锅炉燃烧管理系统控制策略的改进

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锅炉燃烧管理系统控制策略的改进

发表时间:2002-6-7作者:杨军统

摘要:

0 引言

燃烧器管理系统(burner management system,缩写为BMS)是现代大型火电机组必须具备的监控系统之一,其主要功能是实现炉膛安全监控。它能在锅炉正常运行和启停等各种方式下,连续监视燃烧系统的大量参数和设备状态,进行逻辑判断和运算,必要时发出动作指令,使相关设备按既定的、合理的程序动作,以保证锅炉燃烧系统的安全。

淮南洛河电厂3号、4号机组为2台30万kW机组,采用了上海锅炉厂引进美国燃烧工程公司(CE)技术生产的亚临界压力、一次中间再热强制循环汽包炉。配用带钢球磨的中间仓储式制粉系统,锅炉采用单炉膛四角切向燃烧方式。

锅炉采用三级点火方式,由电火花点燃轻油,轻油点燃重油,最后由重油点燃煤粉,当锅炉负荷不低于40%MCR(最大连续出力)时,燃烧系统可以稳定运行。炉膛设计压力为-524Pa~+524Pa;炉膛瞬间承受最大压力为-8 728Pa~+8 728Pa;炉膛正常运行负压为-37.3Pa。

机组采用了WDPF型分散控制系统(DCS),由美国西屋公司提供硬件和系统软件,上海新华电站控制工程有限公司总承包。

作为DCS基本功能之一的BMS由上海新华电站控制工程有限公司负责设计和外围设备供货。该系统共配置了3对DPU(分布处理单元)、4个出口隔离继电器柜、1个硬操盘、1个操作员站,工程师站则与DCS其他功能组共用,外围设备包括:共用电源柜1个,火检放大器柜1个。

1 BMS基本功能

1.1 锅炉主燃料跳闸功能

当下列任一条件满足时,锅炉主燃料跳闸(MFT)动作:2台送风机均停;失去再热器保护;锅炉风量<30%;炉膛压力高(三取二:三值中取二值平均方法);炉膛压力低(三取二);汽包水位高(三取二,延时5 s);汽包水位低(三取二,延时5s);紧急手动跳闸(双按扭);全炉膛火焰失去;全炉膛燃料失去;失去水冷壁水循环(3台炉循泵均跳闸,延时5s);失去火检探头冷却风(三取二);汽机跳闸;发电机跳闸;2台引风机均停。

1.2 点火前炉膛吹扫(炉前吹扫)功能

当下列条件全部满足时,发出炉膛吹扫指令:重油跳闸阀关闭;没有锅炉跳闸指令;轻油跳闸阀关闭,所有轻油阀关闭;所有给粉机均停;所有排粉机均停;所有点火器没有火焰;炉膛没有火焰;2台空预器运行;2台电除尘器均停;汽包水位正常,所有重油油角阀关闭;任意一侧引、送风机运行,入炉风量>30%,二次风箱与炉膛差压正常;所有辅助风门处于调节位;吹扫按扭启动。

1.3 MFT后炉膛吹扫(炉后吹扫)功能

吹扫条件与炉前吹扫相同。

1.4 其他功能

燃油管路泄漏检测;二次风门挡板控制;油层启动监控、煤层启动监控、各油角自动顺控启停;各油燃烧器和各煤燃烧器火焰监测、全炉膛火焰监测;制粉系统启停、给粉机启停及对应的一次风门的控制;主要辅机故障快速减负荷(RB)及自动投油、火检探头冷却风系统的控制;燃料油跳闸(OFT);炉循泵的控制、MFT硬逻辑跳闸等。

2 BMS控制策略的改进

2.1 MFT硬逻辑跳闸功能

存在问题:原设计将MFT硬逻辑设计为MFT软逻辑的扩展继电器出口。

分析与改进:只有当软逻辑动作以后硬逻辑才有效,一旦DCS死机或下网等故障发生时,运行人员无法通过MFT对运行锅炉进行保护。改进后,MFT硬逻辑从手动按钮引2副接点到硬逻辑柜与软逻辑柜并行,作为锅炉保护的最后手段。它的工作电源采用直流电源。

2.2 炉膛压力高MFT联动引、送风机

存在问题:原设计当炉膛压力高(三取二)引发MFT动作时,立刻通过辅机顺控系统(SCS)去跳引风机A、B和送风机A、B。

分析与改进:由于MFT动作后引、送风机应在运行状态,并满足入炉风量大于30%总风量,以维持炉膛5 min的炉后吹扫,为此取消了原设计在MFT工况下联动引、送风机跳闸的功能。

2.3 排粉机开启条件

存在问题:原设计排粉机启动条件为对应4只排粉机出口风门(即一次风门)都打开时才允许启动排粉机。

分析与改进:这与实际运行规程不符,改为只要有任意2只出口风门打开就可启动排粉机。

2.4 火检扫描冷却风机的调试

存在问题:原设计在火检扫描冷却风机出口空气母管上设计了空气取样管,且并接了3个压力开关读取三取二风压信号。当出现风压低信号时,要求在30s内自启动备用风机,建立合适的风压。由于从美国整套进口的冷却风机及控制箱带有自成体系的联动控制,造成了风机设备同时接收2套控制信号的现象。

分析与改进:考虑到运行人员的操作习惯,改为风机控制箱切换开关打在“遥控位”时取空气母管上的控制信号,保留远方手动启停、自动启停功能;而切换开关打在“就地位”时风机接收自身控制箱的控制信号,具有就地手动启停、自动启停功能。经过调试,效果很理想。

2.5 点火位的确定

存在问题:原设计按照锅炉厂提供的二次风门控制表的要求,当点燃某油层第1只油枪(通常是AA层)信号发出时,将自动置该油层辅助风门为“点火位”,即全关位,利用漏风作为点火风。当该油层点到第3只油枪并获成功时,该层辅助风门自动置“燃烧位”,即自动全开并立即释放强制全开信号。

分析与改进:在实际投运中,当AA层油层点到第2只油枪时,点火风已明显不足,炉膛内浓烟滚滚,火检探头被遮,锅炉自动熄火,导致点火失败。针对此种情况,AA层油层启动过程中,给最初的3只油枪的辅助风门以不同“点火位”,使其顺序开度分别为0%,20%,40%,这样改进后,点火较为顺利。

2.6 投煤条件

存在问题:原设计投煤粉时,要求满足如下条件:①30%≤入炉风量<40%,且燃烧器喷嘴在水平位置;②二次风温≥177℃;③汽包压力≥ 4.4MPa;④无MFT信号;⑤火检冷却风压力正常;⑥对应的油层已投运。

实际运行投第2层煤粉时,入炉风量已超过40%,依上述条件,就无法继续投煤粉运行。

分析与改进:为顺利地继续投煤粉燃烧而又不受风量<40%的限制,将上述投运煤粉允许条件的①与⑥项相应改为:30%≤风量<40%,且喷嘴在水平位或任一层给粉机确已投运;

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