鞍钢齐大山铁矿选矿分厂浮选尾矿品位偏高原因分析_李丽匣

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鞍钢齐大山铁矿选矿分厂浮选尾矿品位偏高原因分析_李丽匣

鞍钢齐大山铁矿选矿分厂浮选尾矿品位偏高原因分析_李丽匣
3. 3 铁化学物相分析
为确定矿样中铁存在的物相及含量,对混磁精 矿、浮选精 矿、浮 选 尾 矿 样 品 进 行 了 铁 化 学 物 相 分 析,结果如表 2 所示。
由表 2 可知,混磁精矿中以磁性铁、赤( 褐) 铁 矿形式存在的铁含量分别为 27. 74% 、13. 55% ,铁 分布率分别为 59. 44% 和 29. 03% ,硅酸铁中铁含量 为 3. 11% ,铁分布率为 6. 66% 。经过一粗一精三扫 浮选流程后,浮选精矿中磁性铁、赤( 褐) 铁矿形式
·12·
矿产保护与利用
2013 年
铁矿选矿厂,对阴离子反浮选工艺在我国的应用起 到了先导作用。2005 年达到原矿品位 29. 50% ,铁 精矿品位 67. 6l% ,尾矿品 位 9. 21% ,金 属 回 收 率 79. 65% 的生产指标[3]。
但齐大山铁矿选矿分厂处理矿石来源区域多, 矿物组成复杂,矿物嵌布特性及结构构造复杂,所处 理北采矿石主要是石英型矿石,南采矿石主要由含 透闪石型和石英型两种矿石组成,主要矿物有假象 赤铁矿和石英,并含有不同量的磁铁矿。含透闪石 型和石英型矿石在磨矿特性上存在较大差异,同时 磁铁矿的含量不同对选别影响较大。另外,矿石嵌 布特性及结构构造复杂[4]。因此,即使“粗细分选、 弱磁—强磁—阴离子反浮选工艺”能够很好对鞍山 式贫赤铁矿进行分选,但生产中浮选尾矿铁品位偏 高,达 18% ,造成一定的金属流失。研究造成浮选 尾矿铁品位偏高的原因对齐大山铁矿选矿分厂提高 金属回收率具有现实意义。
取生产流程中的混合磁选精矿简称混磁精矿浮选精矿和浮选尾矿样品通过化学多元素分析铁化学物相分析粒度分析和矿物的单体解离度分析确定产品中主要组分的含量铁存在的物相形式及含量有用元素在各粒级中的含量和有用矿物单体解离情况以查明造成浮选尾矿品位偏高的原因

齐大山铁矿现开采矿石性质研究及改善选矿指标的建议

齐大山铁矿现开采矿石性质研究及改善选矿指标的建议

齐大山铁矿现开采矿石性质研究及改善选矿指标的建议
吕建华
【期刊名称】《金属矿山》
【年(卷),期】2004(000)0z1
【摘要】研究和分析了黄泥段部位和北采西石砬子矿石及新出露矿体的矿石的工艺特性,及其对选矿指标的影响,并根据研究结果提出了建议
【总页数】4页(P339-342)
【作者】吕建华
【作者单位】鞍钢集团鞍山矿业公司研究所
【正文语种】中文
【中图分类】TD85
【相关文献】
1.矿石性质研究及改善选矿指标的建议 [J], 吕建华;马晓雯
2.齐大山铁矿选矿分厂生产工艺存在问题的分析及改进建议 [J], 李维兵;张国庆;王忠红
3.齐大山铁矿开采矿石工艺矿物学及可选性研究 [J], 薛敏
4.齐大山铁矿石选矿技术研究综合评述 [J], 宋乃斌
5.齐大山铁矿新出露矿石选矿试验研究 [J], 白晓鸣
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鞍钢铁矿资源选矿技术开发现状及建议

鞍钢铁矿资源选矿技术开发现状及建议

8 9 ,终 精 产 率 4 9 % ,金 属 回收 率 2 . 4 的 .1 .8 77 % 较 好选别指标 。
— —
采 用湿 式预选 的方 法 ,可使 原来作 为 岩石
Be e i i to x rm e a nv s i a i n o e y po r m a n tt r n fc a i n e pe i nt li e tg to f v r o g e ie o e
W U e 。 o W n h ng
( iigDein & Re e rh I siu eo s a rn 8 te o pCo p rto M nn sg s ac n ttt fAn h nIo LS e lGr u r o ain, An h n 1 0 4,Chn ) s a 4 0 1 ia
摘 要 :介 绍 了鞍 钢 铁 矿 资 源 和 选 矿 技 术 总 体 开 发 情 况 ,分 析 了 阶段 磨 矿 、重 选 一 磁 选 一 阴 离 子 反 浮 选 和 阶段 磨 矿 、细 筛 再 磨 、全 磁 短 流 程 工 艺 特 点 ,总 结 了鞍 钢 铁 矿 资 源 高 效 利 用 的 做 法 ,提 出 加 快 鞍 钢 选 矿 技 术 进 步 的建 议 。 关 键 词 :铁 矿 ;选 矿 ;阴 离 子 反 浮 选 ;全 磁 短 流 程 中 图 分 类 号 :T D9 文 献 标 识 码 :A 文 章 编 号 :1 7 —8 5 ( 02 0 —0 1 — 0 61 50 21) 2 09 3
《 属 矿 山 》 0 9 () ~ I . 金 ,2 0 I :9 I [ ] 赵 瑞 敏 ,董 恩海 .贫 磁 铁 矿 细 碎 预 选 及 磨选 试 验 研 究 [] . 2 J 《 色金属》 08 () 6 2. 有 ,2 0 1 :2 ~ 7

对齐大山选矿厂两选指标差距的探讨

对齐大山选矿厂两选指标差距的探讨
( 鞍钢 集 团鞍 山矿业 公 司齐 大 山选 矿 厂 ,辽宁 鞍 山 1 4 4 ) 1 0 3
摘 要 :通 过 对 齐 大 山 选 矿 厂 改 为 阶段 磨 矿 、粗 细 分 选 、重 选 一 强 磁 一 阴 离 子 反 浮 选 工 艺 流 程 后 ,2 0 05 年 下 半 年 一 选 和 二 选 车 间 生 产 指 标 差距 增 大 原 因 进 行 分 析 ,提 出 缩 小 两 选 指 标 差 距 的措 施 。 关 键 词 :选 矿 ;指 标 差 距 ;入 磨 粒 度 ;二 次 磨 矿 ;重 精 再 选 中 图分 类 号 :T 2 D 9 文 献 标 识 码 :B 文 章 编 号 :1 7 —8 5 (0 6 4 0 1 2 6 1 5 0 20 )0 —0 4 —0
维普资讯
第 4卷 第 4期 20 0 6年 8月
矿 业 工 程
M i i g ne r n n ng En i e i g 41
对 齐 大 山选 矿厂 两选 指 标 差 距 的探 讨
何 晓 明 宋 乃斌 徐 俊 峰 张 强
选 车 间 现 二 次磨 矿 能 力 不 如 二 选 。二 选 车 间 自 2 0 05
二 选 低 5 3 。两 选 一 次 溢 流 中 一 1 m粒 级 含 量 的 差 距 影 . 0“
年 6月 以来 ,将 原 有 代 一 次 磨 矿 的 2 ~4 球 磨 机 恢 复 为二 次球 磨 ,一 、 二 次 磨 矿 容 积 比 1 6 1 . : ,一 选 车 间 2 。 尽 :1 管 一 选 车 间 强 化 一 次 磨 矿 ,溢 流 一 7 I粒 度 达 6 ( 4“T I O 二 选 达 5 ) 5 ;但 其 精 矿 一 7 m粒 度 只 达 到 7 ~8 ( 4“ 5 O 二

齐大山反浮选尾矿理化性质及再选工艺研究

齐大山反浮选尾矿理化性质及再选工艺研究

齐大山反浮选尾矿理化性质及再选工艺研究崔宝玉;侯端旭;刘文刚;魏德洲【摘要】应用X射线衍射、化学多元素、粒度和金属分布、光学显微镜等研究分析方法,对齐大山反浮选尾矿的化学元素组成、粒度分布特征及单体解离度特征等理化性质进行了系统研究,并对该尾矿进行了再选研究.结果表明:尾矿中铁矿物以赤铁矿为主,主要富集于细粒级中,主要脉石矿物为石英.再选试验采用脱泥-筛分-重选-磁选-反浮选联合工艺对尾矿进行回收,反浮选尾矿经过脱泥-筛分后再进行螺旋溜槽重选可获得铁品位为65.48%、铁回收率为16.88%的重选精矿,铁品位为30.45%、铁回收率为54.51%的磁选精矿给入反浮选作业;选用NaOH为调整剂、淀粉为抑制剂、CaO为活化剂和LKY为捕收剂,经过一次粗选、两次精选,可获得铁品位65.36%,铁回收率为31.04%的反浮选精矿.最终实现了齐大山反浮选尾矿中铁矿物的有效回收.【期刊名称】《中国矿业》【年(卷),期】2018(027)010【总页数】6页(P137-142)【关键词】反浮选尾矿;理化性质;再选;联合工艺【作者】崔宝玉;侯端旭;刘文刚;魏德洲【作者单位】东北大学资源与土木工程学院 ,辽宁沈阳110819;东北大学资源与土木工程学院 ,辽宁沈阳110819;东北大学资源与土木工程学院 ,辽宁沈阳110819;东北大学资源与土木工程学院 ,辽宁沈阳110819【正文语种】中文【中图分类】TD951随着铁矿资源的开发利用,铁尾矿的堆存量急剧增加。

据统计我国铁尾矿堆存量已超过75亿t,并且以5亿t/a的速度增长[1-2]。

大量尾矿堆存不仅占用了土地,造成资源浪费,也给人类生活环境带来了潜在危害。

铁尾矿资源的综合利用越来越受到人们重视,如利用细粒铁尾矿烧制传统建筑材料[2-3]及新型凝胶材料[4],利用铁尾矿作为土壤改良剂或充填材料[5-6]等。

铁尾矿中有价组分的二次回收是尾矿再利用的前提[1,7-12],当前研究大多集中于中粗粒级,而对微细粒铁尾矿中铁矿物的回收研究较少。

某作业区尾矿品位高的问题分析及优化措施

某作业区尾矿品位高的问题分析及优化措施

某作业区尾矿品位高的问题分析及优化措施杨晓峰;孟娜;陈景明【摘要】After upgrading and reform of a certain hematite operation zone,there is a problem that the tailings grade is relatively high. The results of the inspection on flow sheet in this area show that:the magnetic iron content is relatively low in the original concentrate;the large quantity of middling is the main reason why the tailing grade is high for hematite separation process. Our suggestion is to increase the productive rate of rough clean spiral,clean spiral,and undersize to sort out iron ore that has been monomer separated to reduce middling quantity. Meanwhile it will improve the effect of secondary grinding classification operation to reduce tailing grade.%某赤铁矿作业区增产改造后存在尾矿品位偏高,对该区流程考查结果表明:原矿中的磁性铁含量偏低、中矿量大的问题是该作业区赤铁矿石选别工艺中尾矿品位高的主要原因,建议在生产操作中增大粗螺精矿、精螺精矿和筛下的产率,使已单体解离的铁矿物及时分选出去,以减少中矿量,同时改善二次磨矿分级作业的效果,降低尾矿品位。

齐大山铁矿选矿厂(二)

齐大山铁矿选矿厂(二)

世上无难事,只要肯攀登齐大山铁矿选矿厂(二)1)破碎筛分:该厂投产初期是一段粗碎,产品粒度为500~0mm。

粗碎产品给干式自磨机(现已停用)。

在一期工程改造和二期建设中新增了中碎及筛分系统,为了适应¢2200 中碎机经矿粒度小于350mm 的要求,将原1500/300 旋回破碎机改为1350/180 非标准型旋回破碎机。

原安装的¢2200 单缸液压中破碎机系试制产品,因液压系统漏油严重、小伞齿轮常打牙等设备事故多,于1975~1977 年间陆续换成定型产品¢2200 单缸液压中碎机。

原安装的7 台1.5×4m 双层共振筛,因为板簧经常断裂、板簧衔接螺栓经常失效,筛网易堵塞等原因,更换为SZZ21.5×4m 吊式自定中心振动筛,以后又将吊式改为座式。

1984 年对破碎系统除尘设施进行了改造,取得较好成绩,1986 年6~8 月厂房内空气粉尘含量合格率达到85%。

现破碎系统具备了年处理原矿800 万吨的生产能力。

破碎筛上产品可以满足竖炉焙烧的要求,即大于75mm粒级和小于20mm 粒级的含量均在10%以内。

破碎筛分及焙烧工艺流程见下图:2)一选工艺流程:一选是1970 年7 月建成投产的,最初的选别流程是弱磁-强磁开路流程,经过两年生产实践表明,该流程选不出最终合格精矿,回收率也很低,而且当时强磁不过关,介质堵塞严重,生产不能正常进行,为此,于1972 年8 月停产并按浮-磁流程进行技术改造。

第一次改造工程于1974 年竣工投产。

设计指标为:原矿品位26.7%,精矿品位59%,选矿比2.75,回收率80.08%。

浮-磁流程经长期生产表明达不到设计指标,其主要原因是由于采场深度的变化,在采矿供矿中透闪石型矿石数量增多,这种矿石的脉石易浮,易浮脉石进入精矿,降低了精矿品位(53~55%),回收率也受到很大影响。

某赤铁矿选厂降低尾矿铁品位试验

某赤铁矿选厂降低尾矿铁品位试验

某赤铁矿选厂降低尾矿铁品位试验
李忠仙;牛红杰
【期刊名称】《现代矿业》
【年(卷),期】2013(000)006
【摘要】通过对某赤铁矿选厂尾矿矿石性质的分析研究,提出了进一步降低尾矿铁品位的流程方案,即2次强磁扫选尾矿分级-粗粒级进入摇床、细粒级进入离心机-离心机精矿用皮带溜槽精选流程.试验获得了精矿铁品位为34.05%、产率为35.24%、回收率为66.36%、尾矿品位为9.52%的良好指标,并结合试验结果提出了降低尾矿品位增加精矿产量的现场改造方案.
【总页数】3页(P107-108,167)
【作者】李忠仙;牛红杰
【作者单位】昆明钢铁集团有限责任公司上厂铁矿;昆明钢铁集团有限责任公司上厂铁矿
【正文语种】中文
【相关文献】
1.降低尾矿铁品位的试验研究
2.某选厂尾矿回收铁的试验研究
3.降低密地选厂尾矿铁品位的探索试验研究
4.降低赤铁矿选矿尾矿铁品位的研究
5.鞍山式赤铁矿石反浮选尾矿铁品位偏高机制
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齐大山铁尾矿预富集—深度还原提铁及尾渣综合利用研究

齐大山铁尾矿预富集—深度还原提铁及尾渣综合利用研究

齐大山铁尾矿预富集—深度还原提铁及尾渣综合利用研究齐大山铁尾矿铁含量为12.54%,铁物相以赤铁矿与硅酸铁为主,磁铁矿次之,铁矿物嵌布粒度细,单体解离差。

使用传统选矿方法很难高效回收铁。

采用预富集-深度还原技术,以强磁选-磨矿-弱磁-中磁选为预富集流程,可获得铁品位36.41%、铁回收率69.86%的预富集粗精矿,然后对预富集粗精矿分别进行随炉升温和高温入炉还原,可得到铁品位≥93.41%、铁回收率≥93.65%的还原铁粉。

同时,以预富集后的细粒尾矿和还原后的尾渣为原料分别制备胶凝材料,优化掺量均为10%,以预富集后的粗粒尾矿取代20%机制砂制备了尾矿砂混凝土,实现了铁尾矿提铁及资源综合利用的目的。

随炉升温还原研究表明,还原温度对还原铁粉铁品位的影响最大,Na2C03用量与CaO用量次之,各因素对还原铁粉铁回收率的影响较小,优化后的条件:以10℃/min升温至1300℃保温30min、烟煤用量17.5%、CaO用量15%、Na2CO3用量4%。

高温入炉还原研究发现,少量Na2CO3或CaF2可显著提高还原铁粉铁品位,分别从89.52%提高到93.98%、91.89%,Na2CO3使还原时间缩短50%,优化后的条件:还原温度1325℃、还原时间20min、烟煤用量 17.5%、Ca(OH)2 用量 20%、Na2CO3 用量 0.6%。

对含铁硅酸盐相中铁占全铁的含量进行了量化分析,研究了随炉升温与高温入炉还原时含铁硅酸盐相的生成与还原机理。

结果发现,随炉升温还原时,添加15%CaO与4%Na2CO3促使部分浮氏体参与生成了含铁硅酸盐相,在高温半熔融状态下内部Fe2+需迁移至相界面进行还原。

生成的金属铁层与渣相界线分明,有利于后续磨矿-磁选,对提高还原铁粉铁品位与铁回收率有利。

结合热力学软件FactSage7.1的相图计算与铁颗粒粒度分析表明,高温入炉还原时,加入0.6%Na2CO3或CaF2促使体系中迅速生成低熔点化合物并出现液相,降低了体系的熔点和粘度。

齐大山铁矿排土场增高扩容稳定性分析

齐大山铁矿排土场增高扩容稳定性分析

齐大山铁矿排土场增高扩容稳定性分析李传林;王永增;王瑞【摘要】Due to the increase of open-pit exploration and shortage of land resources,the firms have to increase capacity in old dumps,that induced the security problem increasingly prominent. Taking a waste dump of Qidashan Iron Mine as a case, the feasibility for the capacity increase and heightening of the dump was analyzed. With the use of mechanical parameters ob-tained from the indoor experiments,slope model of waste dump was established based on the engineering geological investiga-tion. The limit equilibrium method was adopted to calculate the slope safety factor of a dump without ground water or under low water,high water level in Qidashan Iron Mine, which is located on bedrock or clay layer, and obtain the influencing law of groundwater on mine slope safety. Especially when the dump is located in the clay layer,the slope safety factor falls rapidly as the underground water level raises,which seriously influences the slope safety. Through analyzing the slope stability at dump height of from 180 m to 230 m,it is shown that,within the range of from 180 m to 220 m,the dump safety coefficient is de-clined from 1. 122 to 1. 116,and at 230 m,the safety factor is increased to 1. 142. The law of the slope stability under the chan-ges of the water level and slope height provides a powerful basis for the slope safety evaluation and the determination of the reg-ulation scheme.%由于露天矿开采量的增大和土地资源的紧缺,迫使企业在老排土场上进行增高扩容,由此引起的安全问题日益突出。

鞍钢脱硫扒渣组成特性研究

鞍钢脱硫扒渣组成特性研究
9 S 7
6 H肼胍w 5H
4 3
2●
M戳Ⅻ州o
铁含量 铁占有率
18.99 35.05
14.54 26.83
18.54 34.23
2.】1 3.89
54.18 100 00
由化学多元素分析结果可以看出:脱硫扒渣中 可回收利用的元素只有铁,伴生元素含量均未达到 综合回收标准。主要有害元素硫的含量较高,CaO 含量也较高。这是因为脱硫扒渣过程中,一部分氧
析,确定样品的粒级分布,了解样品的粒度特性及不
同粒级中Fe和S的含量情况。
2分析结果与讨论 2.1化学成分与铁物相分析结果
渣样的光谱分析结果如表1所示。光谱分析检
出的元素主要为Fe、Ca、Mg、C、Si、S、A1、Mn、K、Ti,
其他元素含量较少。渣样的化学多元素分析与铁物
相分析结果如表2和表3所示。
analysis.The study result indicates that this slag§main valuable dement is iron,whose content is as high船54.18%,and
its main harmful element is sulfur,whose content is 1.0l%.Its main phases include metal imn,magnetite,ferrites,sili— cares and aluminates.The iron occurring in metal iron and magnetite amounts to 61.88%of the total iron and the sulfur mainly occurs in calcium sulfide and sulfate minerals.The iron is mainly distributed in coarse fractions while the sulfur in both coarse and fine fractions.

齐大山选矿厂混磁精矿DA-1捕收剂浮选试验

齐大山选矿厂混磁精矿DA-1捕收剂浮选试验
2 1 5 捕收 剂用 量试 验 .. 当抑 制剂 用 量 为 6 0 g t矿 浆 p 0 /, H值 为 1 . , 1 5
8 0gt 1 0 /时 , 矿 铁 品 位 分 别 为 6 .5 0 / 和 0gt 精 0 68 % 和6 .4 ; 6 8 % 回收 率分 别 为6 .5 和6 .4 。试验 26 % 36% 中发现 , 当淀粉 用 量少 时 , 分铁 矿 物 未 被 抑 制 , 部 进


针 对 齐大山选 矿厂 混磁 精矿进 行 了浮选条 件试 验 , 确定 了适 宜 的药剂 制度 : 选温度 浮
为 2 矿 浆 p 0o C, H值 为 1 . , 收剂 D 1用量 为 60gt抑 制剂 淀粉 用量 为 6 0gt 15 捕 A. 0 /, 0 ,。在 适 宜药剂 /
制度 条件 下 , 行 了开路 试验 和 一 次粗选 、 进 两次扫 选 的 闭路 试验 。经过 闭路 试 验 , 获得 了精 矿 品位
5l54l . 18 5 .3 4 0 5I ; 1 .
gt抑 制剂 用量 为 60gt浮选 温度 2 /, 0 /, 0℃ , 矿浆 p H 值 为 1. 。在 以上 浮 选 制 度 条 件 下 , 行 一 次 粗 15 进 选 、 次 扫选试 验 , 二 扫选 时 , 调节 矿浆 p H值 为 1 . , O 5 浮选 开路 试验 流程 见 图 8 。
2 1 4 活 化 剂用 量试 验 ..
值为 1 2时的 回收率 8 .4 2 4 %降低 了 1 O个百分 点 ,
但考 虑 到精 矿 铁 品位 很 高 , 后 确 定 浮 选 矿 浆 p 最 H
值 为 1. 。 15
2 1 2 抑 制剂用 量试 验 ..
抑制 剂 采用 淀粉 , 当矿 浆 p 值为 1. 捕 收剂 H 15,

某铁矿选厂磁选系列湿尾矿品位偏高原因分析

某铁矿选厂磁选系列湿尾矿品位偏高原因分析
地 质矿 样 。 2 . 2 选 厂 采样
和选别设备存在问题 ; ④人为因素造成。
根据 预测 的原 因 , 从 5个 方 面进 行分 析 。 ( 1 ) 在 生 产 现 场 井 下 主要 出 矿 部 位 、 地 表 选 厂
磁 滑 轮甩 岩前 和磨 机 给矿皮 带 采集有 代 表性 地质 矿 样 和生 产 矿样 , 一部 分通 过外 委进 行铁 物 相分 析 , 查
选 矿流 程 中采 样 点分 布示 意见 图 1 。
明原矿 中铁矿物组成 , 预测尾矿铁含量范围 ; 另一部
分通 过 磁选 管试 验 确 定 选 矿 技术 指标 , 判 断选 矿 生 产 现场 湿尾 矿 品位 能否再 降低 。 ( 2 ) 对选 厂综 合 湿 尾 矿 做 铁 物 相 分 析 , 查 明选 矿生 产过 程 中是 否存 在磁性 铁 流失 。 ( 3 ) 对 选 矿 各 工 序 产 生 的 尾 矿 进 行 磁 选 管 试
1 : 3配 比组织 生 产 , 则 计 算 尾 矿 铁 品位 为 9 . O %; 若 吴集 北 盘 7 - 1 或7 . 3 采 场 出矿 占 比偏 高 , 则 计 算 尾 矿 铁 品位会 超 过 9 . O %; 若 吴集 南 盘 1 4 . 1 5 采 场 出矿

占 比偏 高 , 则计 算尾 矿铁 品位 会 低 于 9 . 0 %。
月则高达 9 . 3 8 %, 湿尾矿铁品位异常偏高。为保证
生 产顺 利进 行 , 对偏 高原 因进 行分 析 。

2 现 场 采 样
现场采样是随机的, 能反应该时段生产工艺各
指标 的真 实情 况 。
2 . 1 井 下采场 采样
1 预 测原 因与分析方法

河北某铁矿选矿厂尾矿品位偏高原因分析

河北某铁矿选矿厂尾矿品位偏高原因分析

0.43
27.73
0.36
20.92
0.81
22.96
由表 2、表 3可知,虽然尾矿铁品位均已很高, 但尾矿中的磁性铁含量均未超过 1.0%,属于目前 生产工艺条件下的正常范围。
该矿于 8月初对选矿车间的 18台磁选机底部 槽体等进行了检查,均不存在跑矿、漏矿现象。综上
原明亮:河北某铁矿选矿厂尾矿品位偏高原因分析 2019年 12月第 12期
流失范围。此部分磁性铁大多为细颗粒脉石连生体,目前的弱磁选
工艺条件下无法完全回收。
所述,选矿车 间 磁 选 工 艺 生 产 正 常,不 存 在 “跑 尾 ”
现象。
3 近 5a工艺指标分析
2015—2019年工艺技术指标结果见表 4。
表 4 2015—2019年工艺技术指标情况

项目
入磨原矿 铁品位
2015年完成指标 2016年完成指标 2017年完成指标 2018年完成指标
SerialNo.608 December.2019
现 代 矿 业
MODERNMINING
总 第 608期 2019年 12月第 12期
河北某铁矿选矿厂尾矿品位偏高原因分析
原明亮
(五矿矿业控股有限公司)
摘 要 河北某铁矿为查明磁选铁尾矿品位指标异常升高的原因,分别进行了磁选管分选试 验、铁物相分析试验、井下出矿情况分析等详细的调查研究。调查结果得出:原矿中的赤铁矿含量 增多导致磁选铁尾矿品位明显偏高,给出了赤铁矿含量与尾矿品位升高的对应关系,并提出了针对 性的技术措施,对同类矿山的生产指标控制具有一定的参考意义。
2019年计划 2019年实际(1—8月4.5 44.38
湿选尾矿 铁品位
7.28 7.44 7.88 7.75 7.9 7.92

某作业区尾矿品位高的问题分析及优化措施

某作业区尾矿品位高的问题分析及优化措施
万 t ,2 0 1 3 年 5 月 份 进 行 增 产 改 造 ,年 处 理 原 矿 量 增
2 原 矿 性 质
入选 矿石 以氧 化矿 石类 型为 主 ,含 少 量 的磁 性 矿 和 褐铁 矿等 。对 人选 矿石样 进 行多元 素及 物相 化 验 分 析 ,结 果 见表 1 、2 。
重选一 强磁一 阴离子反浮选” 工艺流程 ,处理赤铁矿
的现状 ,全面掌握各作业 的运行情况 ,对二选 作业 区
进行 了全面 的技术考查 ,通 过优化工艺 参数 ,实现对
生产过程 的有效控制 ,以降低尾矿 品位 ,使 流程进一
步优化 。
的磨矿选别工艺分别分 布在二选作业 区 、三选作业 区 和浮选作业 区,其 中二选作 业 区设 计年处 理原矿 1 5 0
Ab s t r a c t : Ba s e d on t e c hni c a l r e s e a r c he s c on duc t e d o n Da c ha ng c op pe r p i t mi ne a nd a c c u mu l a t e d p r o du c t i on pr a c t i c e ov e r r e c e nt s e ve r a l y e a r s,t he ma i n f a c t o r s t ha t af f e c t pr od uc t i o n o ut pu t of c o ppe r p i t mi n e s l i e i n t he f r e q ue n t ge os t a t i c p r e s su r e
中 图 分 类 号 :T D 9 2 6 . 4 文 献 标 识 码 :B 文 章 编 号 :1 6 7 1 —8 5 5 0( 2 0 1 5 )0 5 ~0 0 1 5 —0 4

我国铁矿选矿厂尾矿再选

我国铁矿选矿厂尾矿再选

我国铁矿选矿厂尾矿再选我国铁矿资源丰富,目前已探明铁矿石储量531亿t,随着我国国民经济的发展,为钢铁工业提供铁矿石量每年约2—2.5亿t。

由于我国铁矿石具有贫、细、杂的特点,在矿山开采和矿石加工过程中产生了大量的尾矿。

据统计,铁矿选矿厂每年排出的尾矿量约为1.3—1.7亿t,目前尾矿已成为矿山的严重污染源。

由于大量的排放尾矿,不仅污染周围环境,还会造成滑坡、溃坝事故,危害人民生命财产的安全,而且还占用大量的土地,消耗大量资金,浪费资源,影响企业的经济效益,它既破坏了生态平衡也阻碍了经济的发展。

朱镕基同志在第二次工业污染防治工作会议上强调:“综合利用,变废为宝,既保护了国家的资源,又充分利用了国家的资源,同时又净化了环境,可谓一举多得。

”针对我国矿产一次资源日趋减少的现状,把已生产铁矿选矿厂大量排放的尾矿,作为二次矿产资源进行合理的开发和有效地利用,变害为利,变废为宝,这是当前矿业开发中亟待解决的重要问题。

矿产资源是不可再生的一种资源,充分合理的利用尾矿资源,对改善环境,保障人民财产安全,减少占用土地,节约资源,提高矿山经济效益都具有十分重要的作用,它将有利于矿业的持续发展和获得良好的社会效益、环境效益和经济效益。

尾矿资源综合利用程度,是衡量一个国家科技水平和经济发展以及保护生态环境的标志,工业发达国家以无废料矿山作为开发目标。

我国铁矿选矿厂尾矿资源综合利用工作,起步较晚,尾矿回收利用率很低,仅为7%左右。

目前按照尾矿综合利用方式和加工制成产品用途来分析,可归纳为:(1)尾矿再选回收多种有价金属;(2)尾矿加工制成多种建筑材料;(3)尾矿作矿山采空区充填料;(4)尾矿制作农用化肥,改良土壤等。

尾矿再选措施尾矿是巨大的潜在的二次矿产资源。

我国铁矿资源多为贫矿,含铁品位为30%—35%的贫铁矿约占80%,其中还有部分与多金属共生矿、赤铁矿等。

针对不同类型的贫铁矿石,需采用不同的选别工艺流程,进行一种或多种有用金属的回收。

鞍钢齐大山铁矿选矿分厂浮选尾矿品位偏高原因分析

鞍钢齐大山铁矿选矿分厂浮选尾矿品位偏高原因分析

a t Q i d a s h a n I r o n Mi n e  ̄ C o n c e n t r a t o r B r a n c h
L I L i —x i a,Y A N Z a n,Y U A N Z h i —t a o,F A NG P i n g
s t u d i e d . Ma i n c o mpo n e n t s, i r o n p h a s e s, g r a n u l a it r y a na l y s i s, me t a l d i s t ib r u t i o n, a n d l i b e r a t i o n d e —
关 键 词: 铁矿物 ; 反浮选 ; 尾矿 ; 齐大 山
中图分类号 : T I ) 9 2 6 . 3 ; T D 9 5 1 . 1 文 献标 识码 : B 文章编号 : 1 0Байду номын сангаас0 1 — 0 0 7 6 ( 2 0 1 3 ) 0 4— 0 0 1 1— 0 5
I n v e s t i g a t i o n o n t h e R e a s o n o f H i g h e r Gr a d e o f F l o t a t i o n T a i l i n g s
李 丽匣 ,阎赞 , 袁 致涛 ,方萍
( 1 . 东北 大学 资源 与 土木 工程学 院 , 辽宁 沈阳 , 1 1 0 8 1 9 )
摘 要: 鞍钢齐大 山铁矿选矿分厂是 我国最 早应用阴离子反 浮选工 艺流程 的铁矿选 矿厂 , 随着选 矿厂入选 矿
石性 质的变化 , 生产过程 中遇 到了浮选尾矿品位偏高 的问题 。分别采取生产流程 中的混合磁选精矿 、 浮选精
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表 3 混磁精矿的粒度组成及金属分布率 /%
粒级 / mm
产率
筛上累 计产率
铁品 金属分 累计金属 位 布率 分布率
+ 0. 074 12. 46 - 0. 074 + 0. 042 13. 22 - 0. 042 + 0. 038 7. 40 - 0. 038 + 0. 025 8. 14 - 0. 025 + 0. 020 3. 88 - 0. 020 + 0. 010 22. 88
第4 期
李丽匣,等: 鞍钢齐大山铁矿选矿分厂浮选尾矿品位偏高原因分析
·13·
存在的铁含量分别为 55. 52% 、10. 99% ,铁分布率 分别为 80. 53% 和 15. 94% ,硅酸铁中铁分布率降为 1. 87% 。浮选尾矿铁品位偏高的主要原因为一部分 磁铁矿和赤( 褐) 铁矿的存在,磁铁矿形式的铁含量 为 9. 88% ,分布率为 54. 26% ,赤( 褐) 铁矿中铁含 量为 5. 57% ,铁分布率为 30. 59% ,而碳酸铁中的铁 含量为 0. 75% ,对浮 选 尾 矿 铁 品 位 偏 高 的 影 响 很 小。
摘 要: 鞍钢齐大山铁矿选矿分厂是我国最早应用阴离子反浮选工艺流程的铁矿选矿厂,随着选矿厂入选矿 石性质的变化,生产过程中遇到了浮选尾矿品位偏高的问题。分别采取生产流程中的混合磁选精矿、浮选精 矿和浮选尾矿样品,借助化学多元素分析、铁化学物相分析、粒度分析和单体解离度分析对样品中主要组分 含量、铁存在的物相及含量、样品的粒度组成及金属分布率、铁矿物和脉石矿物的单体解离度进行研究。结 果表明,部分已经单体解离的细颗粒铁矿物进入到浮选尾矿中,是导致鞍钢齐大山铁矿选矿分厂反浮选尾矿 品位偏高的主要原因。可在反浮选体系中加入适宜的脱附剂、选择性絮凝剂,以改善微细粒铁矿物进入泡沫 产品的情况,从而降低尾矿铁品位,改善浮选指标。 关 键 词: 铁矿物; 反浮选; 尾矿; 齐大山 中图分类号: TD926. 3; TD951. 1 文献标识码: B 文章编号: 1001 - 0076( 2013) 04 - 0011 - 05
浮选精矿 67. 31 1. 61 17. 66 0. 17 0. 26 0. 026 0. 02 0. 026
由表 1 结果可知,浮选精矿中有害元素 P 和 S 的含量很低。混磁精矿铁品位为 46. 61% ,经过浮 选作业后,可以获得铁品位为 67. 31% 的浮选精矿, 而浮选尾矿铁品位高达 18. 07% 。
3. 3 铁化学物相分析
为确定矿样中铁存在的物相及含量,对混磁精 矿、浮选精 矿、浮 选 尾 矿 样 品 进 行 了 铁 化 学 物 相 分 析,结果如表 2 所示。
由表 2 可知,混磁精矿中以磁性铁、赤( 褐) 铁 矿形式存在的铁含量分别为 27. 74% 、13. 55% ,铁 分布率分别为 59. 44% 和 29. 03% ,硅酸铁中铁含量 为 3. 11% ,铁分布率为 6. 66% 。经过一粗一精三扫 浮选流程后,浮选精矿中磁性铁、赤( 褐) 铁矿形式
- 0. 010 32. 02
12. 46 25. 68 33. 08 41. 22 45. 10 67. 98 100. 00
11. 64 3. 10 24. 65 6. 96 39. 44 6. 24 51. 96 9. 04 55. 17 4. 57 58. 00 28. 36 61. 00 41. 74
·12·
矿产保护与利用
2013 年
铁矿选矿厂,对阴离子反浮选工艺在我国的应用起 到了先导作用。2005 年达到原矿品位 29. 50% ,铁 精矿品位 67. 6l% ,尾矿品 位 9. 21% ,金 属 回 收 率 79. 65% 的生产指标[3]。
但齐大山铁矿选矿分厂处理矿石来源区域多, 矿物组成复杂,矿物嵌布特性及结构构造复杂,所处 理北采矿石主要是石英型矿石,南采矿石主要由含 透闪石型和石英型两种矿石组成,主要矿物有假象 赤铁矿和石英,并含有不同量的磁铁矿。含透闪石 型和石英型矿石在磨矿特性上存在较大差异,同时 磁铁矿的含量不同对选别影响较大。另外,矿石嵌 布特性及结构构造复杂[4]。因此,即使“粗细分选、 弱磁—强磁—阴离子反浮选工艺”能够很好对鞍山 式贫赤铁矿进行分选,但生产中浮选尾矿铁品位偏 高,达 18% ,造成一定的金属流失。研究造成浮选 尾矿铁品位偏高的原因对齐大山铁矿选矿分厂提高 金属回收率具有现实意义。
浮选 含量 55. 52 10. 99 0. 66 0. 48 1. 29 68. 94 精矿 分布率 80. 53 15. 94 0. 96 0. 70 1. 87 100. 00
浮选 含量 9. 88 5. 57 0. 75 0. 65 1. 36 18. 21 尾矿 分布率 54. 26 30. 59 4. 12 3. 57 7. 47 100. 00
在齐大山铁矿选矿分厂浮选指标稳定时,分别 针对流程中的混磁精矿、浮选精矿和浮选尾矿取样, 去除水分后采用移堆法和环堆法进行混匀和缩分, 制备出具有代表性的试样。
样品的粒度组成分析采用筛析和水析的方法。 采用 Motic BA300pol 型偏光显微镜对样品进行铁矿 物和脉石矿物的单体解离度分析,放大倍数为 10 × 10。
第4 期 2013 8 月
选冶工艺
矿产保护与利用
CONSERVATION AND UTILIZATION OF MINERAL RESOURCES
№. 4 Aug. 2013
*
鞍钢齐大山铁矿选矿分厂浮选尾矿品位偏高原因分析
李丽匣,阎赞,袁致涛,方萍
( 1. 东北大学资源与土木工程学院,辽宁 沈阳,110819)
表 2 铁化学物相分析结果
/%
产品 铁元素 磁性铁 赤褐铁 碳酸铁 硫化铁 硅酸铁 名称 存在的相 中的铁 中的铁 中的铁 中的铁 中的铁
总铁
混磁 含量 27. 74 13. 55 0. 91 1. 36 3. 11 46. 67 精矿 分布率 59. 44 29. 03 1. 95 2. 91 6. 66 100. 00
3. 10 10. 06 16. 30 25. 34 29. 90 58. 26 100. 00
3 结果与讨论
3. 1 混磁精矿的物相分析
为了探明混磁精矿中主要矿物种类,对其进行 了 X 射线衍射分析,结果如图 1 所示。
由图 1 可 见,在 ( 2θ ) 20. 9018°、26. 6798°、 50. 1866°处存在着非常尖锐的石英特征峰,与 PDF 卡 01 - 083 - 0539 石英 SiO2 的图谱吻合。在( 2θ) 30. 1127°、35. 4642°、56. 9746°处为磁铁矿尖锐的特
Investigation on the Reason of Higher Grade of Flotation Tailings at Qidashan Iron Mine's Concentrator Branch
LI Li - xia,YAN Zan,YUAN Zhi - tao,FANG Ping ( 1. School of Resources & Civil Engineering,Northeastern University,Shenyang 110819,Liaoning,China)
3. 4 粒度组成分析及金属分布率
对混磁精矿、浮选精矿、浮选尾矿样品进行粒度 分析,- 0. 038 mm 粒级样品采用水析法分别获得 - 0. 038 + 0. 025 mm、- 0. 025 + 0. 020 mm、- 0. 020 + 0. 010 mm、- 0. 010 mm 粒级产品。每个粒级的产 率、铁品位和金属铁分布率如表 3 ~ 5 所示。
取生产流程中的混合磁选精矿 ( 简称混磁精 矿) ,浮选精矿和浮选尾矿样品,通过化学多元素分 析、铁化学物相分析、粒度分析和矿物的单体解离度 分析,确定产品中主要组分的含量,铁存在的物相形 式及含量,有用元素在各粒级中的含量和有用矿物单 体解离情况,以查明造成浮选尾矿品位偏高的原因。
2 试验原料与试验方法
表 1 矿样的化学多元素分析结果
/%
样品 TFe SiO2 FeO MgO Al2 O3 CaO P S
混磁精矿 46. 61 32. 09 11. 24 0. 72 0. 43 0. 31 0. 027 0. 025
浮选尾矿 18. 07 71. 58 4. 70 0. 97 0. 48 0. 52 0. 033 0. 027
征峰。( 2θ) 24. 1903°、33. 2038°、62. 5140°处出现了 赤铁矿的特征峰。说明混磁精矿中主要的脉石矿物 为石英,主要的铁矿物为磁铁矿和赤铁矿,其他矿物 含量比较少。
图 1 混磁精矿的 X 射线衍射图谱
3. 2 化学多元素分析
齐大山铁矿选矿分厂的混磁精矿 ( 由弱磁精 矿、强磁精矿合并) 给入浮选作业后,经一段粗选、 一段精选、三段扫选获得浮选精矿。混磁精矿、浮选 精矿、浮选尾矿的化学多元素分析结果如表 1 所示。
1 前言
鞍钢齐大山铁矿选矿分厂是目前国内最大的红
铁矿选矿厂,采 用 的 工 艺 流 程 是 连 续 磨 矿、粗 细 分 选、弱磁—强 磁—阴 离 子 反 浮 选 工 艺[1,2]。齐 大 山
铁矿选矿分厂是我国率先应用阴离子反浮选工艺的
* 收稿日期: 2013 - 06 - 13; 修回日期: 2013 - 08 - 09 基金项目: 国家自然科学基金青年项目( 51104034) ; 教育部基本科研业务费项目( N110401002) ; 中国博士后科学基金 资助项目( 2011M500826) 作者简介: 李丽匣( 1980 - ) ,女,河北定州市人,博士,东北大学副教授,主要研究方向铁矿选矿理论及技术。
Abstract: Qidashan Iron Mine's Concentrator Branch is the earliest iron ore dressing plant which utilized reverse flotation technology. With the variation of feed characteristics,flotation tailing grade became higher. The mixed magnetic concentrate,flotation concentrate and tailing were sampled and studied. Main components,iron phases,granularity analysis,metal distribution,and liberation degree of iron and gangue minerals were investigated by chemical analysis,phase analysis,grain size analysis and liberation degree analysis,to find out the reason of higher grade of flotation tailings. It was shown that some fine clean iron mineral particles with high liberation degree enter into flotation tailing and lead to the higher grade. Therefore,suitable desorptant and selective flocculant could be added into the reverse flotation system to reduce the iron grade of flotation tailings and improve the flotation index. Key words: iron minerals; ; reverse flotation; tailing; Qidashan
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