如何预防电缆绝缘损坏的方法

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电缆正确保护、安装及处理措施及方法

一、如何防止电线绝缘损坏?

(1)通过电线的电流不应超过电线的安全载流量;

(2)不要使电线受潮、受热、受腐蚀或碰伤、压伤,尽可能不让电线通过温度高、湿

度大、有腐蚀性蒸气和气体的场所,电线通过容易碰伤的地方要妥善保护;

(3)定期检查维修线路,有缺陷要立即修好,陈旧老化的电线必须及时更换,确保线

路的安全运行。

(4)有安全距离;但由于高压电缆绝缘的安全等级较高,故通电后应该不小于0.7M.

破损后会造成跨步电压。

(5)同时在购买电缆后存放时应注意安全、防盗、防雨、防潮、防划压等措施。

(6)在设计电缆规格型号时应遵循实际用线>设计用线的规格型号,以此避免在使用过程中出现电

缆因电阻过大导致电缆发热变形及绝缘层流化燃烧。

二、电缆使用误区

1)贪图价格便宜

这是相当一部分用户,甚至一些企业使用电线电缆存在的比较普遍的误区。一些用户为了省钱,忽视安全,专拣那些价格低,质量没有保证,事故隐患大的劣质电线电缆。我们知道,由于电线电缆的安全性及其它因素,致使电线电缆的价格无法满足一些用户的要求。而一些无证经营的企业在选材、生产工艺、检测手段等方面均无法制造满足国家标准要求的电线电缆,它的安全性将无法得到保障,再加上在短尺少米上做文章,以其低价格充斥市场,迎合一些用户。故敬请用户不要贪图价格便宜和无证及资质不完善的电线电缆企业。

2)选型不达标

一些用户对自己的电器使用要求、环境条件认识不足,对电线电缆型号的使用范围、要求、性能了解不够而常选错型号。比如:某炼钢厂的炉前运渣车,它的动力就是一台电机,炉前温度高达800℃~900℃,在这样的环境条件下,由于该厂对电线电缆有何种特别要求一无所知,于是选用一般通用橡套软电缆充YC型,结果使用时间短,护套被烤焦,既影响了生产,又浪费了经济。后经咨询,选用耐火阻燃电缆,减少了更换电缆之苦及经济损失,保证了企业的正常生产。一些重要部门、高层建筑、计算中心、化工、公共娱乐场所和人员集中等场合,均要使用具有消防功能的阻燃或耐火电缆;煤炭部规定在煤矿深井中使用的电缆必须具有阻燃性;还有如电梯电缆、电焊机电缆、电机引接线等,都有特殊性能要求。这些具有特殊性要求的特种电线电缆在实际使用中,一些企业特别是个体企业往往对它们认识不足,拒绝使用;一些企业无视煤炭部规定在煤矿深井中使用的电缆必须具有阻燃性的要求,而是购买一般通用橡套软电缆;还有一些卡拉OK厅、人员集中场合安装一些不具有消防功能的一般电线电缆,造成极大的事故隐患。案例:如2013年四川某工地,该工地最大使用电量为300KV,电源距离为100米,在理论上应使用YJV-4X150+1X70电缆,但是在他们使用过程中却出现了电缆过于发热现象,到最后该工地经我公司技术人员设计和建议使用了YJV-4X185+1X95电缆后,到如今都未出现电缆发热等其他故障。

三、绝缘电力电缆;故障;改进措施?

随着电力技术的发展和城市建设规模的扩大,交联聚乙烯(XLPE)绝缘电力电缆的使用量越来越大。但是,近年来,XLPE绝缘电力电缆在运行中暴露出的设计、安装、运行、维护等方面的问题,直接影响到企业的安全生产。

1 XLPE绝缘电力电缆故障

1.1 电缆故障过程

2013-05-19晨,成都某工地220 kV变电站值班员巡视时发现,660 kV GIS高压室烟雾很大,报告之后有关人员对电缆夹层和电缆沟进行检查,并用红外热像仪查找电缆过热位臵,同时采集气体进行色谱分析,判定是石油产品过热产生的烟雾。将负荷倒出电缆停运后,在电缆沟内进行查找,最后在距变电站110 m处的电缆沟内发现烟雾浓度极大,排烟后确定了电缆外护套烧损位

臵,当时由于电缆沟盖板揭开,电缆外护套有明火燃烧。

发生故障的电缆型号为YJLW03-1×800,外护套为聚乙烯(PE),长2.28 m,分4段,设计为电缆段间波纹铝护套交叉互联经护套保护器接地,变电站侧经保护器接地,终端杆侧直接接地。电缆三角排列固定在角钢制作的电缆桥架上。

交接性试验时,电缆主绝缘采用交流耐压试验,试验合格。电缆外护套测试绝缘电阻很低(0.5 M)。

1.2 故障情况检查

(1) 电缆外护套外观

电缆外护套故障以转弯处为中心,向两侧蔓延烧损外护套20 m,过火部分下部外护套熔化滴落,波纹铝护套裸露,上部外护套残留,熔化的电缆外护套聚乙烯材料滴落凝固在下部电缆和地面上。

(2) 外露波纹铝护套检查

发现A相电缆在电缆沟转弯处电缆与角钢桥架接触部位波纹铝护套有一处被放电电弧烧出约1.0×1.3cm2的不规则孔洞,其它相外露的电缆波纹铝护套未见放电烧伤痕迹。

(3) 电缆护套保护器

对故障电缆护套保护器进行复试,均合格。

(4) 接地电阻检查

对各电缆井接地电阻及故障电缆各段外护套绝缘电阻进行测量,结果表明,各电缆井接地电阻均合格,而故障电缆Ⅰ,Ⅳ段A,B,C三相及Ⅲ段C相外护套绝缘电阻不合格(小于0.5 M)。(5) 电缆护套交叉互换联位检查

2 XLPE绝缘电力电缆故障的原因分析

(1) 电缆波纹铝护套交叉互联在2号井接错,在变电站侧电缆波纹铝护套A相Ⅰ段、B相Ⅱ段、A 相Ⅱ段、C相Ⅰ段构成经电缆护套保护器接地,出现较高的悬浮电位。外护套绝缘良好的电缆,如果波纹铝护套没有接地,其所带电压按带电体与波纹铝护套、波纹铝护套与地间电容的反比分配。由于故障电缆外护套绝缘不良,波纹铝护套上的电压不能完全与电容成反比的关系分配,按2005年测得电缆外护套绝缘电阻1 k郊扑悖珹相电缆1,2段外护套上承受的电压约为1 380 V,相当于额定电压的3.5%。

(2) 电缆受合闸冲击、温度变化影响,电缆串动最大的转变处外护套长期磨损绝缘薄弱,埋深较浅的电缆沟内温度春季上升,湿度较大,电缆外护套绝缘下降,C相Ⅰ段电缆外护套与钢架构间绝缘被悬浮电位击穿放电。

(3) 在持续放电电弧的高温作用下,电缆外护套发生气化,当击穿点电弧达到一定能量时,沥青气化气体发生爆燃。随之重复沥青气体再喷出再爆燃过程,击穿点温度升高,气化沥青爆燃间隔时间逐渐缩短,周围沥青被加热。击穿点电弧点燃外护套形成明火,气体爆燃停止。沥青遇明火加热了更大面积的电缆外护套,在火焰作用下熔化携带着燃烧的沥青滴落,火点向电缆两侧蔓延。

(4) 电缆在施工过程中外护套绝缘损伤,造成绝缘不良。电缆外护套绝缘交接性试验时绝缘电阻值只有1.1 k/km,电缆外护套绝缘随着运行时间的延长会逐步下降。此电缆运行的第2年,用500 V摇表检查绝缘已下降到0。2005年用500 V数字式电动摇表检查外护套绝缘电阻为1 k。

(5) 电缆波纹铝护套交叉互联设计错误,在当时的设计中,没有按设计原则将电缆铝护套进行3段交叉换位,而是将4段电缆护套直接进行了交叉换位,造成感应电压的不平衡。

3 故障后的处理

3.1 修复过程和工艺要求

(1) 清除电缆外护套烧损部分直至露出波纹铝护套为止,同时查找第一故障点。

(2) 用手锯对电缆外护套烧损部位两侧完好的外护套分别进行打毛,并留有均匀的坡度,打毛后的外护套清理干净,不留毛屑。

(3) 用防水带先填平铝护套的波谷,再以100%拉伸防水带,以半搭接方式绕包波纹铝护套1层,两端以半搭接方式绕包外护套100 mm。

(4) 绕包J-20绝缘带,将绝缘带拉伸100%左右,以半搭接方式绕包于防水带上2层,两端跨越防

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