液压支架立柱缸筒静密封失效分析与修复工艺
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液压支架立柱缸筒静密封失效分析与修复工艺
李凯,范艳霞,于志宇
(神东煤炭分公司维修中心,陕西省神木县,719315)
摘要本文分析了液压支架立柱缸口静密封失效原因,对缸筒静密封台阶段提出修复工艺并进行修复加工,取得了良好效果,为立柱油缸和液压支架的修复带来良好的经济
效益,使支架井下支护效率和可靠性大大提高,
关键词液压支架立柱;静密封;失效;修复工艺
1 概述
液压支架对顶板的支护主要依靠立柱的工作阻力实现,是支架实现支撑和承载的主要部件,而立柱密封性能的好坏直接影响支架的工作性能,一旦立柱的密封失效,支架的工作能力受到影响,综采工作面的安全系数将大大降低。
本文通过对支架立柱缸筒静密封的密封失效原因进行分析,采用合理的修复工艺对立柱缸筒静密封台阶段进行修复,达到密封性能要求,缩短了支架维修周期,节约了维修成本。
2 立柱缸筒静密封失效的情况分析
2.1 立柱结构特点
立柱是一种推力液压缸,主要由活塞、活塞杆、缸体等三部分组成。
由于支架工作时立柱承载大,而降柱力较小,故活塞杆直径均较大。
活塞一般采用组合密封,缸体与缸口活塞杆导向套之间采用螺纹连接。
为了防止外部煤尘等赃物进入缸体,在导向套上要安装防尘圈。
在立柱油缸缸口螺纹连接段后部即为静密封台阶段,该段与组合密封有严格的公差配合要求,加工尺寸及表面粗糙度要求高,以达到密封的要求。
2.2 静密封失效原因
由于支架长期处于潮湿的工作环境当中,井下空气中含有大量的煤尘与极少量的二氧化硫、硫化氢等易溶解于水且具有较强腐蚀性的酸性气体,同时支架的工作介质——乳化液在循环利用多次后,PH值降低,防腐性能降低,造成缸口静密封台阶段(包括一级缸筒与二级缸筒)被腐蚀,内表面出现斑坑,导致缸口静密封失效,立柱出现漏液现象。
通过对所维修的液压支架进行统计分析,发现在支架所有零部件中立柱因密封失效而需要维修的概率是最
每年因缸口静密封失效造成的直接或间接经济损失很大,所以对立柱缸口进行及时有效的修复就显得很有必要。
3 立柱缸筒静密封台阶段修复工艺
液压支架立柱二级缸筒缸口修复简图如图1所示。
缸筒材料45钢,内径Ø270mm,需要修复的静密封台阶段内径Ø280mm、长度50mm段,修复后的尺寸要求为基本尺寸Ø280mm、上极限偏差+0.081mm、下极限偏差0,表面粗糙度达Ra1.6,与A基准同轴度误差为0.015mm。
图 1 液压支架立柱二级缸筒缸口修复简图
3.1 缸筒静密封台阶段腐蚀的处理与补焊
缸筒静密封台阶段腐蚀面采用车削的方法将其切除,因为是成套大批量修复,所以每套缸筒采用相同的切削参数一次性加工。
切除后的表面粗糙度要求达到Ra25,不得有漏切的部分和较深的刀痕。
经过车削后的缸口采用补焊的方式进行修复。
补焊前用有机溶剂洗掉缸口的杂质,再用丙酮洗去油渍,然后用干净棉纱擦净后方可进行焊接。
补焊时,缸筒内表面不加工处要采取防护措施,防止焊渣飞溅,导致缸筒内表面其他部位和缸口螺纹的损伤。
缸筒补焊使用自动环焊机,水冷式焊枪。
为提高焊接效率,采用直流电源,焊丝接负极,使用二氧化碳与氩气混合气体保护焊。
在选择焊接材料时,考虑补焊强度可比缸筒母材强度稍高,同时为了改善修复面性能,焊接材料选用实芯不锈钢焊丝。
补焊详细技术参数见表1
表1 补焊焊接技术参数
3.2 缸筒补焊后的热处理与加工工艺
补焊后的缸筒要经过一段时间的实效处理,消除焊接应力。
一般在空气中放置一到两天,气温较低时需要做好保温处理,待焊接应力消除后,采用车削的加工方法将补焊处车削至要求尺寸。
车削加工工艺参数见表2。
表 2 车削技术参数
补焊面不得有漏焊,经过车削加工后不得出现气孔、夹渣等缺陷,否则应重新切除再次补焊。
经过上述修复工艺,立柱缸筒缸口密封台阶段重新恢复至装配要求尺寸,转入装配工艺
4 经济效益分析
由于缸筒静密封失效导致支架立柱必须进行检修,在生产实际中每套支架按照177台计算立柱共354件,外委需耗费约44.58万元,造成维修成本的增加,因为需要修复立柱的数量较大,外委修复的周期较长,导致整套支架的维修出厂周期变长。
维修中心通过采用合理的修复工艺,每年可以修复立柱缸筒可达1600根,节约外委维修费用约200万元,同时使支架的维修工期缩短,保证了井下的生产和接续正常进行。
由于采用了不锈钢焊丝补焊,所以修复后的表面不会再发生腐蚀的现象,从而延长了缸筒的使用寿命。
5 结语
通过采用合理的修复工艺,节约了外委修复费用,有效缩短了支架的修理周期,大幅度、多方面的降低了支架大修的成本,为立柱油缸和液压支架的修复带来良好的经济效益,使支架井下支护效率和可靠性大大提高。
参考文献
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