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工前讲话
作业工具
普光分公司采气厂大湾采气区 中原油田普光分公司采气厂
2、阀室UPS电路板深度防护步骤 (1)将BV打到就地状态,断开电池组开关、配电箱中UPS供电开关。 (2)检查并记录UPS显示面板、RTU显示面板所有功能数据。逐一拆下 UPS主机通讯线缆、电源线缆。 (3)打开机箱、拆除附件。
普光分公司采气厂大湾采气区
FMC采气树阀门提升螺母材质为铍铜合金,此金属材质抗腐蚀能力弱。
随着阀门在高腐蚀环境下生产运行,其提升螺母螺纹很容易腐蚀磨平,
或腐蚀变形。目前普光区块针对提升螺母更换成镍基825材质,正在做实 验,正在验证实验效果。
பைடு நூலகம்
D404-2井11号 阀门螺纹磨平
加工的镍基825 提升螺母
面安全阀关闭1小时之后,待井筒气流稳定后再关闭井下安全阀。
普光分公司采气厂大湾采气区
三、采气树阀门无法开闭原因分析 1、概况描述
大湾区块采用的采气树分别是FMC、CAMERON、上海神开三家公司
的产品。其中:Cameron采气树应用在405集气站3口井、FMC采气树应
用在402/403/404/503/501五座集气站的9口井、上海神开采气树应用
在401/502两座集气站2口井。部分站场出现阀门不能正常关闭的现象
。如D404-1H井7#阀门,D403-1H井1#阀门,D404-2井11#阀门,M5032井9#阀门等。
普光分公司采气厂大湾采气区
2、阀门无法正常开闭原因分析 (1)安全剪切销钉损坏 由于阀门在使用过程中,阀门开关用力过猛,超过安全剪切销钉 的受力值,导致阀门安全剪切销钉损坏,最终使阀门产生“空转”现 象。2016年大湾区块共出现3台次,为避免安全剪切销钉损坏,出现阀 活动困难时,叮嘱职工不要强行开关阀门,及时组织闸板轴承注脂。
2016年8月
全阀能关严。
普光分公司采气厂大湾采气区
针对井下安全阀不能关严的井下一步措施及建议 1、当发生井下安全阀关不严状况时,可以通过活动井下安全阀,也 可以频繁调产,将井下安全阀阀瓣处沉积物带出。 2、当上述方法无效时,可以通过连续油管对井筒沉积物进行冲洗。
3、尽量避免紧急关闭井下安全阀。需要关闭井下安全阀时,需将地
普光分公司采气厂大湾采气区
(2)提升螺母变形或者螺纹磨平,直接导致阀门开关失效
提升螺母螺纹变型后,阀门开关不灵活,当提升螺母螺纹严重变型
后,阀门开关“不动作。提升螺母螺纹被磨平以后,阀门开关失效。 即:开关阀门时会产生空转现象。大湾投产至今,出现两台FMC采气树阀
门提升螺母损坏的问题。
M503-2井9号阀门 严重变形 D404-2井11号 阀门
新加工的铜套及现场使用情况
4、下步措施及建议 (1)规范ESDV手动开关操作,在进行手动操作是用力平稳,速度适中, 当出现开不动或关不动的情况下,不要强行操作。 (2)在安装ESDV连动轴杆时,对连动轴杆清洗及加润滑脂保养。 ( 3)新加工的铜套螺钉固定处的厚度增加到 5mm,尽量保证铜套不容 易被损坏。
管线加热解堵
中原油田普光分公司采气厂 普光分公司采气厂大湾采气区
(2)结合现场实际情况对电伴热带进行整改,将原有的平行敷设改为
缠绕式敷设,加大管线与电伴热的接触面,确保加热保温效果。在改进电 伴热敷设方式后,对排液管线温度进行检测,管线整体温度在 30℃以上,
能有效的避免水合物的形成。
电伴热敷设方式及效果验证
普光分公司采气厂大湾采气区
二、M503-2H井下安全阀不能关严恢复正常 问题描述
2016年6月25日,西油联合开始对M503-2H井井下安全阀进行开关测试,
现场共进行了2次测试,采取简易测试法,每次测试持续2分钟,发现井口油
压无变化(维持在23MPa到24MPa),初步判断井下安全阀无法关严。 9月5日,利用关井机会再次组织对M503-2H井井下安全阀进行开关测试, 第一次测试井口油压无明显变化,判断井下安全阀无法关严。
M501-1H井油套硫化氢含量变化曲线
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5、下一步工作及措施 目前井筒内油套环空介质与油管内介质处于交换状态,待堵漏剂和含
硫天然气发生充分反应后(堵漏两个月后),通过提高产气量降低漏点处的
流压,进一步增大漏点处的压差。观察油套压力变化情况,若套压降低则判 断堵漏不理想,漏点未完全堵住。
计量分离器自动排液管线
中原油田普光分公司采气厂 普光分公司采气厂大湾采气区
2、原因分析 计量分离器主要用于集气站单井气液的分离计量,用于核算该井的液 气比。计量分离器自动排液管线上控制阀门多,管线弯头多且管径变化幅 度大。造成排液管线堵塞的原因主要有: (1)产液中携带的单质硫等杂质在排液管线中沉积板结; (2)排液管线中存在积液,在高压低温作用下形成水合物造成堵塞; 根据该站以往的排液情况及目前的气候条件总结分析,造成自动排液
普光分公司采气厂大湾采气区
不能关严采取的措施
日期 2016年6月25日,发现M503-2H 关井次数 1 2 1 调产次数 5 7 9
2016年6月
2016年7月
井井下安全阀无法关严。该井在井
下安全阀不能关严期间,调产频繁 对井下安全阀阀瓣硬卡解除有一定 的积极作用。2016年9月5日,通过 多次开关笼套式节流阀,加大放空 量,对油管介质造成波动。共进行 三次开关井下安全阀。最终井下安
次堵漏实验。16:30分启泵对油套环空注入
堵漏剂,启泵排量0.1方/小时,泵压
完井时加注的环 空保护液
3.2MPa。16:59分停泵,停泵前泵压22MPa,
共计注入堵漏剂 3 方。 17:15 分启泵注环空 保护液,17:17分油套环空内注满停泵,共 计注入环空保护液 0.2 方,停泵压力 26MPa 。
大湾区块4号线运行温度曲线
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六、D404集气站自动排液管线堵塞原因分析及处置
1、情况描述
12月8日,D404集气站值班人员对计量分离器进行排液时发现,计量分离器 液位无变化,流量计无流量显示,无法正常排液,判断为计量分离器自动排液
管线堵塞。
自动排 液管线
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4、下步措施及建议
(1)对各个集气站自动排液管线运行情况进行统计分析,对易堵塞 部位电伴热加热及保温效果进行现场验证并整改。
(2)定期对各站电伴热运行情况进行检查,并做好记录,如有异常
及时处理,避免因加热保温不到位造成管线堵塞。
中原油田普光分公司采气厂 普光分公司采气厂大湾采气区
中原油田普光分公司采气厂 普光分公司采气厂大湾采气区
五、集输系统运行情况分析
2016 年,大湾区块集输系统运行参数平稳,年累计产气 22.32×108m3 , 年累计产水13487m3。 1、运行压力分析 全年, 4 号线进集气 总站集输管线运行压力 平 稳 , 处 于 7.5 ~ 8.2MPa 之间,运行压力 在设计范围内。
普光分公司采气厂大湾采气区
大湾采气管理区 二○一七年一月
2018/5/3
普光分公司采气厂大湾采气区 中原油田普光分公司采气厂
尊敬的各位领导: 2016年,大湾采气区紧紧围绕采气厂下达的安全生产经营指标
,认真组织生产运行、技术方案编写等工作,着重解决现场影响安
全平稳生产的各项问题, 开展了采气树故障阀门维修及更换、风险 井运行情况分析、管线解堵、阀室低压架空线路改造、UPS故障处 理等工作,为区安全平稳生产提供了保障。
扭簧断裂
活塞与阀瓣之间的传动机 起出井下安全阀进行更
构有问题 换
普光分公司采气厂大湾采气区
原因分析:2016年9月5日,通过活动井
下安全阀后测试M503-2H井井下安全阀能正常
关闭。说明该井井下安全阀活塞、扭簧、活 塞与阀瓣之间的传动机构都是正常的。 通过对比该井井下安全阀先后出现开关 异常和开关正常,在此过程未对该井下安全 阀进行更换配件作业。说明M503-2H井井下安 全阀先前不能正常关闭的原因为其阀瓣处有 异物硬卡。
气缸密封板 固定铜套 铜套螺钉固定处全部损坏
厚度增加
现场拆卸执行机构照片
中原油田普光分公司采气厂 普光分公司采气厂大湾采气区
2、原因分析 (2)在开阀门的过程中,操作人员用力过猛,导致铜套螺钉固定处
受力不均匀,从而导致铜套螺钉固定处损坏。
(3)连轴杆上附着杂质、缺乏润滑导致开关困难,出现操作人员在 开关阀门的过程中力度不好掌握。
目前环空状态
普光分公司采气厂大湾采气区
2、压力变化情况 由图可知,套压和油压基本保持稳定,套压略高于油压。后 期套压略有下降,判断油套环空内介质与油管内介质发生交换,井 筒内呈平衡状态。
二次堵漏后压力变化曲线
普光分公司采气厂大湾采气区
3、井筒内介质变化情况 11 月 14 日 二 次 堵 漏 后 , 油 套 环 空 压 力 27.4MPa 高于油管压力 26.5MPa ,因漏点直径较 小(约186um2),加注堵漏剂颗粒较大(490um223000um2) ,即使油管漏点处油套环空压力大于 油管压力,堵漏剂也无法通过漏点。而随着环 空保护液向油管漏失,油管内的含硫天然气将 通过漏点进入油套环形空间与堵漏剂进行反应, 形成堵漏层,反应后残留的含硫天然气将进入 油套环形空间增加环空内气体硫化氢含量。
管线堵塞的原因为温度过低造成的冰堵。
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3、现场处置 ( 1)将计量分离器切出流程,关闭自动排液管线进外输处控制球阀, 关闭排液汇管处调节阀上下游控制球阀,拆卸自动排液管线保温层及电伴 热带,使用锅炉车对堵塞管段进行蒸气加热解堵,解堵已完成,目前自动 排液运行正常。
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原因分析: 2016年6月25日,M503-2H井井下安全阀不能正常关闭。有以 下四种原因导致井下安全阀不能正常关闭。 故障 产生原因 活塞工作不正常 排除方法 反复多次打压、泄压,
并测量回油量进行对比 下连续油管通径
起出井下安全阀进行更 换
井下安全阀不能 正常关闭
阀瓣处有异物硬卡
七、M502外输ESDV故障维修及原因分析
1、情况描述
岗位员工在手动开关M502外输ESDV时,发现M502外输ESDV无法手动开
关。立即组织技术人员进行现场检查,分析原因。
M502外输ESDV
中原油田普光分公司采气厂 普光分公司采气厂大湾采气区
2、原因分析 (1)拆卸 ESDV手轮执行机构,发现固定铜套螺钉固定处损坏,铜套 无法固定在执行机构上,导致手动开关阀门时出现丝杆空转的现象。
(4)铜套螺钉固定处厚度太薄,在用力不当的情况下很容易将铜套
损坏。 3、现场处置 重新加工铜套,原铜套螺钉固定处厚度为 2mm,新加工的铜套螺钉固
定处厚度为5mm,尽量保证铜套不容易被损坏。更换ESDV铜套,ESDV手动开
关恢复正常。
中原油田普光分公司采气厂 普光分公司采气厂大湾采气区
新加工的铜套螺钉固 定处厚度增加到5mm
井筒内部示意图
普光分公司采气厂大湾采气区
4、硫化氢含量变化情况 由图可知,油套环空内硫化氢含量出现小幅上涨,环空保护液向 油管内发生漏失,同时含硫天然气进入套管,导致油套环空内硫化氢含 量发生小幅上升。
硫化氢(摩尔%) 60 50 40 30 20 10 0
11.14日开展二次 堵漏实验
硫化氢含量小幅上涨
2018/5/3
中原油田普光分公司大湾采气区
汇报提纲
第一部分 第二部分 典型故障技术问题分析 下步计划开展主要技术工作
2018/5/3
普光分公司采气厂大湾采气区
一、 M501-1H井二次堵漏试验效果分析 1、二次堵漏后基本情况 2016年11月 14日M501-1H井开展第二
第二次加注堵漏 剂,液面约0-265 米 第一次加注堵漏 剂与环空保护液 混合物,液面深 度约265-100米
普光分公司采气厂大湾采气区 中原油田普光分公司采气厂
八、阀室UPS深度防护期间发现线路板故障的原因分析
1、阀室UPS电路板深度防护意义 为预防因潮湿、环境温度变化大而造成阀室UPS电路板失灵、腐蚀、霉菌
侵蚀甚至损坏等危害,确保UPS主机安全平稳运行,达到“防潮湿、防水汽、
防腐蚀和防霉菌”目的,本月完成对UPS主机电路板进行深度防护工作。
4号线进站压力
8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 8 7.9 7.8 7.7 7.6 7.5
大湾区块4号线运行压力曲线
2、运行温度分析 2016年,大湾集输系统运行温度相对平稳,4#线进总站温度主要处 于27.2℃ ~30.9℃之间,运行温度在设计范围内。
4号线进站温度
34 32 30 28 26 24 22