挤压造粒系统事故案例汇编
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挤压造粒系统事故案例汇编
1.上海:F803堵,停车检修
注:F803(类似于3PPD801、D802上方的滤袋)
事故原因:D803无料位指示,而当时挤出机又不正常,D803高料位后无从知晓,PK801被迫停车。把D803内料放出,换F803滤袋,再开车。
教训及措施:(1)D803(3PP的D801A/B)必须在高位以下操作,否则会因PK801出现故障停车。(2)KCV801必须完好,否则F803滤袋堵塞,造成PK801停。(3)F803滤袋与F301滤袋同,必须抗静电等级达到一定要求。
2.上海:D902均化料仓闪燃
事故经过及处理:2000年2月9日,2PP装置均化料仓发生过两次闪燃事故,使两批料共400吨左右的PP均因炭黑污染而降为次品。
故障原因:汽蒸系统料位控制不稳定,使进入D501的粉料脱除丙烯单体效果不良,粉料夹带丙烯气体进入后续工序,即进入D502、D803。含有丙烯的粉料经造粒送入均化料仓后,丙烯气体就在料仓内,从粒料表面不断逸出,而装满料的料仓容积有限,其丙烯浓度很快能达到爆炸极限,一旦粒子间产生的静电积累到放电,则产生的电火花就使达到爆炸极限的丙烯爆炸闪燃。
教训及措施:粉料从F301进入D501时,含有约2.5%的单体,在汽蒸器工作正常情况下,会全部被汽蒸去除,送往乙烯厂作燃气。但当D501因各种原因未能建立正常料位时,就不能全部去除。上述两批料的损失是巨大的,影响是严重的。为此,对于汽蒸操作必须做到以下:(1)建立40%-60%料位,以保证足够的汽蒸时间,由于3PP产量增大,而D501增容不多,因此D501内滞留时间在同样料位下会更短,在满足操作弹性的要求下尽可能建立高的料位。(2)保证TIC502、TIC503温度达120℃,按操作法设定FIC501、FIC502的蒸汽流量。(3)PK501确保正常运转,使D501内有较低压力,以利D501内单体的逸出。(4)关注氮气干燥系统内烃类气体分析仪AI531测出的量。若有异常,则迅速采取措施,如调整汽蒸参数,补充置换干燥氮气,以期降低浓度。
3.广东:PK801停无法恢复被迫反应停车
事故经过及处理:96年10月2日
PK801停车,重新启动无法恢复,HV311切排,D602满罐无法多装,只好加CO进R201、R202各一瓶,杀死反应,停催化剂进料。仪表更换TSHH804。
事故原因:PK801出口温度高报TSHH804联锁停车,而该温度开关坏掉假报,仪表当班人员无法消除。
教训及措施:(1)加强仪表工培训。(2)加强工艺操作培训。
4. EX801A停5次,EX801B停4次,
事故经过及处理:1996年10月8日20:00~9日8:00由于FT-4S催化剂产出PP粉料中带丝状物,加上添加剂GMS易成块状,造成挤压机料斗多次堵料高报,引起挤压机联锁停车。每次停车后,清挤压机料斗再继续开车。
教训及措施:修改挤压机联锁,增加一个延时,使料斗高报后延时3分钟再停车,这样操作员迅速打开料斗侧盖,清理出丝状物和块状物,虽然对挤压机下料量有一定影响,但避免了停车保证生产连续运行。此问题彻底解决取决于聚合反应送出粉料中无丝状物、块状物。
5.上海:挤出机系统EX801故障,造成全线停车
事故原因:历年里由于挤出机系统故障造成重大停车的计有上述9次,共约543小时,究其原因主要如下:导热油泵坏,切粒刀没磨好,切粒刀与模板不配合,有间隙,垂直度与同心度不好,挤出机轴承断裂,仪表柜排风扇故障无备件,主机马达轴承坏等。
教训及措施:EX801故障主要原因是设备的,如备足备全备件,可大大缩短
时间,校正垂直度与同心度,导热油泵加备泵等,通过油压调整温度、刀速等能使其磨得更好。另外一个措施是科学而合理地更换刀具及模板。据资料,一块模板应工作在2年,把这个工作赶在前面,可以大大减少因挤出机故障而停车的时间。
6.广东:EX801挤压机两螺杆互啃事故
事故经过及处理:1990年8月1日
挤压机EX801进行实物料试车,粉料T30S,MFR为8~10g/10min(因降解所导致MFR实际值升高)。10:30分主电机电流正常,M802混合器下料,流率为3000kg/h。突然造成摩擦片打滑联锁停车,同时听到很大的刺耳噪音。现场挤压机日本专家认为操作人员失误造成下料过多,但没有理由说服操作人员。于是决定启动开车电机进行排料,启动开车电机约15秒后也随之摩擦片打滑,联锁停车。日方专家仍然认定下料过多,于是决定每隔一段时间启动开车电机进行排料,直到第二天上午,总共启动开车电机约50次,情况仍然没有好转,经过请示总部,日制钢所派4位专家前来对挤压机解体,历时26天,后查出原因是制造装配问题,我方索赔挤压机螺杆,后经谈判协调达成协议解决了问题。
事故原因分析:(1)在确认挤压机下料为3000kg/h情况下,摩擦片打滑,应判断为:a、仪表风压不够。B、摩擦片问题。C、后部阻力太大,可能机械问题或硬物引起,检查排除a、b两个原因后,应重视机械或硬物在筒体内。(2)经打开主减速器检查,发现其传动齿轮固定螺栓的紧固力不够,只有要求值的1/3,其传动齿轮松动,与主动齿轮产生了速度差,因此造成了两螺杆不同步,使两条螺杆互相咬啃,损坏了螺杆。(3)多次启动开车电机,加剧了螺杆损坏程度。
经验教训及措施:(1)在科学分析正确判断前提下,操作人员应坚持正确的看法,试车过程中不要迷信专家意见,要根据实际情况处理。(2)摩擦片打滑应引起重视,仔细分析原因,避免损坏设备。
7.换网器切换造成EX801停车
事故经过及处理:1990年1月23日
16:30,换网器前后压差11.6Mpa,需进行切换,当班人员进行切换换网器,因换不到位造成网前爆破板爆破而停车,清理漏料,重新换爆破片,维修人员对
换网器检查处理,发现备用滤网因紧固螺钉不到位致使整个滤网盘固定不好,有部分凸起卡死。维修人员处理好后重新开车。
事故原因分析:备用滤网不正位
经验教训及措施:(1)每次切换时应检查备用滤网状态完好。(2)切换时检查液压油系统储备压力是否达到要求,否则需充足压力后方可进行切换。(3)切换时应先降低负荷至适当值,切换后再将负荷升至正常值。
8.山东:造粒机停车
事故经过:7月11日
17时45分,挤压造粒机组切粒水流量低报警停车,切粒室放水时发现水流较慢。脱开切粒机后发现切粒室堆满片料,并且切刀上也缠满树脂。随即联系维修拆下切刀,清理掉切刀上的树脂。然后拆下切粒室进(排)水三通管线,把切粒室内的片料清理干净后开车。由于树脂太稀,开车阀处的料无法拖走,所以停主电机,第一次开车未成功。在M802处放出部分粘料后重新开车,发现颗粒“发胖”,颗粒大小是正常的2~3倍,遂停车后再次开车,挤压造粒机运行正常。
原因分析:生产JNW28时,加入的过氧化物TX301与细小粉末在抽吸力的作用下上升,并附着在管壁上。附着到一定厚度后,这些含大量过氧化物的粉末突然脱落下来进入挤压机,造成树脂熔融指数突增,高熔融指数的树脂在切粒时出现片料,大量的片料会缠绕切刀并堵塞切粒水管线,造成切粒水流量低报停车。再次开车时未把M802内的高熔融指数的粉料完全清除,造成“拉料”困难停车。颗粒发胖是因为开车时模板清理不干净。
经验教训及措施:(1)挤压机停车后排水不及时,造成熔融树脂进入切粒室,缠绕了切刀,并把片料凝固在管线内。(2)再次开车时未把M802内的粉料放掉。(3)挤压机停车后TX301注入阀关闭不及时,喷头未拆下,造成大量过氧化物TX301进入M802。(4)关小抽吸阀,减小抽吸力,降低过氧化物挂壁量。(5)关小雾化氮气流量,防止TX301注入时发散,造成过氧化物反窜到上游管线挂壁。(6)加强巡检的力度,经常敲击M802料斗四周、M802料斗抽吸管线、W802与M802间的下料线,防止TX301在上述管线内挂壁。(7)加强人员培训,提高操作人员处理突发事故的能力。
9.挤压机爆破板爆破停车