常压固定床造气的应用与展望
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常压固定床造气的应用与展望
作者/来源:马德勉(山东博山化肥设备厂,山东淄博 255215)日期:2008-11-14
煤气化技术广泛用于化工、化肥、玻璃、建陶等行业,具有广阔的应用前景。煤气化可分为固定床、流化床、气流床技术。1958年Ф1980 mm土生土长的常压固定床间歇煤气发生炉在我国诞生,发展到现在,Ф2800 mm已广泛应用于化工、化肥等中小企业,各种炉型近9000台。可见,常压固定床间歇气化技术在国内化肥、化工企业中仍占主导地位,造就中国特色50年的历史。流化床、气流床适合规模大的装置,是发展的长远目标和远景规划。
1固定床间歇气化炉的发展
固定床间歇气化煤气发生炉从1958年的Ф1980 mm开始,逐步扩径到Ф2260mm、Ф2400 mm、Ф2600 mm、Ф2800 mm五个规格。它们的基本结构一样,即半水夹套锅炉,原设计高度为1845㎜,扩径改造过程中,在原水夹套设计基础上加高300~900㎜不等。直筒型上炉体为内砌耐火材料,采用人工手动加焦(煤),后改为半自动到全自动加焦(煤)。Ф1980~Ф2400 mm这几种炉持续使用近35年,现在仍然有一些小企业在用。Ф2600 mm系列炉20世纪90年中期已开始改造,近10年使用后改为Ф2800 mm,已达到极限。这种半水夹套锅炉煤气发生炉称为第一代煤气炉(下简称Ι炉)。
21世纪初,化肥、化工迅猛发展,各企业不断扩大规模,本着投资少,见效快,减少占地的原则,在直筒炉的基础上,改为外直内锥的锥形煤气发生炉。称为第二代煤气炉(下简称Ⅱ代炉)。
2003年,国家对煤矿规范管理,关闭一部分小煤矿,从此煤价逐年攀升。使以煤为原料的企业利润空间越来越小,不少企业不得不改变原料路线,用本地煤、劣质煤或用无烟沫制各种型煤。然而这些劣质煤气化带来的问题多,如炉况易恶化,不稳定。为适应这些煤种的气化需求,第三代煤气发生炉孕育而生,即全水夹套炉或复合煤气炉(下简称Ⅲ代炉)。
2三种炉型近年来经典改造过程
2.1 Ⅰ代炉
这是我国建国初期移置了部分UGI工艺技术、结合国家的状况而设计的炉型。刚开初对原料的要求比较苛刻,要求是高温冶金焦,且粒度为25~75㎜。中期改为优质山西晋城无烟块煤。煤气炉运行较稳定,气量和气质都很好(负荷轻)。后期随着各企业规模扩大,煤炭紧张,改烧劣质煤,一些设备改造不匹配,没有系统性改造,暴露的问题就多了。炉况不稳定,易恶化,“二差”、“三高”、“一短”随时出现,即发气量差,气质差,煤耗高,蒸汽消耗高,煤气温度高,设备寿命短。为烧好劣质煤,广大造气专业人员和科技人员多年来共同努力,对煤气炉不断进行系统改造,使中国特色的小型炉又有新的生机。经典的改造情况(系统性全方位改造)如下。
(1)煤气系统流程四炉—站—机—锅(组合)—塔,即四台炉共用一台油压泵站,一台空气鼓风机,一台废锅炉(上废锅下过热器),一台洗气塔。
(2)蒸气流程水夹套及废热锅炉自产蒸汽,去过热器过热,回蒸汽缓冲罐(罐容积不小于35~40 m3),放在四炉中间,尽量靠近炉子,蒸汽总管Ф377 mm或Ф426 mm,单炉支管Ф273 mm或Ф325 mm,四台炉以上可将缓冲罐连通使用。这样便于蒸汽压力的稳定,有利于造气炉工况的稳定。
(3)吹风气回收流程无论上第二代(中燃式)还是第三代(下燃式)吹风回收系统,采用微负压的工艺(有数种流程)。根据企业自身状况,选择适合工艺需求的流程。
(4)空气流程四台炉共用一台空气鼓风机,总管Ф1000㎜、支管Ф700 mm、上吹加氮Ф273 mm。
(5)油压流程油路总管Ф76mm、支管Ф38 mm,泵站设连锁装置,设置低限为
3.8MPa,若到低限另一台自动开启,保持油压系统正常,减少阀门因油压系统波动大,导致开关慢或开关不到位,影响造气炉的稳定运行的情况。
(6)高径比煤气炉逐步扩径改造,但每次扩径都未重视高径比,导致高径比严重失调,即扩径后截面积大了,也不多产气,反而出现炉况不稳定,一些企业扩径改造运行一段时间又改回来,走回头路。其实他们没有把扩径后运行不正常的真正原因找出来,盲目行动,草率行事,使企业蒙受较大的经济损失。煤气炉改造不光要考虑整体合理高径比,还应考虑水夹
套的高径比。过低,夹套易挂壁,一般半水夹套高径比为1∶1。煤气炉整体高径比块煤为2∶1;型煤2.2∶1。
(7)炉箅随着高径比的提高,炉箅过低也不适应,应采用多层多边的,布风均匀合理,破渣排渣能力强,适当增加高度,即炉箅自然的倾斜角大,有利于排渣畅通,同时适当加大炉箅底座6个大角,使与灰犁尺寸匹配,保证气化的灰渣落在灰盘上通过炉条机转动能及时排出。再次衍生的灰渣有立足之地,实现新陈代谢,不滞流灰渣,减少炉条机做无用功。
(8)灰渣的排放形成的灰渣在排灰口能否及时排出,根据不同的煤种设立排灰口的安息角角度。无论设计内防或外流,安息角设计为35~40°为最佳。
(9)加焦(煤)的方式加焦(煤)由手动、半自动到自动加焦(煤),但实现不了煤的综合利用和显热的综合利用,只是减少了工人的劳动强度。最优的造气加焦(煤)实现了自循环,当上行温度低,显热很难回收。对半自动加焦(煤),可以提前把煤送入造气炉内,利用吹风和上吹制气的显热逐步加热料层,即使下吹(过热蒸汽180~230℃)制气也能加热料层,提前慢加热和干馏,热稳定性得到提高,减少热损失,实现煤的自产自用,减少用显热自产蒸汽的过程。因此提高高径比,加长布料长度,把煤放在布料器中提前慢加热(对一些劣质煤更有利),这样同时缩小了空程死空间,有利于间歇制气转换时间,是目前小型炉最佳的加焦(煤)方式。故此河南新乡心连心化工厂近70台煤气发生炉均是半自动加焦(煤)。
(10)系统阻力根据不同炉型、煤质,产成品及气量的要求,计算出切实可行的管道尺寸,应尽量减少管道弯头和避免远距离传送,减少水封装置,这样尽量减少系统阻力。
(11)控制系统由单片机到PLC粗放型的控制系统已过时,应淘汰。随着DCS系统的应用,智能化、程控化、管理化得到广泛应用,发挥了很好的经济效益。
2.2 Ⅱ代炉
第二代煤气发生炉是在Ⅰ代的基础上发展演变而成的。结构是半夹套(外直内锥),水夹套截面积下大上小。其他部件及外静止设备的流程与Ⅰ代炉完全一样,锥型炉结构的主要特点是,煤气炉内下大上小,有利于介质流动;改造方便,节约工期和费用;有利于通风,便于提高炉温,增加产气量;蒸汽分解率高、气质好、煤耗低、返焦少。此炉型投放市场后,颇受小氮肥企业的青睐,纷纷改造或上马。改造上马初期运行稳定,有十分明显的效果。然而在运行一段时间后,出现了炉况不稳定,产气低、消耗高等问题,有时还需扒炉,新开起来的装置没有把真正的原因找出来,未能对症下药。笔者走访了不少用此炉型的用户,有类似的原因,有的把原因找准了,问题得到解决,恢复正常的使用。有的企业没有找准原因,问题仍得不到解决,炉况时好时孬。我认为是操作不稳定造成的,出现问题束手无策,无所适从。炉条机是调渣层厚薄的,不是调炉下温度高低的,炉下温度的高低主要通过上下蒸汽及时间来控制。用炉条机调节炉下温度,若加快转速,其结果是炉下温度在指标范围了,但没有渣层了,使炉下设备寿命短,影响炉况稳定。两排灰口由于没有灰渣层,极易塌炉、流生炭,从而使炉内“五层次”即灰渣层、氧化层、还原层、干馏层、干燥层“紊乱”,“层位交错”或称为“断层”。原有条不紊的五个层次彻底打乱不复存在了,只好减负荷,重新养炉,逐步恢复。由于塌炉、流生炭极易导致灰渣在灰盘二次燃烧,烧坏上灰仓,跑冒滴漏严重,污染环境;两排灰口烧坏、内外防流板或变形,影响正常的使用,使炉况很难稳定,轻者(下偏灰重者)两边均流生炭,炉况难以恢复正常,只好扒炉,修整防流装置,方能使炉子稳定正常运行。一些片法看法把这种现象归结为这种炉型结构不合理、不成功,是不恰如其分的判断,误导了新技术的推广利用。
2.3 Ⅲ代炉
Ⅲ代炉是吸收了Ⅰ、Ⅱ代煤气炉的精华和经典研制而成的。其结构是全水夹套,炉顶采用椭圆封头(夹层),有直筒和外直内锥两种结构形式。其他部件及外流程图与Ⅰ、Ⅱ代炉基本相似,除具有Ⅰ、Ⅱ代炉优点外还有以下特点:(1)煤种适应强、操作弹性大;(2)有利于高炭层操作;(3)蓄热效果好、产气量大、气质好;(4)消耗低、返焦少;(5)有效降低炉上温度、减少热损失,把吹风及上吹的显热首次回收,可降低吹风气及煤气的流速、减少带出物;(6)完全避免挂炉现象的发生;(7)蒸汽分解率高,降低了洗气塔负荷及循环水用量,也降低了煤气温度。关于上述优点笔者曾在小氮肥发表《复合炉锥形炉的浅析与应用》一文。因此近年来这种炉型得到数家企业的认可应用,发挥了很好的作用。一些中型氮肥厂把20世纪30年代从美国引进的UGI也进行改造,移植小氮肥经典改造流程,使UGI炉面目全新,美式的UGI也变成了中国式的煤气炉,运行稳定,效益显著。