创新型QC课题成果实例

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二、讨论解决方案:
讨论解决问题的方法:
1、申报作业改造计划,对料仓改造以增加贮料仓容积。 2、调整罐车司机的作息时间,确保破碎料小罐车及时将粉 料贮仓内的破碎料运送走。
3、研制满仓报警器,将料仓内料位情况及时传递给操作人 员。
三、解决方案综合评价:
为在上述方法中挑选出性价比最 优的方案,我们制定了 【解决问题方案综合评价表】:
解决问题方法综合评估表
序 号
可解决问题的方法 综合分析
综 确定 合 预计 可实 经济 影响 防呆 得 实施 有效 施性 性 工作 效果 分 与否 性 1 5 1 5 15 否 评估
1、投入资金较大。 申报料仓改造计划,加 2、建设实施周期较长。 3 1 大破碎粉料贮料仓容积。 3、设备改造期间破碎设备必须停工, 影响破碎正常生产。 调整罐车司机的作息时 罐车司机丛事破碎料运输以外还有厂 间,确保破碎料小罐车 房碳渣及电解质块的运输工作,作息 2 及时将粉料贮仓内的破 时间调整,必将影响到其他一系列的 碎料运送走。 工作安排,实施有一定难度。 1、虽然公司三个分厂的破碎系统均 没有满仓报警器这个装置,但料位报 警器技术在工业自动化生产运用中已 研制满仓报警器,将料 是非常成熟的技术,实施应用难度不 3 仓内料位情况及时传递 大。 给操作人员。 2、研制安装满仓报警器对破碎正常 的生产运行没有任何影响。 3、具备较强的防呆效果。 注:好-5分;一般-3分;差-1分。
将满仓报警 器的电气原 理及接线图 粘贴在报警 箱内,便于 故障 检修。
十、下一步打算:
虽然满仓报警器的研制取得了成功,提高了破碎设备运行的 稳定性。但破碎的生产运行是一个由鄂式破碎机、斗式提升机、 振动给料仪、布袋除尘器、磨粉机、鼓风机等若干个设备组成 的一套系统性的生产设施。系统中的每个设备发生故障,都会 造成整个破碎系统整体停运下来,对破碎的生产运行产生严重 影响。 所以我们下一步打算围绕【降低破碎系统故障停机时间】这 个活动主题来持续开展QC活动。
200元



投入费用少,不受粉 尘影响,稳定性较高。
六、实施计划
根据表2:的综合评价分析,我们确定性价比最好的方案三进行实施研制。 方案实施分工计划表 责任分工 绘制“报警器电气原理图”,并完 成“报警器”箱内元器件的的安装。 准备连接电缆及保护套管及其他辅 助材料的领取。 完成时间 责任人
2010年8月10日前
3
3
3
1
3
13

5
5
5
5
5
25 实施
四、选择活动课题
根据综合评分表的结论,我们制定QC课题“研制破碎满 仓报警器” 设定课题的目标值: 根据破碎设备生产需要,我们确定活动目标值如下: 1.当料仓内料位高度达到报警限位时,发生声、光两种报 警信息。 2.当报警器持续报警5分钟(时间可设定)后,报警状态 仍未解决时,自动切断破碎磨粉机设备的工作电源。
本次QC成果发布到此结束 请各位专家评委批评指正!
赵志远
2010年8月10日前
陈俊云 赵军虎
七、现场实施安装:
现场安装场景:
现场实施:
接近感 应开关。 料仓未满 时,锁气 阀配重杆 呈落下状 态。 料仓达到上 限时,锁气 阀配重杆升 起同,触发 感应信号。 接近感 应开关。
现场实施:
光报警
核心部件: 【接近开关】
声报警
报警器 电控箱
八、效果验证:
研制破碎满仓报警器
发布人:赵军虎
电二磨粉一族QC小组
一、课题背景
因为粉料贮料仓偏 小,在破碎设备生产过 程中,经常会发生料仓 贮料已经超上限,但现 场操作人员无法得到料 位已超上限的信息,不 能及时将运行中的设备 停下,造成破碎设备在 异常工况下运行,极易 造成设备故障损坏。
QC小组成员简介 小组名称 课题类型 姓名 赵志远 陈俊云 赵军虎 性别 男 男 男 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ磨一族小组 创新型 年龄 37 41 37 学历 大专 高中 高中 小组注册号 活动时间 职务 组长 组员 组员 2010年7月-8月 组内工作分工 小组活动的全面工作 材料准备及现场实施 材料准备及现场实施
一、课题背景
贮料仓料位超上限对设备造 成的隐患: 已经研磨好的粉料重新 并被吸入到研磨系统内 被二次研磨,造成破碎 料粒度过细。
一、课题背景
贮料仓料位超上限对设备造成的隐患:
粉料二次进入 磨粉机内进行 二次研磨,降 低了磨粉机的 研磨效率。
一、课题背景
贮料仓料位超上限对设备 造成的隐患: 鼓风机吸入大量含粉 尘的气体,会加速鼓 风机叶片的磨损、引 起鼓风机振动值升高, 造成叶片断裂的恶性 设备事故发生。
五、讨论“满仓报警器”的具体实施方案。
通过讨论我们分析了以下三种“满仓报 警器”的实施方案。 1、安装料位计进行在线测量报警。 2、用机械行程开关实现下料口状态监控 及报警功能。
3、用无触点电子开关实现下料口状态监 控及报警功能。
针对上述三种方案的优缺点,再次用综合评价表进行评价
表 2: 方案 1、 安装料位计进行在线测量报
警。

方案可行性分析
成本 投入 2900 元 稳定 性 中 可行 性 中 防呆 性 高 综合评价
投入费用高且料位计 信号不稳定故障率较 高。
投入费用少,但受破 碎现场粉尘大影响, 使用稳定性一般。
2、 用机械行程开关实现下料口
状态监控及报警功能。
200元



3、 用无触点接近开关实现下料
口状态监控及报警功能。
图中停机间隙就是料仓超上限后持续一定时间后,自动切断磨粉机主机电源 的运行曲线。 当报警状态未解除的情况 下,设备处于无法启动,防呆性极佳。
八、效果验证:
满仓报警器项目在公司8月份的设备专项考核中获得加2分的奖励。
九、巩固措施:
为保障“日常运行的稳定性,我们采取 了以下措施: 将“满仓报警器”的工作原理及安装 布线图粘帖在现场报警器的箱体内, 方便日后的检修工作。 根据“报警器”的工作原理,整理出 故障排查路径表粘帖于报警箱内。 满仓报警器故障排查路径表 •检查确认220V电源是否正常。 •检查确认“开关电源”12V输出电压是否正 常。 •检查确认“接近开关”是否正常。 •检查确认“接近开关”感应片是否偏离规 定位置。 •检查确认“小继电器”底座是否有松动现 象。
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