右幅桥39联箱梁首件工程施工小结

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

右幅桥39联箱梁首件工程施工小结

右幅桥39联箱梁首件工程施工小结

在各级领导的正确指挥下,经过全体工作人员的不懈努力,于11月14日成功浇灌完成右幅桥39联箱梁(以下简称Y39联箱梁)。11月20日拆模后,箱梁混凝土外观质量不理想,表现在混凝土接茬部位接缝不顺直、漏浆错台较严重;砼早、中期强度满足标准要求。总之,第一联箱梁总体来说是成功的,但是暴露的问题也很多。主要是第一联箱梁钢筋制作安装及外观质量不理想,为了提高箱梁施工质量,按照合同期保质保量的完成合同要求箱梁施工任务。现按钢筋、模板、混凝土等工序总结存在的问题,提出整改措施,希望在第二联箱梁及后续施工中得到改进。

一、工程概况

Y39联箱梁采用现浇C55P.C连续箱梁,跨径组合为4×30m,箱梁高度为1.8m。其中第1、2、3跨底板宽4.5m,顶板宽9.5m;第4跨底板宽4.74m,顶板宽9.74m;顶板厚25 cm~55 cm;腹板厚90 cm~50 cm;底板厚62 cm~22 cm。整个4跨连续箱梁腹板有通长的预应力曲线管道12束,分上中下3排,横向分成4组(腹板每边各2组),顶板负弯矩在两跨间有管道12束,分纵向2排,横向分成6组,一联负弯矩总共36束。

二、施工简述

Y39联箱梁支架搭设从9月14日开始搭设,9月30日通过地基承载力、钢管及扣件、杆件安装、剪刀撑等全面验收;10月1日至10月6日进行了支架加载检测,支架整体刚性结构,沉降和自身变形很小,顺利通过验收。

10月7日Y39联箱梁底板、腹板模板开始施工,10月13日通过验收;10月14日开始底板、腹板钢筋安装,10月20日完成钢筋安装及预应力管道预埋并通过验收;10月21日进行内箱模板安装,10月27日通过验收。Y39联箱梁第一次浇筑(底板、腹板)于10月28日9:40点开始浇筑砼至18:30点结束;整个浇筑过程用时8小时50分,实浇C55砼352m3,施工过程顺利。

10月29日开始内箱顶板模板安装,11月4日完成并通过验收;11月5日开始顶板钢筋安装,11月13日完成并通过验收。Y39联箱梁第二次浇筑(顶板)于11月14日9:30点开始浇筑砼至16:30点结束;整个浇筑过程用时7小时,实浇C55砼390m3,施工过程顺利。

Y39联箱梁从支架的搭设到顶板混凝土的浇筑完成,历时2个月,暴露出我们在施工管理、施工工艺上都存在不足;通过第一联箱梁施工,各部门、作业队都必须进行深刻反省和改进,为后续箱梁施工的顺利进行打下基础。

三、总体验评

Y39箱梁从钢筋加工安装到砼浇箱梁结束,严格按规范要求组织施工,施工过程按《箱梁施工专项方案》和《公路桥涵施工技术规范》进行。各道工序均达到预期的要求。从钢筋制作安装、钢筋焊接头和模板的平整度、构件的外形尺寸等各项技术指标合格率均达100%,该箱梁评为合格。

四、现浇箱梁施工流程图

五、各工序施工工艺及存在主要问题和解决措施:

1、支架搭设

Y39箱梁承重部分支架采用自锁碗扣式钢管支架,满堂搭设。支架钢管采用φ48×3 .5mm碗扣式钢管,立杆间距为60cm×90cm(横向60cm,纵向90cm),水平杆间距120cm搭设。整个Y39联箱梁支架的搭设从9月21开始,到10月2日完成预压。

a)、存在问题:

①第一层水平杆离地面过高,大于验收要求的600mm;

②碗扣松动;

③顶托悬空过大(大于35cm);

④部分碗扣材质锈蚀严重;

⑤钢管壁厚不达标,锈蚀严重;

⑥墩柱与支架之间的连接不够紧密;

⑦剪刀撑没有通长设置;

b)、原因分析:

①施工员、安全员、质检员监管力度不够;

②支架作业队施工人员责任心不强;

③进场材料没有质量证明书;

c)、解决措施:

①加强支架从业人员质量、安全意识教育;

②支架搭设工必须持证上岗;

③在第一层水平杆下增加一道离地高度不大于300mm扫地杆。

④检查碗扣的松动率,将松动的碗扣轻锤敲击锁死,保证一跨松动率小于4%。

⑤顶托螺旋外露长度不得大于30cm,否则必须进行调整。

⑥用游标卡尺检测,锈蚀度过大的能拆换的尽量拆换,不能拆换的在旁边增加一道立杆或横杆,下次坚决不准再用。锈蚀厚度小于

0.5mm的刷漆或红丹进行防锈处理。

⑦应根据箱梁底板与翼缘板的宽度定出支架的搭设宽度,尤其是翼缘板支撑系统必须按支架专项方案严格执行。

2、模板工艺

箱梁底模、翼缘板底模采用2440×1220×180mm胶合板;腹板上下两端分别采用R750(上)和R300(下)弧形定型钢角膜,由5mm定型钢平模连接组成,每片长1250mm,分断处由连接螺栓进行连接;

内模支撑采用90cm门字架,为防止内模上浮设置钢管压件,模板采用1840×920×150mm胶合板拼装。

a)、存在问题

①模板衔接处错台严重;

②接缝空隙较大;

③底模拼接处翘头;

④底支撑方木松动;

⑤楞条外挑长度大。

b)、原因分析

①顶托与方木接头密贴不严实,有空隙及悬空现象;

②模板尺寸有误差;

③模板钉装因内应力影响、温差较大等原因产生不均匀变形;

c)、解决措施

①调整顶托螺旋,使木方紧压密贴无松动;

②根据测量标高对错台、尺寸进行调整,使其偏差在规范规定范围内。

③靠模时要调整好角度和尺寸;

④接缝空隙可用玻璃胶密封;

⑤钢筋垫块尽量放置在模板接缝处和翘头的地方,利用钢筋自重压实;

⑥尽量减少拼缝,保证了底模表面的平整度。

3、钢筋制作安装

钢筋焊接采用BX1-315和BX1-500交流弧焊机,焊接操作工使用技术过硬的焊接高手进行焊接操作,确保焊接接头合格率100%。

钢筋制作在钢筋棚内加工成半成品,运至现场进行成型。

a)、存在问题:

①钢筋下料不规范,成型钢筋尺寸偏差较大;

②锚垫板处钢筋切断太随意;

③N12倒角钢筋因波纹管阻挡,未经同意任意改变钢筋形状和尺

相关文档
最新文档