磷酸盐处理技术在汽包锅炉炉水调节中的应用.
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磷酸盐处理技术在汽包锅炉炉水
调节中的应用
从1927年起,汽包锅炉就采用磷酸盐处理工艺调节炉水水工况,目前,磷酸盐处理仍是汽包锅炉首选的炉水处理工艺。从当初的低参数、小容量工业锅炉工况到现代高参数、大容量发电锅炉,磷酸盐处理技术经历了高磷酸盐处理、协调磷酸盐-pH处理、精确控制、等成分磷酸盐处理、低磷酸盐处理、平衡磷酸盐处理、低磷酸盐-低氢氧化钠处理等变革过程。
它的每一次技术改进,都适应了水汽品质的要求。高磷酸盐处理([PO43-]=10~30mg/L),其作用主要是为了控制钙、镁水垢的生成,加入Na3PO4使锅炉水中钙、镁硬渣转化为容易随排污排除的软渣。协调磷酸盐-pH处理([PO43-]=3~50mg/L)和精确控制([PO43-]=2~4 mg/L)磷酸盐处理,在实际应用中仍因苛性钠腐蚀严重而淘汰。等成分磷酸盐处理([PO43-]=2~8mg/L),保证了沉积时固、液成分的协调一致。低磷酸盐处理([PO43-]=1mg/L),是将炉水中磷酸盐含量大幅度降低,消除酸性磷酸盐的腐蚀问题,而“苛性腐蚀”问题主要有炉水中酸性物质控制。平衡磷酸盐处理([PO43-]=2.4mg/L,pH=9.0~9.7,Na+/ PO43-=3.0~3.5,[NaOH]=1.0mg/L),其主要作用是尽量降低炉水中磷酸盐含量,使其达到平衡水平。而低磷酸盐-低氢氧化钠处理([PO43-]=0.2~1.0mg/L,pH=9.1~9.6, [NaOH]=0.2~0.8mg/L),是对平衡磷酸盐处理的改进。
高磷酸盐处理
高磷酸盐处理控制指标对于压力≤2.5MPa锅炉,[PO43-]= 10~30 mg/L,pH = 10~12;对于压力在3.8~5.8MPa 之间的中压汽包锅炉(发电用) ,[PO43-]=5~15 mg/L,pH=9~11。
高磷酸盐处理主要应用于中低压汽包锅炉上,其作用主要是为了控制钙、镁水垢的生成,加入Na3PO4 使锅炉给水中带入的钙硬、镁硬转化为容易随排污排除的软渣。目前,我国有四十余万工业锅炉采用这一处理方式。采用高磷酸盐处理的锅炉,其结垢仍然比较严重,需要频繁的化学清洗除垢。
协调磷酸盐-pH处理(Coordinated Phosphate-pH Control) 针对磷酸盐处理中存在游离NaOH,导致铆接锅炉“苛性脆化”与炉管内表面“苛性腐蚀”而提出。其要点是控制炉水中Na +/ PO43-摩尔比为3 :1 ,以防止游离NaOH形成;为此通过加入Na2HPO4来消除游离碱度,使炉水中磷酸盐始终处于Na3PO4状态,其控制指标: pH= 9. 5~10.6; [PO43-] =3~50mg/L ;Na + / PO43-=3。由于在实际应用中发现仍有苛性钠腐蚀,且Na+/ PO43-比难以控制,该处理方式主要应用于压力小于13. 7MPa锅炉。
精确控制(Precision Control)
其控制指标是: [PO43-]为2~4mg/L;[NaOH] =15~50mg/L,pH= 10.5~11.5。其主要作用是防止磷酸镁泥垢及降低炉水中可溶性硅含
量。因为较低的磷酸盐含量可防止磷酸镁生成,较高的游离NaOH 碱度可使炉水中溶解性硅变成硅酸钠而使溶解携带减少;同时,碱性炉水中生成的泥渣更具流动性,易随排污排走。但该种控制方式由于游离NaOH碱度高,苛性腐蚀严重而淘汰。
等成分磷酸盐处理(Congruent PhosphateTreatment, CPT) 在上述磷酸盐处理技术中,认为炉管表面析出的固相物与液相中成分是一致的(即是协调的,Congruent) ,但研究表明,在高温下从Na3PO4过饱和溶液中析出的是Na2HPO4沉积物,其固、液相成分是不协调的( Incongruent) ;这就解释了炉管表面析出沉积物时为什么会出现游离NaOH。目前协调pH-磷酸盐处理或协调磷酸盐-pH处理皆指Congruent,而非Coordinate,简称CPT)。其控制指标为:炉水Na+/ PO43-= 2.2~2.85 (实际控制中一般为2.5~2.8); [PO43-]=2~8 mg/L,pH=9~10。目前我国超高压以上汽包锅炉普遍采用这一处理方式。
低磷酸盐处理(Low Phosphate Treatment,LPT)
低磷酸盐处理有两种情况,一是改进的CPT ,一般应用于亚临界包锅炉,其锅炉压力高,凝汽器也比较严密,可将炉水中磷酸盐含量大幅度降低,控制在1mg/L左右,其它不变。二是为消除Na2HPO4带来的酸性磷酸盐腐蚀问题,一些厂家只加Na3PO4,这实际变为纯粹的磷酸盐处理(PT)。
采用协调pH-磷酸盐处理(CPT)无一例外地存在酸性磷酸盐腐蚀
问题,其问题的本质是由于暂时消失现象的出现时,酸性磷酸钠盐(Na2HPO4、NaH2PO4)与保护性Fe3O4膜之间发生反应,生成磷酸铁钠、磷酸亚铁钠及碱式磷酸铁钠等,导致了炉管的腐蚀。由于担心苛性脆化与苛性腐蚀问题,在磷酸盐处理过程中,一直严格控制炉水游离NaOH ,但随着给水品质的提高与锅炉制造工艺的改进,基本消除了铆接、胀接锅炉,即“苛性脆化”不再发生;而“苛性腐蚀”主要与炉水中酸性物质如氯化物、硫酸盐相关。因此,人们大胆采用NaOH处理(Caustic Treatment,CT),并取得了良好的效果。
平衡磷酸盐处理(Equilibrium Phosphate Treatment,EPT) 针对磷酸盐“暂时消失”问题,一方面是尽量降低炉水中磷酸盐含量,使“暂时消失”减轻;另一方面是继续改进磷酸盐处理方法,尽量消除“暂时消失”现象。平衡磷酸盐处理(EPT) 即是这种努力的结果,1986年加拿大的Stodola首先报道了平衡磷酸盐处理(EPT)在安大略水电局(Ontario Hydro) 27台汽包锅炉(总容量为12 000 MW)上的成功运用;该局的汽包锅炉在采用CPT时遇到了严重的磷酸盐“暂时消失”问题,水冷壁管也因氢脆或腐蚀疲劳而损坏;在改为EPT后,炉水pH 值稳定了,磷酸盐“暂时消失”基本消失了,炉管腐蚀问题大大减少了,锅炉的化学清洗周期最少也延长了一倍。
EPT的主要特点是尽量降低炉水中磷酸盐含量,使之达到平衡水平,且仅加Na3PO4一种药剂,并容许炉水中存在少量游离NaOH。
EPT中其“平衡”的含义有两种:①是指炉水中的磷酸盐含量正