实现芳烃装置大负荷、长周期运行技术分析
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满足大处理量生产要求, 严重制约
介质密度
泵位 号 设 计流量
M3 / H
28 .
着装置的安全生产, 于是我们更换 了四台大流量机泵。见下表 1
目前工作 流量
原 泵额定流量
M3 / H
新 泵额定流蚤
M3 / H
4 降低溶剂 系统对设备 的腐蚀
芳烃装置采用液一 液萃取原 理, 用环丁枫作溶剂来分离脱戊烷 油中的芳烃和非芳烃, 再进一步分 离得到苯、 甲苯、 二甲苯和溶剂油 目 标产品。由于溶剂环丁矾的老 化降解, 环丁枫氧化降解后产生酸
倍。投入运行以来, 大大改善了冷 却效果,且不改变换热器结构, 互 换性好, 是一种高效节能设备。更
分离器使用寿命, 提高热效率 1- 0 巧% 左右, 降低了装置能耗, 每年
节约瓦斯近 10 吨。 00
8结束语
延长装置开工周期是较复杂 的系统工程, 涉及面广、 制约因素
较多,需要企业各级领导的重视, 调动各个部门的积极性,全员参
与, 上下紧密配合, 共同努力。 但归 根结底, 强化设备管理, 保持设备 完好, 充分发挥设备效能, 是装置
长周期运行的基础和根本。
参考文献 :
能保证安全生产、 提高企业经济效
益。必须发动职工参与设备的维 护保养, 做好设备润滑、 检查、 清 洁, 认真按操作规程操作、 记录。 通 过培训、 岗位练兵, 提高员工的技 术水平和责任心, 使职工对所使用 的设备, 做到“ 四懂” 三会”掌握 、 “ ,
J从设备可靠性出发, r 进 行维修、 检修, 解决制约
长周期运行的瓶颈问题
( 在日 1 ) 常的设备维修中, 解
决制约装置大处理量的瓶颈问题。 20 年 2月份苯塔回流泵 P0/ 03 43
1重汽油组分出装置泵P0/2 、 33 . 1, 20 05年 9月份 甲苯塔 回流 泵
( 热载体加热炉瓦斯消耗量 2 ) 占了装置能耗很大的比重, 为提高 热载体炉一0 的热效率,采用了 61 烟气余热回收系统, 用回收烟气余 热来加热入炉空气。定期检查空 气预热管及翅片腐蚀、 杂质附着情 况, 及时清理附着杂质。如发现真 空管损坏,就要及时更换热管。 20 年 s 05 月因9%热管失效, 0 更 换了全部 36 1根热管, 降低了烟道 排烟温度 4c,使开工后热风温 0 C 度提高 5-0 , 069 提高加热炉热效 0 率2 个百分点。冬季预热回收烟 气端管箱处易产生露点腐蚀, 我们 通过加保温解决。 加热炉检修。修复了损坏烟 道和加热炉衬里, 更换了部分破损 耐火砖, 降低散热损失; 2 对 台烟 道挡板和 2 台风道蝶阀及执行机 构解体大修,以方便调节和操作; 对炉子对流室、 烟囱、 预热回收等 有可能漏风的部位都用加胶的石 棉绳堵上, 降低了漏风损失, 提高 了炉子效率;清理所有燃烧器火 嘴, 利于瓦斯燃烧形态控制和化学 完全燃烧:并对加热炉一0 炉管 61 进行理化检验、全面的测厚检查, 保证加热炉炉管剩余寿命和加热 炉安全运行。 ( 装置停工大检修是处理设 3 ) 备磨损、 腐蚀、 老化等缺陷, 消除安 全隐患, 提高设备可靠度的重要手
设备故障的预防和紧急处理措施。 设备管理中, 做到“ 以人为中心’ 夕 的 行为科学系统与以 “ 技术为中心” 的管理理论体系有机结合。细化 日常维护和操作管理, 完善和严格 执行各项设备管理制度。 做到问题 清、 有对策、 有人负责、 有考核检 查。保证了装置的“ 稳、 满、 安、 长、
E 6E0,32 -0,39E 1 更换为高效螺 3
g c' l m
08 .5
P 0 /. 3 3 12
P 0/ 4 31 08 .4 P0/ 4 51 08 8 .2
1 1
1. 35
表 1机泵运转数据
性物质,会对设备如塔 00, 32 C0,34 33C0 造成腐蚀, 造成换热 曾 器E 1、 00, 34 30塔 37塔C0 管线的 泄露。 我们通过以下方法解决:1 ( ) 定期切除清洗溶剂再生塔 C 37 -0
好腐蚀、 结垢、 堵塞、 泄露等项 目 的 检测。 对易腐蚀的设备和管道定期
( 一般一年 进行测厚, 立资料档 ) 建
案,做好故障诊断和趋势分析, 及
时采取有效措施搞好预防性维
修。
3抓泄露, 三无” 创“ 装置
因为芳烃苯、 甲苯、 氢气等介 质有毒有害,一旦泄露会污染环 境, 损害工人健康, 严重威胁安全 生产。 我们做了以下工作:1上了 () 7台屏蔽泵, 减少机泵的动密封泄 露; )利用检修更换为柔性石墨 ( 2 缠绕垫等密封材料减少静密封的 泄露;3所有采样口 ( ) 加软木塞, 防 止油气的挥发;4定期测厚管线, ()
行良 好。 对因换热面积偏小、 循环水质 较差不能满足生产需求的换热器
2g 0升级为1 n ; 6 R进料口 M 管线进
行了材质升级,原为 1# 0,改为
C5 。 r 材质, M 但运行不超过三年, 旋风分离器及罐入口管线就又腐 蚀减薄穿孔。20 年 4 05 月将常二
线柴油改为导热油, 导热油经过高 压加氢处理, 含硫低, 导热系数大, 热稳定性增强, 不易结焦。改为导 热油后延长热载体罐 D 61 -0 旋风
7.0 2 9,远远超出设计最高温度 5
49。 0 车间在空冷 E -0 的出口 0 C 32 增设 A S0-. 5- .2 - 水 E 802 -56 /. 2 5 0 5
冷器一台 E 1;回收塔回流罐 34 34 0 顶部北侧抽空器因设计偏小, 为了满足大处理量生产的需要, 更 换一台 S2-6/8 P038 .抽空器, 0 满
荷、 超容量运行。 ) 于机泵运转 (由 2
所发生的故障中有 0%是由于润
滑不良 造成的, 设备润滑是生产性 工时的物料排放损失和物耗损失, 维护保养、 减少设备故障发生次数 提高了经济效益。石家庄炼油化 的重要手段, 加强了设备润滑 所以 工股份有限公司重整车间芳烃装 管加强设备润滑管理。 定时检查油 置在 19 年实现“ 94 两年一修” 的基 质,及时加油,每月更换润滑油。 础上, 处理量在 1510 1 2%设计负 ( 经常对设备进行清扫、 3 ) 检查等 荷下连续实现两个 “ 三年一修” 。 日常维护, 保持设备整洁。两个月 芳烃抽提的设计能力是 1. 万 00 5 切换一次备用泵, 保证备用设备随 吨/ 相应装置进料为 1.万吨/ 年, 2 4 时处于可起用状态; 7 对 台屏蔽泵 年; 年产苯0 5 . 万吨, 苯2 2 8 甲 .万 7 入口 过滤网、 加热炉瓦斯阻火器每 吨, 混合二甲苯 2 6 . 万吨,# 7 6 溶剂 季度定期清洗一次; 对装置阀门丝 油 15 . 万吨,2# 5 10 溶剂油 1 7 . 万 4 杠每半年进行擦洗抹润滑脂, 保证 吨。 装置经过20 年5 05 月检修后, 开关灵活, 好用。4每周都对加热 ( ) 装置处理量目 前稳定在 10 3%一 炉进行热效率分析, 控制加热炉排 15 的设计负荷。以下是保证装 烟氧含量在24 氧化错每季进 3% -%. 置大负荷、长周期运行的具体做
Байду номын сангаас
段。 检修时严格按照规程和质量标 准执行, 把好质量关, 利用停工打 开设备的机会, 重点检查鉴定使用
年限长和易腐蚀部位。坚持 应修 自 必修, 修必修好”同时结合检修搞 ,
好必要的技术改造。
20 年 5 月装置停工检修, 05 为消除装置瓶颈,脱重组分塔 C -
31 0 底抽出泵扩容, 流量由3 [ mh ' 扩至 1. m/、 2 3 扬程扩至 8M; 5 h 0 塔 底重芳烃出界线扩径, 管线由目 前 的 D 4 扩至 D 8:汽提塔 C N0 N0 - 33 0 顶空冷器(C 32换热面积 E -0) 偏 小 ,冷 后温 度 夏季 最高 达
和抽提塔 C 32 -0 前过滤器,清除 降解杂质和机械杂质, 以减少降解
杂质对设备的腐蚀, 也改善了溶剂 的性能。( 2 )查找抽提系统漏相,
搞好抽真空系统的气密性。通过
更换垫片、 重压盘根、 涂润滑脂等 方法, 保证设备气密性, 减少向系
统内部进入空气的可能性, 大大减 少溶剂的氧化降解。( 严控溶剂 3 ) 的P H值, 当溶剂降解生成酸性物 质P H值小于 6 . 及时加入适 2时, 量单乙醇胺,严控溶剂的P H值, 减少对设备的腐蚀。
Appl cati n i o
一 f 碑I 戮摘 牌
实现芳烃装置大负荷、 长周期运行技术分析
( 石家庄炼油化工股份有限公司重整车间 河北 石家庄 003 ) 502
[ 要] 分析了芳烃装里实现大处理量下延长开工周期的情况, 摘 对在生产中存在的设备问题进行分析, 出 并提 相应的改进
措施。
状态检测是搞好预防性维修 的前提, 生产操作人员充分利用红 外线点式测温仪和 V 6 测振仪, M3
2义 22 )
Applicati on
应 用广一 版 场
及时更换腐蚀严重的管线;5有 ( ) 泄露及时处理。全装置有 202 51 个泄露点,泄露率一直控制在
0 7。 . % 以下。 0
P0/均多次超负荷 自 45 1 停,不能
纹管束。管外螺纹增加换热面积
优’ 运行。 通过努力, 0 年至今, 2 1 0 设备完好率一直在 9. 9 %以上, 4 主 要设备完好率 1 %. 0 0
1- 倍, . 2 管内螺纹增强近壁层流 5 体的扰动, 具有管内外同时强化的 作用, 管内垢膜及沉积物难以在管 壁处生成和聚集,防垢防堵能力 强,总传热系数为光管的 1 . . 8 51
7 在设备管理工作 中要 做到“ 全员、 全过程” 科学 精细管理
设备是基础, 是生产力的重要 组成部分,保证设备的可靠度, 提 高设备的效率和延长运转周期, 才
换管束后, 芳烃装置提高处理量约 5 %左右,多生产混合芳烃 30 00 吨, 增加精馏单元原料, 经济效益 可达 10 0 万元。同样操作条件下, 热载体耗量下降57h -t. / 芳烃装置热载体为常二线柴 油, 没有经过加氢处理, 硫含量及
张辉君
【 延长装里运行周期 设备管理 提高经济效益 关键词1
0前言
延长装置开工周期,是石油化 工企业通过依靠内涵、 挖潜增效的 有效措施。由于延长装置开工周 期, 增加了生产时间, 减少了开停
们完善了设备操作、 维护规程和岗 位责任制, 要求操作人员严格按规 程操作, 不超温、 超压、 超速、 超负
法:
对每台运转设备进行振动、 轴位移 及油温等运行状态监测, 将运转设 备的各种运行参数全部记录在案, 做到心中有数, 并认真分析监测数 据, 进行预知性维修。当机泵出现 声音异常、 轴承发热、 机器振动、 有 异味等异常情况时, 及时联系维修 人员修理, 做到事不过夜。每周车 间对装置设备进行一次专项检查, 查找问 题的原因、定整改方案、 落 实到人并限期整改。做好年、 月工 作计划, 对主要塔器及换热器开展
Application
二 万 应用 广 场 a -
题, 分轻重缓急, 逐个攻关。对水 冷器冷却水结垢、 堵塞和腐蚀造成
因硫腐蚀减薄穿孔。20 年4月 02 D0 顶旋风分离器更换,材质 61
换热效果差、管束平均 34 - 年就 腐蚀穿孔堵管的问题, 通过更换管 束, 并做管程 T87 -4 内防腐。 运转 3 年后检查, 防腐层完好, 冷换运
足了生产需求。
( 为了防止个别设备需要清 4 )
洗、 检修, 而又不影响正常生产, 对
易出问 题的设备,如 E0,55 36E0/ 1 , , 2 . E1 R0 等设备加装切断 2 34 5 阀, 一旦出现问题可以单独切除处
理。
6依靠技术进步, 促进设
备管理
对影响长周期运行 的技术难
1加强设备 日常使用和 维护保养
设备要经常保持完好, 关键在 于日 常的精心维护和保养。C 我 1 )
作者简介:张辉君 现在石家庄炼油化 工股份有限公司重整车间工作
行一次效验, 确保其指示准确。合 理控制排烟温度, 确保炉管( 热管) 壁温高于烟气露点温度, 避免烟气
露点腐蚀 。
2进行预防性主动维修
介质密度
泵位 号 设 计流量
M3 / H
28 .
着装置的安全生产, 于是我们更换 了四台大流量机泵。见下表 1
目前工作 流量
原 泵额定流量
M3 / H
新 泵额定流蚤
M3 / H
4 降低溶剂 系统对设备 的腐蚀
芳烃装置采用液一 液萃取原 理, 用环丁枫作溶剂来分离脱戊烷 油中的芳烃和非芳烃, 再进一步分 离得到苯、 甲苯、 二甲苯和溶剂油 目 标产品。由于溶剂环丁矾的老 化降解, 环丁枫氧化降解后产生酸
倍。投入运行以来, 大大改善了冷 却效果,且不改变换热器结构, 互 换性好, 是一种高效节能设备。更
分离器使用寿命, 提高热效率 1- 0 巧% 左右, 降低了装置能耗, 每年
节约瓦斯近 10 吨。 00
8结束语
延长装置开工周期是较复杂 的系统工程, 涉及面广、 制约因素
较多,需要企业各级领导的重视, 调动各个部门的积极性,全员参
与, 上下紧密配合, 共同努力。 但归 根结底, 强化设备管理, 保持设备 完好, 充分发挥设备效能, 是装置
长周期运行的基础和根本。
参考文献 :
能保证安全生产、 提高企业经济效
益。必须发动职工参与设备的维 护保养, 做好设备润滑、 检查、 清 洁, 认真按操作规程操作、 记录。 通 过培训、 岗位练兵, 提高员工的技 术水平和责任心, 使职工对所使用 的设备, 做到“ 四懂” 三会”掌握 、 “ ,
J从设备可靠性出发, r 进 行维修、 检修, 解决制约
长周期运行的瓶颈问题
( 在日 1 ) 常的设备维修中, 解
决制约装置大处理量的瓶颈问题。 20 年 2月份苯塔回流泵 P0/ 03 43
1重汽油组分出装置泵P0/2 、 33 . 1, 20 05年 9月份 甲苯塔 回流 泵
( 热载体加热炉瓦斯消耗量 2 ) 占了装置能耗很大的比重, 为提高 热载体炉一0 的热效率,采用了 61 烟气余热回收系统, 用回收烟气余 热来加热入炉空气。定期检查空 气预热管及翅片腐蚀、 杂质附着情 况, 及时清理附着杂质。如发现真 空管损坏,就要及时更换热管。 20 年 s 05 月因9%热管失效, 0 更 换了全部 36 1根热管, 降低了烟道 排烟温度 4c,使开工后热风温 0 C 度提高 5-0 , 069 提高加热炉热效 0 率2 个百分点。冬季预热回收烟 气端管箱处易产生露点腐蚀, 我们 通过加保温解决。 加热炉检修。修复了损坏烟 道和加热炉衬里, 更换了部分破损 耐火砖, 降低散热损失; 2 对 台烟 道挡板和 2 台风道蝶阀及执行机 构解体大修,以方便调节和操作; 对炉子对流室、 烟囱、 预热回收等 有可能漏风的部位都用加胶的石 棉绳堵上, 降低了漏风损失, 提高 了炉子效率;清理所有燃烧器火 嘴, 利于瓦斯燃烧形态控制和化学 完全燃烧:并对加热炉一0 炉管 61 进行理化检验、全面的测厚检查, 保证加热炉炉管剩余寿命和加热 炉安全运行。 ( 装置停工大检修是处理设 3 ) 备磨损、 腐蚀、 老化等缺陷, 消除安 全隐患, 提高设备可靠度的重要手
设备故障的预防和紧急处理措施。 设备管理中, 做到“ 以人为中心’ 夕 的 行为科学系统与以 “ 技术为中心” 的管理理论体系有机结合。细化 日常维护和操作管理, 完善和严格 执行各项设备管理制度。 做到问题 清、 有对策、 有人负责、 有考核检 查。保证了装置的“ 稳、 满、 安、 长、
E 6E0,32 -0,39E 1 更换为高效螺 3
g c' l m
08 .5
P 0 /. 3 3 12
P 0/ 4 31 08 .4 P0/ 4 51 08 8 .2
1 1
1. 35
表 1机泵运转数据
性物质,会对设备如塔 00, 32 C0,34 33C0 造成腐蚀, 造成换热 曾 器E 1、 00, 34 30塔 37塔C0 管线的 泄露。 我们通过以下方法解决:1 ( ) 定期切除清洗溶剂再生塔 C 37 -0
好腐蚀、 结垢、 堵塞、 泄露等项 目 的 检测。 对易腐蚀的设备和管道定期
( 一般一年 进行测厚, 立资料档 ) 建
案,做好故障诊断和趋势分析, 及
时采取有效措施搞好预防性维
修。
3抓泄露, 三无” 创“ 装置
因为芳烃苯、 甲苯、 氢气等介 质有毒有害,一旦泄露会污染环 境, 损害工人健康, 严重威胁安全 生产。 我们做了以下工作:1上了 () 7台屏蔽泵, 减少机泵的动密封泄 露; )利用检修更换为柔性石墨 ( 2 缠绕垫等密封材料减少静密封的 泄露;3所有采样口 ( ) 加软木塞, 防 止油气的挥发;4定期测厚管线, ()
行良 好。 对因换热面积偏小、 循环水质 较差不能满足生产需求的换热器
2g 0升级为1 n ; 6 R进料口 M 管线进
行了材质升级,原为 1# 0,改为
C5 。 r 材质, M 但运行不超过三年, 旋风分离器及罐入口管线就又腐 蚀减薄穿孔。20 年 4 05 月将常二
线柴油改为导热油, 导热油经过高 压加氢处理, 含硫低, 导热系数大, 热稳定性增强, 不易结焦。改为导 热油后延长热载体罐 D 61 -0 旋风
7.0 2 9,远远超出设计最高温度 5
49。 0 车间在空冷 E -0 的出口 0 C 32 增设 A S0-. 5- .2 - 水 E 802 -56 /. 2 5 0 5
冷器一台 E 1;回收塔回流罐 34 34 0 顶部北侧抽空器因设计偏小, 为了满足大处理量生产的需要, 更 换一台 S2-6/8 P038 .抽空器, 0 满
荷、 超容量运行。 ) 于机泵运转 (由 2
所发生的故障中有 0%是由于润
滑不良 造成的, 设备润滑是生产性 工时的物料排放损失和物耗损失, 维护保养、 减少设备故障发生次数 提高了经济效益。石家庄炼油化 的重要手段, 加强了设备润滑 所以 工股份有限公司重整车间芳烃装 管加强设备润滑管理。 定时检查油 置在 19 年实现“ 94 两年一修” 的基 质,及时加油,每月更换润滑油。 础上, 处理量在 1510 1 2%设计负 ( 经常对设备进行清扫、 3 ) 检查等 荷下连续实现两个 “ 三年一修” 。 日常维护, 保持设备整洁。两个月 芳烃抽提的设计能力是 1. 万 00 5 切换一次备用泵, 保证备用设备随 吨/ 相应装置进料为 1.万吨/ 年, 2 4 时处于可起用状态; 7 对 台屏蔽泵 年; 年产苯0 5 . 万吨, 苯2 2 8 甲 .万 7 入口 过滤网、 加热炉瓦斯阻火器每 吨, 混合二甲苯 2 6 . 万吨,# 7 6 溶剂 季度定期清洗一次; 对装置阀门丝 油 15 . 万吨,2# 5 10 溶剂油 1 7 . 万 4 杠每半年进行擦洗抹润滑脂, 保证 吨。 装置经过20 年5 05 月检修后, 开关灵活, 好用。4每周都对加热 ( ) 装置处理量目 前稳定在 10 3%一 炉进行热效率分析, 控制加热炉排 15 的设计负荷。以下是保证装 烟氧含量在24 氧化错每季进 3% -%. 置大负荷、长周期运行的具体做
Байду номын сангаас
段。 检修时严格按照规程和质量标 准执行, 把好质量关, 利用停工打 开设备的机会, 重点检查鉴定使用
年限长和易腐蚀部位。坚持 应修 自 必修, 修必修好”同时结合检修搞 ,
好必要的技术改造。
20 年 5 月装置停工检修, 05 为消除装置瓶颈,脱重组分塔 C -
31 0 底抽出泵扩容, 流量由3 [ mh ' 扩至 1. m/、 2 3 扬程扩至 8M; 5 h 0 塔 底重芳烃出界线扩径, 管线由目 前 的 D 4 扩至 D 8:汽提塔 C N0 N0 - 33 0 顶空冷器(C 32换热面积 E -0) 偏 小 ,冷 后温 度 夏季 最高 达
和抽提塔 C 32 -0 前过滤器,清除 降解杂质和机械杂质, 以减少降解
杂质对设备的腐蚀, 也改善了溶剂 的性能。( 2 )查找抽提系统漏相,
搞好抽真空系统的气密性。通过
更换垫片、 重压盘根、 涂润滑脂等 方法, 保证设备气密性, 减少向系
统内部进入空气的可能性, 大大减 少溶剂的氧化降解。( 严控溶剂 3 ) 的P H值, 当溶剂降解生成酸性物 质P H值小于 6 . 及时加入适 2时, 量单乙醇胺,严控溶剂的P H值, 减少对设备的腐蚀。
Appl cati n i o
一 f 碑I 戮摘 牌
实现芳烃装置大负荷、 长周期运行技术分析
( 石家庄炼油化工股份有限公司重整车间 河北 石家庄 003 ) 502
[ 要] 分析了芳烃装里实现大处理量下延长开工周期的情况, 摘 对在生产中存在的设备问题进行分析, 出 并提 相应的改进
措施。
状态检测是搞好预防性维修 的前提, 生产操作人员充分利用红 外线点式测温仪和 V 6 测振仪, M3
2义 22 )
Applicati on
应 用广一 版 场
及时更换腐蚀严重的管线;5有 ( ) 泄露及时处理。全装置有 202 51 个泄露点,泄露率一直控制在
0 7。 . % 以下。 0
P0/均多次超负荷 自 45 1 停,不能
纹管束。管外螺纹增加换热面积
优’ 运行。 通过努力, 0 年至今, 2 1 0 设备完好率一直在 9. 9 %以上, 4 主 要设备完好率 1 %. 0 0
1- 倍, . 2 管内螺纹增强近壁层流 5 体的扰动, 具有管内外同时强化的 作用, 管内垢膜及沉积物难以在管 壁处生成和聚集,防垢防堵能力 强,总传热系数为光管的 1 . . 8 51
7 在设备管理工作 中要 做到“ 全员、 全过程” 科学 精细管理
设备是基础, 是生产力的重要 组成部分,保证设备的可靠度, 提 高设备的效率和延长运转周期, 才
换管束后, 芳烃装置提高处理量约 5 %左右,多生产混合芳烃 30 00 吨, 增加精馏单元原料, 经济效益 可达 10 0 万元。同样操作条件下, 热载体耗量下降57h -t. / 芳烃装置热载体为常二线柴 油, 没有经过加氢处理, 硫含量及
张辉君
【 延长装里运行周期 设备管理 提高经济效益 关键词1
0前言
延长装置开工周期,是石油化 工企业通过依靠内涵、 挖潜增效的 有效措施。由于延长装置开工周 期, 增加了生产时间, 减少了开停
们完善了设备操作、 维护规程和岗 位责任制, 要求操作人员严格按规 程操作, 不超温、 超压、 超速、 超负
法:
对每台运转设备进行振动、 轴位移 及油温等运行状态监测, 将运转设 备的各种运行参数全部记录在案, 做到心中有数, 并认真分析监测数 据, 进行预知性维修。当机泵出现 声音异常、 轴承发热、 机器振动、 有 异味等异常情况时, 及时联系维修 人员修理, 做到事不过夜。每周车 间对装置设备进行一次专项检查, 查找问 题的原因、定整改方案、 落 实到人并限期整改。做好年、 月工 作计划, 对主要塔器及换热器开展
Application
二 万 应用 广 场 a -
题, 分轻重缓急, 逐个攻关。对水 冷器冷却水结垢、 堵塞和腐蚀造成
因硫腐蚀减薄穿孔。20 年4月 02 D0 顶旋风分离器更换,材质 61
换热效果差、管束平均 34 - 年就 腐蚀穿孔堵管的问题, 通过更换管 束, 并做管程 T87 -4 内防腐。 运转 3 年后检查, 防腐层完好, 冷换运
足了生产需求。
( 为了防止个别设备需要清 4 )
洗、 检修, 而又不影响正常生产, 对
易出问 题的设备,如 E0,55 36E0/ 1 , , 2 . E1 R0 等设备加装切断 2 34 5 阀, 一旦出现问题可以单独切除处
理。
6依靠技术进步, 促进设
备管理
对影响长周期运行 的技术难
1加强设备 日常使用和 维护保养
设备要经常保持完好, 关键在 于日 常的精心维护和保养。C 我 1 )
作者简介:张辉君 现在石家庄炼油化 工股份有限公司重整车间工作
行一次效验, 确保其指示准确。合 理控制排烟温度, 确保炉管( 热管) 壁温高于烟气露点温度, 避免烟气
露点腐蚀 。
2进行预防性主动维修