阿特拉斯空压机油分跑油故障解决方法

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阿特拉斯空压机油分跑油故障解决方法

油分也就是油气分离元件,是有油润滑回转式空压机和真空泵的非常重要的部件,作用是将油气混合物中的油和压缩空气分离出来,使油重新回到油循环系统,从而降低出气含油量。油分应用比较多的是在喷油螺杆式空压机上,。一般来说用于喷油螺杆式空压机的油分要求是经过油分处理后的出口压缩空气残油量不大于3ppm。空压机出口空气含油量超标通常称之为耗油量大,又称跑油,跑油问题是长久以来一直困扰着厂家、销售商及用户的头痛问题。?若空压机出现跑油除了会污染后处理设备,如:干燥机和精密滤芯,还会影响生产的产品质量,还会导致某些生产设备不同程度的损坏。

油分跑油问题分析

我在公司售后服务部门工作多年,在处理客户关于油分故障的投诉实践中接触了上百宗案例,总的来说,跑油跟以下几方面因素息息相关:油分质量问题、空压机系统故障、油分安装不当、油气分离系统设计有缺陷等。在实际的处理过程中,我们发现大部分的故障投诉并非油分的质量问题造成的。那么,除了油分质量问题以外,还有哪些原因会导致油分跑油?我们在实践中总结出以下几种情况同样会导致跑油:

1、最小压力阀故障

若最小压力阀的密封处有泄漏点或最小压力阀提前开启(因各厂家设计开启压力各有不同,通常范围在3.5~5.5kg/cm2之间),那么机器在运行初期建立油气罐压力时间就会增长,此时处于低压状态的气体油雾浓度高,通过油分时流速快,油分负荷加重,分离效果降低,导致耗油量大。

解决方法:检修最小压力阀,必要时更换。

2、使用了不合格的机油

现目前通用的螺杆空压机都有高温保护,其通常跳机温度为110~120℃左右,而有些机器在使用了不合格的机油,在排气温度高时就会出现不同程度的耗油现象(基于此,温度越高,耗油量越大),其原因是高温时经过油气桶初级分离后有部分机油微滴可与气相分子具有相同的数量级,分子直径≤0.01μm,油分难以将其捕捉分离,导致耗油量过高。

解决方法:查找引起高温的原因,解决问题降低温度,尽可能的选用质量好的机油。

3、油气分离罐设计不规范

有部分空压机厂商,在设计油气分离罐时,初级分离系统设计不合理,初级分离效果不理想,使进油分前的油雾浓度含量很高,油分负荷过重,处理能力不足,导致油耗过高。

解决方法:生产厂家改进设计,提高初级分离的效果。

4、加油过多

加油量超过正常油位,部分机油随气流带走,导致耗油量过大。

解决方法:停机后,待油气桶内气压泄放为零后,开启放油阀,将油排放至正常油位即可。

5、回油单向阀损坏

若回油单向阀损坏(由单向通变成双向通),停机后油分罐内压则会将大量的机油通过回油管倒回油分内部,下次机器运行时,油分内部的机油将无法及时吸回机头,导致部分的机油随着分离后的空气跑到空压机外(此种情况常见于未装置油路截止阀和机头排气出口单向阀的机器)。

解决方法:拆下后检查单向阀,如有杂物将其卡住,清理杂物即可,如单向阀已损坏,则更换新品。

6、回油管安装不当

在更换、清洗、维修空压机时,回油管未插到油分底部(参考:距油分底部弧心1~2mm较好),导致分离出来的机油无法及时回到机头,积聚的机油会随着压缩空气一起跑出去。

解决方法:停机,待泄压归零后,将回油管调整至合理高度(回油管距油分底部1~2mm处,斜口的回油管可以插到油分底部)。

7、用气量大,超负荷低压使用(或机器出厂前选用的油分处理量与机器排气量匹配过紧)负荷低压使用是指用户使用空压机时,排气压力并未达到空压机本身的额定工作压力,但基本能满足某些企业用户的用气要求,例如:企业用户增加了用气设备,用气量增大,使空压机排气量与用户的用气量无法达到平衡,假设空压机额定排气压力8kg/cm2,但实际使用时压力只有5kg/cm2甚至更低,这样空压机长期处于负荷运

行状态,无法达到机器的额定压力值,导致耗油量增大,其原因是在排气量不变的条件下,油气混合物经过油分时流速加快,油雾浓度过高,使油分负荷加重,最终导致耗油量大。

解决方法:建议与厂家联系,调换一款能匹配低压使用的油分产品。

8、回油管路堵塞

当回油管路(包括回油管上的单向阀及回油滤网)有异物堵塞时,分离后凝聚在油分底部的机油就无法回到机头,已经凝聚的油滴又被气流吹起,随着分离后的空气一起被带走。这些异物通常是由安装时掉落的固体杂质造成。

解决方法:停机,待油桶压力泄放至零后拆下回油管的所有管件,将堵塞的异物吹出即可。安装内置油分时注意清理干净油气桶盖,同时留意油分芯底部是否有固体颗粒残留。

以上几种导致机器跑油的故障是比较常见的,下面结合我工作中遇到的实际案例和大家进行深入探讨,希望能对大家有所帮助。

那么如何确定机器是否存在耗油量偏大呢?本人认为主要应从以下几个方面入手:

一、首先排除机器的管件外表无漏油或渗油现象。

二、机器的油位是否有明显下降,观察油位指示线要在同等工作环境下对比,比如同样负载7bar压力下,油位在前后时间是否有变化或是都在停机十分钟后观察油位是否有区别。

三、对于自身配带水分离器的机器,从水分离器排水口取样,将水排出盛放在一个干净的容器(杯子或是矿泉水瓶)里然后沉淀五分钟左右,再观察是否有点状或是油膜状机油聚集在容器表面。一般情况在迎着光观察时仅有少许稀薄的五彩斑斓的油花,未沉淀前,取样的水可能会呈乳白色,这是正常的。对于没有配带水分离器的机器可观察储气罐排水状况,和之前的正常情况对比排出的水是否带出的机油更多。

空压机出现跑油现象,是一个比较常见而又复杂的问题,当出现这种情况时候,不要简单的把问题归咎在油分上,而应对空压机进行系统而合理的检查,逐一排除影响因素,从而找出真正的原因。通过以上几个方面,我们基本上可以断定机器是否存在耗油量偏大的问题并解决问题。

实际案例分析:

案例一:某客户向我公司反映某型号油分耗油量大,影响机器正常运作。本人随同经销商前往现场,检查机器运行时的压力、温度、电流、加卸载等数据未发现异常,回油管发烫。?待停机后检查最小压力阀和回油管单向阀,均正常。把油气桶盖打开后,发现原本固定在油气桶盖上的回油铜管从焊接处脱落,机油的液位处于油分2/3高度处。

由于回油管焊接处脱落,分离后积累在油分芯底部的机油无法吸回机头,导致已经凝聚的油滴随着气流带走。?

类似情况表明机器运行时回油管发烫,并不意味着回油系统正常,可能存在脱落的情况,也可能是安装不当。

案例二:某客户向我公司反映某型号油分耗油量大,本人立即赶往现场。经过检查,除油分外并未发现机器故障。拆开油气桶盖,取出油分后发现油分过滤层有燃烧过的痕迹,滤纸变成了焦碳状并且有缝隙,因此油气混合物直接穿过了缝隙,导致机器耗油量大。

为什么油分会出现这种情况呢?通过与现场维修人员的交流,我们了解到维修人员在更换三滤一油后,试机运行中机油过滤器突然爆裂,大量机油喷射而出,待维修人员发现并按下急停按钮时,机油已所剩无几。而维修人员并未对机器做全面检查(包括油分),只认为机油过滤器质量有问题,在添加机油并更换新的机油过滤器后,重新开机运行,发现机器出气口含油量高时便通知我公司。在现场我查看了有问题的机油滤清器,发现其外壳与底座已经分离了,结合当时发生的情况,我做了如下分析:

机器加载运行时,由于机油滤清器突然破裂,导致大量机油从破裂处直接喷射而出,无法回到油冷却循环系统,在机头的阴阳转子所产生的压缩热得不到机油冷却的情况下,压缩气体温度骤然升高,通过油气共管直冲油气桶。因为油分的过滤材料是由无纺布、玻璃纤维纸以及喷胶棉组成的,属低燃点的物品,所以

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