钢丝绳断裂案例

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国家金属制品质量监督检验中心检验报告

WL19084 共8页第1页钢丝绳断裂原因鉴定分析

报告批准页

委托单位:

产品名称:不锈钢丝绳

型号规格:12NAT6×19+IWS

报告编写:

报告审核:

报告批准:

批准日期:

WL19084 共8页第2页

一、来样情况

某气球系留钢丝绳,在2009年6月5日遇到大风时发生钢丝绳断裂,断裂部位在地面装置不锈钢套头部内,如图1所示。

图1 钢丝绳断裂部位示意图

来样为该断裂钢丝绳(见图2、图3)两个断头,其结构规格为12NAT6×19+IWS。

图2 断裂钢丝绳端头一图3 断裂钢丝绳端头二

二、检验情况

2.1 断口观察

取图2中钢丝绳断头所有钢丝样品拆股进行断口观察,其断口主要有斜断口、平断口和缩颈断口。断口处有挤压、磨损等损伤,并且磨损处变色(见图4~图10);断口形貌和缺陷统计结果详见表1。

图4 4#股外层断丝,磨损严重处颜色发黄、发黑

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图5 斜断口图6 平断口

图7 缩颈断口图8 断口处有挤压损伤且颜色发黑

图9 断口处有挤压、磨损损伤颜色发暗(正面)图10 断口处有挤压损伤(背面)

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表1 钢丝绳断口观察情况

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表1 钢丝绳断口观察情况(续)

国家金属制品质量监督检验中心检验报告

WL19084 共8页第6页2.2 扫描电镜观察

取图2中钢丝绳断头有代表性的钢丝样品进行断口观察,发现其断裂源主要发生在钢丝表面损伤处(见图11~图20)。

图11 平断口图12 断口形貌

图13 韧窝图14 斜断口

图15 断口形貌图16 断裂源

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图17 韧窝图18 缩颈断口

图19 断口形貌及断裂源图20 韧窝

三、结果分析

3.1 断口分析结果

从表1钢丝绳断口统计结果可以看出:大量的钢丝断口是由于表面磨损、挤压损伤造成的,说明该钢丝绳是因为受到外部因素的强烈作用,钢丝绳与不锈钢套头部接触部位产生严重的磨损、挤压,进而造成钢丝绳过载断裂。

纵观六股断裂形貌,股4缩颈断口只有2根,斜断口和平断口达17根,局部表面受损最为严重,有4根外层丝被直接挤磨断;股5缩颈断口只有4根,斜断口和平断口达15根,所有钢丝表面均有挤压或磨损损伤,可以确认股4和股5为最先断裂的两个股。剩余各股中部分钢丝也受到挤压或磨损损伤相继断裂,钢丝绳结构遭到破坏,受力严重不均,进而造成钢丝绳过载断裂事故。

从钢丝断口观察,未见有明显的疲劳断口。但钢丝断口磨损、挤压严重部位有发热变色迹象,表明钢丝绳在受到严重磨损、挤压情况下曾发生瞬间过热、过烧现象。

WL19084 共8页第8页3.2 扫描电镜分析

从钢丝的微观断口形貌及其微观组织分析发现:无论是平断口、斜断口或是缩颈断口,断裂源均始于钢丝表面的缺陷处,其微观组织为韧窝,是拉力作用下发生的塑性变形。如图11至图20所示,钢丝绳是受到局部严重的挤压、磨损变形,造成钢丝直径的减损,而承受不了其外应力,最终过载所造成的断裂。

四、结论

该绳的断裂是由于钢丝绳表面局部受到严重的瞬间磨损和挤压,致使钢丝绳直径的减损而承受不了其应力,最终过载拉断。

五、说明

由于质检中心未参与现场抽样、现场勘察和调查取证,本鉴定分析报告是根据委托方提供的样品进行鉴定检验分析,得出的钢丝绳钢丝断裂原因。

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