水煤浆气化制合成氨技术改进
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水煤浆气化制合成氨技术改进
吕运江,王延坤,黄长胜(兖矿鲁南化肥厂,山东滕州277527) 2004-07-16
兖矿鲁南化肥厂德士古水煤浆加压气化制合成氨装置,是在仅引进水煤浆加压气化技术软件包(PDP)和部分关键设备的基础上,由天津第一设计院承担工程设计的煤气化装置,装置总投资1.6亿元(气化、空分两部分),装置的国产化率90%以上。气化装置为年产80kt合成氨提供合成气,是国内第一套德士古水煤浆加压气化示范装置。经过十多年的运行,该装置年生产合成氨最高达107kt,是设计能力的134%。
该装置于1993年3月在鲁南顺利投入试生产,由于是国内第一套示范装置,工艺流程复杂,开车初期出现了一系列问题。主要存在闪蒸系统流程长,渣浆泵运行周期短,对生产现场污染严重,维修工作量大;煤种单一,煤质差,煤灰熔点高,制浆需添加石灰石,水系统部分设备和管线结垢,进而引起换热器垢堵;气化炉激冷水系统运行周期短等一系列问题。经过针对性地组织技术攻关,解决了大量生产中存在的技术难题,为国内继续引进德士古技术提供了技术支持。
1 调整原料
鲁南德士古气化设计使用高灰熔点气化煤,由于灰熔点T3>1400℃,熔融排渣困难,必须添加助熔剂石灰石,造成制气成本上升,产品成本居高不下。为了降低生产成本,以低灰熔点煤代替高灰熔点煤,提高气化炉发气量。经过对周边矿点十几个煤样复配,寻找到了适宜的低灰熔点配方,并由两种煤复配,发展到多种煤复配,配煤取得了突破,改烧低灰熔点煤,甩掉了原设计石灰石制浆系统及添加系统,简化了煤浆制备流程,煤浆发热量增加38.4%,合成氨产量迅速增加并突破设计值,制浆运行成本降低15.9%;由于煤灰熔点降低,操作温度随之降低,延长了耐火砖的使用寿命,气化炉维修费用迅速降低。
2 简化改进闪蒸系统
2.1 闪蒸系统暴露的问题
(1)原设计三级闪蒸为高压闪蒸、中压闪蒸、真空闪蒸,三级闪蒸黑水出口在锥底。由于真空闪蒸罐与沉降槽处于同一高度,真空闪蒸罐处在-0.005MPa压力下操作,真空闪蒸罐的黑水必须通过泵送入沉降槽,泵送介质为含固渣浆,泵的输送介质差,造成泵的泄漏量大,维修难度大,维修费用高。
(2)由于采用三级黑水闪蒸流程,减压阀的阀后含渣黑水流速快,阀后短节在高速渣水的冲刷下,经常磨穿,轻则系统减量后带压堵漏,重则停车更换,严重影响了系统生产运行周期。
(3)闪蒸系统液位计渣堵或垢堵后无法确认闪蒸罐的真实液位,经常导致大量的黑水夹带在闪蒸汽中,进入各级闪蒸汽换热器,在换热器内结垢沉积,换热器换热能力迅速降低,工艺状况明显恶化。
(4)随着三级闪蒸的进行,黑水中的Ca2+、CO2-3、HCO-3等离子浓度不断浓缩,浓度逐渐升高达到CaCO3析出条件,与黑水中的碳黑颗粒结垢吸附在管道、设备内壁上,慢慢形成较厚的垢层。
每次停车、开车时,由于温度变化大,设备、管道和垢层的膨胀系数差别大,垢层在降温过程被挤压,在开车升温过程中随着温度的升高,设备、管道膨胀大,垢层脱落堆积在设备及管道的底部,造成闪蒸系统设备管道黑水出口或管道低点堵塞,无法正常生产。
以上问题的存在从经济和安全的角度综合考虑,系统改造势在必行。
2.2 闪蒸系统进行的改造
(1)抬高真空闪蒸罐,甩掉沉降槽底流泵,改变黑水出口部位,减少黑水堵塞问题。
(2)减少管线不必要的U型弯,减少了堵塞机会。
(3)减压阀后法兰、短节使用内衬陶瓷材料的短节。同时,改变冲刷部位及增设耐磨板,利用短停机会及时更换阀后耐磨板,彻底解决影响系统生产运行周期的难题。
3 操作运行方面的创新
3.1 成功地实施了不换烧嘴联投操作
原设计每次停、开车必须置换系统,倒开工抽引盲板,更换烧嘴,加插开工抽引盲板,程序复杂,停车时间一般在4h以上,停车时间长。我厂经过大量的研究论证,成功地实施了不换烧嘴联投操作,不换烧嘴联投的开车时间控制在1~2h内,我厂最快的一次联投开车仅32min,解决了更换烧嘴时间长、激冷水流量下降、浪费人力物力、对后工序影响大、系统开工率低的难题。系统不换烧嘴联投技术的突破,标志着我们对德士古气化技术的掌握已走在世界同行业前列。
3.2 实现了不停车倒换高压煤浆泵和高压煤浆泵不停车单缸退出运行
我厂德士古气化炉设计为一开一备,配套的高压煤浆泵也是一开一备。高压煤浆泵因煤浆质量问题经常出现垫缸(单缸不工作)或单缸隔膜破裂,初期必须停车。我厂经过大量的研究论证,成功地实施了运行过程中不停车倒换高压煤浆泵操作。1996年8月25日成功实现了不停车倒高压煤浆泵,减少了系统停车;2002年后成功地实现4次高压煤浆泵不停车单缸退出运行,仪表更换驱动液系统2位2通气控阀(高压煤浆泵补油延时联锁解除),这是我厂在德士古气化技术上的又一次突破。
4 设备创新进展
4.1 计算机供电系统改进
计算机供电系统采用双电源串UPS供电系统,确保系统供电安全,保证了断电时系统安全停车。
4.2 气化炉配套的高、低压煤浆泵实现国产化
高、低压煤浆泵原为引进荷兰产GEHO隔膜泵,由于煤浆泵输送的为高浓度、高粘度颗粒物料,工艺要求高,普通的柱塞泵类无法满足工艺要求,而隔膜泵我国尚未开发,为此,我厂与沈阳有色冶金机械厂、上海大隆机械厂联合,开发生产高、低压隔膜泵,通过长时间运行,沈阳有色冶金机械厂生产的低压煤浆泵性能稳定,已运行4年,各项指标与进口设备相近,上海大隆机械厂生产的高低压煤浆泵经过测试,性能也很好,计划下一步投入正式运行;同时,对原进口的两台低压煤浆泵减速机构进行了成功改造,基本完成了主要引进设备的国产化。
4.3 气化炉耐火砖国产化
气化炉耐火砖是易损材料,最初的耐火砖为进口法国砖,单炉价格600万元以上,使用寿命4300~8500h,生产成本长期居高不下,因此,耐火材料的国产化攻关成为德士古技术在我国发展的重要组成部分。
1994年我厂与洛阳耐火研究院、新乡耐火材料厂共同参加了国家八五科技攻关,经过努力,第一炉向火面耐火砖于1994年11月在我厂使用,运行达6000h以上。经过分析残砖晶间结构,基本搞清了耐火砖腐蚀、磨蚀的原因,经过不断研发,国产耐火砖的寿命可以达到13050h(拱顶、筒体砖)。
气化炉渣口砖尺寸对气化的运行参数影响较大,为了达到最佳运行的工艺运行状态,在充分论证的基础上,将气化炉渣口砖由
φ625mm缩小至φ525mm,延长了气体在燃烧室的停留时间,提高了合成气有效成分,降低了灰渣可燃物,实现了效益运行。由于锥底耐火砖与筒体耐火砖使用周期不同步,取消了锥底、筒体耐火砖间榫槽,使锥底耐火砖更换方便,砖缝质量得到保证。
4.4 工艺烧嘴的国产化
我厂最初使用的工艺烧嘴由德士古提供,每台10万美元,运行费用高,一般运行周期在45天左右;为此,我厂向科研单位学习,同时借鉴了兄弟厂家经验,改进烧嘴材质、结构,烧嘴运行最长周期达到2420h的纪录。
4.5 激冷水系统改进
气化炉激冷环堵塞问题,已成为制约气化长周期运行的首要因素。在激冷水管线上我厂进行了大量改造。
激冷环入口总管增加了一个过滤器,过滤器网孔选择直径为φ5mm,将尺寸≥5mm的颗粒阻挡在过滤器内,根据激冷水变化情况,