墨西哥湾BP公司漏油事故分析PPT
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事故原因分析
• 原因分析之三: 该井施工进度比原计划推后了
大约6周,为了赶工期,没有按规定测试固井质量 曲线,超越程序进行下一步作业,没有及时发现 固井质量缺陷;为了赶工期水泥浆候凝16.5小时就 用海水替浆。
• 原因分析之四:在采用负试压验证固井质量时,
使用较轻的海水(比重1.03 g/cm3 )替换套管内环 空钻井液(比重1.9g/cm3 ),使油井处于不可控的 负压状态;同时对负试压时的压力读数和体积流 量判断失误,误认为测试成功,未能发现地层流 体与井筒存在联通性。
• 原因分析一:在固井过程中,因水泥浆设计、
水泥充填、候凝时间、固井质量测试和水泥环风 险评估等环节存在缺陷,造成固井质量不合格, 套管外环空水泥环未能有效的封隔油气层,地层 流体突破了水泥环。
• 原因分析二:井底套管鞋内水泥凝固、套管鞋
浮箍单向阀关闭存在缺陷,套管鞋未能有效的阻 隔油气,导致地层流体突破套管鞋进入到套管内 环空。
墨西哥湾BP公司4.20原油泄漏 事故分析
分析内容
1.事故介绍 2.事故原因分析 3.事故造成的后果 4.总结与教训
• 事故基本情况
1. 2010 年4 月20 日晚21:41,英国BP石油公司所属的位于美国 墨西哥湾的Macondo井在注水泥固井后,进行负试压作业时 发生了震惊世界的井喷着火爆炸事故。 2.火灾爆炸持续近37 小时后,“深水地平线”(Deepwater Horizon)钻井平台沉没。事故导致11人死亡、17 人受伤。 3.喷出的原油造成近一万平方公里的海域被污染,近1500公 里海滩受到污染 。井喷历时87天,直到2010年7月16日才将 井喷封堵成功。 4.截止到2011年4月,BP已经拿出410亿美元用于各项赔偿和 交付罚款 。
总结与教训
• 1 加强环境建设方面的管理,任何时候都
不能以牺牲环境为代价,必须引以为戒。 • 2 不断完善和严格遵守各项工作制度和程 序,识别风险,制定风险削减措施,消除 安全隐患。 • 3 技术的完整性管理,设备预防性维护, 能够满足生产需要。
We always have enough time to do the right thing!
替浆时已经发生溢流,但现场人员没有发现,错 误的继续循环,大约40 分钟后直到油气穿过防喷 器进入隔水管后钻工们才开始采取关井措施,错 过了关闭防喷器的最佳时机。
事故原因分析
•原因分析之七: 关闭环形防喷器时油气导流不当,
造成事故迅速升级。操作人员没有将喷出的油气通过平 台右侧的分流管放空,二是导向液气分离器,并通过分 离器上的12 英寸鹅管喷向钻台与点火源接触立即发生了爆 炸。从井喷到第一次爆炸只有 8分钟,现场人员来不及采 取下一步措施。 •原因分析之八: 防喷器应急模式失效。该井安装的 卡梅隆公司生产的防喷器组合有3种应急模式:应急解脱 程序、自动功能模式、水下机器人启动剪切功能。但这 三种应急模式在封堵油井过程中都失败了,这里没有证 据得出应急模式失效的准确原因。根据 BP 的事故调查报 告表明,钻井公司在防喷器测试、维护和管理方面存在 缺陷。2011年4月BP起诉Cameron公司,声称其生产的防喷器 切断塞存在质量缺陷。
• 事故经过:
2010年4月20日夜间,位于墨西哥湾的“深水地平线” 钻井平台 发生爆炸并引发大火; 2010年6月23日美国墨西哥湾原油泄漏事故再次恶化, 原本用来控制漏油点的水下装置因发生故障而被拆下修理, 滚滚原油在被部分压制了数周后,重新喷涌而出,继续污 染墨西哥湾广大海域。
事故原因分析
事故造成的后果
• 11人在事故中死亡。 • 污染区域超过8500平方公里,8个国家公园受到 威胁。 • 污染可能导致墨西哥湾沿岸1000英里长的湿地和 海滩被毁,渔业受损,脆弱的物种灭绝。 • 公司股票下跌约45%,损失约为1050亿美金。 • 截止到2011年4月,BP已经拿出410亿美元用于各 项赔偿和交付罚款 。 • 对BP公司的信誉也是一种沉重的打击。
谢谢!
事故原因分析
• 原因分析之五: BP公司(油公司,甲方)和越
洋公司(钻 司的意见,先用海水替换钻井液后再打水泥塞。 如果采用先打水泥塞封井,然后用海水替浆,就 不会破坏套管内压力平衡。
• 原因分析之六:据录井和负试压资料分析,在