水平井产液剖面测试管柱图

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水平井产液剖面测试工艺方案论证

一、研究目的

围绕低渗透、低丰度油田水平井采油工艺技术配套,针对采油八厂低渗透、低丰度油层水平井特点,开展水平井产液剖面测试工艺技术试验攻关,充分了解各段产液、含水情况。

二、方案论证

1、产夜剖面测试工艺

目前可以进行水平井产液剖面测试的有两种工艺:一是采用拖拉器把组合测试仪器带入井下水平段;二是采用管柱携带存储式组合测试仪送到水平段。

方案1:拖拉器测试工艺

工艺原理:该项测试技术采用的是预置式井下测试工艺技术,即先将仪器预置于造斜段,然后下入生产管柱,用牵引器将井下组合测试仪器牵引到水平段,安装专用测试井口,见图1,正常生产后,进行流量、压力、温度、含水率、深度等参数的测试。

测试仪器参数:牵引器最大外径Ф54mm,长度7m;测试仪外径ø38mm,长度6.8m。电缆为直径Ф8mm的三芯测试电缆。

存在问题:

(1)目前的拖拉器外径太大,无法在油井正常生产时从油套环空顺利进入井下;

(2)只能采取先让拖拉器携带仪器进入水平段,然后再下入生产管柱,起抽后进行测试,存在生产管柱刮碰测试电缆的危险。

图1 水平井产夜剖面测试工艺管柱结构示意图

2005年10月在州62-平61井进行现场试验。首先使牵引器从套管中试爬进入水平段指端,回收电缆测出水平段井温、压力曲线。然后使牵引器再次进入水平段指端,下入生产管柱到825m,出现电缆随生产管柱一起移动现象,上提电缆,拉力达到1.3t(额定拉力1.6t,最大拉力2.0t),为确保电缆安全,上提生产管柱到630m,上提电缆力降到1.0t,安装井口完井启抽。生产30小时测液面深度为580m。回收电缆进行分层找水测试,测试结果见表1。

表1 州62-平61井分层找水解释成果表

该井正常生产时日产液8.3t,日产油7.1t,含水14% 。测试结果与实际生产数据差距较大。主要是测试时生产情况与测试前不同,测试时,油井流压较高,生产时间短,还没有达到稳定生产,所以测试结果不是对该井正常生产情况的真实反映。

方案2:管柱携带存储式组合测试仪工艺

管柱结构:主要由生产管柱和丢手管柱两部分组成。

工艺原理:由丢手管柱携带封隔器和桥式偏心工作筒(携带组合测试仪,并有桥式过流通道),分段测试产液、含水、压力和温度等参数。

存在问题:

(1)目前还没有成型的存储式组合测试仪,需要针对我厂水平井情况开发存储式组合测试仪,存储式组合测试仪不具有通用性;

(2)目前还没有成熟的水平井封隔器,水平段下工具分段风险很高,打捞工艺不成熟。

图2 水平井产夜剖面测试工艺管柱结构示意图

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