减温水调节
某锅炉减温水调节方案优化与实施
料 得知 , 温水 自动 调节 的 PD参 数设 置为 : 级 减 I I 减 温水 P( . ) I 0 4 、 0 1 ; 1 2 、 ( . ) D( . ) a级 减 温 水
P 1 5 、( . ) D( . ) ( . ) I0 3 、 0 2 。
用 实验 分析 的方 法 可 知 , 汽 温 度 判 定 标 准 蒸 为 I 过热 器蒸 汽 温度 范 围 4 0±5 , 级 8 ℃ Ⅱ级 过 热
仅 占运 行 时 间 的 5 % 。 由 此 可 知 , 温 水 自动 调 3 减
高 自动投 入 率是 亟待解 决 的 问题 。
2 原 因 分 析
针对 减 温水 调节 系统 调 节 品质 不 高 、 自动 投
入 率低等 问题 , 者利 用头 脑风 暴法 , 因热工 故 笔 对
节 系统 自动 投 入率 过 低 , 得 锅 炉 的运 行存 在 安 使 全 隐患 。 因此 , 化减 温水 调节 系统 调节 方案 、 优 提
表 1 5 锅 炉减 温 水的 月平均 自动投 入 时 间
h
参考 表 1数 据 可 知 , 锅 炉 减 温 水 的 月 平 均 5 自动投 入 时 间为 3 5 , 年 为 35 5 , 5 锅 炉 2h一 7 h 而 全 年运行 时 间为 67 2 , 温水 的 自动 投 入 时 间 4 h 减
收 稿 日期 :0 20 .8 修 改 稿 ) 2 1 -4 2 (
第 6期
许
辉 等 . 锅 炉 减 温 水 调 节 方 案 优 化 与 实 施 某
73 9
障造成 5锅炉 减温水 调节 品质差 、 平均 自动 投入 月 时间短 的原 因进行 了分析 , 找到 3个关键影响 因素 。 2 1 PD参 数设 置不 当 . I
百万电厂过热器减温水调节阀故障原因分析
百万电厂过热器减温水调节阀故障原因分析张立德【摘要】皖能铜陵发电厂百万机组一、二级过热器减温水调节阀在运行中频繁出现填料函泄漏的问题。
对减温水调节阀进行分析,找出主要原因。
结果表明:填料函泄漏主要源于阀门结构。
通过实验找出最佳控制方案,采取相应措施后取得了很好的效果,可为处理电厂大容量机组过热器减温水系统调节阀故障提供参考借鉴。
%The one or two stage superheater desuperheating water regulating valve of the million power units has occurred the stuffing box leakage problems frequently in operation in Wenergy Tongling Power Generation Co ., Ltd..The desuperheating water regulating valves are analyzed , to find out the main rea-son .The results show that the stuffing box leakage mainly dues to the valve structure .The optimal control scheme is found through experiment .After taking corresponding measures , the good result is achieved , to provide a reference to handle the failure of the superheater desuperheating water regulating valve of large capacity units in power plant .【期刊名称】《安徽电气工程职业技术学院学报》【年(卷),期】2014(000)003【总页数】4页(P84-87)【关键词】过热器减温水系统;调节阀;填料函泄漏【作者】张立德【作者单位】皖能铜陵发电有限公司,安徽铜陵 244012【正文语种】中文【中图分类】TK223.3+20 引言火力发电厂为防止过热器系统管道超温,均在过热器系统上设置有减温水调节[1]系统,通过调节减温水流量的大小来控制过热器管内工质的温度。
再热器减温水调节阀频繁动作原因分析
再热器减温水调节阀频繁动作原因分析摘要:北京京丰燃气发电机组是采用日本三菱公司350 MW燃气发电机组,控制系统采用美国福克斯波罗的DCS系统。
因多次发现在低负荷运行情况下出现再热减温水调节阀频繁摆动的情况,影响机组经济稳定运行,文章针对这一情况进行分析和提出修改对策。
关键词:再热减温水调节阀;自动调节;SAMA图;主调PID块;积分饱和再热蒸汽是由中压过热蒸汽与冷再蒸汽混合后通过两级再热器加热到中压缸做功。
为防止再热器出口蒸汽温度过高,在第一级再热器后安装了一组喷水减温减压器来控制再热器出口蒸汽温度,再热器减温水取自中压给水泵出口。
1 再热蒸汽减温水自动调节控制原理图1为再热蒸汽温度控制的SAMA图,再热蒸汽温度调节系统采用串级调节系统,调节系统分主调和副调两部分,主调的测量值是二级再热器出口温度(即再热主蒸汽温度),设定值是566 ℃。
主调输出做为副调的设定值,副调的测量值是二级再热器的入口温度,副调的输出经过AOUT块转化成4~20 mA的模拟量信号输出控制再热器减温水调节阀开启,从而实现再热主蒸汽温度的自动调节。
2 目前存在问题在燃机运行到250~270 MW时,再热器减温水调节阀提前开启,并出现频繁动作现象,波动幅度为0%~5%,如图2红线(01LAF10:AA101ZT.PNT)所示。
图2中从上自下5条曲线分别为:二级再热器入口温度(01HAJ60CT001);再热主蒸汽温度(01LBB40_BCT001);燃机负荷(01DCS01AI001);再热器减温水调节阀开度反馈(01LAF10:AA101ZT.PNT);中压减温水流量(01LAF01CF001)。
3 原因分析当再热主汽温度降低时,主调的输出会增加,造成副调的设定值增大,阀门向关的方向运动。
当阀门全关以后,如果此时再热主汽温度仍然低于设定值(566 ℃),主调的输出仍然会不断的增大,但由于阀门已经全关,所以再热主汽温度并不会升高,造成主调的输出一直增加,此时,如果再热主汽温度迅速升高,主调的输出由于原先增加的太大,再反向调整时需要一定时间,调节系统无法对再热主汽温度的升高及时响应,造成调节滞后,此种现象称为积分饱和。
减温水调节阀流量特性预补偿
办
通
历 就
减温水调节阀流量特性预补偿
中核 苏阀 科技 实业 股份 有 限公 司 ( 江 苏苏 州 2 1 5 1 2 9 ) 陈 刚 丁纪文 吴 辉
【 摘
要】介绍了高压差、低 值工况下流量特性
曲 线 的预 补 偿 及 实现 方 法 。
【 关键词】 阀门 流量特性
一
预补偿
预防的 。同时在采取有效的处理手段下 ,磨瓦事故所造
成的危害也是可以减轻的。在安装和调试阶段 ,如果能
有效地进行控制 ,处理好各个可能导致磨瓦的细节 ,将 能大大地降低磨瓦事故发生的概率 ,实现常规岛调试汽 轮机首次冲转一次成功的 目标 ,保证整个核电厂按时并
网发 电。GM
( 收稿 日 期 :2 0 1 3 / 0 5 / 0 9 )
理想特性为直线和等百分比 ( 对数)流量特性的调节
阀 ,工作特性 如 图5 所示 。Ns <1 时 ,相对理 想流量特 性而 言 ,工作特性 发生了畸变 ,成为一组向上拱起的 曲
一 一蛹蜷茁
i I
∞
舳
∞
∞
如
图4 典型串联 系统
日 对 行 程
.
图2 理想流 量特性
般情况要求工作在小开度、低流量以保证机组运行经济 胁 旃 性 ,此时 系统 压差 基本 上是 作用 在减 温水调 节 阀上 ,
G 就会 使 阀门 的流量 增加 ,超 出预 期 ;当 系统处 于 紧急 M 情况 ,阀 门要处于 大开 度、多喷水以保证安全性 时 ,压
差主要作用于喷嘴及管 线其 他部分 ,减温水调节 阀上 作 用的压差要低很 多 , 会大幅 削弱调节阀的调节功能 。一
减温水调节阀的特点及适用介绍
减温水调节阀的特点及适用介绍一、减温水调节阀的特点减温水调节阀是一种在工业生产中广泛使用的自控装置,其主要特点如下:1. 高度可靠性减温水调节阀采用优质的材料,具有较高的耐腐蚀性和耐磨损性,可在恶劣的工作环境下长时间运行,能够满足工业生产的高要求。
2. 稳定性强减温水调节阀采用高精度的控制技术,能够快速而准确地响应系统的变化,保证系统的稳定性和安全性。
3. 节能降耗减温水调节阀能够对系统中的水流量进行调节,帮助用户实现节能降耗的目标,从而降低企业的能耗成本。
4. 操作方便减温水调节阀采用先进的控制技术,操作简单方便,不需要专业的技术人员操作,可以实现自动化控制,提高工作效率和生产效益。
5. 长寿命减温水调节阀采用高品质的材料和先进的制造工艺,具有较长的使用寿命,能够满足长期生产的需求。
二、减温水调节阀的适用范围减温水调节阀广泛应用于工业生产中,其适用范围主要包括以下领域:1. 电力工业在电力工业中,减温水调节阀通常被用来控制涡轮机的进口水温度和流量,以保证涡轮机的正常运转。
2. 热力工业在热力工业中,减温水调节阀通常被用来控制锅炉的进水温度和流量,以保证锅炉的正常运转。
3. 冶金工业在冶金工业中,减温水调节阀通常被用来控制冷却塔的水温和流量,以保证冷却塔的正常运转。
4. 化工工业在化工工业中,减温水调节阀通常被用来控制反应釜的温度和流量,以保证反应釜的正常运转。
5. 污水处理工业在污水处理工业中,减温水调节阀通常被用来控制处理池的温度和流量,以保证处理池的正常运转。
三、结论综上所述,减温水调节阀作为一种重要的自控装置,在工业生产中具有非常广泛的应用。
其高可靠性、稳定性强、节能降耗、操作方便和长寿命等特点,能够满足不同领域的生产需求,成为工业生产中重要的组成部分。
减温水调节阀技术协议书
减温水调节阀技术协议书甲方(采购方):_____________________________________地址:_____________________________________________联系电话:__________________________________________法定代表人:_______________________________________乙方(供货方):_____________________________________地址:_____________________________________________联系电话:__________________________________________法定代表人:_______________________________________为确保甲方项目中减温水调节阀的技术标准及质量符合要求,明确甲乙双方的权利与义务,甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关技术标准的规定,在平等自愿的基础上,达成以下协议:一、供货内容1.1 设备名称:减温水调节阀1.2 型号及规格:_________________________1.3 数量:________台1.4 供货范围:包括减温水调节阀、配套附件、控制设备及相关技术资料、安装指导文件等。
二、技术要求2.1 工作压力:调节阀应适用于压力范围______MPa至______MPa。
2.2 工作温度:调节阀应适用于______℃至______℃的温度范围。
2.3 控制精度:控制精度不低于±______%,调节阀的动作灵敏、稳定。
2.4 材质要求:阀体材质为________,内部件材质为________,密封件材质为________,确保耐高温耐压。
2.5 寿命要求:调节阀应保证在正常使用情况下,使用寿命不少于______年。
2.6 阀门配备标准:符合________国家或行业标准,相关证书齐全,并满足甲方项目技术规范。
过热器减温水调节阀故障分析及处理
过热器减温水调节阀故障分析及处理摘要:本文主要通过某1000MW超超临界机组过热器减温水调节阀在运行过程中,出现阀门泄漏、卡涩、无法开关的情况。
针对这些问题,本文对造成调节阀泄漏、卡涩的原因进行分析,结合电厂实际检修情况对该类问题展开详细分析探讨,确认该调节阀泄漏、卡涩的主要原因,通过对该阀的检修,消除了该阀泄漏、卡涩无法开关的情况。
保证了系统汽温的稳定调节,为机组的稳定运行提供了可靠的保证。
关键词:电动调节阀;故障;分析;处理某发电厂#1机组是一台1000MW超超临界燃煤直流锅炉发电机组,锅炉型号为DG3024/28.35-Ⅱ1。
机组于2013年投产。
过热器减温水调节阀是调整减温水流量大小起到对锅炉过热器系统蒸汽温度的控制阀,该阀门连接方式为焊接,驱动方式为电动。
型号为ASNI2500.SPL;WC9:通径为1.5″。
该型号阀门为平衡笼式调节阀。
在机组运行过程中,阀门出现填料涵泄漏,过热器系统温度在调节阀关闭状态下汽温仍然下降,阀门在运行时出现卡涩,导致电动执行器力矩保护动作无法开关的情况。
严重影响了机组的运行经济性以及安全性。
本文通过对造成调节阀泄漏、卡涩的一般原因结合该阀门运行工况的分析,找到了造成阀门泄漏、卡涩的原因,提出了相应解决方案。
1电动调节阀卡涩的可能原因电动调节阀卡涩是机组运行过程中的一种较易出现的故障。
故障原因多种多样,可能会有多种故障原因同时出现,一般可以从电动执行器和阀体内部两方面来查找原因。
1.1电动执行器问题1)执行器在运行过程中,蜗轮蜗杆由于过载或质量问题造成损坏。
2)执行器控制系统由于高温,出现故障。
3)推力器出现故障。
1.2阀体内部问题1)阀门内有铁锈、焊渣、污物等造成阀塞与笼套卡涩。
2)由于安装或组合不当造成各种应力。
例如,高温介质产生热应力,安装时紧固力不平衡造成应力等。
应力的不平衡作用在调节阀上,导向支架变形、偏斜,使调节阀阀杆弯曲。
阀杆材质不对或加工质量(热处理工艺)不良造成弯曲形成卡涩。
减温水调节阀冲蚀的原因及措施
减温水调节阀冲蚀的原因及措施作者:乔红亮来源:《科学与技术》2018年第10期摘要:在热电厂,为保证水蒸汽供应量稳定,为汽轮发电机配备了减温减压器作为旁路。
在正常生产时,旁路系统处于热备用状态,即保持最小蒸汽流量。
以便于在汽轮发电机故障时不影响用户水蒸气的使用。
那么旁路系统就会长期处于偏离设计送汽量的工况下运行。
减温水调节阀的泄漏与冲蚀就会十分明显。
漏水量大又会影响到整个旁路系统。
与节能降耗、安全生产存在着很多矛盾。
本文将对这一现象进行分析,以及提出整改思路、方法。
关键词:高压管道;减温水;减温减压器;冲蚀我厂新区为满足化工厂生产用蒸汽,采用热电联产方式,建设3×460t/h煤粉锅炉,配2×100MW高温高压抽汽机组,同步建设烟气脱硫和脱硝设施。
同时更新热电厂原有3号B6-8.83/3.7机组。
为保证供汽稳定,参照对应机组最大供汽量,同时安装了4台减温减压装置。
中压减温减压装置2台,参数为P1/P2=9.81/3.7 MPa,t1/t2=540/430℃,流量160 t/h。
低压侧管道材质为15CrMo。
低压减温减压装置2台,参数为P1/P2=9.81/1.2 MPa,t1/t2=540/271℃,流量200t/h,设计管径为Φ530×11,低压侧管道材质为20号钢,作为热源备用,设备均选用成套产品。
减温水采用高压给水,压力14.41MPa,温度158℃。
为保证最大供汽时减温水量,采用2根DN50管线供水。
热备用时,每台减温减压器的蒸汽流量为20t/h,减温水量为调节阀漏量,但是由于水的冲蚀,减温水漏量会随着时间延长,为保证外供汽温度,必须增加蒸汽流量。
经统计,减温水调节阀经过6个月冲蚀,蒸汽流量增加到50t/h左右。
减少发电2MW,每天经济损失达2万余元。
频繁更换减温水调整阀又会对安全运行带来不利。
每台阀门价格在2万元左右。
因此,形成了一个影响我厂稳定运行和经济运行的问题。
再热器减温水调节阀运行异常分析与改造
蚀现象,见图 4。
P1 V1
P1
流量
P3
P2 V2
V3
收缩截面段 流体收缩最大处
V2
V1
V3
PV
P3
P2
图 4 汽蚀闪蒸过程中的流量与压力变化
这样势必造成阀内件的损坏,特别是阀芯与阀座
之间的密封面,产生泄漏,并会产生严重的噪音以及
引起阀门内件的震动,从而影响整个系统的安全性和
效率。由于汽蚀现象发生时,会产生高达几千个大气
该阀门为普通工况下使用的套筒导向型阀,通过 阀芯的上下动作从而改变节流面积进行流量的调节, 主要用于中低压的场合,在高压差的情况下使用无法 达到理想的效果。
3 原因分析
当阀门处于打开状态时,阀芯与套筒之间的通流 面积发生改变,通过改变流通面积而进行流量的调 节。此时,无论阀门是处于小开度或者大开度,阀芯与
第 16 卷 第 9 期 VOL.16 NO.9
2018 年 9 月 Sep.2第0198期
再热器减温水调节阀运行异常分析与改造
刘 伟 张景彪 刘天佐
(神华国华绥中发电有限责任公司,辽宁 绥中,125222)
摘 要: 文章对绥中发电厂 2×1000MW 超超临界机组再热器减温水调节阀调节性能差、小流量调节
时汽蚀冲刷严重、密封严密性差等诸多问题提出了有针对性的解决方案。通过改造调节阀内部结构,
有效提高了阀门的调节精度,消除了减温水系统漏泄量,大大减少了维护工作量,为火电机组解决同
类问题提供了经验。
关键词: 火电厂 再热器减温水 漏泄 汽蚀
中图分类号:TM621
文献标识码:A
文章编号:1674-8492(2018)09-054-03
(2)阀门在开度 20%~30%时,调节流量就已达到 最大。
减温水调节阀故障的产生和对策
最新减温水调节阀故障的产生和对策随着城市供热系统的不断发展,减温水调节阀作为城市供热系统中的重要组成部分,发挥着越来越重要的作用。
然而,在长时间的使用中,减温水调节阀也会出现故障,给供热系统带来不便。
本文将详细介绍最新减温水调节阀故障的产生原因以及对策。
一、减温水调节阀故障的产生原因1. 垃圾和污垢在城市供热系统中,减温水调节阀经常被泥沙、沉淀物、铁锈和其他颗粒物污染。
这些垃圾和污垢会卡在调节阀门中,导致阀门不能完全关闭或开启。
长期下去,会加剧减温水调节阀的磨损,最终导致故障。
2. 阀门腐蚀在城市供热系统中,减温水调节阀经常暴露在高温和湿度的环境中。
长时间下来,阀门和阀杆上的沉积物会形成化学反应,导致阀门腐蚀,最终导致故障。
3. 电子元件老化现代减温水调节阀涉及的电子元件较多,如传感器、电机和控制板等。
这些电子元件长时间工作,容易发生老化和故障。
二、减温水调节阀故障的处理方法1. 清洗减温水调节阀在城市供热系统中,清洗减温水调节阀是必须的。
这个过程需要专业技术人员完成,一般采用人工清洗、气体清洗和超声波清洗等方法。
清洗过后,减温水调节阀的流通会得到保障,故障率会大大减少。
2. 更换部件当减温水调节阀的故障原因无法彻底清除时,需要更换部件,例如更换阀门、阀杆等。
部件更换需要专业技术人员完成,并且更换的部件需要与原件相匹配。
3. 维护电子元件维护电子元件是减温水调节阀保持正常运转不可缺少的环节。
对于元件老化和故障问题,需要及时更换。
并且在维护电子元件的过程中,需要遵循标准和规范,确保减温水调节阀的正常使用。
三、预防减温水调节阀故障的措施1. 定期维护定期维护是避免减温水调节阀故障的重要措施。
一般而言,一个季度进行一次专业的维护和检查,对减温水调节阀进行清洁、检验和润滑处理,及时确定存在的问题并加以处理。
2. 安装过滤器在供热系统中,安装过滤器能够有效避免垃圾和污垢的甄别,从而降低减温水调节阀的故障率。
减温水自动品质改善方案
华润电力(六枝)有限公司China Resources Power Hunan Liyujiang Co.,Ltd.技术改造措施、方案项目名称:减温水自动调节品质改善方案审核:审定:批准:编制:陈旱雨2016 年 09月13日1、项目名称:减温水自动调节品质改善方案2、现状目前,我司#1机组过热器温度采用二级减温水进行调节,再热器温度采用烟气档板进行调节,并辅以减温水进行调节。
根据近一个月的实际观察,在变负荷或燃烧不稳的情况下,减温水自动调节品质差,其中以过热器减温水调节尤为突出,主要表现在投自动的情况下,执行机构动作迟缓,动作过后,偏差过大,甚至存在调节振荡的情况。
2.1减温水控制策略2.1.1每级减温水采用串级控制。
2.1.2串级控制,以一级减温水控制为例,串级控制系统主环控制的过程变量为一级过热器(前)出口蒸汽温度,副环控制的过程变量为一级过热器(前)减温器出口蒸汽温度。
主环控制的输出作为副环的设定值。
2.1.3原理简图如下(以低过为例,其它雷同):其中:T1为导前温度;T2为屏过出口温度;F1(X)为负荷函数;(目前采用定值500)F2(X)为负荷前馈函数;(目前未起作用)2.2就地设备情况2.2.1过热蒸汽温度控制分两级,每级分A、B两侧控制,A、B侧前、后每级过热器出口蒸汽温度分别有两个测量信号,正常选择均值信号。
2.2.2减温水流量测点显示不准确。
3、主要原因分析3.1 在变负荷或燃烧不稳的情况下,执行机构一定开度下,减温水流量有所不同。
3.2自动控制参数不合理,抗扰动能力不足。
4、改进措施4.1 机组运行中可实施的措施4.1.1 自动参数调整:主要采用单因子实验方法,从以下几个方面进行调整。
4.1.1.1 对副调节器参数重新整定,以提高扰动能力。
4.1.1.2 对前馈的一阶愦性环节时间进行调整,逐渐调整以达到最佳。
4.1.1.3 对前馈的作用加强,渐变调整方式以达到最佳。
4.1.2 就地设备检查:对执行机构的参数进行检查,如死区。
锅炉上水前检查,锅炉上水操作注意事项;运行中锅炉给水调节、锅炉减温水调节
一、锅炉上水前的检查、上水操作注意事项、水压试验:各汽水阀门处于下表开关位置:1.检查汽包水位计,应符合下列要求:1. 1汽、水连通管保温良好。
1. 2水位计指示清晰,标尺正确。
1. 3汽门、水门和放水门严密不漏,开关灵活。
1. 4水位计的安装位置与其标尺正确,在正常水位与高、低水位线处有明显标志。
1. 5备有冲洗汽包水位计时防止烫伤工作人员的防护罩。
1. 6照明充足、可靠。
1. 7投入水位计。
1. 8水位计不参与水压试验,可解列。
2.检查压力表,应符合下列要求:2. 1表面清晰,汽包压力表与过热蒸汽出口压力表在工作压力处时应有标志。
2.2表计指在零点。
2.3校验合格,贴有校验标志,加装铅封。
2.4照明充足。
2.5投入压力表。
3.检查安全阀,应符合下列要求:如果打水压:水压试验压力规定为过热器出口工作压力,即13.34Mpa,过热器安全阀超水压试验压力为汽包的工作压力1.25倍即18.4Mpa。
汽包与过热器安全阀不参与水压试验,用螺丝压紧防止起跳。
3.1排汽管和疏水管完整、畅通,装设牢固,排汽管有防止作用力的支架。
3.2能自由活动,周围无杂物和积灰。
3.3装有防护罩。
3.4手柄位置便于操作。
4.冲洗过热器:4.1锅炉大修后,要对过热器系统进行反冲洗,冲洗用合格的除盐水,水温控制在90℃以下。
4.2冲洗前,并做好相关联系工作,拆除反冲洗管上的旋转堵板,反冲洗阀门前各阀门应在下列位置:4.2.1汽包空气门开启,集汽联箱空气门开启,省煤器混合联箱空气门开启。
各门待有水冒出后关闭。
4.2.2主汽门与其旁路,加药门,连排一次门,省煤器再循环门,对空排汽电动门,事故放水门,所有的疏水门均关闭。
4.2.3定排一二次门全开。
4.3反冲洗过热器的一般程序是:4.3.1开启反冲洗门,通过过热器向锅炉上水。
以泡一泡冲一冲的方式进行反冲洗效果更好。
4.3.2轮流开启水冷壁下联箱的定期排污门。
4.3.3通知化水人员取样分析水质,水质合格后,结束冲洗,关闭反冲洗门,关闭排污门,需要保持锅炉水位。
减温水自动调节系统调节原理和过程
减温水自动调节系统调节原理和过程1.传感器探测水温:系统中安装有温度传感器,可以实时感知水温,将采集到的温度数据传输给控制器。
2.温度数据处理:控制器接收到传感器传输的温度数据后,会对数据进行处理,并与事先设置的温度设定值进行比较,得到误差信号。
3.控制策略选择:控制器根据误差信号选择相应的控制策略,常见的控制策略包括比例控制、积分控制和微分控制,也可以采用PID控制算法结合这些控制策略进行温度调节。
4.信号输出:根据控制策略的选择,控制器将计算得到的控制信号输出给执行器。
5.执行器控制:执行器接收到控制信号后,根据信号的大小来控制减温水的流量或温度,以达到温度调节的目标。
通常采用的执行器有调节阀、电动阀等。
6.反馈调节:系统中会设置一个反馈回路,通过传感器再次感知减温水的温度,并传输给控制器,控制器通过与设定值比较得到新的误差信号,再进行下一轮的控制处理。
通过以上步骤的循环调节,减温水自动调节系统可以实现对冷却系统的温度进行自动控制和调节。
除了基本的原理和过程,减温水自动调节系统还可以根据具体的应用需求进行更复杂的控制算法和逻辑的设计。
例如,在一些应用中,可以通过添加模糊控制算法来提高系统的控制精度和响应速度。
此外,还可以在系统中加入软件或硬件的安全保护功能,如温度超限报警和设备故障自动切换等,以确保系统的稳定性和安全性。
综上所述,减温水自动调节系统通过传感器对水温进行实时监测,控制器通过处理温度数据并进行相应的控制策略选择和信号输出,最终通过执行器来调节减温水的流量或温度,实现对冷却系统温度的自动调节。
这种系统的调节过程是一个循环反馈的过程,通过不断地调节和控制,可以实现对温度的精确控制和稳定调节。
再热器减温水调节阀运行异常的分析与改进
再热器减温水调节阀运行异常的分析与改进
再热器减温水调节阀是机组中重要的控制装置之一,它起着控制再热器减温水流量和温度的作用。
然而,有时我们会遇到调节阀运行异常的问题,其原因可能有很多种,下面我们来分析一下可能的原因和改进方法。
首先,若调节阀处于半开或关闭状态,意味着减温水的流量或温度无法得到合适的调控,造成机组负荷不能稳定运行,导致相应设备的损坏。
此种状况往往是由于调节阀内部结构松散或移位,或者阀门所使用的润滑油出现揮发过度、变质衰减等导致的,此时应将阀门进行拆卸养护,更换使用时间较长的磁阀,并加强润滑。
其次,调节阀发生堵塞,这种状况往往是由于使用的减温介质带有杂质或受到腐蚀侵蚀而导致的。
对于这种问题,可以加强减温水介质的预处理或进行冲洗、清洗以除去杂质,并定期对调节阀进行维护保养,清理阀门内部结构。
第三,设备运行环境的异常是另一个导致调节阀运行异常的原因。
例如在潮湿环境下直接使用了不防潮的阀门,导致阀门内部结构因潮气侵蚀而受到损坏。
针对此问题,可以更换使用防潮、耐湿性能良好的阀门。
总之,再热器减温水调节阀作为机组的重要组成部分,对机组运行的安全和稳定性带来了巨大影响。
一旦出现异常,应及时对其进行检查,并找到问题所在进行修复。
除此之外,一定要加
强对设备的维护保养,以延长设备使用寿命,提高设备的可靠性。
五阳热电厂1~4号锅炉减温水自动调节系统故障分析与处理
王卫 国: 阳热 电厂 1 4号锅 炉减 温水 自动调节系统故障分析 与处理 五 —
第2 0卷 第9期
或下 降趋 势 变化 , 至 偏 差 保 护 动 作 而 解 列 。修 改 直 PD参 数 、 大保 护偏 差进 行试 验 时 , 现 温度 呈 大 I 增 发
范 围波动 趋 势 。
基 于 以上原 因 , 行 人 员 长期 放 弃 自动 调 节 系 运 统 而 改用 手 动调 节 。
3号 炉 4号 炉
由于 1 4号炉 使用 的调 节 阀相 同 , 受锅 炉运 ~ 且 行情 况 限制 , 我们 只对 1号 和 4号 炉 前 后 减 温调 节 阀进 行 了试验 , 阀门流 量特 性见 表 2 。 因 D S系统 中设 置减 温水 流 量 控 制 的最 大 范 C 围为 8t故 我 们 在 静 态 试 验 过程 中先 将 调 节 阀全 , 开 , 用 手 动 门调 节流 量 在 8t 使 以下 , 再使 用 调节 阀
总ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ第 15期 4
di1 .9 9ji n 10 2 9 .0 0 .3 o:0 36 /.s .0 5— 7 82 1.9 0 7 s 1
五 阳 热 电 厂 1~ 号 锅 炉 减 温 水 自 动 4
调 节 系统 故 障分 析 与处 理
王 卫 国
( 安 矿 业 集 团公 司 五 阳热 电厂 , 西 长 治 潞 山 06 0 ) 4 2 5
摘
要 : 阳热 电厂 1 4号锅炉减温水 自动调节 系统先后 失灵 , 五 ~ 主蒸 汽温度控 制较 长时间 以来 处 于手动
调节状态 , 运行人员工作量增大 , 调节精度降低 , 机炉 设备运 行效率得 不到保 障 。通过 现场实验 和理论 分 析等方法对相关设 备进行了逐一排查 , 采取 了相应 的专项措施 , 终使该 问题得 到了彻底 处理 , 最 保证 了系
锅炉减温水操作心得
内容项目
关键点(危险点)、控制措施(方法)
设备(系统)启、停
设备切换
操作调整
一、减温水调整的目标
汽温合格范围是536~546℃
汽温最高不超过566℃
机侧汽温10min内降低不超过50℃
#1、#2机组过热器减温水量分别≤120t/h、≤200t/h
#1、#2机组再热器减温水量分别≤10t/h、≤30t/h
5、大幅度调节减温水调门时要关注汽包水位,防止汽包事故放水门频繁动作;
6、低负荷阶段或刚并网后,设专人调节汽温,避免减温水量过大,否则容易出现:1、汽温失控,2、水塞导致的汽温偏差,3、对给水泵产生冲击;
7、高负荷阶段,减温水不宜关至零,否则容易出现:1、汽温冲高,2、金属壁温易超温;
8、减温水在手动调节平稳后可以投入自动运行;
二、减温水波动时直接影响到的参数
1、减温器后汽温
2、汽包水位
3、汽压与负荷、煤量
4、减温器后金属壁温
三、减温水调节总则
1、防止过调,避免汽温大幅度反复波动,提前判断汽温走势,在汽温曲线变化趋缓时及时调整降温水量;
2、采用“收敛型”调节方式,由于燃烧调节稳定后,汽温不会发生大幅度变化,此时减温水量曲线应逐渐收敛,即曲线每次高点都比上一次要低,曲线低点都比上一次要高,即可将波动减缓,汽温及降温水量曲线将逐渐走平;
3、熟悉本机组设备特性,由于减温水调门与减温水量线性整定不良,调节量以各侧降温水量为准,如目前#2炉再热器减温水B侧调门开度从0至20%,水量变化只有10T左右;
4、过热器减温水量一二级分配应合理,可以加大一级减温水量分配,目的是保护受热面,维持汽温稳定,也可以减少一级减温水量分配,目的是减少波动,提高过热蒸汽温度,但都应防止二级减温水量过大;
减温水调动调节门工作原理
减温水调动调节门工作原理
减温水调节门是通过改变流经水管的冷却水的流量来实现水温的调节。
其工作原理如下:
1. 减温水调节门通常安装在水冷却系统中,控制水流进入冷却系统的量。
2. 门体内部设有阀门,通过调整阀门的开启程度来控制冷却水的流量。
3. 当冷却水温度过高时,控制系统会发送指令使阀门开启,增加冷却水的流量。
4. 增加冷却水的流量可以快速降低冷却系统中的水温,实现有效的散热。
5. 当冷却水温度降低到设定温度范围内时,控制系统会发送指令使阀门关闭,减少冷却水的流量。
6. 通过不断调节阀门的开启程度,可以实现对冷却水温度的精确控制。
总之,减温水调节门通过调节冷却水的流量,控制冷却系统中的水温,在保证冷却效果的同时,实现对水温的精确调节。
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水带入了凝汽器,
同时由于燃料量增加,
对流受热面的吸热量同时增加,
造成主蒸汽温度升
得更高,所以在保证锅炉安全的基础上应尽量降低给水流量。控制总风量不超过
35%
,同时
相应减少启动过程中的油量投入,
降低启动油枪压力,
减少初期投入的燃料量。
在启动油枪
应尽量采用高温度的减温水,
减少不可逆能量损失,
同时也能减
少对过热器热冲击。
减温水喷入量的大小一定要考虑到能否被完全汽化的问题,
喷水后的蒸汽温度至少高于
相应的饱和温度
15℃。应尽量避免减温水量大幅波动,减温水量大幅波动不仅会影响主汽
温的变化,
还会引起主汽压的变化,
7%
;如果减温器已经关完或开度很小时,应及时对水煤比进
行调整,使汽温回升,减温器开启,在吹灰过程中出现汽温低时,应先停止吹灰;使汽温回
升稳定后再考虑是否继续吹灰。如果各级减温器开度均比较大时(若大于
60%
)
,同时也应
从燃烧侧调整,或对炉膛进行吹灰,以关小各级减温器,使其具有足够的调节余量。总之,
结构简单,
调节灵敏,
减温器出口汽温延迟的
时间仅
5
—
10s
;调节幅度可达
100
℃;压力损失小,一般不超过
50KPa
。但由于减温水喷入
后与过热器混合,
要求减温水的品质不能低于蒸汽品质。
一级减温水投入的原则是保护屏过
不超温兼顾汽温调整在正常范围,
化范围为
20
—
60
℃,防止蒸汽带水,必要时可紧急停运一台给水泵,但必须保证省煤器入
口流量不能低于最低保护值,在事故工况下更要慎投减温水,保证中间点过热度。
120-150
℃;
在低负荷段操作中,
由于主汽流量较小,
汽温易受各种因素影响,
波动较大,此时应主要满
足降温要求,严格控制降负荷率,一般为
0
.
25
%左右,降压率也会相应较小。汽温自动调
整的优化,
可以使汽温相对稳定,但在低负荷时,
建议汽温调节投入手动方式,避免自动方
在机组启动初期,
蒸汽流量较小,
汽温与减温水的温差小,
极易出现减温水不能完全被
汽化,
造成汽温突降,
各段管壁温度大幅波动;
另一方面由于省煤器出口给水压力与主汽压
相差较小,
减温效果较差,所以采用给水泵路作为水源。
由于上述原因,在机组启动期间应
尽量采用调节给水量、燃料量、风量等手段调节汽温,减少使用减温水。
2
、
减温水在机组滑停过程中对汽温的影响
所谓滑参数停机,
就是逐渐降低主蒸汽和再热蒸汽参数进行减负荷,
直至达到要求的参
数后停机、
停炉。
当按给定曲线停机时,
在中、
低负荷段,
汽温波动幅度较大,
达到
80-100
℃,
波动速率较高,
式产生的频繁调节对汽温产生影响。
3
、 Leabharlann 减温水在机组正常运行时调节汽温
汽温调节可以分为烟气侧调整、
蒸汽侧的调整,
烟气侧的调节过程惯性大;
而蒸汽侧的
调节相对比较灵敏。
因此正常运行过程中,
应保持减温器具有一定的开度,
使减温水对汽温
调节有一定裕度,一般应大于
在机组启动中,
给水流量不易过大,
给水流量大,
通过
361
阀
(启动分离器贮水罐溢流
调节阀)排到凝汽器的水量就大,热损失增多;另一方面,给水量增加后,相应的燃料量增
加,
但锅炉实际产生的蒸汽量并没有相应增加,
大部分的热量都由进入启动分离器储水罐的
应随锅炉的汽温特性,对汽温进行分段控制,
主要以燃料的增、减来控制负荷、压力以
及蒸汽温度的变化,减温水仅作汽温细调手段,且减温水量要保持在一定范围内,即
10
%
-20
%主蒸汽流量内,不宜过大。针对机组的汽温特性,滑参数停机时对蒸汽参数进行分段
控制,一般可分为中、高负荷段、中间负荷段、低负荷段
二级减温水量在保证汽温正常的尽量少投或不投,
同时由
于二级减温水靠近过热器出口。
水量变化对汽温变化影响较快、
较大,
运行中禁止大幅度操
作,防止汽温突升突降。
喷水减温造成的能量损失是必然的,
系统设计时应尽力减少这种损失,
在给水压力能够
满足喷入过热蒸汽要求时,
3
段控制。各阶段操作如下:中、
高负荷段,即
60
%额定负荷以上时,以降负荷、降压力为主,主蒸汽维持额定温度或略有
降低,这样减温水量可保持不变或有所降低;还要考虑再热蒸汽温度不能低于主蒸汽温度
30
℃,
以防止高、
中压缸分缸处温差和热应力过大;
中间负荷段,
即
难以控制。造成这种现象的原因是主蒸汽、再热蒸汽减温水量过大,达到该
运行工况下主汽流量的
40
%左右,减温后蒸汽温度接近对应压力下的饱和温度;同时,由
于滑参数停机是变负荷工况,汽温受到燃料、燃烧状况、风量及给水温度等因素影响较大。
无论在自动或手动控制模式下进行调整时,都较难保证汽温的稳定下滑。
一级减温水量比二级减温水多
50%
左右,主要用于保护屏式过热器防止其管壁超温,同时对
过热汽温进行粗调;
二级减温水是在中间点温度稳定的基础上对过热汽温进行细调,
两级减
温水有助于减少左右两侧的汽温偏差。
2
、
减温水调节汽温的特点
利用高压给水喷入过热蒸汽中调节汽温,
40
%
-60
%额定负荷内,
由于再热汽温有所降低,
与主汽温度偏差增大,
应适当地降低主汽温度,
其降温幅度及速率
视减温水量而定。如果减温水量较小,降温幅度可适度加大,低负荷段,即负荷小于
40
%
额定负荷时,随负荷降低,主蒸汽温度均匀、线性降低,降温幅度较大,可达到
而主汽压波动又影响燃料量的波动,
如此反复变化进入
一个恶性循环,最终导致整个锅炉燃烧参数不稳定。
二、
本厂过热器减温水配置
本厂过热器减温水采用两级,
一级减温水在低温过热器和屏式过热器之间喷入,
二级减
温水在屏过和高过之间喷入。
减温水源有给水泵出口和省煤器出口两路,
在不同的运行工况
下采用不同水源。
在两路减温水母管上都设有逆止阀,
防止两路减温水互串,
在各级减温水
管路上设有压力测点和流量测点,以便监视减温水系统工作正常。
三、
过热器减温水在各运行工况对汽温的调整
1
、
减温水在机组冷态启动时的使用
减温水稳定、准确、快速的控制汽温是非常有必要的。
一、
过热器减温器的概述及特点
1
、
减温水概述
过热器喷水减温又称为混合式减温器,其原理是将减温水直接喷入过热蒸汽中使其雾
化,吸热蒸发,达到降低蒸汽温度的目的。大型锅炉减温水一般分为一、二级两级,过热器
℃热效率减低
1%
。
运行规
程要求对过热蒸汽温度的控制不超过额定值(给定值)的
-10
—
+5
℃。
蒸汽温度控制对象具有惯性大、
滞后大、
非线性、强耦合的特性,另外影响汽温的因素
很多例如锅炉负荷、燃料量、烟气扰动(启停制粉)
、减温水量(给水压力)等。因此使用
在机组正常运行时,
各级减温器后的温度在不同工况下是不相同的。
应加强对各级减温器后
温度的监视,并做到心中有数,以便在汽温异常时作为调整的参考。避免汽温大幅度波动。
4
、
减温水在事故工况下使用情况
发生事故时,根据负荷,
给煤量变化要及时调整给水流量,保证中间点过热度为正,变
过热器减温水在机组运行中控制
锅炉蒸汽温度是影响锅炉生产过程安全性和经济性的最重要的参数之一,
过热汽温过高
导致金属温度过高、
蠕胀增强,
降低管道寿命,经常超温可导致过热器管道超温爆管。
过热
蒸汽温度过低将会降低全厂热效率,
一般过热器汽温每降低
5
—
10
的投运过程中精心操作,
防止燃料输入过快引起超温现象。此外,
对启动系统的高、低压旁
路精心调整,
保证在旁路门开度不大的前提下完成汽机的冲转并网。
对于磨煤机的投运,
也
要按照运行说明书中的要求,
优先投入上层的燃烧器。
建议在启动过程中采用上述方法控制
汽温满足启动曲线的要求,减少减温水的使用。