AAO工艺调试方案

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焦化污水处理A-A-O工艺的开工调试

天津铁厂焦化厂王春刚石拥军

关键词:焦化厂、污水处理工艺、开工调试、结论

一、概况:

天津铁厂焦化厂现有焦炉四座其中1#2#为42孔58-Ⅱ型、3#为JN-80型、4#为58-I型,年设计焦炭产量为112万吨,日产煤气130万m3,原生化污水处理工艺是1990年建成投产的O-O工艺,设计规模为100m3/h污水,分两系运行,用于处理炼焦和煤气净化过程中产生的污水,该污水主要污染物有酚、氰、氨氮、吡啶及多环芳香族化合物等,属成分复杂的难于生物降解的典型工业污水。

原生化污水处理系统设计为生化脱酚装置,该装置由预处理、生化处理,以及分析化验等部分组成。

O-O工艺流程:

2004年5月底,我厂由鞍山焦耐院设计,在污水处理的基础上将生物脱酚装置改为生物脱氮装置即O-O工艺改造为A-A-O工艺。该工艺把原均合池改建为厌氧池,原曝气池一段改建为缺氧池,曝气池二段改建为好氧池,一沉池改为事故备用水池,二沉池改建为新工艺的沉淀池。分两系运行,增设有生物过滤罐系统,设计规模处理100m3/h污水。

进入生化工段的水质如下:挥发酚≤1300mg/l,氰化物≤350mg/l,焦油≤50mg/l,氨氮≤400mg/l,COD≤4200mg/l,PH值9~10。

二、开工前的准备:

1、各种设备试运转正常。

2、各种化验设备齐全。

3、污水处理所需药剂准备充足。

4、在厌氧池和缺氧池的花环上挂满污泥。

5、在好氧池中注入剩余污泥已备培养和驯化。

三、开工步骤:

1、开工方案

我厂新蒸氨工艺于2004年3月建成并投入开工调试。生化A-A-O工艺于2004年5月28日进行开工调试,在调试的第一个月内原O-O工艺正常运行。从开工

之日起,好氧池污泥培养及驯化时间为一个月;缺氧池污泥的培养及驯化时间为一个半月;厌氧池污泥的培养及驯化时间为2~3个月。

2、向好氧池投加接种污泥

由原O-O工艺所产剩余污泥每日向好氧池排放3~5小时。

3、投加回收污水

向系统中投加的污水量,第一周为12m3/h,第二周为17m3/h,第三周为

22m3/h,第四周为25m3/h,第五周为〉33吨/时。在第一周里系统内水质控制如下,挥发酚〈200mg/l,氨氮〈150mg/l。此后各周系统内水质控制如下:挥发酚〈300mg/l,氨氮〈300mg/l。

4、充氧,加药,混合,搅拌。

第一天,在好氧池内曝气2小时,取样化验分析,溶解氧6.4mg/l,污泥体积7%。第二天重复第一天的步骤,第三天曝气23小时,好氧池出口溶解氧

4.0mg/l,污泥体积6%。启动回流污泥泵,回流污泥体积1%。在回流污泥井里投加粉状磷盐(N a2HPO4),控制外排水含磷在0.5mg/l以内,启动回配水泵向缺氧池注入60m3/h的回配水,此后按污水上量调节回配水水量为三倍的废水量。第四天,连续曝气,出口溶解氧3.0mg/l,出口污泥体积6%,回流污泥体积8%。第五天,加大曝气量,出口溶解氧为3.2mg/l,出口污泥体积7%,回流污泥体积12%。第六天,重复第五天的步骤。第七天,向好氧池内投加纯碱(Na2CO3)溶液,浓度为8~10%,在此阶段好氧池内温度22~27℃,PH值进口8~9,出口6.5~7。因水质波动较大,在此阶段,污泥增长幅度较小。取得的效果不是很理想。

在第二周至第三周的时间里,好氧池温度为29~35℃,污泥体积明显增长,出口为20%,回流为70%,此阶段外排水水质:挥发酚和氰化物都小于0.5mg/l,COD降至200~320mg/l。

在开工的第一个月末和第二个月下旬这段时间里,好氧池的出水溶解氧曾一度出现较大波动。原因是:第一,原O-O工艺停产,全部废水进入新系统。第二,新蒸氨由于设备堵塞,上量不稳定。第三,新工艺好氧池容积比原工艺曝气池容积大了三倍多,职工操作还不熟练。在此阶段经过深入摸索,采取分段控制,确定溶解氧的零点位置,此后,好氧池出口溶解氧基本稳定下来。

5、缺氧池污泥的培养基驯化。

缺氧池的污泥自开工日起,经过一个半月时间的培养驯化,脱氮效果明显,虽然经过了一次高温,即42℃和二次未经蒸氨处理的剩余氨水的冲击。造成部

分污泥死亡,但又经过两周的时间,逐渐恢复正常。此阶段,缺氧池温度为35~39℃,PH值为7.5~8.5。

6、厌氧池污泥的培养及驯化

厌氧池污泥在驯化的第一个月里效果不明显,第二个月里效果逐渐增加,在好氧池的配合下,出水水质明显好转。此阶段,厌氧池的温度主要控制在50~55℃,PH值9~10。需要说明的是,在第一个月上旬升温阶段加有一定量的稀释水,中旬以后取消了稀释水,直接用废水驯化。

四、开工调试结论

A-A-O工艺经过5个多月的调试运行,达到了预期效果,验证了该工艺对焦化污水处理的有效性,即生化外排水的平均水质为:挥发酚〈0.3mg/l,氰化物〈0.2 mg/l,悬浮物〈150 mg/l,油〈10 mg/l,氨氮〈25 mg/l,COD的去除率达到92%以上。

五、对设计及开工的几点建议

1、鼓风机不能用进出口调节风量,避免管路性能曲线于风机性能曲线的交点进入风机的喘振区内,应在好氧池上的放散管处用阀门进行调节,在管口处另加消音器,以消除噪音。

2、缺氧池的前部分,是污水和回配水混合及降温的区域,该区域在池底部虽设有3台搅拌器,一旦有故障,无法修复,建议在另一系改造中,不设搅拌器,改造三层高低隔板,使混合液上下流动,既节电、节约设备,又解除了维修的困难。

3、厌氧池的加压泵,因泵悬臂太长(2.5m),振动太大,4个月转坏8台泵,建议改为自吸泵,使生产正常运行。

4、为了使COD的去除率达到95%以上,建议把备用厌氧池投入生产,增加高温厌氧菌的处理效果,使二系厌氧池与一系缺氧池和好氧池合并,目前此计划正在实施中。

五、结束语

随着环境保护意识和要求的不断提高,焦化污水管理和处理技术也得到不断发展,我厂在环境保护方面做了大量工作,取得了一些成绩,但是与其它兄弟单位相比,还有一定差距,不妥之处,请各位同仁、专家、同志们多提宝贵意见。我们将按可持续发展战略,坚持“在发展中保护环境,在保护环境中促进发展”的指导思想,与时俱进,努力把我厂的环境保护工作推上一个新的水平。

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