宝钢德盛不锈钢有限公司1号高炉大修设计与实践_余东龙

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D e s i n a n d P r a c t i c e o f B a o s t e e l D e s h e n S t a i n l e s s S t e e l N o . 1 B F O v e r h u a l g g
, , , , YU D o n l o n S UN T a o CHE N S h a n c o n L I U C h e n w e i Z HANG Y u d o n g g g g g g
炉缸直径适当加大 , 增加炉缸容积 , 适应冶炼低镍铁 水带来的大渣量生产情况 。 2 . 2 高炉冷却设备 根据高 炉 设 备 的 实 际 破 损 情 况 , 炉缸第1至9 段铸铁冷却壁 全 部 原 样 更 新 , 炉腰冷却板全部原样 第1 更新 , 0至1 2段球墨铸铁冷却壁每段考虑2块 冷却壁备用 , 大修时视破损情况进行更新 , 炉底水冷 管利旧 。 2 . 3 高炉冷却水系统 对所有的冷却 设 备 配 管 进 行 原 样 更 新 , 其中炉 缸冷却壁联络管更换为不锈钢材质 。 对部分腐蚀较 严重的供排水环管 、 总管等进行原样更新 , 将原设计 排 水 槽 等 重 新 布 置。 为 加 位置不合理的 部 分 水 包 、 在各区供排水总管上增设 强对原有水系 统 的 监 控 , 了流量计 。 2 . 4 高炉内衬 炉缸耐材 2 . 4 . 1 炉底 、 炉底 、 炉缸耐材 设 计 采 用 大 块 炭 砖 加 内 壁 浇 注 保护套 的 方 案 。 炭 砖 与 炉 底 板 之 间 采 用 碳 素 捣 打 料, 炉底满铺砖第 1 层设计为石墨砖 , 第 2、 3、 4 层设 炉底 、 炉缸内侧整体浇注高铝碳化硅 计为微孔炭砖 ; 质保护套 。 炉缸 内 整 体 浇 注 保 护 套 , 有利于封堵耐 火材料砌筑缝 隙 , 从而减少锌和碱金属等有害杂质 侵入导致对炉缸耐材造成的破坏 。 炉缸全部采用大块微孔炭砖 。 铁口区域采用碳 质组合砖 , 与炉 缸 碳 砖 形 成 稳 定 的 渣 、 铁 水 通 道, 炭 砖与冷却壁之间采用碳素捣打料 。 炉缸及风口耐材 并对炉底板下 图详见图 1。 高 炉 炉 底 板 原 样 更 新 , 耐材进行修复 。
渣口及以上区域耐材方案 2 . 4 . 2 风口 、 风口 、 渣口采用组合砖 , 材质采用刚玉质 。 风口 上半环用高铝质 组合砖和风口 设 备 之 间 留 缓 冲 缝 , 下半 环 用 缓 冲 泥 浆 。 炉 腹 至 炉 身 上 部 耐 耐火泥浆 , 材重新砌筑 , 其中炉腹 、 炉腰至炉身下部设计采用烧 炉身 中 部 到 上 部 设 计 采 用 高 铝 砖 。 炉 顶 成铝碳砖 , 煤气封罩用喷涂料进行喷补修复 。 2 . 5 炉体温度检测 炉体测温电 偶 根 据 耐 材 与 冷 却 设 备 重 新 设 计 , 以加强对高炉生产状态的监控 。 炉底 、 炉缸温度检测在原设计基础上进行改进 , 在炉底中心与边缘以及铁口区域等炉缸关键部位 增 设了大量热电偶 。 由于炉缸 、 炉壳利旧 , 热电偶除了 利用旧开 孔 外 , 新 安 装 孔 在 冷 却 壁 间 隙 钻 孔 安 装。 炉腹及以上区域设置多层冷却壁壁体热电偶和耐 材 热电偶 。 2 . 6 炉体框架及其它附属设施 炉体框架及结 构 件 全 部 利 旧 , 根据开清渣口的 对炉缸清 渣 口 区 域 的 炉 壳 进 行 局 部 更 换 。 另 需求 , 外, 风口大套 、 中套 、 小套 , 渣口大套 、 二套 、 三套以及 小套全部原样更换 , 炉喉钢砖原样更新 , 其他附属设 施均利旧 。
图 1 炉底 、 炉缸及风口耐材图
加热风量 、 风温能力 , 成为了本方案设计的难点 。 为 了尽可能控制工程投资 , 降低改造难度 , 同时也基于
第 2 期 S i c h u a n M e t a l l u r g y
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严格的热工计 算 , 以及格子砖阻损计算和现有已实 最终选定采用高效 施工程经验 , 2 0 mm 孔径 3 7孔 格子砖 , 同时对 热 风 炉 内 所 有 墙 砖 及 燃 烧 器 进 行 了 重新设计 , 以消 除 原 有 热 风 炉 的 缺 陷 。 本 次 大 修 采 用顶燃式 热 风 炉 陶 瓷 燃 烧 器 , 使 空 气、 煤气混合均 火焰短 , 产生 的 烟 气 流 在 蓄 热 室 内 分 布 均 匀 , 且 匀, 具有燃烧功率大 、 燃 烧 效 率 高、 燃 烧 稳 定、 使用寿命 较长等特点 。 原有热风炉系统余热回收区只设置了助燃空气 而且没有设置空气旁通 单预热整体式 热 管 换 热 器 , 管 。 为确保改造后热风炉送风温度达到 1 同 2 0 0 ℃, 时提高系统热效率 , 节约能源 , 本方案考虑对原余热 回收系统及相 关 钢 结 构 全 部 改 造 , 采用整体式热管 换热器 , 使空气 、 煤气温度预热至 1 9 0 ℃ 及以上 。 3 . 2 热风炉耐火材料设计 3 . 2 . 1 热风炉本体 热风炉本体采 用 三 段 式 砌 筑 结 构 , 燃烧器和燃 烧室耐火材料 分 别 支 撑 在 炉 壳 砖 托 上 , 蓄热室大墙 格 耐火材料直接 砌 筑 在 炉 底 板 上 的 耐 热 砖 基 础 上 , 。 子砖通过炉箅子支柱支撑在炉底板上 各部位砌体 之间设有滑动缝 。 耐材选择依据热风炉非稳态传热计算确定 。 热 风炉蓄热室上部及燃烧室高温区采用高温蠕变性能 好的硅砖 , 为便于今后热风炉的焖炉或检修 , 适当降 低了硅砖的使用高度 。 中部根据热风炉的温度分布 情况采 用 低 蠕 变 高 铝 砖 。 为 了 增 加 热 风 炉 蓄 热 能 蓄热室下部 考 虑 采 用 高 铝 质 格 子 砖 以 增 加 单 位 力, 风量格砖重量 。 考虑到燃烧器和喉口部位在热风炉 工作过程中温度变化剧烈的特点 , 燃烧器 、 预燃室工 作层采用抗热震良好的红柱石砖 。 隔热材料为各种 轻质砖 、 耐火纤维毡 , 炉壳喷涂耐火喷涂料 。 3 . 2 . 2 热风管道及其他管道 热风管系工作 衬 采 用 复 合 莫 来 石 砖 砌 筑 , 隔热 衬为轻质高铝砖 、 轻质粘土砖 , 管壳内喷涂耐火喷涂 料 。 管道上 部 范 围 内 留 有 填 充 陶 瓷 纤 维 毯 的 膨 胀 里支管) 采 用 低 蠕 变 高 铝 砖, 热风主 缝 。 热风短管 ( 管和支管上部 采 用 锁 砌 结 构 , 各孔口及管道三岔口 全部采用组合 砖 , 保 障 砌 体 的 高 温 稳 定 性。 采 用 烟 气余热回收系 统 预 热 空 气 及 煤 气 , 改造的烟道管内 喷涂轻质隔热喷涂料 。
造内容包括对 炉 体 耐 材 重 新 设 计 更 换 、 破损冷却设 备原样更新 、 增加炉缸监控措施以及相应的附属设 施更 换 等 。 大 修 后 的 高 炉 主 要 设 计 指 标 见 表 1 所示 。
表 1 宝钢德盛 1 号高炉大修主要设计指标
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项目 高炉有效容积 年产低镍铁水 单位
3 热风炉系统大修设计
1 号高炉 原 设 计 共 配 置 3 座 顶 燃 球 式 热 风 炉 , 蓄热体为两段 式 耐 火 球 , 设有整体式热管换热器单 预热助燃空气 , 单烧高炉煤气 , 运行过程中出现助燃 、 风机超载跳机 拱顶及炉墙坍塌 、 热风主管波纹补偿 器开裂漏风等问题 , 平均风温不到 1 1 0 0 ℃ 。 为提高 热风炉的送风 温 度 , 消除原有热风炉系统存在的问 题, 本次大修利用原三座顶燃球式热风炉炉壳 , 重新 以消除原 设计了炉壳内 耐 材 并 更 新 整 个 热 风 管 系 , 有热风炉缺陷 , 降低热风炉系统运行成本 。
( ) 文章编号 : 1 0 0 1-5 1 0 8 2 0 1 7 0 2-0 0 4 7-0 3
宝钢德盛不锈钢有限公司 1 号高炉大修设计与实践
余东龙 , 孙 涛, 陈尚聪 , 刘成伟 , 张玉栋
( ) 中冶wk.baidu.com迪上海工程技术有限公司 , 上海 宝山 2 0 0 9 4 0 摘 要: 宝钢德盛不锈钢有限公司 1 号高炉于 2 主要针对高炉本体 及 热 风 炉 系 统 存 在 的 问 题 0 1 6 年进行停炉大修 , 进行改造和修复 , 高炉炉底 、 炉缸采用大块碳砖加内壁浇注保护套的方案 , 热风炉由顶燃 球 式 改 为 格 子 砖 式 。 高 炉 投产后运行效果良好 。 关键词 : 高炉大修 ; 浇注保护套 ; 球式热风炉 ; 格子砖 中图分类号 : T F 0 6 5 文献标识码 : A
1 引言
宝钢德盛不锈钢有限公司第一粗炼厂 1 号高炉 , 于2 冶炼低镍铁水( 含镍1 0 0 9 年投 产 , . 5% 左 右 ) 利用系数维持在 2 . 7至3 . 0 之间 。 由于采用红土镍 矿进行冶炼 , 矿石 中 含 铅、 锌 高, 且存在焦炭热强度 不足 、 炉底炉缸半石墨烧成炭砖质量较差等问题 , 自 炉衬损坏 2 0 1 3 年起高炉逐步出 现 冷 却 壁 破 损 漏 水 、 等情况 , 严重威 胁 高 炉 的 安 全 生 产 。 按 照 德 盛 公 司 计划 , 1 号高炉于 2 0 1 6年 2 月 底 开始 停 炉 大 修。 本 次大修主要针对高炉本体和热风炉存在的问题进行 改造修复和改 进 设 计 , 并对配套公辅设施进行局部 修复处理 。
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3 . 1 热风炉主要改造方案 通过现场调研 及 设 计 结 合 , 热风炉改造方案充 分考虑利旧现 场 设 施 , 以 降 低 工 程 总 投 资。 设 计 利 旧原炉壳 , 将原有 3 座 顶 燃 球 式 热 风 炉 改 造 为 3 座 顶燃格子砖式热风炉 。 改 造 后 热 风 炉 采 用 高 效 2 0 同 时 拆 除 原 热 风 管 道, 重新 mm 孔径 3 7 孔 格 子 砖, 设计热风主管 , 支管耐材 、 管道 、 波纹管和拉杆 。 在利旧原热风 炉 炉 壳 的 情 况 下 , 将顶燃球式热 风炉改造为顶 燃 格 子 砖 式 热 风 炉 , 即在热风炉蓄热 室直径以及高 度 有 限 制 的 情 况 下 , 如何保证热风炉
第3 9 卷 第 2 期 四 川 冶 金 2 0 1 7年4月 i c h u a n M e t a l l u r S g y
V o l . 3 9 N o . 2 , A r . 2 0 1 7 p

2 高炉本体大修设计
对高炉本体存 在 的 问 题 进 行 改 造 修 复 , 主要改
作者简介 : 余东龙 , 工程师 , 主要从事高炉炼铁设计与研究方面的工作 。
2 . 1 高炉内型 高炉内型在 现 有 利 旧 炉 壳 的 前 提 下 进 行 微 调 ,
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四川冶金 第 3 9卷
m3
指标 4 5 0
备注
4 t 4 7 . 2 5×1 0 3 / ( ) 年平均利用系数 t 3 . 0 m ·d / 平均日产生铁量 t d 1 3 5 0
燃料比 焦比 煤比 渣比 风温
/ k t g / k t g / k t g / k t g ℃
6 8 0 5 8 0 1 0 0 5 0 0 1 2 0 0 焦丁 3 0k g
( , , ) C I S D I S h a n h a i E n i n e e r i n C O. L t d . B a o s h a n 2 0 0 9 4 0, S h a n h a i C h i n a g g g g : A b s t r a c t B a o s t e e l D e s h e n S t a i n l e s s S t e e l N o . 1B F w a s b l o w n d o w n a n d o v e r h a u l e d i n 2 0 1 6,m a i n l a i m i n t o g y g r e a i r a n d f i x t h e e x i s t i n r o b l e m s o f b l a s t f u r n a c e r o e r a n d h o t s t o v e s s t e m. T h e b i c a r b o n b l o c k a n d c a s t a b l e p g p p p y g , s l e e v e w a s a l i e d i n t h e b l a s t f u r n a c e b o t t o m a n d h e a r t h a n d t h e h o t s t o v e w a s u d a t e d f r o m t o e b b l e r o t e c t i v e p p p p p p c o m b u s t i o n o o d . t e t o c h e c k e r b r i c k t e . T h e o e r a t i o n e f f e c t o f B F a f t e r b l o w i n i s g y p y p p : , , , r o t e c t i v e e b b l e K e w o r d s b l a s t f u r n a c e o v e r h a u l c a s t a b l e s l e e v e h o t s t o v e c h e c k e r b r i c k p p y
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