科威特原油试生产高等级道路沥青

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9 . 6 6 2 8 0
胶质, %
蜡含量 , e y
3 4 . 0
4 0 . 0
3 . 8 5 , n 。
S H R 0 0 3 -1 9 9 8 标准中A H - 9 0 的要求,即科威特
原油能够在常减压装置通过减压深拔直馏生产出
符合 A H - 9 0 要求的高等级道路沥青。
0 0曰

自 b
>1 0 0
优化后
一 0 . 0 0 9 0 . 9
. g 。4
>1 0 0 >1 0 0
2 号压机入口压力/ MP a

亡口
8 .0 0
减底吹汽量八・ h 一 ,
减顶真空度/ / k P a
1 6:0 0
4 5 . 2
>1 0 0
9 7 . 2
3 . 2 9 8 . 1
2 . 7
4 5 . 7
通过切换科威特原油及重新调整各操作参数 ( 如表 4 ) ,渣油质量三项指标基本上达到 A H - 9 0 要求,其质量数据见表5 , 从表 5 数据看出, 渣油针入度指标 ( 8 2 - 1 0 0 ) 在上限波动, 而且频繁出现针入度大于 1 0 0 的
摸索和调整各参数, 部分主要生产参数调整对比 见

. 0 0}
亡J
口‘ 月 口
瓦斯 ( D - 4 , A - 7 ) 背压, 以 便 提高减 顶真空 度 之 达
到减压深拔的作用。
( 1 9 9 9 - 0 3 )
延度/ c m
b ) 适当降低塔底吹汽量, 提高减压塔进料段
残压 。
针入度/ 1 0 - l m m
软化点/ ℃
c ) 4 3 5 6 号、4 3 5 4 号罐底巴士拉原油置换干
蜡含量 密度( 2 5 ' C) / ( 蒸馏法) , g " c m- 3

行 J

延度/ 软化点/

溶解度 ( 三抓 乙烯) , %
9 9 . 9 0
9 9 . 9 8
T F O T后 ( 1 6 3 ' C . 5 h )
c m 质量变化, 针入度比, 延度/
衰 3 科威特减渡组化试验结果
项 目
KW T Y- 1 0 KW T Y- 2 4 KW T Y- 3
KW T Y- 6
原油针入度八。 一 , m m
氧化时间/ h 氧化温度/ ℃
162 4.5 250 0.14 81
102 比 220 哪 78
9 乃 20
33

5 5. 2
1 7 3
从表 3 结果看出,当减压渣油针入度不大于
收稿日期:2 0 0 1 - 0 4 - 1 7
作者简介: 牛彦红, 男, 高级工程师。1 9 8 9 年毕业于石油大
学.现任齐鲁石化公司生产调度处副处长。
万方数据
4 2




2 0 0 1 年第 1 5 卷
表 2 科威特原油蒸烟试验结果
项 目 K WT - 2 K WT - 8 K WT - 9 K WT - 1 0
3 在常减压装置试生产 A H - 9 0 沥青 按齐鲁石化公司要求, 在第三常减压装置用科
表 4 主要生产.橄调盛对比位


调整前
9 S o o
调整后
9 5 0 0
威特原油通过减压深拔直馏试生产 A H - 9 0 要求的 高等级道路沥青. 如果达不到A H - 9 0 要求, 用氧化 沥青装置进行浅度氧化, 生产A H - 7 0 沥青。 3 . 1 试生产期间常减压装置各产品方案
出达到Q / S H R 0 0 3 -1 9 9 8 标准中A H - 9 0 妥求的沥青, 同时经常减压蒸怕及浅度氧化可生产
出符合 Q / S H R 0 0 3 -1 9 9 8 标准中A H - 7 0 , A H - 9 0 妥求的沥青。
关键词 科威特原油 蒸馏 浅度氧化
随着我国基础工业的不断发展, 沥青的需求日 益增长, 对沥青的质量要求也更高了, 据有关资料
蒸馏温度/ ℃ 釜底收率, %
} 项目 >5 4 5 >5 2 5 >5 4 0 >5 3 0 T F O T F a 2 6 . 8 2 8 . 2 2 6 . 5 2 7 . 6
4 9 . 0 4 7 . 0 4 8 . 5 4 4 . 6
2 0 0 1 年1 2 月
石油 沥青 P E T R O L E U M A S P H A L T
第1 5 卷第 4 期
・ 生产工艺 ・
科威特原油试生产高等级道路沥青
牛彦红 陈功礼 杨连明 卞玉 涛
齐鲁石化公司胜利炼油厂 ( 淄博 2 5 5 4 3 4 )
摘要 对科成特原油在实 脸室进行蒸馏、 氧化试脸, 当 渣油针入度>1 1 0 时, 直馏生产 的沥青均达到Q / S H R 0 0 3 -1 9 9 8 标准A H - 9 0 要求,当 针入度X1 1 。 时, 经浅度氧化可生产
1 3 4 . 0 0
2 . 0
2 . 1 科威特原油性质。 从表 1 可以看出,科威特原油轻油收率较高,
但沥青质含量也较高,与胜利原 油 比较接近 ( 1 - 5 3 %) , 而且蜡含量较低, 有利于生产高等级道
路沥青 。
5 . 1 8

1 6 2
6 220 咖 70 浏 150
25 20 20 冷
2. 尔
1 8 0 0 . 2 8
9 1
氧化风量/ m l ( k g ・ h ) 一 , 针入度/ 1 。 一m m
软化点( 环球法) /℃ 延度/ / c m>
TF OT后
0.
.2
3 0 0

10 46. 15

9 8
介绍, 今后三年我国共需求道路沥青 1 0 ^1 2 M t ,
其中高等级道路沥青 7 -8 Mt , 而目前我国高等级 道路沥青大多依赖进口。 为此, 根据集团公司要求,
1 1 0 时, 通过浅度氧化能够生产符合标准 A H - 9 0 要求的高等级道路沥青; 当减压渣油针入度不大于 3 0 0 时,能够通过氧化生产符合 A H - 9 0 要求的高

0 . 0 9
0 . 1 1

2 5 ' C 1 5 ' C
1 5 0
1 5 0
87 100 102 102 97 83 96 92 73 90 82 82 卯
山 匕 ,孟 4 ,二
0 3 - 1 4
灰分, %
0 . 0 0 6 )
l2. 17.
酸值( K O H ) /
m g. ( 1 0 0 m 1 ) - 1
1 砚
0 . 3 9 1 8
2 . 2 科威特原油在实验室蒸馏、氧化试验 齐鲁石化公司胜利炼油厂与抚顺石油化工研 究院合作, 利用科威特原油在实验室进行蒸馏、 氧 化实验 ( 见表 2 , 3 ) .
9 7 . 2
3 . 2
3 7 5 3 8 4
1 . 5
减底吹汽/ t . h 一 1
减四线液面, Y O
油种
4 0 ^ - 6 0
4 0 ^ - 6 0
加氢料, 在必要情况下可做O T料。
减一线— 催化料。
巴士拉 注减二线
科威特
停注
减底泵注封油
减二线、 减三线— 催化料。 减四线— V R料。 渣油— 沥青原料. 3 . 2 调整操作参数 用进口原油生产高等级道路沥青, 在我厂尚属 首次, 无经验又无指导性的操作数据, 需要不断地
凝点/ ℃
残炭, % 水分, %
0 . 8 6 4 7
沥青质 , % 硫含量 , % 氮含量 , % 馏程/ ℃
初馏点
Q / S H R 0 0 3 -1 9 9 8 ,该标准与 E S S O标准水平相
当.
含盐( N a C I ) / m g・ L - ' 闪点( 开) /℃
2 用科威特原油在实验室进行实验
常顶、 常一线— 石脑油。 常二线— 加氢料。 常三线— 按 3 5 0 1 C 馏出不小于 “%控制做
加工量八 ・ h 一 1
减顶真空度/ k P a 进料段残压/ k P a
护- 1 出口温度/ ℃
护- 2 出口温度/ ℃
9 8 . 3 2 . 9 6
3 7 2 3 8 0
4 5 . 4
4 6 . 4
1 5 0
4 6 . 6 1 5 0
4 5 . 8
4 8 . 9
1 5 0
1 5 0
15 0
针入度比, % 延度( 1 5 ℃) / c m
月 O
月 了
只}
,目
6 7 1 0 2
7 5
1 3 7
6 8
6 6: 8
7 3
t 矛 .
n ‘

心‘
>1 5 0
>1 5 0
>1 5 0
等级道路沥青。
表 1 科威特原油的一般性质
数据 项 目 数据
1 . 4 9
1 . 6 5
利用加工进口原油,开辟新的高等级道路沥青资
源。
1 集团公司高等级道路沥青的质f指标 按集团公司的要求, 利用进口原油生产的高等
级道路沥青必须达到集团公司最新颁布的标准:
密 度 / g ・ C M - 3
净,收纯科威特原油,确保原油性质稳定。 优化操作参数前后的数据对比见表 6 ,
表 6 优化操作参数前后数据对比表
项 目 优化前
0 . 0 1 2 1 . 2
1 5日

找〕
1 6日
0 :0 0 1 11
1 7日
,上 1几
:0 0
O 0
门』 n介
J 性
2 0,
1 2 8
0 ,0 0
1 0 0 1 0 5 9 9
表4 ,
不合格点,其原因分析如下: a ) 原油性质变化大, 4 3 5 6 号、 4 3 5 4 号原油罐
万方数据
第4 期
牛彦红等。 科威特原油试生产高等级道路沥青
4 3
中各有4 0 0 0 ^ - 5 0 0 0 t 巴 士拉罐底原油, 使科威特
原油不纯, 是渣油针入度波动的原因之一。
软化点/ ℃
备 黔1 5 ' C ) / c m巍 篇 篇 篇
KW T Y- 2 KW T Y- 1 1 KW T Y- 5
1 3 3
2 . 2 5
延度/ c m >1 5 0 >1 5 0 >1 5 0 >1 5 0
3 . 3 进一步优化操作、 优化原料
a ) 单独用 2 号压机回收减顶瓦斯,使压机由 微正压操作变为微负压操作, 增加抽力, 降低减顶
b ) 操作不够优化。
c ) 夜班人员少, 调节、 盯表不够及时, 一般在 夜班出现的不合格点较多。
表 5 减压注油质A数据
时 间
1 4日
从表 7 看出, 通过常减压装置优化操作, 减压
1 6.0 0 9 5 4 4 . 7
针入度/
时 间
1 0 -1
m m
149 97
cm
塔深拔直馏, 使减压渣油基本达到了A H - 9 0 的要
求。
表 7 沈油质f数据 ( 1 9 9 9 年)
K W T - 2 K W T - 8 K W T - 9 K W T - 1 0
7 6 7 2 7 3 7 3
针入 度 比 , %
针入度/ 1 0 - 1 m m 6 2 7 9 7 0 9 7
从表 2看 出,直馏 生产 的沥青均 达到 Q /
. s 一 , I 1 . g 2 0 0 运动粘度/ m m 2
特性因数( K )
5 0 ' C 8 0 ' C
2 0 . 5 2 6 . 0
2 2 0
2 9 . 1
3 1 . 0
8 . 2 2 2 4 0 4 . 6 5 2 6 0
4 2 . 7
4 6
>1 0 0 >1 0 0 >1 0 0
进料段残压/ / k P a
140 100
8 10 0
1 6+0 0
0 :0 0
8 :0 0
4 4 . 4
45
从表 6 中看出, 经过进一步优化操作后, 减顶 真空度有了明显提高, 进料段残压降低, 达到了减 压深拔的作用,渣油质量见表 7 ,
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