SWRCH22A冷镦钢转炉冶炼一次拉碳工艺研究
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T 3 6 2 G5 .1 中 图分 类 号
On e c t h a bo o e s r s a c fSW RCH22 c a c c r n pr c s e e r h o A
c l e di t e o e t r s e tn o d h a ng se lc nv r e m li g
镦 钢 的关 键是 提 高钢 水 的纯 净 度 , 降低 钢 水 中非 金 属 夹杂 物 的污 染 ¨ , 降低 终 点钢 水 氧 化 程度 是 减 J而
少 钢水 非金属 夹 杂 物 的主 要 措施 。同 时 , 由于冷 镦 钢 多为 铝镇静 钢 , 因此 在 用 铝脱 氧 的过 程 中不 可 避 免地 会 生成 A : , 杂物 , 留在钢 中 的簇 状 A 1 夹 O 残 1 O
4AI+302= 2 2 。 AI03
转炉 一次 拉碳 要 求 第 一 次 倒 炉 时 ,磷 、 的质 碳
量分数和温度同时达到出钢要求。2 1 0 0年 5 , 月 水
钢炼 钢厂 在冶 炼 S C 2 A过 程 中 组 织 工程 技 术 WR H 2
人员 和生 产骨 干 , 过理论 分析 和现 场实 践 , 转炉 通 对
se 1 te .
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0. 3% a a i g,a e r a e p urf n c  ̄e e c 1 stpp n nd d c e s o ur a e qu n y, c n c n r lo y e o e ti te fe tv l a o to x g n c ntn n se lefc iey,de r a e A103 ce s 2
改善 钢水 浇注 性能 的重要 手段 。
钙处理技术 的广泛 应用 与发 展 , 为降低 钢 中
A 杂物含 量 、 1 夹 0 提高 钢水 的可 浇性 创 造 了条 件 。 但 由于冷镦 钢对 钢 的 内在 质 量 要求 非 常 高 , 钢水 在 冶炼 环节 就必须 严 格控 制 , 满 足 钢种 碳 含 量 的 条 在 件下尽 可 能降低 钢 水 的氧 化 性 , 铝在 脱 氧 合 金化 使 时充分 溶解 于 钢液 中 , 避免 A 以及 其 他 非金 属 l 0 夹杂 的 形 成 。 脱 氧 合 金 化 时 铝 氧 化 的 反 应 式 为
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首钢 水城钢 铁 ( 团) 限责 任公 司 ( 集 有 以下 简 称 水钢 ) 铁 厂有 4座 高炉 , 二炼 钢 厂 有 3座 10 t 炼 第 0 氧气 顶底 复 吹转 炉 , 1座 L F精 炼 炉 , 3台 六 机 六 流
自攻 螺钉 等 , 以及 各 种 冷镦 成 型 的零 配件 。冶炼 冷
i cu in fr n h o r e o e x d z g a lyn ,rie mot n se lp u r p  ̄ n te u l y n l s o mi g i t e c u s fd o iii l i g as l t e o r p o e y a d s l q ai .B p i zn o n n o e e t yo t miig d u l lg o ea in,c n r l n l n b t y a c o d t n t bo n s l n r p a e n u e p o p o u s o b e sa p r t o o tol g mot a h d n mis c n i o s a lw me t g p o h s ,e s r h s h r s ma s i e i i fa t n i n e p u u a e n r h n 0 0 5 .T n lz f c fc n e e r c s o t lo e mi a a b n a d r ci n o c o rf r c o moe t a . 1 % o n o a ay e ef t o v r rp o e s c nr n tr n lc r o n e o t o
质量 分数 低 于 0 0 % , 中 氧含 量 会 大 幅度 增 加 , .8 钢 因此 出钢碳 的质 量分 数应 控 制在 0 0 % ~0 1 % , .8 .3
根据 去磷 的经典计 算公 式 、 黑勒 ( el) H a 公式 和 y
复 吹转炉脱 磷 经验公 式 , 分析 复 吹 转 炉炼 钢 条 件
0/ ℃
图 3 温 度 对 渣钢 间磷 的分 配 系 数 的 影 响
2 0
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第3 卷 8
Vo. 138
第3 期
No 3 .
金
属
制பைடு நூலகம் 品
Po u t r d cs
21 年 6月 02
Jn ue 2 1 02
Mea tl
S WRC 2 A冷 镦 钢 转 炉 冶 炼 一 次 拉 碳 工艺 研 究 H2
严建 新 , 胡友 红
( 首钢水钢 ( 团) 集 有限责任公 司 , 贵州 六盘水 53 2 ) 5 0 8
一
次 拉碳工 艺进 行 研究 , 得 了较 大 成 功 并积 累 了 取
丰富 经验 , 为冷镦 钢 开发创 造 了条件 。 2 一 次拉 碳 的工艺措 施
2 1 优化 双渣操 作 .
S C 2 A是 冷镦 钢 系 列 中冶 炼 难 度 最 大 的 WR H 2
钢种 , 冶炼 S C 2 A时 根 据 钢 中碳 含 量要 求 , 在 WR H 2 出钢 碳 的质量分 数应 小 于 0 1 % , 如果 出钢 碳 的 .3 但
blwi g tme a o iin,e s eo e p u u a e tm p r tr o tol d a 6 0 t 0 o ,c r n m a sfa to o n i nd p sto n ur nc o rf r c e e au e be c nr le t1 2 o 166 C n abo s rc in
小方 坯连 铸机 , 年产 钢 30万 t 3 。近 年来 , 钢 加 快 水 了产 品结 构调 整 , 冷镦钢 作为 重点 开发项 目, 得 将 取
了较 大 的成果 。 1 冶炼冷 镦钢 采用 一次拉 碳 工艺 的必要性
会 大大 降低钢 的塑 性 、 性 、 劳强 度 、 韧 疲 抗腐 蚀 能力 , 特 别是 破坏 了钢基 体 的连续 性 , 在静 荷 载 和 动荷 载 的作用 下 , 成 为冷镦 开裂 的起 点 , 而造成 冷镦 往往 从 开裂 , 降低 冷镦 成 品 率 和 产 品质 量 J更 重 要 的是 , 由于 A: , 杂物 的存 在 , 连 铸 浇 注 过 秤 巾极 易 1O 夹 在
冷镦 钢 是 利用 金 属 的塑 性 , 用冷 镦 加 工成 型 采
工 艺生产 互换 性较 高 的标 准 件 用 钢 , 用来 制造 各 常
种 机械 标 准件 和紧 固件 , 螺栓 、 如 螺母 、 钉 、 钉 、 螺 铆
・
5 ・ O
金
属
制
品
第3 8卷
形成 套眼 , 导致铸 机停 浇 、 生产 中断事 故发生 。
摘
要
冶炼冷镦钢采用一次拉碳工艺 , 出钢碳的质量分数应控制在 0 0 % ~ .3 , .8 0 1 % 并减少倒 炉次数 , 有效控 能
制钢中氧含量 , 减少脱氧合金化过程 中 A 夹 杂物 的形 成 , 1 O 提高钢水 的浇注性 能和 钢的质量 。通 过优化 双渣操 作, 控制吹炼前期熔池动力学条件 , 确保一次倒炉磷 的质量 分数不大 于 0 0 5 , 析转炉 过程控制对 终点碳 和温 .1% 分 度判断的影 响 , 并就相关影响因素采取调整措施 , 加强 操作工 培训 , 把握 吹氧提枪 时机和位 置 , 确保 一次倒 炉温度 控制在 160~ 6 碳 的质量分数控制在 00 % ~ .3 , 2 16 0o C, .8 0 1% 可实现 冶炼 S C 2 A冷镦钢时转炉一 次拉碳 出 WR H 2 钢合格 。 关键词 S C 2 A; WR H 2 冷镦钢 ; 一次拉碳 ; 终点控制 ; 转炉冶炼 ; 1 3 A2 夹杂物 ; 0 脱磷
夹杂 物 的形成 , 高钢水 的浇注性 能 和钢 的质量 。 提
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一
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下脱 磷过程 的主要 影 响 因素 和 脱磷 限度 , 算 出不 计 同工 况参数 组合 条 件 下 , 、 间磷 的分 配 系 数 , 渣 钢 熔 池温 度对磷 分 配系数 的影 响如 图 3所 示 。
如图 l 所示 ; 同时 , 同碳含 量 的钢 随着 倒炉 次数 的 相 增加 , 中的氧含 量也 会成倍 增加 , 图 2所 示 。因 钢 如 此 , 稳定 出钢碳 含量 的前 提下减 少倒 炉次 数 , 在 能有 效控 制钢 中氧 含 量 , 少 脱 氧合 金 化 过程 中 A 减 1 O
a 0 % t . 3 ,c n r aie o c a c a b n se lt p ig u o sa d r s s l n W RC 2 od h a ig t 0. 8 o0 1 % a e l n e c th c r o te a p n p t tn a d a met g S z i H2 A c l e d n
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镦 钢 的关 键是 提 高钢 水 的纯 净 度 , 降低 钢 水 中非 金 属 夹杂 物 的污 染 ¨ , 降低 终 点钢 水 氧 化 程度 是 减 J而
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改善 钢水 浇注 性能 的重要 手段 。
钙处理技术 的广泛 应用 与发 展 , 为降低 钢 中
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质量 分数 低 于 0 0 % , 中 氧含 量 会 大 幅度 增 加 , .8 钢 因此 出钢碳 的质 量分 数应 控 制在 0 0 % ~0 1 % , .8 .3
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第3 卷 8
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次 拉碳工 艺进 行 研究 , 得 了较 大 成 功 并积 累 了 取
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S C 2 A是 冷镦 钢 系 列 中冶 炼 难 度 最 大 的 WR H 2
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了较 大 的成果 。 1 冶炼冷 镦钢 采用 一次拉 碳 工艺 的必要性
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品
第3 8卷
形成 套眼 , 导致铸 机停 浇 、 生产 中断事 故发生 。
摘
要
冶炼冷镦钢采用一次拉碳工艺 , 出钢碳的质量分数应控制在 0 0 % ~ .3 , .8 0 1 % 并减少倒 炉次数 , 有效控 能
制钢中氧含量 , 减少脱氧合金化过程 中 A 夹 杂物 的形 成 , 1 O 提高钢水 的浇注性 能和 钢的质量 。通 过优化 双渣操 作, 控制吹炼前期熔池动力学条件 , 确保一次倒炉磷 的质量 分数不大 于 0 0 5 , 析转炉 过程控制对 终点碳 和温 .1% 分 度判断的影 响 , 并就相关影响因素采取调整措施 , 加强 操作工 培训 , 把握 吹氧提枪 时机和位 置 , 确保 一次倒 炉温度 控制在 160~ 6 碳 的质量分数控制在 00 % ~ .3 , 2 16 0o C, .8 0 1% 可实现 冶炼 S C 2 A冷镦钢时转炉一 次拉碳 出 WR H 2 钢合格 。 关键词 S C 2 A; WR H 2 冷镦钢 ; 一次拉碳 ; 终点控制 ; 转炉冶炼 ; 1 3 A2 夹杂物 ; 0 脱磷
夹杂 物 的形成 , 高钢水 的浇注性 能 和钢 的质量 。 提
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下脱 磷过程 的主要 影 响 因素 和 脱磷 限度 , 算 出不 计 同工 况参数 组合 条 件 下 , 、 间磷 的分 配 系 数 , 渣 钢 熔 池温 度对磷 分 配系数 的影 响如 图 3所 示 。
如图 l 所示 ; 同时 , 同碳含 量 的钢 随着 倒炉 次数 的 相 增加 , 中的氧含 量也 会成倍 增加 , 图 2所 示 。因 钢 如 此 , 稳定 出钢碳 含量 的前 提下减 少倒 炉次 数 , 在 能有 效控 制钢 中氧 含 量 , 少 脱 氧合 金 化 过程 中 A 减 1 O
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