双进双出钢球磨运行分析

双进双出钢球磨运行分析
双进双出钢球磨运行分析

双进双出钢球磨运行分析

大唐阳城发电有限责任公司董志超金鑫(048102)

【摘要】以福斯特·惠勒能源公司制造的D-10D双进双出钢球磨煤机为例,结合实际运行中发生的问题,分析说明双进双出钢球磨煤机在运行中常见故障,以及相应预

防和处理措施。

【关键词】双进双出钢球磨煤机运行故障分析预防措施

Double-in&Double-out Ball Mil Operation Analyze

DongZhiChao JinXin (048102)

Da Tang Yang Cheng Power Generating Limited Company

Abstract: The D-10D Double-in&Double-out ball mill manufactured by Foster Wheeler Energy Corporation was introduced in this paper to discuss the practical fault

occurred in the operation, it also analyzes the usual defects and provide the

protective measures and the resolutions respectively.

Key words: Double-in&Double-out Ball Mill, Operation Fault, Analyze, Protective Measures

阳城发电厂一期工程安装六台美国福斯特-惠勒能源公司(FWEC)生产的亚临界、自然循环汽包燃煤锅炉。每台锅炉配套安装四台FWEC生产的D-10D型双进双出钢球磨煤机。

福斯特·惠勒能源公司的双进双出球磨机的特点:(1)磨煤机负荷越低,煤粉细度越高,满足锅炉低负荷时着火和稳燃的要求。(2)磨煤机出口的一次风煤粉浓度高,风煤比低,特别有利于煤粉的着火和稳燃。(3)煤种适应性强,适于研磨较硬的煤种。(4)磨煤机筒体内储煤量大,在两台给煤机停运断煤的情况下,仍能连续输出煤粉9~10分钟。

本文就阳城电厂投产后磨煤机发生的故障进行讨论和分析,提出了相应的预防措施。

1、双进双出钢球磨煤机的构造简述:

双进双出钢球磨煤机原理性结构图1-1

双进双出钢球磨煤机由一次风(干燥剂)入口管、落煤管、煤粉分离器、螺旋输送装置、一次风空心管、中空耳轴、磨煤机筒体、钢球以及传动装置等组成。

2、双进双出钢球磨煤机的相关工作原理:

2.1磨煤机的工作原理

原煤从给煤机下煤管落入空心耳轴底部,经螺旋输送带的旋转运动将原煤从两侧的空心耳轴送入磨煤机。预热后的一次风从空心耳轴通过一次风空心管进入磨煤机筒体,在筒体内对冲后反向流动,携带磨细的煤粉通过空心耳轴与一次风空心管之间的环形通道进入分离器,粗颗粒的煤粉被分离下来回落到中空耳轴入口,与原煤混合后重新进入磨煤机研磨,合格的煤粉由分离器出口直接送至燃烧器。

2.2磨煤机料位测量原理:

双进双出磨煤机料位测量原理图1-2

如图1-2,在磨煤机的料位测量管里通入仪用压缩空气并由设在磨煤机筒体内的料位管出口吹出,根据料位管出口在磨煤机筒体内的位置,分为高料位和低料位(基准料位管也一样),高、低料位管中的压缩空气压力与基准料位管中的空气压力比较所得的△P,即为料位测量值。值得注意的是,当空磨启动时,由于运行时间短,筒体内煤粉少,料位管出口处的煤粉也较少,所以会使料位测量管内压缩空气压力较低,料位显示较低,当随着磨运行时间的加长,在筒体内的煤粉会增多,这样料位管内的空气压力因为其出口处煤粉的增多而升高,而基准压力值和筒体压力值相同,不受实际煤位变化的的影响,因此△P的值就会逐渐增大,也就是我们所说的料位的建立。

3、双进双出钢球磨煤机运行中存在的问题、原因分析及措施:

3.1 磨煤机满煤:

3.1.1煤机满煤的现象:

(1) 磨煤机滚筒噪音沉闷,耳轴处有时有异音。

(2)磨电流下降,并伴随有摆动现象,完全满煤时电流大幅度下降并稳定。

(3)磨煤位指示迅速增至满量程。

(4)启动初期建立的一次风量减少,筒体压力升高。

(5)满煤初期密封腔室差压突增,然后下降,密封腔室向外喷粉。

3.1.2 磨煤机满煤的原因:

(1)启动磨煤机在启动过程中发生满煤:

A、锅炉冷态启动中启第一台磨煤机时,因为锅炉烟温较低,一次风会在长时间内

停留在较低的温度,降低了磨的出粉能力,发生进煤多出粉少,严重时导致满煤;

B、空磨启动时,刚进入磨筒体的煤在未能被磨成煤粉前,会使磨的料位测量显示

值要小于小于筒体内实际的煤位,这就有可能导致煤位自动控制的误调节和运行

人员的误判断,导致满煤。

(2)运行中磨煤机满煤:

A、料位测量装置故障或料位管堵塞等,使料位测量信号发生错误;

B、给煤机制动控制系统故障;

C、运行人员误操作或手动调节不当。

3.1.3 磨煤机满煤后的危害:

(1)磨煤机满煤时,原煤有可能堵塞螺旋输粉机甚至分离器,造成耳轴密封风不能实现密封,原煤沿螺旋输粉机进入耳轴,污染润滑油甚至损坏耳轴轴承后果严重。

(2)可能使钢球溢出进入耳轴,损坏螺旋输送器。

3.1.4 预防措施:

(1)启动磨煤机后立即对料位测量管吹扫一遍。

(2)启动磨电机后,应进行充分暖磨,当磨两端出口风温大于50℃时,再启动给煤机下煤;

(3)启动过程中必须注意建立磨煤机的初始料位,一般根据经验控制给煤量在20~30T/h,大约需30分钟左右(可根据筒体内残留煤粉情况确定),一次风量在14000~18000kg/h,筒体压力小于1.0KPa;

(4)当发现磨电机电流明显低于正常运行值,且持续下降,筒体压力逐渐升高时,可以较大的一次风量对筒体进行吹扫,将产生的煤粉及时带走,直至电流和筒体压力恢复正常后,再减小一次风量以建立料位;如磨煤机严重满煤,应停运两台给煤机,以较大的一次风量吹扫。必要时停运磨煤机。

3.2 磨煤机耳轴润滑油污染:

3.2.1磨煤机耳轴润滑油污染的危害:

(1)污染润滑油的煤粉随油进入磨的耳轴后,会损坏耳轴轴承;

(2)在油中的煤粉堵塞油滤网,使润滑油流量过小而不足以润滑冷却耳轴。

3.2.2磨煤机耳轴润滑油污染的原因:

(1)耳轴密封自动控制系统调节失灵;

(2)耳轴密封元件损坏;

(3)在启停磨煤机的过程中运行人员操作不当。

(4)磨煤机满煤。

3.2.3 防止磨润滑油污染的措施:

(1)启动磨煤机时要采取的措施:

A、启动一次风机以后磨煤机启动前,随着一次风压的逐渐建立,及时开启1-2个

燃烧器关断挡板泄压,,注意观察密封风调节挡板的动作情况,始终保持密封风与筒体差压在1.25-1.75kPa 之间。

B、磨煤机密封风必须在开一次风关断挡板前投入,提前建立密封风压,使密封风

压力始终高于磨筒体压力,有效避免煤粉进入。

C、磨煤机的耳轴吹扫必须在磨煤机启动后进行。

D、启动磨时防止满煤。

(2)运行中要采取的措施:

A、定期对磨煤机筒体测量管路进行吹扫,在执行磨煤机料位吹扫时要严格按规定

正确操作。防止大量的压缩空气进入使煤粉穿过密封腔室而进入耳轴润滑油内。

B、定期打开耳轴吹扫挡板进行吹扫,防止密封室内沉积过多的煤粉。在吹扫时应

注意:(1)耳轴吹扫尽量在磨煤机低负荷时,即磨筒体压力较低时进行,防止在高负荷时由于耳轴吹扫挡板打开后,密封风调节跟不上,密封风压力下降,造成煤粉进入耳轴。(2)高负荷下的耳轴吹扫应一侧一侧依次进行,正常运行时密切监视密封风挡板的自动情况,保持1.5kPa左右的差压,防止由于挡板动作不正常,造成密封风差压太低。

(3)停运磨后要采取的措施:

A、磨事故跳闸后,要迅速开启1-2个BSO挡板进行泄压,防止磨筒体压力急剧升

高。

B、磨煤机正常停运时,在停运磨密封风前,始终保持1-2个BSO挡板开启,防止

磨筒体压力急剧升高。

C、停运一次风机前,磨煤机密封风保持运行。

3.3 磨煤机堵煤:

3.3.1 磨煤机落煤管处堵煤:

(1)磨煤机进煤管处棚煤时的现象:

A、由于磨煤机发生棚煤的一侧无原煤落下,故细煤粉较多而使料位显示高于对侧,

但两侧料位总体呈下降趋势,此时如给煤机在自动控制时会加大给煤量,最终棚煤侧落煤管内满煤,使此侧给煤机跳闸;

B、磨煤机棚煤侧无原煤进入时,出口风温偏高,但是由于双进双出磨煤机的出粉

要经过进煤口,在此堵塞的原煤会使经过此处的出口煤粉风温不会太高(一般最高维持在110℃左右),而对侧的出口风温会因给煤机出力加大而明显降低。

(2)磨煤机落煤管处堵煤的原因:

A、原煤中水分和杂质较多时(尤其是泥土等),而磨煤机的进煤口和出粉口在同

一部位,温度较高,会使原煤在此处被烘干结块,发生棚煤;

B、耳轴管内螺旋输粉机断裂或其它原因损坏,输送能力不足,使原煤在此滞留而

堵塞;

C、给煤机下煤量过大,超过耳轴管内螺旋输粉机的输送能力。

(3)磨煤机进煤管处棚煤应采取的措施:

A、运行中要注意监视磨煤机料位、出口风温及给煤机的出力情况,当出现棚煤现

象时,应立即减小或停运棚煤侧的给煤机,同时将对侧给煤机切为手动控制,调节料位;通知维护人员尽快掏煤或采取其他措施;

B、若是螺旋输粉机损坏,则停运磨煤机进行处理;

C、保证原煤的质量要合格;

D、运行人员要及时了解原煤煤质情况,并根据情况加强相关参数的监视。

3.3.2磨煤机出粉管处堵塞:

(1)磨煤机出粉管处堵塞时的现象:

A、由于磨煤机出粉通道不畅,会使筒体压力升高,同时一次风流量减小;

B、磨煤机发生堵塞侧的分离器差压会不正常减小,比对侧的差压值要小20%以上;

C、当堵塞严重时,会使相应侧的煤火检不稳定或失去;

D、堵煤侧的出口风温降低。

(2)磨煤机出粉管处堵塞时的原因:

A、磨煤机长期出力过小运行,在出粉管道处的一次风速不足以充分带走全部煤粉,

而使的大量煤粉在管道中沉积,逐渐积累后造成管道通流能力下降,最终堵塞管道;

B、磨煤机出口分离器发生故障或堵塞,在分离器内煤粉不能顺畅及时的通过分离

器;

C、有个别喷燃器关断挡板未开或未开到位造成煤粉流动不畅;

D、有部分辅助风挡板未关,而使得出粉管道上煤粉流动阻力增加,影响管道通流

能力。

(3)磨煤机出粉管处堵塞的措施:

A、首先检查喷燃器关断挡板或辅助风挡板开关状态是否正确;由于辅助风挡板误

开或未关到位造成磨煤机出粉不畅的情况发生较多,因此运行中注意监视辅助风挡板开度是值得重视的,此外,维护人员也应尽可能保证挡板的可靠性;

B、当判断为管道堵塞时,应关闭堵塞侧喷燃器关断挡板后,投入对应的油枪,开

启相应辅助风挡板对管道进行吹扫直到正常;

C、如果是分离器故障,则需停磨煤机进行处理。

3.4 磨煤机运行中大小齿轮断齿:

我厂的磨煤机是电机经过减速箱带动小齿轮,由小齿轮来驱动筒体大齿而实现磨筒体转动的,在大小齿面间采用间断性喷淋油润滑冷却方式,从断齿情况看,小齿轮断齿现象出现较多。

3.4.1 齿轮断齿主要可能有以下几种原因:

(1)齿轮承受负荷大;由于我厂磨煤机设计出力偏小,煤质相对来说较硬,为了提高磨煤机的出粉能力,钢球量装载较多,同时在运行中,当机组在高负荷时磨煤机负荷偏高,都使得筒体重载荷而使的小齿轮长时间受力较大,使得一些本来就存在隐患的齿轮发生损坏;

(2)齿轮设计强度偏小,制造质量低;

(3)齿轮润滑不良,啮合不好;

(4)安装质量不过关,小齿轮受力不均。

3.4.2 对齿断齿需采取的措施:

(1)在磨煤机运行中应定期检查大小齿面的表面温度,我厂一般按照80℃~90℃

来控制,当超过此温度时加装冷却风机,并寻找时机停磨进行齿轮检查;

(2)当齿轮发生部分断裂损坏时,减速箱和电机的振动以及声音会明显加剧,此时

应联系维护人员加以确定之后,停运磨煤机;

(3)磨煤机筒体内不宜加装过多的钢球量,而应严格安照厂家规定的钢球磨损率来

计算需补充的钢球量。

(4)利用磨煤机的停运检修期校正大小齿的啮合,保证齿轮的受力均匀;

3.5 磨煤机运行中存在的一些其它问题:

由于磨煤机工作环境较为恶劣,尤其是夏季高温天气时,会出现润滑油温高而导致润滑油流量偏小、电机线圈温度会由于其滤网被堵塞散热不良而偏高、磨

筒体耳轴及变速箱壳体温度偏高等。针对这些问题我厂采用加临时冷却风扇、定

期清理电机滤网或清理电机转子等措施,并取得了较好的效果。

此外,由于阳城电厂发电用煤为优质无烟煤,挥发分在6%~9%之间,煤粉自燃的机率较小,制粉系统着火和爆炸的事故自投产以来未曾发生过,但是不能

排除在一些特殊的情况下会发生这类事故的可能性。因此,在运行操作中,维持

合适的出口风温、启停磨时对出粉管道进行必要的的吹扫还应该按照规程规定认

真执行。

阳城电厂所选双进双出钢球磨煤机基本上能够满足燃烧所需的煤粉,对于以上遇到的一些问题,在采取了相应的措施后,有效的防止了事故的发生,减少了设备的寿命损耗,提高了磨煤机的可靠性。

钢球磨煤机运行的主要影响因素

钢球磨煤机运行的主要影响因素 [返回选矿技术目录页] 吉林石油集团有限责任公司热电厂(138006)付亚萍郭会昌郭会彦 【摘要】国内火力发电机组应用最多的是筒式钢球磨煤机,钢球磨煤机是储仓式制粉系统制粉系统中最重要、锅炉耗能较大的设备。保持磨煤机在最高出力下运行,对提高制粉系统的经济性作用最大。本文对影响钢球磨煤机运行的主要因素进行了分析,对提高制粉系统的经济性有一定指导意义。 【关键词】钢球磨煤机运行影响分析 1 前言 国内火力发电机组应用最多的是筒式钢球磨煤机,钢球磨煤机是储仓式制粉系统中最重要、锅炉耗能较大的设备。保持磨煤机在最高出力下运行,对提高制粉系统的经济性作用最大。 2 影响钢球磨煤机运行的主要因素 影响钢球磨煤机运行的主要因素有钢球磨煤机的工作转速、护甲的材质和结构形状、钢球充满系数与钢球直径、球磨机筒体通风量、球磨机载煤量、分离设备、煤粉特性、制粉系统漏风等。 2.1 球磨机的临界转速n ljt 和工作转速n 当球磨机的筒体转速发生变化时,筒中钢球和煤的运行特性也发生变化。当筒体转速很低 (n≤n lj )时,随着筒体转动,钢球被带到一定高度,钢球与煤随筒壁上升,在筒体内形成向筒的下部倾斜的状态,即形成一个斜面,当斜面的倾角等于或大于钢球的自然倾角时,钢球就沿着斜面滑落下来,撞击作用很小,这时球的运动对磨碎燃料的作用就很小,同时煤粉被压在钢球下面,很难将磨好的煤粉从钢球堆中分离出来,很难被气流带出,煤将被重复碾磨,以至磨得很细,降低了磨煤机出力,如图1(a)。 如筒体转速很高(n≥n lj),超过一定值后,由于作用到钢球及煤粒上的离心力很大,以致球与煤不再脱离筒壁,而随其一同旋转,如图1(c),产生这种状态的最低转速称为临界转速n lj。这时虽然使筒体旋转所耗能量很大,但钢球已没有撞击作用,煤只受到轻微的研磨,磨煤作用也很小。 图1 筒体转速对钢球和煤运动状况的影响 当筒体转速处于上述两者之间时,钢球被带到一定高度后,沿抛物线落下,如图1(b)。此时钢球对筒底的煤发生强烈的撞击作用。磨煤作用最大时的转速称为最佳工作转速n,它与临界转速n lj 间有一定的关系。 以紧贴筒壁的最外层钢球为例,假定钢球与筒壁间没有相对运动,根据在临界状态下钢球所受

ZGM113N型中速辊式磨煤机使用和维护说明书

使用和维护说明书北京电力设备总厂 2006年02月

目录 前言 (1) 第1篇磨煤机使用和操作说明 (2) 1. 代号和技术数据 (3) 2. 工作原理 (3) 3. 部件介绍 (5) 4. 使用、操作要求 (9) 5. 启、停说明 (14) 6. 启动前和运行检查 (17) 7. 运行故障及处理 (19) 第2篇磨煤机维护、检修说明 (22) 1. 维护、检修注意事项 (23) 2. 停机时的保养与维护 (23) 3. 维护、检修要求 (26) 4. 碾磨件及内部零部件拆卸与安装 (29) 5. 内部部件的维修 (31) 第3篇盘车装置使用和维护说明 (37) 1. 技术要求 (38) 2. 其它参数 (38) 3. 使用要求 (38) 4. 安装与调整 (39) 5. 维护保养 (39) 第4篇磨煤机安装与调试导则 (40) 1. 安装事宜 (41) 2. 安装说明 (41) 3. 启动前的调试 (48)

ZGM113N型中速辊式磨煤机使用和维护说明书前言 前言 感谢您选用了我厂的ZGM型中速辊式磨煤机,为了使您更好地了解设备,使设备更好地为您的系统服务,我们编写了这本使用说明书,希望能给您以帮助,并真诚地希望您对其中的不足之处给予指出。 本使用说明书是根据ZGM型中速辊式磨煤机的特点和现场运行情况编写的,其中对磨煤机的运行、检查、维护、检修要求大部分是针对磨煤机易出问题的环节和总结现场出现的问题而提出的,所以下面提出的要求,用户在使用过程中请务必遵守: ①磨煤机运行应严格按照运行要求,不能违章操作。 ②必须保证一次风量,一次风量的测量装置要定期标定,这对磨煤机运行极为重要。 ③定期对磨煤机检查、维护,绝不允许连续数千小时不停磨、不检查、不间断地运行。 ④一次风入口隔绝门至关重要,没有严密的隔绝门就无法进入磨内检查、维护和检修。 ⑤出粉管上要有隔绝门。 ⑥必须为检查、维护、检修工作创造必要的条件。 ⑦应配置单独的密封风系统,不要直接采用冷一次风作为密封风。 本说明书内容的大部分已经实践验证,用户可按说明书中有关规定进行操作。其中检查、维护、检修等内容仅作一般说明,用户应根据实际情况编制较详细规程。同时我们将继续完善和修订使用说明书,并把修订内容通知用户。

蒸汽严密性试验调试措施

目录 1.概述 4 2.试验目的 4 3.试验依据 4 4.试验范围及流程 5 5.调试应具备的条件 5 6.试验步骤 6 7.调试的质量检验 6 8.调试过程记录内容 6 9.安全措施 6 10.组织分工 6 11.附录7

1.概述 1.1 系统简介 印度WPCPL电厂(4×135MW)机组配用440t/h超高压参数、自然循环汽包炉,单炉膛、一次中间再热、燃烧器摆动调温、平衡通风、四角切向燃烧、固态排渣、中速磨冷一次风机正压直吹式制粉系统,配四台ZGM型中速辊式磨煤机,布置在炉前。固态排渣,炉后尾部布置两台三分仓空气预热器。全钢架悬吊结构,露天布置。锅炉燃用煤种为印度劣质烟煤。 1.2 锅炉主要蒸汽参数 锅炉容量和主要参数:主蒸汽、再热蒸汽和给水等系统的压力、温度、流量等参数要求与汽轮机参数相匹配。 BMCR (设计燃料) 过热蒸汽流量t/h 440 过热蒸汽出口压力MPa(g) 14.29 过热蒸汽出口温度℃540 再热蒸汽流量t/h 358 再热蒸汽进口压力MPa(g) 2.686 再热蒸汽进口温度℃320 再热蒸汽出口压力MPa (g) 2.549 再热蒸汽出口温度℃540 给水温度℃245.1 2.试验目的

新建锅炉在整组启动前进行蒸汽严密性试验,就是利用自身产生的工作压力下的蒸汽在热态下检查各承压部件和管路的严密性,同时了解各部位膨胀是否正常,它是锅炉首次热态接受工作压力的考验,也是确保新建机组安全顺利投产必须通过的一道检验程序。 3.试验依据 3.1 《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)(管道篇) 3.2 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》3.3 《火电工程启动调试工作规定》 3.4 《火电机组达标投产考核标准(2001年版)及相关规定》 3.5 锅炉厂家资料 《锅炉安装说明书》 《锅炉使用说明书》 《锅炉设计说明书》 3.6 调试合同 3.7 热力系统图 4.试验范围 锅炉范围内所有手孔、法兰、阀门及附件等承压部件和管路及焊口的严密性。汽包、联箱、受热面及锅炉受热面及锅炉范围内汽水管路膨胀情况。吊杆、吊架、弹簧、支座等部件的受力、变形、位移是否正常。 5.调试应具备的条件 5.1 锅炉冲管工作结束,系统管路恢复正常,锅炉具备点火条件。

炉磨煤机检修方案

大唐阳城发电有限责任公司 #8炉磨煤机检修措施 批准: 审核: 编写: 中电华益集团山西电力工程有限公司 一.工程概况 大唐阳城发电有限责任公司汽轮机由哈尔滨电气集团供货为亚临界参数、一次中间再热、三缸四排汽、单轴、间接空冷凝汽式汽轮机。锅炉7号机组配套锅炉为东方锅炉股份有限责任公司制造的DG2060/17.6-II3型锅炉,属亚临界压力,中间一次再热的自然循环锅炉,双拱形单炉膛,燃烧器布置于下炉膛前后拱上,“W”型火焰燃烧方式,尾部双烟道结构,采用挡板调节再热汽温,固态排渣,全钢结构,全悬吊结构,平衡通风,露天布置。 本工程为D标段磨煤机(双进双出钢球磨)检修,工期为25天。 二.编制依据 1)《火电施工质量检验及评价标准》 2)《电力建设施工及验收技术规程》 3)《大唐阳城发电有限责任公司运行规程》 4)《火电工程调整试运行质量检验及评价标准》 5)D标段磨煤机招标检修项目 三.检修内容 1)#8炉8D磨煤机小齿轮轴承基础加固重新浇筑,啮合检查,传动系统找正。 2)#8炉A、C、D、E、F磨煤机支撑杆改造。 3)#8炉8F磨煤机小齿轮轴承更换。 4)#8炉6台磨煤机筛钢球。 5)#8炉81、82密封风机轴承更换。 6)#8炉各磨煤机主减速机换油。 7)#8炉A、B、C、D、E、F磨给煤机落煤管、返煤管膨胀节改造更换(24个)。 8)#8炉A、B、C、D、E 磨煤机螺旋输送器抽出检修(两侧)。

9)#8炉A、B、C、D、E、F磨煤机绞龙链条补焊,筒体内部检查及缺陷处理。 10)#8炉A、B、C、D、E、F磨煤机大齿轮连接螺栓检查。 11)#8炉A、B、C、D、E、F磨煤机绞笼中心管测厚。 12)#8炉A、B、C、D、E、F磨煤机煤粉分离器内部检查清理及缺陷处理。 13)#8炉A、B、C、D、E、F磨煤机螺旋输送器托盘外侧护罩测厚补焊。 14)#8炉A、B、C、D、E、F磨煤粉管缩孔磨损检查补焊(可调缩孔上方管卡检查)。 15)#8炉A、B、C、D、E、F磨煤机筒体螺栓松动检查(耳轴、衬瓦等部位)。 16)#8炉A、B、C、D、E、F磨给煤机下闸板下方膨胀节盘根检查更换。 17)#8炉A、B、C、D、E、F磨煤机排煤管清理检查。 18)#8炉A、B、C、D、E、F磨煤机大齿轮密封风机检查及清理。 19)#8炉A、B、C、D、E、F给煤机皮带及清扫链检查处理。 20)#8炉A、B、C、D、E、F给煤机上闸板检查及缺陷处理。 21)#8炉检修结束后卫生清理(包括13.7米以下地面、钢梁、管道、烟风道保温、墙面等全部卫生)。四.检修管理组织机构 阳城电厂负责人:王毓、李少君 检修单位负责人:陈宝平 阳城电厂点检员:马世荣 检修单位工作负责人:张强 检修单位工作安全监护人:李飞 检修单位技术质量负责人:李小明 检修单位工作人员:计70人。 五.力能计划 1)人力计划(共计70人左右,分12个组。) 班组长12人 技术员2人 焊工6人 电工2人 起重工4人 工人40人 2)机具计划

磨煤机安装与调试(甲类精制)

第四篇 磨煤机安装导则

1.1 安装事宜 1.1本安装与调试导则中仅列出了磨煤机安装时需特殊注意的事项和主要要求,磨煤机安装应与制粉系统统一考虑,磨煤机安装、调试的所有要求均在技术图纸资料中给予说明。由于安装、调试中错误操作所造成的质量问题,制造厂不承担责任。 为保证磨煤机安装、调试正确和顺利地完成,施工单位应注意以下几点: ①安装工作应由熟练的技术人员和工人参加,安装之前应先熟悉磨煤机的安装顺序和要求,并准备好安装时需要的专用工具,对安装与调试导则和厂家说明书应透彻理解。厂家提供资料包括:《ZGM113系列中速辊式磨煤机使用和维护说明书》、《ZGM113系列中速辊式磨煤机技术图纸资料》。 ②浇灌混凝土工作必须严格遵守厂家说明书和图纸要求。 ③磨煤机安装质量(主要指转动部件要能灵活转动,加油到位,各处间隙尺寸调整到位,控制信号调整正确等)必须验收好。验收内容见图册《ZGM113系列中速辊式磨煤机总组装检验卡》中的项目(分阶段进行)。安装完毕,在三次灌注前,对安装作一次总检查,以保证磨煤机顺利启动。 1.2 安装通用导则 油脂,特别是台板、减速机输 ①部件的加工配合面必须清理干净,均匀抹薄薄一层MoS 2 出法兰、传动盘、磨盘等部件的承力面。 ②凡是起吊、检修且在运行中不使用的螺栓孔,必须用螺栓或螺钉拧入予以保护。 润滑脂,方能拧入。 ③所有螺栓、螺钉的螺纹处都应清理干净,抹 MoS 2 ④各焊接部位应严格按安装图纸要求施工,特别是机座与机壳的焊接。 ⑤磨煤机一次风进口、机壳、分离器的人孔门及密封连接处必须严密不得泄漏。 ○6煤机出厂前已经过试总组装,解体前进行了编号,安装时按编号或记号进行。 ○7分别按项进行检测并记录,检测卡见《技术图纸资料》中的《ZGM113型中速辊式磨煤机总组装检验卡》。 ⑧为防止磨煤机带静电,应从机座处接引地线,并确保接地。 ⑨进行磨煤机本体范围内的焊接操作时,必需接好地线,确保焊接电流不会通过磨辊、减速机、油缸、关节轴承等关键部件,以避免造成损失。 2安装说明 2.1 浇灌混凝土(包括基础台板的安装与找正) ZGM113型磨煤机基础采用重型基础,重量为磨煤机本体重量的5倍以上,以承受来自磨煤机碾磨工作中产生的动静载荷。所有预埋件通过两次浇灌混凝土与基础联成一刚性整体。磨煤机的基础是独立的,它和厂房基础隔开,避免自身振动影响锅炉厂房基础。混凝土分三次浇灌: 第一次浇灌基础主体部分。

燃烧调整调试措施

调试项目名称编号: 调试措施 燃烧调整调试措施第1页共11页 1、设备概况、规范、特性参数 1.1设备概况 电厂 2×600MW国产超临界燃煤机组 1 号锅炉是由上海锅炉厂有限公司制造的 单炉膛、一次中间再热、四角切圆燃烧方式,平衡通风、固态排渣、露天布置、燃煤、全钢构架、全悬吊结构п型超临界参数变压运行螺旋管圈直流锅炉。型号 为 SG1913/25.4-M967。 锅炉共配置了六台 HP1003型中速磨,燃烧器设六层煤粉喷嘴自下而上 A、B、C、D、E、F 层,对应着 A、B、C、D、E、F 磨煤机。投用时一般从下而上投用。主风 箱设有 6 层强化着火煤粉喷嘴,在煤粉喷嘴四周布置有燃料风(周界风)。在每相邻 2 层煤粉喷嘴之间布置有 1 层辅助风喷嘴,其中包括上下 2 只偏置的CFS喷嘴, 1 只直吹风喷嘴。在主风箱上部设有 2 层 CCOFA喷嘴,在主风箱下部设有 1 层 UFA(火 下风)喷嘴。 在主风箱上部布置有SOFA燃烧器,包括 5 层可水平摆动的分离燃尽风(SOFA)喷嘴。 在二次风风室内共配置三层 (AB、CD、EF层) 启动及助燃用油枪,共 12 支轻 油点火油枪。一次风自一次风机出口一部分经过预热器加热为进磨煤机热风,一部 分直接作为进入磨煤机的压力冷风,经磨煤机后,每台磨煤机分四路分别供相应层 四角一次风进入炉膛。二次风自送风机出口经预热器加热进入大风箱由风门档板调 节按要求分布于各二次风喷口进入炉膛。 为了控制大容量锅炉的左右烟温偏差,本燃烧设备切向燃烧的形成,主要依 靠二次风喷嘴的偏转结构。通过燃烧设备设计和炉膛布置的匹配来满足本工程各项 燃烧指标要求,在煤种允许的变化范围内确保煤粉及时着火、稳燃、燃尽、炉 内不发生明显结渣、 NO X排放量低、燃烧器状态良好、并不被烧坏。本锅炉燃烧方 式采用最新引进的低 NO X同轴燃烧系统( LNCFS),煤粉燃烧器为四角布置、切 向燃烧、摆动式燃烧器。 主燃烧器喷嘴由四组内外传动机构传动,每组分别带动一到二组煤粉喷嘴及

双进双出钢球磨煤机检修、安装

一、工程概况 XXX电厂一期工程4×600MW机组每台锅炉制粉系统配用沈阳重型机器有限责任公司生产的BBD4060型双进双出钢球磨煤机六台。六台磨煤机布置于煤仓间C、D、E列柱间,煤仓间2、3、4、5、6、7、8列柱每两跨柱之间布置一台。由推力侧看A、B、C磨煤机为左旋内转动,D、E、F磨煤机为右旋内传动。磨煤机设备的作用是为锅炉燃烧提供足够的煤粉。 磨煤机的结构主要由磨煤机筒体、螺旋输送装置、主轴承、密封风装置、混料箱、分离器、大小齿轮传动系统、减速机、电动机、慢速盘车装置、主轴承润滑系统、大齿轮喷射润滑系统、压差和噪声测料位系统、加球装置和隔音罩等组成。筒体采用超宽16Mn钢板制作,减少了焊缝数量。主轴承采用双弧面摇杆式自位调心结构,轴瓦包角为120°,材料为巴氏合金,轴瓦合金内埋设冷却水管,冷却水直接冷却轴承合金。轴承座与中空轴的动静结合处密封结构是两半密封环组成的环形密封结构。分离器采用雷蒙式分离式结构,配有内置式分配器,每个分配器配有2个煤粉出口,风粉进入分离器前,经过大于3m长的垂直管道,使风粉混合均匀,确保内置式分离器分配均匀,出口煤粉浓度偏差不超过±5%。 本工程的四台BBD4060型钢球磨煤机包括两个非常对称的研磨回路,每个回路运行原理是:粒度为0-30mm的原煤,通过速度自动控制的给煤机送至料斗落下,经过混料箱并在旁路风的预干燥下,经过落煤管落到位于中空轴中心的螺旋输送装置中。输送装置随磨煤机筒体一起转动,使原煤通过中空轴进入磨煤机筒体内。一次热风通过中空轴内螺旋输送装置的芯筒进入磨煤机,使原煤和煤粉进一步得到干燥,并将煤粉从原煤进入口的相反方向吹出磨煤机筒体,带有煤粉的一次热风在磨煤机出口再一次与旁路风混合,通过煤粉管路进入磨煤机的分离器。合格的煤粉从分离器上方出口直接送往锅炉燃烧器,而不合格的煤粉则依靠惯性和重力的作用,通过回粉管返回磨煤机再次进行研磨。 磨煤机设计、结构特点: 1、与普通双进双出磨煤机一样,两端设计有螺旋输送装置,用以把原煤和钢球旋进罐体。 2、分离器分体部置,出口设计有两个接口,用于煤粉分配。 3、分离器装有位置可调的叶片,通过调整叶片的位置,可以实现出口煤粉细度的调节和 控制。 4、轴承的结构可以补偿在负荷下磨煤机的下垂度。 5、慢速盘车装置可使磨煤机在停机期间和维修操作时,以额定速度的1/100进行旋转, 可实现任意位置停机。 6、每台磨煤机都有一套加球装置,加球装置入口设在螺旋绞笼的侧面,入球方向沿绞笼

磨煤机筒体加装防磨

平顶山姚孟发电有限责任公司#3炉磨煤机筒体加装防磨保护施工技术规范书 批准: 审核: 编制:赵海港 平顶山姚孟发电有限责任公司 2016.1.25

附件技术规范 1 总则 1.1本技术规范书适用于平顶山姚孟发电有限责任公司(以下简称招标方或姚电 公司)#3炉磨煤机筒体加装防磨保护施工工程,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对所有技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证为本项工程提供符合各种工业标准和技术规范的优质产品。 1.2投标方对整个工程的安装、调试等全过程负责,并对整个施工结果负责。 1.3投标方应提供#3炉磨煤机筒体加装防磨保护修理工程的施工方案、人员组织 措施、施工质量标准、修理后所达到的技术指标。 1.4此项工程投标方应负责拆卸、安装、脚手架、保温拆除和恢复、调试等。 1.5#3锅炉拟于2016年4月进行计划检修,此工程在计划检修中实施。 1.6如投标方没有对本文件提出书面异议(或差异),招标方则可认为投标方完全接 受和同意本文件的要求。如有差异(无论多少),均应填写到文件本卷附件的差异表中。投标方可以提出有助于该项目实施的建议或方案。 1.7在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补 充要求,具体项目由招、投标方共同商定。 2 厂址条件 2.1 工程概述 (1)平顶山姚孟发电有限责任公司(前身为姚孟电厂)一、二、三、四期工 程安装了四台300MW及两台60MW燃煤汽轮发电机组。本次工程用于姚电公司#3锅炉磨煤机筒体加装防磨保护施工。 (2)姚电公司#3锅炉拟于2016年4月进行计划检修,在此次检修中将对#3 锅炉磨损严重的磨煤机风环进行更换,加装筒体防磨保护,提高磨煤机经济运行能力。

钢球磨煤机常见问题及改进措施

钢球磨煤机常见问题及改进措施 发表时间:2016-08-29T09:58:00.170Z 来源:《电力设备》2016年第12期作者:于井会 [导读] 由于球磨机转速较低、自重较大,一般选用承载力大制造方便的双油楔椭圆滑动轴承。 于井会 (神华国能天津大港发电厂有限公司天津大港 300272) 摘要:分析钢球磨煤机常见的问题及故障,提出了改进的措施,为火电厂钢球磨煤机日常维护及机组检修提供参考。关键词:钢球磨煤机;存在问题;改造措施 多年从事制粉系统的工作,在此谈谈对钢球磨煤机多年来常出现的问题和相应的应对措施1、滑动轴承(俗称大瓦)烧损。2、球磨机筒体和进出口端面钢衬瓦固定螺栓断裂脱落,造成筒体漏粉现象,严重影响设备的正常运行,几乎每次磨煤机检修发现都有螺栓断脱情况的发生。3、传动机构的振动问题是球磨机故障的主要形式。一旦振动异常就会损坏设备,如传动机构中的联轴器棒销破碎,联轴器外套断裂,小齿轮轴承座底脚螺栓拉断等严重后果。4、粉系统爆炸。 一、常出现的故障分析 1、大瓦烧损问题的原因分析 由于球磨机转速较低、自重较大,一般选用承载力大制造方便的双油楔椭圆滑动轴承,这种动压滑动轴承就是通过润滑油和空心轴一起运动产生液体动压再转化为液体静压进而形成油膜来工作的,此油膜一旦遭到破坏,大瓦就会出现烧损现象。 a.大瓦淋油中断或淋油管的堵塞,致使空心轴颈表面因无润滑油无法形成油膜而与乌金瓦表面干磨,会造成大瓦发热烧损。 b.大瓦油封及其压板密封不严出现渗漏油,会造成承载油膜遭到破坏而使大瓦烧损。 c.大瓦冷却水水管漏水,造成承载油膜遭到破坏而使大瓦烧损。 2、衬瓦螺栓断脱问题的原因分析 a.衬瓦材料硬度不足,抗磨性能低,材料膨胀系数大,在运行中长期受到钢球的碰撞,会延伸、隆起,到了后期就发生变形,进而拉断固紧螺栓。 b.衬板安装尺寸与设备尺寸不符,造成拧紧器安装不到位。衬板安装后未进行复紧,与筒壁留有的间隙,极易使衬瓦隆起和螺栓松脱。 c.螺栓热处理不佳强度低,螺纹加工工艺质量有缺陷,车削量偏大。而且,作业中人员习惯于用自制的加长套管扳手或采用人力大锤、死板手的作业方式对螺栓进行紧定,未使用专用扭矩把手,力矩不知也不恒定。未能拧紧的螺母极易松脱。 d.工艺中突出的问题是衬瓦板面下铺设的隔热密封材料使用不正确,以往一般所选用的石棉板板材,在实际运转中因碰撞很容易粉碎,造成螺栓紧力消失。也会使螺栓松脱。 e.机械构件老化且易磨损,现场环境噪音大、粉尘多、温度高、环境条件差,严重影响到了检修人员工作的效果。 3、振动问题的原因分析 ①设备系统方面的原因,包括设备部件和设备系统的结构两方面。 a.设备部件主要指转子不平衡。钢球磨主要是靠齿轮传递机械能的。齿轮制造精度,齿面材质的均匀处理,对齿面良好的啮合性能起着关键作用。低速转动的大牙轮因其直径大,重量重,无法有做动静平衡的条件,其转子平衡状况主要是依靠制造误差来控制。减速机人字齿一般也没有进行动平衡的条件,均是通过静平衡来控制转子的平衡性。齿轮啮合性差,转子动不平衡是产生传动机构振动主要因素之一。 b.设备系统的结构方面。具体结构上钢球磨是靠不同面的三条直线逐级减速来传递动力的,即电动机到减速机,减速机到传动小齿轮,传动小齿轮到大齿轮,大齿轮到筒体。而筒体转动中心同轴承座的中心位置是由主轴承衬球面在轴座中心销子定位下自由调节的。只要三条直线中二条直线不平衡,在减速传递中必然存在着分力,产生振动,不平行夹角越大,激振分力就越大,振动也就愈强。转动体的水平度,转子的中心度,啮合面的接触度,齿间的间隙差等均是造成转动体异常振动的直接因素。 ②检修维护方面的原因。由于螺栓的松脱,尤其是靠近大齿轮的前端部分和进口端面螺栓断裂,大量的泄漏煤粉往往随着转动甩向大小齿轮的间隙,进而使大小齿轮运转中相互挤压,就会产生强烈的振动现象。在实际的维护工作中,消除设备振动不及时,齿间煤粉没有彻底清除,通常是用机油冲淋几次,再浇注热沥青油以润滑齿轮间啮合面。这样做使得齿间煤粉越积越多,加上漏粉现象的经常性,也导致了大小齿轮齿顶产生巨大的挤压作用力,使筒体转动中心线慢慢地偏向一侧运行,这样小齿轮轴承座螺栓容易被振断,联轴器销子会经常断裂。 4、制粉系统爆炸 制粉系统爆炸原因主要有:燃煤挥发分增高,制粉系统设计不当,存在容易积粉的死角,制粉系统停运前没有对系统彻底吹扫,堆积的煤粉发生自燃,当再次启动时,产生火星导致系统内的空气和煤粉混合物发生爆炸。 二、改进措施和综合治理 1、针对大瓦烧损故障的治理 a.加装断油保护装置。通过 DCS 自动控制大瓦淋油量减小或淋油中断时的报警和停止球磨机运行,并实现联锁保护功能,有效地断绝了因无淋油而出现的烧瓦事故的发生。 b.大瓦油封及其压板均采用先进的特种石墨复合材料配制,这种材料自润滑效果优良,与轴颈磨损时不伤及轴颈表面,油封间隙的调整均是进行现场配制和就地安装,密封效果特佳,能有效地确保油楔内油膜的生成,避免因漏油而破坏油膜的良好作用。 2、针对衬瓦螺栓断脱故障的治理 a.改换衬板材料,提高耐磨性。同时降低固定器、拧紧器厚度,缩小衬板尺寸,改进楔块形式。 b.改换螺栓材料和形式,并将原方形锥尾改为椭圆形锥尾,使受力面扩大;

磨煤机安装方案

施工方案

号∶ NEPC/CD 2-FA G-0010
工 程 名 称∶大唐潮州三百门电厂一期工程
单位工程名称∶ #2 锅炉安装 分部工程名称∶ #2 炉 HP 中速磨煤机安装 分项工程名称∶ HP1003 碗式磨机安装 编 制 单 位∶ 东电一公司锅炉工程处
编 写∶ 审 核∶ 批 准: 实施日期
工程部: 质保部: 安保部:
版次
A



1.工程概况------------------------------------------------------ 2
2.编制依据------------------------------------------------------ 2
3.磨煤机安装部分技术参数 ---------------------------------------- 2
4.施工前准备---------------------------------------------------- 3
5.作业进度及劳动曲线 -------------------------------------------- 6
6.安装程序及步骤 ----------------------------------------------- 6
7.磨煤机试运转------------------------------------------------- 10
8.质量保证措施------------------------------------------------- 10
9.环境保护措施------------------------------------------------- 11
10.作业的安全措施 ---------------------------------------------- 12
11、安全技术交底记录 -------------------------------------------- 20
1 工程概况

磨煤机安全运行技术措施

磨煤机安全运行技术措施 由于公司燃煤煤源复杂,煤质变化较大,为保证锅炉安全运行,要求磨煤机能适应各种煤源,为防止燃煤煤质原因造成磨煤机运行煤量大、风量低、磨煤机过负荷,保证磨煤机的安全、稳定、经济运行特作如下规定: 1、磨煤机运行方式按规程“8.1.8燃烧器运行要求”执行(如下): 1)锅炉在任何工况下,炉膛总风量不得小于30%bmcr; 2)任一煤粉喷嘴切除后,煤粉管道必须进行吹扫; 3)锅炉不论由于何种原因引起rb,炉负荷处于50%mcr以下时应投微油油枪; 4)一次风喷嘴运行规定(推荐值): a)当锅炉负荷≥80%ecr时,1-4层一次风喷嘴运行(四台磨煤机运行)。 b)当锅炉负荷≥60%ecr时,1-3层一次风喷嘴运行(三台磨煤机运行)。 c)当锅炉负荷≥35%b--mcr时,1-2层一次风喷嘴运行(两台磨煤机运行),并可根据情况投微油油枪助燃。 d)当一次风喷嘴运行层数为3层时,应尽量投运彼此靠近的3层一次风喷嘴。 5)当锅炉负荷<35%mcr必须逐步投入微油油枪助燃。 6)当负荷达240mw左右时,可根据煤质、磨煤机出力及燃烧工况确定是否投运第四台磨煤机。 7)根据磨组运行情况,调节一次风与燃烧量匹配,一次风速不能太低,

以免引起煤粉管道堵粉。 2、机组负荷≤200mw,三台磨煤机运行时,由于煤质差,当锅炉总煤量大于125t/h时,应及时采用四台磨煤机运行方式。 3、机组负荷≤200mw,四台磨煤机运行,当煤质好转,锅炉总煤量小于120t/h时,根据磨煤机渣量情况应及时停磨,采用三台磨运行方式。 4、机组负荷≥280mw,煤质差,当锅炉总煤量大于165t/h时,应启动第五台磨煤机,采用五台磨煤机运行方式。 5、倒磨运行后要及时调整磨煤机入口一次风量和辅助风档板开度,防止磨煤机出口粉管堵粉和炉膛结焦。调整一次风机和送风机出力,保证磨煤机入口一次风量不小于50t/h,调整燃烧稳定,保证磨煤机安全、稳定、经济运行。 6、倒磨燃烧不稳火检摆动大时,应及时投入油枪稳燃。运行过程中要加强运行监视和调整,合理配风,保证最佳的风煤比,提高锅炉效率。 7、加强锅炉结焦情况的检查和对渣斗落焦工况的监视,及时进行捅焦和挤渣工作,必要时及时联系机械维修部配合捅焦。 发电部 2010年11月13日

双进双出磨煤机工作原理

一、双进双出磨煤机的工作原理 双进双出磨煤机具有两个完全对称的粉磨回路,其工作原理如下: 原煤通过能自动控制速度的给煤机进入落煤管,靠重力的作用落入输送装置的下方,被旋转的绞笼送入磨煤机的筒体,旋转的筒体内装有一定量的钢球,把原煤研磨成煤粉。 一次风从磨煤机两侧的中空管进入磨机的筒体,对原煤和煤粉进行干燥,并将磨制好的煤粉通过绞笼体的环形通道输送到磨煤机上方的分离器中,不合格的粗煤粉返回筒体内重新粉磨,合格的细粉被送到锅炉的燃烧器。 部分一次风进入混料箱,对原煤进行充分预干燥后进入磨煤机分离器,与入磨一次风混合,共同完成对煤粉的进一步干燥和输送。 二、双进双出磨煤机控制原理 与其它形式磨煤机不同,双进双出磨煤机不是通过给煤机来调节控制出力,而是靠调整通过磨煤机的一次风量进行控制。在运行中双进双出磨煤机无论负荷如何,磨内风煤比始终保持不变。这就是说在给定负荷下,如果想增减磨煤机出力,只需增减一次风量即可实现,这是双进双出磨煤机的独有特点。因此双进双出磨煤机响应锅炉负荷的调节时间非常短,可与燃油和燃气锅炉相媲美。 恒定不变的磨内风煤比在低负荷情况下会导致输粉管道内的煤粉流速过低。为保证煤粉输送的通畅,通过附加风量(称作旁路风)保证煤粉的正常输送。 BBD双进双出磨煤机制粉系统系统的独到之处,是利用旁路风将预干燥和输粉的两个功能完美地结合起来。自动控制优化选择旁路风,使原煤的预干燥风能保持在需要值。旁路风具有预干燥和最终干燥的作用,它与原煤在混料箱内强烈混合,对原煤预干燥后进入

分离器底部继续对煤粉进行最终干燥。煤的水份越高,优点就越突出。 双进双出磨煤机的风煤比大大低于中速磨煤机的风煤比,能够保证锅炉在低负荷下正常运行,可减少锅炉在维持低负荷时燃用昂贵的燃油或天然气的费用。 为保证双进双出磨煤机的正常运转,必需保持磨内有稳定的煤量。为此,采用一个单独的测量控制回路,通过测量磨内压差来调节给煤量。 磨内煤量可通过噪音(电耳)测量控制装置(磨内的煤越多,发出的噪音越小)或压差测量控制装置(磨内的煤越多,压差越高)来控制。 双进双出磨煤机在正常运行时磨内有很大的原煤储存量(约为装球量的15%),相当于磨煤机额定负荷1/4的煤量。它与采用一次风调节负荷的原理相结合,保证了双进双出磨煤机负荷响应时间很短。 双进双出磨煤机的另一独到之处是具有两个完全对称的工作回路,运行时可同时使用两个(全磨)或其中之一(半磨)。全磨运行时磨煤机可达到最大出力。 磨煤机在低于50%负荷下运行时,特别是使用很难燃煤种时,最好采用半磨运行。这时,磨煤机的煤量与风量均与全磨运行工况时一致,因研磨路径加长,煤粉细度提高,使锅炉火焰稳定性更好。 双进双出磨煤机在低负荷情况下可产生高细度的煤粉,如磨煤机在30%负荷时,煤粉细度可达93%以上通过200目,保证有良好的火焰稳定性。

发电厂-磨煤机检修(检修标准规程)

磨煤机检修 第一节概述 钢球磨煤机结构简单,运行安全可靠;特别是对被研磨煤种的质量要求(如杂质)很低,能较好的适应我国的产煤情况,所以目前钢球磨煤机在我国应用比较普遍,特别是工业方面,同时全国大部分电厂均用钢球磨煤机来磨煤。我厂现在使用的四台磨煤机是沈阳重型机械厂生产的MTZ系列磨煤机,其中#1炉A磨煤机使用的型号是MTZ3570-Ⅲ,#1炉B磨煤机和#2炉两台磨煤机使用同一型号的磨煤机:MTZ3560-Ⅲ。下面我们将结合我厂使用的磨煤机结构特点以及运行的实际情况,详细介绍其设备规范、检修的工艺要求及质量标准。 一、工作原理 磨煤机是由电动机经棒销联轴圆柱齿轮减速机及开式大齿轮减速机传动而驱动转动部旋转,转动部筒体内装有研磨介质—钢球。当钢球转动时钢球在离心力和摩擦力的作用下被转动的筒体提升到一定的高度后,由其本身重力的作用而跌落,使筒体内的煤在下落钢球的冲击和研磨作用下形成煤粉,即粉磨过程。磨好的煤粉被制粉系统的风动设备送至锅炉燃烧或送到贮煤仓贮存。 二、磨煤机的结构 磨煤机是由料斗、轴承部、传动部主要部件与隔音罩、电动机、减速机、棒销联轴器和基础部等辅助部件组成,并且配有辅机。筒体内装有波形衬瓦,衬瓦借助固定楔,拧紧楔形成的横向压力固定在圆筒壁上。衬瓦与筒体之间垫有10mm厚石棉垫板。轴承采用高低压联合油站进行轴承润滑。Ⅰ 第二节设备规范

第三节大修项目 1、甩选钢球。 2、检修进出口料斗,检查、加焊防磨层 3、检查、更换大罐和端部的衬板。 4、检修螺旋管,检查或更换油封毛毡。 5、检查、调整大罐水平及大齿轮的晃动。 6、检查大、小齿轮的啮合情况。 7、检查、清洗传动小齿轴承,更换润滑脂。 8、减速箱解体检修: (1)大小齿磨损、啮合检查。 (2)轴承游隙及各配合间隙测量、调整或更换轴承。 (3)减速箱油室清理。 (4)冷却水管清理,试水压。 9、检查、测量传动小齿轴承和调整各配合间隙。 10、马达轴承检修。 11、调整进出口料斗密封间隙,更换盘根。 12、大齿罩检修,更换油封毛毡。 13、检修盘车减速机。 14、检查各处地脚螺丝、紧固端盖、大罐及大齿各部螺丝。 15、校正对轮中心。 16、打扫场地、机器卫生。 17、试转。 第四节检修工艺及质量标准 一、检修前的准备 1、停炉前测量主轴承、减速机及传动装置的振动,各轴轴承温度,并做好 记录。 2、检查油、水、煤、粉、风的泄露情况,确定其泄露部位。 3、根据过去的大、小修记录,准备检修所更换的备品。 4、停炉前联系运行抽尽筒体内煤粉。 5、准备好检修专用工具,安全行灯等。 6、办好检修工作票。

甩负荷调试措施样本

内蒙古科右中热电厂1×330MW空冷供热机组 甩负荷调试措施 文件编码: JKFD.gzb-AVI-CS-JQ-018 项目名称: 甩负荷调试措施 调试单位: 内蒙古电力科学研究院科右中项目部 日期: .3.10 版次: A

措施编号: JKFD.gzb-AVI-CS-QJ-018项目负责人: 贾斌 试验人员: 段学友韩建春李占表措施编写: 贾斌 措施校阅: 段学友 措施打印: 李占表 措施初审: 焦晓峰 措施审核: 张沈斌 措施批准: 张谦 批准日期: 年月日 目录

1.编制依据-----------------------------------------------3 2.系统概况-----------------------------------------------3 3.试验目的及试验计划-------------------------------------4 4.试验前应具备的条件--------------------------------------4 5.甩负荷试验的组织分工------------------------------------5 6.甩负荷试验前的准备工作----------------------------------5 7.甩负荷试验主要操作程序----------------------------------6 8.试验安全措施-------------------------------------------7 9.测试仪器与主要测试项目----------------------------------8 10.附录--------------------------------------------------8 1 编制依据 1.1 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程( 1996年版) 》电力部电建[1996]159 号 1.2 《火电工程启动调试工作规定》电力部建设协调司建质[1996]40号

MTZ3570型钢球磨煤机检修工艺规程

MTZ3570型钢球磨煤机检修工艺规程 1.1 制粉系统概述 1.2 简介 一台锅炉配4台钢球磨煤机。煤由原煤斗经给煤机送入磨煤机,送风机将冷空气送入空气预热器加热成热风后,一部分作为二次风,进入风箱,成为燃烧的辅助风。另一部分作为干燥剂送入磨煤机对煤进行干燥,同时携带磨成的煤粉离开磨煤机进入粗粉分离器。从粗粉分离器出来的不合格粗粉,经回粉管返回磨煤机中重新再磨。合格的煤粉被热风带入细粉分离器,将绝大部分煤粉从干燥剂中分离出来,煤粉通过切换挡板直接送入粉仓,或通过输粉机送入其他粉仓中,根据燃烧需要由给粉机把煤粉送入气粉混合器中,由一次风机经过加热后的热风通过气粉混合器时将煤粉送入燃烧器送入炉膛燃烧。由细粉分离器上部出来的热风(乏气),由排粉风机直接吹入燃烧器送入炉膛燃烧,此磨煤乏气称为三次风。每组燃烧器在燃烧器上面共布置二层三次风。 在排粉机出口至磨煤机进口之间设置有一根连接管称为再循环管。可以利用再循环管协调磨煤、干燥和燃烧所需的风量。当需要的磨煤机通风量较大而干燥出力较大时(煤挥发分高、水分较少时)可以打开再循环提高风量,调节磨煤机进口温度,提高磨煤出力。

为更好地控制磨煤机入口热风温度,磨煤机入口管道上设置有总风门、热风门和冷风门,以调节入口温度。同时在一次风机到空气预热器出口后设置有直通冷风管,以调节热风温度。 为配合燃烧煤种变化幅度较大的特点,保证锅炉运行安全可靠,燃烧器设计为4层煤粉喷嘴,两层三次风喷嘴,因此每个粉仓下面设置8台给粉机。每台锅炉设置两个粉仓,两台磨煤机共用一个粉仓。两个粉仓之间装设一台埋刮板式输粉机,可以通过它来实现两个粉仓之间煤粉的传送。 对于燃用挥发分较高的贫煤,煤粉的可燃性增加,适当考虑粉仓中灭火与消防措施。同时在粉仓与磨煤机出口管之间设置了吸潮管,保证粉仓内煤粉的水分,以防变潮结块。对整个制粉系统设置有蒸汽灭火消防系统。 本厂所用磨煤机为MTZ3570钢球磨煤机,厂家为洛阳矿山机器厂。每台炉配4台磨煤机。 1.3 组成 磨煤机由进料部、轴承部、传动部、筒体部和出料部等主部件与电动机、联轴器、减速器、防护罩及地基等其它辅助件组成。 1.3.1.1.1 进、出料部

双进双出磨煤机的结构原理及工作中的影响因素(尹立杰)

600MW机组双进双出磨煤机的结构原理及影响工作的主要因素 尹立杰 (山东诚信国电聊城项目监理部) 摘要:本论文介绍了山东聊城发电厂二期双进双出钢球磨煤机的型号、性能及特点,以及分析影响磨煤机工作的主要因素,及有效的控制方法。通过上述内容的,对安装工程起到辅导性的作用。 关键词:结构原理影响因素 1 概述 近年来,随着我国进口锅炉投用的逐渐增多,与之相配套的制粉系统的形式也越来越多。双进双出低速滚筒式钢球磨煤机就是其中的一种。我国原来采用的低速钢球磨煤机一般均为单进单出式磨煤机,即单侧进煤单侧出风,而双进双出式磨煤机为双侧进煤双侧出风,较单侧进煤单侧出风磨煤机的效率有大大的提高。目前,国电聊城发电厂2×600MW二期工程机组所选用的制粉系统均为双进双出正压直吹低速滚筒式钢球磨煤机(BBD4360型)。 该类型磨煤机由两端完全对称的给煤机进煤,由两端完全对称的分离器出粉,故称为双进双出球型磨煤机.由于磨煤机正压运行,在耳轴的固定部分和转动部分之间,密封风机提供反向压力以防止煤粉泄漏;磨煤机配制一套惰性置换系统,目的是在磨煤机运行条件要求的情况下向磨内进行充惰,一旦有着火报警,可以喷高压蒸汽进行灭火;磨煤机自身装有的一套加球系统,磨煤机无需停运的情况下,即可给磨煤机补加钢球。 2 磨煤机总体结构 如上图所示,该类型磨煤机主要由:磨煤机壳体、主轴承、给煤/出粉管,驱动装置、润滑油系统等部件组成。另外还包括空心轴、衬板、大、小齿轮、空气离合器、减速机、电机、分离器等附件。 1)双进双出磨煤机的系统简图如下:

如上图所示,每台磨煤机对应4只BSOD(磨煤机一次风/粉出口挡板)和2只PSOD(磨煤机入口一次风关断挡板),在磨煤机停运或紧急跳闸时快速关闭,防止一次风/粉经过磨煤机进入炉膛,保证锅炉的安全运行。2只磨煤机密封风挡板,调节磨煤机内外差压在1700pa 左右,防止磨煤机向外冒粉污染环境。1只容量风挡板,磨煤机运行时调节磨煤机进入炉膛的风/粉量大小。1只热风挡板和1只调温风挡板,用来调节控制磨煤机的出口温度在66?C,保证磨煤机的安全稳定运行。 (2)国电聊城发电厂2×600MW机组锅炉额定出力为2027T/H,配有上海重型机器厂有限公司制造的双进双出磨煤机6台。每台磨煤机对应4只(2对)燃烧器,整台锅炉共有24只燃烧器。下面以山东聊城发电厂600MW机组双进双出磨煤机为例,进一步对照说明。 1)国电聊城发电厂2×600MW二期工程双进双出磨煤机相关参数: 磨煤机本体 型号: BBD4360型数量: 6台 筒体直径: 4250mm筒体转速: 16r/min 筒体长度: 6140mm铭牌出力: 75t/h 磨煤机出口温度: 145℃煤粉细度R200: 15%

浅谈电厂钢球磨煤机的安装调试

1、引言 钢球磨煤机属于低转速,转速一般为16~25r/min,但它体积大、部件多、重量大,是锅炉转动机械中费事最多、工期最长、安装技术最复杂的一种转动机械,它是火力发电厂燃煤机组中的关键设备,运行的可靠性将直接影响到整台火力发电机组的安全运行。磨煤机的安装质量只有在负荷试运期间才能得到验证,钢球磨煤机的轴瓦又称乌金瓦,材质主要由锡组成,包含少量的铅、铜等,温度过高(≥60℃)易造成局部融化,俗称化瓦,主要表现在轴瓦温度及出口润滑油温度快速升高或居高不下,轴承座处振动加剧,直至无法运行。 根据公司施工的多台电站球磨机及水泥厂钢球球磨机的施工经历,由于在球磨机的检修安装和调试过程中作了谨慎、细致、探索性的工作,最终实现了我们制定的质量目标——磨煤机试运不化瓦。2、以往施工机组的教训(引自电建论坛) 华能威海发电厂一期工程#2锅炉#2磨煤机曾在运行中化瓦,处理后经专家分析,认为化瓦的根本原因是轴颈和轴瓦的配合不当、间隙不良及大轴的不水平度超标。威海二期#3锅炉#4磨煤机在启动期间,膨胀端轴瓦化瓦,处理后经专家分析,主要是运行过程中发生断油——润滑油阀门由于自身振动或其它原因关小,造成局部瓦温升高。邹县电厂#4号锅炉#3磨煤机总启动期间发生化瓦现象,专家分析后确定主要原因:推力端、膨胀段轴颈不同心,偏差较大;邹县电厂#6锅炉D磨煤机推力端和A磨煤机的膨胀端在总启动期间曾发现轴瓦和回油温度快速上升的现象,由于现场值班人员发现及时,造作了事故按钮,

避免了磨煤机化瓦事故的发生,处理后专家分析,原因有三:一是由于球面没有检修,轴瓦调心不灵;二是刮瓦质量差,造成局部接触;三是可能瓦口掉进硬质杂物。 3、分析防治措施 ①在施工措施的施工工序中列出施工关键点——施工前的技术措施 Ⅰ、设备清点、编号、检查(垫铁等加工件配制)Ⅱ、基础检查、划线、垫铁配制(水泥沙墩制作)Ⅲ、台板、主轴承安装Ⅳ、筒体就位安装(筒体检查、测量)Ⅴ、主轴水平度测量、调整及球面座反变形调整Ⅵ、大齿轮安装、晃动度测量调整(大齿轮预组合、检查、测量)Ⅶ、小齿轮安装(小齿轮检修)Ⅷ、减速机、主电机及盘车装置安装(减速机、盘车装置检修)Ⅸ、进出料斗安装Ⅹ、衬板安装Ⅺ、空车试转Ⅻ、二次刮瓦(在空试车时若有轴瓦,回油温度不正常现象)ⅩⅢ、符合试车(筒体隔音罩及隔音小室安装) ②控制轴颈的表面光洁度、同心度、圆锥度、椭圆度 磨煤机罐体与端盖在厂家已组装成一体,在安装时应仔细检查轴颈,看轴颈表面是否有伤痕、凹坑等缺陷。 将非驱动端筒体与端盖连接螺栓全部按力矩要求检查紧固一遍,推力端需与大齿轮对照检查,确认无误后,将筒体与端盖连接的4只螺栓及4只定位销钉按力矩要求紧固。测量两端空心轴时,采用拉钢丝法,即在罐体正上方拉一钢丝,让钢丝线坠中心正对罐体中心线,钢丝高处端盖法兰50mm,将罐体分成4个位置,测量时用千分尺量出钢丝与空心轴颈两端表面的距离尺寸,共测4个位置,数据中应考

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