一次盐水膜过滤系统常见问题及处理措施
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
收 稿 日 期 :2008-11-11
第3期
4
2009 年 3 月
中国氯碱 China Chlor-Alkali
No.3 Mar.,2009
一次盐水膜过滤系统常见问题及处理措施
王 震,何冠平,庞 玲 (山东铝业公司氯碱厂,山东 淄博 255000)
摘 要:介绍了一次盐水膜过滤生产工艺和生产过程中遇到的问题,分析了问题的原因,提出了改进
措施。
为止。 2.2 预处理器出口盐水结晶严重
分析原因有:由于电解回盐水温度过高,导致化 盐水温度过高,前反应盐水浓度过高。溢流管长期暴 露在空气中。
改进措施有:电解回盐水中加一次水调节浓度, 化盐池出口加一次水调节粗盐水中 NaCl 质量浓度 为 302~310 g/L;预处理器出口加挡板以控制清盐水 高度,使溢流管浸泡在盐水中与空气隔离。 2.3 碳酸钠指标波动
WANG Zhen, HE Guan-ping, PANG Ling (Chlor-alkali Plant of Shandong Aluminum Industry Co., Ltd., Zibo 255000, China) Abstract: The problems of membrane filtration of primary brine in production process and production flow were introduced. The reasons were analysed, and the innovation was put forward. Key words: primary brine; membrane filtration; back mixing of pretreatment; innovation measures
打入气水混合器和压缩空气充分接触后, 进入加压 溶气罐,使气体充分溶入到盐水中,溶解了空气的盐 水通过文丘里混合器和氯化铁溶液充分接触后,进 入预处理器,在预处理器中盐水中的空气析出,携带 着氢氧化镁等相对密度较小的颗粒上浮, 浮泥从顶 部排出,较重颗粒下沉,从底部排泥口排放,分离后 的清盐水进入后反应罐与碳酸钠溶液充分接触,盐 水中的钙离子和碳酸根离子充分反应, 生成碳酸钙 沉淀,溶液进入进液高位槽,自流进入 4 套 HVM 膜 过滤器, 去除盐水中少量的机械杂质和大量的碳酸 钙及微量的氢氧化镁, 自 HVM 膜过滤器顶部清液 槽流出的清液进入折流槽,加入纯水调整盐水浓度, 加入亚硫酸钠除去盐水中的游离氯后, 进入过滤盐 水储槽和老系统的精盐水储槽, 通过过滤盐水泵将 精制好的盐水送入电解系统二次盐水工序使用。 一 次盐水工艺流程见图 1。 1.2 盐泥压滤流程简介
分析原因有:碳酸钠溶液配制浓度不稳;碳酸钠 溶液加入点在后反应罐入口,混合时间短,反应不够 充分;使用泵直接加入,连续性不好。
改进措施为:严格控制配制的溶液中 Na2CO3 质 量分数为 18%~20%,将配制好的溶液放置于 100 m3 的罐中进行再次调配使用; 将加入点从后反应罐改 到预处理器出口,以增加反应时间;在预处理器上方 安装碳酸钠高位槽,用自流方式加入,使指标控制更 加稳定。 2.4 膜酸洗产生氯气,造成环境污染
山东铝业公司氯碱厂一期装置于 2005 年 7 月 建 成 投 产 , 烧 碱 生 产 能 力 为 6 万t/a, 二 期 装 置 于 2008 年 6 月投产,烧碱生产能力为 10 万t/a。 建厂初 期, 一次盐水工序采用传统生产工艺,2008 年配套 二期工程建设对一次盐水生产工艺进行了膜过滤技 术改造,盐水设计生产能力 240 m3/h。 一次盐水膜过 滤试车过程中,实现了新老工艺的顺利切换。
分析原因有:酸洗使用的盐酸中存在游离氯,酸 洗后会产生氯气。
改进措施为: 酸洗前严格检测盐酸中游离氯含 量,确认含量为零后方可使用;严格按照膜酸洗操作 规程进行操作, 酸洗完成后认真确认是否造成污染 并及时处理。 2.5 盐泥压滤效果差,含水量高
分析原因有:上下排泥操作不规范;钙镁盐泥混 合不均匀;压滤机使用不得当。
改进措施为:上盐时新旧盐搭配使用,减少波动; 定期切换清理盐水池, 平均两三个月切换 1 次;平 稳控制过碱量,粗盐水 pH 电极、试纸、化验室 取 样 做样三者配合好, 严格控制过碱量在0.1~0.3 g/L; 盐水和三氯化铁的配比比例 为 1 m3/1 L(三 氯 化 铁 质量分数为 2%); 盐水流量速率变化每次不超过 5 m3/h;排泥时保证盐水流量平稳;加压溶气罐中压 缩空气的压力大于设定压力时,及时调整,降低加压 泵的变频,以便有气进入。调整效果以预处理的取样 口为准;上排泥以看到清液为准,下排泥到盐泥变稀
氢氧化钠
次氯酸钠
蒸汽
前混合器
压 缩 空 气
气水混合器
加压溶气罐
三氯化铁 文丘里混合器
纯水 亚硫酸钠
3# 折 流 槽
膜过滤器(4 台)
进液高位槽
碳 酸 预处理器 钠 排泥
后反应罐
排泥
排泥
过滤精盐水储槽
电解二次盐水系统
图1 一次盐水工序流程图
入压滤机进行压滤,形成的滤饼运出厂外处理,滤液 进入滤液槽,通过滤液泵打入配水罐重新化盐使用, 盐泥压滤工艺流程见图 2。
关键词:一次盐水;膜过滤;预处理反浑;改进措施
中图分类号:TQ114.26
文献标识码:B
文章编号:1009-1785(2009)03-0004-02
Common problems of system of primary brine filtration by membrane and treatment measures
1 工艺流程简介
1.1 一次盐水生产流程简介 电解脱氯系统回来的淡盐水一部分进入配水罐
和沉降器 A, 另一部分进入折流槽, 加入盐酸调整 pH 值后,与氯化钡溶液充分接触,进入沉降器 B 沉 降硫酸钡,沉降后的清液进入配水罐,和一次水、系 统回收水混合成化盐水经化盐水泵送入气水混合 器,通过蒸汽加热至 50~60 ℃后,进入化盐池。 原盐 从原盐堆场推入化盐池,和化盐水逆流接触,形成饱 和食盐水, 饱和食盐水从化盐池顶部溢流进入折流 槽,加入氢氧化钠与盐水中的 Mg2+反应,并加入质量 分数为 10%的次氯酸钠溶液去除盐水中 的 有 机 物 (保证预处理器出口盐水中含游离氯质量浓度为 3 mg/L),在前反应池充分反应后 ,用 加 压 泵 将 盐 水
沉降器 B 底部的硫酸钡泥,直接外售,生成的 清液进入配水罐重新化盐使用。
预处理器和 HVM 膜过滤器中分离出的氢氧化 镁沉淀和碳酸钙沉淀进入钙镁盐泥槽, 用盐泥泵打
第3期
王 震,等:一次盐水膜过滤系统常见问题及处理措施
5
电解系统 回盐水
盐
氯
酸
化
钡
1# 折 流 槽
沉降器B
一
反
次
洗
水
水
配不罐
沉降器A
预处理器 凯膜过滤器(4 台)
钙镁盐泥槽 压滤机
后反应罐
图2 盐泥压滤流程图
滤饼运出厂外 配水罐
2 运行过程中的问题及处理措施
一次盐水膜过滤装置运行初期, 暴露出预处理 器反浑、膜酸洗时产生氯气、盐泥压滤滤饼含水量大 等一系列国内氯碱企业普通存在的问题。 2.1 预处理器反浑,过滤压力高,产量小
分析原因包括:原盐质量差;化盐池底部积累的 泥沙多;氢氧化钠过碱量波动大;三氯化铁加入量变 化大;盐水流量波动大;排泥时盐水流量波动;加压 溶气罐溶气量控制不合适;上排泥不及时,影响上浮 速度;下排泥不及时,会使泥层高,盐水冲起反浑。
改进措施为: 严格按照先上后下的顺序进行排 泥;盐泥罐上方使用压缩空气搅拌,使钙镁盐泥充分 均匀混合;盐泥泵回流引入罐顶中部,避免由于压力 过大造成压滤机损坏;加强压滤机的维修保养工作, 定时更换滤布,卸泥前使用压缩风吹干,延长了滤布 的使用周期,保证了压滤效果。
3 小结
盐水膜过滤技术是当今氯碱行业一次盐水生产 的先进技术, 与传统工艺相比, 一次盐水生产稳定 性、可靠性大大提高,盐水质量指标进一步优化。 要 结合自身特点,从新、旧原盐的合理搭配使用,过碱 量指标的稳定控制, 预处理器盐泥的排放混合以及 盐泥压滤等方面严格管理、精细操作,确保一次盐水 系统运行平稳,为氯碱生产提供可靠保障。
第3期
4
2009 年 3 月
中国氯碱 China Chlor-Alkali
No.3 Mar.,2009
一次盐水膜过滤系统常见问题及处理措施
王 震,何冠平,庞 玲 (山东铝业公司氯碱厂,山东 淄博 255000)
摘 要:介绍了一次盐水膜过滤生产工艺和生产过程中遇到的问题,分析了问题的原因,提出了改进
措施。
为止。 2.2 预处理器出口盐水结晶严重
分析原因有:由于电解回盐水温度过高,导致化 盐水温度过高,前反应盐水浓度过高。溢流管长期暴 露在空气中。
改进措施有:电解回盐水中加一次水调节浓度, 化盐池出口加一次水调节粗盐水中 NaCl 质量浓度 为 302~310 g/L;预处理器出口加挡板以控制清盐水 高度,使溢流管浸泡在盐水中与空气隔离。 2.3 碳酸钠指标波动
WANG Zhen, HE Guan-ping, PANG Ling (Chlor-alkali Plant of Shandong Aluminum Industry Co., Ltd., Zibo 255000, China) Abstract: The problems of membrane filtration of primary brine in production process and production flow were introduced. The reasons were analysed, and the innovation was put forward. Key words: primary brine; membrane filtration; back mixing of pretreatment; innovation measures
打入气水混合器和压缩空气充分接触后, 进入加压 溶气罐,使气体充分溶入到盐水中,溶解了空气的盐 水通过文丘里混合器和氯化铁溶液充分接触后,进 入预处理器,在预处理器中盐水中的空气析出,携带 着氢氧化镁等相对密度较小的颗粒上浮, 浮泥从顶 部排出,较重颗粒下沉,从底部排泥口排放,分离后 的清盐水进入后反应罐与碳酸钠溶液充分接触,盐 水中的钙离子和碳酸根离子充分反应, 生成碳酸钙 沉淀,溶液进入进液高位槽,自流进入 4 套 HVM 膜 过滤器, 去除盐水中少量的机械杂质和大量的碳酸 钙及微量的氢氧化镁, 自 HVM 膜过滤器顶部清液 槽流出的清液进入折流槽,加入纯水调整盐水浓度, 加入亚硫酸钠除去盐水中的游离氯后, 进入过滤盐 水储槽和老系统的精盐水储槽, 通过过滤盐水泵将 精制好的盐水送入电解系统二次盐水工序使用。 一 次盐水工艺流程见图 1。 1.2 盐泥压滤流程简介
分析原因有:碳酸钠溶液配制浓度不稳;碳酸钠 溶液加入点在后反应罐入口,混合时间短,反应不够 充分;使用泵直接加入,连续性不好。
改进措施为:严格控制配制的溶液中 Na2CO3 质 量分数为 18%~20%,将配制好的溶液放置于 100 m3 的罐中进行再次调配使用; 将加入点从后反应罐改 到预处理器出口,以增加反应时间;在预处理器上方 安装碳酸钠高位槽,用自流方式加入,使指标控制更 加稳定。 2.4 膜酸洗产生氯气,造成环境污染
山东铝业公司氯碱厂一期装置于 2005 年 7 月 建 成 投 产 , 烧 碱 生 产 能 力 为 6 万t/a, 二 期 装 置 于 2008 年 6 月投产,烧碱生产能力为 10 万t/a。 建厂初 期, 一次盐水工序采用传统生产工艺,2008 年配套 二期工程建设对一次盐水生产工艺进行了膜过滤技 术改造,盐水设计生产能力 240 m3/h。 一次盐水膜过 滤试车过程中,实现了新老工艺的顺利切换。
分析原因有:酸洗使用的盐酸中存在游离氯,酸 洗后会产生氯气。
改进措施为: 酸洗前严格检测盐酸中游离氯含 量,确认含量为零后方可使用;严格按照膜酸洗操作 规程进行操作, 酸洗完成后认真确认是否造成污染 并及时处理。 2.5 盐泥压滤效果差,含水量高
分析原因有:上下排泥操作不规范;钙镁盐泥混 合不均匀;压滤机使用不得当。
改进措施为:上盐时新旧盐搭配使用,减少波动; 定期切换清理盐水池, 平均两三个月切换 1 次;平 稳控制过碱量,粗盐水 pH 电极、试纸、化验室 取 样 做样三者配合好, 严格控制过碱量在0.1~0.3 g/L; 盐水和三氯化铁的配比比例 为 1 m3/1 L(三 氯 化 铁 质量分数为 2%); 盐水流量速率变化每次不超过 5 m3/h;排泥时保证盐水流量平稳;加压溶气罐中压 缩空气的压力大于设定压力时,及时调整,降低加压 泵的变频,以便有气进入。调整效果以预处理的取样 口为准;上排泥以看到清液为准,下排泥到盐泥变稀
氢氧化钠
次氯酸钠
蒸汽
前混合器
压 缩 空 气
气水混合器
加压溶气罐
三氯化铁 文丘里混合器
纯水 亚硫酸钠
3# 折 流 槽
膜过滤器(4 台)
进液高位槽
碳 酸 预处理器 钠 排泥
后反应罐
排泥
排泥
过滤精盐水储槽
电解二次盐水系统
图1 一次盐水工序流程图
入压滤机进行压滤,形成的滤饼运出厂外处理,滤液 进入滤液槽,通过滤液泵打入配水罐重新化盐使用, 盐泥压滤工艺流程见图 2。
关键词:一次盐水;膜过滤;预处理反浑;改进措施
中图分类号:TQ114.26
文献标识码:B
文章编号:1009-1785(2009)03-0004-02
Common problems of system of primary brine filtration by membrane and treatment measures
1 工艺流程简介
1.1 一次盐水生产流程简介 电解脱氯系统回来的淡盐水一部分进入配水罐
和沉降器 A, 另一部分进入折流槽, 加入盐酸调整 pH 值后,与氯化钡溶液充分接触,进入沉降器 B 沉 降硫酸钡,沉降后的清液进入配水罐,和一次水、系 统回收水混合成化盐水经化盐水泵送入气水混合 器,通过蒸汽加热至 50~60 ℃后,进入化盐池。 原盐 从原盐堆场推入化盐池,和化盐水逆流接触,形成饱 和食盐水, 饱和食盐水从化盐池顶部溢流进入折流 槽,加入氢氧化钠与盐水中的 Mg2+反应,并加入质量 分数为 10%的次氯酸钠溶液去除盐水中 的 有 机 物 (保证预处理器出口盐水中含游离氯质量浓度为 3 mg/L),在前反应池充分反应后 ,用 加 压 泵 将 盐 水
沉降器 B 底部的硫酸钡泥,直接外售,生成的 清液进入配水罐重新化盐使用。
预处理器和 HVM 膜过滤器中分离出的氢氧化 镁沉淀和碳酸钙沉淀进入钙镁盐泥槽, 用盐泥泵打
第3期
王 震,等:一次盐水膜过滤系统常见问题及处理措施
5
电解系统 回盐水
盐
氯
酸
化
钡
1# 折 流 槽
沉降器B
一
反
次
洗
水
水
配不罐
沉降器A
预处理器 凯膜过滤器(4 台)
钙镁盐泥槽 压滤机
后反应罐
图2 盐泥压滤流程图
滤饼运出厂外 配水罐
2 运行过程中的问题及处理措施
一次盐水膜过滤装置运行初期, 暴露出预处理 器反浑、膜酸洗时产生氯气、盐泥压滤滤饼含水量大 等一系列国内氯碱企业普通存在的问题。 2.1 预处理器反浑,过滤压力高,产量小
分析原因包括:原盐质量差;化盐池底部积累的 泥沙多;氢氧化钠过碱量波动大;三氯化铁加入量变 化大;盐水流量波动大;排泥时盐水流量波动;加压 溶气罐溶气量控制不合适;上排泥不及时,影响上浮 速度;下排泥不及时,会使泥层高,盐水冲起反浑。
改进措施为: 严格按照先上后下的顺序进行排 泥;盐泥罐上方使用压缩空气搅拌,使钙镁盐泥充分 均匀混合;盐泥泵回流引入罐顶中部,避免由于压力 过大造成压滤机损坏;加强压滤机的维修保养工作, 定时更换滤布,卸泥前使用压缩风吹干,延长了滤布 的使用周期,保证了压滤效果。
3 小结
盐水膜过滤技术是当今氯碱行业一次盐水生产 的先进技术, 与传统工艺相比, 一次盐水生产稳定 性、可靠性大大提高,盐水质量指标进一步优化。 要 结合自身特点,从新、旧原盐的合理搭配使用,过碱 量指标的稳定控制, 预处理器盐泥的排放混合以及 盐泥压滤等方面严格管理、精细操作,确保一次盐水 系统运行平稳,为氯碱生产提供可靠保障。