脱硫效率低的原因分析

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1号机组脱硫系统效率低的报告分析

一、脱硫添加剂的试验影响

添加剂的试验目的:促进石灰石的溶解和SO2的吸收,增加溶液的反应活性,总反应速度得到提高。添加剂具有分散作用,可以增强石灰石的表面活性,增加石灰石的分散性,降低其沉降速度,增大有效传质面积,减少设备的结垢。

4月22日-4月24日进行的脱硫添加剂提高脱硫效率试验,其中添加剂的主要成分:复合硫质催化剂、CP活性剂、含羧基类盐。复合硫质催化剂的作用:缓冲作用,促进SO2吸收和CaCO3溶解。CP活性剂:增加浆液反应活性,提高总反应速率。含羧基类盐:促进SO2的溶解。

试验过程:4月23日向1号JBR地坑注入吨添加剂,搅拌均匀后23日8时按照试验要求进行参数调整,10:30基本到位,效率%、负荷500MW以上、PH值—之间,10:40开始开用地坑泵加药,打入吸收塔,23号加药后至25号期间负荷在300MW以上效率最高上至%,PH值在23号加药有降低现象,后调整至—,24号上午调至,下午调回;于24号上午补充添加剂至地坑15袋,9时开始打入吸收塔,24号下午参数开始有运行人员自行掌握。

数据分析:

1、在同等条件下(负荷500MW,ph值—,入口1200mg/nm3左右,JBR液位在100mm以下),与添加前效率起始值%比较,可认为提高3%--4%的。

23日11:00—12:00,%;

14:00—16:00,94%;

19:00—20:00,%;

2、1#系统在使用添加剂后,系统效率提升有改善,之前效率基本在95%以下,现在可轻松维持在96%以上。

结论及建议:

1、脱硫添加剂有提效作用,但由于机组目前运行状况较好,燃煤含硫量较低,添加前效率运行在94%左右,致使添加剂提效作用效果缩水(添加剂的最好使用效果是含硫量超设计值30%以内)。

2、再做试验前,应储存适量的超设计值含硫量的燃煤,如在%—%之间,确实使系统的脱硫效率降下来,再使用添加剂,效果会更好。

入口SO2浓度与负荷因素

入口SO2浓度

根据双膜理论,入口SO2浓度的升高,使烟气中的SO2分压增大,降低了气相传质阻力,有利于SO2吸收,但在SO2浓度增大的同时吸收浆液的碱性并未随之增大,这就使得吸收反应的增强因子减小。但后一种作用的影响更为明显,这两种作用的综合结果使得传质单元数减小从而降低了脱硫效率。

针对04月07日-04月16日1号机脱硫效率低进行分析:报表

时间1#机负荷

(MW)

脱硫效

FGD入口

含硫量

mg/Nm3

FGD入口

粉尘

mg/Nm3

PH值

石膏浓

(wt﹪)

石灰石浆

液浓度

(wt﹪)

石灰石

浆液流

m3/h

01:57 378..843

03:57

05:57

07:57

09:57

11:57

13:57

15:57

17:57

19:57

21:57

23:57

01:57

03:57

05:57

07:57

09:57

11:57

13:57

15:57

17:57

:57

21:57

最大522440 96229

最小294630

平均

从上图中红色区域我们可以看到,在升负荷期间FGD入口含硫量逐渐增大脱硫效率降低,必然要提高PH值来维持脱硫效率,此时进入JBR的石灰石浆液量及石膏浆液浓度随之增加,然而脱硫效率并为提高,PH值接近后石灰石浆液的利用率反而会降低脱硫效果也不明显,脱硫效率下降到了最低点,经调整此时PH值为,但是石灰石浆液供给量还在逐渐增加,因为石灰石浆液量与脱硫系统入口烟气流量和进口烟气SO2含量进行前馈控制,与JBR 的pH值进行反馈控制。

在机组降负荷(上图中蓝色区域)达到脱硫效率,但是FGD入口含硫量还是偏高。

上图中粉红色区域为一组再次升负荷参数,经调整PH值后脱硫效率仍然达不到,且石灰石浆液浓度降低。

上图中海绿色区域也是一组升负荷参数,在没有什么调整的情况下能够达到脱硫效率,跟前两次升负荷不同的是FGD入口含硫量不高,但是石灰石浆液随着流量的增加浆液密度在下降。

上图中褐色同样还是一组升负荷参数,这时的FGD入口含流量增加,调整PH值脱硫效率没有达到要求,石灰石浆液浓度随流量的增加而降低。

为什么脱硫系统在机组满负荷的情况下脱硫效率很难达标:由于台电1、2脱硫系统设计煤含硫量为%,当含硫量增加,带给脱硫运行有两个最大的问题:一是石灰石制浆、石膏脱水出力能否满足,二是脱硫效率能否维持在95%以上。

入炉煤含硫量与SO2浓度对应表

S(含硫量)%

SO2(mg/Nm3)830 1162 1661 1993 根据上表所示我们可以计算出9号到10号之间S中的含硫量,在这两天中FGD的入口含硫量平均值为

S平均增长所对应的SO2:

1661-830 =(mg/Nm3)

x +=

计算得出9号到10号之间S中的含硫量接近1、2脱硫系统设计煤含硫量%将近达到了饱和状态,、所以脱硫效率一直低的原因。

石灰石不足的原因

通过钙硫摩尔比方程式粗略计算:

S CaCO3 CaSO4

32 100 136

-=-=-

x y

x=(×100×)/32=h(按照95%脱硫滤计算,并且是按照石灰石纯度为100%来计算,所以当石灰石纯度再降低时,制浆系统更不能供给足够的石灰石浆液。)

设计中:单台球磨机的制浆量为 t/h,共2台球磨机。

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