压裂管柱活动不开原因分析
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随着市场经济的不断完善,甲方 (采油厂)对我们的施工质量及施 工周期的要求越来越高如何顺利地 干好一口井、提高一次成功率,降 低成本消耗对我们来说越来越重要 了。下面对活动管柱工序中,管柱 活动不开的原因进行简单分析,以 及相应的预防及处理办法。
管 柱 活
影响我们的施工周期
动
不
造成单井成本的增加
套管亏空不但容易把地层压窜而且 还不好活动管柱,这是因为封隔器 坐封后由于油管和套管有压力差。 这使封隔器不易收缩。 预防措施: 压前套管灌满清水 处理方法: 水泥车平衡压裂,活动管柱
ຫໍສະໝຸດ Baidu
这种情况已经几年没发生过了。这是 因为我们施工时(下压裂管柱)将小 落物(管钳牙、吊卡销子等)落入井 中卡住管柱。 预防方法: 起下管柱时坐好控制器,对管钳等 工具检查好,防止小落物掉入井中
泥浆是我们井下作业时最常用的一种压井 液。但泥浆在压住井的同时,也给我们的 施工带来了一定的弊端。管柱不好活动就 是其中的一种 。
例如:2003年我们队施工的中50-P24井, 该井是聚区的压裂井。该井压裂后活动了 14小时用水泥车平衡才活动开,后来再刺 洗原井管柱时发现原井的泵里面全是泥浆, 确定是泥浆原因造成的管柱不好活动。
3、套管亏空,压裂之前井筒没有灌满清水、 同样的事情2004年3月11日我们施工的拉51、压裂时控制器密封不严,导致套管泄压, 2、发现窜槽后没有及时采取正确的措施----压裂时加砂提前了,这导致井口无法监控套 3121井,压裂2层2缝,压完2层1缝后套喷 在地层压力的作用下,压裂砂返到套管中造 --大排量将套管中的砂子替出。 压,造成事故的产生。 成砂卡管柱。 当时及时采取措施,让压裂队超量替挤直 到套管不出砂为止,并及时活动管柱。防 止了工程事故的发生。
根据实际情况我认为我们在日常施工 还应该对下面的工作继续努力:
1、 真落实好施工井的各项基础数据。 2、 把质量关,坚持干部盯岗制度,以处理井上的突发事件。
3、 加强员工的质量意识,加强对起下管柱的检查。
4、认真周密地组织生产,确保生产顺利进行。
» » ó Ò Ð Ð ´ ¼ !
经调查,该井上次作业时用过泥浆压井,并 且作业后未将泥浆全部替出,使剩余的泥浆 沉淀到井底,封隔器进入泥浆井段后,泥饼 把封隔器上下封死,不能传递压力,加之压 裂后封隔器胶筒收缩不好,使封隔器两端形 成压力差,使封隔器不能正常提出。预防方 法:起原井时看泵里面是否有稠泥浆,如果 有就应该考虑是否用清水替一下,另有,限 流法压裂替喷时一定替到人工井底并且替干 净。处理办法:用水泥车在套管加压平衡进 行活动,效果很好。
例如:2003年我们施工的北 2—50—丙2102井,该井是 抽油机井,并且已经半年无 产量。我们进行洗井后正常 起下作业,压裂管柱也顺利 地下入到设计指定深度,但 下头50根时有遇阻显示,该 井压裂后活动管柱活动了12 小时才活动开。
该井处于过度带地区原油含蜡高,由于井底压 力低使大部分蜡都凝结析出并附着在井壁上, 由于热洗使一部分蜡融化,压裂管柱也顺利地 下入井中。在管柱自重的作用下,不溶解的蜡 被推到了井底并且越来越死,加之我们的压裂 液温度太低,使井底的蜡再次固化,压裂后由 于封隔器胶筒收缩不好使封隔器的上下形成了 压力差,从而导致了管柱不好活动。预防办法: 过度带区块等含蜡高的井,压裂之前进行刮蜡 施工,以确保施工的一次成功率。
该井在压裂之前已经套变,但是变形幅度 不大,而且封隔器能通过,当压裂施工时, 高速进入地层的压裂液对套管冲击力,使变 形处的套管再次变形,从而使管柱被卡。这 起事故说明了我们对我们所施工的井还需进 行更深入的了解。
随着油田开发的深入,原油的含蜡越来越 高,而我们所压裂的井大多数是关停的井, 这些井含蜡特别高,并且采油厂对这些井 日常很少洗井,着给我们的压裂施工带来 了一定难度。
例如:我们起出压裂管柱后发现 封隔器胶筒不见了,这是由于压 裂后胶筒没有收缩,长时间活动 管柱把胶筒磨掉了。其实我们活 动不开管柱的原因无非有两种: 1、封隔器胶筒不收缩 2、管柱被卡住
我们在中区井施工中最常用的是 K344—114水利扩张式封隔器。在一年的 施工井中,大概有4~5%口井是封隔器胶 筒不收缩造成的不好活动管柱。
砂卡管柱是我们施工中经常遇到的事,这 是工程事故井中常见的原因之一。砂卡管 柱的原因主要有以下几种:一是、压裂时 套窜,二是、替挤时未替干净,造成压裂 砂沉在套管中,卡住管柱。
套窜出砂 例如:2001年我队施工的南2-丁5-P32 井,该井上夹层4.4m压裂最后一层时,加 砂1.5m3后套喷,由于控制器不密封使液体 从套管中返出,最后造成压裂油管被砂埋 18根,导致了工程事故井的发生。该井处 理了35天,不但严重影响了施工周期,而 且大大增加了我们队的成本,造成了严重 的经济损失。
1、压裂油管扣上的松,替挤 液外漏
2、压裂施工时的替挤量不够 压裂砂没有完全进入地层。
一般情况下,多裂缝井中蜡球量超过4公斤的 管柱不易活动开。这是因为在蜡球堵住裂缝后 多余的蜡球将附着在井壁上,以及封隔器胶筒 上,使封隔器两端产生压力差,致使胶筒不易 收缩。 预防措施: 根据现场的实际情况适当的向井中加如蜡球 处理措施: 增加活动时间
开
给单位造成不好影响
1、井下工具封隔器的原因造成的活动不开管柱。
2、套管变形造成管柱活动不开。 3、油水井含蜡过高造成管柱活动不开。 4、泥浆的沉淀造成管柱活动不开。 5、井下落物卡住管柱。
6、砂卡管柱造成管柱活动不开。
7、套管亏空管柱不易活动开。 8、多裂缝压裂井压裂时蜡球加的过多管柱不易活动开。
预防办法:
1、压裂时,控制器必须密封,装好套压表。 2、井筒必须灌满清水。
3、井上有技术人员盯在现场,以应急突发事件。
4、窜槽后套管要不然就不打开,要打开就不要关。 并立即将砂替出。 5、及时活动管柱。
替不干净砂卡
我们2004年4月9日队施工的 中62-P34井正常压裂后扩散 压力120后活动管柱活动了4 小时才活动开。起出压裂后 发现卡距中的油管都被砂埋 了,这说明压裂管柱的两封 隔器之间也存在大量压裂砂 这是导致管柱不好活动的主 要原因。
1、胶筒弹性小、扩张收缩能力差,使胶筒 胀开后不收缩
2、胶筒内的防砂网不防砂,使压裂砂进入 胶筒内,阻碍了胶筒的收缩。 这就需要我们加强和工具厂协商,让他们提供 的工具保质保量。
随着油田的开发,油田的地下情况变得越 来越复杂,套管变形井越来越多,这给我 们压裂施工造成了一定难度。
例如:2000年108队施工的北1—4—丙045 井, 该井在压裂之前顺利地将压裂管柱下到设计指 定的深度,并未见异常,正常压裂之后活动管 柱时,上提遇阻,但下放正常,处理了两天, 未活动开。拉力表显示最高拉力达到了42KN。 经过与采油一厂的协商,该井最后交给了采油 厂进行大修。这不但影响了我们的施工周期增 加了成本,同时也给我们单位造成了不好的影 响。后来经过调查该井在1024m处套变,最小 变径112mm。
管 柱 活
影响我们的施工周期
动
不
造成单井成本的增加
套管亏空不但容易把地层压窜而且 还不好活动管柱,这是因为封隔器 坐封后由于油管和套管有压力差。 这使封隔器不易收缩。 预防措施: 压前套管灌满清水 处理方法: 水泥车平衡压裂,活动管柱
ຫໍສະໝຸດ Baidu
这种情况已经几年没发生过了。这是 因为我们施工时(下压裂管柱)将小 落物(管钳牙、吊卡销子等)落入井 中卡住管柱。 预防方法: 起下管柱时坐好控制器,对管钳等 工具检查好,防止小落物掉入井中
泥浆是我们井下作业时最常用的一种压井 液。但泥浆在压住井的同时,也给我们的 施工带来了一定的弊端。管柱不好活动就 是其中的一种 。
例如:2003年我们队施工的中50-P24井, 该井是聚区的压裂井。该井压裂后活动了 14小时用水泥车平衡才活动开,后来再刺 洗原井管柱时发现原井的泵里面全是泥浆, 确定是泥浆原因造成的管柱不好活动。
3、套管亏空,压裂之前井筒没有灌满清水、 同样的事情2004年3月11日我们施工的拉51、压裂时控制器密封不严,导致套管泄压, 2、发现窜槽后没有及时采取正确的措施----压裂时加砂提前了,这导致井口无法监控套 3121井,压裂2层2缝,压完2层1缝后套喷 在地层压力的作用下,压裂砂返到套管中造 --大排量将套管中的砂子替出。 压,造成事故的产生。 成砂卡管柱。 当时及时采取措施,让压裂队超量替挤直 到套管不出砂为止,并及时活动管柱。防 止了工程事故的发生。
根据实际情况我认为我们在日常施工 还应该对下面的工作继续努力:
1、 真落实好施工井的各项基础数据。 2、 把质量关,坚持干部盯岗制度,以处理井上的突发事件。
3、 加强员工的质量意识,加强对起下管柱的检查。
4、认真周密地组织生产,确保生产顺利进行。
» » ó Ò Ð Ð ´ ¼ !
经调查,该井上次作业时用过泥浆压井,并 且作业后未将泥浆全部替出,使剩余的泥浆 沉淀到井底,封隔器进入泥浆井段后,泥饼 把封隔器上下封死,不能传递压力,加之压 裂后封隔器胶筒收缩不好,使封隔器两端形 成压力差,使封隔器不能正常提出。预防方 法:起原井时看泵里面是否有稠泥浆,如果 有就应该考虑是否用清水替一下,另有,限 流法压裂替喷时一定替到人工井底并且替干 净。处理办法:用水泥车在套管加压平衡进 行活动,效果很好。
例如:2003年我们施工的北 2—50—丙2102井,该井是 抽油机井,并且已经半年无 产量。我们进行洗井后正常 起下作业,压裂管柱也顺利 地下入到设计指定深度,但 下头50根时有遇阻显示,该 井压裂后活动管柱活动了12 小时才活动开。
该井处于过度带地区原油含蜡高,由于井底压 力低使大部分蜡都凝结析出并附着在井壁上, 由于热洗使一部分蜡融化,压裂管柱也顺利地 下入井中。在管柱自重的作用下,不溶解的蜡 被推到了井底并且越来越死,加之我们的压裂 液温度太低,使井底的蜡再次固化,压裂后由 于封隔器胶筒收缩不好使封隔器的上下形成了 压力差,从而导致了管柱不好活动。预防办法: 过度带区块等含蜡高的井,压裂之前进行刮蜡 施工,以确保施工的一次成功率。
该井在压裂之前已经套变,但是变形幅度 不大,而且封隔器能通过,当压裂施工时, 高速进入地层的压裂液对套管冲击力,使变 形处的套管再次变形,从而使管柱被卡。这 起事故说明了我们对我们所施工的井还需进 行更深入的了解。
随着油田开发的深入,原油的含蜡越来越 高,而我们所压裂的井大多数是关停的井, 这些井含蜡特别高,并且采油厂对这些井 日常很少洗井,着给我们的压裂施工带来 了一定难度。
例如:我们起出压裂管柱后发现 封隔器胶筒不见了,这是由于压 裂后胶筒没有收缩,长时间活动 管柱把胶筒磨掉了。其实我们活 动不开管柱的原因无非有两种: 1、封隔器胶筒不收缩 2、管柱被卡住
我们在中区井施工中最常用的是 K344—114水利扩张式封隔器。在一年的 施工井中,大概有4~5%口井是封隔器胶 筒不收缩造成的不好活动管柱。
砂卡管柱是我们施工中经常遇到的事,这 是工程事故井中常见的原因之一。砂卡管 柱的原因主要有以下几种:一是、压裂时 套窜,二是、替挤时未替干净,造成压裂 砂沉在套管中,卡住管柱。
套窜出砂 例如:2001年我队施工的南2-丁5-P32 井,该井上夹层4.4m压裂最后一层时,加 砂1.5m3后套喷,由于控制器不密封使液体 从套管中返出,最后造成压裂油管被砂埋 18根,导致了工程事故井的发生。该井处 理了35天,不但严重影响了施工周期,而 且大大增加了我们队的成本,造成了严重 的经济损失。
1、压裂油管扣上的松,替挤 液外漏
2、压裂施工时的替挤量不够 压裂砂没有完全进入地层。
一般情况下,多裂缝井中蜡球量超过4公斤的 管柱不易活动开。这是因为在蜡球堵住裂缝后 多余的蜡球将附着在井壁上,以及封隔器胶筒 上,使封隔器两端产生压力差,致使胶筒不易 收缩。 预防措施: 根据现场的实际情况适当的向井中加如蜡球 处理措施: 增加活动时间
开
给单位造成不好影响
1、井下工具封隔器的原因造成的活动不开管柱。
2、套管变形造成管柱活动不开。 3、油水井含蜡过高造成管柱活动不开。 4、泥浆的沉淀造成管柱活动不开。 5、井下落物卡住管柱。
6、砂卡管柱造成管柱活动不开。
7、套管亏空管柱不易活动开。 8、多裂缝压裂井压裂时蜡球加的过多管柱不易活动开。
预防办法:
1、压裂时,控制器必须密封,装好套压表。 2、井筒必须灌满清水。
3、井上有技术人员盯在现场,以应急突发事件。
4、窜槽后套管要不然就不打开,要打开就不要关。 并立即将砂替出。 5、及时活动管柱。
替不干净砂卡
我们2004年4月9日队施工的 中62-P34井正常压裂后扩散 压力120后活动管柱活动了4 小时才活动开。起出压裂后 发现卡距中的油管都被砂埋 了,这说明压裂管柱的两封 隔器之间也存在大量压裂砂 这是导致管柱不好活动的主 要原因。
1、胶筒弹性小、扩张收缩能力差,使胶筒 胀开后不收缩
2、胶筒内的防砂网不防砂,使压裂砂进入 胶筒内,阻碍了胶筒的收缩。 这就需要我们加强和工具厂协商,让他们提供 的工具保质保量。
随着油田的开发,油田的地下情况变得越 来越复杂,套管变形井越来越多,这给我 们压裂施工造成了一定难度。
例如:2000年108队施工的北1—4—丙045 井, 该井在压裂之前顺利地将压裂管柱下到设计指 定的深度,并未见异常,正常压裂之后活动管 柱时,上提遇阻,但下放正常,处理了两天, 未活动开。拉力表显示最高拉力达到了42KN。 经过与采油一厂的协商,该井最后交给了采油 厂进行大修。这不但影响了我们的施工周期增 加了成本,同时也给我们单位造成了不好的影 响。后来经过调查该井在1024m处套变,最小 变径112mm。