膜法氢气回收系统运行小结
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总烃及 乙炔含量 ,并 每 8h对 主冷 中的液氧排放 1
次,避免了主冷中碳氢化合物的积聚,保证 了主 冷 的安全 ,为 系统 的快速启 动节约 了时 间。
4 采取的措 施 为 了避免类 似事 故 的再 次发 生 ,改进 了循 环
分子筛带水程度较轻时 ,分子筛的吸附性能 下降 ,影响生产 ;严 重 时,板式换热 器被水和
烷 和部分 未被 回收 氢气 的尾气 经调 节阀减 压后送 往 吹风气 锅炉燃 烧产 生 中压蒸 汽 。
2 主要设 备
膜 法氢 回 收装 置 的 主 要 设 备 及 规 格 型 号 见
表 1 。
表 1 主 要 设 备 及 规 格 型 号
3 自控 装置
高到 了 1 % , 同等 负 荷 下 ,合 成 氨 日产 量 增 加 2
来 自合成 系统 压 力 为 2 P 6M a的放 空 气 经调 节 阀减 压至 8~1 P ,进 入洗 氨塔 ,在 洗 氨塔 1M a
等压氨回收塔净氨后原来主要用于居民区生活用 气 ,部分送吹风气锅 炉燃烧产生蒸 汽。20 年 08
1 0月居 民区生 活 用 气 改 为 公 用 煤气 ,因 此 放 空 气全部用于吹风气锅炉燃烧。由于放空气中含有
中与高压水泵打进的软化水在填料层 中逆流接 触 ,放空气中的氨被水吸收后变成氨水,由塔底
排 出 ,送往 氨水提 浓装 置 ;脱 氨后 的气体 由塔顶
பைடு நூலகம்
排 出进入气液分离器 , 使水吸过程中夹带的雾沫
大量可用于合成氨生产的有效气体——氢气,为
实现节能降耗,公司决定对系统进行改造 ,回收 放 空气 中的氢气 。经考察 ,膜 分离技 术 回收氢气 工艺合理 ,方案成熟 , 投资少 ,回收期短 ,经济 效益显 著 。因此 公 司于 20 09年 2月 与 中 国科 学
( 济南盛源化肥有 限责任公 司,山东 济南 2 00 ) 5 1 1
[ 中图分类号 ]T 1 . [ Q 16 2 9 文献标 识码]B [ 文章编号]10 04—93 ( 00 0 0 3 0 92 2 1 )2— 0 2— 2
0 引 言
1 工艺流 程简 述
我公 司是 一家 中型氮肥 企业 ,氨醇生 产 能力 10k a 2 t 。合成氨 装 置生 产 过程 产 生 的放 空 气 经 /
第 2期 21 0 0年 3月
中 氮
肥
No 2 .
M— i d N t g n u e t i rP o r s Sz i o e o s F r l e r g e s e r iz
Ma . 2 0 r 01
膜 法氢 气 回收 系统运 行 小 结
张艳 丽 。刘 兆军
经过水洗、加热后 的气体送入膜分离器中进
行分 离 ,分离 器 组 由 3台 +10m ×300mm 0 m 0 中空纤维 膜分 离器组 成 ,采 用 串联形式 连接 。每
回收装置 ,回收放空气中的氢气 。
[ 收稿 日期 ]20 -90 0 90 -8
台分离器均可用 阀门切断或接通 ,根据不同的处
院大连 化学 物理研究 所合 作 ,新 上 了 1 套膜 法氢
得到分离。水洗后气体氨含量低于 20× 0 0 1 一。
水洗后的气体温度在 2 5℃左右,进入套管 式换热器与 06M a . P 的过热蒸汽换热 ,气体被加
热到 3 4 5~ 5℃ ,使 气 体 温 度远 离 露 点 ,防止 气 体进 入膜 分离 器后产 生水雾 ,影 响分离 性能 。
理量 改变 回收 氢气 的纯 度和 回收率 。
[ 作者简介]张艳丽( 97 , , 17 一) 女 山东济南人 , 工程师。
过对 1分子筛加温延时,将其温度加至 1 左 8o 0C 右, 回2 来 个循环 ( 8h ,使其 C : 共 ) O 含量控制 在 l 1 以下 ,具备向冷箱进行导气的条件,于 ×0
是进行 了分 流 系统 的临 时停 车再 开 车操作 。在 此
水池 ,时 间控 制 在 2 i 0mn以上 ,且 加 药 频 次改 为每 周 1 ,每 次加药 量 2 g 次 5k 。 采取 以上措施 后 ,没再发 生 由于加药 引起 的
空冷塔 带水 事故 。 5 经 验教训
停车期间,每 2h 分析 1 次分馏塔主冷 中液氧的
C O 冻结 、堵 塞 ,相关 管道会 被冻裂 损 坏 ,需 要 停 车几 天花费 人力物 力去处 理 。本次从 发现 事故 ( :4 )到停 车完 毕 (0 5 仅 0 5h 9 5 1 :1 ) . ,停 车 处理 及时 才未造成 分 子筛 的大量进 水 。在今后 的 生产 中要注 意循 环水加 药要少 加 勤加 ,不能一 次 大量 的投入 。
了4 ~ %。 % 5
此套 装置 配置 了安全联 锁 系统 ,对 原料 气超 压 、原料气 与 渗透气 的压差 超指 标 、洗 氨塔 氨水
5 效 益分析
液位超高与超低限、气液分离器液位超高限、原
料气 超温等 均能进 行 自动停 车控 制 。停 车后分 离 器可 自动进入 自我保护 状态 。
水的加药方式。在循环水 池旁建 了一个小水池, 加 药时不 再把药 剂直接 投放 到循环 水 中 ,而是 加
入小 水池 内 ,用 一次水 稀释后 再缓缓 流人 大循环
第 2期
张艳 丽等 :膜法 氢 气回收 系统运行 小结
・ 3・ 3
气体通过调节阀进入膜分离器后,靠 中空纤
维膜 内外两 侧 压差 为推 动 力 ,通 过渗 透 、溶解 、 扩散 、解吸等 步骤 实现分 离 。中空纤 维膜 内侧形 成 富氢 区气 流 ,即 渗 透气 ,外 侧 形 成惰 性 气 流 , 即尾 气 。渗透气 从膜 分离 器底部 输 出 ,进 入压缩 机 三段入 口,加 压后 重返合 成 系统 ;含 有 大量 甲
4 运 行情况 总结
根 据实 际操作 运行 数据 和分析 结果 ,按渗 透 气 量 40m / 、渗 透 气 中氢 含 量 9 % 、每 年设 5 h 0
次,避免了主冷中碳氢化合物的积聚,保证 了主 冷 的安全 ,为 系统 的快速启 动节约 了时 间。
4 采取的措 施 为 了避免类 似事 故 的再 次发 生 ,改进 了循 环
分子筛带水程度较轻时 ,分子筛的吸附性能 下降 ,影响生产 ;严 重 时,板式换热 器被水和
烷 和部分 未被 回收 氢气 的尾气 经调 节阀减 压后送 往 吹风气 锅炉燃 烧产 生 中压蒸 汽 。
2 主要设 备
膜 法氢 回 收装 置 的 主 要 设 备 及 规 格 型 号 见
表 1 。
表 1 主 要 设 备 及 规 格 型 号
3 自控 装置
高到 了 1 % , 同等 负 荷 下 ,合 成 氨 日产 量 增 加 2
来 自合成 系统 压 力 为 2 P 6M a的放 空 气 经调 节 阀减 压至 8~1 P ,进 入洗 氨塔 ,在 洗 氨塔 1M a
等压氨回收塔净氨后原来主要用于居民区生活用 气 ,部分送吹风气锅 炉燃烧产生蒸 汽。20 年 08
1 0月居 民区生 活 用 气 改 为 公 用 煤气 ,因 此 放 空 气全部用于吹风气锅炉燃烧。由于放空气中含有
中与高压水泵打进的软化水在填料层 中逆流接 触 ,放空气中的氨被水吸收后变成氨水,由塔底
排 出 ,送往 氨水提 浓装 置 ;脱 氨后 的气体 由塔顶
பைடு நூலகம்
排 出进入气液分离器 , 使水吸过程中夹带的雾沫
大量可用于合成氨生产的有效气体——氢气,为
实现节能降耗,公司决定对系统进行改造 ,回收 放 空气 中的氢气 。经考察 ,膜 分离技 术 回收氢气 工艺合理 ,方案成熟 , 投资少 ,回收期短 ,经济 效益显 著 。因此 公 司于 20 09年 2月 与 中 国科 学
( 济南盛源化肥有 限责任公 司,山东 济南 2 00 ) 5 1 1
[ 中图分类号 ]T 1 . [ Q 16 2 9 文献标 识码]B [ 文章编号]10 04—93 ( 00 0 0 3 0 92 2 1 )2— 0 2— 2
0 引 言
1 工艺流 程简 述
我公 司是 一家 中型氮肥 企业 ,氨醇生 产 能力 10k a 2 t 。合成氨 装 置生 产 过程 产 生 的放 空 气 经 /
第 2期 21 0 0年 3月
中 氮
肥
No 2 .
M— i d N t g n u e t i rP o r s Sz i o e o s F r l e r g e s e r iz
Ma . 2 0 r 01
膜 法氢 气 回收 系统运 行 小 结
张艳 丽 。刘 兆军
经过水洗、加热后 的气体送入膜分离器中进
行分 离 ,分离 器 组 由 3台 +10m ×300mm 0 m 0 中空纤维 膜分 离器组 成 ,采 用 串联形式 连接 。每
回收装置 ,回收放空气中的氢气 。
[ 收稿 日期 ]20 -90 0 90 -8
台分离器均可用 阀门切断或接通 ,根据不同的处
院大连 化学 物理研究 所合 作 ,新 上 了 1 套膜 法氢
得到分离。水洗后气体氨含量低于 20× 0 0 1 一。
水洗后的气体温度在 2 5℃左右,进入套管 式换热器与 06M a . P 的过热蒸汽换热 ,气体被加
热到 3 4 5~ 5℃ ,使 气 体 温 度远 离 露 点 ,防止 气 体进 入膜 分离 器后产 生水雾 ,影 响分离 性能 。
理量 改变 回收 氢气 的纯 度和 回收率 。
[ 作者简介]张艳丽( 97 , , 17 一) 女 山东济南人 , 工程师。
过对 1分子筛加温延时,将其温度加至 1 左 8o 0C 右, 回2 来 个循环 ( 8h ,使其 C : 共 ) O 含量控制 在 l 1 以下 ,具备向冷箱进行导气的条件,于 ×0
是进行 了分 流 系统 的临 时停 车再 开 车操作 。在 此
水池 ,时 间控 制 在 2 i 0mn以上 ,且 加 药 频 次改 为每 周 1 ,每 次加药 量 2 g 次 5k 。 采取 以上措施 后 ,没再发 生 由于加药 引起 的
空冷塔 带水 事故 。 5 经 验教训
停车期间,每 2h 分析 1 次分馏塔主冷 中液氧的
C O 冻结 、堵 塞 ,相关 管道会 被冻裂 损 坏 ,需 要 停 车几 天花费 人力物 力去处 理 。本次从 发现 事故 ( :4 )到停 车完 毕 (0 5 仅 0 5h 9 5 1 :1 ) . ,停 车 处理 及时 才未造成 分 子筛 的大量进 水 。在今后 的 生产 中要注 意循 环水加 药要少 加 勤加 ,不能一 次 大量 的投入 。
了4 ~ %。 % 5
此套 装置 配置 了安全联 锁 系统 ,对 原料 气超 压 、原料气 与 渗透气 的压差 超指 标 、洗 氨塔 氨水
5 效 益分析
液位超高与超低限、气液分离器液位超高限、原
料气 超温等 均能进 行 自动停 车控 制 。停 车后分 离 器可 自动进入 自我保护 状态 。
水的加药方式。在循环水 池旁建 了一个小水池, 加 药时不 再把药 剂直接 投放 到循环 水 中 ,而是 加
入小 水池 内 ,用 一次水 稀释后 再缓缓 流人 大循环
第 2期
张艳 丽等 :膜法 氢 气回收 系统运行 小结
・ 3・ 3
气体通过调节阀进入膜分离器后,靠 中空纤
维膜 内外两 侧 压差 为推 动 力 ,通 过渗 透 、溶解 、 扩散 、解吸等 步骤 实现分 离 。中空纤 维膜 内侧形 成 富氢 区气 流 ,即 渗 透气 ,外 侧 形 成惰 性 气 流 , 即尾 气 。渗透气 从膜 分离 器底部 输 出 ,进 入压缩 机 三段入 口,加 压后 重返合 成 系统 ;含 有 大量 甲
4 运 行情况 总结
根 据实 际操作 运行 数据 和分析 结果 ,按渗 透 气 量 40m / 、渗 透 气 中氢 含 量 9 % 、每 年设 5 h 0