高含盐废水-水合肼废水处理工艺的研究

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第四章结论

第四章结论

本文以潍坊某水合肼生产公司酮连氮法生产水合肼过程中产生的废水为研究对象,根据废水氯化钠含量高并含有有机物杂质的水质特点,制订了一套回收并制得精制工业氯化钠的试验方案。试验主要由高温多效蒸发部分、聚合氯化铝混凝反应部分、芬顿试剂氧化部分、蒸发结晶部分和洗涤精制部分组成,通过试验确定了各部分最佳的工艺参数:

(1)对自行设计的高温多效蒸发器进行安装调试,经过蒸发器蒸发后,废水中低沸点的含氮物质、丙酮、水等低沸点的物质被蒸出冷凝后,返回水合肼生产系统。溶液中氯化钠的浓度达到饱和时停止循环浓缩,此时溶液的COD№由479.00mg/L降低为411.94mg/L。对此饱和氯化钠溶液进行蒸发结晶并过滤后,得到了含有杂质的粗氯化钠。

(2)对经过蒸发后的浓缩液过滤后取滤液进行混凝试验,通过正交试验确定混凝反应部分的最佳工艺条件为:选用聚合氯化铝做混凝剂,最佳的投加量为30mg/L,溶液pH为8,搅拌条件为快速搅拌(350r/rain)30s,中速搅拌(90r/min)8min,慢速搅拌(30r/rain)12rain。在此条件下,溶液有机物去除率达到86.97%,经测定,此时溶液的COD池为53.69mg/L。

(3)对混凝后的上清液进行氧化,进一步去除有机物。试验表明,芬顿氧化部分的最佳工艺条件为:H202的投加量为40retool・L.。,[Fe2+]/in202]摩尔比为l:8,溶液初始pH为3。反应时闻为2小时。在最佳的氧化条件下,废水的CoD拖由53.69mg・L-1降为4.86mg・L~,COD池的去除率约为90.95%。

(4)对氧化后的溶液进行蒸发结晶得到的粗氯化钠与多效蒸发时得到的粗氯化钠一起,用饱和的氯化钠溶液对其进行洗涤精制,最终确定用予洗涤的氯化钠溶液的用量为10m[/g粗氯化钠,经过洗涤所得的氯化钠纯度可达到99.08%,达到了GB/T5462.2003工业制盐的一级水平。

试验结果表明,采用高温多效蒸发一混凝一氧化一蒸发结晶一洗涤精制工艺可以制得高纯度的工业氯化钠。对于酮连氮法生产水合肼工艺过程中产生的废水,采用上述工艺是可行的。

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