一起空分启动中主冷总碳超标事件

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一起空分启动中主冷总碳超标

石成军蒋小林

马钢气体销售分公司氧一分厂

2016-8-26

摘要:通过一次因空分长期停车后,冷启动过程中出现的总碳超标事件的处理,总结了该类事件应对的方法以及如何避免发生同类事件。

关键词:总碳超标降膜式主冷冷启动长期停车乙炔

一、流程介绍

马钢四万制氧机2004年投产,林德全进口,采用分子筛吸附,氧、氩内压缩,全精馏提氩,生产氧、氮、氩、氪氙,氖氦等产品的全提取空分装置。主冷采用双层设计,上部为降膜式主冷,下部为浴式主冷。上塔是填料塔,下塔为筛板塔。正是主冷的结构特性,使得空分装置的主冷安全有了特殊性。图1是主塔部分,展示了主冷特点及主要流程特性。

图1 空分部分流程

二、事件经过:

2014年6月10日,在装置停车检修10天后,重新启动空分系统。21:30 空分送气完成后,投运主冷总碳分析仪AI3211,初始值是22.4ppmCH。由于停车时间过长,送完气后,主冷没有液位,开始处于积液操作阶段。总碳分析仪的数据随积液的进行缓慢上升,到2:19达到48.3ppmCH,然后开始快速上升,到3:00

达到97.2ppmCH(图2),并因超量程显示开路。当仪控人员赶到现场后,通过更换总碳分析仪的燃烧氢气及替换备用总碳分析仪,确定非分析仪故障而产生的误报,又使用‘标准气’标定该分析仪,确认表记准确。通过调整分析仪AI3211l 量程后,最高数值出现在5:50,达146ppm,并在这个范围持续波动。到早上8:00,主冷液位积到约80%(图3),总碳才开始下降,其中持续在100ppmCH以上达到5小时。到上午10:00,总碳AI3211逐渐降到25ppm,基本合格,达到安全状态。

图2 主冷碳氢含量趋势(红线)

图3 主冷液位变化趋势(红线)

三、原因分析:

空分系统带液停车时间过长(停约10天),造成主冷液面逐渐下降,形成干

蒸,造成碳氢化合物的积聚。当启动空分后,由于主冷无液位,需要积液,这段时间较长,主冷的总碳浓度得不到稀释,远超安全值<20ppm。而总碳超标后,因为装置在启动过程,液体量不足,无法有效的增加主冷液体循环量,但主冷蒸发量却很大,残夜中总碳就有个快速上升的过程。

四、解决方法:

1. 为了缓解这种状况,控制总碳的含量,采取提前启动氩循环泵P4565A,P4566A,利用粗氩一、二塔有限的液体洗刷主冷,尤其上部的膜式主冷,增加主冷的液体供给量,以达到稀释主冷总碳含量的目的。

2. 在主冷液位达到71%左右后,及时预冷液氧泵,增加主冷液体的循环。在液氧泵预冷完成后,及时启动液氧泵,增加液氧的抽取量,增加装置的液体循环量,加速主冷的稀释,洗刷主冷。虽然较高的碳氢含量给液氧泵启动带来一定风险,但液氧泵启动后,使高压空气大量液化进入下塔,大幅增加了主冷液体的循环,更有利于总碳的稀释。

3. 保持较低下塔液位及粗氩塔液位,通过节流阀,较多的转移下塔液体到上塔,增加主冷液体的供给,加速稀释主冷。

4. 及时对液空,液氧做乙炔的定性化验,以确认总碳中的乙炔含量。实际上总碳中正常危险组份是乙炔,化验结果显示无乙炔。这样就给生产赢得时间,可以通过工艺的方法稀释主冷,达到降低总碳的目的。

五、效果评价:

通过以上的措施,最终约12个小时后,主冷总碳含量进入安全区间。

六、总结:

1. 空分长期停车,尤其四万使用降膜式主冷,碳氢的积聚问题应该引起重视,制定合理标准,当停车天数达到一定,主冷液位减低到安全液位,应该强制排液,保障主冷的安全。启动后,主冷最初积累的液体应该进行排放,降低主冷风险。

2. 增加分析手段,能够分析总碳中具体组份的含量,尤其像乙炔的含量,只要它不超标,空分可以不停车,只需采取措施,在一定时间内降低总碳含量就是安全的。但在生产允许的情况下,总碳超标时,尽量实施空分大加热,消除隐患。

3. 在采用稀释的工艺操作后,如果能有效减低总碳含量,就说明风险是可控的。启动操作中以主冷安全为首要目标,不能不顾安全而追求产品恢复的速度。

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