故障进一步扩大并保护设备安全。

2. 定位故障位置:使用专业工具和技术,对定子压圈冷却水管进行检查和定位,找出故障的具体位置和原因。

3. 处理渗漏问题:如果发现冷却水管有渗漏情况,需要及时修复。

对于小的渗漏,可以使用密封胶、密封带等材料进行修补。

对于大面积渗漏或损坏的水管,建议更换为新的水管。

4. 处理断裂问题:如果发现冷却水管发生断裂,需要进行紧急修复或更换。

使用专业的管道连接器将断裂部分连接起来,尽快恢复水管的完整性。

5. 处理堵塞问题:如果发现冷却水管被堵塞,可尝试用高压水枪进行冲洗,清除堵塞物。

若堵塞严重无法清除,需更换新的水管。

除了以上的故障处理措施,预防定子压圈冷却水管故障同样重要。

以下是一些预防措施:1. 定期检查和维护:定期对冷却水管进行检查,包括检查是否有渗漏、断裂、堵塞等问题。

定期清洗水管,防止积累的污垢导致堵塞。

2. 使用合适的材料:选择耐高温、耐腐蚀性能好的水管材料,确保水管在高温和潮湿环境下能够正常工作。

3. 加强润滑和冷却系统的管理:确保润滑和冷却系统正常工作,保持定子的正常运行温度和润滑条件,减轻水管的压力。

4. 定期更换水管:根据使用年限和设备运行情况,定期更换老化和损坏的水管,避免因水管老化导致故障发生。

5. 建立健全的操作规程:制定和严格执行定子压圈冷却水管的操作规程,包括停机检查、定期维护、预防保养等事项,减少故障和事故发生的风险。

总之,发电机定子压圈冷却水管故障处理和预防是保证发电机正常运行和延长设备寿命的重要任务。

双水内冷发电机冷却系统故障分析与处理

双水内冷发电机冷却系统故障分析与处理

其 直 接反应 的是 发 电机轴 的运行 情况 。在发 现机
组 振 动增大 时 , 时对 整个 系统进 行 了检查 , 及 发现 只有 内冷水 系统 有异 常 。 由于此 前切 换过 内冷水 泵, 故检查 内 冷水 泵运 行情 况 , 现 电流 出 口压力 发
匀 , 子此 时将 发生 热弯 曲 , 曲所造 成 的离 心力 转 弯
同时 , 1号瓦 也有 不 同程 度 的增大 变化 值 5I m。 x
2 5

图 2 汽轮机 运 行振动 曲线
- 二 莛 1 "  ̄ "
2 12 振 动 原 因分析 ..
图 1 发 电机 内冷 水 系统
造成 机组 振动 的 因素 多种 多样 , 流激振 、 汽 油

6 0・
( n ryC mpn f i a rn& Sel o , aj g2 0 3 ) E eg o ayo s nI Me h o t . N ni 1 0 9 eC n
Ke r s:n e o ln tr vbr t n; e e a o oo y wo d i n rc o ig wa e ; i a i g n r trr t r o
梅源 能 源公 司 现 有 汽 轮机 组 4台 , 1号 机 除
2 系统 故 障分析 与处 理
组 为背压 机 组外 , 他 3台均 为 上 海 某 汽 轮 机 厂 其 生产 的 抽 汽 凝 汽式 机 组 , 电 机 为 Q S一6 发 F 0—2. 型双 水 内冷发 电机 组 , 即定 子 和 转 子 均采 用 水 进 行 冷却 的发 电机组 。
将使 转子 发生 振动 。
2 13 转子 内冷 水堵 塞处理 ..
首先 , 转子进 水压 力 进行 调 整 , 表 1 对 见 。通 过周 期性 增加 和 降低 内冷水压 力对 系统 管路 进行 冲洗 , 障依 旧 。于 是 , 定停 机 处 理 , 机 后 根 故 决 停 据 现场情 况 , 采用 从 猫 爪 冷却 水 进 水 门处 接 临 时 管, 从转 子冷却 水 出水 口对转 子管 路进行 反 冲洗 , 通 过反 复 冲洗 , 冲洗 的 出 口( 子 冷 却水 进 口) 在 转 处发 现较 多 的絮状 垃圾 , 经仔 细检 查多 为填 料 , 冲 洗完 毕 , 系统 恢复 , 内冷水 冲洗定 子 和整 个管路 用 系统 , 质合 格后 机组 投入运 行 , 水 振动恢 复 。

发电机定子冷却水回路异常导致定子接地保护动作事件分析

发电机定子冷却水回路异常导致定子接地保护动作事件分析

发电机定子冷却水回路异常导致定子接地保护动作事件分析事件背景:发电机定子冷却水回路异常导致定子接地保护动作是一个比较常见的问题。

定子冷却水回路在发电机运行中起着非常重要的作用,它可以有效地冷却定子,防止温度过高而损坏设备。

然而,由于各种原因,定子冷却水回路可能会出现异常情况,导致发电机定子接地保护动作。

事件分析:定子冷却水回路异常可能由以下几个方面引起。

1.冷却水质量问题:水质污染是最常见的导致定子冷却水回路异常的原因之一、如果冷却水中含有杂质、沉积物等,会导致冷却水回路堵塞或者冷却效果不佳,进而引起定子温度过高。

这种情况下,定子接地保护装置会检测到定子温度过高,并通过动作进行保护。

2.冷却水流量问题:定子冷却水流量过小或者过大都可能导致冷却效果不佳,从而引起定子温度过高。

冷却水流量过小可能是由于管道堵塞、阀门调节不当等原因导致。

冷却水流量过大可能是由于泵站工作不正常或者阀门调节不当等原因引起。

定子接地保护装置会检测到定子温度异常,并及时动作进行保护。

3.冷却水泵问题:冷却水泵是冷却水回路中至关重要的设备之一、冷却水泵工作不正常可能导致冷却水流量不稳定,从而引起定子温度过高。

冷却水泵问题的原因可能包括电机故障、轴承损坏、机械密封不良等。

定子接地保护装置会检测到定子温度异常,并通过保护动作防止设备受损。

4.管道连接问题:定子冷却水回路中的管道连接紧密性也可能影响冷却效果。

管道连接不良、漏水等问题会导致冷却水流量不稳定,从而引起定子温度过高。

定子接地保护装置会检测到定子温度异常,并通过保护动作保护设备。

对于以上可能导致发电机定子冷却水回路异常的原因,可以通过以下几个途径进行预防和处理。

1.定期清洗冷却水回路中的杂质和沉积物,保持冷却水质量良好。

可以使用过滤器、沉淀箱等设备进行处理。

2.定期检查冷却水回路中的管道连接情况,确保连接良好,无漏水现象。

3.定期检查冷却水泵的工作情况,包括电机运行情况、轴承状况、机械密封情况等。

发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防

发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防

发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防发电机是发电厂的重要组成部分,而发电机定子上的压圈与冷却水管是其关键结构,一旦发生故障,可能会导致发电机过热,严重时甚至损坏设备。

因此,本文将对发电机定子压圈冷却水管故障的处理方法及预防措施进行详细介绍。

故障处理方法:1. 检查管道连接:定期检查冷却水管及其连接处,如发现泄漏、断裂等情况,应立即更换或修理。

2. 清洗水管及过滤器:积累在冷却水管内壁的沉淀物会影响水流,引起冷却不足,故障发生率增加。

定期进行水管清洗可有效减少故障发生,此外,还可以安装过滤器来避免管道内沉淀物的积累。

3. 防止污水进入:确保水系统中的污水不会流回到冷却水管中,可以通过安装适当的阀门来实现这一目的。

4. 更换磨损的部件:长期的使用会导致冷却水管与压圈磨损,导致水管丧失密封性和承受能力。

及时更换磨损的部件是解决这一问题的有效方法。

预防措施:1. 定期维护:发电机是重要设备之一,需要定期维护,包括清洗和检查风扇、散热器和其他部件,以确保冷却系统正常运行。

2. 保持清洁:保持冷却水管与压圈的清洁非常重要,可以避免沉淀物积累,减少故障发生的可能性。

3. 安装监测系统:安装适当的监测系统可以实时监测冷却系统的工作情况,如果发现异常,可以及时采取措施,预防故障的发生。

4. 使用高质量的材料:选择高质量的冷却管材和安装组件,可以增强冷却系统的耐用性和运行效率,减少故障率。

结论:发电机定子压圈冷却水管是发电机冷却系统中的重要组成部分,其故障会导致发电机损坏,甚至影响到整个发电厂的正常运行。

为了避免冷却水管故障,需要定期检查冷却系统的运行情况,保持清洁并定期更换磨损部件。

此外,需要安装监测系统来及时发现异常情况,预防故障的发生。

双水内冷发电机漏水故障分析及预防

双水内冷发电机漏水故障分析及预防

机漏 水故 障是该 类 发电机组 最 频发 的故 障 ,同时也 是火 电机组最 严重 的事故 之一 。其 危害轻 则停 机停
炉 ,重 则损坏 主机 ,烧毁 定子 绕组或 铁 心 ,烧 坏转 子绕组 或大 轴 。 因此 ,分 析研 究 漏 水 故 障 的原 因 , 制定 相应 的对 策 ,尽可 能减少 事故 造成 的损失 ,是 电力工 作者 的重要 任务 。
电机 组 ( 1号 、2号 、3号 、4号 、7号 、8号 ) 2 和
i 故 障分析
1 1 关于漏 水原 因 .
பைடு நூலகம்
台 3) Mw 发 电机组 ( 【) 【 5号 、6号 ) 为上 海 电机 厂 均 QF S系列 双水内冷发 电机 。 投产 3) 来 的运 行 经 验 表 明 ,双 水 内冷 发 电 【年
双 水 内冷 发 电机 漏水 故 障分 析 及预 防
魏 志 江
( 广东粤华发 电有限责任公 司,广 州 5 0 3 ) 17 0
摘要 :双水 内冷发 电机的漏水故障可能造成发 电机 的损坏 ,能否及 时判 断发 电机 的漏 水。取 决于有 效的制度及 在线监测装置 的灵敏度 。为此 ,分析 了黄埔发 电厂几 台发 电机组 漏水故 障的原 因.提 出了预 防发 电机 漏水事故
黄埔 发 电厂 3) 间先后 出现过 1 【年 6台次发 电机
漏 水故 障 ,其 原 因主要 是设计 方案 、材质结 构 、制 造 工艺 等方 面存在 某些 缺陷 和不完 善之处 。从 发生 漏 水 的零 部 件 ,可 以看 出结 构 、材料或 工艺上 的薄
弱 点 。黄埔 发 电厂 发 电 机 的 I 漏 水 故 障 中 ,因 6次 水 电接 头焊 接不 良( 渣沙 眼 ) 生渗漏 9次 ;因定 夹 发 子 ( 子 ) 棒或 转子 出水 拐角 空 心铜 管破 裂漏 水 4 转 线

双水内冷发电机故障分析及预防

双水内冷发电机故障分析及预防

双水内冷发电机故障分析及预防1双水内冷发电机的特点双水内冷冷却方式:定子线圈和转子线圈双水内冷,定子铁心及其他结构件空冷,定子端部铜屏蔽冷却为水内冷。

20世纪30年代末期以前,汽轮发电机基本上处于单一的空气冷却阶段。

空气冷却在结构上最简单,费用最低廉,维护最方便,这些显著的优点使得空气冷却首先得到了应用和发展。

随着电网容量的增大,要求提高汽轮发电机的容量。

为了提高容量,需要增加电磁负荷,导致电磁损耗增大,从而引起电机发热量的增加,要强化冷却就必须加大通风量,这必然引起通风损耗的增大,而通风损耗(含风摩耗)占总损耗的40%,这就使得电机的效率降低。

另外,空气冷却的定转子绕组的温升也较高,影响绝缘的寿命。

同时,水的比热容大、化学稳定性好、便于获得,是理想的液体冷却介质。

1958年中国上海电机厂制成了第一台定子和转子绕组都用水在内部直接冷却的12MW双水内冷发电机。

此后上海电机厂生产的50MW、60MW、125MW、300MW发电机也采用这种冷却方式。

氢气比热容大、导热性能好、密度小,是良好的气体冷却介质。

水的比热容大、化学稳定性好、便于获得,是理想的液体冷却介质。

当前,功率超过250MW的发电机广泛地采用氢、水或几种冷却介质分别冷却各个部件。

双水内冷发电机结构简单,外部辅助系统单一、由于双水内冷发电机采用水、水、空冷却方式,因此与水氢冷相比,取消了氢系统和密封油系统,仅有水系统。

外部辅助系统单一,安装、运行、维护方便,可维护性好。

由于转子线圈采用水内冷。

线圈绕组温度低,匝间采用连续绝缘,不与冷却介质接触,运行可靠。

由于定子铁心采用空冷。

无氢爆和漏油可能性,机座设计不需防氢爆措施和氢密封结构。

结构简单,重量轻,发电机最大运输件定子的运输重量和尺寸减少,便于运输和降低运输成本。

但是于转子内冷水系统的密封非常困难,从转子出水支座中不断溶入新鲜空气,造成内冷水PH值不断下降,在氧的作用下铜芯导线的腐蚀就持续发生,从而导致内冷水水质的控制相当困难。

双水内冷发电机转子出水支座甩水现象分析及处理措施

双水内冷发电机转子出水支座甩水现象分析及处理措施

双水内冷发电机转子出水支座甩水现象分析及处理措施
双水内冷笈电机
转孑出水支座恩水现象分析及处理措施
周德元
(华夏电力公司,福建厦门361026)
嵩屿电厂二期2X300MW(3号、4号)机组,发电机为上海汽轮发电机厂生产的QF&一300—2型双水内冷、自并励静止励磁发电机,转子采用除盐水冷却,其流程(图1)为:转子冷却水箱内水通过转子冷却水泵升压,经过冷却器、一次过滤器、二次过滤器后,通过进水支座从发电机轴励端中心孔进入转子,对转子线棒进行冷却,最后从发电机轴汽端甩出,汇集至出水支座,再通过回水管道回至转子冷却水箱。

发电机转子为高速转动部件,转子水冷系统上有2个动静密封部件,一个为进水支座,该部件为自由端,采用盘根密封方式;另一个为出水支座两端,设有两道齿形密封环和四氟乙烯挡水板(图2)。

A转冷泵
图I发电机转子水冷系统
支座
收稿日期:2006—07—18
作者简介:周德元,(1970一),1993年毕业于上海交通大学能源工程系热动专业,现为嵩屿电厂工程师,从事汽轮机检修维持工作。

E-marl:songyu2@sina.corn,ptzdy@163.corn
万方数据。

发电机端部绝缘的故障预防及处理

发电机端部绝缘的故障预防及处理

发电机端部绝缘的故障预防及处理本文对发电机定子绕组端部绝缘结构、常发性故障的成因及我厂在针对避免端部绝缘故障所采用的治理措施进行了分析和介绍,对试验方法和处理工艺进行了进一步探讨。

国产大型发电机组定子绕组多采用水内冷方式,水冷造成工艺上的难度加大。

在发电机定子故障中,定子绕组端部绝缘引起的事故占很大比例。

发电机线圈端部绝缘缺陷如未能及时发现而任其发展就会酿成大事故。

国产200 MW、300 MW系列发电机曾多次发生过定子绕组端部固定结构及端部绝缘工艺不良,运行中振动大引发的线棒与固定部件松动、绝缘磨损,鼻部空心导线漏水,造成接地和相间短路故障的发生。

根据1998年第一季度~2003年第一季度京津唐电网电气绝缘技术监督汇总报表,京津唐电网1998年1月~2003年3月期间容量在100MW以上发电机的事故、障碍和缺陷共77次,其中发生在水氢氢冷却发电机上的有56次。

这其中,通过检修预试发现的52次缺陷中,定子绕组端部手包绝缘类型缺陷有33次,占比例的63.5%。

由此可见,定子绕组端部手包绝缘的健康状况不容忽视。

对定子绕组端部绝缘缺陷的及时发现和检修工艺的不断改进,对于降低发电机的故障发生率有着重要的作用。

我厂经过多年有针对性的进行试验检测、提高检修水平等工作,端部绝缘缺陷已逐年减少,近几年趋于稳定,并在针对端部绝缘的处理及相应试验中积累了一定经验,为避免类似故障的发生提供了一些有效参考。

1.设备概述(1)我厂八台汽轮发电机组均选用东方电机厂生产的QFSN-300-2型产品,额定容量为300MW,#1、#2发电机定子额定电压为18KV,#3~8发电机定子额定电压为20KV,定子三相绕组采用双层短节距绕组结构,接线方式为2-Y,发电机冷却方式采用“水氢氢”方式。

(2)发电机定子绕组端部采用条形兰式结构,端部线棒为渐开线形,以保证间隙均匀并减少端损耗。

线圈端部设有若干固定在压圈上的绝缘支架及三个玻璃钢绑环。

发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防范本(3篇)

发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防范本(3篇)

发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防范本引言:发电机是现代工业中常用的重要设备之一。

为确保发电机的安全运行和延长其使用寿命,定子压圈冷却水管的正常运转至关重要。

本文将介绍发电机定子压圈冷却水管故障的处理方法,并提出一份预防故障的范本。

1. 故障处理1.1 故障现象描述当发现发电机定子压圈冷却水管出现故障时,应及时进行故障处理。

故障表现主要包括:冷却水管有漏水现象、压力下降、水温升高等。

1.2 打开冷却水管检查首先,切断电源,确保操作安全,然后打开冷却水管进行检查。

检查时,应注意观察是否有堵塞、破裂、腐蚀等现象。

如果发现有异常情况,应进一步确认故障的具体原因。

1.3 拆卸压圈和冷却水管连接口在确认故障原因后,需拆卸定子压圈和冷却水管连接口。

拆卸时应注意使用适当的工具和方法,避免损坏相关部件。

1.4 清洗和更换受损部件将压圈和冷却水管连接口拆卸后,需要进行清洗,并对受损的部件进行更换。

清洗时应使用适当的清洗液或溶剂,并彻底清理各个部位。

1.5 安装新的压圈和冷却水管连接口清洗和更换受损部件后,需要安装新的压圈和冷却水管连接口。

安装时请确保连接口牢固,避免出现漏水或连接不牢的情况。

1.6 冷却系统测试在处理完故障后,需要进行冷却系统的测试。

测试时应确保冷却系统正常运行,冷却水管无漏水现象,水温在正常范围内。

2. 预防故障2.1 定期检查和维护为预防故障发生,定期检查和维护发电机定子压圈冷却水管至关重要。

定期检查可以发现潜在问题,并及时采取措施防止故障的发生。

2.2 清洗和保养定期清洗和保养冷却水管可以有效延长其使用寿命。

清洗时应使用适当的清洗液或溶剂,彻底清除污垢和腐蚀物。

2.3 安全操作在使用发电机时,应严格按照操作手册进行操作,避免人为因素引起的故障。

应确保正常使用温度、压力范围内,避免超载或过热导致的故障。

2.4 安装和连接工艺在安装和连接过程中,应遵循正确的工艺和标准,确保压圈和冷却水管连接口的牢固和正常运行。

内冷水质问题导致发电机定子线棒故障分析和预防措施

内冷水质问题导致发电机定子线棒故障分析和预防措施

Research and Exploration |研究与探索.维护与修理内冷水质问题导致发电机定子线棒故障分析和预防措施王子君(神华国神集团公司技术研究院,陕西西安H0065)摘要:大型汽轮发电机定子线棒堵塞是水内冷汽轮发电机常见的故障之一,定子线棒在运行中发生堵塞会出现层间温 差或出水温差超过规程规定值。

如果发电机定子线棒堵塞缺陷不能及时排除,将严重影响发电机组安全运行,甚至会发生 发电机烧损的严重后果。

根据大型汽轮发电机定子线棒的布置、结构、联接方式以及进出水的情况,结合两个发电厂由于 内冷水质控制不良导致汽轮发电机定子线棒堵塞故障案例分析,进一步说明了运行中对定子内冷水质控制的重要性,提出 了预防定子线棒堵塞措施及定期对定子线棒进行清洁和冲洗的必要性。

关键词:内冷水质;定子线棒堵塞;故障分析;预防措施中图分类号:T M311 文献标识码:A文章编号:1671-0711 (2017) 02 (下)-0028-03发电机作为发电厂最终功能转换的平台,随着 机组容量的不断增大,功能转换时放热效应也就相应增加。

为了保证机组安全经济运行,发电机的冷却就变得格外重要,为了满足冷却要求,一般大型 发电机都使用定子水冷却内冷的冷却方式。

在成功 解决冷却问题的同时,又出现了新的问题,主要是 在内冷水系统运行过程中如果对内冷水质控制不良, 会发生对空心导线的腐蚀和腐蚀产物析出堵塞空心导线的问题,如不及时处理,将引起对应线圈绕组过热而烧坏发电机,引发重大设备事故。

因此,对 运行中发电机定子线棒堵塞原因进行分析并采取相应的预防措施,对发电机的安全运行、经济运行具有重大意义。

1发电机定子线棒布置、结构、联接方式以及进出水的布置情况大型汽轮发电机一般定子绕组由嵌人铁芯槽内的条形绝缘线棒组成,绕组端部为篮式结构,并且 由连接线连接成规定的相带组。

采用连续式F级环 氧粉云母绝缘系统,表面有防晕处理措施。

水内冷 绕组的导体既是导电回路又是通水回路,每个线棒 分成若干组,每组内含有一根空心铜管和数根实心铜线,空心铜管内通过冷却水带走线棒产生的热量。

双水内冷发电机定子绝缘水管漏水分析与措施

双水内冷发电机定子绝缘水管漏水分析与措施

双水内冷发电机定子绝缘水管漏水分析与措施李思国【摘要】Stator insulation pipe of dual inner water cooled generator is an important part of generator stator,the tightness and integrity are the pivotal issues to ensure long-term normal operation,the maintenance is important too, stator insulation pipe leaking can cause machine halt even main engine damage,come about immeasurable economic losses to Xingneng power bined with the instance,analyzes the reason of insulation pipe to electric genera-tor,sets out the feasible treating method and preventive measure,ensures the normal operation ofgenerator,reduces the unnecessary economic losses.%双水内冷发电机定子绝缘水管是发电机定子的重要部件,其严密性及完好性是保证发电机长期正常运行的关键,其检修相当重要,一旦出现定子绝缘水管漏水,会造成停机停炉,甚至主机损坏,给兴能发电公司带来不可估量的经济损失。

结合实例,对发电机绝缘水管漏水原因进行了分析,并制定了切实可行的处理办法及预防措施,保证了发电机的正常运行,减少了不必要的经济损失。

【期刊名称】《山西焦煤科技》【年(卷),期】2014(000)002【总页数】4页(P10-13)【关键词】双水内冷发电机;定子绝缘水管;漏水;原因分析;处理措施【作者】李思国【作者单位】山西兴能发电有限公司,山西古交 030206【正文语种】中文【中图分类】TD612山西兴能发电有限责任公司一期工程2×300 MW机组中的发电机由上海电机厂生产,型号为QFSN2-300-2S,是山西电力史上300 MW及以上机组首家采用双水内冷冷却方式技术的发电企业。

发电机定子绕组故障分析及处理

发电机定子绕组故障分析及处理

发电机定子绕组故障分析及处理摘要:本文针对发电机运行中出现故障,结合检修维护过程中总结的经验,主要对空冷式汽轮发电机定子在制造和运行过程中的常见问题进行一一分析,并提出针对性的解决方法。

对于提高检修效率,降低安全隐患,改善发电机运行工况、保障机组可靠运行有一定的借鉴意义。

关键词:发电机;定子;处理措施;0引言发电机是发电厂的关键设备,是产生电能的核心装置,发电机故障将直接导致机组停运,影响电力系统稳定性,造成用户减产停产等严重后果。

发电机定子故障是发电机常见的故障之一,且严重影响机组的可靠稳定运行,因此,有必要对定子故障的原因进行总结分析,从中寻求解决问题的方法和措施。

便于在检修过程中彻底解决故障问题,从而确保机组的安全稳定可靠运行。

1发电机定子故障的主要原因1.1绝缘老化,发电机运行过程中,定子线棒中流过较大电流,线棒本身发热,以及定子铁心的电磁涡流发热,使得发电机成为一个巨大的热源,加速绝缘老化。

1.2润滑油污染,这类故障常见于轴承部分覆盖于发电机端盖内部,发电机运行过程中,由于滑动轴承油挡漏油,润滑油随着发电机冷却风进入定子膛内,造成发电机内部污染,引起发电机绝缘下降甚至击穿。

1.3绝缘磨损,首先端部绑扎松动,线棒与支撑摩擦使线棒绝缘损坏,由于故障部位在端部绝大部分是导致泄漏电流增大,部分相邻两根非同相线棒同时磨损露铜则可能造成较大的短路事故。

其次波纹垫条失效,波纹垫条在槽内长期受到线棒振动挤压以及高温老化,出现疲劳现象,槽楔开始松动,线棒振动加剧导致绝缘磨损发生定子接地故障,还有部分设备在制造过程中,受工艺等因素的影响简化装配流程,采取防磨措施不到位,造成直线段磨损而发生接地故障。

1.4槽口垫块脱落造成线棒损伤,该类事故大部分由于使用收缩带加胶木条对槽口垫块进行固定,收缩带老化断裂,槽口垫块脱落损坏定子线棒,而槽口距离铁芯较近,容易造成定子接地事故。

1.5低阻漆脱落引起电晕烧伤,高压电机为防止端部电晕对定子主绝缘造成损害,在线棒槽口部位采用了涂抹半导体漆的办法来解决过渡问题,发电机大、小修过程中,极易造成低阻漆的脱落引起电晕烧伤。

发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防范文(3篇)

发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防范文(3篇)

发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防范文发电机定子压圈冷却水管是发电机的重要组成部分,其故障可能会导致发电机工作异常甚至停机。

因此,对于发电机定子压圈冷却水管的故障处理和预防工作至关重要。

本文将从故障处理和预防两方面进行探讨,以提供参考。

故障处理:1. 发现故障后,首先需要停机检修,确保安全。

切勿带电操作,以免引发安全事故。

2. 检查冷却水管的连接是否松动或破损。

可以通过视觉检查或轻微摇动来判断。

如果发现松动或破损,应及时修复或更换。

3. 检查冷却水管是否有堵塞。

可以通过拆卸水管进行清洗或使用压缩空气吹洗的方法进行清理。

4. 检查冷却水管是否有裂纹或泄漏。

可以通过观察有无水渍或水迹来判断。

如果发现裂纹或泄漏,应及时修补或更换。

5. 对于较为复杂的故障,可以请专业维修人员进行处理。

他们具有更丰富的经验和专业的知识,能够更快速、准确地解决问题。

预防措施:1. 定期检查冷却水管的连接是否牢固。

可以每隔一段时间进行检查,及时发现并处理松动的连接,避免故障发生。

2. 定期清洗冷却水管,防止堵塞。

可以每隔一段时间对冷却水管进行定期清洗,保持水管内部畅通,提高冷却效果。

3. 定期检查冷却水管是否有裂纹或泄漏。

可以每隔一段时间仔细观察冷却水管,发现裂纹或泄漏及时修补或更换,避免发生严重故障。

4. 注意定子压圈冷却水管的保养维护。

可以定期使用专业的润滑剂进行润滑,延长冷却水管的使用寿命。

5. 进行定期的维护和保养。

可以按照发电机的维护手册进行定期维护,保持发电机整体的正常运行。

通过以上的故障处理和预防措施,可以有效地防止发电机定子压圈冷却水管的故障发生,提高发电机的使用寿命和工作效率。

在进行故障处理时,务必做到及时、准确地判断故障原因并采取相应措施。

在平时的日常维护中,要注意及时保养冷却水管,检查连接牢固,防止给水管泄漏。

只有这样,才能确保发电机的正常运行,提供稳定、可靠的电力供应。

发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防范文(二)发电机定子压圈冷却水管故障是制约发电机稳定运行的一个重要问题。

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双水内冷发电机定子线棒绝缘损伤现场处理及端部故障分析预防 119双水内冷发电机定子线棒绝缘损伤现场处理及端部故障分析预防张 斌(四川华电西溪河水电开发有限公司)摘 要:50MW 双水内冷发电机定子线棒出槽口处主绝缘受发电机出口短路电磁力作用断裂的现场处理工艺,发电机定子线棒端部故障原因分析及预防措施。

关键词:发电机定子线棒 端部故障 现场处理 分析预防攀枝花发电公司装有4台50MW 双水内冷汽轮发电机组及2台135MW 空冷汽轮发电机组。

50MW 机组均为我国70年代初期的产品,由于受当时形势的影响,制造时在线圈结构,端部紧固措施等方面,考虑抗震、防磨及应具备的机械强度不够,在运行中暴露出多种问题,我公司以新庄站2号机问题尤为突出。

新庄站2号发电机型号SQF-50-2 50MW,定子额定电压10.5KV,额定电流3440A,冷却方式双水内冷,定子线圈主绝缘为黄绝缘结构,1973年3月北重出品,1977年4月安装移交我厂生产使用。

该机投运以来,多次发生漏水、端部松动、脱落黄粉、电腐蚀严重等缺陷,在运行中曾经受过3次出口短路冲击,其中前两次未造成后果,事后检查试验顺利通过,但危害一定是存在的,只是暂时没反应出来。

1990年7月定子上层线棒第21槽在小修预试直流试验1.5Ue 时击穿进行更换处理,在更换线棒过程中发现几处黄粉,端部绑线少量垫块松动。

1996年9月定子上层线棒第15槽、第32槽在大修前直流试验2Ue 时击穿更换,同时处理了几处端部铁芯松动缺陷。

1999年7月及2002年4月两次分别因受潮严重损坏主绝缘及出口短路大面积线棒绝缘击穿,更换了大量线棒。

2002年4月定子线棒绝缘击穿事故中上层线棒全部取出,下层线棒取出10根进行修复处理,部分更换。

2003年7月请都江堰电力修造厂主持更换了76根新线棒(有6根下层线棒是2002年4月才更换的新线棒,此次未更换)。

2006年8月16日2号发电机开始计划大修,8月19日吹干定子线圈内水后测绝缘三相均超过5000M Ω,绝缘合格,修前试验做直流耐压时励端靠控制室侧18槽上层出槽口处线棒绝缘击穿(B 相),抽出转子将该槽线棒从B 相断开后对其余线棒做耐压试验又陆续发现A、C 两相有线棒绝缘击穿,估计上层线棒大部分都存在绝缘缺陷。

上层线棒全部取出后做直流耐压试验只有1、7、22、23号四槽通过,其余38根均在励端出槽口处击穿(其中有两根16、17号汽端出槽口处也有击穿点),检查发现线棒出槽口约30-40㎜处宽边及窄边主绝缘均有明显裂纹,测下层线棒绝缘合格,做耐压试验通过。

历次的抢修,使我们逐渐掌握了在现场更换发电机定子线棒的工艺流程及技术要求,在这里我们着重于定子线棒端部故障的现场处理及分析预防,这对我们新机组的检修维护工作也是十分重要的。

一 50MW 发电机定子线棒出槽口处主绝缘裂纹的现场处理从新庄站2号发电机2006年8月定子线棒故障的现象来看,上层38根线棒均在励端出槽口约30-40㎜处主绝缘均有明显裂纹,而下层线棒无损坏。

因此,故障的主要原因应该是端部固定不牢(该发电机为下层线棒直接绑扎在支撑块上,上层线棒绑扎在上下层间垫块上,无压板结构),同时运行中曾发生出口短路,上层线棒出槽口绑扎最薄弱处受切向及径向电磁力作用造成绝缘断裂,因未伤及铜线,故障线棒可在现场进行处理后重新嵌入使用。

对上层42根线棒做2.5MPa 1小时水压试验合格后进行故障线棒的修复处理,先用锋钢铲刀铲除损坏的绝缘层,在裂纹处沿周向铲至底见实心铜线长约20㎜,注意用力不能太猛,以免伤及实心扁铜线,然后分别向两边铲出长约60㎜的斜边剖口,斜面应尽量平滑,不能有较大的凹凸断层,斜边应保证足够的长度,以便新旧绝缘的搭接,保证足够的绝缘强度。

缠云母带前先在底层刷环氧树脂胶,缠云母带时应沿剖口斜面逐渐向上层层搭接好,用力适度均匀,约半叠包14层,稍高出老绝缘,注意不能高出太多,以保证成型后尺寸与铁芯槽的配合,既要便于下槽,又要防止线棒松动,外包聚四氟乙烯薄膜,便于拆模具。

处理好的线棒要立即上模具热压成型,模具根据线棒形状、截面尺寸及新包绝缘长度制作,采用XMJ 250V 500W 120×60㎜电加热器,丝杠拉马手动加压,线棒截面尺寸56.4×28㎜,热压时间为1小时,温度在150-170℃之间,注意模具靠线棒侧表面必须保证足够的光洁度,每次使用前都发电机本体 第二届全国发电厂电气专业技术交流研讨会论文集必须认真清理表面,仔细检查有无毛刺、杂质等,以免人为造成线棒绝缘缺陷,热压过程中应认真检查巡视,防止温度过高或过低,影响线棒绝缘强度。

热压完成后测线棒尺寸,保证厚度在28㎜,尺寸若偏大可用铲刀或细锉修整。

修复好的线棒按标准进行防晕处理,做3Ue直流耐压及2.5Ue交流耐压试验,合格后绑好层间垫条,画好中心线准备嵌装。

嵌装线棒时,为了加强端部机械强度,用Φ8㎜涤玻绳加强了端部层间垫块的绑扎,恢复槽口扇形垫块后又在出槽口处用 Φ10㎜涤玻绳增设了一道加强环,抢修结束后发电机一次启动成功,运行正常。

二 发电机定子线棒端部故障原因分析及预防措施(一)、总结国内一些发电机端部绝缘故障,定子线棒端部故障发生的主要原因有:1 早期制造的发电机定子端部固定结构与工艺不良,压板数量少,弓形引线长,振动大,致导线疲劳断裂及空心导线漏水。

检查发现,短路和漏水的线棒绝大部分为端部靠近两块压板间未压住的线棒或引出线。

2 多数发电机的故障部位在端部引线接头脱壳严重的手包绝缘与模压绝缘搭接的区域内。

手包绝缘固化工艺不良,绝缘分层严重,导线间填充又不严实,引线绝缘的整体性差,电气强度降低。

3 水电接头的模压绝缘未伸进绝缘盒内,造成铜线裸露,而这些裸露的铜线外面仅覆盖一层由盒中挤出的环氧泥。

运行中环氧泥出现裂缝,加之机内油污等因素,易造成表面电气强度降低。

4 一些事故发电机的定子端部绕组加固用的Φ20㎜涤玻绳表面脏污,受潮后,起着相间线棒短路的搭桥作用。

5 绝大多数发电机的密封瓦结构存在问题,运行中普遍漏油,加上机内杂质脏污,使线棒表面间介质的耐电强度下降。

(二)、定子线棒端部故障的分析及防止措施1 定子绕组端部的固定工艺结构需作改进①改进定子端部绕组的固定方式,防止引线出现100HZ的固有频率,导致铜线疲劳断裂和损伤绝缘。

近来已采取的加固措施:将端部支架和压板由原18块增加至27块,且为宽压板,在想念压板间加装切向支撑梁;在上下层线棒鼻端之间的直线部位分别装设造形组合撑块,支撑梁 与组合撑块问,用浸渍环氧树脂的涤玻绳绑紧。

②改进定子端部绕组的鼻端和引出线绝缘工艺结构,防止水接头绝缘盒铜线外露,引出线绝缘固化不良,股线问填充不严,以致表面电位升高和股线松动断裂危及绝缘。

2 对密封瓦油中进水问题应予高度重视认真改进密封瓦设计和制造质量是解决密封瓦漏油的根本措施,此外,高度和检查时应认真调整轴封间隙。

模拟试验表明,漏入机内的含水油对定子绕组绝缘强度有较大影响。

空气介质下1个大气压力=问距20-25㎜的实际交流击穿电压为25-31.8KV,说明在运行中额定电压下不会发生击穿。

而当喷油状态,含水率为0.9%,在交流电压16KV下即击穿;含水率为0.3%时则不击穿,充分表明含水油结间隙气体击穿强度的严重影响。

3 严格控制机内的空气湿度,可在发电机热风室加装湿度计进行不间断检测。

4 每次检修严格检查定子绕组端部端部电磁振动力随着发电机容量的增大而上升,振动幅值增高,同槽内上下层线棒为同相,上层线棒的电磁力为下层线棒的3倍。

端部构件固定元件因设计或工艺不良容易松脱,造成绕组鼻部及引线再现较大的切向和径向振动,甚至是二倍频振动。

从发电机定子端部绘声绘色及运行条件来看,励侧端部是定子最为薄弱的环节,该处包括有手包绝缘的鼻端接头及引线,其绝缘水平远低于线棒直线模压部分,容易发生击穿事故。

此外,发电机在运行时,端部线棒出槽口及鼻端部位承受较大的电磁力和扭矩,容易出现绝缘磨损故障,加之端部有支架、绑环、绑绳及压板等固定部件,造成空问狭窄,局部存有异物很难发现。

从定子端部出槽口直线段、鼻端和渐开线三个地段,接运行中承受的电磁力和扭矩来看,出槽口直线段和鼻端最为簿弱,其中前者承受电磁力最大。

发电机在运行中通常出线槽口及鼻端容易发生绝缘磨损和铜线疲劳断裂。

发电机频繁起停,使槽口处线棒反复多次承受热机应力作用(包括拉伸和挤压热机应力),也会造成槽口处绝缘断裂。

5 防止机内遗留金属异物的防范措施国产汽轮发电机中,有的端部固定结构薄弱,运行中常出现压板、端部支架、引线及汇水环固定用的螺母、螺栓楹动、脱落的异常现象,给发电机安全运行带来来严重威胁。

有的端部、绕组还出现100HZ回有频率的整体模态,加剧了绕组的振动。

因此,端部紧固件应逐个检查,并采用合理的防松止退结构,如锁片由单锁必为双锁片等。

安装及大修时要建立严格的现场管理制度,防止锯条、螺钉、螺母、工具等金属杂物遗留在定子内部,特别应对端部线圈的夹缝,上下层渐开线线棒之问作详细检查,必要时在安装和大修后借助内窥镜对肉眼无法观察到的部位逐个进行认真检查。

新安装机组一般投运一年后作第一次大修时,应把检查端部紧固件(如压板紧固的螺栓和螺母、支架固定的螺母和螺栓、引线夹板的螺栓、汇水管所用卡板和螺栓等)是否松动、脱落,以及铁芯边凋硅钢片有无断裂等作为主要检查内容。

因为运行后制造工艺不良而引起的上述缺陷最容易在第一次大修中暴露出来。

加强对工作人员的安全教育,用事故实例说明小小金属异物给发电机带来的严重后果。

6 采用表面电位法检查发电机定子绕组端部绝缘缺陷用表面决位法检查发电机定子绕组端部绝缘缺陷具有灵敏度高,能有诳检出局部缺陷和端部微渗漏水等一系列优点,多年来在各电厂获广泛应用。

有些端部绝缘盒由于制造中存在先天质量缺陷,同时运行中接头被油浸入后,120表面电位有升高的现象,而擦油后电位有所下降,为了准确及较灵敏地发现绝缘缺陷,对于接头绝缘盒等测量部位要求在不清洗状态中进行试验的目的就在这里。

运行机组绝缘正常时表面电位应在1000-3000V范围内。

三 总结发电机端部绝缘故障发生的主要原因是制造工艺质量问题。

据不安全统计,1993-1995年,国产300MW发电机有6台次因定子端部线棒固定绑扎不良,水电接头绝缘盒制造质量不良等原因引发了相间短路事故。

总之,提高发电机运行可靠性,保证发电机安全满发的根本途径首先是提高产品(包括配套设备)质量,其次是提高运行维护及安装检修水平。

此外,发展旨在及旱发现发电机运行中存在的潜伏性故障,防止突发性事故发生,减少事故损失的在线监测和诊断的技术装备亦是十分必要的,如发电机局部放电监测、定子绕组端部振动监测等。

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