HRM矿渣立磨的调试及操作要点

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HRM矿渣立磨的调试及操作要点

我公司年产36万t矿渣粉磨生产线(选用HRM2800S矿渣立磨)控制系统系统采用S7-300,上位机监控软件是WINCC V6.0,现场控制站组态软件是STEP7 V5.4。2008年7月8日正式投产,3个月来,经厂家及调试人员多方努力,通过对机械、电气部分整改和整体立磨参数优化控制,已实现达标和月达产,系统设备运行正常,工艺状况良好。本文就调试生产经验进行总结。

1 HRM立磨的特点及工作原理

HRM2800S型立式磨是技术性能优异的新型节能烘干兼粉磨设备。其工作原理是:电机驱动减速机带动磨盘转动,需粉磨的物料由锁风喂料设备送入旋转的磨盘中心,在离心力作用下,物料向磨盘边移动,进入粉磨辊道。在磨锟液压力的作用下,物料受到挤压、研磨和剪切作用而被粉碎。同时,热风从围绕磨盘的风环高速均匀向上喷出,粉磨后的物料被风环处的高速气流吹起,一方面把粒度较粗的物料吹回磨盘重新粉磨,另一面对悬浮物料进行烘干,细粉则由热风带入分离器进行分级,合格的细粉随同气流出磨,由收尘设备收集下来即为合格成品,不合格的粗粉在分离器叶片作用下重新落至磨盘,与新喂入的物料一起重新粉磨。如此循环,完成粉磨作业全过程。

2 安装调试过程中出现的问题及解决方法

2.1对PLC控制系统信号的处理

热风炉的5个阀门均向中控室输出4~20 mA模拟信号,因在初设时未考虑热风炉的参数由中控控制,造成模拟量AI模块通道不够。根据现场设备情况,我们采取通过转换开关在现场柜用模拟量控制,在中控用开关量控制,同样满足了生产需要。

2.2 分离器变频器对温度压力信号的影响

由于所选分离器变频器的质量原因,即使变频器至现场电机引线采用屏蔽电缆,仍然对温度压力信号影响极大,联动试车时,只要分离器变频器运行,各种温度、压力信号上下波动至少l0个数,致使立磨连锁跳停,根本无法正常生产。最后我们改用了ABB变频器,并避开其它信号电缆线路和控制电缆线路,并采取了屏蔽防护措施,才得以使干扰现象消失。

2.3 主电机稀油站故障引起立磨频繁跳停

(1)故障现象。2008年7月16日~l9日,立磨出现频繁跳停,而跳停后发现中控各种信号正常,且无任何故障报警,立磨的频繁跳停,严重地影响了产品产量和设备的正常运行。

(2)故障判断及处理。第一次出现故障后,根据中控反映设备跳停时无故障报警并有备妥信号,我们先对现场控制线路进行详细排查,又对工程师站PLC程序中影响立磨停机的条件

信号进行检查,都没有发现什么问题。第二次故障出现后,对磨机硬连锁的几个条件进行专人监控,到l9日上午8时20分发现磨机主电机稀油站允许主机启动信号有瞬时消失,又瞬时恢复现象,最后把故障锁定在主电机稀油站供油压力电接点压力表上。此压力表为气封,内部表针松懈,正常投料后震动加大,表针波动幅度较大,使表针与下限值表针相接触,发出供油压力低报警信号,而备用泵反应不过来,造成主机连锁停车。最后把此表换成油封电接点压力表后,运行至今故障没有出现。

2.4 对减速机轴瓦温度显示开路的解决

在调试阶段,主机减速机轴瓦温度一显示开路,本系统测温模块为四线制,经检查测量热电阻有一根线断路,把断路的这根信号线并接在和它一组的主接线柱上,接上后中控有温度显示,但比正常时高2℃左右。

2.5 调试操作时的工艺问题及解决办法

在调试操作中如系统出现立磨振动、磨机压差上升、出磨风温下降、产品细度不足,可选用表1~表4的解决办法。

表1 立磨振动的解决办法

表2 磨机压差上升的解决办法

表3 出磨风温下降的解决办法

表4 产品细度不足的解决办法

3 立磨的操作要点

立式磨是集粉磨、烘干、分级和气力输送于一体,各部件之间必须相互协调形成有机的整体,才能充分发挥作用。为了保证系统的正常运行,必须保证喂料量、风压、风量和风温的稳定,单个参数的变化会引起其它参数的变化,系统的产量和能耗均受到影响,因此操作时应注意以下几点。

(1)磨机喂料量及稳定的料层。料层厚度稳定与否,主要根据磨主电机电流、外排渣料流量值以及磨机的振动值来判断。在正常情况下,磨内的最佳料层厚度大约为30 mm~60 mm,此时磨机运转平衡磨音柔和,外循环料量基本保持不变。料层过薄,磨机震动大,压差变小,主电机电流摆幅增大;料层过厚,磨机电流增加,压差大,振动增大,吐渣量增加而粉磨效率降低。保持料层厚度是操作控制的重要内容,也是磨机安全运行的前提条件。磨机喂料量的控制幅度,中控操作人员可根据磨机通风量、磨辊压力、进出口温度和吐渣量、振动因素、磨辊限位装置间隙等参数进行操作。

(2)风量及风温。该立磨采用负压操作,其物料输送、分级、烘干均需大量的热风。风量首先应能满足物料的要求,风量过小会造成大量合格细粉不能被及时输送出去,风量过大不仅造成浪费,还会造成产品跑粗。入磨风温应≤350℃,出磨风温(为防止袋收尘器结露)应控制在80~100℃范围内,若低于70℃,会导致磨物料水分过大,达不到产品要求,还会引起磨内物料层过厚的后果。因此,此时应停止喂料,所以热风炉要有良好的调节能力,出口温度过高,会导致选粉机叶片变形或轴承损坏。

(3)立磨的压差。立磨压差一般控制在5000~7000 Pa,压差的变化主要取决于喂料量的稳定与否,其次是研磨压力、通风量以及喷水量。

(4)磨机振动的控制。立磨合理的振动值一般控制在4~12 mm/s以内,产生振动的主要因素有磨盘上料层的薄厚、物料的喂料量及其特性;分离器转速过高,循环负荷太大;风量太少,成品不能及时送出;磨内喷水量;磨辊压力、磨机压差;系统的温度;磨辊或磨盘的磨损状况等。

(5)出磨物料的细度。在生产中,操作人员必须根据化验室每小时生料细度的测定结果及时调整。细度的调

整可以改变研磨压力、选粉机转速、喂料量及通风量来控制。一般是通过调整选粉机的转速来调节出磨物

料的细度更为方便有效。

4 结束语

调试正常后,矿渣水分平均在11%~l3%之间,台时产量稳定在58 t,磨辊压力控制在8~9 MPa之间,

出磨温度控制在85~90℃之间,比表面积平均在450 cm/g左右,细度在1.0%以下。

我公司2009年承建的成都亚鑫矿渣微粉有限公司年产30万t矿渣粉生产线,采用了天津水泥工业设计研究院TRMS3231立磨作为矿渣粉磨设备。在试生产初期,经常出现外排量过大致磨机跳停;进料管堵料;磨机频繁抬辊等问题。经过近2个月的摸索调试,这些问题均已圆满解决,从而实现了稳定生产。现就调试中出现的问题及解决方法作一介绍。

1 系统工艺流程及主要设备参数

矿渣粉磨系统工艺流程见图l,立磨主要技术参数见表1。

表1 TRMS3231型立磨的主要技术参数

磨盘直径/mm 磨盘转速

/(r/min)

磨辊直径

/mm

磨辊

数量

装机功率

/kW

挡料圈高

度/mm

料层厚度

/mm

磨辊与磨盘

间隙/mm

原料粒度

/mm

选粉机功

率/kW

选粉机转速

/(r/min)

系统风量/

(m3/h)

设计产量

/(t/h)

产品细度

(m2/kg)

3 200 31.75 1 700 3 1 600 200 10~30 10 5~20 160 115~241 17 500 45(平均)420~450

图1成都亚鑫矿渣粉磨系统工艺流程

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