600MW汽轮机三种形式汽封改造经济性对比
600MW机组汽轮机汽封改造及经济性分析
600MW机组汽轮机汽封改造及经济性分析作者:李建文来源:《河南科技》2018年第32期摘要:本文对某热电厂2号汽轮机组高压缸效率偏低、高中压缸过桥汽封漏汽量较大现象进行分析,采用新型汽封工艺对汽轮机高中低压汽封进行整体改造。
通过A级检修前、后机组性能试验,对改造前后的机组热耗率、高中压缸效率、发电煤耗进行对比,最终论证了汽封改造后,机组整体效率得到显著提高,给电厂带来了更高经济效益。
关键词:汽轮机;汽封改造;热耗率;发电煤耗;经济效益中图分类号:TK263.63 文献标识码:A 文章编号:1003-5168(2018)32-0050-03Retrofit and Economic Analysis of Steam Turbine Seal for 600MW UnitLI Jianwen(Fujian Yili Construction Engineering Co., Ltd. Fujian Electric Power Debugging Branch,Fuzhou Fujian 350000)Abstract: In this paper, the phenomenon of high pressure cylinder efficiency and large leakage of steam seal of No. 2 steam turbine unit in a thermal power plant was analyzed, and a new steam seal technology was adopted to transform the steam seal of steam turbine under high and low pressure. Through the performance test of the unit before and after the a grade overhaul, the heat consumption rate, the efficiency of the high and middle pressure cylinder and the coal consumptionof power generation were compared before and after the retrofit. Finally, it was demonstrated thatthe overall efficiency of the unit had been significantly improved after the steam seal retrofit. It brought higher economic benefits to the power plant.Keywords: steam turbine;steam seal modification;heat consumption rate;coal consumption for power generation;economic benefits1 某热电厂600MW机组汽轮机汽封概述某热电厂2号汽轮机系东方汽轮机厂引进日立技术生产制造的超临界抽凝供热汽轮机,容量为600MW,型号为C600/467-24.2/1.0/566/566,型式为超临界、一次中间再热、三缸四排汽、单轴双背压抽凝供热式。
某600 MW凝汽机组供热改造方案热经济性分析
某600 MW凝汽机组供热改造方案热经济性分析邓伟;张燕平【摘要】通过建立基于热平衡法的热力分析模型,对某600 MW凝汽式汽轮发电机组的抽汽供热改造方案进行了热经济性分析.计算了非供热工况、再热冷段抽汽供热工况、再热热段抽汽供热工况下机组的发电功率、热耗率、发电煤耗率等指标,并对比了不同供热工况、不同供热抽汽流量下机组的热性能.研究结果表明:该机组采用再热蒸汽供热,热经济性好,且在最大供热抽汽流量运行时发电煤耗率最低;相比于再热热段抽汽供热方案,再热冷段抽汽供热方案的发电功率和发电煤耗率较大.%By constructing a thermal analysis model based on heat balance method,the paper analyzes thermal economy of the extraction and heat supply reconstruction scheme for one 600 MW condensing steam turbine generator unit.It calculates indicators including generated power,thermal consumption rate,coal consumption rate and so on of the unit under different working conditions of non-heat-supply condition,low-temperature reheat steam tube extraction and heat supply,high-tem-perature reheat steam tube extraction and heat supply.Meanwhile,it compares thermal performance of the unit under dif-ferent heat supply conditions and different heat supply and extraction flow. Research results indicate thermal economy of the unit is better as it adopts reheat steam for heat supply and coal consumption rate is the lowest as the unit is running with the maximum heat supply and extraction pared with generated power and coal consumption rate of the high-tem-perature reheat steam tube extraction and heat supply scheme,that of the low-temperature reheat steam tube extraction and heat supply scheme is larger.【期刊名称】《广东电力》【年(卷),期】2018(031)001【总页数】5页(P25-29)【关键词】热电联产;再热热段抽汽供热;再热冷段抽汽供热;热平衡法;发电功率;发电煤耗率【作者】邓伟;张燕平【作者单位】武汉都市环保工程技术股份有限公司,湖北武汉430071;华中科技大学能源与动力工程学院,湖北武汉430074【正文语种】中文【中图分类】TK219热电联产是发电企业降本增效的重要途径,在各国发电行业中广泛应用[1]。
大型汽轮机汽封技术及其经济性分析
汽 封是汽 轮机关 键零 部件 之一 , 性 能的优 劣 , 其 不 仅 影响机 组 的经济性 , 还影 响机组 的可靠 性 . 利用
均效率指标 已低 于额定值的 5 %甚至 1%. 0 效率 低 的 主要 原 因是 汽 轮机在 实 际运行 中会 产生 各种
求 的 日益提 高 , 展 超 临 界 压力 机组 是 火 力 发 电 发
力 的重 要手 段 . 传统 的汽 轮机 技术 发 电时 , 提高 在
其 相对 内效 率 方 面 , 尚有 很 大 的潜 力. 目前 , 平 其
提高发电效率、 降低发 电成本 的必然趋势. 然而 , 在 考核一 些投 产后 的超 临界 机 组 性 能 时 , 现汽 发
Ke o d : s a rie gadtcn l y eo o cf t e yw r s t m t bn ; n h o g ; cn mi e u e u l e o ar
近年来 , 着我 国对 节 约 能 源 和环 境 保 护 要 随
节能技 术 高效 生产 电能是 提 高现代 能源 综合竞 争
s v r l c mmo l u e se m s a a e nr d e e e a o ny s d ta e l r i to uc d, a d c o d n t v ro s y e o s ai g n a c r i g o a u t p s f e ln i
Is Ec n m i a y i t o o c An l ss
Z G a - i g EN Xin p n ,RE in xn N Ja — ig
探讨600MW汽轮机节能与经济性改进措施
C h i n a s ci en ce a n d Te ch no J o g y R e v i e w
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探讨 6 0 O MW 汽 轮机 节 能 与经济 性 改 进措 施
郭 家 旺
( 云 南滇 东 雨汪 能源 有 限公 司 华 能雨汪 电厂 云南 曲靖 6 5 5 5 0 7 )
二、 汽轮 机经 济性 改 进措 施
2 1 管理工 作 的优化 与改 进
强化完 善汽 轮机 相关 的管理 制度 , 并将其 贯彻 实施 。 严格 按照 相 关规定对
汽轮机的真空严密性进行检验 , 及时发现不符合要求的方面, 并根据运行数据
排 查出问题 的根源 , 保证 机组 安全 稳定运 行 ; 确保循环 水质达 到技 术标准 , 有 效 控 制凝汽 器管 道结 垢 的现象 ; 改进 汽 轮机安 装过 程 的工艺 标准 , 并 严格 要求 员
蒸 汽品质 的 良好 直接影 响汽轮 机安全 经济 l 生 运行。 一 方面 是蒸汽对 电厂 的 热力 设备 具有 很大 危害 , 含 盐蒸 汽在进 入汽 轮机 管道 时会 沉淀于 管道 内部 , 造 成管 道堵塞 和 漏气 的故 障。 含 盐蒸 汽对 汽轮 机 叶片会 造成 叶片变 形 、 转 子不平 衡、 增加 轴 向推力 与叶 片应力 等危 害 , 从 而降低 汽 轮机的 工作 效率甚 至成 为事 故的主 因 ; 另一方 面根据 Ⅸ 火力 发 电厂水 汽质量标 准》 制定含 盐蒸 汽的含 盐标准 ( 确 保标 准在 5 g / k wh 之下) 。 主 要针对 钠 和硅 的含 量进 行 监管 , 从 而确 保 汽轮
目前 , 节能 与 经济性 成为 汽轮机 优化 改进 方案 研发 的主要 目标 , 华 能 雨汪 电厂 采用 2 ×6 0 0 MW 亚临界 机 组 , 汽轮 机 型号为 N 6 0 0 -1 6 . 6 7 / 5 3 8 / 5 3 8 , 形式: 亚临 界 、 中间再 热 、 冲动式、 单轴、 三缸 四排 汽凝 汽式 。 为 了提 高 电厂的 综合 实 力, 针对 当 下汽轮 机运 行过 程 中的 问题 进 行分析 , 并引进 先进 的 技术和 结合 先 前的 改进方 案 , 提 出对 汽轮 机运 转行之 有 效的改 进方 案 , 从 而提升 电厂 的 经济
600MW超临界机组汽轮机汽封改造及效果分析
600MW超临界机组汽轮机汽封改造及效果分析李卫福【摘要】对某厂600MW超临界机组汽轮机汽封改造工作总结,系统地描述了超临界机组汽轮机汽封改造过程,并对改造前后汽轮机经济性进行比较,提出了具体的改造措施和建议.【期刊名称】《现代制造技术与装备》【年(卷),期】2019(000)002【总页数】2页(P173,175)【关键词】超临界;汽轮机;汽封;改造【作者】李卫福【作者单位】福建省鸿山热电有限责任公司,石狮 362712【正文语种】中文火电机组作为我国目前主要能源生产方式,面临着资源日趋紧张的局势,在此基础上提出绿色发展理念具有重要的意义。
作为电厂三大重要设备的汽轮机组,其性能影响了整个火力发电厂经济性和安全性,一方面,汽轮机漏气直接影响到汽轮机效率;另一方面,汽轮机转子与汽封发生碰撞和摩擦,影响机组安全运行。
因此,对汽轮机汽封进行节能改造势在必行。
1 汽轮机概况某厂装机容量为2×600MW工程,分别于2011年1月10日以及2011年1月31日相继转入商转运行。
汽轮机组由东方汽轮机有限公司生产制造,容量为600MW,型号为C600/467-24.2/1.0/566/566,为超临界、一次中间再热、三缸四排汽以及单轴抽凝供热。
该汽轮机原装高中低压隔板汽封、轴封皆为装配式铁素体汽封;高、中压和低压1~4级以及第6、7级动叶叶顶径向汽封为镶齿式铁素体汽封;低压第5级为装配式钢汽封。
机组运行一段时间后,汽封齿存在磨损现象,造成汽封齿与转子、汽封齿与动叶片间隙增大,发生内漏问题,使通流部分工作效率大大降低。
为减少机组漏汽与发电煤耗,提高汽缸效率,该厂于2017年大修期间对传统梳齿汽封和隔板径向叶顶汽封齿进行升级改造,其目的为了保证汽封间隙可以满足设计以及机组运行安全要求。
2 汽封改造情况随着技术发展,出现了多种新型汽封,根据密封原理不同,可分为非接触式汽封和接触式汽封,前者包括曲径汽封、侧齿汽封、布莱登汽封、蜂窝汽封等;后者包括刷式汽封、王长春接触式汽封等,不同汽封具有不同的特点。
600MW超临界汽轮机汽封型式介绍及对比分析
600MW超临界汽轮机汽封型式介绍及对比分析摘要:介绍汽轮机传统汽封及各类新型汽封的结构及特点,并对比分析了各类新型汽封的优缺点。
关键词:汽轮机;汽封;对比分析1 概述某电厂600MW超临界汽轮机组在额定参数和铭牌功率下,热耗率及发电煤耗率与设计值差距较大。
通过性能试验发现存在以下主要问题:汽轮机的高、中、低压缸相对内效率均达不到设计值,以低压缸相对内效率尤为突出;轴端汽封、平衡盘汽封、各级通流汽封漏汽量大等。
该汽轮机隔板汽封、轴端汽封等各级汽封采用的均是传统的迷宫式汽封,迷宫式汽封从其结构、密封原理分析,无法更有效的减小级间、轴端漏汽,因此汽封改造是提高汽轮机本体效率的主要手段,而汽封改造的首要关键是汽封选型。
2各类汽封型式介绍2.1传统汽封(迷宫式汽封)2.1.1传统汽封的结构迷宫汽封一般由汽封套、汽封环两部分组成(图1)。
汽封套固定在汽缸上,内有T形槽道(隔板汽封一般不用汽封套,在隔板体上直接车有T形楷)。
汽封环一般由6~8块汽封块组成,装在汽封套T形槽道内,并用弹簧片压住在汽封环的内圆,迫使汽封齿和转子保持最小间隙,有相互配合的梳齿及凹凸肩,形成蒸汽通道和膨胀室。
图1迷宫汽封示意图2.1.2传统迷宫汽封的特点迷宫汽封是非接触密封,无固相摩擦,不需润滑,适用于高温、高压、高速和大尺寸密封条件。
迷宫汽封工作可靠,功耗少,维护简便,寿命长。
迷宫汽封泄漏量较大。
如增加迷宫级数,采取抽汽辅助密封手段,可把泄漏量减小,但要做到完全不漏是困难的。
2.2布莱登汽封2.2.1布莱登汽封的结构布莱登汽封弧段结构与传统汽封弧段基本相同,取消了传统汽封背部的板式弹簧,取而代之在汽封端部加装了4只螺旋弹簧,在汽封弧块进汽侧铣出进汽道,工作时通过汽封脖径出汽侧与汽封槽体的紧密结合形成密封腔室(图2)。
自由状态下,布莱登汽封在弹簧的张力下张开,远离转子;机组启机时,随着蒸汽流量的增加,作用在每圈汽封弧块背部的蒸汽压力逐步增大,当这一压力足以克服弹簧应力、摩擦阻力等时,汽封弧块开始逐级关闭,直至处于工作状态,并始终保持与转子的最小间隙值运行;停机时,随蒸汽流量的减小,在弹簧应力的作用下,汽封弧块远离转子,使汽封与转子的径向间隙达到最大值。
600mW汽轮机热力性能试验及经济性分析
600mW汽轮机热力性能试验及经济性分析摘要本文以600mW机组试验数据为依据,对汽轮机高、中压缸效率、热耗率、高加端差、热力系统泄露、驱动给水泵汽轮机用汽流量及运行参数等影响机组供电煤耗的主要因素进行了定量分析,提出了降低机组供电煤耗的具体措施,达到提高机组的经济效益的目的。
关键词热力试验;缸效率;热耗率;经济性;经济效益0引言该电厂#1汽轮机为东方汽轮机厂生产的600mW超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽凝汽式汽轮机。
高、中压缸采用合缸结构,两个低压缸为对称分流式,机组型号为N600-24.2/566/566。
机组热力系统采用单元制方式,共设有八段抽汽分别供给三台高压加热器、一台除氧器和四台低压加热器。
给水泵驱动方式:2×50%B-MCR汽动给水泵,小汽机用汽由四抽供给;其备用泵为1×30% B-MCR电动调速给水泵。
目前机组的供电煤耗与设计值存在差距,为查明机组能耗偏高的原因,以便于采取针对性的措施,切实提高电厂的生产效益,该电厂进行了汽轮机热力性能试验,对影响机组供电煤耗的诸多因素进行定量分析,为电厂开展节能降耗工作提供科学指导。
1试验情况试验结果表明:600mW工况试验修正后热耗率为7 894.38kJ/kW·h,比设计热耗率7 512.00kJ/kW·h高382.38kJ/kW·h;600mW工况试验高压缸效率为81.21 %,比设计值86.20%低4.99%。
中压缸效率为89.30%,比设计值92.52%低3.22%;修正后供电煤耗率为312. 21g/kW·h。
与#2机供电煤耗305g/kW·h相比差距还不小,比设计值289. 95g/kW·h(按照THA工况下的设计汽轮机热耗、设计锅炉效率、设计厂用电率、管道效率取98%计算)也高了很多,还有比较大的节能潜力。
2节能降耗的措施2.1系统泄漏试验期间检查发现机侧汽水系统阀门存在泄漏现象,具体情况如下表1,热力系统泄露影响使机组热耗升高大概91kJ/kW·h,煤耗升高3.43g/kW·h。
基于600MW汽轮机组汽封改造的经济性评价
( aagQtieEetcP w r e ea o o a yLmi d Qti 6 0 C ia D t i h lc i o e n rt nC mpn i t , i h 14 0 , hn ) n a r G i e ae 5
Ab t a t C mp r g t d t n lse m e l wi o e c mb s a s as te tc n c r n f r t n f6 0 MW ta sr c : o a i r i o a t a s as t h n y o t m e l ,h e h ia ta somai s o 0 n a i h e l o se m t r i e u i d p i g h n y o t a s as w r ic s e n t e p p r u b n n t a o t o e c mb se m e 1 e e d s u s d i h a e .Re r a l c i v me t h v en b an d s n ma k b e a h e e ns a e b ig o ti e b a s o h tc n c l ta somai n ni n d a o e, u h s h e u t n o i l a a e fo y me n f t e e h ia r n f r t s me t e b v s c a t e r d ci f ar e k g r m al lv l , h o o o l e es t e i r v me to h e — yi d re ce c o ta t r i e u i n h r p o e tc n u t n fr u i .Al i U. e mp o e n f r e c l e f in y f rse m bn n t a d t e d o fh a o s mp i n t t n i u s o o s lna t h c n i e a l c n mi e e i a e b ig ma e o sd r b e e o o c b n f sh v en d . t
600 MW机组汽轮机汽封改造及效益分析
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
图 1 热 耗 升 高 的 因 素
率为 8 7 . 7 1 2 %. 比设 计值 ( 9 1 . 7 4 1 %) 低4 . 0 2 9 %. 按低 压 缸效 率变化 1 %, 汽机 热耗 率变 化 3 8 . 9 5 k J / k Wh计 算, 热耗 率 升高 了 1 5 6 . 9 3 k J / k Wh , 折算 成 发 电煤耗 升 高5 . 9 g / k Wh . 通 过轴 封 加 热器 热 平 衡 求得 进 汽 量 为
计 算差值
6 7 5 . 9 k J , k Wh
分 析差值
6 7 】 . 8 k J / k Wh
热耗率 为 8 2 0 0 k J / k Wh ; 仅 经 一类 修 正后 的热耗 率 为
8 0 5 6 . 9 k J / k Wh . 试验报告 中使机组热耗升高 的因素 如 图 1所示 . 其 中高 压缸 在 实 际运 行工 况 , 1 0 0 %负 荷
B 级 检修后 试验热 耗率
8 46 5 . 5 k J / k Wh
参数偏 高设计 值
5 3 . 8 3 k J / k Wh
1 存 在 的主 要 问题
某 汽轮 发 电机组 自 2 0 0 7年投产 以来 , 一直存 在 经 济性不 高 的 问题 . 在循环 系统 不 隔离 ( 实 际 运 行 工 况) 、 1 0 0 %负 荷时 汽轮机 组试 验 热耗 率 为 8 4 6 5 . 5 k J /
是 该 机组存 在 的主要 问题.
收 稿 日期 : 2 0 1 3— 0 3—2 7
作者简介 : 刘建华 ( 1 9 7 3一) , 男, 内蒙古 赤峰人 , 工程师
超临界600MW机组汽轮机汽封改造及通流调整
超临界600MW机组汽轮机汽封改造及通流调整作者:王俊马杰来源:《中国高新技术企业》2015年第36期摘要:目前,国产超临界600MW级燃煤型火力发电机组在实际投运中还存在很多问题,汽轮机热耗量偏大就是其中重要的一项。
文章对我国国产超临界600MW机组的使用情况进行了概述,通过布莱登汽封技术、DAS汽封技术以及通流精细调整方案,结合实例对改良结果进行了分析。
关键词:超临界600MW机组;汽轮机;汽封改造;通流调整;火力发电文献标识码:A中图分类号:TK263 文章编号:1009-2374(2015)36-0026-02 DOI:10.13535/ki.11-4406/n.2015.36.012由我国自主设计并生产的国产超临界600MW级燃煤型火力发电机组现今已成长为国家建设中火力发电项目工程的主要采用发电设备机型。
超临界600MW级燃煤型火力发电机组对于推动国家电网火电事业发展、完善火电事业中火电机组设备结构改良、提高火电机组设备总体技术水平、节约能源降低损耗以及减少排放等多方面工作都起到了巨大的促进作用。
1 我国国产超临界600MW机组发展概况1.1 新增机组数量增多迄今为止我国投入使用的国产超临界600MW级燃煤型火力发电机组已超过100余套,仍有近百套600MW等级超超临界机组正在建设中或计划建设。
1.2 运行可靠性较为稳定根据我国电力相关可靠性指标调查报告表明,我国国产超临界600MW级燃煤型火力发电机组运行可靠性指标与国产引进型亚临界600MW机组基本相当;而国产超临界600MW级燃煤型火力发电机组的经济性指标参数要高于亚临界机组。
1.3 仍存在热耗较大问题有待解决我国国内生产的大多数超临界600MW机组汽轮机目前仍存在热损耗率过大、缸效率过小的现象。
多数汽轮机热损耗均高于制造厂商所标明性能保证值,原因有以下可能:制造厂商在进行投标活动阶段对于机组工作提供保证值过小;为了新机组的顺利首次启动,在其基建安装程序中汽轮机通流间隙设置过大;制造厂商使用了老式铁素体汽封方法。
600MW汽轮机节能与经济性改进措施初探
汽轮 机 本 体存 在 的主 要 问题表 现 为 该汽 轮机 的 高 、 、 中 低压 缸 的 缸效 值 偏低 , 以及汽 轮 机 组的 五 、 六段 抽 汽温 度偏 高 等 。从机 组 的运 行 实 际情 况来 看 , 中压缸 与 高压 缸 的运 行 效率 低于 平 均值 的 1 %、%以上 , 五 、 段 抽汽 温度 比设 计 值高 3  ̄5 . 3 5 而 六 0 0℃ 。 同时 , 该 套机 组 叶项 的 汽封 设计 采 用镶 嵌 式 的高 低齿 进行 固定 ,隔板 与
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6 0MW 汽轮机节能 与经 济性改进 措施初探 0
石正洋 胡 宁 冯 灯 乐
( 淮沪煤 电有 限公司田集 电』‘ 运行部 , 安徽 淮南 2 2 9 ) 3 0 8 摘 要: 以上海 汽轮机厂一 生产 的 2×6 0MW 超 临界机组 , 0 型号 为 N6 0 2 ./ 6 /6 0 — 42 5 6 5 6的单轴 、 三缸 、 四排汽 中间再热 凝汽式汽轮 机为例 , 对
13 疏 水 系统存 在 的主 要 问题 及解 决 策 略 .
汽轮机 的总热 效率达到 9 %, 压缸 的缸效 设计值 为 9%, 2 低 3 中压 缸 的
缸效 设计 值为 9 %, 2 高压 缸 的缸 效设计 值为 8%, 定 的给水温 度为 6 额
22 ,H 工 况之下汽轮 机的保证 热耗率达 到 7 3 k/W ・。 8℃ TA 9 Jk h 5 随着 我 闰市 场 经济 体 制 的不 断深 化 ,市场 竞 争 体制 得 到 不 断
600MW汽轮机组刷式汽封改造分析
600MW汽轮机组刷式汽封改造分析刘猛;张延淼【摘要】针对河北建投沙河发电有限责任公司600 MW汽轮机组高压缸效率偏低的问题,提出将高压缸隔板汽封、高压后轴封和高中压平衡环处轴封改为低齿刷式汽封的方案,通过分析热力性能试验结果,说明改造后高压缸效率得到提高.【期刊名称】《河北电力技术》【年(卷),期】2015(034)0z1【总页数】3页(P10-12)【关键词】高压缸;轴封漏汽;低齿刷式汽封【作者】刘猛;张延淼【作者单位】河北建投沙河发电有限责任公司,河北邢台 054102;河北建投沙河发电有限责任公司,河北邢台 054102【正文语种】中文【中图分类】TK263河北建投沙河发电有限责任公司1号汽轮机组为D600H超临界机型,是典型的超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、直接空冷凝汽式汽轮机。
该机组2014年11月28日至2015年1月28日进行第一次B级检修。
为提高机组运行经济性,在1号汽轮机组第1次揭缸检修中,将高压缸隔板汽封、高压后轴封和高中压平衡环处轴封由原来的梳齿式迷宫汽封改为低齿刷式汽封。
结果表明,改造后高压缸效率提高,改造效果达到了新机投产水平。
2013年10月对1号机组进行了性能考核试验。
在THA额定工况的热耗为 8 170 kJ/kWh,高压缸效率为83.5%,中压缸效率为91.62%。
汽轮机THA工况的设计热耗保证值:7 993 kJ/kWh,高压缸设计效率为86.63%,中压缸设计效率为93.07%。
1号汽轮机高压缸效率比设计值低3.13%,中压缸效率比设计值低1.45%,热耗高于设计值177 kJ/kWh。
高、中压合缸处轴封漏汽量为再热蒸汽流量的4.93%,高于设计值2%。
1号汽轮机存在的主要问题:在线监测历史数据和专项监测数据表明高中压缸效率偏低,机组热耗高。
而汽封漏汽损失通常占整个通流效率损失的80%左右。
所以,改善汽封性能,减小漏汽损失势在必行。
2.1 优化改造方案在大修过程中对通流间隙的调整,同时对部分汽封汽封进行更换,根据新型汽封的不同结构形式选取了优化的改造位置,整机通流汽封改造方案如表1。
600MW汽轮机汽封间隙调整对热效率影响
间隙的大小选取胶布的层次 。在粘胶布前 ,汽封表面要清扫干
净, 不 能有灰 、 锈、 油, 最好用酒精 擦洗一遍 , 再用 高压空气吹扫
针旋转 , 使左侧间隙应大于右侧间隙。 参照 6 0 0 MV  ̄汽轮机有关 资料 ,对 汽封 间隙调整 时做修 正, 各段汽封左侧间 隙比右侧大 0 . 1 5 0 . 2 mm; 高中压前轴封下
侧间隙比上侧 间隙大 0 . 3 mm, 高压 隔板汽封下侧间隙 比上侧间 隙大 0 . 2 m m。 3 . 汽封径 向间隙调整
沿 径 向挤 压 出一 个 凸起 点 , 如 图 2所示 。 测量凸起点与圆弧面 B
窝, 调整到标准范 围之 内后 , 根据 销孔 的大小先配装工艺销 , 符 合要 求后再根据工艺销的尺寸配制工作销 。
将 1 、 2 低压下 内缸螺栓拆除 , 4角装上百分表监视汽缸高
低变化 , 然 后 在 汽缸 4 角 放 置 千 斤 顶 把 下 内缸 顶 起 2 - 3 m m, 将
隙误 差较 大。汽封齿粘胶布前汽封齿表面不干净 ,胶 布粘结不
实、 翘起 , 出现假间隙 ; 汽封块弹簧片质量不好 , 弹性差 , 汽封块
不能 自行 弹起 , 造成汽封径 向间隙偏大。 汽封块端面修 刮时出现 歪斜 、 不平 , 造成汽封块间的端面接触面不严密 、 出现泄漏。 另外 , 汽封径 向间隙偏大 , 对 汽封块定位弧进行车加工 时 ,
拐角处清根不彻底 , 使汽封径 向间隙变化量变小或无变化量 。 这
600MW汽轮机组汽封改造的经济性评价
600MW汽轮机组汽封改造的经济性评价文章通过把东方汽轮机公司的DAS汽封与传统式汽封作对比,介绍了引入东方汽轮机公司的DAS汽封技术以后,有效降低各级漏气量,确保汽轮机三缸的运行效率,尽可能减少热损耗,创造更多的经济效益。
标签:DAS汽封汽封;迷宫式汽封;经济性评价;机组热耗1 概述最近几年,环保意识逐渐加强,而且火电技术逐渐完善,600MW 汽轮机已经成为火力发电的重要设备,这种设备内部压力比较大,漏气现象比较严重,但是为了防止汽封片过度磨损,间隙必须维持在一定的水平。
那么汽封的质量将直接决定漏气量,优质的汽封将有效的降低系统内部的无规律振动,确保系统高度稳定。
对于汽轮机而言,迷宫式汽封将导致内部侧漏占总体损失的30%以上。
而如果是高压缸,每级叶顶泄漏损失和隔板泄漏损失在总损失中占比分别为23%与7%。
如果按照理论状态计算,叶顶间距降低2%,那么同级出力将上升2%。
通过实验实际测试与具体实践数据表明,DAS 汽封式汽封的总体侧漏量只有迷宫式汽封的三分之一~六分之一,确保转子稳定运作,有效的降低局部性摩擦。
2 机组概况汽轮机型号:N600-24.2/566/566;汽轮机型式:超临界、一次中间再热、三缸四排汽、冲动式、单轴、双背压凝汽式;铭牌出力(TRL):600MW;最大连续出力(TMCR):642MW;阀门全开(VWO)下出力:670MW;额定主蒸汽流量:1715.510t/h;额定主蒸汽压力:24.2MPa;额定主蒸汽温度:566℃;额定再热蒸汽温度:566℃;额定背压:5.88kPa;最终给水温度:287.7℃;工作转速:3000r/m;保证热耗:7564kJ/kWh。
缸效率:高压缸:86.3%(含阀门压损),88.1%(不含阀门压损);中压缸:92.6%(含阀门压损),93.9%(不含阀门压损);低压缸:93.4%(含阀门压损),93.6%(不含阀门压损)。
通流级数:42。
高压缸:1个单列调节级+7个压力级;中压缸:6个压力级。
哈三电厂600MW汽轮机组通流改造经济性分析
2 叶型 优 化技 术分 析
汽轮机 组通 流 部 分 损 失 可 分 为 : 内损 失 , 级 有 叶型损失 、 二次流 损失 、 板漏 汽损 失 、 叶顶 部 漏 隔 动
a高压各反 动级 和 中压 、 压 动叶 型线 全 部采 . 低
收 稿 日期 :0 9— 9—1 20 0 7
汽损 失 、 余速 损失 、 叶轮 磨擦 鼓 风损 失 、 分进 汽 损 部
改 造效 果 明显 , 轮 机 组 热 经 济性 能 得 到 提 高 。 汽 关 键 词 :汽 轮 机 ; 造 ;热 经 济 性 ;热耗 改 中 图分 类 号 :T 2 3 K 6 文 献标 识码 :B 文章编号 : 0 1 2—16 (09 0 0 1 0 0 6 3 20 )6— 4 5— 3
制循环 汽包 炉 , 号 H 一 0 8 1 . 型 G 2 0 / 8 2一Y 2型 。2 M
台机组 分别 于 19 9 6年 末 和 19 9 8年末 投产 发 电 , 该 型汽轮机 组 是 哈 尔滨 汽 轮 机 厂 首批 引进 型 美 国西
对较小, 因此保证了喉宽及通流精度。
e 低压前 五级 隔板 改 为装 配式 , 压末 级 静 叶 . 低
JA o g u ,Z I NG S n h i HAN Ho g in,HAO C a g h n G n n a h n cu
( ab o3P w r ln o uda nryC . Ld H ri 50 4 C i ) H ri N . o e Pat f a i E e o , t, abn10 2 , h a n H n g n
Ab t a t Th 0 sr c : e6 0 MW |a tr ie s ti r i . o rPln s u d rfo i r v me twh c d p sn w se m u b n e n Ha b n No 3 P we a ti n e w mp o e n ih a o t e l
600MW汽轮机低压缸汽封改造
2 . 1 . 2 梳齿型汽封存在 的问题
( 1 ) 汽 轮机 在 起 停 机 过 程 中过 临 界 转 速 时 , 转 子振 幅较 大 , 若 汽封径 向安装 间隙较 小 , 汽 封齿 很容
作者简介 : 王
勇( 1 9 7 6一) , 工程师 , 研究方 向为热能动力工程 。
0c t . 2 01 3
6 0 0 MW 汽轮机低压缸汽封改造
王 勇
( 华 能 珞璜 电厂 , 重庆 4 0 2 2 8 3 )
【 摘 要】对6 0 0 M W 汽轮机组进行低压缸汽封改造 , 降低了低压缸的蒸汽泄漏量 , 解决了热耗偏高的问题, 大大提
高 了机组运行 的安全性和经济性。
2 . 1 梳齿型汽封的密封结构 以及存在的问题
2 . 1 . 1 梳齿 型 汽封密 封结 构
利 用许 多依次 排列 的汽 封齿 与轴之 间较 小 的间
隙, 形 成一个 个 的小汽 室 , 使 高压 蒸汽在 这些 汽室 中 压 力逐 级 降低 , 来 达 到 减 少 蒸 汽泄 漏 的 目的 。一般
对6 # 机 组低 压 缸 隔板 汽封 、 叶顶 汽 封 、 轴 封 进 行 先
2 低压缸汽封改造的必要性
汽轮机 通 流部分 的设计 、 制 造技术 日臻 完善 , 漏
气损失已成为制约汽轮机效率提高的主要因素。汽
轮机 内 部 的 泄 漏 可 影 响 到 汽 轮 机 热 效 率 损 耗 的 8 0 %左 右 , 如果轴 封 、 隔板汽 封 以及 叶顶 汽封 磨损 导
第 1 8卷
Vo 1 . 1 8
第 5期
No . 5
各种汽轮机汽封形式介绍
汽轮机各种型式汽封的应用及评价关键字:汽封, 刷式汽封, 改造位置, 优化建议, 性能对比引言汽轮机是将蒸汽的热能转变为机械能的一种动力机械,级是其最基本的工作单元,在结构上它是由喷嘴和其后的动叶栅所组成,蒸汽进入喷嘴后其热能转变为动能,然后进入动叶给动叶片以冲动力,使叶轮旋转而输出机械功。
大型汽轮机就是由多个级组成,每个级都有动、静两部分组成,因此整个汽轮机也就由动、静两部分组成。
汽轮机的转动与静止部分之间必须有一定的间隙,以防相互摩擦。
由于汽缸内外、隔板前后以及带反动度的动叶两侧存在压差,而相应各处动静部分之间又必须保持一定间隙以使它们不致相碰,因此必须设置汽封装置。
汽轮机的汽封根据安装的位置不同分为:轴端汽封(简称轴封)、隔板汽封、和通流部分汽封,分别用来防止汽轮机的轴端、隔板和动叶顶部、根部蒸汽的泄漏,其作用分别是防止外界空气进入汽轮机,与汽轮机内的蒸汽混合,减少蒸汽泄漏量,从而减少化学补水量和防止高位能的工作介质低位能流动。
作为汽轮机的易损件和必备部件,汽轮机的汽封越来越引起从事汽轮机设计的工程技术人员的关注。
因为从汽轮机运行的测试结果可以看出汽轮机级间蒸汽泄漏使得机组内效率降低,漏汽损失占级总损失的29%,其中动叶顶部漏汽损失则占总漏汽损失的80%,比静叶或动叶的型面损失或二次流损失还大,后则仅占级中损失15%。
近年随着汽轮机汽封技术的不断发展,汽轮机运行的安全可靠性和机组热效率都得到相应的提高。
为了减少漏气损失,提高机组安全和经济性,国内外有关部门对传统汽封进行改造和设计,已陆续出现了许多新型汽封。
一、 传统疏齿式(迷宫式密封)密封传统的迷宫密封为一种非接触式密封,不能杜绝泄漏,而是用逐级节流的方法来抑制泄漏,由于受设备轴向长度的限制,使迷宫密封泄漏量较大,并且迷宫密封的泄漏流量随着压差的增大而急剧上升,其密封效率急剧下降,据相关统计资料显示,汽轮机间隙每增加0.0254mm,平均功率损失约4~5kW 。
600MW汽轮机节能与经济性改进措施初探 郭陆战
600MW汽轮机节能与经济性改进措施初探郭陆战发表时间:2019-06-05T09:17:19.890Z 来源:《电力设备》2019年第3期作者:郭陆战[导读] 摘要:随着我国社会生产力的不断提高,社会各界对电能的需求量也越来越大,而汽轮机组作为发电厂中做主要的发电设备,在电能的生产方面起到了重大的作用。
(陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂陕西省榆林市 719000)摘要:随着我国社会生产力的不断提高,社会各界对电能的需求量也越来越大,而汽轮机组作为发电厂中做主要的发电设备,在电能的生产方面起到了重大的作用。
600MW汽轮机作为发电厂常用的机组,需要不断的进行节能措施,才能减少发电成本,从而不断提高电厂的经济性。
本文以上海生产的600MW超临界机组为例,介绍了汽轮机运行过程中存在的主要问题,随后根据上述问题给出600MW汽轮机组运行过程中的节能措施与经济性改进措施。
关键词:600MW汽轮机;节能;经济;改进措施引言:我国最基础的能源便是电能,电能俨然已经成为我们日常生活中无法离开的重要性能源,加上近年来国家对可持续发展政策的不断落实和推广,电力行业的节能要求也越来越高。
因此,相关部门需要对发电场中的一些汽机组进行节能以及经济性改进,从而让发电厂清洁、高效的生产出更加环保的电能。
本文首先分析了一下600MW汽轮机运行过程中存在的主要问题,同时给出了一些600MW汽轮机组运行过程中的节能措施与经济性改进措施。
一、600MW汽轮机运行过程中存在的主要问题600MW汽轮机运行过程中存在的问题主要分为三种,分别是本体运行问题,轴封系统运行中的问题以及疏水系统运行中的问题。
首先对于600MW汽轮机本体运行过程中,存在的最大问题就是气缸的效率太低,高压缸和低压缸的问题尤为明显,比平均效益还要低好几个百分点。
同时,600MW汽轮机在运行过程中的温度要远远超过预期设计阶段的温度。
产生这些问题的主要原因就是气封设计的固定方式造成了比较大的间隙,从而使得气封不严密,造成600MW汽轮机的气缸运行效率降低。
600 MW汽轮机使用不同形式汽封改造效果对比
600 MW汽轮机使用不同形式汽封改造效果对比
周凯;孟刚;韩学文;穆肖静
【期刊名称】《华电技术》
【年(卷),期】2014(000)003
【摘要】以2台国产600 MW直接空冷亚临界机组为例,对比了高、中压缸不同形式汽封组合和间隙设置下的节能效果,结合实际提出了汽封改造间隙的设定范围,供同类型电厂汽封改造时参考。
【总页数】3页(P65-66,78)
【作者】周凯;孟刚;韩学文;穆肖静
【作者单位】华能铜川电厂,陕西铜川 727100;华能铜川电厂,陕西铜川727100;华能铜川电厂,陕西铜川 727100;华能铜川电厂,陕西铜川 727100【正文语种】中文
【中图分类】TK263.2
【相关文献】
1.600MW机组汽轮机汽封改造及经济性对比 [J], 王勇;于德超
2.600 MW超临界汽轮机高中压缸汽封节能改造 [J], 谭剑
3.55MW汽轮机组端部汽封改造——梳齿汽封与侧齿汽封的对比分析 [J], 张勇;
王晓莉
4.600MW机组汽轮机汽封改造及经济性分析 [J], LI Jianwen
5.600MW超临界机组汽轮机汽封改造及效果分析 [J], 李卫福
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600MW汽轮机三种形式汽封改造经济性对比
摘要:以2台东汽600MW直接空冷亚临界机组为例,对比高、中压缸采用不同形式汽封的节能效果,以及低压缸刷式汽封使用不同检修工艺效果对比,结合汽
封改造的实践,介绍了汽封改造的组合方案、技术要点及注意事项,供同类型电厂汽封改造时参考。
关键词:汽轮机;高压缸;低压缸;汽封改造;刷式汽封
0引言
华能铜川电厂一期2台机组2007年年底实现双投,为东方汽轮机厂设计和制造的,型号为NZK600-16.67/538/538型亚临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、直接空冷凝汽式汽
轮机,设计额定功率为600MW。
为提高机组运行的经济性,2010年10月和2012年10月以及2014年10月相继对2台机组进行了大修,并在大修中对高、中、低三缸进行了汽封改造,三次改造均实现开机一次启动成功。
1汽轮机高、中、低压缸汽封改造前状况
东汽的两台600MW机组,高、中压缸为合缸布置,高压缸共9级(含1个调节级),
中压缸共5级,低压缸共有2×2×6级,2个低压缸完全相同,高中低三缸叶顶汽封均为镶嵌
式固定阻汽片,在转子根部和隔板之间设有传统形式的迷宫梳齿汽封,每级隔板汽封圈由
6~8块汽封块组成,汽封块背部有弹簧片,以确保汽封块能够退让,由于修前缸效率与设计
值存在较大差距,所以制订计划进行汽封改造,2014年改造后,2台机组高中压缸均改成浮
动齿铁素体蜂窝汽封,低压缸均改成刷式汽封,拆除了原有的梳齿汽封与布莱登汽封。
2 三种形式汽封原理及优缺点
2.1 梳齿式汽封现状
传统汽封形式为迷宫梳齿结构,由于结构简单可靠,安装检修方便,得到了长期广泛使用。
梳齿式汽封的密封原理为“多齿节流膨胀”,汽流在流经每道齿隙和齿面组成的腔体时不
断地受到间隙的节流和腔体的膨胀而使漏气能量逐渐衰减,达到密封的作用。
但其受尺寸限制,故迷宫级数有限,梳齿与轴的碰磨,退让不灵活,造成轴振,泄露加剧,在启停机过超
临界点时以及轴振大时,其碰磨后无法恢复原有间隙,这是其天生固有的缺陷。
2.2 刷式汽封的工作原理及结构
在原有梳齿汽封基础上加装一圈刷式密封,此刷封代替原来的高齿,高度要比原高齿要高,因此减小了汽封间隙。
刷式密封由前面板、后面板和夹于两者之间的高密度集合金属丝
组成的刷子组成,刷子沿转子旋转反向有一定倾角,这样一来,顺从的毛刷能倾斜以吸收转
子径向偏移,并且很容易恢复闭合状态,在短时期与轴过盈接触后,不会象迷宫密封和蜂窝
密封一样,出现永久性的性能损失,见图一。
图一:刷式汽封结构图
2.3 浮动齿蜂窝汽封的工作原理及结构
浮动齿铁素体蜂窝汽封,采用在原梳齿汽封上,用一个可退让的铁素体齿替代原来的一
个齿,该齿与轴的间隙可以调的很小,达到阻流的目的,由于该浮动齿质量轻、弹簧刚度小,相比汽封块的退让要灵活的多,与轴碰磨后压力很轻,退让迅速,有效的保护了齿尖,避免
了永久性间隙变大。
该浮动齿采用铁素体制成,具有抗高温氧化和耐腐蚀性能。
由于蜂窝使
节流的次数大大增加,蒸汽进入蜂窝后回旋反冲,大大阻碍后部蒸汽前进,密封效果大大增强。
见图二。
图二浮动齿铁素体蜂窝汽封结构图
3 汽封改造方案
3.1 #2机高中压缸布莱登汽封改造数据表(2010年)
4 改造实施过程存在的问题
在改造过程中,由于隔板吊出后,需要送到加工厂拔除原阻汽片,镶嵌新毛坯件,然后
在立车上找正后车削阻汽片,并留有0.5mm的修刮余量,隔板到厂后时间紧,一般用铅丝在新的阻汽片上得到下部间隙,左右用塞尺测量叶顶间隙,据此进行隔板中心调整,而不用隔
板汽封凹窝调整,粗略调整后即进行实缸滚胶布,根据胶布再调整隔板以及修刮阻汽片,此
种工艺建立在隔板未变形与阻汽片修刮均匀的情况下,实际情况还是存在一定的误差,导致
隔板与叶轮汽道不能完全对正,应采用假轴便于检查调整隔板中心比较准确,且不能采用半
缸计算的方法算出隔板上下方向的调整量,避免隔板不圆带来的误差。
高中压缸由于半缸调
整好汽封间隙后,在全实缸验收时,发现全实缸状态下相比半缸状态,过桥汽封处汽缸最大
有约0.23mm的下降量,至两端下降量逐步递减,故在半缸状态下可据此数据进行修正提高
效率。
另外在猫爪置换时要求严格监视转子与汽缸在水平与垂直两个方向上的相对位置变化
不得大于2丝。
#1机低压缸刷式汽封改造采用半缸状态下压硅胶和铅丝调整汽封及叶顶间隙,而#2机低压缸刷式汽封改造采用5次全实缸滚胶布的工艺,根据表中数据,后者效率低于前
者0.5%,说明低压缸半缸与实缸下沉量较小,滚胶布工艺误差较大,还应优化工艺。
2台机
组改造后首次冲转以及后续历次启动都十分顺利,说明厂家提供的汽封调整间隙偏大,在缸
效率上还有潜力可挖,毕竟几次改造都无法达到设计值。
5 改造效果
5.1 汽轮机高中压缸大修前、后3VWO工况热力性能试验数据
5.5 高中压缸改造后性能试验对比
5.5.1 高中压合缸处轴封漏汽量
在#2机组汽轮机高中压中部过桥汽封漏汽量采用布莱登汽封后占再热蒸汽流量的1.94%,在#2机组汽轮机高中压中部过桥汽封漏汽量采用浮动齿蜂窝汽封后占再热蒸汽流量的2.66%,与设计值0.5%都相差较大,且历次检修后也都是在2%左右,故东汽的设计值偏小。
5.5.2 高压缸效率
在#2机组汽轮机高压缸采用布莱登汽封后缸效率3VWO下83.68%,4VWO下85.28%。
在#2机组汽轮机高压缸采用浮动齿蜂窝汽封后缸效率3VWO下84.34% ,4VWO下86.22% 。
在#1机组高压缸采用浮动齿蜂窝汽封后缸效率3VWO下85.03%,两次改造浮动齿蜂窝汽封
均优于布莱登汽封1%左右,且价格非常低廉,故已经拆除布莱登汽封,均改造成浮动齿蜂窝汽封。
5.5.3 中压缸效率
在#2机组汽轮机中压缸采用布莱登汽封后缸效率3VWO下90.21%,4VWO下90.07%。
在#2机组汽轮机中压缸采用浮动齿蜂窝汽封后缸效率3VWO下92.61% ,4VWO下92.23% 。
在#1机组高压缸采用浮动齿蜂窝汽封后缸效率3VWO下92.53%,两次改造浮动齿蜂窝汽封
均优于布莱登汽封2%以上,且价格非常低廉。
5.6 低压缸改造后性能试验对比
在#2机低压缸仍然使用梳齿汽封大修后缸效率3VWO下89.35%,4VWO下89.82%。
在
#2机低压缸采用刷式汽封改造后缸效率3VWO下90.52%,4VWO下90.85%。
在#1机低压缸
采用刷式汽封改造后缸效率3VWO下91.03%。
两次改造刷式汽封后均优于原梳齿汽封1%个
点以上,但是价格非常高。
5.7 改造效果对比
高压缸部分,采用布莱登汽封虽然效率低于浮动齿蜂窝汽封,但是从表中可以看到布莱
登汽封在一个大修周期内效率没有下降,说明布莱登汽封闭合开启顺利,减少过临界时汽封
磨损。
可长周期保持效率。
而刷式汽封与浮动齿蜂窝汽封确实更好的证明了密封间隙更小一
些,但要在下次检修前才能确定缸效率的下降情况,以便得知缸效率能否长久保持。
5.8 提高效率的途径
影响高压缸部分效率的另一重要因素是叶顶固定式阻汽片间隙值的调整,在隔板汽封改造的同时,适当压缩叶顶阻汽片间隙是很有必要的。
在低压缸部分,采用刷式汽封或浮动环汽封,效率要高于平齿汽封,此时由于体积流量变大,叶顶阻汽片的间隙值大小对效率影响不太明显。
汽轮机通流部分除垢采用喷珠法,对汽轮机隔板静叶和转子叶片进行清洗,可以大幅提高通流部分光洁度,从而提高缸效率。
6 结束语
经过对几种汽封使用情况以及采购费用对比,总体来说,刷式汽封退让原理比较新颖,密封效果最好,是最有前途的一种汽封,但由于费用太高,多采取部分改造,例如下次改造可考虑对叶顶进行刷式汽封改造,以及在中压缸上采用刷式汽封,刷式汽封最关键的2个问题也尚待时间检验:一是刷毛能否在高温下保持自身的弹性和寿命,至少在一个大修周期内保持完好;二是在与转子(轴和叶轮)碰磨后产生的摩擦发热危害,现多用在低压缸部分,性价比较差。
布莱登汽封因受工作区蒸汽压力限制,多用在高压缸部分,性价比居中,铁素体浮动环蜂窝汽封在高压缸和低压缸都可使用,且加工制造厂家较多,性价比最高。
参考文献
[1] #1机组修前修后性能试验报告.西安热工研究院有限公司
[2] #2机组修前修后性能试验报告.西安热工研究院有限公司
[3] 徐传堂.超临界机组低压缸刷式汽封改造与节能.《江苏电机工程》.2010年第29卷第4期作者简介
穆肖静,男,1973年,陕西咸阳人,工程师,从事发电厂汽机专业设备检修工作(E—mail:muxiaojing168@)。