济钢1#连铸机二冷水系统存在问题改造措施论文

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济钢1#连铸机二冷水系统存在的问题及改造措施[摘要]:在济钢1#连铸机二冷循环水系统中,水质波动较大,油含量较高,造成连铸机喷嘴堵塞现象,影响连续铸钢二冷效果和铸坯质量,通过对当前二冷水系统设备升级改造,增加了a.g.f.

球型浅层石英砂过滤器,对供水管路进行化学清洗,及对斜板沉淀池加药方案进行调整,提高了铸机水质,降低了连铸机喷嘴堵塞率,铸坯质量得到明显改善,满足了后续钢坯轧制要求,运行效果良好。

[关键词]:二冷水系统水质喷嘴堵塞化学清洗加药方案

中图分类号:s932.9+11 文献标识码:s 文章编号:1009-914x(2012)12- 0176 -01

前言:

济钢二冷循环水系统,由于水质受硬度、悬浮物、生产工艺衍生物(保护渣)、油、水处理剂等可变因素的影响,水质恶化是必然的,其中油脂污染是危害最大的问题之一,严重影响了铸坯质量。随着连铸设备和维护技术的升级,不同类型的油脂润滑逐渐增多,给连铸二冷水处理带来了更大困难。这些油品具有耐高温,亲水性,不易分解的特点,使用常规油处理剂除油效果不理想,造成油脂在系统管壁上附着,在高温作用下与水中钙离子络合反应生成较松软水垢堵塞喷嘴。无法保证连铸产品质量的稳定,严重时导致生产中断。对当前冶金行情来说,产品质量是赢取市场的关键因素,对系统改造势在必行。

1 二冷水系统当前存在的问题分析

1.1 二冷水系统当前现状

济钢炼钢厂1#连铸机连铸二冷水主要对连铸机扇形段进行强制喷淋冷却,同时对夹辊框架、传输辊道等设备进行直接冷却。一段时间内发现炼钢厂1#连铸机扇形段的二冷水喷嘴的堵塞情况较严重,主要反映出两种情况,其一为水管和喷嘴内部油泥堵塞,其二为外包水垢将喷嘴喷水口包住,喷嘴的喷水口的间隙为2mm。改造前工艺流程:一次沉淀池(漩流井)→二次沉淀池(斜板)→热水池→上塔泵→冷却塔(降温)→冷水池→二冷水供水泵→自清洗过滤器→三炼钢铸机配水室自清洗过滤器→连铸机用水点.

1.2连铸机二冷水系统问题分析

1)根据水质和垢样成分化验结果,1#连铸机二冷水系统经加药处理悬浮物控制范围≤20mg/l,油含量≤5mg/l,达到了原设计指标和供水水质控制要求。垢样成分中63%为碳酸盐垢,37%的硅酸盐垢和杂质。随着钢铁行业日益严重的市场形势,炼钢厂大大增加了品种钢的冶炼产量,(厚规格钢板量增加,热负荷增加)。而为了保证品种钢的正常生产,需要进一步提高二冷水水质,降低连铸机二冷水喷嘴堵塞率。

2)喷嘴堵塞的主要物质为管道油泥、锈蚀产物及外包硬垢。目前铸机二冷水系统普遍存在管道内壁油泥粘结现象,由于二冷水属于间断使用模式,在停送水及水压波动时,附着在管道内壁的软垢会有部分脱落,从而造成铸机喷嘴堵塞。锈蚀产物主要来源于铸机

保护渣中氟化钙的化学腐蚀和弧形高温区干湿交替腐蚀。外包硬垢主要由于二冷水补水水质含盐量较高,在高温环境中易结成外包硬垢,长期运行将喷嘴堵塞。

3)外包垢(硬垢)。通过喷嘴堵塞情况看主要集中在外弧,喷嘴的堵塞和喷嘴外包垢有很大关系,铸坯在外弧阶段氧化铁皮基本处于熔融状态,喷头一旦出现分叉现象,散落氧化铁皮在喷头外侧迅速凝固积留,另外水质含盐量较高,在高温环境中易结成外包硬垢,长期运行将喷嘴堵塞。

4)二冷水系统使用的压缩空气管道由于受季节变化管道积水影响,很容易发生腐蚀,在连铸机正常生产需要压缩空气时,压缩空气冲刷管道导致铁锈进入系统堵塞喷头。

2 系统设备改造措施

2.1 增加a.g.f.球型浅层石英砂过滤器过滤

在二冷水上塔之前增加四组a.g.f.球型浅层石英砂过滤器过滤,并把配套上塔泵扬程由18m提高到30m,连铸二冷水通过a.g.f.球型浅层石英砂过滤器过滤后,二冷水中的悬浮物、油含量均大幅度降低。a.g.f.球型浅层石英砂过滤器是arkal公司的专利产品,球型外壳和独特的内部设计可以确保过滤时水流平稳,过滤效果好,反冲洗时形成无数内环流,反洗效率高。比较传统的石英砂过滤器,具有全自动过滤,全自动反洗,石英砂用量少,反洗水量少。其技术特点如下:

1)a.g.f全自动控制过滤系统采用模块化设计,根据流量大小,

选择一定数量的过滤单元。

2)可采用时间、压差等多种方式自动启动反冲洗,系统内各过滤单元依次反洗,其它单元正常过滤。

3)过滤效果好,特别是对于炼钢二冷水中的乳化油去除率高,大大降低炼钢二冷水中油的含量,同时过滤器采用特殊滤帽,杜绝过滤器中的石英砂进入二冷水系统,进而造成二冷水喷嘴堵塞。

3)反洗效率高、反洗时间短,反洗水量小。

4)系统占地面积小,可以根据实际用地情况灵活设计过滤单元的排列。

5)过滤器有两个开口,顶部开口用于滤料检查和增加滤料,底部用于清空滤料和维护,各端口都采用完全防漏设计,系统应用了水压封原理,安全可靠。

6)球型外壳,可以充分配合布水器均匀布水,过滤器外表面由复合材料构成,能够承受较大的供水压力并且耐腐蚀,过滤器内层由黑色聚乙烯制成,防止脆裂及被化学物质侵袭。

7)布水器使未过滤水即使在高流量的情况下亦能均匀流过填料层,并在填料层上维持一平整水面。

8)压力补偿式集水器,接近中部的开口小,接近尾部的开口大,使集水器出口压力一致。

2.2 二冷水系统改造后流程:

一次沉淀池(漩流井)→二次沉淀池(斜板)→热水池→上塔泵→a.g.f.球型浅层石英砂过滤器→冷却塔(降温)→冷水池→二

冷水供水泵→自清洗过滤器→三炼钢铸机配水室自清洗过滤器→

连铸机用水点。

2.3供水管路和斜板沉淀池方案优化

利用1#铸机停产检修机会,对二冷水管道进行了加药、清洗、预膜的在线处理,并调整了加药方案。通过向二冷水中投加破乳助凝剂,让二冷水中乳化油的双电层、胶粒的动电位降低,以达到二冷水中的乳化油脱稳破乳的目的。然后投加絮凝剂,通过吸附、桥连、压缩双电层等作用,使二冷水中破乳后的乳化油与水中悬浮物吸附后迅速下沉,最终形成密实、粗大的絮团而沉淀,达到除油和净化水质的目的。经絮凝沉淀试验筛选确定bq-101a絮凝剂与

bq-101b破乳助凝剂复合使用对炼钢连铸二冷水处理效果最佳。由于连铸二冷水中不仅含有大量的悬浮物、氧化铁皮,还存在一定的乳化油。投加bq-101a絮凝剂与bq-101b破乳助凝剂,不但降低连铸二冷水中的悬浮物,并可大幅度降低二冷水中乳化油含量。通过加强对二冷水斜板沉淀池定期排污,炼钢厂二冷水定期放散及雾化过程中使用的压缩空气管路、过滤器定期检查、清理,提高压缩空气的净化程度,为炼钢厂二冷水喷头堵塞率的降低创造有利条件。

3改造后的运行效果分析

炼钢厂1#连铸机二冷水系统改造后,能够较好解决1#铸机喷嘴堵塞的情况,满足了生产需要,保证了炼钢厂品种钢生产的要求,减少了系统排补水,而且对环境保护意义重大。取得了良好的运行

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