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高液限土,路槽80cm范围内已换填砂性土, 返工后发现裂缝为路槽80cm以下的原地面 开裂滑移。2005年11月将该段路基挖开至 90区顶后分层重新填土,并在每两层(每 层20cm)布设一层土工格栅,填至路槽后 再重新铺筑水泥稳定底基层、上下基层。 目前路基稳定未出现新裂缝。
➢案例2:某高速公路例行检查工地时,发 现K107+000~165左幅路面水泥稳定碎 石基层出现一条纵向裂缝(开始不连续, 几天后发现连续),裂缝宽约5~10mm。 该路段为半填半挖路基,填方高度2~16 米,左幅为填方路段,填土前清淤彻底, 回填砾石土。
➢案例3:某高速公路例行检查工地时,发 现K107+415~455左幅路面水泥稳定碎 石基层出现一条纵向裂缝(不连续), 裂缝宽约3mm。该路段填土高6~13米。 虽然路基填土前按设计要求在原地面挖 了台阶,90区、93区顶也按设计要求布 设了土工格栅,但因填土太高导致施工 路
基不均匀沉降。 2005年9月将该段 路基挖开至90区顶后分层重新填土, 并在每两层(每层20cm)布设一 层土工格栅,填至路槽后再重新铺 筑水泥稳定底基层、上下基层。
由基础面往下凿除30cm厚浇砼,凿除宽度 范围为涵洞净宽范围、长度范围为整个涵 长范围;然后按20cm间距两层水平钻洞穿 过墙身,布设Φ22钢筋穿过墙身,洞内净 宽范围内进行布设(间距10cm);后用高 强水泥浆压浆使墙身内钻开的洞填塞密实; 再用C30砼浇筑已凿除的30cm厚基础顶面 部分。
▪ 案例3: 2006年3月15日某高速公路 GK179+727盖板涵路线中线左侧的左起 1-4幅基础和墙身出现不同程度向左滑移, 导致沉降缝裂开,基础偏位,涵洞整体 不合格,将已安装上去的盖板吊走,直 接在原址处填土,原墙身及基础埋于土 中。移位至K179+515填挖交界处地基承 载力较好位置重做一盖板通道 。
裂缝初步认为是因为填土太高施工后路基不均
匀沉降所致。2005年11月在该段路基外增 设反压护道,并将该段路基挖开至90区 顶后分层重新填土,并在每两层(每层 20cm)布设一层土工格栅,填至路槽顶。 路面结构经总监办领导同意作为柔性路 面试验段。
路面结构经总监办领导同意作为柔性路面 试验段。路面结构修改如下:沥青面层 按原设计不变,下封层为单层热沥青表 处,基层及垫层变更为:ATPB(10cm) +级配碎石(20cm)+碎石垫层(20cm) +碎石调平层(7cm)。
以下是几组施工现场的照片 色泽不均匀的盖板底
通道墙身严重错缝、错台
第四章 桥梁
▪ 案例1:2000.11~2001.8梧州某二级公路 K7+575大桥0#台、6#台、1#墩、5#墩 轴线发生偏位,最大达20cm。对1、2、5、 6孔空心梁进行拆除后进行纠偏加固,纠偏 加固费用336万元, K10+494合水中桥1#、 2#墩和3#台出现倾斜,最大偏移为 17.5cm,进行加固处理,加固费用90万元。
▪ 案例2:2006年4月17日至20日, 经交通工 程质量检验中心用雷达检测仪对某高速公 路K180+570盖板通道、 K161+880及 GK167+535盖板涵基础钢筋数量及其保护 层厚度进行检测进行检测时,发现每节基 础钢筋的埋设才9~14根不等,所检测部 位基础钢筋安装数量未达到设计要求的
以上三个案例都是路面水泥稳定碎石基层 出现裂缝,但事出的原因却都是路基处理 不当,这就要求项目领导及技术人员具有 丰富的施工经验,对于不良地质的路基, 就积极采取措施加以解决,多以变更形式 上报,对于监理不予以批准的变更也需保 留相关资料,以便日后出现质量问题能分 清责任进行索赔。
➢案例4:京福高速公路XXX合同段2003年 6~9月因技术交底不明确、测量放样失误 导致K314+720~K314+995段路肩墙 和拱型骨架护坡拆除返工,直接经济损失 32000元。
工程施工常见质量问题
内容 第一章: 路基施工 第二章: 路面 第三章: 涵洞通道 第四章: 桥梁 第五章: 预应力施工
第一章:路基施工
➢ 案例1:某高速公路2005年9月经理部人员 与驻地办监理例行检查工地时,发现 K100+430~460右幅路面水泥稳定碎石基 层出现两条纵向裂缝(不连续),裂缝宽 约5mm。通过查看图纸,发现该路段为半 填半挖路基,右幅为挖方,挖方高度1~2 米。裂缝出现在右幅挖方段,该挖方段的土 质为
根据自治区交通厅交基建函[2003]915号文批复 的自治区公路局《关于大新大桥、合水中桥墩 台偏移原因、责任分析及责任追究建议的请示》 中的意见:①施工单位由于在施工中没有及时 报告已发现的质量问题,使加固处理难度和经 济损失增大、工期延长,承担上构及引道拆除 恢复的全部费用27.1617万元;②合水中桥加固 费用共50.2723万元,施工单位承担50%,即 25.1362万元。
▪ 案例3: 2002年3月,某二级公路沥青路 面发生开裂、沉陷、泥浆等早期损坏, 进行返工、修补面积达22232平方米。 直接经济损失133.9044万元。
▪ 案例4:2003年4~7月,某高速公路 K211+100~K214+680段级配碎石底 基层出现表面松散、不板结,弯沉达不
要求,需进行返工处理,直接经济损失 155602元。K215+400~K215+750 段右幅水稳基层的强度达不到设计要求, 返工处理,直接经济损失42979元;水 泥砼面层试验路(K216+840~K217 +000)达不到规范要求,返工处理 40m,直接经济损失24693元。
案例5:2005.8.25 某高速公路 K17+ 700~+800、K18+320~+370段水 泥稳定底基层表面脱料,钻芯取样局部 不成型,芯样不密实,底部松散。直接 经济损失3万元。
第三章 涵洞通道
▪ 案例1:2001年下半年,某高速公路 K207+600通道墙身砼施工违规,外 观质量低劣,返工6米墙身,经济损 失20000元 。
➢案例5:2007年
基
8月某高速公路路
底 开
裂
基发生裂缝
深 度
浆 砌 片 石 护 坡 破 坏
项目采取的处理措施
打木桩
铺设土工格栅,逐层回填土
第二章 路Biblioteka Baidu面
▪ 案例1: 2001年,某二级公路路面水泥稳 定基层施工质量不符合要求,1公里半 幅间断返工。
▪ 案例2: 2001年,某二级公路测量控制失 误,水泥稳定基层顶面低于设计标高, 造成路面面层砼厚度过厚,数量增大, 经济损失严重。