9-高炉喷煤新技术-煤粉预热技术介绍
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泛采用的在喷吹前对煤粉进行预热,以及三种煤混合 喷吹的工艺对提高煤粉燃烧率,从而优化喷煤技术是 可行的。”但遗憾的是随后多年没有再看见这家公司 对煤粉预热技术相关的研究成果或者工业应用实例。
2005年,方圣喷吹技术公司开始追踪并研究煤粉 预热技术。
煤粉预热技术的研发与应用
与南京工业大 学、华中科技 大学、潞安矿 务局合作
2007年7月,由方圣公司研制的第一套煤粉预热装置在
舞钢中加钢铁公司3#高炉投入工业应用。
煤粉预热技术的研发与应用
该技术是基于分离式热管的
原理,在喷煤制粉系统的烟 气升温炉与磨煤机之间切入 煤粉预热系统的吸热子模块--蒸发器,蒸发器吸收热量
后产生的高压蒸汽远程送至
煤粉换热器实现与煤粉的换 热。
加热器
液体
高压蒸汽
煤粉预热技术的研发与应用
这套预热系统可将煤粉稳定预热到150℃,至2016年4月
运行七年,中间更换过一次补偿器。
它的优点是体积小便于布置,由于是热媒换热,操控非常 方便。但由于热媒压力高,补偿器的耐压性能是限制环节。 预热温度150℃往上比较困难。
粉预热技术的研发与应用
粉预热技术的研发与应用
从以上结论可以看出第一代预热器有三个个制约环节 1、 要想获得更高的煤粉温度就需要有更高的蒸汽压力, 为了安全,预热元件上必须带的膨胀节就需要选择能承受 1.5倍的蒸汽压力。当蒸汽压力选择4Mpa时,煤粉可预热
到170度。必须选择高于6Mpa以上的膨胀节,这无论从成
本和制作上都存在困难。
高炉配煤结构为:(60%神木煤+40%焦作煤)
日期
煤比Kg
焦比Kg
燃料比
风温℃
入炉品位
硅含量
煤粉温度 ℃℃℃
备注
2016.6.1~16 2016.6.17~3 0 变化
149 154 5
390 379 -11
539 533 -6
1193 1195 2
54.43 54.27 -0.16
0.38 0.36 -0.02
第三代煤 粉预热器 研制成功
煤粉预热研发十年历 程
煤粉预热技术的研发与应用
2006年,方圣公司在与华中科技大学合作完成煤粉预
热爆炸性试验的基础上,与南京工业大学、潞安矿务局 合作完成煤粉换热器单元的理论基础的研究,最后由方 圣公司完成预热系统总工艺设计与设备的研制,将煤粉 预热的概念变为工业应用的现实。
喷枪出口100mm的位置慢慢的长出像树皮一样
的东西,并且慢慢的生长,长大到鸡蛋大后影
响煤粉及鼓风通道。试验被迫终止,喷枪又恢
复原状态。
煤粉燃烧行为研究
后经过对瘤取样分析,其成分和煤粉的灰分基本一致,
这说明是煤粉在直吹管里燃烧的残留灰份软熔后结到 喷枪前的吹管里的。出现结瘤现象是由于煤的灰熔点 低的原因造成,如果灰熔点高于直吹管内的温度,燃 烧产生的灰分就会随鼓风吹到炉内的。但这个试验验
证了煤粉确实会在直吹管里燃烧。
煤粉燃烧行为研究
这一现象还说明,只要喷枪口距风口前端部的距离足 够,煤粉在离开喷枪到达风口前端前,不仅有挥发分
的燃烧,而且有碳颗粒的燃烧。结瘤的速度较缓慢,
说明在吹管里仅有少量的碳颗粒煤燃烧,更多是析出
的挥发份的燃烧。
这一现象彻底否定了我把喷煤变成喷火的想法。也打 消了我想依靠原高炉自身设备把煤粉预热的想法。
生铁成本的重要措施。一般的高炉置换出
160Kg焦/吨铁是一个适中的水平。
高炉操作者关心的问题
如果喷吹量进一步提高,高炉操作者会观察到 如下现象: 1、透气性下降 2、置换比下降 3、除尘灰量增加 4、除尘灰含炭量增加 5、炉况稳定性变差
高炉操作者关心的问题
一般要采取的措施
自主 研发
开始关 注并研 究
中加钢铁 3#高炉
中加钢铁 1#2#高炉
中加钢铁 3#高炉
2005年
2006.4
2007.7
2013.3
2014.10
2016.6
2020年
煤粉温度 150℃ 第一代煤 粉预热器 研制成功 第二代煤 粉预热器 研制成功
煤粉温度 250℃
煤粉温度 280℃
进 一 步 提 高 热 效 率
高。
根据生产中对预热器前后煤粉取样监测数据表明,煤
煤粉预热技术的研发与应用
粉预热到250℃后喷吹,在喷枪前水分已经完全脱尽,
少量挥发份析出,但多数挥发份处于临界析出状态。 煤粉一离开喷枪,即刻有大量的挥发份析出并燃烧。由于 挥发份的提前燃烧使回旋区边界温度快速升高,小颗粒的 煤粉也提前燃烧。这一现象证实了河北联合大学刘然、王 杏娟等对无烟煤和烟煤进行不同预热温度后煤粉的热差分 析及燃烧率测定的结果。
煤粉预热技术的研发与应用(第三代预热器的研发)
煤 粉 预 热 器
第三代煤粉预热器安装现场
煤粉预热技术的研发与应用(第三代预热器的研发)
竣工投产仪式
煤粉预热技术的研发与应用(第三代预热器的研发)
煤粉温度 267℃
煤粉预热技术的研发与应用(第三代预热器的研发)
中加钢铁3#高炉2016.6月份第三代预热器投用前后高炉生产指标变化
态。
煤粉预热技术的研发与应用
图九 250℃时煤粉取出即自燃 图十 煤粉取样冷却装置
250度煤粉预热然后与氧燃烧过程.mp4
预热后取出的煤粉样
煤粉预热技术的研发与应用(第三代预热器的研发)
第二代预热器在经过一年的运行后,我公司技术人员 再次对预热器的热效率提出新的挑战。 提高热效率,主要从影响热效率的几个因素着手进行 研究,比如:保温、烟气炉煤气的燃烧效率、预热器的 设计影响热交换效果等。 2016.4月,研制出第三代预热器。中加钢铁公司决定 将第三代预热器替代安装在3#高炉的第一代预热器, 于2016年6月10日安装完成,6月16日投入运行。
吹管内着火,大于58μm的煤粒要进入回旋区后才着火。
煤粉燃烧行为研究
曾经一个大胆的想法一直困扰着我:高炉喷煤能否喷 出的是火,煤一出来就燃烧呢:
为此,我就想能否把煤直接喷入热风总管,让热风 围管当做一个大的分配器,直接让高炉的热风来把 煤粉预热,当我们从窥视孔看到的是预热后燃烧的 煤粉呢?
煤粉燃烧行为研究
同时析出挥发份后的固定
碳颗粒继续与回旋
煤粉燃烧行为研究
区剩余的高温氧气和CO2
反应,生成或还原成CO, 小粒径与大粒径煤粉相比 其面积与体积比更大,与 高温氧气有更多的接触面
积,预热时间短,挥发份
析出与燃烧速度更快。
1000~1200
煤粉燃烧行为研究
这是高栋栋的对煤粉在回旋区燃烧二维模拟的结果:
图五 图五 不同粒径煤粉喷吹条件下燃烧区不同位置挥发分含量
煤粉燃烧行为研究
这一模拟结果表明,进入回旋区的煤粉颗粒愈小,挥
发份析出的时间愈早速度亦愈快,析出终点愈靠近风 口高氧浓度区。同时也模拟出大量的煤粉挥发份在回 旋区析出的开始点与结束点。
煤粉预热器技术的由来
多数冶金工作者在熟知富氧率、风温、煤粉的
煤粉燃烧行为研究
第二节段:
煤粉离开风口后,较大颗粒 煤粉保持其初始喷射方向向 回旋区底部方向流去,小颗 粒煤粉质量惯性小,在流场
湍流和热力作用影响下偏离
初始喷射方向向上回旋。
煤粉燃烧行为研究
煤粉在回旋区受热后大量
的挥发份析出并着火燃烧, 氧气含量下降 ,生成大量 的 CO2 ,燃烧释放的热量 使回旋区温度迅速升高 ,
高炉喷煤新技术
煤粉预热技术研究及工业应用新进展
王宏强 长治方圣喷吹技术有限公司 舞钢中加钢铁有限公司
目录
高炉操作者关心的问题 煤粉燃烧行为研究 煤粉预热技术的由来 煤粉预热技术的研发及应用 结论
高炉操作者关心的问题
降低综合燃料比是每个高炉操作者的追
求,尽可能的多喷煤,提高置换比是降低
粉被1100~1250度的热风高速加热并湍流流动,
煤粉的脱气和快速热分解几乎同时进行。
煤粉燃烧行为研究
杨永宜、杨彦慧教授1985年对从鞍钢九号高炉和首钢二号
高炉风口前回旋区取出了经过部分燃烧的煤粉试样进行研究 的结果表明:煤粉离开喷枪刚进入直吹管就开始了挥发份的 挥发和燃烧反应。进一步的研究表明,在喷枪口距风口尖端 距离为380mm的条件下,粒度小于58μm的煤粉可以在直
呢?
煤粉燃烧行为研究
我们不妨从煤粉喷入直吹管开始研究煤粉的燃烧过程:为便
于研究煤粉从喷枪吹出到回旋区的燃烧过程,可将直吹 管、风口和回旋区分为两个阶段:第一节段为喷枪出口 到风口出口;第二节段为风口出口到回旋区外边界。
煤粉烧行为研究
第一段: 煤粉在离开喷枪口后,在热风的携带下以每秒 150~200米的速度喷向回旋区,在这个区间,煤
煤粉预热器技术的由来
表一 :
不同挥发份煤粉预热前后燃烬率的变化:
项目 8.7%挥发分 27.1%挥发分 18.9%挥发分
预热前(25℃)
58.5
74.1
72
预热后(250℃)
67.5
82.9
84.1
比较
+9
+8.8
+12.1
煤粉预热器技术的由来
根据实验结果,得出如下结论:“目前在业界尚未广
粉预热技术的研发与应用
2、煤粉预热温度在150度,其中的水分还不能完全挥
发掉。 3、高炉喷吹煤量大时,换热效率会降低。加热不均匀, 容易出现中间黑心的现象。不利于向大高炉推广。
粉预热技术的研发与应用
粉预热技术的研发与应用
要想把煤粉预热到更高的温度,需要研发新型预热系统 思考1、 烟煤的着火点: 368℃; 无烟煤的着火点:380 ℃ 煤粉预热的温度控制在着火点以下保证喷吹系统的安全。 思考2、 能否考虑用最简单的方式直接用煤作为工质去吸热,尽最 大可能提高热效率,把煤粉全预热到200度以上? 思考3、 适应大型高炉对大喷煤量预热的需求。
↓
煤粉从此喷入
煤粉燃烧行为研究
鉴于以上的想法,笔者于2006年在中加1#高炉上做
过一次试验:原喷枪口距风口前端部250mm,试验 将10根喷枪在直吹管上的位置往后移300mm,延长 喷枪口距风口尖端的距离到550 mm
积瘤区
图二 原喷枪装置图
图三 改造后的喷枪装置图
煤粉燃烧行为研究
但意想不到的结果出现了:生产过程中,就在
粒度及喷煤量对煤粉的燃尽率的影响外,还有
什么措施能改变或者是影响煤粉在喷枪出口到
回旋区的燃烧行为呢?学者们提出煤粉预热的
概念。
煤粉预热器技术的由来
最早由巴西Escola de Minas UFOP公司开发了一种类似
高炉风口的实验装置,采用三种煤粉混合喷吹并在喷吹 前对煤粉进行预热的方式,在实验室装置上进行了反复 实验。得到如下数据:
第二套预热系统工控画面
煤粉预热技术的研发与应用
第二套煤粉预热系统现场安装画面
煤粉预热技术的研发与应用
耐高温阀门
耐磨球面活接
耐高温配器
煤粉预热技术的研发与应用
这套预热系统同样是利用磨煤用的升温后的热风炉废气作
热源,以煤粉直接作为换热工质,通过特殊设计的换热系 统实现热交换。从2014年10月投入至今,经过不断的完善 与改进、运行,最终破解了系统的保温、耐高温阀门、温 度控制与连锁等技术难题,预热系统设备进入稳定运行状
用该种形式的预热器,预热后煤粉的能达到的温度与喷煤 量的大小影响很大;
“在其它条件相同时,喷吹煤粉质量流量越大,煤粉升温越慢,并且 最终预热温度越低。
蒸发器产生的蒸汽压力越高,单位体积蒸汽携带的焓值越 高,煤粉加热的温度就越高。 煤粉输送浓度越高,输送单位质量煤粉所消耗的气量越少, 煤粉最终预热的温度就越高。
1、提高风温。(受到热风炉的限制)
2、提高富氧率。(受到氧气资源的限制)
3、改善焦、煤、矿的质量
高炉操作者关心的问题
除了采取以上的措施以外,是否还有其它的措
施能有利于高炉燃料比的降低呢?
我们从助燃空气与煤气预热后燃烧(板式换热
器)实现高风温中得到启示:煤粉预热后喷吹
也可以提高燃烧温度,是否也可以降低燃料比
40 227 187
预热器未使用 预热器使用
9.12~9.18
160
353
513
1160
56.31
0.34
244
预热器使用
煤粉预热技术的研发与应用
从以上数据表可以看出,6月份在煤比增加5公斤,入炉矿
品位、风温等重要影响因素变化不大的情况下,高炉燃料 比下降6KG/T。进入9月中旬,入炉矿品位提高2%,煤 粉温度提高17℃,风温下降30℃的情况下燃料比降低 20G/T,说明煤粉在预热后喷吹进高炉内,燃烬率大幅提
煤粉预热技术的研发与应用(第二代预热器的研发)
方圣公司再次投入新的研发。
2014年,方圣公司的第二代煤粉预热器在中加钢铁 1#、2#高炉投入工业应用(两个炉喷煤系统合用一 套预热器),煤粉温度预热到250℃。
煤粉预热技术的研发与应用
图七:第二套煤粉预热器工艺流程图
煤粉预热技术的研发与应用
2005年,方圣喷吹技术公司开始追踪并研究煤粉 预热技术。
煤粉预热技术的研发与应用
与南京工业大 学、华中科技 大学、潞安矿 务局合作
2007年7月,由方圣公司研制的第一套煤粉预热装置在
舞钢中加钢铁公司3#高炉投入工业应用。
煤粉预热技术的研发与应用
该技术是基于分离式热管的
原理,在喷煤制粉系统的烟 气升温炉与磨煤机之间切入 煤粉预热系统的吸热子模块--蒸发器,蒸发器吸收热量
后产生的高压蒸汽远程送至
煤粉换热器实现与煤粉的换 热。
加热器
液体
高压蒸汽
煤粉预热技术的研发与应用
这套预热系统可将煤粉稳定预热到150℃,至2016年4月
运行七年,中间更换过一次补偿器。
它的优点是体积小便于布置,由于是热媒换热,操控非常 方便。但由于热媒压力高,补偿器的耐压性能是限制环节。 预热温度150℃往上比较困难。
粉预热技术的研发与应用
粉预热技术的研发与应用
从以上结论可以看出第一代预热器有三个个制约环节 1、 要想获得更高的煤粉温度就需要有更高的蒸汽压力, 为了安全,预热元件上必须带的膨胀节就需要选择能承受 1.5倍的蒸汽压力。当蒸汽压力选择4Mpa时,煤粉可预热
到170度。必须选择高于6Mpa以上的膨胀节,这无论从成
本和制作上都存在困难。
高炉配煤结构为:(60%神木煤+40%焦作煤)
日期
煤比Kg
焦比Kg
燃料比
风温℃
入炉品位
硅含量
煤粉温度 ℃℃℃
备注
2016.6.1~16 2016.6.17~3 0 变化
149 154 5
390 379 -11
539 533 -6
1193 1195 2
54.43 54.27 -0.16
0.38 0.36 -0.02
第三代煤 粉预热器 研制成功
煤粉预热研发十年历 程
煤粉预热技术的研发与应用
2006年,方圣公司在与华中科技大学合作完成煤粉预
热爆炸性试验的基础上,与南京工业大学、潞安矿务局 合作完成煤粉换热器单元的理论基础的研究,最后由方 圣公司完成预热系统总工艺设计与设备的研制,将煤粉 预热的概念变为工业应用的现实。
喷枪出口100mm的位置慢慢的长出像树皮一样
的东西,并且慢慢的生长,长大到鸡蛋大后影
响煤粉及鼓风通道。试验被迫终止,喷枪又恢
复原状态。
煤粉燃烧行为研究
后经过对瘤取样分析,其成分和煤粉的灰分基本一致,
这说明是煤粉在直吹管里燃烧的残留灰份软熔后结到 喷枪前的吹管里的。出现结瘤现象是由于煤的灰熔点 低的原因造成,如果灰熔点高于直吹管内的温度,燃 烧产生的灰分就会随鼓风吹到炉内的。但这个试验验
证了煤粉确实会在直吹管里燃烧。
煤粉燃烧行为研究
这一现象还说明,只要喷枪口距风口前端部的距离足 够,煤粉在离开喷枪到达风口前端前,不仅有挥发分
的燃烧,而且有碳颗粒的燃烧。结瘤的速度较缓慢,
说明在吹管里仅有少量的碳颗粒煤燃烧,更多是析出
的挥发份的燃烧。
这一现象彻底否定了我把喷煤变成喷火的想法。也打 消了我想依靠原高炉自身设备把煤粉预热的想法。
生铁成本的重要措施。一般的高炉置换出
160Kg焦/吨铁是一个适中的水平。
高炉操作者关心的问题
如果喷吹量进一步提高,高炉操作者会观察到 如下现象: 1、透气性下降 2、置换比下降 3、除尘灰量增加 4、除尘灰含炭量增加 5、炉况稳定性变差
高炉操作者关心的问题
一般要采取的措施
自主 研发
开始关 注并研 究
中加钢铁 3#高炉
中加钢铁 1#2#高炉
中加钢铁 3#高炉
2005年
2006.4
2007.7
2013.3
2014.10
2016.6
2020年
煤粉温度 150℃ 第一代煤 粉预热器 研制成功 第二代煤 粉预热器 研制成功
煤粉温度 250℃
煤粉温度 280℃
进 一 步 提 高 热 效 率
高。
根据生产中对预热器前后煤粉取样监测数据表明,煤
煤粉预热技术的研发与应用
粉预热到250℃后喷吹,在喷枪前水分已经完全脱尽,
少量挥发份析出,但多数挥发份处于临界析出状态。 煤粉一离开喷枪,即刻有大量的挥发份析出并燃烧。由于 挥发份的提前燃烧使回旋区边界温度快速升高,小颗粒的 煤粉也提前燃烧。这一现象证实了河北联合大学刘然、王 杏娟等对无烟煤和烟煤进行不同预热温度后煤粉的热差分 析及燃烧率测定的结果。
煤粉预热技术的研发与应用(第三代预热器的研发)
煤 粉 预 热 器
第三代煤粉预热器安装现场
煤粉预热技术的研发与应用(第三代预热器的研发)
竣工投产仪式
煤粉预热技术的研发与应用(第三代预热器的研发)
煤粉温度 267℃
煤粉预热技术的研发与应用(第三代预热器的研发)
中加钢铁3#高炉2016.6月份第三代预热器投用前后高炉生产指标变化
态。
煤粉预热技术的研发与应用
图九 250℃时煤粉取出即自燃 图十 煤粉取样冷却装置
250度煤粉预热然后与氧燃烧过程.mp4
预热后取出的煤粉样
煤粉预热技术的研发与应用(第三代预热器的研发)
第二代预热器在经过一年的运行后,我公司技术人员 再次对预热器的热效率提出新的挑战。 提高热效率,主要从影响热效率的几个因素着手进行 研究,比如:保温、烟气炉煤气的燃烧效率、预热器的 设计影响热交换效果等。 2016.4月,研制出第三代预热器。中加钢铁公司决定 将第三代预热器替代安装在3#高炉的第一代预热器, 于2016年6月10日安装完成,6月16日投入运行。
吹管内着火,大于58μm的煤粒要进入回旋区后才着火。
煤粉燃烧行为研究
曾经一个大胆的想法一直困扰着我:高炉喷煤能否喷 出的是火,煤一出来就燃烧呢:
为此,我就想能否把煤直接喷入热风总管,让热风 围管当做一个大的分配器,直接让高炉的热风来把 煤粉预热,当我们从窥视孔看到的是预热后燃烧的 煤粉呢?
煤粉燃烧行为研究
同时析出挥发份后的固定
碳颗粒继续与回旋
煤粉燃烧行为研究
区剩余的高温氧气和CO2
反应,生成或还原成CO, 小粒径与大粒径煤粉相比 其面积与体积比更大,与 高温氧气有更多的接触面
积,预热时间短,挥发份
析出与燃烧速度更快。
1000~1200
煤粉燃烧行为研究
这是高栋栋的对煤粉在回旋区燃烧二维模拟的结果:
图五 图五 不同粒径煤粉喷吹条件下燃烧区不同位置挥发分含量
煤粉燃烧行为研究
这一模拟结果表明,进入回旋区的煤粉颗粒愈小,挥
发份析出的时间愈早速度亦愈快,析出终点愈靠近风 口高氧浓度区。同时也模拟出大量的煤粉挥发份在回 旋区析出的开始点与结束点。
煤粉预热器技术的由来
多数冶金工作者在熟知富氧率、风温、煤粉的
煤粉燃烧行为研究
第二节段:
煤粉离开风口后,较大颗粒 煤粉保持其初始喷射方向向 回旋区底部方向流去,小颗 粒煤粉质量惯性小,在流场
湍流和热力作用影响下偏离
初始喷射方向向上回旋。
煤粉燃烧行为研究
煤粉在回旋区受热后大量
的挥发份析出并着火燃烧, 氧气含量下降 ,生成大量 的 CO2 ,燃烧释放的热量 使回旋区温度迅速升高 ,
高炉喷煤新技术
煤粉预热技术研究及工业应用新进展
王宏强 长治方圣喷吹技术有限公司 舞钢中加钢铁有限公司
目录
高炉操作者关心的问题 煤粉燃烧行为研究 煤粉预热技术的由来 煤粉预热技术的研发及应用 结论
高炉操作者关心的问题
降低综合燃料比是每个高炉操作者的追
求,尽可能的多喷煤,提高置换比是降低
粉被1100~1250度的热风高速加热并湍流流动,
煤粉的脱气和快速热分解几乎同时进行。
煤粉燃烧行为研究
杨永宜、杨彦慧教授1985年对从鞍钢九号高炉和首钢二号
高炉风口前回旋区取出了经过部分燃烧的煤粉试样进行研究 的结果表明:煤粉离开喷枪刚进入直吹管就开始了挥发份的 挥发和燃烧反应。进一步的研究表明,在喷枪口距风口尖端 距离为380mm的条件下,粒度小于58μm的煤粉可以在直
呢?
煤粉燃烧行为研究
我们不妨从煤粉喷入直吹管开始研究煤粉的燃烧过程:为便
于研究煤粉从喷枪吹出到回旋区的燃烧过程,可将直吹 管、风口和回旋区分为两个阶段:第一节段为喷枪出口 到风口出口;第二节段为风口出口到回旋区外边界。
煤粉烧行为研究
第一段: 煤粉在离开喷枪口后,在热风的携带下以每秒 150~200米的速度喷向回旋区,在这个区间,煤
煤粉预热器技术的由来
表一 :
不同挥发份煤粉预热前后燃烬率的变化:
项目 8.7%挥发分 27.1%挥发分 18.9%挥发分
预热前(25℃)
58.5
74.1
72
预热后(250℃)
67.5
82.9
84.1
比较
+9
+8.8
+12.1
煤粉预热器技术的由来
根据实验结果,得出如下结论:“目前在业界尚未广
粉预热技术的研发与应用
2、煤粉预热温度在150度,其中的水分还不能完全挥
发掉。 3、高炉喷吹煤量大时,换热效率会降低。加热不均匀, 容易出现中间黑心的现象。不利于向大高炉推广。
粉预热技术的研发与应用
粉预热技术的研发与应用
要想把煤粉预热到更高的温度,需要研发新型预热系统 思考1、 烟煤的着火点: 368℃; 无烟煤的着火点:380 ℃ 煤粉预热的温度控制在着火点以下保证喷吹系统的安全。 思考2、 能否考虑用最简单的方式直接用煤作为工质去吸热,尽最 大可能提高热效率,把煤粉全预热到200度以上? 思考3、 适应大型高炉对大喷煤量预热的需求。
↓
煤粉从此喷入
煤粉燃烧行为研究
鉴于以上的想法,笔者于2006年在中加1#高炉上做
过一次试验:原喷枪口距风口前端部250mm,试验 将10根喷枪在直吹管上的位置往后移300mm,延长 喷枪口距风口尖端的距离到550 mm
积瘤区
图二 原喷枪装置图
图三 改造后的喷枪装置图
煤粉燃烧行为研究
但意想不到的结果出现了:生产过程中,就在
粒度及喷煤量对煤粉的燃尽率的影响外,还有
什么措施能改变或者是影响煤粉在喷枪出口到
回旋区的燃烧行为呢?学者们提出煤粉预热的
概念。
煤粉预热器技术的由来
最早由巴西Escola de Minas UFOP公司开发了一种类似
高炉风口的实验装置,采用三种煤粉混合喷吹并在喷吹 前对煤粉进行预热的方式,在实验室装置上进行了反复 实验。得到如下数据:
第二套预热系统工控画面
煤粉预热技术的研发与应用
第二套煤粉预热系统现场安装画面
煤粉预热技术的研发与应用
耐高温阀门
耐磨球面活接
耐高温配器
煤粉预热技术的研发与应用
这套预热系统同样是利用磨煤用的升温后的热风炉废气作
热源,以煤粉直接作为换热工质,通过特殊设计的换热系 统实现热交换。从2014年10月投入至今,经过不断的完善 与改进、运行,最终破解了系统的保温、耐高温阀门、温 度控制与连锁等技术难题,预热系统设备进入稳定运行状
用该种形式的预热器,预热后煤粉的能达到的温度与喷煤 量的大小影响很大;
“在其它条件相同时,喷吹煤粉质量流量越大,煤粉升温越慢,并且 最终预热温度越低。
蒸发器产生的蒸汽压力越高,单位体积蒸汽携带的焓值越 高,煤粉加热的温度就越高。 煤粉输送浓度越高,输送单位质量煤粉所消耗的气量越少, 煤粉最终预热的温度就越高。
1、提高风温。(受到热风炉的限制)
2、提高富氧率。(受到氧气资源的限制)
3、改善焦、煤、矿的质量
高炉操作者关心的问题
除了采取以上的措施以外,是否还有其它的措
施能有利于高炉燃料比的降低呢?
我们从助燃空气与煤气预热后燃烧(板式换热
器)实现高风温中得到启示:煤粉预热后喷吹
也可以提高燃烧温度,是否也可以降低燃料比
40 227 187
预热器未使用 预热器使用
9.12~9.18
160
353
513
1160
56.31
0.34
244
预热器使用
煤粉预热技术的研发与应用
从以上数据表可以看出,6月份在煤比增加5公斤,入炉矿
品位、风温等重要影响因素变化不大的情况下,高炉燃料 比下降6KG/T。进入9月中旬,入炉矿品位提高2%,煤 粉温度提高17℃,风温下降30℃的情况下燃料比降低 20G/T,说明煤粉在预热后喷吹进高炉内,燃烬率大幅提
煤粉预热技术的研发与应用(第二代预热器的研发)
方圣公司再次投入新的研发。
2014年,方圣公司的第二代煤粉预热器在中加钢铁 1#、2#高炉投入工业应用(两个炉喷煤系统合用一 套预热器),煤粉温度预热到250℃。
煤粉预热技术的研发与应用
图七:第二套煤粉预热器工艺流程图
煤粉预热技术的研发与应用