1700mm精轧机SIMADYN—D主传动跳闸原因分析及处理
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a n d t h e i n l f u e n c e o f t h e l a r g e f l u c t u a t i o n o f mo me n t i n e r t i a o n t h e e l e c t r i c l a s y s t e m, a n d o p t i mi z e t h e p a r a me t e m o f t h e c o n t r o l s y s t e m t o e n s u r e t h e s t a b l e o p e r a t i o n o f t h e mi l 1 .
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3 故障现象 2 0 1 1 年9 月进行改造 , 机械专业对主减速机 、 主联轴器 、 齿轮机座 、 鼓形齿接轴 重新设计制造 , 电气部分未对 系统进行相应优化 。设备投运后 , F 3 机架 主传动不定期过流跳 闸。故障显示代码及 信息如下 :
B U 3 1 7 系统 1 , B 相 正 向过 电流
精轧机组在热轧生产中对产品的板型质量及 机械性能控制起到至关重要的作用。根据轧制品 种 的不 同由二级系统控制各精轧机机架负荷分配 , 无论精轧机哪个机架 主传动跳 闸故障均将引起全 线停产 , 甚至造成断带 、 堆钢等长线条事故 。现通 过对某热轧带钢厂 1 7 0 0 m m精轧机 S I M A D Y N — D主 传动系统在改造后经常过流跳 闸的原因进行分析 , 探 寻机械转动惯量增加对 电气 系统的影响及解决 方案 , 并通过现场优化消除故障隐患。
2 工艺设 备概 要 该 1 7 0 0 m m精 轧 机 组 2 0 0 0 年 1 2 月正式投 产 ,
和同步电动机均为德 国S I E M E N S 公司制造。电动 机额 定功率 6 1 5 0 k W, 转速 2 5 0 ~ 6 0 0 r / m i n , 额定 电 流2 2 8 4 A, 电流 限流 4 0 6 5 A。
图 1 精轧 主传 动示意
1 一 电动机 ; 2 一主减速机 ; 3 一水平轴 ; 4 一连接机
5 一鼓型齿接轴 ; 6 一工作辊 ; 7 一支承辊
位于R 2 轧机与卷取机之间 , 由热卷箱 、 飞剪 、 除鳞 箱、 F 1 ~ F 6 六架精轧机组成 , 其 中精轧机包括主传 动、 压下 、 机架 间活套 , 侧导尺 、 自动换辊装置等设 备, 设 计 生 产 能力 为 2 5 0 万t 。2 0 1 1 年9 月 改造 , 主 减速机 、 主联轴器 、 齿轮机座 、 鼓 形齿接轴重新设 计制造 。 主传 动系统 由主电动机 、 主减速机 、 水平 轴 、 联接机 、 鼓形齿接轴 、 工作辊等构成( 见图 1 ) 。 主传 动电气系统 由循环变流器 ( 电气控制 系 统) 和同步 电动机构成 , 全 数字 S I M A D Y N D系统
C H E N H a i — p e n g 。 , L U Q i a o - q i a o , C HE N B a i - h o n g 2 r . E q u i p m e n t S u p p o r t D e p a r t en m t o f A n g a n gS t e e l C o . , L t d . ;
使用与维护
第3 l 卷2 0 1 3 年第 1 期( 总第 1 6 3 期)
1 7 O O mm精轧机 S I MA D Y N — D主传 动跳 闸原 因分析及处Fra Baidu bibliotek
陈海朋’ 路俏俏 ’ 陈百红 ( 1 . 鞍钢股份有限公 司设备保 障部 2 . 鞍钢股份热轧带钢厂
【 摘
鞍山 1 1 4 0 2 1 )
要】 分析 了1 7 0 0 mm精轧机 同步 电动机跳 闸故障以及 转动惯量大幅度 变化对 电气 系统的影响 , 通过 重 转动惯量 控制 系统优 化
新优 化控制 系统参数确保 了轧机稳定运行 。 I 关键词】 同步 电动机
Tr i p Re a s o n An a l y s i s a n d Tr e a t me n t o f S I M ADYN- D Ma i n Dr i v e s f o r 1 7 0 0 mm F i n i s h i n g Mi l l
【 K e y w o r d s ] S y n c h r o n o u s m o t o r , m o m e n t i n e t r i a , c o n t r o l s y s t e m o p t i m i z a t i o n
1 引言
B U 3 0 2 E P 2 2 B 相保障 , 系统 1 B U 3 0 9系统 1 , A相正 向过 电流 B U 3 0 1 E P 2 2 A 相故障 , 系统 1
2 . H o t S t 却R o l l i n g Mi l l o f A n g a n g S t e e l C o . , t L d . , A n s h a n 1 1 4 0 2 1 )
【 A b s t r a c t 】 A n a l y z e t h e t r i p f a u l t r e a s o n s o f t h e s y n c h r o n o u s m o t o r f o r t h e 1 7 0 0 m m f i n i s h i n g m i l l
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3 故障现象 2 0 1 1 年9 月进行改造 , 机械专业对主减速机 、 主联轴器 、 齿轮机座 、 鼓形齿接轴 重新设计制造 , 电气部分未对 系统进行相应优化 。设备投运后 , F 3 机架 主传动不定期过流跳 闸。故障显示代码及 信息如下 :
B U 3 1 7 系统 1 , B 相 正 向过 电流
精轧机组在热轧生产中对产品的板型质量及 机械性能控制起到至关重要的作用。根据轧制品 种 的不 同由二级系统控制各精轧机机架负荷分配 , 无论精轧机哪个机架 主传动跳 闸故障均将引起全 线停产 , 甚至造成断带 、 堆钢等长线条事故 。现通 过对某热轧带钢厂 1 7 0 0 m m精轧机 S I M A D Y N — D主 传动系统在改造后经常过流跳 闸的原因进行分析 , 探 寻机械转动惯量增加对 电气 系统的影响及解决 方案 , 并通过现场优化消除故障隐患。
2 工艺设 备概 要 该 1 7 0 0 m m精 轧 机 组 2 0 0 0 年 1 2 月正式投 产 ,
和同步电动机均为德 国S I E M E N S 公司制造。电动 机额 定功率 6 1 5 0 k W, 转速 2 5 0 ~ 6 0 0 r / m i n , 额定 电 流2 2 8 4 A, 电流 限流 4 0 6 5 A。
图 1 精轧 主传 动示意
1 一 电动机 ; 2 一主减速机 ; 3 一水平轴 ; 4 一连接机
5 一鼓型齿接轴 ; 6 一工作辊 ; 7 一支承辊
位于R 2 轧机与卷取机之间 , 由热卷箱 、 飞剪 、 除鳞 箱、 F 1 ~ F 6 六架精轧机组成 , 其 中精轧机包括主传 动、 压下 、 机架 间活套 , 侧导尺 、 自动换辊装置等设 备, 设 计 生 产 能力 为 2 5 0 万t 。2 0 1 1 年9 月 改造 , 主 减速机 、 主联轴器 、 齿轮机座 、 鼓 形齿接轴重新设 计制造 。 主传 动系统 由主电动机 、 主减速机 、 水平 轴 、 联接机 、 鼓形齿接轴 、 工作辊等构成( 见图 1 ) 。 主传 动电气系统 由循环变流器 ( 电气控制 系 统) 和同步 电动机构成 , 全 数字 S I M A D Y N D系统
C H E N H a i — p e n g 。 , L U Q i a o - q i a o , C HE N B a i - h o n g 2 r . E q u i p m e n t S u p p o r t D e p a r t en m t o f A n g a n gS t e e l C o . , L t d . ;
使用与维护
第3 l 卷2 0 1 3 年第 1 期( 总第 1 6 3 期)
1 7 O O mm精轧机 S I MA D Y N — D主传 动跳 闸原 因分析及处Fra Baidu bibliotek
陈海朋’ 路俏俏 ’ 陈百红 ( 1 . 鞍钢股份有限公 司设备保 障部 2 . 鞍钢股份热轧带钢厂
【 摘
鞍山 1 1 4 0 2 1 )
要】 分析 了1 7 0 0 mm精轧机 同步 电动机跳 闸故障以及 转动惯量大幅度 变化对 电气 系统的影响 , 通过 重 转动惯量 控制 系统优 化
新优 化控制 系统参数确保 了轧机稳定运行 。 I 关键词】 同步 电动机
Tr i p Re a s o n An a l y s i s a n d Tr e a t me n t o f S I M ADYN- D Ma i n Dr i v e s f o r 1 7 0 0 mm F i n i s h i n g Mi l l
【 K e y w o r d s ] S y n c h r o n o u s m o t o r , m o m e n t i n e t r i a , c o n t r o l s y s t e m o p t i m i z a t i o n
1 引言
B U 3 0 2 E P 2 2 B 相保障 , 系统 1 B U 3 0 9系统 1 , A相正 向过 电流 B U 3 0 1 E P 2 2 A 相故障 , 系统 1
2 . H o t S t 却R o l l i n g Mi l l o f A n g a n g S t e e l C o . , t L d . , A n s h a n 1 1 4 0 2 1 )
【 A b s t r a c t 】 A n a l y z e t h e t r i p f a u l t r e a s o n s o f t h e s y n c h r o n o u s m o t o r f o r t h e 1 7 0 0 m m f i n i s h i n g m i l l