煤气化发展历史
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由于无烟煤资源面临枯竭,价格不断上扬。2003年,临猗公司十万吨甲醇项目煤气化装置计划采用美国德士古技术。为了避开昂贵的技术专利费问题,采用由具有甲级资质的北京中京设计软件有限公司设计,北京达立科公司和清华大学合作的非熔渣-熔渣分级气化技术,该技术尚在实验室阶段。
2003年6月公司从老合成氨系统先后抽调20余人有经验的化工操作工,先后到陕西渭河化肥厂、山东鲁南化肥厂、上海焦化厂、学习当时世界上最先进的煤气化工艺德士古水煤浆加压气化。
非溶渣—溶渣分级气化技术是由临猗公司、清华大学、北京达立科公司共同研发的具有自主知识产权的煤气化技术,其主要特点为:
1、水煤浆气化,以CO2为雾化剂,利用分步给氧技术,建立了两个气化区,喷嘴位于气化段内,减缓了喷嘴使用的恶劣条件,延长了喷嘴的使用寿命。
2、分级向气化炉内注入氧气;大部分氧气从炉顶部烧嘴同水煤浆一起进入气化炉,少部分氧气从炉上部侧壁氧气喷嘴进入气化炉。
为了确保装置的顺利投产,决定先采用德士古气化开车,2006年1月22日德士古水煤浆加压气化炉在我公司一次性投料成功。稳定运行一段时间后,着手对装置进行改造,改为非溶渣—溶渣分级气化技术。并于2007年9月2日非熔渣--熔渣分级气化炉在我公司一次性投料成功。运行了一天之后,由于CO2作为雾化剂造成系统CO2高,产量低,煤耗高。对系统的影响比较大,2007年9月3日把雾化剂CO2切换为O2,之后取得了良好的效果。
2007年10月21日,中国石油和化工协会组织专家来我公司非溶渣—溶渣分级气化炉的运行对进行了72小时考核,2007年12月6日中国石油和化工协会在北京组织专家对非溶渣—溶渣分级气化技术进行了科学技术成果鉴定,鉴定专家一致认为,非溶渣—溶渣分级气化技术处于水煤浆气化技术的国际先进水平。
我公司在边建设、边学习过程中我们经过认真研究,充分论证,在设计和施工过程中我们又进行了以下方面的创新:
1、气化炉容积改造
气化室容积和高径比都大于德士古水煤浆气化炉,这样既增大了反应空间,又改变了炉内的温度与流场分布,延长了烧嘴的使用寿命,加大了气体在炉内的停留时间,提高了碳转化率。
2、激冷室内件改造
采用华东理工大学技术,去掉气化炉激冷室上升管,增加破泡条装置,使长期困扰德士古装置的激冷室带水问题得到彻底解决。运行近一年来气化炉激冷室液位平稳,从未发生过大波动。
3﹑碳洗塔内件改造
去掉碳洗塔下部的下降管与导气管,改为十字形分布器。洗塔上部采用四层高效塔板,气液接触充分,除尘效果明显,产品气含灰量远远低于变换工段的要求。
重视科学性、技术性、创造性,是这个分厂的历来传统,几乎每次开生产例会最常出现的讨论议题就是如何革新、如何技改、如何提高效益。面对各种成绩,他们并没有满足现状,止步不前。
经过我公司技术骨干多年的摸索运行,代表着时代先进性的水煤浆“非熔渣-熔渣气化炉”技术,已逐步掌握,并为我厂的能源结构调整,提高经济效益发
挥了巨大的作用,但是这种炉型有个无法克服的缺点:每年要用一个月的时间来更换耐火砖,浪费了宝贵的生产时间,也增加了300多万元的维修费用。还因为耐火砖的高温侵蚀原因使炉温不得超过1400℃,局限了烟煤的范围,使原料供应在战略上受制于人。
面对着这个缺点,我们把目光投向了国内纷纷上马的壳牌和后来如日中天的航天炉,它们最卖力的宣传就是不使用耐火砖,可是面对着几千万甚至于过亿的庞大技术专利费,还有人为塑造的技术壁垒,我们根本无从与其洽谈。
在没有办法的情况,我们决定,利用自己的优势,向和我们有多年合作经验的相关专家研讨,淌出一条自主研发的创新之路!
想法是清华大学热能系借鉴锅炉炉体的水冷壁技术,再加上我们已有的水煤浆“非熔渣-熔渣气化炉”技术运行经验,二者优势结合在一起,实现不用耐火砖,以渣抗渣。
在工艺包开发及设备设计过程中不断涌现出来各种智慧的火花,攻克了许多技术难点,如:○1炉膛上下结合部的大法兰密封,○2水冷壁在炉膛内的定位,○3保护环腔缝隙的密封、○4点火与投料过程的逻辑程序切换,○5高温检测元件特殊设计,测温准确。
经过苦思攻关,利用原料我们掌握的水煤浆投料程序,根据组合烧嘴的特点,设计开发了弛放气、氧气点火与煤浆投料切换的一体化程序,不用更换烧嘴,不用提前标定流量,迅速安全的完成火点火的任务。又在微机前与计算机中心人员连续几个月的调试,使得这一程序的逻辑控制部分在微机控制系统得以完美实施。
通过三年的不断实践与施工,开发的水煤浆水冷壁气化技术于2011年8月22日在公司一次投料成功。