严格管理降成本 降本增效促发展

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降成本强管理活动征文

严格管理降成本降本增效促发展

-------线材降成本强管理浅见高董事长在2011年工作总结大会上明确指出,2012年主要工作要围绕“降成本、强管理”展开,面对当前的市场形势,企业要想生存、发展,降本增效提高产品市场竞争力已刻不容缓。降低成本必须依靠管理,二者相辅相成,只有明确工作方向,全员参与,增强广大干部职工的危机意识和责任意识,从节约一滴水、一张纸、一度电等细小环节入手,从各个方面节约挖潜,才能最终走向胜利。下面对线材降本增效工作谈自己的认识。

一、提高作业率和产量指标是实现吨钢成本下降的前提和保证

1、将综合指标分解到工段、班组、每个人,执行严厉奖惩制度,人人肩上有指标,人人头上有责任。

2、更换轧辊、轧槽放在交接班时间,集中两班人员进行作业,缩短停机时间。

3、抓好设备点巡检工作,岗位工要做到操检合一,将设备事故隐患消于萌芽之中。

4、加强对停机前各项准备工作,生产中易损备件合理储备工作,常见事故处理预案等的管理工作,将工艺停机和事故停机降到最低。

5、调度要做好全线各项工作的协调组织工作,防止断续停机现象,过钢节奏要掌握合理,达到轧制过程最佳状态。

二、提高成材率指标是降低吨钢成本的关键

1、加强岗位责任心教育和技术培训工作不放松,岗位业务操作技能持续提高,减少工艺事故和质量事故,减少生产过程轧废和次品产生。

2、钢坯入炉前要严格检查,不合格钢坯杜绝入炉,防止后续轧废产生,钢坯加热要合理控制空煤比及炉压,减少降低钢坯烧损。

3、轧线对切头去尾控制在200mm内,既能满足工艺要求又能提高成材率。

4、钢坯估重要同实际重量相符,计量数据准确,防止亏重现象和对管理层的决策起到误导。

5、对出现的事故要坚决执行“四不放过”原则,避免重复事故的发生。

三、科学合理节能降耗是降低成本的有效手段

1、电耗降低措施:①轧机各架次要合理分配压下量,确保连轧微张力关系,避免单架次轧制负荷过大。②生产线开停车有调度统一指挥,避免因局部故障的处理导致其它设备长时间无功运转。③安环加大对无用耗电设备的巡查工作,从一个灯泡、一台风扇、空调设定温度等小事抓起,营造良好的节约风气。

2、煤气耗降低措施:①严格执行加热工艺制度,加热温度控制在1180±10℃,空煤比控制在1:0.8,杜绝操作上浪费煤气现象。②在生产组织上,生产计划要同炼钢厂生产沟通协调好,最大程度保证钢坯热装率,提高钢坯入炉温度,降低煤气耗量。③做好加热炉日常维护工作,尤其是各阀门组和四通换向阀,提高加热炉严密性及蓄热体蓄热能力。

3、轧辊、辊环耗降低措施:①轧辊消耗是线材工艺消耗大项,合理配组磨削使用是降低辊耗保证,末线辊在不影响产品质量的前提下要加大单槽过钢量。②轧辊、辊环冷却水冷却情况要加强检查,防止烧槽、掉肉影响过钢量及增大车削量。③严格按照装卸辊、机架规程进行作业,杜绝烧轴承对轧辊造成的影响,以及碎棍、断辊的发生。

四、持续不断的技术改进,使成本管理始终走在同行前列

1、加热进钢辊道全部加装保温罩,有效降低钢坯温降,提高钢坯入炉温度,减少煤气消耗。保温罩制作工作正在实施中。

2、在线滚动导卫轴承润滑方式有干油润滑改为油雾在线润滑,

降低导卫轮及轴承消耗量,减少导卫引发的停机事故,提高作业率。此项工作2月中旬已完成,使用效果比较明显。

3、通过考察学习其它轧线先进控制技术,有利于降低生产过程成本、降低工人劳动强度、增产增效,以及可提高产品市场竞争力的技改,我们还有很大的潜力去挖潜。例如K9、K10轧辊材质更换为高速钢轧辊,可有效提高单槽过钢量,节约换槽停机时间和提高轧件表面质量;精整区域收集、运输系统改造为卷型架和PF线形式,可有效避免线材表面划伤,提高产品外观质量和降低工人劳动强度。

五、改变经营思路,突出我厂优势,降本增效立竿见影

我厂轧机组为23架次组成,同比同行业轧机架次少2--5架次,采用大压下强扭转生产工艺,因此产品尺寸均为正公差,不受下游市场欢迎,为此,07、08年两年时间,在北科大轧制中心的指导配合下,通过对精轧区域孔型和中轧K9孔型重新设计优化,粗中轧轧机提速、改变红坯尺寸等一系列工艺技改措施,在不甩机架的情况下实现了Φ8、甩2Φ10规格的负公差轧制生产,轧制过程平稳且批量满负荷生产早已实现。较生产Φ6.5盘圆优势如下:

1、产量提高15%,按Φ6.5月产量40000吨计算,生产Φ8/Φ10月产量可提高6000吨。

2、生产过程成本降低,吨钢电耗可降低10KW/h,吨钢煤气耗可降低25m3。

大规格盘圆生产效益、成本可谓是双丰收,武安地区其他线材生产线为何以大规格盘圆生产为主?显而易见。建议改变销售思路,以突出我厂线材Φ8、Φ10生产优势,实现我厂轧线利润最大化及成本最低化优势。

轧钢厂高线:郭平利

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