机械设备事故案例分析

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

机械设备事故案例分析参考资料

(内部资料、注意保密、请勿外传)

一、2000年12月28日夜:0931风机叶轮损坏

事故原因:主要原因是叶轮中盘严重磨损后从叶轮轴上脱离后高速运行而致,专业技术管理意识不够超前主动,技术不全面是本次事故的次要原因。专业管理部门技术管理和基础管理不到位,也是重要原因之一。

防范措施:1、专业技术人员根据风机设备的运行规律对其运转部位进行定期检查;2、专业技术管理部门进一步强化基础管理工作,规范整理检修记录,准确把握设备运行状况,超前主动安排对设备进行例检。

二、2001年1月25日下午:2528篦冷机二段主轴断裂

事故原因:内外托轮在上次检修时调整不到位,运行使用中内托密封损坏使轴承卡死,造成内外托轮磨损不均,从而导致框架部分变形,使篦床在运行中活动框架、篦板、主轴等重量主要由外托轮来承担,从而造成主轴外伸梁结构转变成简支梁结构受力,增大主轴的支承负荷,固定篦板与活动篦板间隙减少,相互摩擦增加二段传动负荷,是造成本次主轴断裂的主要原因,疲劳断裂是造成本次损坏的主要因素。运行负荷大是导致主轴断裂的直接原因。

防范措施:

1、对二段活动框架各托分界线应定期检查其磨损和润滑情况,适时进行调整;对其托轮润滑密封结构在检修时进行改造,确保良性润滑;

2、为防止活动框架对主轴的窜位,对活动框架设导向轮装臵,限制活动框架的侧向活动,同时禁止在主轴上进行焊接作业;

3、工艺操作上要稳定回转窑工况,加强监控,避免料层过厚和积大块现象。

三、2001年10月26日22:36:2513减速机齿轮损坏

事故原因:

1、从两次损坏及检修情况看,发现传动齿轮在啮合时,啮合线较短,造成承载面积过小,局部负载超过设计负荷要求,而导致齿轮断裂;

2、厂家提供图纸偏心套调整机构与现场实际不符,针对齿轮啮合时相关技术数据现场没有任何调整手段,因此其设计缺陷是造成两次齿轮轴过早损坏的重要原因;

3、减速机本身的加工误差也是造成两次齿轮轴过早损坏的重要原因;

4、现场无法按说明书要求进行必要的磨合运行,是导致损坏的客观原因;

防范措施:

1、抓紧与南京联系,订购一套减速机总成备件及时交货;

2、为保证近期内窑系统运行需求,抓紧采购齿轮轴等相关备件,作为突发性故障应急备用;

3、在目前日常运行中,根据运行保驾要求,认真做好规范使用和临近工作,及时掌握该机运行状况。

四、2004年12月10日23:00左右:0204取料机液压缸脱落

事故原因:液压缸铰链支承固定螺栓所受拉力超过其设计抗拉强度,油缸在运行中,仅存在轴向拉力和推力,不受任何弯力的作用,且油缸关节球接触轴承定位安装,可实现左右灵活转动,油缸支点处支承可实现上下灵活转动,即油缸在上、下、左、右四个自由度方向能够因机械负荷的偏移实现自由运动。而现场上、下支承转动卡死,轨道有一定程度的磨损,造成料耙系统运动时产生部分垂直分力是致使螺栓所受负荷过大,造成断裂的主要原因。另目前螺栓所受拉力不均或自身强度不够,也可能是螺栓断裂的原因;液压系统在长期使用中,出现多次撞缸现象致使所受负荷变化较大,在螺栓固定部分产生交变应力,是促使螺栓早期断裂的主要因素。

防范措施:

1、8.8级螺栓改为10.9级高强度螺栓;

2、对AB侧轨道进行系统检测,检查油缸支承及导轨安装尺寸是否符合要求,并调整;

3、更换B侧油缸,处理上下转动支承,针对B侧油缸支承螺栓定位处,另外加工两定位螺栓孔,采用4-M12高强度螺栓进行定位,增强系统可靠性;

4、定期检测液压系统中运行压力(每月一次),确保系统稳定运行。

五、2001年3月3日:2401斗提减速机损坏

事故原因:导致减速机损坏的根本原因是减速机备件质量问题;现场设备管理上技术监控不到位,运行监控失效,检修工作不规范,是导致减速机过早损坏的重要原因。

防范措施:

1、针对斗提保护系统应尽快检测、恢复,确保性能可靠并建立定期检查制度;

2、在使用过程中,磨操作人员应根据电流变化情况均衡生产减少波动,降低减速机所受冲击负荷;

3、尽快采购一台减速机I=40,P=110KW底座在检修时确保安装规范,电机选用55KW,4P电机以降低整体重量,底座支撑刚性加固,保证检修质量。

4、斗提产能应尽可能保证与窑系统持平,控制在190T/H以内运行;

六、2003年4月2日10:00左右:0320(1)选粉机下部轴承及托尾球损坏

事故原因:

1、初期润滑不良,造成磨损,产生高温,导致润滑油失效;

2、轴承装配游隙过小及迷宫密封下沉,导致相对磨擦,引起温度上升。

防范措施:

1、轴承经更换后,必须保证轴承内部有足够的润滑油从回油口出油为止,方可开机;

2、在装配过程中,要保证轴承在高温环境中安装游隙且径向游隙以上,以免出现抱死现象;

3、尽可能保证轴承的轴向定位尺寸,以免四根拉杆形成轴向分力,导致滚动体单受力现象,力求四根拉杆蝶簧受力基本致。

七、2004年5月27日12:30:0827富勒压缩风机因叶片磨损断裂卡死转子跳停

事故原因:1、国产叶片与进口叶片材质上存在差异,且抢修更换叶片未像以前那样浸泡叶片;2、对国产叶片的注油量应定量为多少不清楚,虽然5月24日的调整量高于以前进口叶片的注油量,但实际效果仍是叶片含油量不足,导致滑动受阻,产生高温磨损、断裂。

防范措施:

1、加大注油量,注油量调至每分钟15滴左右;

2、加强巡检,严防注油管路堵塞或泄漏,确保润滑良好。

八、2004年5月6日中午12:40分左右:0210皮带机在带料运行中出现“胶带接头”断裂事故

事故原因:

1、我厂使用胶带都从“集团供应部”调剂,供应商为“辽宁阜新、青岛永帮、浙江双箭、上海胶带”四家,胶带质量各有差异;且胶料主要由“上海胶带厂”提供,因而存在胶料成分溶合性差异等情况;

2、硫化胶接过程中,尼龙层面清洁度不够、刷胶厚度不均匀,受力状况不良;

3、带料停机次数较多,使胶带张力过大,造成胶合面局部损伤、接头开裂。

防范措施:

1、供应处从五月一日起,“胶料”一律放入质量处恒温室储存。

2、供应处要严格“胶料”供应质量、使用期限,做好台帐备查工作,并进一步规范“硫化机”借用、归还制度。

3、制造分厂要组织维修人员对“胶带接头”断裂事故进行分析研讨,使相关人员从主观上抛弃习惯思维方式,进而对硫化三要素进行严格控制,形成规范作业氛围。

4、机动处要积极跟踪“硫化机”使用状况,对暴露的问题及时组织内部或外委修理。近期委托制造分厂对“B650、B1000、B1200硫化机”进行温差状况检测,进一步优化“硫化机”使用档案。

九、2005年2月10日23:00时:0210皮带机“胶带接头”在运行中断裂

事故原因:

1、此次“胶带接头”使用的面胶、芯胶为上海胶带厂提供,进货时间为:04年12月2日,面胶:33公斤、芯胶:50公斤,未见产品合格证和胶料的生产日期,直接储存于供应处化工库内水泥地面;

相关文档
最新文档