稠油化学降粘冷采技术在胜利油田的研究及应用

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稠油化学降粘冷采技术在胜利油田的研究及应用

梁 伟

(1.中石化胜利油田分公司石油工程技术研究院;2.山东省稠油开采技术省级重点实验室,山东东营 257000)

摘 要:化学降粘能有效降低稠油粘度,提高油井产量,具有不动管柱、低成本生产等优点,是近年研究的热点。研制了新型水溶性降粘剂体系,对该体系的降粘性能、油砂洗油性能以及单管岩心驱油效果进行了室内评价。结果表明:降粘剂体系对胜利油田不同区块稠油的降粘率均在95%以上,且具有良好的油砂洗油性能,对不同油藏稠油的油砂洗油率达91%以上,可提高单管岩心驱替效率14.29%。稠油化学降粘冷采技术在胜利油田进行了规模化现场应用,取得了良好的效果。

关键词:稠油;降粘冷采;水溶性降粘剂体系;现场应用

中图分类号:TE357 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2019)04—0068—02

化学降粘可以较好地降低稠油粘度、稳定的分散性能和较好的洗油能力,具有提高油井产量、降低生产成本的特点,是近年来研究的热点[1~3]。化学降粘药剂主要有油溶性降粘剂和水溶性乳化降粘剂。油溶性降粘剂主要通过溶解、分散和渗透作用使稠油聚集体的结构发生变化,进而降低粘度;水溶性降粘剂通过分子间的作用力,破坏稠油大分子聚集体,使高粘稠油与水形成粘度很小的油水分散体系。由于油溶性降粘剂的使用条件苛刻,且用量大、成本高;而水溶性降粘剂的应用范围广、用量少、价格低,因此具有广阔的应用前景。

研制了新型水溶性降粘剂体系在油水界面具有很强的亲和性,体系穿插于原油表面,改变了原油表面特性,增强了原油的亲水性;体系吸附在矿物表面,在一定范围内,体系分子排列紧密,分子链彼此重叠,在矿物表面形成较为平滑的亲水性吸附膜;该体系水溶液将原油剥离成表面亲水的油珠,随着体系水溶液的流动富集于水相,形成“混合相”,由油水“两相流”变成“单相流”,在提高洗油效率的同时,扩大了波及体积,提高了驱替效果。

1 降粘剂体系对不同稠油降粘效果评价

实验考察水溶性降粘剂体系对胜利油田不同区块稠油油样的适应性,实验水浴温度50℃,搅拌速率250rpm,搅拌时间2min,然后用Brookfield DV-Ⅲ粘度仪测试原油粘度,加入的水溶性降粘剂体系浓度均为0.5%,计算降粘率。实验结果如表1所示。

表1 水溶性降粘剂体系对不同区块油样的降粘效果序号井号

50℃粘度

mPa·s

加入降粘剂后

的降粘率1CJC371-P22 11156 98.4%

2GOGDRN5 7953 97.8%

3DXX68X139 3632 96.4%

4CQC13-X908 12850 95.8%

5GD-2-33-527 4621 97.9%

6YMXI8-204 5231 98.4%

7SDB546-X41 13580 97.4%

由实验结果可以看出,水溶性降粘剂体系可以实现胜利油田不同稠油的有效降粘,降粘率均达95%以上。

2 降粘剂体系洗油效果评价

提高采收率主要取决于两个因素,即提高波及系数和洗油效率,因此洗油效率的提高对提高采收率具有重要意义。本实验对不同区块的四种稠油油样进行油砂清洗实验。

表2 水溶性降粘剂体系对不同稠油油砂洗油效率

序号井号体系浓度洗油效率

1CJC371-P22 0.5%92.2%

2GOGDRN5 0.5%99.3%

3DXX68X139 0.5%98.8%

4CQC13-X908 0.5%91.5%

6内蒙古石油化工 2019年第4期 

收稿日期:2019-01-23

基金项目:中石化股份公司重大推广项目“活性高分子稠油降粘采油技术推广应用研究”(P18081)。

作者简介:梁伟(1985-),男,2010年获中国石油大学(华东)油气田开发工程硕士学位,现从事稠油开采提高采收率方面的研究工作。

由表2可知,水溶性降粘剂体系对四种不同区块的稠油均具有良好的洗油效果,洗油效率均高于90%。对应表1中稠油粘度可知,粘度越大,稠油洗脱效果越差,原因分析是随着胶质、沥青质含量的增高,稠油与油砂之间的吸附的作用力变大,导致高粘稠油洗脱率降低。

3 降粘剂体系驱油效果评价

物理模拟实验可以研究流体在多孔介质下的渗流特性,评价不同驱油体系、不同油藏条件或注采条件下的驱油效率,本实验采用单管岩心物模驱油装置进行驱油效率评价,结果见表3。

表3 不同水溶性降粘剂体系浓度对提高驱替效率的影响序号驱替方式驱替效率,%

1 60℃热水28.02

2 60℃热水+0.3%水溶性降粘剂体系42.31

3 60℃热水+0.5%水溶性降粘剂体系54.88

4 60℃热水+0.74%水溶性降粘剂体系58.22

从不同浓度降粘剂水溶液驱替实验对比可以看出,随着水溶性降粘剂体系用量增大,驱替效率逐渐增大,当水溶性降粘剂体系浓度为0.3%、0.5%、0.7%时,驱替效率分别提高14.29%、16.86%、30.2%,当降粘体系用量为0.5%用量时,药剂与岩心管内油样的作用逐渐达到平衡,此后再增加浓度所带来的驱替效率增大幅度明显减小,因此推荐现场注入浓度为0.5%。

4 现场应用

稠油化学降粘冷采技术在胜利油田不同稠油区块现场应用75井次,累计增油39780t,平均单井有效天数181天,平均单井增油585t。该技术对胜利油田稠油油藏具有较好的适应性,取得了明显的经济效益。

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58.

(上接第57页)能的减小噪声对我们的时频分析的影响。

利用SWT方法,从洛阳台地电前兆信息中可以看出。2015年4月自然电位的基本频率成分有两个,大致在2.0e-06Hz和3.0e-06Hz左右。周围设备漏电对自然电位的影响为高频影响;而从2016年11月的地电场进行分析来看,其基本频率在测向上有区别,同一测向上的时频特征没有太大差别。其中最基本的频率成分是4.3e-05Hz。

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